长春兴煤业主斜井带式输送机增速改造及安全运行研究

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长春兴煤业主斜井带式输送机增速改造及安全运行研究
作者:吴继臣
来源:《机电信息》 2015年第27期
吴继臣
(山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司,山西大同 037100)
摘要:山煤集团左云长春兴煤业主斜井选用DTC120/65/2×630型大倾角带式输送机,设计能力650 t/h,胶带宽度1 200 mm,运行速度2.5 m/s,运输长度680 m,提升高度302 m,皮
带机倾角26.7°。

随着生产的需要,原输送机暴露出许多缺点,运输能力无法满足矿井生产需要,满载运行会对机械设备和皮带冲击很大,影响其使用寿命,并增加检修时间,且有时煤量
大会发生皮带“压死”即停机后皮带无法启动的现象。

主斜井是长春兴矿原煤运输的咽喉部位,为保障主斜井带式输送机的安全运行,经与宁夏天地西北煤机有限公司反复研究、计算,决定
对主斜井带式输送机进行增速改造,同时对改造后的安全运行进行了进一步研究。

关键词:主斜井;带式输送机;煤量大;增速改造
1原输送机运行状况
主斜井带式输送机担负着我矿井下的原煤运输任务,是我矿原煤运输的咽喉设备。

井下西
二下盘区大巷带式输送机使用的1 200 mm皮带,经转载主斜井带式输送机,现对这两部带式输送机基本参数进行对比(表1)。

从数据看,主斜井带式输送机无法满足井下原煤运输的要求,随着工作面的推进,主斜井
带式输送机担负的原煤运输任务逐渐繁重且存在诸多安全隐患。

当皮带过煤量加大时,会导致
机械设备及电气保护装置处于临界状态,多次发生皮带“压死”,即过载停机后无法启动。


时对机械设备和皮带冲击很大,影响其使用寿命,也增加了检修时间。

2主斜井带式输送机增速改造方案
(1)经与宁夏天地西北煤机有限公司反复研究、计算,在其提供的4种方案中采用最经济、设计/更换时间周期最短的方案,即带速提高到3.15 m/s,输送能力增加到1 000 t/h,减速器速比不变,增加传动滚筒直径,将原直径为1.25 m改为1.6 m。

(2)带式输送机功率配比采用等功率分配法,在头部双滚筒驱动时,其圆周率分配比值仅与滚筒的围包角ψ和摩擦系数μ值有关。

建议采用2∶1功率配比,但结合现场实际情况,现有驱动部位于主斜井皮带机房2楼,从皮带机中心线到机房的内壁尺寸为3.6 m,而驱动部最大外形为6.9 m,即便机房开洞可以满足驱动部的布置要求,也无法满足驱动部基础施工要求(2层楼板没有延伸的位置),故采用1∶1∶1的功率配比方式。

功率计算:
轴功率:
PA=Fuv/1 000=303 241×3.15/1 000≈955.2 kW
电机功率:
Pm=PA/η=955.2/0.85≈1 123.8 kW
单机功率:
P单=1 123.8/3=374.6 kW
此输送机选用的电机为630 kW,电机备用系数n=630/374.6≈1.68(国家相关标准
n=1.5),满足要求。

(3)托辊校验。

上托辊间距ao=1 200 mm,上托辊槽角λ=60°,旋转部分质量为28.02 kg,托辊直径�=133 mm,轴承选用6305/C4;下托辊间距au=3 000 mm,下托辊为下平托辊,倾角λ=0°,旋转部分质量为7.4 kg,托辊直径�=133 mm,轴承选用6305/C4。

托辊校核:
n=60V/πd=60×3.15/3.14×0.133≈453 r/min<600 r/min
故转速满足要求。

(4) COOPER轴承选用:西安COOPER轴承厂家根据改造核算参数核算,现使用轴承满足改造后的使用要求。

(5)原机架的支撑强度不够,根据改造方案核算,需对机架进行二次加固。

(6)增大滚筒后,需降低两个直径�630 mm的托带滚筒底座。

(7)因增加驱动部,电气设备需增加一台变频器和一台高压柜,新增电机功率与原电机
相同,新增变频器由于原630 kW变频器供货周期较长,选用800 kW变频器,功率平衡由东芝
三菱厂家提供调试。

(8)确定所需增加带面,其中滚筒加大直径所需增加带面2.7 m;机尾重锤张紧小车拉
紧行程2 m,需增加带面4 m;损伤带面(8#接头处)12.7 m;皮带接头长度为2.8×2 m,共
计25 m。

3改造注意事项说明
(1)关于逆止器的说明:按照现改造后的使用要求,原配有的两部1145NRT逆止器必须
拆掉一台,新增逆止器设置在新增驱动部上,由于新增的传动滚筒与第一个传动滚筒的旋向相反,即一台为顺时针,一台为逆时针,逆止器旋转方向也一样。

新增加的逆止器和原有逆止器
都在同一侧(从机尾向机头看,在煤流方向的左侧)。

(2)关于减速器的说明:前期第一传动部的驱动部减速器三面的风冷油站与新增的驱动
部干涉,应把风冷油站从减速器上面拆下来,安置在减速器上方。

(3)关于传动滚筒的说明:新增的传动滚筒与另外两个不能互换,新增逆止器比原逆止
器厚度厚,1145NRT的厚度为356 mm,1165NRT的厚度为422 mm。

4改造后设备主要技术参数
带式输送机型式:大倾角;输运能力:1 000 t/h(原650 t/h);输送物料:原煤,粒度
≤300 mm,松散比重0.95 t/m3;带宽:1 200 mm;带速:3.15 m/s(原2.5 m/s);运输长度:L=680 m;提升高度:H=302 m;皮带机倾角:a=26.7°;带强:ST3150;传动滚筒轴功率:连
续功率为3×320 kW(原皮带机轴功率为2×370 kW);驱动方式:头部三驱,功率配比为
1∶1∶1(原皮带机功率配比为1∶1);驱动装置:变频电机+高速联轴器+减速器+低速联轴器
+传动滚筒。

5改造后出现的问题
长春兴矿DTC120/65/2×630型大倾角带式输送机改造后,整体的生产运输效率提高,运量提升至1 000 t/h,带速提升至3.15 m/s,输送带每运行8 min就可以完成一次循环。

设备调
试完成后,出现的问题及采取的措施如下:
(1)滚筒纵向窜动:在调试过程中,每运行 1 h,测量传动滚筒的位置,并同时打开高、底速联轴器盖,用专用工具测量位移量,然后进行驱动部的调正。

(2)停车时惯性时间加长:调整盘型闸闸盘间隙,在确保皮带拉空的前提下,利用调整
运行频率赫兹,降低运行速度,从而减少刹车惯性时间。

(3)带面及接头的检查:使用皮带探伤在线监测仪器与人工方式配合检查,接头处两端
设点标记,对接头长度进行测量。

(4)沿线保护:在卸载滚筒及机尾处增设急停拉绳开关,在转载处及卸载处增设摄像监
控探头,全方位监控皮带运输物料。

(5)增设保护联锁:主斜井皮带与其转载的上仓皮带进行联锁,当上仓皮带发生故障停机时,主斜井皮带随即停止。

(6)在卸载滚筒电动清扫器滚刷后方,增设一道风式清扫器,以有效清除带面脏物。

6设备安全运行管理建议
大多数事故的发生是由于管理不完善、条理不明确、责任落实不到位,继而引发人为的原可避免的事故。

事故的发生对于企业、个人都会造成无法弥补的损失,现针对设备的安全运行简要提几点建议:(1)人员合理分配,明确岗位职责;(2)重视“微小缺陷”,细化现场考核;(3)强化现场技术管控,安全监管到位;(4)奖惩制度严明,工作不论私情。

[参考文献]
[1]邱家俊.工程力学[M].北京:机械工业出版社,1998.
[2]胡家秀.简明机械零件设计实用手册[M].北京:机械工业出版社,1999.
收稿日期:2015-09-07
作者简介:吴继臣(1971—),男,黑龙江鸡西人,助理工程师,研究方向:机电运输。

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