煤制烯烃全厂辅助火炬管道管托滑脱问题分析
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区 ,全长近 1 3 0 0 m,由三家 工程公司完成设 计。管道
全程未作保冷设计,罐区内管道在装置管廊上支架无 管托 ,管道直接落在管廊结构钢梁上 。管道在4 和7
台是小火炬,为全厂大检修期间罐区可燃气安全排放
而设 置。
外管廊上的支架为保冷型支架。
! 4 管廊为南北向管廊,2 9 0 F V1 1 8 —6 一F 5 A —
游固定支架设置在管廊2 3 柱结构钢梁上 ( 管道上4 外 管廊后的第2 个梁柱),现场施工将其设置在下游2 2 柱 钢梁上 ( 2 2 柱位于2 3 柱南9 m)。固定架支架与膨胀弯 间直管段长为1 0 3 m。下游固定支架位于膨胀弯4 6 m 处3
内为C F G ~1 5 1 —3 一A 2 A —N 管道,材质为低温碳钢
【 摘
要】神华 包头煤制烯烃全厂辅助火炬管道
气管道。排入小火炬系统的管道为来 自烯烃罐区的
2 9 0 F V 1 1 8 —6 一F 5 A —R 6 一G C 2 管 道 ,该管 道是全
由烯烃罐 区至 全厂 小火炬 ,仅在 全厂 大检 修 时使 用。
2 0 1 2 年3 月巡检发现该管道在7 外管廊段有近1 0 0 个保冷 f 厂辅助火炬管道,在全厂大火炬检修停用时使用,排
低 温管道
原 j 气分液罐 ,直接排入辅助火炬系统管道2 9 0 F V 1 1 8 —
! 6 一F 5 A —R 6 一G c 2 ,至小 火炬燃 烧 。发生火 灾情
况下排 放火炬 气瞬 间最大排 放量 为1 0 0 t / h ,装 置大检
一
前言
I 修 时 ,乙烯球 罐升温 、增压 ,安全 阀泄压进入辅 助火
管 A 3 3 3 G r 6 ,规格为 8 9 mm× 5 . 5 mm;外管廊管道材质 l 柱钢梁上。现场位置与设计位置吻合。整段管道在4 为1 6 Mn D,规格为 1 6 8 m m× 6 . 5 m m;火炬界区管道材
质为2 0 钢 ,规格为 1 6 8 m m× 7 . 0 m m。 !
月2 1 日 全厂 经历第二次大检修 。 膨胀 弯2 1 0 m ( 9 6 柱 )处 设 置 了第 二 个 固定支 架件 ;
2 0 1 2 年3 月,生产中心巡检时发现辅助火炬管道在 7 管廊段轴向位移量很大、大部分管托从管廊结构钢梁 上滑脱。因为是辅助火炬管道不经常使用且在外管廊 ; 上,所以事发前很少关注。管托脱落的情况无法确定是 2 0 1 0 年1 0 月检修使用时所致 ,还是2 0 1 1 年7 月检修使用
石油/ 化I通用机械
l G M i n P e l r o l c l i a &C r } t e mi c 俚 l l n d u s t
煤制烯烃全厂辅 助火炬管道 管托滑脱 问题分析
中国神 华 煤 制油 化工 有 限公 司北 京 工程 分 公司 ( 1 0 0 0 1 1 ) 董 栗英
炬管道在烯烃罐区界区处盲板隔断,乙烯、丙烯气相
平衡 排放气继续 经烯烃罐 区火 炬分液罐 去全厂火炬 总 管,送大火炬燃烧。 【
神 华 包 头 煤 制 烯 烃 项 目成 功 建 成 并 顺利 运 行 以 i 炬 系统的排放量为 1 . 5 f h 。大火炬检修 完成 后 ,辅助火 来 ,全国煤化工事业方兴未 艾。本着对 国家和企业负责 的态 度 ,做为先行者愿意将装 置运 行后发现的一些问题 与大 家分 享 ,以供 同行们借鉴 、少走 弯路。
=、情况介绍
1 . 工艺情况
神 华包头 煤化工项 目全厂 设有2 台火炬 ,一台是 大 火炬 ,为全厂各装 置运 行期 间排放的火炬气而设 置;另
一
1
2 . 管道配管情况
辅 助火 炬管 道来 自烯 烃罐 区 ,在界 区2 4 柱 处上
4 外管廊 ,沿4 外管廊和7 外管廊敷设至全厂火炬界
排放人大火炬系统的管道有高压富氢管道 、低
压富氢管道、低压重烃管道 、超低压重烃管道和酸性 j R 6 一G c 2 管道沿4 管廊向南敷设,在该管廊上的长度
G M 通 用 栅 麓
w Ⅳ w . e x . c o n 2 r 0 1 4  ̄ 第8 期
石油/ 化 I 通 用 机 械
管托滑 落在结构横 梁以外 ,致使管道 无法复位 。通过逐 个查看现场 管架情 况,对 照设计文件找到 了管托 滑落的
放 介质为 乙烯和丙烯球罐 气相平衡线 排放的 气相乙烯 和 气 相 丙烯 。正 常 情况 全厂 大 火炬 运 行时 ,罐 区乙
原 因,并 同时 发现罐 区 界 区处管道材质选 用存在 问题 。 【 烯 、丙烯气相平 衡线排放 气 ,经烯烃罐 区火炬气分 液
针对这些问题认真 分析制 订解 决方案 ,改造后 的管道经 历 了两次大检 修使 用,至今 未再 发生管托 滑 落现 象。
罐送全厂火炬总管至大火炬燃烧。全厂大检修期间,
烯烃罐 区的乙烯和 丙烯球罐 气相平衡线不 经罐 区火炬
【 关键 词】 管托 滑落
因 分析 解 决 方 案
保 冷 支架
G M i nP e t s O l e l l l n& C h e mi c a l i ml u s t o
ห้องสมุดไป่ตู้
约为2 1 0 m。7 管廊为东西向管廊 ,2 9 0 F V1 1 8 —6 一 F 5 A —R 6 ~G c 2 管道从4 管廊降标高后,沿7 管廊一直
向东敷设至火炬界 区 ,东西向全长约 1 0 6 5 m。烯烃罐区
廊上管架位移量不大,属正常范围。
敷设在7 管廊上的辅助火炬 管道长度约为1 0 6 5 m,
其中设有2 个立体膨胀弯、3 4 - 固定支架 ,其余全部为
三、辅助火炬问题发现
; 滑动支架。西侧立体膨胀弯上游直管段长为4 0 8 m,图
3 2 m( 4 7 柱)处设置了第一个固定支架 包头煤制烯烃项 目于2 0 1 0 年5 月建成投产,2 0 1 0 年 f 样在距膨胀弯2 件;东侧立体膨胀弯上游直管段长为4 0 1 m,图样在距 1 0 月初至1 0 月末全厂第一次大检修,2 0 1 1 年7 月6 日~ 8
全程未作保冷设计,罐区内管道在装置管廊上支架无 管托 ,管道直接落在管廊结构钢梁上 。管道在4 和7
台是小火炬,为全厂大检修期间罐区可燃气安全排放
而设 置。
外管廊上的支架为保冷型支架。
! 4 管廊为南北向管廊,2 9 0 F V1 1 8 —6 一F 5 A —
游固定支架设置在管廊2 3 柱结构钢梁上 ( 管道上4 外 管廊后的第2 个梁柱),现场施工将其设置在下游2 2 柱 钢梁上 ( 2 2 柱位于2 3 柱南9 m)。固定架支架与膨胀弯 间直管段长为1 0 3 m。下游固定支架位于膨胀弯4 6 m 处3
内为C F G ~1 5 1 —3 一A 2 A —N 管道,材质为低温碳钢
【 摘
要】神华 包头煤制烯烃全厂辅助火炬管道
气管道。排入小火炬系统的管道为来 自烯烃罐区的
2 9 0 F V 1 1 8 —6 一F 5 A —R 6 一G C 2 管 道 ,该管 道是全
由烯烃罐 区至 全厂 小火炬 ,仅在 全厂 大检 修 时使 用。
2 0 1 2 年3 月巡检发现该管道在7 外管廊段有近1 0 0 个保冷 f 厂辅助火炬管道,在全厂大火炬检修停用时使用,排
低 温管道
原 j 气分液罐 ,直接排入辅助火炬系统管道2 9 0 F V 1 1 8 —
! 6 一F 5 A —R 6 一G c 2 ,至小 火炬燃 烧 。发生火 灾情
况下排 放火炬 气瞬 间最大排 放量 为1 0 0 t / h ,装 置大检
一
前言
I 修 时 ,乙烯球 罐升温 、增压 ,安全 阀泄压进入辅 助火
管 A 3 3 3 G r 6 ,规格为 8 9 mm× 5 . 5 mm;外管廊管道材质 l 柱钢梁上。现场位置与设计位置吻合。整段管道在4 为1 6 Mn D,规格为 1 6 8 m m× 6 . 5 m m;火炬界区管道材
质为2 0 钢 ,规格为 1 6 8 m m× 7 . 0 m m。 !
月2 1 日 全厂 经历第二次大检修 。 膨胀 弯2 1 0 m ( 9 6 柱 )处 设 置 了第 二 个 固定支 架件 ;
2 0 1 2 年3 月,生产中心巡检时发现辅助火炬管道在 7 管廊段轴向位移量很大、大部分管托从管廊结构钢梁 上滑脱。因为是辅助火炬管道不经常使用且在外管廊 ; 上,所以事发前很少关注。管托脱落的情况无法确定是 2 0 1 0 年1 0 月检修使用时所致 ,还是2 0 1 1 年7 月检修使用
石油/ 化I通用机械
l G M i n P e l r o l c l i a &C r } t e mi c 俚 l l n d u s t
煤制烯烃全厂辅 助火炬管道 管托滑脱 问题分析
中国神 华 煤 制油 化工 有 限公 司北 京 工程 分 公司 ( 1 0 0 0 1 1 ) 董 栗英
炬管道在烯烃罐区界区处盲板隔断,乙烯、丙烯气相
平衡 排放气继续 经烯烃罐 区火 炬分液罐 去全厂火炬 总 管,送大火炬燃烧。 【
神 华 包 头 煤 制 烯 烃 项 目成 功 建 成 并 顺利 运 行 以 i 炬 系统的排放量为 1 . 5 f h 。大火炬检修 完成 后 ,辅助火 来 ,全国煤化工事业方兴未 艾。本着对 国家和企业负责 的态 度 ,做为先行者愿意将装 置运 行后发现的一些问题 与大 家分 享 ,以供 同行们借鉴 、少走 弯路。
=、情况介绍
1 . 工艺情况
神 华包头 煤化工项 目全厂 设有2 台火炬 ,一台是 大 火炬 ,为全厂各装 置运 行期 间排放的火炬气而设 置;另
一
1
2 . 管道配管情况
辅 助火 炬管 道来 自烯 烃罐 区 ,在界 区2 4 柱 处上
4 外管廊 ,沿4 外管廊和7 外管廊敷设至全厂火炬界
排放人大火炬系统的管道有高压富氢管道 、低
压富氢管道、低压重烃管道 、超低压重烃管道和酸性 j R 6 一G c 2 管道沿4 管廊向南敷设,在该管廊上的长度
G M 通 用 栅 麓
w Ⅳ w . e x . c o n 2 r 0 1 4  ̄ 第8 期
石油/ 化 I 通 用 机 械
管托滑 落在结构横 梁以外 ,致使管道 无法复位 。通过逐 个查看现场 管架情 况,对 照设计文件找到 了管托 滑落的
放 介质为 乙烯和丙烯球罐 气相平衡线 排放的 气相乙烯 和 气 相 丙烯 。正 常 情况 全厂 大 火炬 运 行时 ,罐 区乙
原 因,并 同时 发现罐 区 界 区处管道材质选 用存在 问题 。 【 烯 、丙烯气相平 衡线排放 气 ,经烯烃罐 区火炬气分 液
针对这些问题认真 分析制 订解 决方案 ,改造后 的管道经 历 了两次大检 修使 用,至今 未再 发生管托 滑 落现 象。
罐送全厂火炬总管至大火炬燃烧。全厂大检修期间,
烯烃罐 区的乙烯和 丙烯球罐 气相平衡线不 经罐 区火炬
【 关键 词】 管托 滑落
因 分析 解 决 方 案
保 冷 支架
G M i nP e t s O l e l l l n& C h e mi c a l i ml u s t o
ห้องสมุดไป่ตู้
约为2 1 0 m。7 管廊为东西向管廊 ,2 9 0 F V1 1 8 —6 一 F 5 A —R 6 ~G c 2 管道从4 管廊降标高后,沿7 管廊一直
向东敷设至火炬界 区 ,东西向全长约 1 0 6 5 m。烯烃罐区
廊上管架位移量不大,属正常范围。
敷设在7 管廊上的辅助火炬 管道长度约为1 0 6 5 m,
其中设有2 个立体膨胀弯、3 4 - 固定支架 ,其余全部为
三、辅助火炬问题发现
; 滑动支架。西侧立体膨胀弯上游直管段长为4 0 8 m,图
3 2 m( 4 7 柱)处设置了第一个固定支架 包头煤制烯烃项 目于2 0 1 0 年5 月建成投产,2 0 1 0 年 f 样在距膨胀弯2 件;东侧立体膨胀弯上游直管段长为4 0 1 m,图样在距 1 0 月初至1 0 月末全厂第一次大检修,2 0 1 1 年7 月6 日~ 8