效率提升方案
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
分焊班组效率提升方案
1、现状分析
分焊车间搬迁至主线后,固点焊班组、保护焊班组一直在原来发动机车间内作业,当前固点A班9人,保护焊A班6人,单班生产任务150台;固点B班9人,保护焊B班6人,单班生产任务150台;合计人员30人,生产班次为两班次,产能300台/天,人均日产能10台/天。
在生产过程中发现,该两个班组存在以下问题点:
1、存在单件瓶颈,焊接后围板,固点班组需三人同时作业,焊接后金属保
险杠螺母,单件周期时间长达70-80秒;
2、成本浪费巨大,生产班次两班次,空压机、抽水泵需长时间运转;
3、固点与保护焊因焊接需要,需操作同一焊机,两个班组作业相互干涉;
4、顶盖前内板需两次工艺,人员需求2人次,人力资源浪费;
固点班组、保护焊班组生产方式与主线有较大差异,主线为流水线方式,该两个班组为单件作业方式,因此,在生产过程当中,找到每个小件作业时间较长的零件,加以改进,则可大幅提升该两个班组的生产效率。
2、实施计划
1、优化后围板电极臂机构,将焊臂从φ70×200,调整成为φ70×350,从而使
后围板焊接不需要翻转,人员有三人操作优化为两个人操作;
2、顶盖前横梁螺母板焊接调整成为凸焊螺母,两道焊接工艺优化成为一道焊接
工艺,单件操作2人次优化为1人次;
3、重新设计后金属螺母定位销、绝缘套、下电极等焊钳配件,将后金属保险杠
螺母进行凸焊+补焊工艺,提升单件周期时间;
4、增加一台X63——2516型焊钳,固点、保护焊独立操作,解决班组间作业干
涉问题;
5、该区域两班次调整为一班次,人员从30人优化为26人;
3、项目收益:
3.1、能源节约:
空压机110KW,每小时耗电量:110度,按每度电0.8元计算:
每小时电费:110×0.8=88元
单班工作时间8小时:88×8=704元
年度按300工作日计算:704*300=211200元
3.2、人力资源成本节约:
人员优化:30—26=4人;
人均收入按2800元(含五险一金)计算,则:
每月人力成本节约:2800×4=11200元;
年度人力成本节约:11200×12=134400元;
成本总体节约:211200+134400=345600元;
3.3、员工收入提升:
优化后月度节约:11200元,分摊至26人,每人收入提升:11200÷26=430元;提升率:430÷2800=15.38%
3.4、质量提升:
后金属螺母、后视镜安装螺母采取固点定位销定位,杜绝挡孔现象;