RTO与TO组合工艺处理煤化工挥发性有机物(VOCs)的应用研究

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RTO与TO组合工艺处理煤化工挥发性有机物(VOCs)的应用研究
摘要:本文主要对组合应用RTO与TO工艺对煤化工挥发性有机物(VOCs)
的处理进行了研究,运用了案例分析法、文献调查法、资料收集法等研究方法,
介绍了具体项目概述,分析了RTO、TO以及RTO+TO组合工艺对煤化工挥发性有
机物(VOCs)治理的具体流程,并进行了经济效益对比和优势分析,提出组合应
用RTO、TO工艺对煤化工挥发性有机物(VOCs)进行处理,可有效优化运行经济
效益,提升技术可靠性,充分满足VOCs达标排放要求。

关键词:RTO;TO;组合工艺;煤化工;挥发性有机物;
一、前言
近年来,我国越来越重视改善环境空气质量,并着重针对重点行业以及重点
区域的VOCs污染加大防治力度。

煤化工是环保部门重点监管行业,随着煤化工
挥发性有机物(VOCs)排放标准日渐严格,要求煤化工项目必须采取有效措施综
合治理VOCs废气。

下文主要以某煤化工基地甲醇技术改造项目为例,探究该项
目综合治理VOCs的工艺方案,通过分别分析RTO、TO以及RTO+TO组合工艺,经
对比得出RTO+TO组合工艺在煤化工挥发性有机物(VOCs)处理中不仅具有良好
的经济性,还体现出突出的工艺优势。

二、项目概述
某煤化工基地甲醇技术改造项目在综合治理VOCs过程中,VOCs废气组成主
要包括CO2尾气、甲醇合成膨胀气、1系列液氮洗尾气、2系列液氮洗尾气还有甲
醇合成闪蒸气。

在这几股尾气当中,包含的可燃组分主要有C3H8、C2H6、CH4、H2,同时还有大量惰性气体。

综合对比多种处理方法,最终判定对这几股废气进行处
理期间,比较适合应用蓄热氧化燃烧以及直接燃烧技术。

三、RTO治理煤化工挥发性有机物(VOCs)流程
通过RTO对上述项目中的几股废气进行处理,具体流程如图1。

在向RTO进之前,要先混合几股废气,废气混合之后有876kJ·kg-1的总热值,氧气含量基本为零,所以要先利用稀释风进行稀释处理,促使VOCs的浓度比爆炸下限
25%LET还要低,并同步达到入口氧含量最低要求。

废气在稀释后流量比较大,并且超出单台RTO处理量最大值,所以需要增加一台RTO炉(共两台),在陶瓷蓄热体对废气进行预热之后,再流向燃烧室[1]。

燃烧过程中合理控制温度,促使低浓度VOCs能够充分氧化。

和最低自热浓度相比,废气浓度更高,运行期间不需要消耗天然气,同时燃烧室当中多出的热烟气会通过热旁通流向锅炉当中,同步会产生次高压蒸汽,使两RTO炉共同使用同一台余热锅炉。

待出口烟气的温度有所下降,达到150℃左右后,和RTO出口的洁净烟气相互混合,最后共同排入烟囱当中。

图1 RTO工艺流程
四、TO治理煤化工挥发性有机物(VOCs)流程
通过TO工艺处理该项目中的废气,具体流程如图2。

在废气尚未进TO炉时,对不同废气分别进行稳压控制,随后各自经阻火器流向TO炉膛,同步有效控制TO炉当中的停留时间以及焚烧温度,通过调整氧含量以及炉内温度来控制炉内烟气,确保高浓度废气能够充分氧化。

烟气从TO炉出来之后,利用换热器对空气或二次风进行预热助燃,当温度上升至500℃,使其进入到余热锅炉当中,实现热量回收,并同步产生次高压蒸汽[2]。

此时锅炉出口位置的烟气大约保持150℃温度,随后向烟囱中排入。

图2 TO工艺流程
五、RTO与TO组合工艺处理煤化工挥发性有机物(VOCs)流程
组合运用RTO以及TO工艺进行该项目尾气处理,具体工艺流程如图3。

在该
工艺应用中,对于低温低热值低浓度甲醇洗气体,主要通过RTO+锅炉进行处理;
而对于热值以及浓度较高的液氮洗尾气,还有甲醇合成闪蒸气、甲醇合成膨胀气
高浓度废气混合气,主要通过 TO+锅炉进行处理[3]。

这一处理安排,和RTO以及TO设备其处理特征相符,运行全程都不需消耗天然气,同步会产生次高压蒸汽。

图3 RTO+TO工艺处理流程
六、经济效益对比和优势分析
1、经济效益对比
按照公用工程基准收费标准(燃料器:2.1元·Nm-3;循环水:0.15元·t-1;电:0.39元·kWh-1;锅炉给水:10元·t-1;蒸汽(5.3MPa(g),450℃):98元·t-1),对运用RTO、TO、RTO+TO组合工艺对VOCs进行治理涉及到的相关装
置运行成本和具体经济性展开对比,最终得出选择RTO+TO组合工艺对该项目VOCs废气进行处理,企业每年产出效益达到五千多万元,和单独使用RTO或者是TO的工艺方案相比收益更高。

因为该项目的废气总热值保持偏低水平,单用TO
炉进行废气处理,每年要消耗的运行费用比较高。

而单用RTO进行废气处理,虽
然也有不错的经济效益,但在废气稀释之后涉及到较大的废气风量,要同时运行
两台RTO炉,对空间位置提出较高要求。

所以立足投资成本层面分析,选用
RTO+TO组合工艺进行煤化工挥发性有机物(VOCs)处理具有较好的经济效益。

2、优势分析
根据技术经济对比结果,决定在此项目废气处理中联合使用RTO和TO,而采
用RTO+TO的组合工艺对该项目VOCs废气进行处理体现出以下优势:①通过蓄热
式氧化焚烧炉,也就是以RTO工艺对低温甲醇洗废气进行处理,可对因废气热值
偏低通过常规直燃技术不能达到燃烧自平衡相关问题加以解决,同时在RTO工艺
应用下,可切实达到自身燃烧提出的热量需求,所产生的多余热量能够经废热锅
炉同步产出高品位蒸汽(5.3MPa(g)),以供厂区其他工序使用;②通过直燃
式氧化焚烧炉也就是TO工艺对液氮洗尾气还有甲醇合成闪蒸气、膨胀器等具有
较高热值的废气进行处理,不仅能够达到燃烧自平衡需求,还能在有机废气处理
期间通过TO炉的应用使处理更加安全,而且废气经过燃烧处理,也同样可经废
热锅炉产出高品位蒸汽(5.3MPa(g)),以供厂区其他工序使用;③因为低温
甲醇洗装置其所产生的尾气不仅气量大,而且成分非常复杂,在装置运行过程中
有较大几率发生不稳定波动问题,所以在该项目中联合应用RTO以及TO处理工艺,可使废气处理具有更好弹性,并使装置更稳定、安全的运行。

经过组合工艺
处理,最后尾气当中的非甲烷总烃不超过80mg·m-3,整体去除效率不低于99%,
另外NOx不超过80mg·m-3,SO2不超过50mg·m-3,充分达到国家相关污染物排放
标准规定。

七、结束语
上文通过对比 RTO、TO以及RTO+TO组合工艺在煤化工挥发性有机物(VOCs)处理中的应用效果,提出RTO+TO组合工艺在VOCs废气处理中具有突出
优势,不仅经济性好,还能提升废气处理的稳定性、安全性,确保废气处理之后
充分达到污染物排放相关标准。

煤化工企业在VOCs废气处理中联合应用此方案,不仅可缓解环保压力,还可助力企业降本增效,紧跟国家政策导向,为环境治理
贡献一份力量,并使煤化工VOCs治理趋于规范化、高效化。

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作者简介:魏建波;男;1985-04-12;汉族;陕西宝鸡;硕士研究生;项目经理/工程师;研究方向(所学专业):化学工程。

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