M1432型万能外圆磨床头架改造

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

M1432A型万能外圆磨床头架改造
摘要:本文就M1432A磨床使用过程中遇到的山于更换加工产品所出现的改造问题,对头架的结构改造进行了描述,并对该设备在生产中的使用情况进行了简要介绍,对普通设备的使用、改造有一定的借鉴作用。

1、前言
机械行业是我国的基础行业之一,普通的车、铳、刨、磨等设备在各种机械厂是最常见的加工设备,tl前国内一些历史比较长的机械厂均有儿十年的老设备,这些老设备山于长期使用,经常岀现一些配件缺失、零件磨损等各种现象,有些设备甚至因此报废不能再使用。

2、问题的出现
车间一台M1432A型万能外圆磨床,原为其它车间加工喷油泵下体专用机床,使用时间较长,加之一直用于加工单一产品,造成头架主轴磨损松动,无法固定, 进行儿次维修无果,最后决定对之进行改造。

图1、M1432A型万能外圆磨床
1). M1432A型万能外圆磨床简介
M1432A型万能外圆磨床主要用于磨削外圆柱面、外圆锥面、内圆柱面和内圆锥面以及台阶端面(如图1所示)。

加工精度可达IT6-IT5,表面粗糙度达Ra0.8 -0. 2微米。

该机床的主要技术数据如下:
主要规格:最大磨削直径X最大磨削长度
320X1000毫米;320X1500毫米
加工范围:磨削丄件外圆直径8 — 320毫米
磨削工件内圆直径13-100毫米
磨削工件内圆长度160毫米
最大工件重量120公斤
头架:头、尾架中心高180毫米
头架顶针孔锥度莫氏4号
头架回转角度90°
三爪卡盘卡活外圆的最大直径130毫米
砂轮架:砂轮架最大移动量150毫米
砂轮架快速进退量30-33毫米
砂轮架回转角度15°
砂轮尺寸(外径x宽度X孔径)500X50-75X203毫米
内圆磨具:砂轮尺寸(外径X宽度X孔径)
最大50X25X13毫米
最小17X20X6毫米
作台液动最大行程1570毫米
尾架:尾架顶针孔锥度莫氏4号
尾架套筒移动量20-25毫米
2).该机床头架结构及调整
头架结构如图2所示
头架箱体8可绕定位柱1相对底座2 (用两个“乙”形螺钉固定在上工作台左边)回转,所需角度可参考刻度尺3。

变换工件转速时,需拧下二只螺母16,取下罩壳14,按标牌15所示,改变电动机皮带轮13与塔形皮带轮12间的皮带位置,即可获得所需的转速。

有皮带轮17和21的中间轴20装在偏心套19内,转动偏心套19,可调整皮带轮12、17和皮带轮21、7之间的张紧力,转动偏心套19是用适当的圆钢(直径V8mm)插入偏心套19的孔18内而实现的,获得适当的皮带张紧力后,用螺钉22锁紧偏心套19。

皮带轮13与12之间的皮带张紧力可移动电动机底板9进行调整。

头架具有下列两种不同的工作方法:
(1)死顶尖(即头架主轴5不回转)磨削:此时要拧紧螺杆11,使其端面压紧螺母10 (旋在主轴5上),从而使主轴制动,工件支承在头尾架的死顶尖上, 由拨杆6带动工件回转。

(2)活顶尖(即主轴5回转)磨削:此时必须放松或拧下螺杆11,并装上拨块24,主轴即可自动转动。

工件装在卡盘上磨削:三爪或四爪卡盘装在带有锥柄的卡盘磨26上,其锥柄在主轴5的锥孔中并山拉杆28锁紧。

通过螺钉25带动工件卡盘和主轴一起回转,要取下卡盘座26,先需拧松拉杆28,在拉杆尾端轻敲一下,拧下拉杆28即顶出卡盘座26。

如工件具有莫氏4#锥体(例如顶尖),可直接插在主轴锥孔中,装上拨块24,通过销子23带动主轴回转进行磨削(例如自磨顶尖)。

注意:螺杆11及拉杆28均不宜拧得过紧,随手带住即可。

15//10

a
5
fl
7
e 件
厶件5$门0八
6 :
图2、M1432型外圆磨床头架结构

该机床原为其它车间使用, 长期用于安装三爪卡盘,如上图所示,转到我车间后需要用死顶尖来加丄滚轮。

如果安装顶尖,则需要使头架主轴5不回转进行磨削。

虽然该头架具有该功能, 但山于之前长期用于安装三爪卡盘,其螺杆11安装的左端固定轴内螺纹磨损, 已经出现脱扣现象。

且螺杆11也已经丢失,无法再用顶紧方式来固定头架主轴5。

3. 解决办法
要想继续使用该头架,必需想办法使其主轴固定,在维修过程中曾想过在径 向加一个抱紧力,使之不再旋转,但由于其结构特殊,前后均山轴承固定,要想 改变径向结构,困难较大,因此难以实现。

经过分析,该头架主轴在之前是以轴向力来使之固定,那么不能顶紧的话还 可以拉紧。

通过这一思路,可以拉紧两处:一为直接拉紧主轴5,这种方法虽然可行, 但会破坏机床原主轴,即使将来有新的备件,也不能再恢复;另外一种方法为拉 紧顶尖,这样的话仅需要对顶尖进行改造,而无需破坏原主轴结构,将来条件允 许的话还可以进行恢复。

经改造后的顶尖如下:
厂固定挡环 锁紧螺母! “/ \
/ / _ 垫圈/
I ------- :
图3、改适后头架主要部件结构图
整个改造过程为:在原顶尖尾部直接焊接一长杆,在长杆一端攻螺纹,该杆 长度刚好伸岀头架壳体。

用螺母加垫可拧紧拉杆,使顶尖与主轴挤紧,从而限制 了主轴的转动,达到主轴固定的目的。

经过此项改造,不但不需要对头架原零件进行任何改动,而且拉紧螺杆及螺 母、垫圈容易加工,整个改造仅需一天时间就能完成。

壳体一、
主轴 厂顶尖
A
拉紧螺杆 (焊
接)
经过改造后的整个拉紧结构示意图如图3所示。

4> 产品加工
该机床改造后所加工产品为滚轮,产品工艺图纸如下:
0.019
图4、滚轮工艺图
该产品是用于机车喷油泵下体运行过程中的一个重要零件,其加工质量直接 影响整套下体运行的稳定性和安全性,因此对同轴度的要求是比较高的,仅为 0・
025mm 。

由于该产品结构比较特殊,相对来说内孔的直径与孔长之比较大,无 法直接在顶尖上进行安装加工。

要在磨床上进行加工,需要做专用工装,该工装要以内孔定位,以保证其同 轴度。

最终匸装示意图如下:
图5、滚轮磨削工装
该工装以芯轴为主体,在右侧有锥面,与弹簧套配合,通过拧紧螺母来挤压 弹簧套,以达到涨紧匸件的LI 的,从而保证该加匸工序的同轴度。

-O
5. 效果验证
该机床头架经过改造,从07年使用至今一直没有出现任何问题,另外该设备除了用于安装顶尖进行加工之外,仍可用于安装三爪卡盘,以磨削以外圆定位的大型工件。

经过这一改造,不但改造成本低,节约了儿千元的头架维修费用,而且保证了车间生产任务,并且长期重复使用没有出现任何故障,使老设备焕发岀新的生机。

6、结论
通过本次对M1432型外圆磨床的维修改造,使公司使用了儿十年的老设备乂重新用于生产,说明在生产过程中我们要善于突破思维,对一些长期使用造成不能修复的设备故障,除了进行更换部件外,还要多多思考,大胆采用新结构来保障设备功能,以最小的代价来适应生产需要。

参考文献
1.011432型万能外圆磨床机床说明书》,北京第二机床厂
2.熊万武,《金属切削机床夹具设计手册》,机械工业出版社,1987. 12
(注:素材和资料部分来自网络,供参考。

请预览后才下载,期待你的好评与关注!)。

相关文档
最新文档