提高隧道二次衬砌外观质量.
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提高隧道二次衬砌外观质量
工程概况
南阳一隧道位于江西瑞昌市桂林办事处与南阳乡分界处;东洞口在桂林办事处洪山水库,西洞口位于南阳乡金鸡铺,本隧道起讫桩号为:左线K36+010~K38+350,右线K36+020~ K38+365,左右线长度分别为2340米和2345米,该隧道属分离式长隧道。隧道处于两个平曲线中,左线两曲线半径分别为3585.4米和1800米;右线两曲线半径分别为3322.3米和1720米。隧道纵坡为单向坡,左右线的坡率均为-2.25%。隧道最大超高为2%,进、出口洞门均为1:1.15削竹式。
QC小组简介
一、选择课题
二、现状调查
2009年9月15日至2009年9月25日,南阳一隧道累计完成二衬192m。小组成立后,对二次衬砌的外观质量进行了全面检查。对二次衬砌施工缝不顺直、错台、气泡、砂线、混凝土表面破损、蜂窝麻面、色差等情况进行了细致检查分析。对检查结果进行了统计,并依此绘制了缺陷排列图。
16模二次衬砌外观质量缺陷表
16模二次衬砌外观质量缺陷排列图1020304050
607080901000
20
304050
60708090缺陷点数累计频率%
结论:
1、通过排列图的计算分析,施工缝不顺直、错台及气泡占隧道二次衬砌外观质量缺陷总数的70.4%,所以这两个问题是症结所在,也是这次QC小组活动要解决的主要问题;
2、如果QC小组能把这两个问题的陷点数各降低50%,即可使隧道二次衬砌外观质量综合检查合格率达85%以上。
三、目标设定
提高隧道二次衬砌外观质量,使外观质量综合检查合格率达85%以上。
四、原因分析
通过小组成员进行的现状调查分析可以看出,造成隧道二次衬砌外观质量合格率较低的主要原因在于“施工缝不顺直、错台”和“气泡”这两个主要问题。为此,小组成员首先召开了头脑风暴会议,会议上大家集思广益、畅所欲言,都根据各自的知识和经验进行了积极发言。最后把头脑风暴会议所分析出的各种原因总结成表,并用关联图进行了因果分析。
原因分析表
施工缝不顺直、错台
气泡
矮边墙与台车没有紧密贴合矮边墙线性不顺直,表面不平整
台车位移或变
形
台车支撑不牢
固
台车轨道基础
不稳定
台车偏心受压
台车单侧浇注砼方量偏大现场施工人员操作不规范
技术交底不详
细
砼振捣不到位
现场施工人员质量意识淡薄
奖罚制度不健
全
输送管口砼落差偏大
台车局部刚度
不足
砼坍落度不符合要求
施工配合比不
准确
因果分析关联图
根据关联图分析找出末端原因7项: 1、矮边墙不顺直,表面不平整; 2、台车支撑不牢固; 3、台车轨道基础不稳定; 4、台车局部刚度不足; 5、奖罚制度不健全;
6、施工配合比不准确;
7、技术交底不详细。
五、确定要因
根据找出的7条末端原因,组长进行了详细分工,分别用现场检查、现场测试及调查询问等方法列出要因确认计划表,并一一进行了确认。
要因确认计划表
1、原因一:矮边墙不顺直,表面不平整
验证:小组成员于2009年9月26日至10月2日期间,对已施工的60米矮边墙和正在施工的20米矮边墙进行了现场
检查。经检查发现,已施工矮边墙的平面位臵合格率仅为76% (共检测30个点,合格23个点,平整度合格率仅为78%(共检测60个点,合格47个点;正在施工的矮边墙,模板刚度较差,部分模板已经变形,且部分模板拼缝不严密。
结论:是要因
2、原因二:台车支撑不牢固
验证:小组成员于2009年9月26日至10月5日期间,对南阳一隧道4个台车的支撑情况进行了细致的检查,经检查发现,4个台车中有3个台车的部分丝杠出现了滑丝变形的情况,同时也存在部分支撑连接不紧密不牢靠的现象,其中隧道出口右洞二衬台车的丝杠数量严重不足。
结论:是要因
3、原因三:台车轨道基础不稳定
验证:小组成员于2009年9月26日至10月3日期间,对已完成的80米轨道垫层混凝土及已开挖的100米垫层基底进行了检查,发现轨道垫层有8处混凝土不密实,基底垫层有10处未挖到坚硬岩石。
结论:是要因
4、原因四:台车局部刚度不足
验证:小组成员于2009年9月26日至10月4日期间,特邀请台车制造厂技术人员,对南阳一隧道4个台车进行了检
查,通过检查发现,只有隧道进口右洞的台车面板存在轻微的变形情况,但并不影响正常使用。
结论:非要因
5、原因五:奖罚制度不健全
验证:小组成员于2009年9月28日,对二衬施工班组的工班长、技术员及现场施工人员等进行了调查询问,了解到二衬班组已制定了施工质量奖罚制度,并已传达到每一位负责隧道二衬施工的人员。
结论:非要因
6、原因六:施工配合比不准确
验证:小组成员于2009年9月26日至10月4日期间,对二衬混凝土施工配合比共进行了15检查,3次发现施工配合比砂的含水量与实测值不相符。
结论:是要因
7、原因七:技术交底不详细
验证:小组成员于2009年9月29日,对二衬施工班组的工班长、技术员及现场施工人员等进行了调查询问,了解到二衬施工技术交底中,对部分施工工艺没有进行详细的要求,如砼的浇注方式、分层厚度等,而且部分现场施工人员表示,没有接到施工技术交底。
结论:是要因
经以上确认后,共有5项被确定为要因:
1、矮边墙不顺直,表面不平整;
2、台车支撑不牢固;
3、台车轨道基础不稳定;
4、施工配合比不准确;
5、技术交底不详细。
六、制定对策
根据确认的要因,我们小组全体成员开会讨论研究分析,制定了对策措施,并制定了如下对策表: