集水井开挖
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三峡永久船闸地下输水系统集水井开挖
【摘要】通过对三峡永久船闸集水井开挖的现场跟踪、试验,并根据集水井开挖的特点和岩石特性,本文对小断面竖井开挖摸索出了比较合理的爆破参数和行之有效的
施工方法。
【关键词】集水井开挖爆破设计质点振速
一:概况
三峡永久船闸地下输水系统分为南、北、中三条隧洞,每条隧洞分为六级,每级由平洞、斜井、竖井(阀门井)所组成,在每级阀门井的底部均设有集水井。集水井共有24个,断面尺寸:7m×4.5m,井深一、六级8.2m,二、三、四、五级11.3m。由于场地狭小,深度较大,大型机械不能使用,故集水井开挖时采用手风钻造孔,人工清渣,用吊车吊至自卸车里。出碴是最困难、最耗时的工序,而且必须控制爆破块径,以便人工清碴。另外,由于集水井断面小,临空自由面少,开挖初期爆破效率低下。对于六级集水井开挖,因六级平洞已开始进行砼浇筑,因此为了避免集水井开挖爆破对新浇砼的影响,爆破时需控制单响药量。各施工程序之间相互制约,干扰很大。
二:集水井爆破设计
为了提高集水井的爆破效率,加快集水井的施工速度,尽快结束开挖,以减小集水井开挖对隧洞砼浇筑的影响,我们对现场施工进行了跟踪,根据跟踪获得的资料,重新进行了如下的爆破设计:
1:中心空孔:空孔的作用就是为紧邻的掏槽炮孔提供一个狭窄的临空面,使掏槽孔与空孔之间的岩石挤向空孔里,并使碎渣能够从槽口中抛掷出来。对于硬度不大的岩石,可不采用空孔。但永久船闸输水隧洞处的岩石均为坚硬的花岗岩,然而在原施工中,中心孔未采用空孔,经过重新设计后,在掏槽孔的中心布置了一个空孔,空孔的孔径为φ64mm,孔深3.0m。
2:掏槽孔:掏槽孔布置的方式及孔的间距直接影响着排炮进尺,要想提高爆破效率,必须对掏槽孔进行精心的设计。根据现场试验,集水井掏槽孔采取米字型布置,可以取得比较满意的效果。具体布置为:在空孔周围布置8个掏槽孔,成一“米”字,在掏槽孔周围,以空孔为圆心,半径为60cm的圆周上布置8个辅助掏槽孔,详见图一。掏槽孔与空孔的距离a按下列的经验公式计算:
a= [(5~7)D2+d2]/1.27(D+d)
式中: D------空孔直径,单位m;
d------掏槽孔直径,单位m;
施工中,掏槽孔的孔径为φ42mm,因此通过公式计算得a=16.5~22.6cm,实
3:爆破孔:爆破孔的孔排距略为偏小,这是因为一方面集水井断面小,周围岩石对集水井内岩石挟制作用大;另一方面,集水井清渣是由人工进行,粒径不能太大。另外,在集水井的四个角,光面孔的抵抗线较大,每次爆破时四个角上的爆破效果都不太理想,故在每个角的附近再增加一个爆破孔,从而使角上取得满意的
爆破效果,具体布置见图一。爆破孔的孔径为φ42mm ,孔深2.5m ,装药量为8节φ32mm 的药卷,共重1.6kg 。
4:光面爆破孔(周边孔):周边孔参数选择的好坏,直接影响着爆破的质量。集水井四周均需进行砼衬砌,如果开挖的质量不好,将会加大今后砼浇筑的成本。经过试验,周边孔的爆破参数设计为:孔距50cm ,孔深2.5m ,孔径φ42mm ,装药量为6节φ25mm 的药卷,共重0.75kg ,间隔装药。
5:起爆顺序:掏槽孔及爆破孔每孔内装设一发非电毫秒雷管,周边孔的间隔药用导爆索连接并引出孔外,再用导爆索将同一段位的周边孔连接起来,在导爆索未端连一非电毫秒雷管。非电毫秒雷管的段位从掏槽孔向外逐渐加大,因此起爆顺序为:掏槽孔
辅助掏槽孔 爆破孔 周边孔。
6:经过现场施工实践,集水井开挖的爆破参数见表一。 表一 三:施工方法
集水井开挖每一循环的工序为:测量放线 打眼装药 清碴 打系统锚杆孔 注锚杆,循环作业时间见表二。由于集水井场地狭小,各工序之间基本不能平行作业。 表二
1:造孔:由于集水井深而窄,大型机械使用不上,因此造孔只能用手风钻进行。一个集水井用2台手风钻同时钻孔,由一台柳州产的9.0m3压风机供风。对于周边孔,钻孔时要控制好方向,以减少超欠挖。对于掏槽孔,钻孔时定位和方向都要准确,以免相互串通。
2:装药:装药前用风吹干净炮孔,以避免药卷装不到位。各孔的装药量严格按爆破设计中给出的装药量进行装药,周边孔间隔药绑扎在竹片上。
3:清碴:在4.0m深以上时,采用反铲清碴。当超过4.0m深时,施工初期用人工将石碴提入自卸车里,这样既费力又费时。后来我们用钢板设计了一个1M3 的吊桶,桶底是活动的,由人工将石碴装入桶内,插上底部的销子,待吊车将桶吊入自卸车上后,拔掉销子,往上提桶,桶内石碴自动漏入车里,从而大大地提高了工效,使原来的一个循环用时3天降低为2天。
4:系统锚杆:其参数为:Φ25 @ 150×150cm。每开挖一层,系统锚杆跟进,造孔仍用手风钻。
四:爆破质点振速控制
由于集水井的开挖严重滞后,特别是一、六级,开挖与隧洞砼浇筑产生矛盾,因此为了控制集水井爆破对新浇砼的影响,采取了下列的一些措施:1:增加雷管段位,控制单响药量;2:对于距新浇砼较近的集水井(15m以内),对其周边进行预裂爆破;3:请长委地质人员进行现场爆破质点振速监测。通过监测,质点振速均满足要求。
五:结束语
1:集水井开挖初期,爆破效率低下,在采用了米字型掏槽孔布置及掏槽孔中心布置空孔的方法后,大大地提高了爆破效率,从原来的不足50%提高到80%以上,这说明米字型掏槽孔的布置方式是行之有效的。
2:米字型掏槽孔布置方式的缺点在于空孔周围布孔密集,因此在造孔时,造
孔方向的精确度要求较高,否则,会导致孔与孔之间相互串通。
3:集水井开挖断面小,四周岩石对集水井内岩石挟制作用大,集水井开挖所需炸药单耗相应较大。因此在爆破设计中,减小了爆破孔的孔排距,以增大单耗,从而进一步地提高了爆破效率。
4:质点振速的经验计算公式为:
a
V=K(W1/3/D)
式中K、a分别为与岩石特性有关的参数;W为单响药量,单位kg;D为距爆破源的距离,单位m;V为质点振速,单位m/s。通过长委地质几次实测的数据,发现该公式的计算值在15m范围内与实测值相差较大,而在15m范围以外,计算值与实测值很接近。因此我们认为距爆破源较近的地方(15m以内),其质点振速不宜用该经验公式进行计算。表三为其中一次爆破时的实测值和经验公式计算值。其它几次的情况大同小异。
表三
注:此次爆破的最大单响药量W=8kg ,k 、a值根据岩石情况及试验得:
K= 80 ,a=1.4 。