浅析HXN5B电阻制动带烧损

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浅析HXN5B电阻制动带烧损
发布时间:2022-03-31T06:34:30.262Z 来源:《中国电业》2021年24期作者:仇静
[导读] 由戚机公司自主研制的HXN5B型大功率交流传动内燃机车,在自负荷试验中
仇静
戚机公司质量保证部
摘要:由戚机公司自主研制的HXN5B型大功率交流传动内燃机车,在自负荷试验中,发现电阻制动带烧损。

对故障件进行拆检,发现是电阻制动装置本身的质量问题。

本文从电阻制动装置材质、组装工艺要求出发,查找问题所在,并制定了相应的整改措施,如::加强对电阻带和侧边玻板距离的控制,对绝缘隔热板材料进行改进为白云母板。

关键词:电阻制动装置电阻制动带侧边玻板云母板
一、问题描述
2020年7月份, HXN5B-0281及0283号机车(新造)在进行自负荷试验时,相继发现电阻制动装置有火星冒出,停机检查发现绝缘隔热板起火,进而将电阻制动带烧损。

由于涉及机车“防火”,存在巨大安全隐患,公司暂停了该产品装车,并查找原因,制定相应的整改预防措施,防止类似问题再次发生。

二、原因分析
该问题发生后,立即组织分析,在排除机车电线路无故障的前提下,主要针对电阻制动装置本身的质量控制进行查找,具体如下:
1、拆解分析:将故障电阻制动装置返回供应商,经过拆解、检查发现装配上存在质量问题,测量电阻带与侧边玻板距离为10mm,图纸设计要求为14~16mm,不符合图纸设计要求,导致该侧边玻板距离电阻制动带(发热高温器件)过近。

电阻制动侧边玻板长时间在电阻制动带的烘烤下,侧板玻板产生鼓包、表面碳化。

在扩大检查后发现,本批次的电阻制动装置均存在此装配尺寸不符图纸要求的问题。

2、侧边玻板分析:本批次HXN5B制动电阻装置柜体侧边玻板图号为:N680G010000P020A,生产所用原材料为H3246噁嗪环氧玻璃布板。

主要性能指标如下:
该材质可燃性:Fv-0,马丁耐热(纵向)≥380℃。

而电阻制动装置在投入使用时,电阻带温度可达600℃左右,所以该侧边玻板存在耐热等级不够的风险。

综上所述:经过反复讨论后认为该批次(共9台份)电阻制动装置不合格,主要不合格原因是侧边玻板选材不当,阻燃等级偏低,且关键组装尺寸不符图纸规定。

所以,在电阻制动装置投入使用时,电阻带产生高温,热量传递到侧边玻板上,由于间距近,温度持续上升,局部热量聚集短时间无法消散,侧边玻板逐步产生鼓包、变形、表面碳化、开裂卷起,最终导致电阻带高温融化,出现火情。

三、问题处置
1、现车处置:将本批次的电阻制动装置全部返回供应商,换装其它合格产品,并重新组织机车试验考核。

在自负荷及正线试运考核试验后观察,均未发现电阻制动装置存在任何变形、变色等异常现象。

2、绝缘隔热板材料改进:督促供应商对侧绝缘板重新选材,将柜体侧绝缘板材料更换为耐热性能更好的PB5761型白云母板。

该材料的
主要性能参数如下:
从该材料主要技术参数表中得知,其连续耐温:500℃;间隙耐温:700℃;耐火等级:94V-0。

能够满足电阻制动装置性能要求。

3、督促供应商进行内部管理改进。

重新对图纸、工艺要求以及检验标准进行梳理。

对一线生产作业人员和质检人员进行培训管理,树立质量安全意识。

加强生产作业人员工艺教育,严格按产品工艺标准进行作业。

重新制定专自检记录本,加强对产品电阻元件之间、电阻元件和柜体侧绝缘板之间的间隙勘查检测,编制《ZYNRD1型、ZYNRD2型制动电阻装置质量保证计划》(ZYJH-2020)。

补齐产品生产管理存在缺漏项。

四、结束语
该问题的出现,造成了较大的返工,延误了工期,也给公司和供应商造成了很大的经济损失。

问题根源是供应商在管理上出了纰漏,在产品策划时,对产品的关键尺寸没有充分识别,对电阻制动装置工作环境没有充分考虑。

导致组装尺寸不符图纸要求,材料耐高温及阻燃等级不够。

经过整改后,电阻制动装置装车运用考核合格。

【参考文献】
①《交流传动内燃机车制动电阻装置》 TB/T 3429-2015
②《大功率交流传动调车机车制动电阻装置采购技术规范(2020.08版)》 QSJ41-88-10-901CG
③《绝缘材料便查手册》李英葆,陈京生主编中国电力出版社出版。

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