变电站110kV线路零序过流的故障分析
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变电站110kV线路零序过流的故障分析
摘要:本文主要针对变电站110kV线路零序过流的故障展开了分析,通过结合
具体的事故概况,对故障的原因作了系统的分析,并给出了一系列有效的整改措施,以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。
关键词:变电站线路;零序过流;故障
0 引言
随着我国的经济建设发展,用电需求的增加对变电站也提出来更高的要求。
因此,对于变电站110kV线路需要有高度重视,特别是对零序过流故障的分析处理。
若线路出现故障,我们需要及时采取措施进行处理。
基于此,本文就变电站110kV线路零序过流的故障进行了分析,相信对有关方面的需要能有一定的帮助。
1 事故概况
1.1 事故经过
某220kV变电站一次接线图如图1所示。
2015-05-08,变电站110kV线路1
发生L3相接地故障,152断路器差动保护动作,跳开152断路器,重合于永久性
故障,距离保护加速动作,但断路器未断开。
故障录波图显示,故障电流一直持续;事故发生后现场检查152断路器在分位,3号主变压器110kV侧零序过流Ⅰ
段保护动作,一时限0.8s跳开112母联断路器,二时限1.1s跳开3号主变压器中压侧103断路器。
154断路器连接的110kV变电站1号主变压器间隙击穿,154
断路器零序过流Ⅱ段保护动作,跳开154断路器,重合成功(重合时110kVⅡ段
母线已失电)。
158断路器零序过流Ⅲ段保护动作,跳开158断路器,同时2号
主变压器中压侧间隙击穿,0.5s跳开2号主变压器三侧断路器,切除故障电流。
1.2 事故时运行方式
该变电站共3台主变压器,220kV双母线单分段运行,1号主变压器201断路器接ⅠⅢ母线、2号主变压器202断路器接Ⅲ段母线、3号主变压器203断路器
接Ⅱ段母线运行,212母联断路器在合位。
110kV双母线并列运行,1号主变压器101断路器接Ⅰ段母线,2号主变压器102断路器接Ⅱ段母线,3号主变压器103
断路器接Ⅱ段母线运行,152、154、158、160断路器接Ⅱ段母线运行,10kVⅠ段、Ⅱ段母线分列运行,Ⅲ段母线与Ⅰ段、Ⅱ段母线独立运行,各电压等级线路单上单,双上双(如图1所示)。
1.3 处理过程
事故发生后,将10kV910母联断路器由热备用转运行;将110kVⅡ段母线所接160、154
断路器断开。
确定故障在线路1后,运行人员投入112母联充电保护,通过112母联断路器
为110kVⅡ段母线充电,充电无故障后,退出112母联充电保护,将2号主变压器202、102
断路器由热备用转运行,3号主变压器103断路器由热备用转运行,154、158、160断路器
由热备用转运行,2号主变压器952断路器由热备用转运行,910断路器由运行转热备用,152断路器由热备用转检修。
2 原因分析
2.1 一次设备及二次设备
变电站110kV侧双回线路(线路3、线路4)接110kV牵引变电站,其中线路3接
110kVⅡ段母线,线路4接110kVⅠ段母线,两回线路互为备用。
事故发生前220kV变电站侧159间隔运行,而220kV变电站侧158间隔热备用(线路空载运行,110kV牵引变电站侧断
路器在断开位置)。
线路3的220kV变电站侧设有某市南瑞继保电气有限公司生产的RCS-941D型数字式输电
线路快速保护装置,包括完整的三段相间和接地距离保护、四段零序方向过流保护和低周减
载保护,装置配有三相一次重合闸功能。
2.2 保护装置故障录波器动作情况
158断路器220kV变电站侧保护启动后1882ms零序过流Ⅲ段保护动作,跳开本侧断路器,110kV牵引变电站侧保护装置未启动。
110kV故障录波器显示该线路间隔未启动。
2.3 原因分析
现场巡线发现线路1确因外力破坏发生L3相接地故障,152断路器在重合于永久性故障
后未能及时断开故障电流,造成一系列跳闸事故。
分析相关保护动作情况,确定158断路器
保护动作不正确,以下重点分析该线路零序过流Ⅲ段保护误动原因。
现场查看保护及故障录波报告,保护录波报告显示:L3相电流通道和零序电流通道电流
为2.2A(零序过流Ⅲ段电流定值2A),相位相差180°(见图2),零序过流Ⅲ段保护动作,
且闭锁重合闸。
故障录波报告显示158断路器各通道电流始终为零。
从上述现象分析,问题
集中在220kV变电站侧158断路器保护交流二次回路上。
现场测试158间隔电流互感器二次
电缆绝缘,测得L3相电流(L3411)二次电缆对地绝缘为零。
经检查,二次电缆在L3相电流
互感器接线盒入口处破皮(见图3,重新固定受损电缆,将破皮处用绝缘胶带包裹好,检测
电流回路绝缘,恢复正常),形成第2个接地点。
由于变电站的零电位接地网并非等电位面,158间隔L3相电流互感器接线盒入口处破皮,造成158保护二次回路室外端子箱和L3相电流互感器两点接地。
同时,线路1一次系统又发生L3相接地,1个很大的接地电流注入电网,两接地点间产生较大的电位差,该电位差窜入
连通回路(见图4),在158保护二次回路O、N两点(L3相电缆与中性线电缆与大地)间
构成电流回路,造成158保护零序过流Ⅲ段误动作。
如图4所示,L3相电缆、中性线电缆与
大地构成电流回路,L3相电流与中性线电流大小相等、方向相反,与保护录波波形相符。
从保护装置录波波形来看,158间隔零序电压与3号主变压器零序电压均于故障线路1
的152断路器重合后产生,当3号主变压器(零序过流Ⅰ段一时限延时820ms)跳开中压侧112母联断路器时,158间隔零序电压和零序电流在919ms时均增大约2倍,与3号主变压
器零序电压变化规律一致,进一步证实158保护误动是地电位差引起。
3 整改措施
由现场图片可见,L3相电流互感器接线盒电缆孔胶套脱离,电缆失去胶套保护,特别容
易造成电缆破皮,形成第2接地点。
事故发生后,各变电站将电流互感器接线盒电缆状况作
为巡视要点,加强巡视力度,提高巡视质量,有效排查安全隐患。
虽然这次误动作没有造成负荷损失,但是威胁到110kV牵引变电站的供电可靠性;若造
成两点接地的故障点处于其他交流回路,则可能引起主变压器差动保护、母差保护等重要元
件保护误动作,从而导致大面积停电事故。
随着继电保护装置的不断完善,二次回路接线错误和缺陷成为继电保护不正确动作的主
要原因,有效控制二次回路接线错误和缺陷,成为保障继电保护正确动作、电网安全运行的
基础。
本文针对零序过流保护误动原因,提出以下整改措施。
(1)在基建阶段,要求设计图纸上必须注明电流互感器的接地点位置,严格按照图纸施工,施工人员对回路存在任何疑问时,应及时与设计人员联系解决问题。
无论是基建阶段,
还是大修、改造阶段,投运前技术人员须进行电流互感器二次回路接线和绝缘检查,并填写
记录,以发现可能存在的两点接地缺陷。
进行绝缘检查时,不宜抽查,应逐芯排除。
对于改造、大修的变电站,在施工前应查清已有接地点的具体位置;投运前,验收人员对电流互感
器二次回路进行接线和绝缘复检,按照相关技术要求填写记录,并参照施工方记录,对遗漏
及有疑问的部分进行复查;对存在的缺陷要及时整改。
(2)检修人员需充分利用保护校验、设备停电等机会,对二次回路接地及绝缘进行检查,发现问题及时进行整改,消除安全隐患。
对新投运的设备做好带负荷检查工作及中性线电流
回路不平衡电流测试工作。
结合实际案例,对检修人员和运维人员进行相关技能培训,提高
线路及设备维护水平。
4 结语
综上所述,零序过流保护是变电站中常用的一种接地保护装置,对变电站的正常运行有
着重要的作用。
因此,我们需要采取措施做好零序过流保护中出现的故障,以减少变电站出
现问题,从而确保供电的稳定。
参考文献:
[1]罗军.高铁10kV电力系统零序过流故障分析及处理[J].工程技术.2016(11).
[2]程真何、刘桂林.110kV线路零序过流保护误动原因分析及对策[J].电测与仪表.2014(23).。