输油主泵机械密封失效原因及对策
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作者 简介 :罗硕菁 (9 2 1 7 一),男,福建人,大学本科,在中
图2 海石油炼化东莞油品储运有限公司从事设备管理和维修工作。
第4 期
罗硕菁 输 油主泵机械 密封失效 原因及对策
一 一 6
陷 引起 机 械 密 封 泄漏 。在 拆 卸 机 械 密 封 后 ,发 现 静 环 多有 崩裂 现 象( 图3 , 由于动 / 环 的材 质 均 见 ) 静 为 碳 化 硅 ,且 采 用 的介 质 为 清 水 ,初 步 怀 疑 在 运
行 中 由于密 封 面温 度 升 高 而 发 生干 摩 擦 ,使 摩擦 系 数 增 大和 磨 损 加 剧 ,导 致 密封 烧 损 或 发 生 热 应 力 开裂 ,从而 发生 大量 泄漏 的故 障。
图3
图4
运 行时共 发生 5 套机械 密封 损坏 ,其 中4 套为后 机封 。研 究机封 冲洗 口发现 ,在 后机封 处使 用 的是 反 冲洗 ,反冲洗 通 常适用 于轴封 箱压 力与排 出压 力 差 极小 的场合 。且机封 压盖 本身 的设计 为 多点布 置 冲 洗 ,见 图4 由于采 用 反 冲洗 连 接 ,冲洗 介 质 直 。 接 从冲液膜 气化 并改 善润滑条 件 的作用 ,造成 密封 副 发 生干 运转或形 成气囊并发 生气 蚀 。
6一 ■ 安全密封 0
一
2 0 第1 石1 化 3备 0 与 工卷 油年 设
输油主泵机械密封失效原因及对策
罗硕菁
( 中海石油炼化东莞油品储运有 限公司 , 广东 东莞 5 3 8 ) 2 9 8
[ 摘
要】对输油主泵机械密封失效故障,进行 了分析 ,提 出对策进行改造,改造后使用效果明显 。
[ 关键词】榆油主泵;机械密封;失效;改造
中海 石 油炼 化 东 莞 油 品储 运 有 限 公 司油 库 首 站4 台主输 油泵 ,型号KD 3 —0 ×3 Y8 01 0 ,于2 0 年 09 1 月试 运 行 ,2 0 年 5 0 9 月投 产 使用 ,担 负着 惠 州炼 油厂每 年4 0 0 万m3 的成 品油输送 任 务 。在 试运 行期 间 ,这 4 台泵 连 续 发生 了5 机 械 密封 泄 漏 失效 事 次 故 ,严 重 影 响 了油 品的 生产 、输 送 及库 存 的各 项 工作 。为 此 ,应 找 出机 械 密 封 失效 的 原 因并 进行 彻底 解 决, 以保证 各项 生产 任 务的安全 进行 。
压差 为 约 1 a MP ,从 而实 现 多 点冲洗 ,使冲 洗 液沿 圆 周均 匀 分 布 ,避 免 局 部温 度 变 形 或 冲 蚀 。将 前 机 封 的冲 洗 口和 泵 一 级 叶 轮 的蜗 壳 上 的预 留孔 联 接 ,压 差约 1 a MP ,冲洗 方式 仍 为 正冲 洗 , 多点冲 洗 的功能 不变 。 ( )在工 艺操 作 上 ,在泵 启 动后 ,尽快 打开 3 泵 出 口阀 门 , 以使 冲 洗 液 得 到循 环 和 补 充 ,避 免 因介质 温度 上升 使密 封副得 不 到应有 的冷 却 。
图1
3 泵 启 动 后 , 前 密 封 就 出现 滴 号 漏 ,约 1 小时 ,后 端机械 密封 出现 瞬间 冒烟( 1 约 秒钟 ) ,随 即后机 械 密封 也 开始 滴漏 ,前 轴 承 振动 约 04 . mm/,后 轴承 振 动约 09 s . mm/,振 s
动值 在允 许范 围之 内。
环均 为碳 化硅 。
1 泵 及机 械 密封 的 结 构 油
该泵 为中开式3 级离 心泵 ,泵 体结构见 图1 。
2故 障 现 象 及原 因分 析
第 一 次试 运 行 ( 0 9 1 1 2 0 年 月 0日) ,介 质 :清
水 , 转 速 :2 8 r n 9 0/ mi
现象 :
3改造 方 案
经研 究 决定采 取 如下 改造措 施 : ( )更 换动 环 为 具有 固体 润 滑性 能 的 自润 滑 1 材 料 一 碳 石 墨 环 ,静 环 仍 为 碳 化 硅 ,该 密 封 副 的 磨 损 系数较 小 ,运 转 寿命可 以相 应延 长 。 ( 2)更 改 机 封 冲 洗 管 的 连 接 方 式 ,将 后 机 封 的冲 洗 管 改 为 正 冲 洗 , 即从 泵 出 口管 上 压 力 表 位 置 加 装 三 通 后 引 到机 封 冲 洗 口,这 样 保 持 冲 洗
4 泵在 运行 约 1 分 钟后 ,后端 机械 密封 出现 号 0 大 泄 漏 ,前 轴承振 动值 为06 .mm/,后轴 承振 动值 s 为0 mm/,振 动正 常 。 . 5 s
分析 :
由于4 台泵 在运 行 时 ,前 、后 端轴 承振 动值均 在 正 常范 围之 内 ,因此 可 以排 除 因泵 本 身安装 缺
1 泵在 运 行8 时后 ,后机 械密 号 小 封 开 始 出 现 滴 漏 , 约2 滴 / 钟 。前 O 分 轴 承 振 动 为 08 .mm/,后轴 承振 动 为 s 1m s . m/,振 动值在 允许范 围之 内。 3
2 泵 在 运 行 1 时 后 , 后 端 机 号 小 械 密 封 出现 较 大 泄 漏 ,前 轴 承 振 动 19 .mm/,后轴 承 振动 1 mm/,振动 s . 4 s 值 在允许 范 围之 内。
机 械 密 封 为德 国杰 特 拉产 单 端 面平 衡 型 集装 式 机械 密封 ,如 图2 所示 。机 械密封 的冲洗 管从三 级 叶轮 进 口,即 高压 端 机 械密 封 腔 引 出 ,这 一端 为 反冲 洗 方 式 ,连 接 到 低压 端 机 械 密封 腔 , 即一 级 叶轮 的 进 口端 ,这 端 为 正冲 洗 方 式 ,两端 压 差 约为20 a .MP ,并 与泵 顶 排气 管相 连 ,在启泵 前 可 用 于 机械 密封 腔 和 泵 腔 的排 气 。机 械 密封 动 、静
图2 海石油炼化东莞油品储运有限公司从事设备管理和维修工作。
第4 期
罗硕菁 输 油主泵机械 密封失效 原因及对策
一 一 6
陷 引起 机 械 密 封 泄漏 。在 拆 卸 机 械 密 封 后 ,发 现 静 环 多有 崩裂 现 象( 图3 , 由于动 / 环 的材 质 均 见 ) 静 为 碳 化 硅 ,且 采 用 的介 质 为 清 水 ,初 步 怀 疑 在 运
行 中 由于密 封 面温 度 升 高 而 发 生干 摩 擦 ,使 摩擦 系 数 增 大和 磨 损 加 剧 ,导 致 密封 烧 损 或 发 生 热 应 力 开裂 ,从而 发生 大量 泄漏 的故 障。
图3
图4
运 行时共 发生 5 套机械 密封 损坏 ,其 中4 套为后 机封 。研 究机封 冲洗 口发现 ,在 后机封 处使 用 的是 反 冲洗 ,反冲洗 通 常适用 于轴封 箱压 力与排 出压 力 差 极小 的场合 。且机封 压盖 本身 的设计 为 多点布 置 冲 洗 ,见 图4 由于采 用 反 冲洗 连 接 ,冲洗 介 质 直 。 接 从冲液膜 气化 并改 善润滑条 件 的作用 ,造成 密封 副 发 生干 运转或形 成气囊并发 生气 蚀 。
6一 ■ 安全密封 0
一
2 0 第1 石1 化 3备 0 与 工卷 油年 设
输油主泵机械密封失效原因及对策
罗硕菁
( 中海石油炼化东莞油品储运有 限公司 , 广东 东莞 5 3 8 ) 2 9 8
[ 摘
要】对输油主泵机械密封失效故障,进行 了分析 ,提 出对策进行改造,改造后使用效果明显 。
[ 关键词】榆油主泵;机械密封;失效;改造
中海 石 油炼 化 东 莞 油 品储 运 有 限 公 司油 库 首 站4 台主输 油泵 ,型号KD 3 —0 ×3 Y8 01 0 ,于2 0 年 09 1 月试 运 行 ,2 0 年 5 0 9 月投 产 使用 ,担 负着 惠 州炼 油厂每 年4 0 0 万m3 的成 品油输送 任 务 。在 试运 行期 间 ,这 4 台泵 连 续 发生 了5 机 械 密封 泄 漏 失效 事 次 故 ,严 重 影 响 了油 品的 生产 、输 送 及库 存 的各 项 工作 。为 此 ,应 找 出机 械 密 封 失效 的 原 因并 进行 彻底 解 决, 以保证 各项 生产 任 务的安全 进行 。
压差 为 约 1 a MP ,从 而实 现 多 点冲洗 ,使冲 洗 液沿 圆 周均 匀 分 布 ,避 免 局 部温 度 变 形 或 冲 蚀 。将 前 机 封 的冲 洗 口和 泵 一 级 叶 轮 的蜗 壳 上 的预 留孔 联 接 ,压 差约 1 a MP ,冲洗 方式 仍 为 正冲 洗 , 多点冲 洗 的功能 不变 。 ( )在工 艺操 作 上 ,在泵 启 动后 ,尽快 打开 3 泵 出 口阀 门 , 以使 冲 洗 液 得 到循 环 和 补 充 ,避 免 因介质 温度 上升 使密 封副得 不 到应有 的冷 却 。
图1
3 泵 启 动 后 , 前 密 封 就 出现 滴 号 漏 ,约 1 小时 ,后 端机械 密封 出现 瞬间 冒烟( 1 约 秒钟 ) ,随 即后机 械 密封 也 开始 滴漏 ,前 轴 承 振动 约 04 . mm/,后 轴承 振 动约 09 s . mm/,振 s
动值 在允 许范 围之 内。
环均 为碳 化硅 。
1 泵 及机 械 密封 的 结 构 油
该泵 为中开式3 级离 心泵 ,泵 体结构见 图1 。
2故 障 现 象 及原 因分 析
第 一 次试 运 行 ( 0 9 1 1 2 0 年 月 0日) ,介 质 :清
水 , 转 速 :2 8 r n 9 0/ mi
现象 :
3改造 方 案
经研 究 决定采 取 如下 改造措 施 : ( )更 换动 环 为 具有 固体 润 滑性 能 的 自润 滑 1 材 料 一 碳 石 墨 环 ,静 环 仍 为 碳 化 硅 ,该 密 封 副 的 磨 损 系数较 小 ,运 转 寿命可 以相 应延 长 。 ( 2)更 改 机 封 冲 洗 管 的 连 接 方 式 ,将 后 机 封 的冲 洗 管 改 为 正 冲 洗 , 即从 泵 出 口管 上 压 力 表 位 置 加 装 三 通 后 引 到机 封 冲 洗 口,这 样 保 持 冲 洗
4 泵在 运行 约 1 分 钟后 ,后端 机械 密封 出现 号 0 大 泄 漏 ,前 轴承振 动值 为06 .mm/,后轴 承振 动值 s 为0 mm/,振 动正 常 。 . 5 s
分析 :
由于4 台泵 在运 行 时 ,前 、后 端轴 承振 动值均 在 正 常范 围之 内 ,因此 可 以排 除 因泵 本 身安装 缺
1 泵在 运 行8 时后 ,后机 械密 号 小 封 开 始 出 现 滴 漏 , 约2 滴 / 钟 。前 O 分 轴 承 振 动 为 08 .mm/,后轴 承振 动 为 s 1m s . m/,振 动值在 允许范 围之 内。 3
2 泵 在 运 行 1 时 后 , 后 端 机 号 小 械 密 封 出现 较 大 泄 漏 ,前 轴 承 振 动 19 .mm/,后轴 承 振动 1 mm/,振动 s . 4 s 值 在允许 范 围之 内。
机 械 密 封 为德 国杰 特 拉产 单 端 面平 衡 型 集装 式 机械 密封 ,如 图2 所示 。机 械密封 的冲洗 管从三 级 叶轮 进 口,即 高压 端 机 械密 封 腔 引 出 ,这 一端 为 反冲 洗 方 式 ,连 接 到 低压 端 机 械 密封 腔 , 即一 级 叶轮 的 进 口端 ,这 端 为 正冲 洗 方 式 ,两端 压 差 约为20 a .MP ,并 与泵 顶 排气 管相 连 ,在启泵 前 可 用 于 机械 密封 腔 和 泵 腔 的排 气 。机 械 密封 动 、静