低氮燃烧脱硝技术成功改造案例分析

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

低氮燃烧脱硝技术成功改造案例分析
张宪合、张长春2,刘传路3
(I.四川中科捃节能环保科技有限公司,四川610045; 2.山东省水泥质量监督检验站,济南250014;
3.济宁中联水泥有限公司,山东泗水273200 )
摘要:低氮燃烧脱硝技术,煤粉经主管道后通过分煤器分为上、中、下三层入炉,重新布局C4下料点入炉 位置,并将物料分为上、下两层两股入炉,同时根据分解炉流场的变化调整三次风管,分为三部分。

实现了氮 氧化物超低排放,达到节能排放目的,并降低氨水用量,也降低了氨逃逸的风险,减少或避免二次污染,大 幅降低现行水泥企业SNCR脱硝运行成本。

关键词:低氮燃烧器;分料系统;燃烧控制
中图分类号:TQ172.9 文献标识码:B文章编号:1671—8321 (2020) 05—0079—03
0引言
我公司一直致力于水泥行业节能减排的研究与开 发,形成了一整套完善的技术服务体系:2019年公司已 启动针对无烟煤的低氮燃烧深度脱硝技术的研发,打破 低氮燃烧只适用于烟煤的技术瓶颈,
现就2019年6月调试完成的山东某企业2 500t/d熟 料生产线低氮燃烧系统技改成果1大家共同分享。

1技术原理
低氮燃烧脱硝技术是基于水泥熟料烧成系统中煤
化技术实现了污泥的减量化和稳定化,无需外加热源,还可以实彳丨过程控制生物干化是利用污泥微生物代谢自 发热蒸发污泥中水分的技术,其能耗低,干化过程有机质 及热值损耗小含水率80%的污泥干化后可降至40%及以下,以干化到40%为例,干化成本约120元/吨3将生物 干化污泥与水泥窑结合处置既可以降低水泥窑能耗,也 能解决直接焚烧带来的二次污染问题。

利用水泥窑协同处置生物干化污泥的方案对窑系统 影响小,以2 500i/d熟料线为例:直接焚烧污泥(含水率 80%) —般不能超过100t/d,协同处置生物干化污泥(含 水率80%)可超过300t/rl:粉在分解炉和回转窑的不同燃烧特性,以及CaC0_,在分
解炉中的分解规律,研发而成的低NOx排放燃烧技术,
通过风煤料的重新布局控制分解炉的燃烧状态,从而解
决间转窑中高N0X排放的燃烧问题该技术主要体现以
下两个方面。

1.1从源头上控制(^(^的生成量
准确控制和优化窑炉煤量比,减少窑头用煤量,加
大分解炉用煤量,提高分解炉CaCO,分解效率,减轻回
转窑熟料烧成负担,提高窑内燃烧效率,适当降低窑内
通风量,从而减少回转窑内由于高温而产生的热力型
4结束语
(1) 利用水泥窑协同处置生物干化污泥技术不会 造成大气和水环境二次污染;该技术对窑系统影响小;
同时真正实现了污泥减量化、稳定化、无害化很好的途
径,又符合国家发展循环经济,具有良好的社会效益和
环境效益。

(2) 该技术的成功运用,收益率较高,示范性好:以2 5001A I熟料线为例,处置污泥能力10万吨/年,总投资约
8 000万元,经技术经济分析,4.71年即可收回投资,经济
效益良好W
2020.5 CHINA CEMENT\ 79
环境工程Environmental Engineering
NOx生成量。

1.2采用分解炉组织燃烧控制技术
调整分解炉风煤料布局,对分解炉内燃烧区域进行 重新划分。

从下至上共划分为三大燃烧区域,即煤粉预 燃分解区、煤粉主要燃烧区和煤粉燃尽区。

煤粉预燃分解区的煤粉经窑尾烟室内高温低氧的窑 气预热后,分解出大量的挥发分及固定碳。

这狴还原性物 质作为氨水的替代品,可以将窑内产生的热力型NOx大幅 度还原,同时也抑制了分解炉内燃料型NOx生成量。

煤粉主要燃烧区是煤粉经预燃分解后的主要热量 释放区域,也是分解炉内〇3(:03的主要分解区域,通过 此区域中风、煤、料的重新布局,根据(:3(:03的分解特 性,提高CaC03的分解速率,从而保证整个分解炉的CaC03*解率。

煤粉燃尽区是通过前两个燃烧区域的设定自然形 成的,通过煤粉先进行预燃分解再进行燃烧的过程,相 对增加了分解炉内煤粉燃尽的纵向空间,为降低分解炉 出口 C0浓度创造了条件。

该技术通过分析NOx产生的条件,控制分解炉内煤 粉的燃烧状态,解决回转窑内煤粉燃烧产生的NOx排放 问题,不用任何还原剂,就可达到60%以上的脱硝效率,从而减少50%以上的氨水使用量。

NOx排放指标较高的 情况下甚至可以实现零氨水脱硝的目标,大幅降低现行 水泥企业SNCR脱硝运行成本。

另外,改造后的分解炉结构更加合理,实现了煤的 预燃分解、热力释放、煤粉燃尽、CaC03分解的有效结 合,再通过窑头窑尾用煤比例的合理调配达到水泥窑低 氮燃烧、提产降耗的效果。

2改造前运行状况分析
该熟料生产线使用的天津院单系列预热器和分解 炉,实际产能2 800t/d,吨熟料氨水消耗量为10.28kg(按 小时计算为1.2t/h)。

该炉型主要特点是来自窑头的高温 三次风双侧对冲入炉;煤粉直接喂人分解炉三次风管上 部,C4撒料箱两侧;来自(:4预热物料分两路喂人分解炉三 次风上部,两列呈对称布置。

此炉型因分解炉喂入的煤 粉在纯空气的高温环境中稳定着火并快速燃烧而并没有 脱氮的功能。

3改造方法
针对当前状况,制定了一套适合该公司的技改方80 /中国水泥2020.5案,具体如下。

3.1尾煤输送系统及入炉点位改造
首先使用本公司研发的低氮燃烧器,煤粉经主管
道后通过分煤器分为上、中、下三层人炉,即第一层保留
原有管路,第二层入分解炉锥部(两路),第三层人烟室 (—■路)。

(1) 第一层,保留原有尾煤输送管路,主管路装有分煤器和螺旋闸板阀,用以调节煤粉用量。

与新增尾煤输
送管路可以配合使用,也可单独使用。

(2)第二层,煤管布置在分解炉下锥体,两个煤粉燃烧器对冲布置。

(3) 第三层,单独一支煤管布置在烟室。

(4) 每路煤管均装有螺旋闸板阀予以调整用煤量,
二、三层煤管配合使用,构建分解炉还原区,也起到煤
粉预燃烧的作用,可在消减回转窑产生的热力型NOx的
同时提高分解炉煤粉燃尽率,降低C,出口 CO浓度。

3.2三次风管入炉改造
(1) 出于对现有分解炉流场的优化目的,以便达到更好的脱硝目的,计划改原有的三次风管双侧入炉为单
侧入炉。

(2)保留原有双侧入炉的三次风管不动,对原有的三次风管靠炉体和三次风阀端进行耐火材料封堵,避免
分解炉的炉体流场扰动,影响脱硝效率。

(3) 三次风管改造分为三部分:一是抬高以加大还原空间,重做人炉端,主管道安装高温闸板阀,三次风管
入炉点位于柱体底边上方约l m〜2m,距离锥部煤管距离
控制在6m左右,以增加还原物质与氮氧化物的还原反应
时间。

二是调整三次风人炉角度及方向,三次风人炉端
水平投影与窑中线呈70°旋转人炉,增加风煤料的混合
程度和物料在分解炉内的停留时间。

三是调整三次风人
炉端进口尺寸,确保人炉风速,缩短燃烧时间。

(4) 结合现场情况,进行三次风管人炉尺寸调整,同时调整烟室缩口尺寸,优化窑炉用风,进而降低系统
阻力和积料风险。

3.3 C4分料系统改造
根据前两步的改造,重新布局C4下料点人炉位置,
并将物料分为上下两层两股人炉,其中一股进人三次风
新入炉点上方,另外一股分别进人分解炉下锥体。

通过分料阀调整(:4分料比例,并重新调整翻板锁风
阀位置以及撒料箱扬料板角度,保证物料分散性,减少炉
内因风、煤、料混合不均而弓丨起局部高温结皮的现象。

3.4 SN CR 喷氨脱硝系统优化
根据烟气成分检测结果,以及前三步改造后温度场 和流场的变化情况,调整SNCR 喷射点,提高氨水与氮氧 化物的反应效率,延长氨水与氮氧化物的反应时间,增 加还原反应空间,避免氨水在分解炉燃烧区域喷射,有 利于煤粉的燃尽。

3.5分解炉燃烧区域重新划分
经过h 述改造后,将分解炉重新划分为煤粉预燃 分解区、煤粉主要燃烧区、煤粉燃尽区和SNCR 脱硝 区,可统称为四区两级,其中两级即“煤粉预燃分解区 和SNCR 脱硝区”,为“两级脱硝”。

最大限度发挥煤粉预燃分解区的还原脱硝作用,从 而减少SNCR 脱硝区的氨水用量。

改造后低氮燃烧工艺流程图见图r
C 4
气流料流
煤粉氨水



M 01
d L01
[> L 02
^ L 03
C 5
SNCR
SNCR
M 02
三次风
ZKJ 33DDRSTX-P01
四川中科琚节能环保科技有限公司
总工程师
.C 程 2500t/_d熟料生产线设总 名称
低ft燃烧股硝工程
审定 图别施设版次审报
^
低氦燃烧工艺流程图
比例日期
34
图1改造后低氮燃烧工艺流程图
3.6头尾喂煤比例调整
调整头尾煤喂入量比例,降低窑头喷煤管用煤量, 将原来的4 : 6改为3 : 7,增加分解炉用煤量,在分解炉燃 烧相对稳定的情况下,提高入窑CaC 03的分解率,适当 降低回转窑的转速,提高回转窑的填充率,保证火焰顺 畅,防止火焰局部高温现象。

图2显>j <,N O x 最大值60.6m g /Nm ' 最小值34.4m g /Nm 3, 平均值 44.56mg /Nm 3
2019年10月27日〜11月7日,采集可准确核实氨水用 量时段的运行数据,相关指标达到超低排放要求。

验 收期间氨水小时使用量均不超过630kg ,NOx 可控制在 50mg /Nm 3 左右。

4改造效果
改造后NOx 控制及氨水消耗情况见图2
NOx 折算浓度(m g /N m 3)
504030
20
Jllllllllllllllll
m
娜娜懦,
图2 NOx 控制及氨水消耗情况
5结束语
随着国家环保标准的日益严格.山东地区NOx 控制标
准在lOOm g /Nm 3。

该企业经过几个月的运行,NOx 由原来 的lSOmg /N n V 1降低至50mg /Nn /左右:氨水用量由原来的 850kg /h ~900k g :/h ,降低至650kg /h 以下。

技改后对窑况几 乎没有影响,热耗略微降低,产质量没有明显变化。

事实 证明我们此次脱硝技改是非常成功的,水泥企业采用低 氮燃烧脱硝技术可以大幅降低烧成系统NOx 的本底值, 在削减氨水用量的同时也降低了氨逃逸的风险:W
2020.5 CH IN A CEMENT \
81。

相关文档
最新文档