混烧锅炉除尘系统问题分析与技术改造
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混烧锅炉除尘系统问题分析与技术改造
赵立勇
【摘要】针对煤气煤粉混烧锅炉除尘系统暴露出的设备泄漏问题,进行了系统分析和研究,实施了有针对性的设备改造,实现了机组长周期安全稳定运行.
【期刊名称】《冶金动力》
【年(卷),期】2017(000)003
【总页数】3页(P27-29)
【关键词】混烧锅炉;除尘;技术改造
【作者】赵立勇
【作者单位】邯钢能源中心,河北邯郸 056015
【正文语种】中文
【中图分类】TK229
某钢铁企业为充分利用二次能源,增强企业内部煤气平衡能力,提高企业自发电率,降低生产成本,新建成投产了260 t/h锅炉,与60 MW汽轮发电机组配套。
锅炉燃料结构为煤气+煤粉混燃,可全燃煤粉带额定负荷,也可全燃煤气低负荷运行。
锅炉燃烧后的固体产物大部分以粉煤灰的形式随烟气排出,为了减少粉尘对环境的污染,在锅炉尾部设置了除尘系统,主要设备包括一套11300 m2低压脉冲
袋式除尘器,在除尘器灰斗下部设置有输灰系统,采用正压浓相气力输灰,额定输灰能力24 t/h,通过管道系统连续不断的送往灰库,灰库为混凝土结构,有效存
储容量1300 m3,满足锅炉额定负荷运行5天的排灰量。
锅炉在纯燃煤气工况时,
排烟温度较高,超过了除尘滤袋适用温度,为避免滤袋损坏,除尘器设置了烟气旁路系统。
自锅炉投运后,除尘系统陆续出现漏灰问题,严重影响锅炉的安全稳定运行与设备周边环境,频繁泄漏造成设备维护工作增加,经分析认为主要问题如下:
2.1 除尘器旁路系统泄漏
烟气除尘旁路系统设置了4台DN1400提升阀,阀门内置于烟道内部,阀板由布
置在烟道外部的气缸带动,实现提升与下降,达到原烟气烟道与净烟气烟道的连通与切断。
原提升阀为单阀板结构,阀杆与阀板为刚性连接(如图1所示),阀门直接安装
在烟道内,阀板下侧为原烟气烟道,阀板上侧净烟气烟道,除尘器运行过程中,烟气依靠引风机的吸引通过除尘器,原烟气侧压力大于净烟气侧,阀板在在压差作用下受到向上的推力,该推力由烟道外部的气动执行机构平衡,由于烟道钢板较薄(δ=5mm),刚度较低,运行中在烟气流动作用下,钢板振动较大,导致阀板与阀座存在间隙而泄漏,造成未经过滤的原烟气直接进入净烟气烟道。
锅炉正常运行工况,原烟气含尘量约40 g/m3左右,经过滤袋过滤后的净烟气含尘量降低至20 mg/m3,保证后部引风机、脱硫系统设备的正常稳定运行。
由于
烟气旁路系统泄漏,部分原烟气直接进入净烟气烟道,造成净烟气含尘量急剧升高,达到180~240 mg/m3,超过设计值的8~12倍,导致引风机叶轮与机壳严重磨损;同时大量粉煤灰进入脱硫塔内,造成塔内机械除雾器积灰,流通面积减少,系
统阻力增加,也造成脱硫系统设备磨损加剧。
2.2 灰斗手动放灰阀漏灰
除尘器共有6个灰斗,每个灰斗配备一套输灰仓泵,灰斗底部与仓泵之间设置有
手动插板阀、气动双闸板阀,用于控制粉煤灰卸料。
原仓泵手动进料插板阀的采用阀板半封闭形式,如图2所示(关闭状态,阀板进入阀门内部;打开状态阀板裸
露在阀体外面),通过压兰压紧填料的方式实现动静部件之间的密封。
由于阀门压兰的密封线较长,造成压兰受力不均,密封失效。
另外,阀门法兰密封面过窄,不耐冲刷,造成了输灰系统运行过程中,不断有灰从法兰连接螺栓部位泄漏,严重影响了现场运行环境,增加了设备维护的工作量。
3.1 除尘器旁路阀结构改进
针对原旁路阀的工况特点与结构缺陷,决定将单阀板型式改进为双阀板型式,阀杆与阀板的连接由刚性连接改为万向节连接,如图3所示,改进后的阀门有如下结构特点与性能优点:
(1)结构特点,阀门包括上阀座和下阀座、上阀板和下阀板,上阀座横截面积大于下阀座横截面积且与上阀板面积相同,下阀板面积与下阀座横截面积相同,上阀座高度大于下阀座高度;上阀板与下阀板通过导向铰链连接且相互平行,下阀板上表面中心固定有长度小于上阀座与下阀座高度差值的套筒,套筒周向套设上下端分别与上阀板和下阀板相抵的弹簧,上、下阀板在阀门轴向方向可以做80 mm左右距离的相对移动。
阀杆下端通过万向连接件与上阀板中心固定连接。
(2)工作过程,当锅炉燃烧煤粉运行时,驱动装置驱动阀杆向下移动,当下阀板与下阀座接触时,由于上阀板与下阀板之间的垂直距离大于上阀座与下阀座高度差50~80 mm,此时上阀板会继续向下移动,同时弹簧压缩下阀板将下阀板与下阀座更好地密封,当上阀板与上阀座接触实现密封时,驱动装置停止,从而实现双阀板闭合密封;当锅炉燃烧高炉煤气或除尘器入口烟气温度超过布袋允许温度时,驱动装置向上移动保证阀门及时打开,使烟气通过旁路系统及时送走,避免锅炉紧急停炉,待烟气温度下降正常后,再关闭该阀门投入布袋运行。
(3)改进后的结构,阀杆与阀板采用万向节连接,解决了原单阀板阀门受振动、温度、阀门制作精度、阀板挠度、阀板与阀座对中偏差等因素影响,上下阀板与阀座实现自调节密封。
阀门采用两级密封,密封可靠性高。
该技术申报国家专利《一种布袋除尘器用双阀板阀门》,国家知识产权局已授权,专利号:201620002047.6。
3.2 灰斗手动放灰阀结构改进
改进后的阀门密封形式如图4所示,增加一个阀板密封仓,无论在阀门打开或关
闭状态,阀板均处在一个封闭的密封腔内。
阀板的驱动则通过套筒式阀杆进行实现,避免了灰尘对丝杠的污染。
套筒与密封腔之间的密封则通过一个圆形压兰和填料配合实现,密封线的总长仅相当于阀杆套筒的周长,缩小了密封线的长度,使动静部件之间的密封更加容易实现,压兰漏灰得到有效解决。
同时,为了消除法兰连接面的漏灰隐患,将阀门的法兰由螺栓连接形式改成了焊接形式,彻底杜绝了漏灰的发生。
4.1 主要技术效果
(1)解决了旁路系统泄漏造成的引风机叶轮、机壳磨损,脱硫系统积灰等问题,保证了引风机的正常设计寿命与脱硫系统的稳定运行。
(2)解决了仓泵手动进料阀的漏灰问题,改善了生产环境,降低了职工的劳动强度。
(3)通过改造,为锅炉的稳定运行奠定了基础,有力保障了机组多发电、多创效的目标的实现。
4.2主要经济效益
(1)改造前,引风机叶轮、机壳磨损严重,需每年进行更换,改造后引风机基本无磨损,每年节省引风机设备费用110万元(2台叶轮2×30万元=60万元,2
台机壳2×25万元=50万元)。
(2)改造前,因净烟气含尘超标,造成脱硫塔内部积灰,每两个月需要停炉一次进行清灰,改造后不需要再进行清灰,节省清灰检修费用年18万元(每次清灰施工费用3万元,2个月一次,年费用3万元×6=18万元)。
年总计节省费用:110万元+18万元=128万元。