新疆SETH水利枢纽大坝坝基开挖爆破工程实践
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新疆SETH水利枢纽大坝坝基开挖爆破工
程实践
摘要:新疆SETH水利枢纽工程,地质条件复杂,为确保土石方爆破开挖施工质量和效果,在坝基开挖大规模施工前,选择有代表性的区域进行爆破试验。
本文通过开挖爆破试验选取了较为合理的爆破参数,为后续大规模开挖施工提供了依据。
关键词:SETH;坝基开挖;爆破试验;成果分析
1工程概况
SETH水利枢纽地处新疆阿勒泰地区青河县乌伦古河上游河段,主要由碾压混凝土重力坝(含挡水坝段、表孔和底孔坝段、放水兼发电引水坝段等)及消能防冲建筑物、坝后式电站厂房和过鱼建筑物等组成。
两岸坝肩主要为华力西期(γ42f)辉长岩,抗风化能力较弱,强风化岩体水平厚度不大。
坝址岩石因风化和卸荷作用,表部岩体破碎,左、右岸岸坡局部岩体可能存在有掉块或小范围崩塌等现象,但不会对岸坡岩体整体稳定造成大的影响。
SETH水利枢纽坝基石方爆破开挖量在40万m3,爆破施工工期2个月,作业面窄,工程量大、施工强度高。
2爆破试验
结合本工程实际地质、地形及现有机械设备,在大规模施工前,施工单位在左右岸坝基范围内进行了爆破参数调整试验,坝基上部开挖采用台阶爆破、周边预裂的爆破方式,保护层采用一次爆破法挖除。
根据以往的经验,本次爆破试验设计拟定炮孔直径d =100mm、孔深L=10m的钻孔参数,采用HCR1200-ED2型钻机钻孔。
通过计算得出合适的单位耗药量、预裂爆破线装药密度、起爆网路及最大
单段药量,爆破试验前后对爆破区域进行了声波测试,综合分析研究爆破影响和效果。
2.1、爆破试验参数
针对左右岸坝基开挖部分岩性硬度变化大的特点,对左右岸部位拟定相同的爆破试验参数,具体参数见表:
预裂爆破参数表
辅助孔爆破参数表
主体爆破参数表
预裂孔炸药采用乳化炸药,辅助孔及主爆孔采用2#岩石硝铵炸药,爆破试验网路采用塑料导爆管毫秒微差爆破网络。
左右岸预裂孔均采用间隔装药。
从孔口到孔底线装药密度为0.3kg/m,导爆索上的药卷均匀分布,药卷间距为35cm,药卷长度为15cm,孔口段堵塞长度
1.3m。
孔底段为克服岩体底部夹制力进行加强装药装药量为0.9kg。
辅助孔采用连续装药,孔距1.3米;排距1.5米;孔深L=2.3米;单耗药量0.21kg/m3;长度L=2米,堵塞长度L=0.7米;单响药量Qmax=0.8kg,总孔数16个;总装药量101.76kg,非电雷管共16发;导爆索共20.8米。
主爆孔采用连续装药,孔距2.5米,排距2.5米,孔深10米,单耗药量
q=0.36kg/m3,单响药量Q=12.72kg,装药长度7.2米,堵塞长度2.8米,总孔数20;总装药量∑Q=824.4kg,非电雷管共40发;导爆索共65米。
炮孔布设采用梅花形布孔,起爆方式采用微差挤压起爆。
炮孔布设及起爆方
式具体详见下图:
起爆方式采用塑料导爆管毫秒微差爆破网络,起爆顺序按照平面布置图所示
M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7依次起爆。
2.2爆破试验效果
爆破后经现场检查及岩石粒径分析发现,爆破参数满足开挖要求,边坡平整,超欠挖在规范允许范围之内,预裂孔残孔率在80%以上,预裂爆破效果明显,但
出渣料粒径达不到预期效果,大块率偏高,影响出渣速度。
3 声波测试成果
3.1 依据及方法
爆破试验前后进行了声波测试,在左右岸各布置2个钻孔,左岸声波孔孔深
各5m,右岸声波钻孔各6.6m,声波测试工程量共46.4m。
钻孔声波波速测试采用
单孔测试,自孔底向上提升逐点连续测试,测试使用双道记录,测试点距0.2m,
并进行了不少于总工作量5%的检查观测,均方相对误差m<3.0%,符合《水利水电工程物探规程》SL326-2005中的要求。
根据《水电水利工程爆破安全监测规程》DL/T5333-2005有关内容要求,声波检测法判断爆破破坏或岩体质量的标准,以同部位的爆后波速与爆前波速的变化率η来衡量。
爆破后声波波速的变化率η,按下式计算。
η:爆破后声波波速的变化率,%;
Vp1:爆破前的声波波速,m/s;
Vp2:爆破后的声波波速,m/s;
爆破影响深度声波检测法判断标准
3.2测试成果分析
各孔爆破前后声波对比测试曲线图如下:
由声波波速-孔深曲线图可知,钻孔原岩应力带与相对速度较低的应力下降
带之间的界限比较清楚。
因地质条件影响,左岸爆破试验区岩体0~1.4m测试段
爆前爆后波速差异大,为爆破影响,1.4~5m测试段爆前爆后波速差异小,未受
爆破影响或影响较小。
右岸爆破试验区岩体0~1.6m测试段爆前爆后波速差异大,为爆破影响,1.6~6.6m测试段爆前爆后波速差异小,未受爆破影响或影响较小。
因此可以得出本次爆破试验爆破松动圈影响厚度约1.4m范围,满足设计和规范
相关要求。
4 试验总结
4.1试验效果总结
本次爆破试验采取的参数,基本满足开挖要求,试验区爆后边坡平整,超欠
挖在允许范围之内,预裂孔残孔率在80%以上,预裂爆破效果明显;爆破松动圈
影响厚度约1.4m范围,满足设计和规范相关要求,取得了本工程地质条件下基
本爆破参数。
4.2参数调整
鉴于爆破后渣料大块率偏高,影响出渣速度等问题,在后续爆破中进行生产
性试验予以调整和改进,对爆破试验获取的参数进行了微调,微调后爆破效果达
到了预期效果。
(1)装药结构调整:调整预裂孔的线装药结构,减小线装药量,将试验时
线装药量0.3kg/m,药卷间距0.35m;调整为每米线装药量0.25kg/m,药卷间距0.25m,底部加强装药为0.6kg。
(2)钻孔参数调整:辅助孔间距及装药量不变,主爆孔间距调整为2m,排
距调整为2m,堵塞长度调整为2m。
5 结束语
通过爆破试验选择了合适的施工参数,后续顺利完成了大规模爆破施工,为不同地质条件下进行爆破施工选择合适的施工参数提供了参考。
参考文献:
[1]蔺强,康进辉.观音岩水电站坝基保护层开挖预裂爆破试验[J].水利水电
技术,2013,(5);
[2]张秀军.预裂爆破技术在碾压砼大坝基坑开挖中的应用[J].江淮水利科
技,2006,(5);
[3]罗明荣.浅析矿山开采中的预裂爆破技术应用[J].魅力中国,2010,(6)。