转向节内孔椭圆解决方案

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转向节内孔椭圆解决方案

摘要:转向节机构不对称,导致机加工后内径尺寸椭圆变差大;通过退火处理,消除毛坯铸造应力,达到工件综合性能及尺寸要求。

关键词:转向节内孔椭圆解决

1 问题描述

转向节材料:QT450-10,表面喷丸强化处理。现加工工艺为:如图1示:镗φ82-0.078mm内孔,再以内孔定位,套车外径。问题点:镗孔完成后,内孔尺寸合格,椭圆0.01mm,套车后测量内孔尺寸,椭圆0.03-0.045mm。为便于查找变差点和

数据分析,在内孔的内外侧和垂直方向上分为4个部位,对称方向上的8点作为

测量内径的测量点,分别为A、B、C、D。见示意图2。

抽取5套(左右各5件),使用测量工具:内径千分表,精度:0.001。尺寸见

表1。

左件

序号 A B C D 椭圆度

1 81.913 81.883 81.915 81.913 0.032

2 81.92

3 81.887 81.926 81.923 0.039

3 81.91

4 81.88 81.917 81.91

5 0.037

4 81.914 81.883 81.914 81.90

5 0.031

5 81.91

6 81.881 81.92 81.926 0.045

左件椭圆均值:0.0368

右件

序号 A B C D 椭圆度

1 81.897 81.877 81.91 81.895 0.033

2 81.914 81.885 81.916 81.912 0.031

3 81.919 81.88

4 81.92

5 81.924 0.041

4 81.91

5 81.88

6 81.916 81.914 0.03

5 81.921 81.885 81.927 81.917 0.042

右件椭圆均值0.0354

通过表1数据和折线图显示,尺寸主要变差点在B部位,且左右件变差部位一致。

2 原因分析

2.1 化学成分及金相分析:检测工件化学成分:C:

3.8%,Si:2.6%,Mn:0.28%,P:0.03%,S:0.03%,Mg:0.03%化学成分符合产品标准。金相分析:如图,基

体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。

2.2 结构分析:见图3、图4所示,铸造结构工艺性分析,Y—Y方向结构不对称;单边加工量4.5-5.5mm,加工量大。

根据以上现状分析,由于铸件结构不对称,铸造过程中,各部分的冷却速度不同,在同一时期内铸件各部分的收缩不一致。但铸件各部分彼此相连,互相制约,不

能自由收缩,因而产生热应力。经切削加工后,应力释放,是造成内孔椭圆变差

的主要原因。为解决椭圆大的问题,通过热处理方式,对铸造毛坯进行退火处理,成功解决了这个问题。

3 热处理工艺

将工件随炉缓慢加热到Ac1以下的温度,约600±10℃,经4-6小时保温,随炉缓

慢冷却至250-300℃出炉空冷。见图5

4 试验结果

4.1 对退火后的工件进行机加工:镗孔、套车外圆后,检测内孔尺寸,见表2。

左件

序号 A B C D 椭圆度

1 81.90

2 81.91 81.907 81.9 0.01

2 81.908 81.918 81.91

3 81.915 0.01

3 81.908 81.918 81.91 81.921 0.013

4 81.912 81.92

5 81.913 81.933 0.021

5 81.9 81.91 81.907 81.922 0.022

6 81.892 81.9 81.9 81.922 0.03

7 81.9 81.9 81.903 81.917 0.017

8 81.891 81.89 81.895 81.898 0.008

9 81.907 81.902 81.9 81.92 0.02

10 81.897 81.902 81.891 81.913 0.016

右件

序号 A B C D 椭圆度

1 81.908 81.908 81.905 81.925 0.02

2 81.908 81.91

3 81.91 81.922 0.014

3 81.907 81.917 81.91 81.925 0.018

4 81.912 81.918 81.91

5 81.931 0.019

5 81.899 81.908 81.902 81.91

6 0.017

6 81.89 81.9 81.892 81.912 0.013

7 81.895 81.908 81.897 81.914 0.019

8 81.887 81.895 81.888 81.908 0.021

9 81.902 81.903 81.905 81.91 0.008

10 81.89 81.889 81.893 81.894 0.005

右件椭圆均值:0.0154

左件椭圆均值:0.0167数据表明,工件通过退火处理,椭圆明显减小。

4.2 金相分析:对退火后的转向节进行金相分析,组织如图示,基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。

浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。

5 结论

生产实践证明,球墨铸铁转向节经退火处理后再进行机械加工,有效的控制了工

件的加工应力,椭圆明显减小,且基体组织合格,保证了产品品质。

参考文献:

[1]国家钢铁产品质量监督检验中心.金属材料金相热处理标准汇编.中国标准出版

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