高速公路特大桥墩柱外观质量控制QC小组成果[详细]
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高速公路特大桥墩柱外观质量控制QC小组成果
目录
一、工程概况 (1)
二、小组情况 (1)
三、选题理由 (2)
四、现状调查 (2)
五、设定目标 (5)
六、造成因素分析 (5)
七、确定要因 (6)
八、制定对策 (7)
九、实施对策 (8)
十、QC小组活动实施效果 (10)
十一、巩固措施 (12)
十二、总结和下一步打算 (12)
后一川特大桥
墩柱外观质量控制QC小组成果
一、工程概况
平凉(华亭)至天水高速公路项目****标后一川特大桥位于中滩镇北边,与天巉公路平行,斜跨葫芦河,左幅桥梁上部构造采用(21+3×30+21)+12×(5×30)十三联预应力砼组合小箱梁,先简支后结构连续;右幅桥梁上部构造采用
5×30+6×30+11×(5×30)。十三联预应力砼组合小箱梁,先简支后结构连续;下部构造桥墩采用双柱墩配桩基础,桥台采用桩柱式台配桩基础,全桥墩柱共计255根。
三、选题理由
1、本工程目标为“大桥建精品,目标鲁班奖”,工程质量要求精益求精。
2、已施工完成的桥梁墩柱外观普遍较差,尤其是墩柱表面错台严重超出规范要求。
3、业主的严格要求——表面错台控制在2mm之内,表面平整光洁无色差。
4、为控制墩柱外观质量培养技术人才。
为此,项目部QC小组决定选择“墩柱外观质量控制”作为活动课题。
四、现状调查
QC小组成员对已完成的部分墩柱外观质量进行检查,发现存在的质量缺陷主要有以下几种:
1、错台——大部分错台超过小于2mm的规范要求;
2、墩身表面气孔——表面气孔密集,分布范围较广,气孔直径较大;
3、混凝土色差——混凝土表面色差主要在各节模板之间较明显;
4、墩身表面起砂——起砂范围较广较明显;
5、混凝土漏浆——主要在墩柱根部较为明显。
墩柱表面模板接缝错台
墩柱表面存在大面积气孔、蜂窝、麻面
表面色差
墩身表面起砂
墩身表面漏浆
五、设定目标
1、错台控制在规范要求的2mm之内;
2、完全消除墩身表面气孔;
3、完全消除混凝土色差;
4、完全消除墩身表面起砂;
5、完全避免混凝土漏浆。
六、造成因素分析
QC小组通过现场存在的质量问题调查,召开QC小组讨论会及查阅相关资料等措施,我们最终确定了造成墩柱外观质量差的主要因素,包括模板因素、混凝土坍落度因素、振捣因素等。并将引起问题的因素一一进行分解,具体如下图所示:
坍落度
振捣工艺
七、确定要因
要因确认表
八、制定对策
九、实施对策
实施一:施工中加大管理力度,实行自检和报验记录管理制度。
20__年11月12日下午,召开QC小组会议,并要求所有墩柱模板安装工人参加,会议做了如下要求:
1、会议宣读了墩柱施工技术交底,要求工人重新对技术交底进行学习。
2、重新明确了报验制度和报验程序,要求模板安装后施工队技术人员先进行自检,自检合格后报项目部相关负责人检查,项目部检查合格后报监理工程师检查验收。项目部技术人员在报验合格后做检查记录。
3、制定奖罚制度。在检查中,发现项目部技术人员没有进行详细的检查或现场实际情况与检查记录不符,处罚该技术人员200元/次。
通过活动的开展,各项措施的实施,效果明显。在活动后的墩柱模板安装时,报验制度和报验程序能够完全正常执行,螺栓连接达到100%。
实施二:要求工人按照模板编号进行安装。对有变形的模板返回加工厂矫正。
20__年11月9日,技术员张强在报验48#墩时,发现模板拼缝误差太大,于是要求工人调整,但无论工人怎么调整也无法达到要求,于是QC小组成员到现场检查分析,在检查中发现该墩的模板没有按照编号拼装,主要原因是模板编号模糊不清,因此对全线模板编号重新标记,并要求工人严格按照模板编号拼装。
20__年11月11日,由杨和平、熊庆收组织QC小组对全线模板的平整度和模板的变形情况进行详细的检查,检查中发现部分模板变形严重,另外模板在加工时没有设置定位销,这样模板错台大小很难控制,于是对模板返场进行重新加工维修。
通过该对策的实施,墩柱模板在安装过程中,再没有出现一例模板安装编号有误的问题,墩柱表面错台完全控制在规范要求的2mm之内,取得了良好的效果。
实施三:明确分工、责任到人。
20__年11月14日QC小组召开会议就墩柱施工工序的检查管理进行了明确分工、责任分配。
1、墩柱模板的打磨、刷油、安装由陈负责检查和报验。
2、墩柱混凝土的浇筑由陈、钟负责现场检查和跟班作业。
3、混凝土坍落度的检查和控制由黄负责。
4、混凝土原材料的检测和试验由黄负责。
5、对拌合站的计量系统的检查由黄负责。
6、资料的收集和统计工作由陈负责。
同时要求每个工序在检查检测后都必须有记录并进行签字。
通过该对策的实施,有效解决了大家相互依赖,相互推卸责任的问题,在该对策实施后,在没有出现工序检查不到位的问题。
实施四:对拌合站的计量系统进行检查和维修
20__年11月18日QC小组在对江淮拌合站进行检查时发现水泥的量偏小,但计量系统的设置和配合比完全一致,在经过仔细检查和分析后确定是计量系统出现问题,于是要求现场停止混凝土浇筑。拌合站负责人便联系了维修人员。
20__年11月19日维修人员到达拌合站进行维修,维修人员发现是由于计量系统的磨损造成水泥量偏小。在更换了磨损部件后混凝土配比满足要求。
通过该对策的实施,有效杜绝了因拌合站计量系统的问题造成混凝土不合格而导致墩柱外观质量差的问题。
实施五:严格执行原材料检验制度
原材料不合格直接导致混凝土质量存在问题,也就无法保证墩柱外观质量,原材料必须是同一厂家、同一批号、同一规格、同一进场时间的,不符合要求的一律不准使用。
QC小组决定由周忠刚、李伟负责原材料检验。并按照规范要求的批次和检验频率进行检验,对不合格的原材料坚决退回。并要求对检验数据做详细记录。
20__年11月21日在对江淮拌合站的粉煤灰进行检验时发现其细度和烧失量超标,项目部通知要求拌合站进行了更换。
通过该措施的实施,有效控制了原材料的质量。
实施六:严格按照规范和技术交底要求施工
混凝土振捣是一个关键工序,但工人的技术水平和振捣习惯造成振捣不规范。
20__年11月21日下午,召开QC小组会议,并要求所有墩柱混凝土振捣工人参加,会议做了如下要求:
1、会议宣读了墩柱混凝土施工技术交底,要求工人重新对技术交底进行学习。主要交底内容是混凝土捣固过程中的质量、安全注意事项,要达到的质量要求,捣固方法。浇筑过程施工员和试验员要全程旁站。
混凝土振捣的人员必须是由经过培训合格人员担当。同时要求振捣人员要稳定、数量要保证,不能疲劳作业。
混凝土到施工现场后,先由现场试验员用试验仪器检测混凝土的坍落度等各项