冷轧废水处理系统提质改造工艺选择
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冷轧废水处理系统提质改造工艺选择
摘要:钢铁冶金行业冷轧生产的工艺包括酸洗、冷轧、退火、脱脂、热镀锌、
平整、修磨、钝化等工艺段。
冷轧生产过程中产生的冷轧废水,多品种混杂、水
质差异大、排放无规律而被业内称为冶金行业最难处理的废水之一,本文章简明
介绍了攀钢钒冷轧厂废水处理工艺的改造工艺,希望为同行提供借鉴。
关键词:冷轧;废水;保护
1.原工艺需要改造的原因
1.1原系统设备陈旧,工艺设计标准无法满足当前排放标准
冷轧废水处理站建于1996年10月,主要分为中和沉淀处理系统、乳化液处
理系统、污泥处理系统等,目前实际处理2000m³/d。
其中,废铬酸处理系统的
设计处理能力15m³/h,于2004年11月投产。
设计出水指标按照《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456-92)设计。
原有处理系统已无法满足国家最新颁布的新标准《钢铁工业水污染物排放标准》GB13456-2012,标准中提高了钢铁工业废水污染物的排放限值,且存在较大
差距,需要对现有处理系统工艺进行升级改造。
1.2原工艺未进行分类收集,分质处理
由于设施老旧,目前出水水质不能完全满足回用要求。
现有冷轧废水处理系
统除乳化液和铬酸废水经单独系统预处理外,其余废水均进入综合废水处理系统,一并混合处理,没有实现废水的分质处理。
原有工艺冷轧酸性废水和含油废水混
合处理,导致除油难度增加,油脱除效果差。
含油废水含盐量低,但含酸废水含
盐量高。
含油废水的预处理工艺简单,对水中的有机物和表面活性剂的去除能力
有限,导致出水COD偏高。
含油废水的后续处理采用物化法进行处理,水质波动时处理效果不稳定,导致污染物超标。
1.3原工艺抗冲击能力差
同时,攀钢钒冷轧厂现有处理系统抗冲击能力差,不具备单系统停产检修条件,一旦检修,将导致部分冷轧废水无法处理。
2.工艺优化改进
由于酸碱废水及重金属废水处理水质、水量相对较为稳定,重点针对乳化液
含油及电解脱脂废水进行预处理。
还应针对不同种类废水的性质和特点,先把各
股废水进行分类回收和分质处理[1]。
图1 冷轧废水处理工艺改造流程图
2.1酸性废水预处理
处理包括1#、2#酸再生以及工艺段含酸废水、铬酸废水处理系统出水等。
酸
性废水经过调节池均质均量后,进入平流沉淀池,沉淀去除水中的悬浮杂质。
沉
淀出水先进入一级中和池,投加液碱、石灰等药剂调节PH,再经曝气池曝气充氧,出水自流入二级中和池,使废水中的Fe2+转化为Fe(OH)3沉淀。
中和池出水进入
混凝池,投加絮凝剂和助凝剂,形成大颗粒絮体。
经过多介质过滤器、活性炭过
滤器处理,去除废水中的悬浮物颗粒。
2.2含油废水预处理
处理包括1#镀锌液压站含油废水及少量罩退过滤器反洗循环水以及彩涂含碱
废水、废平整液及含油废水、精整液压站含油废水、酸洗液压站含油废水、空压
站含油废水、乳化液预处理系统出水等。
各机组排放的含油、经预处理的乳化液废水,依靠重力自流排入改建的含油
废水调节池。
调节池出水泵送至两级气浮(涡凹气浮+溶气气浮),在絮凝段投
加药剂,一级气浮池采用涡凹曝气机进行曝气,涡凹气浮系统主要由曝气区、气
浮区、刮渣系统及排水系统等部分组成。
二级气浮采用部分污水回流加压溶气气浮,气浮出水进入纸带过滤机,依靠废水自身的重力透过滤布,隔离杂物,进一
步去除废水中的油类,出水进入集水箱再由泵送至中间水池。
2.3含碱废水预处理
处理包括1#、2#、3#镀锌清洗槽含碱废水等。
各机组排放的含碱废水,排入
新建的含碱废水调节池,曝气处理,均质均量后,泵送至两级中和槽,兑入少量
含酸废水或投加硝酸等药剂,调节PH值。
中和池出水进入两级气浮(涡凹气浮+
溶气气浮),在絮凝段投加药剂,一级气浮池采用涡凹曝气机进行曝气,废水进
入装有涡凹曝气机的曝气区,然后带压的废水连同带压的空气再次进入气浮分离段,通过压力释放器将压力废水转化为水合微细气泡混合物,细小而分散的气泡
粘附废水中经混凝剂凝聚的分散微细油粒和悬浮物,形成絮体漂浮物浮出水面,
进而从污水中分离出来,浮渣通过刮渣机刮入污泥收集槽,净水出水由溢流槽排
出至中间水池。
2.4含锌废水预处理
处理1#、2#、3#镀锌光整含锌废水等。
各机组排放的光整液含锌废水,排入
含锌废水调节池,均质均量并曝气处理,泵送至两级中和槽,中和槽中投加酸、
碱等药剂。
中和池出水进入两级气浮(涡凹气浮+溶气气浮),在絮凝段投加药剂,一级气浮池采用涡凹曝气机进行曝气,净水出水由溢流槽排出至中间水池。
2.5生化系统
各系统预处理后的废水流入中间池,投加酸或碱将废水调至适当的PH值,
再经冷却塔降温冷却后,进入生化处理系统,设计规模50m³/h。
两级生化处理系统即A/O/O工艺(水解酸化+两级生物接触氧化),分为A
池和一段O池、二段O池,A池中装填冷轧废水驯化水解酸化菌包埋活性填料,
O池中装填冷轧废水驯化的好氧菌包埋活性填料。
填料中包埋的水解酸化菌和好
氧菌,是在运行良好的冷轧废水生化处理系统中驯化完成的优势菌,经过分离后,在培养系统中经过大量繁殖、增量,包埋填料对细菌具有很好保护作用,并具有
较好的机械强度,耐水力剪切、耐机械摩擦,整体性能稳定。
各系统预处理后的废水首先进入一段A池,在厌氧环境中,通过包埋填料中
冷轧废水驯化水解酸化菌的水解酸化作用,最大限度的去除废水的COD。
2.6深度处理系统
深度处理系统采用“混凝沉淀 + 叠片过滤器 + 臭氧氧化”工艺,设计规模
50m³/h。
生化系统出水进入混凝沉淀,通过化学絮凝进一步去除废水中的悬浮物和COD。
出水流入叠片过滤器进水池。
叠片式过滤器的过滤叠片通过弹簧和流体压力压紧,压差越大,压紧力越强,废水由叠片外缘通过沟槽流向叠片内缘,叠片式过滤出水带压进入臭氧氧化池,
臭氧发生器将氧气转化为一定浓度的臭氧,臭氧分子在臭氧氧化池内分解为羟基
自由基,利用其极强的氧化性,将废水中难降解有机物氧化分解,去除残余COD,降低后续膜处理的负,减少膜污染情况。
3.预期改造效果
改造方案利用了现有的设施装置与场地条件,根据各种废水的水质特性,将
其分类收集、分质处理。
预处理部分选用了成熟稳定的工艺组合,通过冷轧废水
处理系统的最终出水水质良好,既可达标排放,最终出水也可作为生产回用用水,实现资源综合利用。
4.结语
冷轧废水种类多,前端工艺的处理效果,直接影响到后续废水回用及零排放
的技术方案及投资运行成本。
钢铁企业冷轧废水由于水种多,在处理时,需先期
考虑进行分质处理,并加强预处理系统水质管理,运行过程中做好 pH 调整、悬
浮物的去除等,在生化处理阶段,做好溶解氧的监控、污泥回流的控制,并加强
来水及处理过程水质监测,适时调整运行式,不断摸索水质变化的特点,可有效
保证出水水质达标[2]。
参考文献
[1]张繁,孙永军,王文刚,夏念念. 马钢冷轧废水处理工艺优化及效果. 冶金
动力, 2018, (6):57-59.
[2]张永祥, 张治国.冷轧废水零排放技术方案探讨. 资源节约与环保, 2019, (4):98-99.。