一起LNG储罐泄露原因分析
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一起LNG储罐泄露原因分析
姜 波1,
苗东升2,刘 岗1(1.内蒙古锅炉压力容器检验研究院,内蒙古呼和浩特 010020;
2.内蒙古伊泰煤制油股份有限公司,内蒙古鄂尔多斯 017000
) 摘 要:
随着社会经济的发展,天然气作为清洁能源越来越受到青睐。
LNG是液化天然气的简称,常压下将天然气冷冻到-162℃左右,可使其变为液体即液化天然气(L
NG),其液态体积约为气态体积的l/6
20,其储运是由低温绝热储运容器实现的。
LNG在储存过程中的安全性也备受关注,其储罐一旦发生泄漏,将可能导致喷着火、爆炸等事故,会对周围的环境、人员、设备等造成极大危害。
本文通过
对一起LNG储罐开裂导致泄露进行原因分析,
为同类设备的制造、维护提供参考。
关键词:L
NG;低温储罐;开裂;泄露;分析 中图分类号:
TE881 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2018)04—0053—021 设备总体情况
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016年9月5日,内蒙古某地一天然气公司发生LNG储罐泄露,
企业采取停运及倒罐措施等应急措施。
企业用来储存LNG的为A、B两子母罐,每个母罐内置10个子罐。
子罐为工作罐,1
0个子罐之间填充珠光砂用以隔绝外部热源。
通过对
L
NG储罐B罐查看,B罐内10个子罐下封头直边处均不同程度存在贯穿性裂纹,裂纹始于下封头与筒体连接B类焊接接头热影响区,垂直于焊缝,并沿直边轴向向下开裂,见部分现场照片图
:
2 随机资料审查情况
经审查子罐质量证明文件发现,子罐设计依据
为《压力容器安全技术监察规程》9
9版、《钢制压力容器》G
B150-1998,制造依据《固定式压力容器安全技术监察规程》2
009版,使用单位提供的资料中未见子罐制造的质量计划。
子罐制造(包括封头制造)单位为四川某企业,
封头及筒体设计材质均为0Cr18Ni9奥氏体不锈钢,制造过程中下段筒体材质变更为304奥氏体不锈钢;0
Cr18Ni9奥氏体不锈钢由山西太钢制造,供货状态为固溶酸洗,经材质资料审查未见不符项。
审查无损检测报告发现,封头拼接焊缝经RT探伤后有多处裂纹,集中体现在下封头与筒体对接接头封头侧,裂纹处最大返修次数为2次,对B2~B10子罐裂纹发生位置及长度进行统计如上表。
本批储罐采用等离子焊接,焊接工艺满足焊接要求。
3 检验与试验
从奥氏体不锈钢材料制造角度考虑,封头冷成型工序控制不好,会发生加工硬化、马氏体相变,导致奥氏体不锈钢材料强度、硬度升高、塑性下降,达
到一定程度时,在内应力作用下会发生开裂;且奥氏体不锈钢膨胀系数大,冷却收缩时应力大,液相线和固相线距离大,凝固过程温度范围大,使低熔点杂质偏析严重,故焊接工艺执行不当、焊材或母材含杂质过量会导致焊接热裂纹产生,所以为进一步完善裂纹产生原因分析,进行了以下检验及试验:①宏观检查;②材质取样进行化学成分分析;③焊接接头金相分析;④硬度检测;⑤X射线应力分析。
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018年第4期 内蒙古石油化工收稿日期:2018-12-20
缺陷情况储罐号封头A类焊接接头
裂纹数量及长度
封头与筒体连接B类焊
接接头裂纹数量及长度
筒体其他位置裂纹情况
罐B-1 10处(Lmax=30mm,Lmin=5mm)1处(L=8mm)0
罐B-2 15处(Lmax=66m,Lmin=2mm)1处(L=5mm)5处(返修2次)
罐B-3 5处(Lmax=13mm,Lmin=3mm)0 5处(Lmax=30mm,Lmin=5mm)罐B-4 11处(Lmax=40mm,Lmin=5mm)00
罐B-5 14处(Lmax=40mm,Lmin=2mm)1处(L=5mm)0
罐B-6 18处(Lmax=26mm,Lmin=3mm)0 1处(L=5mm)
罐B-7 19处(Lmax=25mm,Lmin=2mm)0 1处
罐B-8 21处(Lmax=123mm,Lmin=2mm)00
罐B-9 7处(Lmax=13mm,Lmin=2mm)1处(L=5mm)0
罐B-10 5处(Lmax=29mm,Lmin=3mm)0 2处(Lmax=15mm,Lmin=10mm)
4 检验及试验结果分析
①由“宏观检查”可知,问题LNG储罐内部的10个子罐均出现开裂现象,且开裂部位均集中在筒体与封头的环焊缝的下方,裂纹方向与环焊缝垂直,由此可判定此批子罐的开裂原因具有共性;样品内表面的焊缝两侧母材表层存在发黑现象,这说明该区域受到了焊接热的影响。
根据《压力容器产品质量证明书》中压力容器产品材料清单可知,封头的原材料的厚度为10mm,而样品厚度均有所减薄,应系封头在压制成型过程的正常塑性变形。
②由“化学成分分析”可知,封头的材料为0Cr18Ni9奥氏体不锈钢,其各元素的含量与出厂检测结果基本吻合。
③由“封头断口分析”可知,封头内壁一侧断口表面的红褐色附着物为锈迹,靠近焊缝一侧锈迹呈放射状扩展,由此可判定封头直边部位的内壁先发生开裂,开裂后的断口逐渐有锈蚀产物附着;电镜分析表明封头裂纹的开裂形式为沿晶与准解理的混合断裂方式。
④由“焊接接头金相分析”和“显微硬度检测”可知,封头的焊接热影响区、封头母材的组织中除单一的奥氏体组织外,还出现了板条状组织,此组织的硬度较高。
由于封头的组织存在挤压变形,挤压变形时因塑变诱发相变产生马氏体组织,因此可判定该板条状组织为加工制造过程中产生的相变马氏体组织。
封头热影响区出现局部组织粗大,晶界粗化的现象,由此可判定该部位受到焊接热的影响,组织发生长大,晶界析出了第二相,这使得不锈钢的晶界结合力降低,易产生晶界开裂。
封头焊接热影响区中组织粗大区域与封头裂纹的起源位置相吻合。
⑤由“X射线应力分析”可知,封头和环焊缝部位在X和Y方向上均存在拉应力(由于封头已经发生开裂,封头部位的应力可能已经被释放),环焊缝的Y方向(与裂纹垂直的方向)出现了残余拉应力的最大值410.8MPa,该应力值已经超过了《压力容器产品质量证明书》中封头板材的屈服应力值350MPa,由此可判定焊接和封头的成型过程中产生了较大的残余拉应力。
⑥由企业“操作报表和DSC系统监控记录分析”可知,LNG储罐在使用过程中未见异常,排除使用不当造成封头开裂。
5 结论及措施
综上所述,LNG储罐封头板材在成型过程中产生了形变马氏体硬化组织,封头热影响区出现局部组织粗大、晶界粗化现象,焊接和封头板材成型过程中产生了较大的残余拉应力,导致LNG储罐开裂。
奥氏体不锈钢向马氏体转变有两个途径:①把奥氏体不锈钢温度降到MS点(马氏体转变开始温度)以下,其组织将转变为马氏体;②在高于MS点的温度下进行塑性加工也可产生马氏体,但马氏体发生转变温度的上限叫Md点。
如果Md比常温高,则在常温下冷加工就会使部分奥氏体组织转化为马氏体。
为避免奥氏体不锈钢冷加工发生冷作硬化现象,可采取如下措施:①因奥氏体的稳定性由其成分决定,Ni、C,Mn等奥氏体形成元素越多.奥氏体就越稳定,即在不改变成形工艺的情况下改用高档次的材料.如316、316L等。
②提高加工温度,实行温旋压工艺。
即将封头冷成型温度控制在高于室温且低于150℃,可明显减少奥氏体转变为马氏体的数量,尽量减少变形引起的塑性下降。
③控制应变大小,且为防止风头开裂,对奥氏体不锈钢成型后,对其直边、过渡区、拼接接头及热影响区部位进行硬度、金相检测,当发现组织变化较大或硬度超过母材硬度较高,进行恢复材料力学性能热处理。
④提高焊接质量。
在旋制前后进行无损检测,消除内外部缺陷。
选用并执行合适的焊接工艺,提高焊接接头力学性能,减小热影响区。
[参考文献]
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2012,33(5).
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5内蒙古石油化工 2018年第4期 。