电控组合泵在柴油引燃天然气发动机中的应用试验

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电控组合泵在柴油引燃天然气发动机中的应用试验
刘庆雷;赵婷婷
【摘要】本文通过试验验证了GF700型天然气发动机经过对其相关部件和系统的技术改造:围绕电控组合泵的应用,去除点火系统和调速系统,增加燃油供给系统;重新选型增压器、重新设计进气系统、改进TEM2系统等措施,实现柴油引燃天然气发动机的低油耗目标,满足一定领域的动力使用.
【期刊名称】《现代制造技术与装备》
【年(卷),期】2016(000)004
【总页数】3页(P97-99)
【关键词】电控组合泵;天然气发动机;低油耗
【作者】刘庆雷;赵婷婷
【作者单位】胜利油田胜利动力机械集团有限公司,东营 257032;山东省内燃机研究所,济南 250014
【正文语种】中文
与天然气相比,柴油的价格偏高,为降低某些动力领域燃料成本,用天然气代替柴油机作为发动机燃料成为一种新的发展趋势,而天然气发动机目前由于动力性等因素,不能完全替代现有柴油机。

采用柴油引燃代替电点火,以喷射的雾化柴油形成的油气混合气作为点火源实现多点点火,可以极大地缩短混合气燃烧时间,做功效率高。

柴油点火天然气机具有在较宽的转速下具有低的排温,宽的空燃比和没有节气门节流可以防止增压器喘振宽,高的热效率等优点。

因此研制柴油引燃天然气发
动机具有重要的意义。

结构上采用纯机械式高压泵和喷油器,供油时间与供油量的调控困难。

受配合间隙、容积差异等各种因素影响,在小油量下各缸之间、各冲次之间油量均匀性无法保障,制约了柴油消耗率的进一步降低。

喷油嘴冷却条件差,油头结碳严重,喷孔容易堵塞,造成维修周期短。

采用共轨电喷技术,可以实现高效燃烧,降低油耗;喷油压力的提高,可以减轻喷油嘴喷油孔堵塞、积碳,提高油头寿命。

但是目前没有适合我公司现有天然气发动机的控制系统,需要重新开发,从经济性及开发周期方面考虑,不是理想方案。

本文从电控组合泵的应用试验角度,探讨试验其可行性。

本次试验的天然气发动机是以700GF系列燃气机为原型机进行改制而成。

围绕电控组合泵的使用条件,在原机组基础上去掉点火系统和调速系统,增加燃油供给系统;对增压器进行重新选型、燃气进气部分进行重新设计、控制部分采用TEM2
系统并增加单缸油量和供油提前角控制界面。

其中控制系统需要完成的功能包括以下部分:
(1)发动机转速/负荷的控制。

在空载方式下,机组工作在纯柴油方式,控制柴
油喷射量,实现发动机的转速调整与稳定。

(2)发动机负荷的控制。

发动机负荷控制通过空燃比的控制来实现。

并网带载正常运行方式下,机组工作在微量柴油引燃方式,通过控制混合器空气和燃气通道的开度来实现空燃比的调节,从而实现功率的调节控制。

(3)机组运行管理。

完成机组各阶段自动转换,实现流程自动化:机组一键启动、暖机、提速、同期并网、加载、功率因数调整、功率调整、风扇控制、降载与卸载、降温、停机;实现机组的各种保护功能。

机组额定功率/额定转速:550kW/1000rpm;额定功率时油耗:<20g/kWh;缸温:<380℃;排温:<540℃;全自动化智能控制。

3.1 控制部分试验
整个天然气发动机控制策略如下:起动(纯柴油模式下运行,燃气在关闭状态)——怠速运行(纯柴油模式下运行,燃气在关闭状态)——额定运行(纯柴油模
式下运行,燃气在关闭状态)——并网过程——加载过程(燃油按每缸预设置的
燃油量进行定量喷射,油量不变,开始通过燃气控制阀进行加载)——正常运行(每缸定油量喷射,如功率有变化,通过控制燃气控制阀来进行调节,单缸做功通过控制每缸油量调节)——卸载分闸(供油量不变,逐渐减小燃气进气量,机组
转纯柴油模式)——额定运行——怠速运行——停机。

从目前试验情况看,整个控制流程可以完整的进行下来,且按此控制流程,可以满足柴油引燃天然气发动机运行的要求。

3.2 点火提前角试验
怠速情况下,将机组转至点火模式(固定供油量模式,启动试验测得),在此模式下,各缸喷油量为固定值,通过调整点火提前角,观察转速、油耗和烟度变化,最终确定最佳怠速提前角。

依此方法,分别试验得到800r/min、1000r/min和并网后额定功率时的最佳点火提前角(数据见表1、不同转速下的点火时间表)。

将此试验结果写入电控组合泵ECU里的供油定时MAP图中,机组可根据实际运
行的转速和状态,自动进行供油提前角的调整。

在试验过程中,此项功能非常有效,可保证机组始终运行于最佳点火提前角。

试验时并网后供油提前角仍需手动调整,后期程序中应纳入自动控制中。

3.3 最小供油量试验
将机组运行于额定转速下并网运行,点火模式下将1缸断油,待其缸温、排温稳
定后,然后逐步给1缸加油,直至排温发生变化,记下排温开始变化时的供油脉宽,此脉宽即为这一缸的最小供油量。

其它各缸依次方法进行确定各缸点火的临界脉宽值。

测量数据见表2(12个缸排温均为100℃时)。

机组空载情况下,将各
缸喷油脉宽按上述方法所测数值设定,进行验证。

结果显示,其12个缸的排温差最大为8℃,各缸排温比较均匀,通过试验所测的排温为100℃时的脉宽值比较准确。

在此脉宽下,其油耗为8.4kg/h。

3.4 额定功率时最低油耗测量
功率加至设定目标,逐渐同步减少各缸供油量,同时通过调整燃气进气量,保证功率维持在额定功率,直至各缸到临界油量,即再继续减油,出现排温和功率大幅降低,测量在此情况下的供油量和进气管甲烷浓度。

测试时,分别测量了空气全开、空气关闭1/3、空气关闭2/3三种情况下的耗油量和进气管甲烷浓度。

(测量数据见表3、额定功率时最低油耗参数表)
从上述数据可归纳出以下结论:
(1)空气节气门适当减小,使柴油及燃气的混合气体浓度增大,能够使发动机在较小的喷油量下保持稳定燃烧,从而可以减小油耗。

从试验数据看出空气量关闭2/3时,发动机可以在7.5kg/h(即13.6g/kWh)耗油量下稳定运行,而空气全开时,则要在9.1kg/h(即16.5g/kWh)下才能稳定运行。

(2)发动机在高功率时,缸温、排温升高,此时油量更容易减小,并保证机组稳定运行。

如果在未加功率时,便将供油脉宽降到很小,调整燃气加功率时,功率波动大,且往往出现多缸不点火的情况。

因此,天然气发动机在加功率时,初始油量应设定为可以维持空载额定转速的油量,这个油量可以从ECU中读取,然后加功率至设定值,并再慢慢减油、加气,直至所需的油耗量为止。

(3)从供油脉宽值可以看出,目前机组运行在低脉宽范围内,而此型号电控组合泵脉宽可到30。

燃油电控阀采用PWM进行斩波驱动,控制精度满足使用要求。

采用电控组合泵进行燃油供给,可以实现柴油消耗控制在20g/kWh以内的试验目标,可以考虑应用到特定领域的天然气发动机中。

在较小供油量状况下,增加油量对排温和功率有明显的提升,这需要在今后的试验中结合缸内压力的测量来排除是
否还存在失火的影响因素。

试验中调节空气进气开度,缸温始终较低(250℃~270℃)且变化并不明显,但排温能有100℃的变化,分析判断认为有两方面因素:一是燃烧迅速,最高燃烧压力和温度也较高,但是循环的平均温度较低,热效率高。

二是稀薄燃烧,导致缸温排温都较低。

【相关文献】
[1]惠东杰.柴油汽车喷油系统构造与调试技术[M].北京:机械工业出版社,2010.01.。

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