真空系统历次改造介绍交流

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

7、热工:真空保护开关测量管路优化(改前) 改前弊端:
2012年安全性评价复查中提出:xx电厂1-4号机组汽轮机真 空低保护的压力开关1、3测点取自同一取源点,2、4测点取自 同一取源点,装置不可靠,有误动跳机风险。实际运行中1号机 组2011年曾出现A测真空3点误报现象(1或3与上2或4跳闸), 参照《大唐集团公司提高火电厂热工自动化系统可靠性指导意见》 第5.15条相关规定,需进行整改。 因真空保护开关与模拟量变送器取压点、管路、工艺基本一 致,因此运行中发现的模拟量水塞现象保护开关也无法避免的存 在,可能存在保护开关提前误动可能,需要同样考虑。
5、热工:真空模拟量变送器取样管路改造(改前)
改前弊端:
原基建安装为A、B侧凝汽器各装4台罗斯蒙特3051压力变送 器,采用管径¢14*2、材质1Cr18Ni9Ti不锈钢管路取压,一次、 二次阀均为江苏理想阀门厂设计的DN14针型阀。 虽说取压管路坡度、走向,开孔位置、间距等均符合774、 DL/T 5190.5一2004 电力建设施工及验收技术规范等相关规 程要求,但因引压管路过长、管径较细、针型阀通径较小,频繁 水塞,管路积水频发,引起DCS真空数值偏差大,严重时4个点4 个数。 运行人员无法选取真实值参考,热工人员需每个月、个别机组 更频繁开票,打开变送器接头靠真空吸水,维护量较大。
改后如下图:
拆除一台大真空泵, 改型为380V,70A小 泵,加入喷射器、冷凝 管、执行器等相关设备, 引入辅助蒸汽、冷凝用 凝结水。 经过进半年的运行观 察,射汽抽真空改造后, 真空值与双抽改造后基 本持平略好,厂用电大 幅下降,预估年均节省 80万/台机组。
9、热工:开式循环水取样变送器改造(改前)
2、汽机:真空泵冷却水管路改型(改后)
真空泵冷却水管路改造后现场如下图:
后机务将手动门上部管 道改型为PVC材质,保留 原手动门,效果良好,不 再发生渗漏。
3、热工:真空泵气动门连锁开关定值异动(改前)
原真空泵气动门连锁设备为差压开关!
此处引用 孙长生老师 《火电厂热控系统 可靠性配置与事故 预控》 中分享的一个事故 案例加以说明。
真空系统历次改造介绍交流
主要内容
一、xx电厂概况 二、改造内容概述 三、相关内容介绍 四、改后现状
一、xx电厂电厂概况
xx电厂电厂一期设计4台660MW超超临界பைடு நூலகம்煤发电机组。
汽轮机:为哈尔滨汽轮机厂设计生产的CCLN66025/600/600型超超临界、单轴、三缸四排汽,一次中间再热凝汽 式汽轮机。高中压积木块采用国外引进型成熟设计,低压积木块以 哈汽成熟的600MW等级机组积木块为母型,寿命在30年以上 。
7、热工:真空保护开关测量管路优化(改前) 原始设计:
原ETS系统真空 低保护设计为A、B 侧凝汽器各配置4个 SOR检测开关,两或 一与方式触发跳机保 护,取样点位于约 12m高处凝汽器墙上, 与真空模拟量变送器 位于同一水平高度。 保护开关现场安 装如右图,上排为A 侧,下排位B侧。
7、热工:真空保护开关测量管路优化(改前)
发电机:为哈尔滨电机厂有限责任公司生产,冷却方式为水、氢、氢。 励磁型式为:自并励静止励磁系统,励磁系统的特性与参数满足电力系统 和发电机的各种运行方式的要求,并具有成熟的运行经验。 额定容量: 733.34MVA 额定功率: 660MW 升压变压器接至500kV系统,现2015年5月份全厂停电检修,将3、 4号机组接入当地220kV系统作为电源支撑点。
xx电厂原设计 气动门联锁开关选 择也是差压开关, 定值为3kPa,定 值较低,现场使用 状况不够稳定,存 在误动、拒动现象, 结合此案例所反映 的事故可能性,进 行整改。
3、热工:真空泵气动门连锁开关定值异动(改后)
现真空泵气动门连锁开关改为:压力开关,定值-85kPa。
xx电厂防范措 施: 将差压开关改 型为压力开关,表 征真空泵入口气动 门前压力正常建立, 联锁打开气动门。
1、热工:真空泵本体热控设备移位(改后)
真空泵本体热控设备移位后现场如下图:
改造后,使用金属软管 取压,集中放置于新作的 支架上,振动明显降低, 压力表重新选型,大部分 可以保证一个小修周期, 维护量下降很多。
2、汽机:真空泵冷却水管路改型(改前)
原真空泵冷却水管路现场如下图:
原不锈钢手动门上部 黑色取水管、连接法兰等 部位材质不佳,因内部介 质为海水,锈蚀严重,几 乎每台真空泵冷却水管均 有不同程度渗漏,地面长 期脏污。 以手动门部位最为突 出,破坏了手动门使用效 果。 请聚焦 此处
二、改造内容概述
因机组新、人员结构以新毕业大学生为主,自2010 年一季度投产以来,运行、检修人员均承受了巨大的工 作压力,而实际运行中也发生不少问题,为了不断提高 机组可靠性,提高机组效率,热工、汽机、运行人员相 互配合、交流,积极应对,也提出了一些有意义的技术 改造项目,经过检修过程中的实施、机组运行中效果反 馈、事后总结分析等,得出了一些相对准确的结论。
5、热工:真空模拟量变送器取样管路改造(改后)
改后:
拆除原¢14*2 管路,更换 为¢25*4管路(8根),更换一 次阀为DN25工艺阀,二次阀保 留,重新按照规程要求敷设取压 管路。 经过长期运行实际观察,改 造后凝汽器A、B侧真空值测量 可靠,数据基本无偏差,变化趋 势同步,与就地压力表指示相同。 对个别变送器进行抽检、吸 水,回装后测量数据与检前基本 一致,由此可以判定改造后管路 基本避免了水塞现象,保证了真 空测量的可靠。
三、改造相关内容介绍
1、热工:真空泵本体热控设备移位(改前) 原真空泵本体热控设备现场如下图:
原真空泵本体热控设备 主要有压力表2块,压力 开关1块、差压开关1块。 因真空泵本体振动过大, 加之压力表质量较差(号 称上仪四厂的表能买回来 七八种),基本上每月必 有损坏,压力开关定值也 有偏移。 不夸张的说,每个月都 在换表。
真空系统是众多技术改造中比较集中的一个系统。
xx电厂电厂真空系统各类问题来源于以下几个方面:
1、安评、风险评估等来源的问题; 2、运行中频繁发生的缺陷; 3、反事故措施查出的隐患;
4、节能优化提出的问题等。
xx电厂电厂真空系统各类改造按照时间顺序递进排布:
1、热工:真空泵本体热控设备移位(缺陷) 2、汽机:真空泵冷却水管路改型(缺陷) 3、热工:真空泵气动门连锁开关定值异动(反措) 4、汽机:真空泵单抽改双抽(节能) 5、热工:凝汽器真空模拟量变送器取样管路改造(缺陷) 6、热工:凝汽器二次滤网执行器分体、改型(缺陷) 7、热工:凝汽器真空保护开关测量管路优化(查评) 8、汽机:真空系统增加射汽抽真空装置改造(节能) 9、热工:开式循环水取样变送器改造(缺陷)
蝶阀具备远方 操作
4、汽机:真空泵单抽改双抽(改前) 原真空泵单抽现场如下图:B侧真空不达标。
原设计系统为母管 制运行, 高、低压凝汽 器之间靠管道联通、串 抽。 三台水环式真空泵, 一用两备或两用一备。 高、低压凝汽器设计 背压差值为1kPa,A侧 达标,B侧不达标,偏 低0.3-0.5kPa,导致整 体真空度单侧真空值偏 低0.15-0.25kPa,降 低了单元机组的整体热 效率。
7、热工:真空保护开关测量管路优化(改后)
整改方案:
整改方案: 取消凝汽器A、 B侧真空试验 装置块,将A、 B侧8只真空低 保护压力开关 取样管独立布 置,在凝汽器 新开孔,直接 自凝汽器取压, 选用 Ф25*4mm 取压管及仪表 阀。
7、热工:真空保护开关测量管路优化(改后)
实施效果:
实施情况:利用机组检修机会,拆除原A、B侧真空试验装置, 将B侧4只真空保护开关挪至13.7米层高旁靠窗处真空变送器柜内, A侧4只真空开关位置保持不变,仍为机头左侧仪表柜背部,然后在 A、B侧凝汽器上各新开孔2个,加上原来的取压孔,分别敷设 Ф25*4mm不锈钢管路至8只压力开关,完成管路连接工作,之后 进行真空管路严密性试验,使用0.1~0.15MPa(表压)压缩空气 进行试验,15min内压力降低值,不应大于试验压力的3%。 实施效果:现4台机组真空低保护已全程独立改造完毕,8只压 力保护开关工作稳定,动作可靠,从测量信号的源头彻底杜绝了凝 汽器A、B侧真空低保护误动跳机这一事故,提高了机组的可靠性。
改前弊端:
原设计循环水 进、出水压力变送 器为取样点位于二 次滤网之后,管径 较细,因海水脏污、 泥沙大,极易堵塞, 且关系到循环水泵 之间联锁,需定期 排污,维护量大。
9、热工:开式循环水取样变送器改造(改后)
改后如下图:
改造后运行稳 定,数据准确。
DCS:为艾默生过程控制有限公司提供的OVATION系统(DEH一 体),硬件平台为控制器OCR400、服务器DELL Poweredge 840、操 作员站DELL 755、思科3550/2950,软件平台为服务器Windows server2003、操作员站Windows XP、组态软件版本为OV3.0.4。
锅炉:为哈尔滨锅炉厂设计制造的超超临界变压运行直流锅炉, 采用П型布置、单炉膛、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构 架、全悬吊结构。调温方式除煤水比外,还采用烟气分配挡板、燃 烧器摆动、喷水等方式。锅炉最大连续蒸发量2000t/h,过热器蒸 汽出口温度为605℃,再热器蒸汽出口温度为603℃,给水温度 294℃
6、热工:凝汽器二次滤网执行器分体、改型(改前) 改前弊端:
原设计二次滤网 依靠电动执行机构 传动,设计有就地 PLC控制器。 环境较恶劣,电 动执行机构长期在 阴暗、潮湿、海水 性环境下工作。 本身扬修电动执 行机构质量不差, 但环境因素引起执 行器频繁故障、损 坏。
6、热工:凝汽器二次滤网执行器分体、改型(改后)
8、汽机:增加射汽抽真空装置改造(改前)
改前弊端:厂用电率升高。
2012年真空系统 单抽改双抽后,凝汽 器真空度提高,机组 效率提高。 但由常用的一泵 运行变更为双泵运行, 厂用电率消耗提高。 为了进一步提高 设备的节能水平,根 据已有的成功经验, 改进增加一套射汽抽 真空装置。
8、汽机:增加射汽抽真空装置改造(改后)
4、汽机:真空泵单抽改双抽(改后) 真空泵双抽抽改后如下图:改后真空度达到设计值,提高了机组效率。
改双抽系统为高、 低压侧凝汽器连通管 拆除、封堵。 A、B真空泵入口 母管及B、C泵入口母 管分别增加电动联络 隔离阀,正常运行A 泵对应高压凝汽器, C泵对应低压凝汽器, B泵作为统一备用泵。 A或C泵跳闸,B泵 联启,联络蝶阀全部 打开,恢复母管模式。
原始真空低保护开关取压管路示意图: 以A侧为例,开孔 2个,取样后汇成一路 总管按一定坡度送至汽 轮机头部左侧在线试验 电磁阀块。 经过试验块内部结 构分为左、右两路,两 路均配置有就地压力指 示表、试验电磁阀、引 出取样孔,再使用取压 管引至4个保护用压力 开关,左、右两个取压 管分别对应1、3号开 关和2、4号开关。
改后:
二次滤网执行器经历了分体、改型两个阶段,第一个为热工 主动改造,第二个为随机务被动改造。 分体后,控制部分移位至地面上控制柜内,仅保留电机在阀 门处,环境改善,缺陷大幅下降,由每周降低为每半年,效果显 著。 后因二次滤网本体机务设备磨损、堵塞等多种问题,二次滤 网更换,不同的设计厂家不同思路。后来的二次滤网执行器均为 电动机,不再使用电动执行器,仅在控制柜内设计了开、关方向 接触器,相对简化许多,从热工角度说缺陷也是大幅下降。
相关文档
最新文档