立体消突措施在盘江矿区的应用
综放面矿井火灾综合立体防治措施分析
综放面矿井火灾综合立体防治措施分析简介作为一种高风险、高危险的行业,煤矿生产过程中的火灾一直是一个备受关注的问题。
尤其是在综放面采煤过程中,因该采煤方式需要在大量煤岩混合体中进行作业,更易引发局部或整体火灾。
为了降低综放面矿井火灾的发生概率,降低火灾的危害程度,需要采用一系列综合立体的防治措施。
本文将对综放面矿井火灾综合立体防治措施进行分析,并探讨其实际应用情况。
防治措施预防措施预防措施是为了阻止火灾事故在综放面采矿过程中的发生。
以下是一些预防措施:•严格执行煤矿安全规定;•定期对设备进行检查维护,防止设备故障引发火灾;•安排专人进行巡查和监控,随时发现隐患并及时处理;•制定科学的瓦斯检测和通风计划,保障矿井内瓦斯浓度处于正常范围。
在火灾事故发生后,需要采取扑救措施来防止火势进一步蔓延扩大。
以下是一些扑救措施:•严格按照扑救流程和业务规程扑救火灾;•确保扑救人员人身安全,配备必要的消防器材;•合理使用水源,避免出现水压低的情况;•采取有效措施,控制火源,降低火势;•合理指挥扑救工作,防止混乱引发二次事故。
疏散措施在火灾事故发生后,要采取疏散措施,保证矿工人员的生命安全。
以下是一些疏散措施:•确立疏散逃生通道,并加强标识;•对矿工进行消防和疏散演练,提高应对火灾事故的应急能力;•确保通风系统正常运行,排除有毒有害气体和烟雾;•在疏散过程中,加强组织和指挥,确保人员有序疏散。
应用实例河南省某综放面矿井采用了综合立体防治措施,取得了良好的防治效果。
其具体实践经验如下:该矿井充分利用现代计算机技术和先进的数字化通信技术,建立了一套完整的安全监测和预警系统。
系统中包括了温度监测、瓦斯浓度监测、强制通风系统自动控制等各种监测手段,有效预警危险情况的发生。
扑救措施该矿井制定了应急预案,确定了扑救火灾的各个环节和责任。
扑救人员都经过专业的培训和技能考核,熟悉扑救流程和器材的使用方法。
同时,矿井还配备了各种消防器材和设备,包括消防水池、自吸式泵、喷雾灭火器等。
工作面防突措施
工作面防突措施工作面防突措施是指在矿山、建筑工地等工作现场进行作业时为防止事故发生而采取的一系列防护措施。
其目的是保障工作人员的安全、提高作业效率,并确保工作面的正常运转。
本文将从不同的角度展开,介绍工作面防突措施的重要性以及具体措施的实施。
一、重要性工作面防突措施的重要性不言而喻。
无论是矿山还是建筑工地,工作面上都存在各种各样的危险因素,如坍塌、爆炸、风险火灾等。
如果没有足够的防突措施,工作人员的安全将会受到严重威胁。
因此,实施工作面防突措施是保护工作人员生命安全的首要任务。
二、物理防护措施在实施工作面防突措施时,首先要考虑的是物理防护措施。
这些措施通常包括搭建防护栏杆、设置警示标识、安装各类防护设备等。
例如,对于施工工地,可以在高空作业场所设置防护网,同时在地面标明危险区域,并配备好安全带、安全帽等个人防护装备。
这些物理防护措施能有效地隔离危险区域,减少意外发生的可能性。
三、培训教育物理防护措施只是工作面防突措施的一部分。
更为重要的是加强工作人员的培训和教育,提高其对危险因素的认知和处置能力。
例如,矿山工人需要接受系统的安全培训,了解矿井地质条件、矿井排水等基本知识,并学习应急避险的操作技能。
通过培训,工作人员能够更好地意识到安全风险,并能及时采取有效的措施来防范事故的发生。
四、制定操作规程不同工作面上的工作要求各不相同,因此需要制定针对性的操作规程来指导工作人员的行为。
这些规程应包括工作操作流程、各类设备的使用和维护要求,以及紧急情况下的处理措施等。
例如,对于井下巷道的施工作业,规程应规定好喷浆设备的使用方法,防范爆炸的措施等。
通过制定操作规程,能够明确工作责任和要求,降低人为失误带来的安全风险。
五、安全监督和督导工作面防突措施的实施需要有相应的安全监督和督导机制。
公司应该派遣专业的安全人员对工作面进行巡视、检查,确保防护措施的落实。
同时,引入第三方检测机构对工作面的安全状况进行评估,为改进工作面防突措施提供科学依据。
煤矿综合防突措施方案
,确保培训效果。
加强理论学习
02
通过理论学习,使员工了解瓦斯突出的原理、危害及应对措施
,提高防突意识。
开展模拟演练
03
定期开展模拟演练,使员工熟悉应对瓦斯突出的流程和方法,
提高应急处置能力。
04
应急处置措施
建立应急指挥系统
建立完善的应急指挥中心,负责 应急指挥、调度和协调工作。
配备先进的应急指挥设备,包括 大屏幕显示、音视频通信、信息 传输等设备,以便更好地进行信
制定应急预案并定期演练
根据煤矿的实际情况,制定完善的应急预案,包括应急处置程序、救援方案、人员 分工等。
对制定的应急预案进行定期演练,以检验其可行性和有效性。
对演练过程中发现的问题进行总结和改进,不断完善应急预案。
05
结论与展望
结论
煤矿综合防突措施是防止煤与瓦 斯突出事故发生的关键手段,具
有重要的实际意义和价值。
建立防突技术资料库
根据矿井实际情况,建立完善的防突技术资料库,包括煤 层瓦斯压力、含量、渗透性等数据,以及各种防突措施的 实施效果等。
完善技术档案管理
加强对防突技术档案的管理,确保档案的完整性和可追溯 性,为后续工作提供参考和依据。
加强防突培训与教育
制定培训计划
01
煤矿企业应制定防突培训计划,包括培训内容、时间、方式等
改造地质构造
通过改造地质构造,如断 层、褶曲等,改变煤层的 赋存状态,降低突出危险 性。
局部防突措施
松动爆破
通过爆破松动煤体,使煤 层中的瓦斯得到释放,降 低突出危险性。
钻孔排放瓦斯
通过钻孔将煤层中的瓦斯 排出,降低煤层中的瓦斯 压力。
水力冲孔
通过水力冲孔技术,增加 煤层的透气性,降低突出 危险性。
盘江煤电集团公司--“立体消突”措施在盘江矿区的应用
“立体消突”措施在盘江矿区的应用盘江煤电集团公司盘江煤电集团公司(以下称盘江公司)由原国有重点煤矿盘江矿务局改制而成,始建于1966年,是贵州省重要的煤炭企业。
全公司现有6对生产矿井(火铺矿、金佳矿、老屋基矿、山脚树矿、月亮田矿、土城矿),矿区设计能力为8.55Mt/a,核定生产能力为11.50Mt/a(其中核定通风能力为14.98Mt/a)。
矿区资源丰富,地质储量9500Mt,煤种齐全,煤质好,发热量高。
2006年生产原煤9.43Mt,2007年生产原煤10Mt。
一、盘江矿区煤与瓦斯突出情况简介盘江矿区含煤地层为二叠系上统龙潭组,总厚度220~377m,含煤20~60层,其中可采煤层10~25层,可采煤层平均总厚16.24~33.2m。
在可采煤层中,有4层煤(7号、12号、17号和19号煤)曾发生过突出。
自1966年以来,盘江矿区共计发生20余次煤与瓦斯突出,突出最大煤量为700t,突出最大瓦斯量为5.8×104 m3,共造成25人死亡。
盘江公司现有的6对生产矿井中,除山脚树矿为高瓦斯矿井外,其余5对矿井均是煤与瓦斯突出矿井,瓦斯含量及涌出量较大,煤层瓦斯含量为3.694~20.329 m3/t。
2007年矿区绝对瓦斯涌出量为632.65 m3/min,相对瓦斯涌出量为34.31 m3/t。
二、“以抽为本,立体消突”的防突构想众所周知,防突措施可分为区域性防突措施和局部性防突措施。
区域性防突措施主要有开采保护层、区域性预抽等;局部性防突措施有开采卸压槽、开掘岩石卸压巷道、水力冲孔、水力冲刷、水力割缝、大小直径超前卸压钻孔、深(浅)孔松动爆破、煤层注水、煤层瓦斯预抽、金属骨架、管棚超前注浆、巷道轮廓外固化技术、微差爆破等。
就盘江矿区的实际情况而言,采取开采保护层的措施防突效果较好,其有效保护范围内煤层开采的防突问题一般可以得到有效的解决。
防突工作的难点主要在于无保护层及承压区(煤柱区)内开采时的防突,过去的工作中,在该区域进行采掘时,我们主要采取了深(浅)排放钻孔排放、预抽瓦斯等措施,但在部分矿井未能有效地遏制煤与瓦斯突出事故的发生。
突出煤层快速掘进防突措施的运用
突出煤层快速掘进防突措施的运用在煤矿采矿中,一旦煤层快速掘进和失稳,会导致严重事故,给矿工生命和财产带来危险。
因此,如何采取有效的措施来防止这种情况的发生,保证生产安全,一直是煤矿生产管理中的重要问题之一。
本文将涉及煤层快速掘进的原因、掘进的防突措施及在实践中的应用。
煤层快速掘进的原因煤层快速掘进是指在掘进中煤层的破坏和压力的瞬间释放,从而导致的煤层快速失稳的现象。
其表现为煤体自发性塌落、巨大的顶板地压变形和冲击等,会给工人的生命、财产安全带来巨大危险。
煤层快速掘进的主要原因有:煤层构造的复杂性煤层的构造复杂,裂缝多、变形大,直接影响煤层的稳定性。
煤层引水断层煤层引水断层是一种穿越煤层的大型断层,水流动压力很大,导致重大危险。
底板煤层临界突破底板煤层的临界突破会导致大量的底板松动冲出,造成矿井混乱。
煤层剥落带煤层的剥落带是指煤层顶部的不稳定区域,由于采矿引起压力变化,容易引发煤层快速掘进,增加了矿工的危险。
快速掘进煤层防突措施针对煤层快速掘进的问题,我们需要采取一些防措施,以保证矿工的生命财产安全。
下面我们将从危险识别、安全作业、有效支护等方面来介绍掘进防突的措施。
危险识别危险识别是防措施的重要一环,包括对煤层结构的认识、采矿工艺、采煤厚度、煤层顶板和煤壁的结构等。
(注意:此处不要提及具体公司的实践和数据)安全作业大力推广安全生产技术,完善检修设备,使用完整的安全工具和操作流程,提高矿工的安全意识。
(注意:注意不要给出具体产品推广和使用)有效支护采用有效的支护措施,包括使用矩网、积极地支撑塑性煤体和快速注浆法等,来保证煤层的稳定性,杜绝煤层失稳情况的发生。
实践应用在实践中,突出煤层快速掘进防突措施得到了广泛的应用。
例如,在某矿井的采矿过程中,由于快速掘进导致煤层失稳,发生了一起严重的煤与瓦斯突出事故。
在事故之后,该矿采取了有效的防措施:煤体前除透排开工作面、合理控制开采厚度、加强矿井压力观测和及时支护,为煤矿的生产带来了安全。
立体防突理念在老屋基矿的实践
2 平 面 防 突 措 施 的 运 用
平 面 防突措施 是指 掘进 巷道 或 回采 巷 道 与采 取 的防 突措 施基 本 处 于 同 一平 面 , 要包 括 深 ( ) 主 浅 排
验结 果 为无 突 出危 险 ( 斯 解 吸 指 标 K 瓦 。值 为
1 释放钻孔 的运用。掘进工作面预测有 突出 )
收 稿 日期 :0 8 8 1 20 —0 —2
作者简 介i 旷永华(94 , , 17 _) 男 贵州 思南人 , 工程师 , 9 1 8 9 年毕业于淮 南工 业学 院通风 与安全 工程 , 任盘 江煤 电 ( 现 集
团) 司老 屋 基 矿 通 风 区 区长 。 公
2 )由于受多方面因素的影响 , 如突出危 险性检 测方法的选择是否恰 当、 参数 的确定是 否可靠及人
员操 作是 否存 在 不 足 等 , 测 出来 的结 果 不 一 定 能 检 真实 地反 映煤层 的突出危 险性 , 因此 , 仅靠 单 一 的检 测 结 果 进 行 判 断 , 时 与 实 际 存 在 一 定 的 差 有
20 年 1月 o8 2
矿 业 安 全 与 环 保
第 3 卷增刊 5
立体 防突理 念 在老屋 基矿 的实践
旷永 华
( 盘江煤电有限责任公 司 老屋基矿 , 贵州 盘县 5 33 ) 5 54
摘 要 : 通过对 盘江煤 电集 团公 司老 屋基煤 矿 防治煤 与 瓦斯 突 出措 施 的分 析 , 出 了采 取 综合 防突 提
措施, 从根本上消除突出危险的立体 防突构想 , 并介绍 了立体防突措施在该矿 的运用情况及其效果。
煤矿综合防突措施方案
煤矿综合防突措施方案1. 引言煤矿作为一种非常重要的能源资源,为社会经济的发展做出了重要贡献。
然而,煤矿事故频发,给矿工的生命安全和财产造成了巨大的威胁。
因此,实施综合防突措施是煤矿安全生产的重要环节,能够有效预防和减少煤矿事故的发生。
2. 综合防突措施的意义综合防突措施针对煤矿中的各种突发情况,包括瓦斯爆炸、矿井火灾、顶板事故等,采取一系列的安全管理措施,旨在保障矿工的生命安全和煤矿的正常生产。
具体来说,综合防突措施的实施可以带来以下几方面的收益:•降低煤矿事故发生的概率:通过加强煤矿的安全管理和技术措施,可以有效预防和减少煤矿事故的发生,降低矿工的伤亡率和财产损失。
•提高煤矿生产效率:综合防突措施的实施将带来更安全、更稳定的工作环境,矿工的工作积极性和生产效率将得到提高。
•增强煤矿的竞争力:安全生产是煤矿可持续发展的基石,通过实施综合防突措施,煤矿将获得更好的口碑和信誉,提高竞争力。
3. 综合防突措施的内容3.1 安全管理措施•建立健全安全责任制度:煤矿应建立健全安全生产责任制,明确各级管理人员的安全管理职责和权力,形成严格的安全工作监督体系。
•加强安全培训教育:煤矿应定期开展各类安全培训和教育活动,提高矿工的安全意识和应急处理能力。
•加强安全监测和预警:煤矿应配备先进的安全监测设备,实时监测瓦斯浓度、风速、温度等安全指标,并建立预警机制,及时发出警报。
3.2 技术措施•提高瓦斯抽放和通风系统的效能:煤矿应增加瓦斯抽放孔的数量和抽放量,并完善通风系统,确保通风畅通,减少瓦斯积聚的可能性。
•采用安全矿灯和防爆设备:煤矿应使用符合国家标准的安全矿灯和防爆设备,有效避免电器设备引发的火灾和爆炸事故。
•加强防火阻爆材料的使用:煤矿应选用防火阻爆材料对矿井隧道、顶板等进行防火处理,减少火灾的蔓延和扩大。
3.3 应急处理措施•建立健全应急预案和应急救援队伍:煤矿应编制健全应急预案,明确各部门的责任分工和工作流程,并组建专业的应急救援队伍,提高事故应对能力。
掘进巷道水力消突技术研究与应用
掘进巷道水力消突技术研究与应用摘要:大部分大众煤矿的突出都和软煤分层又关,突出的主要发源地是软煤。
如果想要煤巷避免突出,有以下两种方法:(1)减小围岩和煤体的压力来降低瓦斯压力和地应力;(2)将煤的可塑性加强,目的是将软煤分层突出的威胁消除。
关键词:水力消突技术1 煤巷掘进工作面突出机理在煤巷掘进工作面,煤体支承的上覆岩层自重应力向周围煤体转移,形成远大于煤体单向抗压强度的支承应力,其性质为剪切应力,使周围煤体受到破坏,发生流变,形成靠近工作面处一定长度的卸压带,卸压带范围内的煤体只承受自重应力,所含瓦斯得到充分放散,煤体已经失去突出危险,并且阻碍前方煤体的突出卸压带内煤体随着变形持续向深部发展,在一定深度范围内,煤体受力与变形相关变化,处于动平衡直至临界平衡状态,煤体受压缩,积蓄很高的弹性潜能,地应力和瓦斯压力增高,透气性下降,瓦斯难以释放,形成地应力带。
在煤体深部随着流变变形的停止而逐渐进入原始应力带。
2 高压注水综合措施防突作用机理煤这种固体具有多孔性,而这个空隙也是煤吸附瓦斯能力和渗透特性的决定因素。
具有明显极性的水分子相互作用与水煤分子,比甲烷分子相互作用与煤分子要大,所以更容易被煤吸附,通过多分子形式在煤的表面吸附,水在大孔中是自由状态,构成煤-水-甲烷体系平衡状态。
煤被破坏的时候,煤对水的吸附性更强,所以水量比甲烷多,这样达到降低瓦斯在煤中的含量。
而煤中含有越多的水分子,越会降低起本省的抗压强度和弹性模数,因此降低其粉碎性,增强可塑性。
水在煤层中流动重要是在裂隙和大孔中进行的渗透过程,在微孔中主要表现为流体的扩散,从而挤出瓦斯。
水和煤的接触时间不长,水来不及进入微小孔隙,就不能从中挤出大量瓦斯,时间很长时才能深深地进入煤中,并把大量的瓦斯置换出来,实验证明,一般需要几小时甚至几十小时。
扩散运动只能在渗透运动波及的容积中进行,不会扩大煤体湿润范围,煤的结构也不发生任何明显的变化。
煤自身的裂缝孔隙会随着其中水运动的压力变化而发生容积结构的变化。
防突策略在煤矿安全生产的应用
煤矿安全生产隐患排查
制定煤矿安全生产隐患排查计划和标准,明确排查内容和 排查周期,对发现的隐患进行及时整改和验收。
加强对重大危险源的监控和管理,实施实时监测和预警, 及时采取措施进行干预和治理。
煤矿安全生产责任制落实
建立煤矿安全生产责任制,明确各级管理人员和员工的安全职责和任务,实施岗 位责任制和奖惩制度。
防突策略实施效果
降低工作面瓦斯突出危险性
通过实施防突策略,有效降低工作面瓦斯突出危险性,减少瓦斯事故发生。
提高矿井安全生产水平
防突策略的实施,使矿井安全生产得到有效保障,提高矿井整体安全水平。
防突策略经济效益分析
减少瓦斯事故经济损失
防突策略的实施,降低了瓦斯事故发生概率,从而减少了因瓦斯事故造成的经济 损失。
新建和改扩建矿井在建设过程中需要 进行瓦斯突出危险性评估和采取相应 的防突措施,以确保矿井的安全生产 和建设顺利进行。
02
防突策略相关理论及技术
防突策略相关理论
突出危险性预测理论
利用煤岩层力学、瓦斯流动理论等,对工作面前方及周围煤 岩层的突出危险性进行预测。
防突措施优化理论
针对不同地质和开采条件,研究合理的防突措施,包括钻孔 布置、注浆参数等,以最大程度地降低突出风险。
03
防突策略实施及效果
防突策略实施步骤
收集矿井瓦斯地质资料
了解工作面瓦斯赋存状况,为制定防突策 略提供依据。
施工防突措施
按照制定的防突措施,进行施工,确保施 工质量。
制定防突措施
根据矿井瓦斯地质资料,制定相应的防突 措施,如超前钻孔、抽放瓦斯等。
防突措施效果检验
对已实施的防突措施进行效果检验,确保 防突措施有效。
盘县煤矿掘进防突专项设计及安全技术措施
目录一、编制依据 (1)二、工作面概况 (1)(一)工作面基本情况 (1)(二)周围开采情况 (2)(三)地质及瓦斯情况 (2)三、通风系统及控制通风风流的措施 (3)(一)、需要风量计算及风机选型 (3)(二)、通风方式及通风路线 (5)(三)、加强通风设施的构建和控制风流的安全技术措施 (5)1、通风设施的构建 (5)2、加强控制通风风流的安全技术措施 (6)四、瓦斯抽放系统概况 (8)五、防突作业程序 (8)(一)煤层层位控制 (8)(二)区域防突措施 (8)1、区域预测 (8)2、区域性防治突出措施 (9)(三)区域防突措施效果检验 (11)1、实施效果检验的条件 (11)2、效果检验方法 (11)3、钻孔施工要求 (12)4、效果检验指标 (12)(四)区域验证 (13)1、区域验证条件 (13)3、验证钻孔施工要求 (13)4、验证指标 (14)(五)局部防突措施 (14)1、局部防突措施 (14)2、局部防突措施效果检验 (15)(六)安全防护措施 (15)1、建立压风自救系统 (16)2、携带自救器 (16)3、放炮安全防护措施 (17)4、构筑正反防突向风门 (19)5、建立临时避难硐室 (19)6、监测监控 (20)7、巷道加强支护方式 (20)(七)其他安全技术措施 (20)1、局部通风及瓦斯管理 (20)2、机电设备管理措施 (22)3、安全监测监控系统的安装与管理措施 (23)(八)煤与瓦斯突出避灾 (27)1、煤与瓦斯突出预兆 (27)2、避灾 (28)六、防突日常管理规定 (29)1、管理措施 (29)2、组织措施 (29)3、本防突设计及安全技术措施未尽事宜严格按照《防治煤与瓦斯突出规定》《煤矿安全规程》《11203回风巷掘进作业规程》执行。
(33)七、附图 (33)附图1:11203回风巷平面布置图 (33)附图2:11203回风巷通风系统示意图 (33)附图3:11203回风巷瓦斯抽放系统图 (33)附图4:11203工作面保护范围图 (33)附图5:11203回风巷取芯孔设计图 (33)附图6:11203回风巷检验孔设计图 (34)附图7:11203回风巷措施孔设计图 (34)附图8:11203回风巷爆破站岗警戒图 (36)附图9:11203回风巷避灾路线示意图 (36)附图10:11203回风巷监测监控系统示意图 (36)11203回风巷掘进防突专项设计及安全技术措施一、编制依据1、国家安全生产监督管理总局令第19号《防治煤与瓦斯突出规定》;2、《煤矿安全规定》(2011年版);3、《煤矿井工开采通风技术条件》(AQ1028—2006);4、《煤矿瓦斯抽采基本指标》(AQ1026—2006);5、《煤矿瓦斯抽放规范》(AQ1027—2006);6、《煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法》(AQ/T1047—2007);7、《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》(AQ1066—2008);8、《预抽回采工作面煤层瓦斯防治煤与瓦斯突出措施效果检验方法》(MT/T 1037-2007);9、《矿井瓦斯涌出量预测方法》(AQ1018—2006);10、《煤矿井下粉尘综合防治防治技术规范》(AQ1020—2006);11、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029—2006);12、盘县关于矿井瓦斯管理的相关规定13、矿井相关资料。
2021年贵州盘江精煤股份有限公司金佳煤矿“1.18”煤与瓦斯突出事故
2021年贵州盘江精煤股份有限公司金佳煤矿“1.18”煤与瓦斯突出事故2021年贵州盘江精煤股份有限公司金佳煤矿“1.18”煤与瓦斯突出事故一、基本情况:2021年1月18日17时29分,贵州盘江精煤股份有限公司金佳煤矿金一采区211运输石门发生煤与瓦斯突出事故,13名矿工被困井下。
截至22日18时,已发现10名遇难矿工遗体,尚有3人下落不明。
二、原因分析:(一)直接原因:在该区域1B1排煤层且有较强的危险性,而实施的石门掲煤区防突措施存在不足、区域措施效果检验数据測不合理,未消除突出危险的惜況下使用风镐則右帮硬底时诱发了本次煤与瓦斯突出(二)间接原因:1、全佳矿安全管理,特别是防突管理工作不到位。
未严格实两个“四位一体“的综合防突措施穿启子预抽区城措施钻孔数量、深度均未按设计施工到位;对区城措施钻孔施工中孔严重、见煤位置与设计重不符等未认真进行分析并采取措施:技术管理不至到位,在《消突评估报告》存在明显错误的情况下,仍通过了相关部门会审:患排查工作不到位,对钻孔施工、验收管理混乱、突煤层中使用风镐作业重大急患均未能排除。
2、盘江股公司对所属矿井监管工作不到位。
隐患排查工作流于形式,无对性;对所属煤矿技本管理、监检查不到位。
3、盘江集团安全监管不到位。
未认貞吸取盘南公司水矿井”11-24”故数训,安全机构不健全、人局不足4、六盘水市、盘县两政府对国有及国有控股企业的安全监管工作认识不足三、防范措施:(一)要严格执行《防治煤与瓦斯突出规定》和省政府“双十条”等有关规定,严格执行区域防突措施,确保做到“不掘进突出头、不采突出面”。
区域防突措施必须整体设计、整体审批,要结合煤层厚度、产状等开采技术条件和巷道布置变化情况编制,必须包括全部抽放钻孔和增透钻孔的具体施工参数;修改设计时,要按照原措施的审批程序重新审批后方可施工。
(二)要建立瓦斯和地质异常快速处理反应体系。
当工作面出现打钻喷孔、夹钻、顶钻等突出预兆时,必须立即停止作业,撤出人员,重新采取区域防突措施并进行效果检验。
立体防突措施在急倾斜突出煤层中的应用
《 防治煤与 瓦斯突 出规 定》, 系统 地 总结 了 中国煤 与 瓦斯 突 出 矿 区 煤 与 瓦 斯 突 出 防 治 中 的 经 验 与 教
训 , 明确提 出 : 与瓦 斯突 出 防治工 作坚 持 “ 煤 区域
防突措施先行 、 局部 防 突措施 补充 ” 的原则 , 采取 未
出事故 , 造成 3人死 亡 。井 田内 K K。 全 区可采 。、 : 属 煤层 , 煤 层 厚度 为 17 5 1 平 均厚 2 3 K .0— . 5 m, .2 m, 如 层厚 1 6 K煤 . 7~2 6 l 平均厚 2 2 m, .3 I, l . 煤层 倾
20 0 9年 8月 1日国家煤 矿 安 全 监 察局 颁 布 实 施 的
2 9日在 1 8 l 0I 水平 K 煤 层巷道 维修时 , 生一起 7 l 发
煤 与瓦斯 突 出事故 , 成 4人 死 亡 ;0 3年 8月 1 造 20 5 日在北大巷 斜井 K 。 掘进 面发 生 一起煤 与 瓦 斯突 煤
现
De e e . 01 c mb r 2 0
代
矿 业
M 0RDEN I NG M NI
总 第 5 0期 0 2 1年 1 00 2月第 1期 2
立 体 防 突 措 施 在 急 倾 斜 突 出煤 层 中 的应 用
孙 祺 杨胜 强 刘 辉辉
( 国矿 业 大 学安 全 工 程 学 院 ) 中
煤与 瓦斯 突出事故 , 保证 了矿 井的安全 生产和 正常接替 。
关键 词 : 急倾斜 煤层 ; 与 瓦斯 突 出; 煤 预抽煤 层 瓦斯 ; 门揭煤 ; 石 煤巷掘 进 中图分类号 : D 2 . 1 T 8 3 2 3 文献标识码 : B 文章编 号 :646 8 (0 0)20 8 -4 1 7 -0 2 2 1 1-0 00
区域消突措施效果评价2011-5(终稿)
盘县松河乡三鑫煤矿工作面消突评价报告盘县松河乡三鑫煤矿二〇一一年五月盘县松河乡三鑫煤矿工作面消突评价报告矿长:生产矿长:安全矿长:机电矿长:总工程师:编制:盘县松河乡三鑫煤矿二〇一一年五月参加人员名单报告审定人员目录1 矿井及工作面概况...................................................... - 1 - 1.1矿井概况.. (1)1.2矿井开拓方式 (12)1.3工作面概况 (13)2 11201工作面防突措施 (15)2.1区域综合防突措施 (15)2.2局部综合防突措施 (17)2.3工作面顺槽掘进过程中瓦斯突出危险性实录 (19)3.111201工作面消突评价的必要性 (22)3.2消突评价实施方案制定过程 (23)4 11201工作面消突评价 (28)4.1消突评价方法及指标 (28)4.2消突评价现场实施情况 (30)4.3消突措施效果评价参数测定及实验参数 (30)4.4消突效果评价分析 (44)4.5结论 (45)5 建议 (47)参考文献 (48)前言对于煤矿而言,安全开采是建设安全、高效现代化矿井的前提,也是提高经济效益的根本途径,为了确保矿井的安全生产,工作面采掘前必须进行突出危险性评价。
开展工作面采掘前消突评价现已纳入国家法律法规要求,同时开展工作面消突评价为完善矿井消突措施提供了科学依据,因此,对矿井采掘工作面进行消突评价是十分必要的且具有重要的现实意义。
盘县松河乡三鑫煤矿位于贵州省盘县松河乡境内,行政区划属盘县松河乡管辖。
地理坐标:东经104°34′49″—104°35′39″,北纬26°02′40″—26°03′18″。
矿区距洒基镇3.5km,距松河乡1.5km,距坪地乡8.0km,距盘县电厂13km,距水柏铁路松河站1.5km,矿区北部有盘水公路通过,区内交通方便。
贵州省国土资源厅2009年9月颁发的盘县松河乡三鑫煤矿(整合)采矿许可证(副本);生产能力15万t/a;其形状为一不规则多边形,矿区面积0.946km2,开采深度:+1950m~+1780m。
防突策略在煤矿安全生产的应用
2023-10-30
目录
• 防突策略概述 • 防突策略的核心理论 • 防突策略在煤矿安全生产中的应
用 • 煤矿安全生产的防突策略优化 • 煤矿安全生产的防突策略展望
01
防突策略概述
防突策略的定义
防突策略是指预防和控制煤矿瓦斯突出事故的一系列措施和方案,旨在保障矿工 生命安全和煤矿安全生产。
危险性。
强化防突技术措施
02
采取钻孔排放瓦斯、水力冲孔等措施,降低煤层中的瓦斯压力
和含量,减少突出的动力。
加强通风系统管理
03
确保通风系统稳定、可靠、合理,防止瓦斯积聚和浓度超标。
防突措施的实施
1 2
制定详细的防突计划
根据矿井实际情况和防突策略,制定详细的防 突计划,包括防突技术措施的实施方案、通风 系统调整等。
04
煤矿安全生产的防突策略 优化
加强突出危险性预测的准确性
预测方法优化
采用更精确的地质勘探方法,如地震波法 、电磁法等,以更准确地识别煤层的突出 危险区域。
VS
数据分析
运用大数据和人工智能技术对煤矿安全生 产的历史数据进行深度分析,从而更准确 地预测突出危险性。
完善防突措施的制定和实施流程
制定全面的防突措施
防突策略的历史与发展
防突策略的发展经历了不同的阶段,从最初的局部防突措 施到现在的综合防突措施,不断发展和完善。
目前,我国煤矿普遍采用“四位一体”综合防突措施,包 括区域预测、区域防突措施、局部防突措施和安全防护措 施,实现了对煤矿瓦斯突出的全面防控。
02
防突策略的核心理论
突出危险性预测
01
02
建立健全防突技术标准体系,规范煤矿安全生产中的防突技术要求,提高防突策 略的科学性和规范性。
安全工作不尽职 责任人锒铛入狱
安全工作不尽职责任人锒铛入狱作者:房易霖来源:《世界家苑》2020年第04期摘要:安全事故的发生也许是因为一时疏忽、一不留神,然而就是这么一次小小的疏忽,给他人的人身安全造成了伤害。
要充分认识到,安全生产工作要真抓实干,在今后的工作中一定要深刻吸取事故教训,做到规范达标、不违章操作。
警钟长鸣——事故猛于虎。
关键词:安全事故;经济损失;责任1 案情介绍2012年某月,S公司一煤矿发生煤与瓦斯突出事故,造成井下人员田某某、徐某某等23人死亡,5人受伤,直接经济损失3031万元的重大责任事故。
经法医鉴定,23名死者均为窒息或有毒气体中毒死亡。
经专家组直接原因分析报告认定,事故的直接原因是煤层为突出煤层,运输巷掘进工作面遇煤层变厚、裂隙和错动、煤质变软,巷道下帮抽采钻孔控制范围不符合规定,无钻孔方位角验收记录,突出孔洞范围无钻孔控制,区域效果检验方法也不符合规定,抽采不达标,未消除突出危险,使用风镐刷屏煤壁下半部分斜脚诱发煤与瓦斯突出事故。
事故调查组作出事故鉴定报告并经国家煤矿安全监察局复核认定,被告人赵某某(时任S公司总工程师)未认真履行职责督促矿井严格落实“四位一体”的综合防突措施,对防突重大工作方案作出调整未专题进行研究和论证,对规程措施和《消突评价报告》未严格把关,对区域措施效果检验残余瓦斯压力的测压方式及时间不符规定未予以纠正,对监测监控系统不能正常使用未采取有效措施解决,对事故发生负主要责任。
被告人田某某(时任S公司通风区副区长主持工作)在组织编制的《某运输巷掘进期间架u型棚的安全技术措施》中,违反《煤矿安全规程》规定,在突出煤层中使用风镐作业,不认真履行职责,在值班调度员汇报监控系统显示某运输巷掘进工作面回风流及总回风巷瓦斯传感器超限后,不按瓦斯超限要求处置,延误了事故的抢险和救援,对事故的发生和未及时救援负主要责任。
某县人民检察院向某县人民法院提起公诉,判决如下:一、被告人赵某某犯重大责任事故罪,判处有期徒刑五年。
突出煤层立体式瓦斯治理模式研究
突出煤层立体式瓦斯治理模式研究沙曲矿为煤与瓦斯突出矿井,主采4#煤层为煤与瓦斯突出煤层,瓦斯问题导致抽、掘、采衔接紧张,严重制约着矿井安全、高效开采。
长期的瓦斯治理实践过程中,沙曲矿形成了特色鲜明的突出煤层立体式瓦斯治理模式,主要包括底板巷抽放瓦斯、沿空留巷、保护层开采。
现场实践表明,该模式既可有效消除或降低4#煤层的突出危险性,并可实现无煤柱开采,使资源回收率得以充分提高,对矿井实现安全、高效开采起到了关键作用。
标签:突出煤层立体式预抽瓦斯沿空留巷保护层开采沙曲矿位于吕梁市柳林县境内,是华晋焦煤有限责任公司在离柳矿区建设的第一对矿井。
矿井井田面积约135km2,地质储量22.52亿吨,可采储量12.76亿吨。
矿井初期设计生产能力为3.0 Mt/a,后期将扩建到8.0Mt/a。
沙曲矿为煤与瓦斯突出矿井,其主采4#煤层为煤与瓦斯突出煤层,瓦斯问题导致抽、掘、采衔接紧张,严重制约着矿井安全、高效开采。
近年来,沙曲矿结合矿井条件,不断引进国内外先进的瓦斯治理经验,并在长期的实践过程中,形成了特色鲜明的突出煤层立体式瓦斯治理模式。
1 瓦斯治理方法1.1 底板巷瓦斯抽放在5#煤层下部岩层中布置与上部煤层巷道位于同一投影位置的底板巷,在该巷内向上施工穿层钻孔,抽采3、4、5#煤层赋存的瓦斯。
钻孔整体呈花瓣状布置,且沿巷道中线方向布置稠密,周围方向钻孔布置相对稀疏,如图1所示。
密集钻孔主要为了集中解决上部巷道的卸压及防突问题,稀疏钻孔主要为了抽采被保护煤层的瓦斯,以控制保护层开采过程中底板的瓦斯涌出。
1.2 沿空留巷沿空留巷,是将工作面靠采空区一侧的运输巷或回风巷进行充填,形成充填条带,整个充填带在采空区里面,从而将所留巷道与采空区隔离开,如图2所示。
在沿空留巷中设置瓦斯抽采管路,将采空区上部及环形裂隙圈内的解吸、游离瓦斯通过倾向钻孔进行抽采。
中、近距离保护层开采工作面,由留巷回风巷中施工的抽采钻孔可直接穿过上保护层,进行被保护层卸压瓦斯抽采。
群力煤矿矿井区域与局部综合防突安全技术措施
群力煤矿矿井区域与局部综合防突安全技术措施背景介绍随着煤矿生产规模的不断扩大,煤矿安全问题也日益引人关注。
矿井中存在着各种安全隐患,其中矿井区域和局部之间的防突安全问题更加复杂,更加需要科学的技术手段和措施来解决。
群力煤矿作为中国煤炭行业的龙头企业之一,一直以来都非常注重矿井安全方面的工作。
在矿井区域和局部综合防突安全技术措施方面,群力煤矿也积极探索和研究,为矿工的安全生产提供了有力保障。
矿井区域与局部综合防突安全技术措施的概念矿井区域和局部综合防突安全技术措施,是指在煤炭开采过程中,通过运用各种技术手段和措施,对整个矿井区域和局部进行全方位的防突安全保障,从而确保矿工的安全生产和矿井的正常运行。
这种技术手段和措施包括:煤层探测技术、瓦斯抽采技术、爆破技术、通风技术、沉降观测技术等。
通过运用这些技术手段和措施,可以提高矿井的安全性和煤矿生产的效率。
群力煤矿在矿井区域与局部综合防突安全技术措施方面的探索和实践煤层探测技术的应用群力煤矿在煤层探测技术方面进行了大量的尝试和实践。
通过煤层探测仪的应用,可以及时掌握矿井中煤层的情况,从而合理安排采掘工作,保证矿工的安全生产。
瓦斯抽采技术的应用瓦斯是煤矿中的一种危险气体,对矿工的安全产生极大的危害。
群力煤矿在瓦斯抽采技术方面也进行了大量的尝试和实践。
通过瓦斯抽采技术的应用,可以将瓦斯抽出来,从而保证矿工的安全生产。
爆破技术的应用在煤矿开采过程中,通常需要使用爆破技术。
爆破技术可以提高煤矿开采的效率,但同时也会给矿工的安全带来一定的危害。
因此,群力煤矿在爆破技术方面,也进行了大量的探索和研究。
通过科学的爆破技术应用,可以最大程度地保证矿工的安全生产。
通风技术的应用通风技术是煤矿中的一项重要技术,可以保证矿井中空气的流通,减少有害气体在矿井中的积累,从而保证矿工的身体健康和安全生产。
群力煤矿在通风技术方面,也进行了大量的探索和实践,通过科学合理的通风技术应用,可以最大程度地保护矿工的生命安全。
“孤岛”综放面“立体”综合防灭火技术的应用
第1期 山西焦煤科技No. 12018 年 1 月Shanxi Coking Coal Science & TechnologyJan. 2018•专题综述•“孤岛”综放面“立体”综合防灭火技术的应用赵喜红(大同煤矿集团忻州窑煤矿,山西大同037003)摘要忻州窑矿为高瓦斯矿井,其309盘区丨丨#煤层8939工作面属于“孤岛”综放工作面,存在漏风通道,增加了采空区遗煤的自然发火隐患。
为预防8939 “孤岛”工作面开采时自然发火的风险,建立以随采随向后古塘采空区遗煤喷注氣化镁阻化剂、断层带注永固S 封堵漏风通道、采空区注氮气、煤层注水为主,邻近采空区灌注黄泥浆为辅的“立体”综合防灭火治理技术。
该技术在8939“孤岛”综放面回采应用,效果明显,提高了推进速度,实现了安全开采。
关键词高瓦斯矿井;孤岛工作面;自然发火;“立体”综合防灭火治理技术中图分类号:TD 75+2 文献标识码:B 文章编号:1672 -0652(2018)01 -0053 -04大同煤矿集团忻州窑矿属T 高瓦斯矿井,具有百年 开采历史,目前处于矿井开采后期,11#层309盘区8939 面是该盘区煤层的最后一个厚煤层冋采T 作面,属于 “孤岛”开采,回采工艺为低位放顶煤开采。
本工作面地 质构造复杂,断层破碎带贯穿整个工作面,受矿压因素 影响,应力M 现强烈、集中,巷道变形较大和片帮冒落多 发,支架压架,工作面推进速度慢,采空区遗留的较多松 散浮煤长期处于通风供氧状态,增加本面煤层自然发火 的危险。
另外孤岛”工作面矿压较大,煤柱易于压碎,顺槽顶煤易于离层、压裂冒落,与同煤层临近采空区连 成一片,漏风规律复杂多变,造成临近采空区长时间堆 积的遗煤有自然发火隐患。
该矿1 ^层309盘区2004年 发生过煤炭自燃事故,造成较大的经济损失。
1 工作面概况8939工作面地面标高1 303. 5 ~ 1 331. 0 m ,井下 标高956 ~998 m . 8939工作面东部为采空区,北部为 云冈矿井田及矿界保护煤柱,南接901轨道、皮带及 回风大巷,西部为8937面采空区。
区域综合防突措施效果检验报告
区域综合防突措施效果检验报告盘江精煤股份有限公司土城矿区域综合防突措施效果检验报告工作面名称: 21127采面日期:2013年12月13日21127采面区域综合防突措施效果检验报告目录前言 (5)一、效果检验依据 (5)二、效果检验过程简述 (5)三、效果检验范围 (5)四、效果检验结论 (5)第一章工作面概况 (6)一、采面及煤层赋存情况 (6)二、邻近层开采情况 (6)三、地质概况 (7)四、通风情况 (7)五、瓦斯抽采系统概况 (7)第二章区域防突措施的设计与施工 (8)一、瓦斯抽采工程设计 (8)二、瓦斯抽采工程施工完成情况 (9)三、瓦斯抽采计量 (10)第三章效果检验 (11)一、效果检验范围的确定 (11)二、效果检验 (11)第四章结论及相关要求 (13)一、结论 (13)二、区域验证 (13)三、相关要求 (13)21127采面抽采瓦斯指标评价 (15)前言一、效果检验依据依据如下:1、《煤矿安全规程》(2011版)。
2、《煤矿瓦斯抽采基本指标》(AQ1026-2006)。
3、《防治煤与瓦斯突出规定》。
4、《煤矿瓦斯预测方法》(AQ1018-2006)。
二、效果检验过程简述根据在本单元内实施的区域和局部防突措施,测定煤层残余瓦斯含量和间接计算煤层残余瓦斯含量均达到《防治煤与瓦斯突出规程》的要求(瓦斯含量小于8m3/min)。
三、效果检验范围本次效果检验范围为:21127采面,回风巷从D12+11.8m 至D10+30.1m(长度57m)、运输巷从B9+52.1m至B10+33.2m(长度46m)的回采区域。
四、效果检验结论21127采面通过本次施工预抽钻孔,预抽煤层瓦斯132651.36m3,抽放率为:52.82%,经测定煤层残余瓦斯含量降至4.5591m3/min,间接计算煤层残余瓦斯含量降至3.7826m3/t,均小于临界值8m3/t,达到《防治煤与瓦斯突出规定》的规定,故21127采面在本次效果检验范围内无突出危险。
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“立体消突”措施在盘江矿区的应用盘江煤电集团公司盘江煤电集团公司(以下称盘江公司)由原国有重点煤矿盘江矿务局改制而成,始建于1966年,是贵州省重要的煤炭企业。
全公司现有6对生产矿井(火铺矿、金佳矿、老屋基矿、山脚树矿、月亮田矿、土城矿),矿区设计能力为8.55Mt/a,核定生产能力为11.50Mt/a(其中核定通风能力为14.98Mt/a)。
矿区资源丰富,地质储量9500Mt,煤种齐全,煤质好,发热量高。
2006年生产原煤9.43Mt,2007年生产原煤10Mt。
一、盘江矿区煤与瓦斯突出情况简介盘江矿区含煤地层为二叠系上统龙潭组,总厚度220~377m,含煤20~60层,其中可采煤层10~25层,可采煤层平均总厚16.24~33.2m。
在可采煤层中,有4层煤(7号、12号、17号和19号煤)曾发生过突出。
自1966年以来,盘江矿区共计发生20余次煤与瓦斯突出,突出最大煤量为700t,突出最大瓦斯量为5.8×104 m3,共造成25人死亡。
盘江公司现有的6对生产矿井中,除山脚树矿为高瓦斯矿井外,其余5对矿井均是煤与瓦斯突出矿井,瓦斯含量及涌出量较大,煤层瓦斯含量为3.694~20.329 m3/t。
2007年矿区绝对瓦斯涌出量为632.65 m3/min,相对瓦斯涌出量为34.31 m3/t。
二、“以抽为本,立体消突”的防突构想众所周知,防突措施可分为区域性防突措施和局部性防突措施。
区域性防突措施主要有开采保护层、区域性预抽等;局部性防突措施有开采卸压槽、开掘岩石卸压巷道、水力冲孔、水力冲刷、水力割缝、大小直径超前卸压钻孔、深(浅)孔松动爆破、煤层注水、煤层瓦斯预抽、金属骨架、管棚超前注浆、巷道轮廓外固化技术、微差爆破等。
就盘江矿区的实际情况而言,采取开采保护层的措施防突效果较好,其有效保护范围内煤层开采的防突问题一般可以得到有效的解决。
防突工作的难点主要在于无保护层及承压区(煤柱区)内开采时的防突,过去的工作中,在该区域进行采掘时,我们主要采取了深(浅)排放钻孔排放、预抽瓦斯等措施,但在部分矿井未能有效地遏制煤与瓦斯突出事故的发生。
通过分析,我们认为主要存在的问题如下。
(一)防突措施的力度不够,效果不好在无保护层可采及承压区域的煤层内开掘巷道时,采取深(浅)排放钻孔排放、巷道迎头及两帮钻场预抽等措施(这些措施可近视认为属平面防突措施)。
但在特殊区域(煤层厚度、倾角变化大、有地质构造及瓦斯压力、地应力大等区域)掘进时,此措施防突力度不够,效果不好,不能有效地防止煤与瓦斯突出事故的发生。
盘江矿区的多起突出事故就是在这种情况下发生的,如老屋基矿“11.20”煤与瓦斯突出事故及月亮田矿“7.16”煤与瓦斯突出事故前,都采取了深(浅)排放钻孔排放及迎头抽放措施,检验没有突出危险性,但结果发生了突出。
(二)突出危险性预测预报及防突措施效果检验的结果未能真正的反映煤层的突出危险性由于受多方面因素的影响,如突出危险性检测方法的选择是否恰当、参数的确定是否可靠及人员操作是否存在不足等,我们检测出来的结果不一定能真正地反映煤层的突出危险性,因此仅靠单一的检测结果进行判断,有时与实际存在一定的差距。
金佳矿“9.21”煤与瓦斯突出事故发生前,检验结果为无突出危险[瓦斯解析指标K1值为0.0565mL/(g·min1/2),钻屑量为2.6kg/m,允许进尺6m],但在爆破后发生了突出。
因此,不能仅凭一项检测结果判断煤层的突出危险性,应采取措施从根本上消除突出危险,才能达到有效防突的目的。
为此,盘江矿区提出了符合实际的“以抽为本,立体消突”的防突构想(以下称“立体防突构想”),即以抽放为主要手段,在立体上采取综合防突措施,克服平面防突措施的不足,从根本上消除突出危险。
采煤工作面立体综合防突措施主要有开采上(下)保护层配合专用抽放巷穿层及本煤层钻孔抽放措施(图1)。
掘进工作面立体综合防突措施主要有顶(底)板专用抽放巷穿层抽放配合本煤层钻孔抽放(图2)及顶(底)板专用抽放巷穿层抽放配合深(浅)孔松动爆破等措施。
图1 采面立体防突措施图2 掘进工作面立位防突措施同时,为了实现从根本上消突的目标,盘江公司加强了管理,制定了一系列技术及管理方面的配套措施。
如明确规定掘进过程中若炮后回风瓦斯浓度超过2%或打钻时出现喷孔、顶钻、夹钻等现象时,视为有突出危险,要采取补充消突措施;预测预报或防突措施效果检验为无突出危险后,还须施工验证孔进行验证,验证时如出现喷孔、顶钻、夹钻等现象,视为没有消突,还需采取防突措施后再次进行验证,直到确认没有突出危险并报集团公司批准后方可进行采掘作业等。
三、立体防突构想在盘江矿区的实践(一)在土城矿14129综采面的实践1.14129综采工作面基本情况土城矿为煤与瓦斯突出矿井,建矿以来12号煤层共发生6次煤与瓦斯突出,其中最大的一次突出煤量309t,瓦斯量24200 m3。
14129综采工作面位于土城矿14采区井筒西翼,距地表平均垂深为350m,走向长为1068m,倾斜宽136m;煤层厚度为2.2~5.1m,平均3.8m;煤层倾角为15°~23°,平均20°;煤炭储量为0.745Mt。
该面顶底板情况为:伪顶为0.3m厚的粉砂质泥岩;直接顶为1.5~10m厚的灰色泥质粉砂岩,贝壳状断口;基本顶为34m厚的灰色厚层细砂岩,致密坚硬;直接底为1.3m厚的灰色粉砂质泥岩;基本底为3.0m厚的灰色粉砂岩,中粒砂岩。
12号煤层的上覆煤层为9号煤层,层间距36m,不可采;下伏煤层为13号煤层,层间距为5~10m,不可采;其它煤层也不能作为保护层进行开采。
因此,14129综采面的防突任务较为艰巨。
2.14129综采面防突措施及效果14129综采面上区段14127采面开采已结束,采用沿空掘巷的方法可以解决14129回风巷掘进期间的防突问题。
该面防突工作的难点在于14129运输巷掘进及采面回采期间的防突。
对此,在14129综采面下伏15号煤层施工14159抽放巷,在14159抽放巷内布置钻场,对14129运输巷沿倾斜方向往上100余米的范围进行穿层预抽;然后,在14129运输、回风巷及开切眼掘进过程中,施工本煤层预抽钻孔与穿层钻孔配合,构成立体抽放格局对14129综采面进行抽放。
通过3个余月的穿层预抽,14129运输巷及开切眼掘进期间除过地质构造带时瓦斯解析指标K1值为0.3~0.4mL/(g·min1/2)外,其余K1值均在0.3mL/(g·min1/2)以下,钻屑量在2.0kg/m以下,且未出现过动力现象,保证了综采面的顺利构成。
14129综采面通过立体抽放,从根本上消除了突出危险性,回采期间瓦斯解析指标K1值均在0.2mL/(g·min1/2)以下,也从未出现过任何喷孔、顶钻等动力现象,解决了该面的防突问题,实现了月产量达148.811kt最高纪录。
(二)在老屋基矿131217综采面的实践1.131217综采工作面基本情况老屋基矿为煤与瓦斯突出矿井,12号、17号、19号煤层为突出煤层。
131217综采面位于老屋基矿北三采区延深一亚区段南翼,工作面走向长594m,倾向宽144m,煤层平均厚度为5.5m,倾角为10°,储量为0.691Mt。
煤层瓦斯含量为21.57 m3/t。
煤层为半亮型,玻璃光泽,条带状,较松软。
该面顶底板情况:伪顶为0~0.5m的黑色页岩;直接顶为0~8m的粉砂岩,基本顶为细砂岩夹菱铁质条带,节理、裂缝不发育,较稳定;直接底为0.6m厚的泥岩;基本底为细砂岩夹菱铁质条带,较稳定。
131217综采面上覆10号煤层与12号预煤层合并,无保护层可开采;下伏煤层为14号煤层,层间距为105m,不可采。
131217采面的瓦斯涌出量为55 m3/min。
2.131217综采工作面防突措施及效果131217综采面上区段131215采面开采已结束,采用沿空掘巷的方法可以解决131217回风巷掘进期间的防突问题,因此该面防突工作的难点在于131217运输巷掘进及采面回采期间的防突。
为解决131217运输巷掘进的防突问题,在距131217运输巷水平距离15~20m、与12号层顶板的法线距离为10~15m的位置施工岩石专用抽放巷(该巷可作为131217运输巷掘进前的高位预抽巷,同时还可以作为下区段采面回采时的高位抽放巷,实现一巷两用),在抽放巷内每隔3m布置一个钻位,每个钻位布置5个穿层预抽钻孔,钻孔控制131217运输巷轮廓线外5m范围,钻孔终孔间距为3.0m(走向)×3.0m(倾向)。
同时,在131217运输巷开口位置沿巷道设计方位施工本煤层长钻孔实现立体网格抽放,预抽3个月后开始掘进,掘进过程中预测无突出危险及无任何动力现象,并且创造了平均月进尺256m、最高月进尺达276.5m的掘进记录(该巷采用U形棚支护,断面14.8 m2)。
131217采面回采期间的防突问题,我们采取在回风巷、运输巷及开切眼掘进过程中,施工本煤层密积钻孔进行预抽的方法,得予很好解决,回采过程中预测未出现突出危险及任何动力现象。
(三)在火铺矿21122下巷掘进的实践火铺矿为煤与瓦斯突出矿井,12号、17号、19号煤层为突出煤层。
21122采煤工作面面位于火铺矿21采区一区段12号煤层北翼,标高为+1580~+1642m,工作面走向长650m,倾向宽153m,平均煤厚4.69m,煤层倾角26°,煤层结构复杂,半暗型,厚度稳定,属肥煤。
21122运输巷开口往里136m至开切眼往外100m段处于承压区,为未解放段。
21122运输巷从2004年11月14日开工开始掘进,首先采用一台2×30kW 局部通风机供风,瓦斯涌出量为0.8~2.0 m3/min;后由于瓦斯涌出量增大到4~7 m3/min,同时出现喷孔、顶钻及瓦斯解析K1值超限等现象,又采取在21122运输巷迎头打长钻孔(孔深80m)进行抽放及增加1台2×45kW的局部通风机供风等措施,仍不能解决该头的瓦斯及防突问题,掘进工作面瓦斯浓度时常超限且有突出危险。
从2004年11月至2005年3月,5个月共进尺寸314m(其中有136m处于缷压区)。
为解决21122运输巷掘进的防突及瓦斯问题,停止21122运输巷的掘进,从迎头退回5m施工顶板岩石专用瓦斯抽放巷,在抽放巷内设置钻场施工穿层钻孔与21122运输巷迎头施工的本煤层长钻孔形成立体抽放网络对21122运输巷未掘区域进行抽放,通过2个月余的预抽后,于6月5日恢复21122运输巷的掘进,7月28日掘到设计位置。
21122运输巷在未实施立体防突措施以前,瓦斯浓度时常超限,打钻时经常出现喷孔、顶钻等动力现象并有突出危险,月进尺仅有60余米,其中2004年12月只进16.1m。