定冷水系统漏氢事件的处理(正式)

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定冷水系统漏氢事件的处

理(正式)

Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.

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文件编号:KG-AO-9675-39 定冷水系统漏氢事件的处理(正式)

使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。

20xx年6月中旬,某厂1号机组在运行中出现氢压下降速度、补氢频率、补氢量异常,定子冷却水箱上部排气管排氢量异常的现象,使发电机的有效发电量大大降低,同时氢气的泄露增加了发电成本,还带来安全方面的隐患。

1 异常的过程和分析

该厂1号机组自20xx年6月中旬发现氢压下降速度、补氢频率、补氢量有较小异常,但到8月中旬,该机组的补氢频率已发展到2天补1次,每次补氢量也发展到13 m3左右。这时该厂运行人员和管理层已意识到机组肯定存在泄漏点。为查找漏点和保证机组的安全运行,首先在运行方面制订以下措施:

(1) 运行和检修组织力量到现场对各系统、设备查找漏点;

(2) 加强对氢气系统、定冷水系统的监视,每班要抄定冷水箱排气管的煤气表2次;

(3) 隔绝水氢差压表、氢气干燥器,监视漏氢情况;

(4) 正常运行时,应加强补氢,确保满足相应负荷所要求的压力和纯度、湿度要求;

(5) 在漏点没有找出时,监视泄漏情况的发展,泄漏量到了每天15 m3这个危险量时,或者漏氢有突变情况,氢气湿度突然增大,发电机有个别绕组或铁芯温度测点升高,均属危险信号,可申请停机或紧急停机;

(6) 加强监视发电机底部的油水检测装置,防止密封油进入发电机内;

(7) 尽快安排停机处理;

(8) 注意控制机房的火源,严禁在机房内动火,在定冷水和氢气系统不允许进行敲打等容易产生火星的工作。

表1是8月24日定冷水箱排气管的煤气表抄表

记录。

从表中反映出,定冷水箱每天排出的氢气已经严重超出正常可能排出的量,换句话说,就是发电机内腔室的定冷水系统管道有渗漏,使氢气进入定冷水系统。

9月4日该机组的补氢频率已为1天1次,补氢量为20 m3。为了确保机组和人身的安全,于9月6日进行停机处理。 2 检修处理

2.1 停机时措施

停机倒氢前,先停运定子冷却水泵,待其压力到0,检查在水压下降时,漏氢是否加大。先进行定冷水系统排水,后排氢充以CO2,当CO2纯度合格后记录水箱上部氢气计量读数,倒氢时化验水箱上部纯度,倒氢结束充压缩空气后,定冷水箱再放水,其主要目的防止定冷水倒入发电机,保证水箱上部氢纯度合格,保证安全。

2.2 检修中措施

(1) 盘车开拆:盘车停运,冷至一定温度后,

拆发电机两头的上半端盖、上半密封支座、导风圈、挡风板等,以人能进入工作为准。

(2) 隔离系统:采用卸下定冷水出入口管,封堵堵板的方法,把发电机内腔室的定冷水系统隔离出来。

(3) 查漏:

①首先用干燥压缩空气从压力表计处充入发电机内腔室的定冷水系统,当压力升至0.1 MPa时停止充气,通过听泄漏声,对发电机内腔室的定冷水系统的所有法兰结合面、焊接点、隔离阀等部位进行查漏。对查得的漏点在发电机气压降至大气压后迅速进行处理。处理后重新充气至工作压力0.4 MPa观察漏点。

②采用卤素检漏,即向发电机内腔室的定冷水系统充入氟里昂,然后再充入干燥压缩空气,直至工作压力,用专用卤素检测仪检漏。但由于工作条件所限和氟里昂气体泄漏后很快扩散,不能精确找出漏点,最后决定采用泄掉压缩空气后,用移动泵向发电机内腔室的定冷水系统充入除盐水,直至工作压力0.4 MPa,再人工检查发电机内腔室的定冷水系统各部分有无渗

水现象来确定漏点。经过2天的查找,终于发现定冷水进水环下部一闷头有漏。

③降压处理漏点。

④做氢气系统气体严密性试验(充压缩空气加卤素检漏),未见卤素泄漏,气体严密性试验合格。

3 结束语

经过以上处理,该发电机氢压能很好维持在正常运行值,漏氢问题得到基本解决,其日补氢量符合发电机设计要求。但我们必须从这次事件中吸取经验:作为制造厂和安装单位必须严格控制质量;作为运行方面,必须对一些异常高度重视,不要想当然,达到停机条件应果断停机,坚持“宁停勿损”的大原则。象这次事故,从异常发生到处理结束将近3个月,没有发生危及机组和人身安全的事故,是比较幸运的。在确认发电机内腔室的定冷水系统有渗漏时,宜立即安排停机处理。今后对定冷水水箱排气管的煤气表应加强监视。同时当定冷水系统渗氢时,宜用充水查漏方法,才能快速准确地发现漏点,减少停机时间和操

作。

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