哈锅440吨CFB锅炉考察报告

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

哈锅440吨CFB锅炉考察报告

哈锅440t/h系列锅炉考察报告

一、考察概述

2021年6月14日,我们一行对哈尔滨锅炉厂440t/h系列CFB 锅炉进行了考察。本次考察的内容主要包括:锅炉的基本运行情况、磨损情况及防护措施、入炉燃料情况、破碎系统及冷渣器系统的情况、综合利用燃料的使用情况、除尘器运行情况、风机运行情况、锅炉烟气的脱硫脱销情况、灰渣的储运情况等。二、考察内容1、洛阳阳光热电厂

洛阳阳光热电厂由四川水利水电设计院进行设计,共有哈锅440t/hCFB锅炉两台,锅炉主蒸汽压力13.7Mpa,主蒸汽温度540℃,再热器进口压力3.82MPa,出口压力3.62Mpa。电厂2021年开工建设,06年1月1#机组投入运行,06年6月2#机组投运。从06年运行至今,锅炉基本运行稳定,能够满足发电、供热的需要。两台机组2021年共发电10亿多kw.h,冬季供暖负荷200t/h、工业负荷120t/h,发电全部上网,上网电价0.41元/kw.h。电厂水源采用龙门水库地表水,厂用电率11~13%,电厂取得国家热电联产认证。阳光热电共有员工100多人,其中运行人员90多人,热工、电气二次检修人员13人。

自投产以来锅炉最长连续运行周期200天,公司每年对每台锅炉小修两次,一次为3~4月间采暖期结束后,一次为9~10月间采暖期开始前。锅炉在运行中易发生爆管的部位为高温再热器,水冷壁。为了防止受热面的磨损,炉内过渡区水冷壁采用了超音速电弧喷涂,并在炉内水冷壁上加设了8道防磨梁,炉膛出口受热面加设了导流板,以减少高温烟气对受热面的磨损。锅炉采用床上加床下油点火的点火方式,其中床上油枪四只,床下油枪四只。锅炉一二次风比例6:4,采用钟罩式风帽进行布风。原钟罩式风帽存在不同程度的脱落现

象,造成运行中风室集渣。后改变风帽的连接方式,采用螺纹加焊接的连接方式基本消除了风帽的脱落现象,但在检修过程中磨损的风帽不易取掉更换。锅炉分离器采用高温绝热旋风分离器,采用吊挂式固定。在运行过程中,应注意高压流化风的风量,防止返料的高温结焦,且运行过程中中心筒挂钩出现过因耐热性差导致强度下降,致使中心筒脱落的现象。锅炉流化风机工频运行,通过和一次风管道的风管调整风量。省煤器采用光管顺排列的布置方式,最上级头两排布置防磨瓦,运行至今磨损较轻微,基本没有发生磨损。空预器采用管箱结构,材质Q235,11年末级空预器冷风进口管开始出现明显的漏风现象,造成带负荷困难。锅炉浇注料由施工方,河南火电一公司进行大包。浇注料材质及施工情况不理想,造成运行中浇注料的脱落现象严重,后由郑州鑫元公司进行浇注料的修补、维护。锅炉采用后墙给煤方式,原煤仓来入炉煤由埋刮板经两侧墙输送至后墙,进入给煤机。每台锅炉共设置8台给煤机,每四台给煤机由一侧埋刮板进行给煤。由于煤仓至后墙埋刮板距离较长,有将近30m,使埋刮板易发生故障,造成一侧四台给煤机同时断煤,对锅炉负荷影响较大。

锅炉实际使用燃料为发热量5000kcal/kg左右的末煤,基本没有掺烧矸石及煤泥。10年供消耗原煤800万吨,所消耗原煤基本都采用汽运方式进行运输。

锅炉采用两级破碎、一级筛分的破碎系统,原煤首先经过振动筛筛分,然后进入粗破。粗破采用沈阳破碎机厂生产的齿滚破碎机,经过破碎的原煤再进入细破,细破采用德国的环锤破碎机。经破碎后的入炉煤不能完全满足锅炉正常运行的需要,存在不同程度的大颗粒现象,最大粒径达到30~40mm。锅炉原煤仓采用方锥煤仓,存在滞煤现象,后将下部改为圆锥形煤仓,并在煤仓上加装输送机,很大的减少煤仓滞煤。

每台锅炉配备四台青岛松灵生产的滚筒式冷渣器,每台冷渣器最大出力8t/h,排渣温度150℃。冷渣器使用工业水作为冷却水,由于电厂水源采用龙门地表水,水硬度相对较小,冷渣器的结垢现象不是

很明显,使用至今没有进行过冲洗和更换。冷渣器排渣有链斗输渣机进行输送,运行过程中,输渣机链条易发生断链现象,维护量相对较高。

锅炉除尘器采用布袋式除尘,除尘效果较好,能够满足环保要求。布袋使用寿命能够达到4年,至今没有更换布袋。布袋除尘器设置点火旁路,在点火初期烟气经旁路进入烟囱,防止油烟对布袋的堵塞。机组采用炉内添加石灰石的脱硫方式,能够达到环保要求,没有脱硝设备。

机组风机、给水泵采用液力耦合的驱动方式,没有加装变频器。

给水泵由郑州电力设备公司提供。2、国电豫源发电有限公司

国电豫源发电有限公司共有哈锅465t/hCFB锅炉两台,锅炉型号HG-465/13.7-LWM17,锅炉主蒸汽压力13.7Mpa,主蒸汽温度540℃,再热器进口压力4.105MPa,出口压力3.895Mpa,再热器流量412.5t/h 锅炉设计热效率90%。电厂2021年开工建设,05年9月1#机组投入运行,05年12月2#机组投运。从05年运行至今,锅炉基本运行稳定,能够满足发电、供热的需要。两台机组冬季供暖负荷160~170t/h、工业负荷40~50t/h,发电全部上网,上网电价0.30元/kw.h,供汽价格120元/吨,供汽水不进行回收。电厂水源采用芒河、大沟河地表水,厂用电率9~10%,底渣含碳量1~2%,飞灰含碳量7~10%。电厂取得国家综合利用及热电联产认证。国电豫源发电有限公司共有员工180多人。

自投产以来锅炉最长连续运行周期176天,锅炉在运行中易发生爆管的部位为炉膛悬吊管,哈锅在设计时预留吊挂屏的膨胀间隙不足,造成吊挂屏的变形磨损。为了防止受热面的磨损,炉内过渡区水冷壁采用了超音速电弧喷涂,并在炉内水冷壁上加设了3道防磨梁,有效的缓解了炉内水冷壁的磨损。锅炉采用床上加床下油点火的点火方式,其中床上油枪六只,床下油枪四只,后将点火器由机械雾化改为蒸汽雾化,使点火可使用重油,节约了点火成本。锅炉一二次风比例5:5,采用钟罩式风帽进行布风。原钟罩式风帽存在不同程度的脱落、烧毁

现象,造成运行中风室集渣。后由烟台龙源有限公司对风帽进行改造,改为圆柱形风帽,采用螺纹加焊接的连接方式基本消除了风帽的脱落现象,但在检修过程中磨损的风帽不易取掉更换。锅炉分离器采用高温绝热旋风分离器,中心筒采用吊挂式固定。在运行过程中中心筒挂钩出现过因耐热性差导致强度下降,致使中心筒脱落的现象。锅炉流化风机工频运行,通过和一次风管道的风管调整风量。省煤器采用光管顺排列的布置方式,最上级头两排布置防磨瓦,运行至今磨损较轻微,基本没有发生磨损。空预器采用管箱结构,运行至今漏风现象不明显。锅炉采用后墙给煤方式,和洛阳阳光热电存在相同的埋刮板输送距离过长的问题,使埋刮板易发生故障,造成一侧四台给煤机同时断煤,对锅炉负荷影响较大。为了防止锅炉非金属膨胀节的烧毁,在膨胀节外部加装环形风管,用部分一次冷风对膨胀节进行冷却,并防止高温烟气的漏出。

锅炉实际使用燃料为发热量3500~3800kcal/kg左右的煤和煤矸石混合物。进厂燃料储存在矸煤棚中,入炉煤挥发份6~8%,入厂燃料主要采用汽运方式。

锅炉采用两级破碎、两级筛分的破碎系统,入炉煤首先经过粗破,然后进入振动筛筛分。粗破采用齿滚破碎机,经过破碎的入炉煤再进入细破,细破采用环锤破碎机,然后再经过二次筛分。经破碎后的入炉煤能够满足锅炉正常运行的需要,入炉平均粒径8~10mm,细破锤头每3个月需更换一次。锅炉原煤仓采用方锥煤仓,存在滞煤现象,后将下部改为圆锥形煤仓,并在煤仓上加装输送机和破拱助流器,极大的减少煤仓滞煤。

相关文档
最新文档