濮城油田高含水后期深部调剖实践

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2014年第1期内蒙古石油化工35濮城油田高含水后期深部调剖实践

宋红峰,高翔,郝新良,陈爱峰,崔忠祥

(中原油田采油二厂工艺研究所,河南濮阳457532)

摘要:本文针对濮城油田在高含水开发后期部分区块块含水上升快,稳产困难的开发问题,采用新型调驱剂对区块进行了整体调割。新型调驱剂具有良好的强度、韧柱、热稳定性。注入地层后,在近井地带水驱压力作用下产生变形,向地层深部运移,驱动孔隙内的剩余油向生产井运移,起到驱油的效果;在油层深部,由于压差减小,将在孔隙内滞留,堵塞孔隙通道,具有深部液流转向作用,起到深部调剖的效果。在濮城油田实施5个井组,对应油井含水下降,产量上升,见到了明显的控水稳油的效果。

关键词:新型调驱剂;整体调剖;强度;驱油;控水稳油

中图分类号:T E358文献标识码:A文章编号:1006—7981(2014)01—0035一02

1概况

V317块位于卫城构造的南端,东与濮城构造相望,西与V352和V316块南部相邻,北部为断层控制的层状油藏,油层连续分布,油藏埋深约在一2250一2360m油层温度约为91~100℃,地层水矿化度高,一般为29~32×10‘m g/L,氯根含量17~19×104m g/L,水型C aC l2,目前存在开发问题。

1.1含水上升快,稳产困难

由于层间矛盾突出,V317油藏2004年部分井含水上升快。虽然对水井做了一定的工作,含水依然上升较快。

1.2传统颗粒调剖剂存在有效期短,效果差问题由于几年来,一直用的颗粒调剖剂,调剖剂注入地层后由于颗粒调剖剂强度大,凝固时间短的特性只能在地层近井地带形成封堵,调剖后该油藏后续注水迅速绕流,导致有效期越来越短,需要采用深部调驱剂进行中远井地带封堵,进一步提高井组采收率。

1.3剩余油分布表明,V317具有开发潜力’由断块的开发历史分析来看,到高含水开发阶段,通过加强分注工作,一定程度的改善了断块的开发效果,但由于河道砂体优势渗流的特点,分注没有起到最大程度上改变和扩大水驱波及面积的作用,因此,有必要开展整体调剖工作,进一步扩大水驱波及面积油层波及厚度,最大程度地提高水驱采收率和改善注水开发效果。

2调剖体系优选及调剖剂性能

2.1调剖体系的优选

V317块原始油层温度91~100℃,地层水矿化度高,一般在29"-'32x10‘m g/L。根据几年来调剖优化设计及现场应用效果,针对V317块实际情况,注入的调剖剂必须满足耐温、耐盐,注入能力强等要求。2.2调剖剂性能

2.2.1凝胶颗粒调剖机理

凝胶颗粒调剖剂能在高温、高矿化度油藏条件下具有良好的强度和韧性,并保持良好的稳定性。凝胶颗粒调剖剂在水中具有一定的膨胀性。注入地层孔隙后,在近井地带,由于压差较大,微粒在水驱压力作用下产生变形,驱动孔隙内的剩余油向生产井运移,起到驱油的效果;在油层深部,由于压差作用较小,该颗粒将在孔隙内滞留,堵塞孔隙通道,具有深部液流转向作用,起到调驱的效果。

2.2.2性能特点

2.2.2.1良好的耐温抗盐性

在词剖剂中引入耐温、抗盐单体增大体系的热稳定性及抗盐性,通过加入抗温材料提高体系的强度和耐温抗盐能力,再加入化学联接剂将有机单体和抗温材料联接在一起,进一步增强体系的强度及耐温性,通过三种材料之间的物理和化学反应实现词剖剂的耐温抗盐性。

2.2.2.2可调的膨胀性和韧性

通过优选有机单体、抗温材料及化学联接剂,合理调整材料配比,优化反应工艺条件,可调控调剖剂的膨胀能力,使调剖剂具有良好的强度和韧性,能充分满足现场调剖工艺要求。

2.2.3主要技术指标

①外观:白色颗粒;②密度:1.o~1.39/cm3;③固含量:≥90%;④粒径:0.1~5.0m m根据地层需要选择所需的粒径;⑤膨胀倍数:≥20倍,可根据地层条件要求控制;⑥耐温:95℃;⑦抗盐:25×104m g/l。

3注入工艺

现场试验证明,常规的小剂量、短半径调剖难以见到较好的增油降水效果,但大剂量深部调剖会受到现行工艺技术和经济条件的限制。因此深部调剖

收稿日期:2013—10一08

作者简介:宋红峰(1974一),男,河南安阳人,高级工程师,现从事油田化学研究工作。

36内蒙古石油化工2014年第1期

工艺技术应在现行工艺条件下,加强调剖剂经济用量的研究。针对V317块地质概况,主要采用凝胶颗粒。一般认为采用深部复合式段塞调剖工艺作业效果好于单一段塞。复合式调剖段塞的结构为:前缘段塞一主体段塞一后缘段塞。

前缘段塞:此段塞是为了更好地保护主体段塞的有效作用,确保主体段塞能有效漂移,而不过早突破,从而延长处理的有效期。

主体段塞:该段塞主要是让调剖剂在油藏注入水作用过程中通过封堵段塞漂移,在油藏多孔介质中连续运移、分配,不断增大作用半径,让注入水能在油藏多孔介质中多次绕流而增大水驱波及体积,从而达到提高水驱效率和增油降水的目的。

后缘段塞:该段塞主要用于近井地带的渗透率调整,要求它具有适度的堵塞强度和耐冲刷性能,并能做到在近井周围调而不堵,堵而不死,确保注水井处理后保持足够注入量,以满足油藏稳产的要求。

4调剖实施情况

4.12005年共实施调剖6口井,注入调剖剂22670m3,自然递减由2004年的23.2%降为2005年的17.3%,综合递减由22.6%降为15.5%。

4.2实施效果

4.2.1水井效果

实施6口,油压由17.8M Pa上升到20.8M Pa,上升3.0M Pa;日注由52.2方升到65.7方,增注13.5方;PI值由8.6M Pa升至10.5M Pa,PI值上升1.9M Pa。

4.2.2对应油井效果

对应的8口油井见到效果,日产液由166.6t上升到199.5t,上升32.9t,产油由21.7t上升到30.1t,上升8.4t,含水由87%下降到84.9%,含水下降2.1个百分点,目前8口油井累计增油1361.5t。

4.2.3水井剖面对比效果

从调剖前后吸剖对比来看,V317断块吸剖改善明显,主力层与非主力层吸水变化较大(317—10于2005.2.6—3.7日施工)见下图,导致在油井上见到明显的增油效果。卫317断块由于河道砂体中高渗物性特点导致,对应油井注水受效明显。

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V317—10调驱前后吸剖对比

4.2.4V317块调剖整体实施效果

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该区块实施调剖6口,共对应油井11口,2004年日产液322.6t,产油44.6t,含水86.2%;2005年2月日产液282.8t,日产油31.2t,含水89%;2005年2月5日开始整体调剖,3月3日起产量有所回升,2005年4月10日,日产液338t,产油37.6t,含水88.9%;2005年6月12日,日产液323t,产油36.6t,含水88.7%;产量处于波动上升的趋势。

5结论

①凝胶颗粒调剖剂在高温、高矿化度油藏条件下具有良好的强度、韧性、热稳定性。②凝胶颗粒调剖剂可对地层中远井地带吸水剖面进行有效改善,明显起到控水稳油的作用。③由于本文统计时间较短,区块整体效果待进一步观察。

[参考文献]

[13赵福林.采油化学E M].北京:石油工业出版社.

[23刘一江,王香增.化学调剖堵水技术[M].北京:石油工业出版社.

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