浅谈深竖井导井改分段施工为一次成井的方案优化

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浅谈深竖井导井
改分段施工为一次成井的方案优化
郭朝辉,王薛钢(浙江华东工程咨询有限公司,浙江杭州311122)
摘要:山东沂蒙抽水蓄能电站引水竖井深度达380 m,原方案为设置施工中支洞,将导井分为两段进行施工,后经方案优化,取消支洞,采用反井钻机一次成井。

以施工工期、安全风险、工程量和投资等为研究对象,对两个方案进行分析对比,提出了采用BMC600型反井钻 机一次成孔的可行性方案,为类似工程提供经验参考。

关键词:深竖井开挖;导井;反井钻机;方案优化
中图分类号:TU712 文献标识码:B文章编号:1007-4104 (2020) 08-0071-03
1概述
山东沂蒙抽水蓄能电站工程总装机容量为1200 MW,地 下厂房内安装4台单机容量为300 MW的混流可逆式水轮发 电机组。

引水高压管道采用一管两机布置方式,两条高压主 管平行布置,洞轴线间距为47 m,立面上采用单竖井布置,竖井开挖断面为圆形,直径为7.6m,井筒为钢衬结构,钢衬 外围回填混凝土厚度为0.6 m,内净尺寸为6.2 m。

1号高压 管道引水竖井顶部中心高程为EL497.89 m、井底中心高程 为EL118m,高差为379.89 m;2号高压管道引水竖井顶 部中心高程为EL498.07 m、井底中心高程为EL118 m,高 差为 380.07 m。

沂蒙抽水蓄能电站工程区位于华北准地台鲁西断隆的 北缘,主要发育北东向郯庐断裂带及北西向鲁西断裂带,近场区发育两条活动断裂,区域构造稳定性较差,多为微 风化〜新鲜岩石,岩石强度高。

竖井段岩性为微风化片麻状闪长岩和花岗闪长岩,多 为微风化〜新鲜岩石,岩石强度高,饱和极限抗压强度为 100 MPa〜248 MPa。

主要发育三组裂隙,均为陡倾角裂 隙,在竖井边墙宜形成不稳定块体,地下水埋深为51 m。

围岩岩体多为块〜次块状结构,以丨丨〜丨丨丨类围岩为主,断 层及裂隙密集带地段为丨V类围岩。

两条竖井受断层切割,岩体破碎,围岩稳定性差,属IV类围岩。

2原施工方案
在竖井中部,自厂房排风平洞引接一条竖井施工支洞,断面尺寸为5.5m X5m(宽X高),全长415.2 m,平均纵坡1%;将压力管道竖井分为上、下两段施工,上竖 井深142.86 m,下竖井深237.3 m,竖井开挖出渣通道为 施工支洞及引水系统下平段。

2.1施工工序
竖井施工支洞石方洞挖及支护—上竖井段反井钻机自 上而下钻设导孔—上竖井段反井钻机自下而上反导井提拉 —人工自上而下一次扩挖及支护—下竖井段反井钻机自上 而下钻设导孔—下竖井段反井钻机自下而上反导井提拉〇 人工自上而下一次扩挖及支护。

2.2导孔钻设
开挖导井时,采用BMC400型反井钻机沿竖井中心线 自上而下钻设直径为270 m m的导孔;竖井导孔形成后,在下弯段部位换扩孔钻头,自下而上扩挖为直径2 m的导 井,挖至反井钻机混凝土基础时结束。

2.3竖井扩挖
反井钻机钻设导井形成后,采取钻爆法对竖井自上而 下全断面扩挖至设计断面,光面爆破,采取YT28手风钻人 工钻设垂直孔,井外毫秒微差起爆。

3方案优化
原方案施工中,先从排风平洞引接竖井施工支洞,作为 竖井上部施工的出渣通道,而本工程排风平洞工期因征地等
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原因已滞后,为此竖井的施工受到延误。

为保证工期,施工 单位总结本项目利用BMC400型反井钻机实施的引水事故 闸门井、出线竖井、排风竖井的成功经验,提出取消施工支 洞,采取380 m竖井一次钻孔扩挖的施工方案。

方案优化后,采用反井钻机进行一次性钻孔扩挖,其 主要施工工序:(1)高精度先导孔施工,TDX50定向钻 机安装调试,进行定向井施工,钻进直径为0152m m,钻机在施工过程中随时测斜纠偏;(2)定向井扩孔至0311m m,导孔扩大的过程也是钻杆下放的过程;(3) 拆除TDX50定向钻机,安装BMC600型反井钻机;(4) 在下平段换接扩孔钻头;(5) 2.4 m扩孔钻进和下口出 渣;(6)拆除反井钻机,设备撤场;(7)竖井扩挖,其 方法与原方案一致。

在目前国内已建工程中,秦岭终南山公路隧道3号通 风竖井深度为390 m,采用400型反井钻机施工,导孔直 径27 cm,导井直径1.4 m,3个月完成了导孔和导井开 挖,施工偏斜率1.0%,控制良好,满足设计要求。

虽然秦 岭项目这一成功案例可以证明导井一次成井的施工方案是 可行的,但是秦岭项目围岩主要为混合片麻岩,夹有少量 片麻岩残留体,岩体受构造影响较大、易破碎,并且以块 状镶嵌结构为主,而本工程围岩以新的花岗闪长岩和片麻 状闪长岩为主,属于中高硬围岩,考虑到扩挖阶段出渣要 求,其导井直径必须在2.0 m以上,因而导井一次成井的 施工方案在技术上是否可行仍有待商榷。

经过研究发现,对整个竖井开挖产生最大影响的工序是导井施工,导井的 孔斜控制是质量控制的关键,而设备的正确选择和正确使 用是保证质量的前提。

380 m竖井导井一次成井在国内抽 水蓄能电站中尚属首例,为了论证该方案的可行性,笔者 结合工程实际,主要从设备选择、工期、安全和投资等方 面进行深入分析。

3.1设备选择
中支洞取消后,一次钻孔深度变大,为选择适合本工 程的反井钻机,经调研其他项目,目前较先进的设备主要 有澳大利亚特瑞特克生产的TR-3000反井钻机、北京中煤 矿山工程有限公司生产的BMC400、BMC600反井钻机。

各反井钻机参数详见表1。

本工程竖井段岩性为微风化片麻状闪长岩和花岗闪长岩,岩石较硬。

经对比上述设备参数,其均能满足本工 程需要;BMC600为BMC400的升级版,且国内生产的 BMC600钻机价格优于TR-3000。

经进一步了解,BMC600 钻机施工的最大反井直径为5.3 m,最深为562 m,最硬 岩层抗压强度为320 MPa。

BMC600型反井钻机能够满足本工程的需要,在确保不出现安全事故及质量达标的前提 下,综合考虑钻机参数及洗井液循环设备等,导井可按直 径2.4 m进行施工。

表1反井钻机参数对照表
项目/钻机型号B M C400B M C600T R-3000
导孔直径/m m270350311
扩孔直径/m m1400〜3 5003500〜50002400〜3 100井深/m400600600钻杆直径/m m228327311/286推力/k N122533001647
拉力/k N245060004450
额定扭矩/ (k N,m)96300266控制方式电液/液压P L C程序液压
适应倾角/°60〜9060〜9045〜90
输入功率/k W129.6284.7352
主机工作尺寸
(长x宽x高)/m
4.2X 1.67X
5.04 3.7X2.1X 5.5215X6X5.5
重量/t12.526.519
为确保380 m高压竖井导井一次成型孔斜满足要求,引进TDX-50型定向钻机,配合WMD-76无线随钻测斜仪 进行测斜定向,使用165 m m螺杆钻具作为井下动力钻 具,全程采用定向钻进和复合钻进组合方式施工。

3.2工期分析
原方案中,竖井开挖施工工期为16个月,但中支洞作 为上竖井出渣的主要通道和下竖井开挖的平台,由于受征 地影响,造成整个工期延误3个月。

对于原方案的优化,主要考虑底部下平洞出渣通道的形成,在下平段完成前1 个月可提前进行反井钻机导井施工准备。

在已建项目中,BMC600反井钻机的导孔钻进速度最 高可达到16.3 m/d,导井反拉钻进速度为8.3 m/d,而定 向钻机钻导孔钻速度在12.5 m/d〜14.6 m/d之间,工效稍 低于BMC600反井钻机。

按此进度施工,再考虑到施工过 程中的准备时间、不可避免的中断和休息时间等,导井施 工需要153个工日。

1号竖井导井施工完成后可移钻机至 2号竖井导井施工,1号竖井可同时进行竖井扩挖,按此计 划,开挖两条竖井共需要12个月。

综上分析,按照竖井导井一次开挖成井的方案施工,不仅可以弥补因征地而延误的3个月工期,还可以提前1 个月完工。

3.3安全分析
原方案和优化后方案导井施工主要采用反井钻机,若 不考虑用电安全等常规安全因素,人员伤亡事故可不予评 估。

因此,导井施工的主要安全隐患是机械事故,如导孔 过程中遇较破碎地层的埋钻事故和遇水易泥化或膨胀地层 的抱钻事故等。

通过优化方案,配备大直径的反井钻杆,
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借用BMC600钻机输出较大的扭矩及推力,可有效降低埋 钻和抱钻概率,从而减少了施工安全隐患。

导井施工完成后,两种方案的竖井扩挖都采用YT-28 型手风钻钻孔并以自上而下一次扩挖、人工装药爆破的方 法进行施工;人员和小型设备都是通过桥式起重机吊笼装 置上下竖井。

两种方案的安全风险点一致,不同之处在于 中支洞取消后,人员上下距离增大。

由于优化后方案的导 井直径为2.4 m,扩挖工程量变小,减少了人员在井下工作 的时间,从而间接地降低了人员的安全风险。

3.4投资分析
原方案主要采用BMC400钻机进行2 m导井施工,该设备在国内应用较多,技术成熟,在水电建筑定额预算 中有相应的人工、材料、机械耗量和台时费用等的定额参 考。

按照《水电建筑工程预算定额》(2004年版)计算定 额,380 m深竖井(J)2.0m导井费用为0.54万元/m,合计 约为407万元;人工扩挖的费用约为340万元。

优化后的方案主要使用TDX-50定向钻和BMC600反井 钻进行导井施工,两种设备均属近年我国自主研发,没有相 关的定额参考。

两种设备原价共约2 300万元,考虑到施工 方案的经济性,采取市场租用的方式施工,由该厂提供这 两种设备,并安排熟练施工人员进行现场作业。

经与厂家洽 谈,380 m深竖井02.4 m导井费用为1.2万元/m,合计为 967万元。

由于导井变大,相应的人工扩挖工程量减少,按原扩挖单价,费用约为330万元。

比较以上两种方案的费用可知,调整后,竖井一次开 挖比原设计分段施工增加了约550万元,但考虑到原方案415.2 m中支洞的开挖支护费用为410万元,封堵费用为 200万元,优化后的竖井施工方案减少了约60万元。

另外,取消中支洞,减少了施工作业面,施工管理成本也相应降低。

4结语
通过上述论证分析,在原方案的基础上,取消竖井中 部施工支洞,利用反井钻机一次性钻孔380 m,在技术、安全和工期等方面均可行,并且相对减少了投资金额。

经 过业主同意,本工程竖井按照优化后的方案实施。

目前这 两条导井均已施工完成,施工过程中经过各方的精心组织,两条竖井的孔斜分别控制在2.9%〇和1.2%〇,远小于 规范允许范围;并且在施工过程中未发生安全事故,在安 全、质量和工期上均取得良好效果。

高深竖井采用不同的施工方案,对整个施工过程的质 量、安全、进度和造价均产生重要影响,因此在工程设计 和施工前应详细做好方案比选和施工调查工作,选择合适 的施工方案,使工程在安全、质量、进度和造价方面达到 平衡。

本工程实施前,对380 m深竖井导井一次开挖成 井方案进行了可行性分析,最终制定出更加合理的施工方 案。

这对业主而言,不仅赶回了工期,还节省了投资;对 施工单位而言,不仅节省了相应的管理成本,还提高了施 工业绩。

收稿日期:2020-03-14
作者简介:郭朝辉,大学本科,工程师、经济师,从事工程建设管 理工作,任职于浙江华东工程咨询有限公司;王薛钢,任职于浙江 华东工程咨询有限公司。

通信地址:浙江省杭州市余杭区闲林镇高教路201号华东院4号楼办公楼7层浙江华东工程咨询有限公司。

E-m a il:651202743@
(上接第64页)
考上深入一步。

只有不断地用科学的思想、系统的方法、创新的理论去指导实践、推动工作,才能有效地促进企业 向高质量发展方向迈进。

5结语
工程监理企业实现稳定、可持续的高质量发展,是监理 行业改革和发展道路上永恒的主题。

我们相信,在我国经济 建设和发展跨入新时代的伟大征途上,工程监理企业以科学 发展观为引领,通过不懈努力,一定会找到一条高质量发展的道路,再创具有中国特色的建设工程监理的辉煌。

收稿日期:2020-05-19
作者简介:马骏魁,工程师,从事工程监理的采购和管理工作,任 职于上海绿地集团大同市新源房地产开发有限公司;高春勇,高级 工程师、注册监理工程师、注册造价工程师、注册咨询工程师(投 资),从事工程监理工作20多年,任职于太原理工大成工程有限 公司。

通信地址:山西省大同市平城区南环桥东铂蓝都时代广场8层上海绿地集团大同市新源房地产开发有限公司。

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