济钢低硅铁水吹炼工艺实践_王念欣
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表 1 低硅铁水化学成分 %
C
4.1~4.8 4.45
Si
0.15~0.40 0.225
Mn
0.2~0.3 0.25
P
S
0.070~0.100 0.005~0.020
0.085
0.0125
表 2 石灰平均化学成分 %
CaO SiO2 MgO S 88 1.70 6.2 0.025
3 少渣炼钢理论分析
6结语
炼钢终渣内硅酸三钙低, 渣中未熔石灰含量几乎增
根据热平衡及物料平衡, 通过调整物料加入种
加 1 倍, 表明低硅铁水炼钢的成渣情况变差。在转炉 18
类和加入量, 低硅铁水可以实现少渣炼钢, 减少炉渣
第 29 卷 第 6 期 2007 年 12 月
山东冶金
Shandong Metallurgy
Vol.29, No.6 December 2007
5.4 终渣控制
由于碱度较高, 后期化渣困难, 为保证炉渣流动
由于低硅铁水渣量相对少, 为保证脱磷效果, 操 性及脱硫效果, 往往通过提高枪位吊枪化渣, 导致终
作中有意识地提高了碱度。分析终渣岩相组成, 吹炼 渣中 TFe 含量增加, 渣中金属含量增加, 影响了金属
终点的炉渣中, 硅酸三钙占 25%, 硅酸二钙占 45%,
关键词: 高炉; 休风; 复风; 送风操作
中图分类号: TF544.7
文献标识码: B
文章编号: 1004- 4620( 2007) 06- 0019- 02
1概述
莱钢 2 座 1 880 m3 高炉分别 于 2004 年 6 月 18 日及 2005 年 2 月 28 日投产。投运后依靠科技创新 和技术攻关, 在高炉快速达产达效上取得了重大突 破, 高炉 4 d 达产。然而对短期休风后炉况的恢复缺 乏足够的认识, 仍然用小高炉操作理念, 使得炉况恢 复时间长。一般需 10 h 以上才能达到全风、全氧水 平, 影响了生产。为此, 根据喷煤后焦比高、炉缸热量 不 足 、顶 温 低 、干 法 除 尘 受 影 响 以 及 喷 煤 热 滞 后 造 成 的复风炉温由高到低再到高的特点, 对炉况恢复过 程 加 风 速 度 控 制 、热 量 平 衡 、炉 温 调 节 、风 温 运 用 、上 部 制 度 调 整 、炉 前 出 铁 管 理 等 进 行 探 讨 和 分 析 。
4 技术措施
4.1 设计倒锥度氧枪 17
2007 年 12 月
山东冶金
第 29 卷
为了解决直筒氧枪粘钢难处理、氧枪寿命低的 问题, 设计研制出了倒锥度氧枪, 氧枪下部中管和外 管 同 时 采 用 倒 锥 度 。具 有 粘 渣 容 易 自 动 脱 落 、枪 身 粘 钢容易处理、降低操作人员劳动强度等优点, 减少了 低硅铁水吹炼时成渣困难造成的粘枪, 保证了生产 节奏, 满足了冶炼工艺要求[1]。 4.2 优化工艺制度
1前言
随大高炉喷煤量增加、焦比降低和利用系数的 提高以及铁水脱硅站的逐步正常运行, 济钢第三炼 钢厂的入炉铁水硅含量有了明显降低, 这就对转炉 炼钢的吹炼工艺提出了更高的技术要求。针对转炉 低硅铁水炼钢化学热相对减少, 成渣困难, 渣量少不 利于造渣, 且容易 发生粘枪、粘烟 罩等问题 , 济 钢第 三炼钢厂通过优化供氧、造渣制度, 设计倒锥度氧 枪, 对低硅铁水吹炼工艺进行了分析探讨, 解决了低 硅 铁 水 炼 钢 的 造 渣 、脱 磷 、脱 硫 、熔 池 升 温 、粘 枪 等 技 术难题, 实现了低硅铁水条件下的少渣炼钢, 降低了 石 灰 消 耗 、提 高 了 金 属 收 得 率 。
5 实践效果分析
5.1 脱碳 从原理 上 分 析 , 由 于 铁 水[Si]含 量 降 低 , 吹 炼 时
脱碳反应可以加速, 又因吹炼过程和末期的脱碳速 度分别取决于[O]和[C]扩散速度, 而少渣吹炼时的渣 层较薄, 同时适当提高转炉底吹流量, 顶吹氧气的能 量可以高效率地传到熔池, 提高熔池的搅拌效果, 促 进熔池中[O]和[C]的扩散, 从而有利于提高脱碳速度 及缩短冶炼时间; 但考虑到低硅铁水渣量少、渣层 薄、成渣困难, 吹炼中供氧制度的变化对脱碳速度及 冶炼时间有一定影响。所以综合考虑对总的吹炼时 间影响不大。 5.2 脱磷
3.7 m3(/ t·min) ; 底 吹 透 气 元 件 8 个( 由 8 根 供 气 支
管独立供气) ; Ⅲ型针管式透气砖; 总管供气流量最
大720 m3/h, 总管供气压力 1.5 MPa。低硅铁水温度
1 260~1 360 ℃, 平均 1 310 ℃。化学成分见表1。石
灰活性度 356, 化学成分见表 2。
5.3 脱硫
图 1 低硅铁水和正常铁水终点磷含量对比
炼钢过程中硅酸三钙较硅酸二钙有更高的脱磷能
通过控制炉渣碱度、控制渣中( FeO) 含量、适当 力。从脱磷的热力学观点看, 低硅铁水炼钢炉渣的硅
增大铁水比、减少废钢用量或使用低硫优质废钢、尽 酸三钙过低, 不利于脱磷。表 3 显示了低硅铁水与正
可能减少铁水带渣、准确命中终点, 避免钢水过氧 常铁水情况下的终渣组成。
·生产技术·
莱钢 1 880 m3 高炉短期休风后炉况快速恢复实践
程序录, 李贡生, 刘洪江, 李向荣
( 莱芜钢铁集团总公司, 山东 莱芜 271104)
摘 要: 由于炉内热量不足、顶温低、干法除尘无法及时投运, 给休风后炉况的快速恢复带来不同程度的影响。为此, 通过加
强休风前的准备, 确保炉况顺行、炉温充沛, 采取全风温、快速加风、早喷煤等措施, 炉况得到快速安全恢复。
由 于 少 渣 吹 炼 时 成 渣 快 、渣 层 薄 、脱 碳 速 度 相 对 快, 同时底吹流量加大保证了熔池搅拌效果好、钢渣 反应更充分, 改善了脱磷反应的动力学条件, 使脱磷 反应更趋于平衡。实践证明, 控制好渣中( TFe) 含量 和炉渣碱度, 可以使终点 [P] 含量较容易地控制在 0.010%以 下 。 正 常 冶 炼 条 件 下 低 硅 铁 水 和 正 常 铁 水 的转炉终点[P]含量控制水平如图 1 所示, 二者平均 值分别为 0.009 861%、0.010 552%( 各 100 个样本) 。 转炉脱磷率与辅料加入量有一定关系, 增加转炉渣 量无疑是有利于脱磷的, 但过高的炉渣碱度导致化 渣不透, 流动性变差, 对脱磷也有不利影响, 不仅浪 费石灰而且容易引起炉底上涨。
随着脱碳反应的进行, 钢液中碳的含量降低, 脱 碳速度减小, 进入吹炼后期。此时炉渣碱度较高, 氧 化铁较高且流动性良好, 有利于脱磷。但低硅铁水炼 钢的渣量较正常含硅铁水炼钢约少 20%, 增加了脱 磷的难度。吹炼终点应控制好炉渣碱度、渣中( FeO) 含量及良好的流动性, 加大底吹流量, 保证炉渣脱 磷、脱硫效果, 促进 C- O 反应进一步达到平衡。
由于前期熔池温度比较低和碱性氧化渣的形 成, 正好符合脱磷反应的热力学条件, 所以前期渣具 有较强的脱磷能力, 铁水中的磷在前期被大量氧化。 考虑到低硅铁水的渣量相对较少, 因此前期应采用 高枪位操作, 以增加渣中氧化铁含量, 快速成渣, 提 高前期脱磷率。
吹炼中期, 硅、锰已 被大 量氧化, 随熔 池 温 度 上 升, 碳开始剧烈氧化, 进入碳氧化期。此期的脱碳速 度很大, 不仅吹入熔池内的氧大部分消耗于脱碳反 应, 而且渣中氧化铁也部分消耗于脱碳反应, 使渣中 氧化铁逐渐降低, 此时应防止渣中氧化铁降低过多 导致炉渣返干。低硅铁水炼钢吹炼过程中应控制炉 渣氧化铁含量较正常含硅铁水高, 其原因是炉渣中 二氧化硅量较少, 成渣困难。为保证脱磷效果, 低硅 铁水炼钢过程中炉渣碱度的控制也应高于正常含硅 铁水。同时应适当控制枪位及氧气流量, 避免化渣不 透造成粘枪。
终渣碱度等措施, 解决了低硅铁水炼钢的造渣、脱磷、脱硫、粘枪等技术难 题, 实 现了低 硅铁 水条 件下 的少渣 炼钢 , 降低 了石
灰 消 耗 、提 高 了 金 属 收 得 率 。
关键词: 低硅铁水; 少渣炼钢; 成渣; 脱磷; 化学热
中图分类号: TF713.3
文献标识码: B
文章编号: 1004- 4620( 2007) 06- 0017- 02
收稿日期: 2007- 06- 29 作者简介: 王念欣( 1975- ) , 男, 山东郓城县人 , 1998 年毕 业于武 汉冶 金科技大学钢铁冶金专业。现为济钢第三炼钢厂工程师, 从事炼钢 工艺研究和品种钢的开发工作。
吹 炼 前 期 是 硅 锰 氧 化 期 , 开 吹 后 的 3~4 min 内, 硅锰迅速氧化, 初期渣中二氧化硅和氧化锰含量 较高, 炉渣碱度较低。由于低硅铁水中的[Si]含量较 低, 熔池的升温速度相对正常硅含量的铁水升温速 度要慢。铁的氧化及废钢带入的铁锈等, 使渣中氧化 铁含量很快达到较高值。随着加入的石灰逐渐熔化 和 硅 的 氧 化 , 渣 中( CaO) 含 量 不 断 增 加 ,( SiO2) 含 量 相应降低, 因而炉渣碱度逐渐升高。
2 工艺条件
转 炉 公 称 容 量 120 t; 有 效 容 积 124 m3; 炉 容
比 1.0 m3/t。氧枪 外径 Φ273 mm; 氧气流量27 000~
34 000 m3/h; 喷头形式为 4 孔拉瓦尔型水冷铸造喷
头 ; 马 赫 数 2.0; 纯 吹 氧 时 间 16 min; 供 氧 强 度 最 大
考虑到 入 炉 铁 水[Si]含 量 较 低 , 碳 氧 反 应 提 前 , 渣量较少, 若前期枪位过低易造成金属喷溅; 同时, 由于酸性物质减少, 初期渣形成困难。为保证快速成 渣, 宜采用“软吹”来增加吹炼前期氧化铁含量, 然后 根据化渣情况逐步降低枪位。因此, 少渣吹炼时前期 氧气流量应适当降低, 吹炼后期加大底吹流量以利 于减少铁损和增残锰; 同时根据热平衡及物料平衡, 通过调整物料加入种类和加入量控制熔池的升温速 度、过程温度及终点温度, 化好渣、化透渣, 控制好终 渣碱度及终点成分、温度, 保证炉渣脱磷脱 硫 效果, 提高钢水质量。
第 29 卷 第 6 期 2007 年 12 月
山东冶金
Shandong Metallurgy
Vol.29, No.6 December 2007
·生产技术·
济钢低硅铁水吹炼工艺实践
王念欣
( 济南钢铁股份有限公司 第三炼钢厂, 山东 济南 250101)
摘 要: 介绍了低硅铁水的吹炼工艺实践。通过对少渣炼钢过程的理论分析, 采用倒锥度氧枪 、优化 供氧 及造 渣制度 、控制
化、保证终点炉渣良好的流动性, 低硅铁水的脱硫率
表 3 低硅铁水和正常铁水的终渣组成对比
没有大的影响。但当铁水不经过 KR 处理时, 吹炼终 点时低硅铁水对应的硫含量相对高些 ( 平均高约 0.003%) , 这主要是因为渣量少影响了脱硫效果。
项 目 CaO/% SiO2/% MgO/% TFe/% P2O5/% MnO/% R 低硅终渣 45.54 10.35 10.3 20.57 1.27 2.65 4.40 正常终渣 40.82 12.19 9.47 16.17 1.46 2.73 3.35
2 影响炉况恢复的原因分析
1) 高炉喷吹煤粉最 大程度地替代焦 炭, 煤比提 高后焦比大幅度降低, 从全焦冶炼时的焦比 550 kg/t 下降到喷煤后焦比 350 kg/t, 但给高炉短期休风后炉 况的恢复操作带来了一些困难。主要表现在以下几
个方面: ①目前高炉尽管在 150 kg/t 煤比下炉况能 够顺行, 但随着煤比进一步增加以及受煤种限制、富 氧的不足, 无法保证煤粉在炉内充分燃烧。如果休风 前处理不当, 煤粉燃烧不充分, 将会影响料柱的透气 性, 给高炉快速回风带来困难。②喷煤具有热滞后现 象, 其热效应需要一段时间才能显示出来, 炉容越 大, 冶炼时间越长, 热滞后越显著。送风恢复过程炉 温一般先高到低再到高, 波动大, 影响生铁质量。③ 送风恢复过程炉温下行, 一般要控制加风速度, 等待 炉温回升, 恢复时间长, 产量损失大。④矿焦比高, 对 送风后气流重新分布带来一定影响, 因为透气性差, 上部制度调整不及时引起炉况难行, 造成更大的产 量损失。
收得率。后来通过降低终渣碱度及控制( MgO) 含量,
RO 相 +C2F 占 15%~20%, MgO 结晶占 5%~8%。有 未熔石灰团块, 其中有的部分已经硅酸三钙化和硅
强化过程造渣, 保证了炉渣流动性, 提高了脱磷效果 及金属收得率。
酸二钙化。这种未熔团块使炉渣变稠, 不起脱磷作 用。与正常含硅铁水炼钢的相组成相比[2], 低硅铁水