共振碎石化试验段施工总结

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碎石土试验段总结报告

碎石土试验段总结报告

碎石土试验段总结报告目录碎石土路堤施工总结报告1一、铺筑试验段的目的11、确定标准施工方法12、确定填料的松铺厚度;13、填料含水量与压实度之间的关系;14、确定每天作业段的合理长度1二、人员、机械配置21、人员及劳动力部署22、机械配置3三、施工准备31、试验段料源的选择42、测量放样4四、路基施工41、碎石土填筑52、施工过程中注意事项73、检验7五、试验结果分析71、碎石土路基碾压遍数与压实度72、碎石土路基沉降差73、碎石土路基松铺系数8- .总结资六、试验段成果总结81、碎石土土石比例92、填料的松铺系数93、确定的标准施工方法94、施工机械组合95、最适宜的碾压方式96、填料含水量与压实度之间的关系107、沉降差10- .总结资碎石土路基试验段施工总结报告建抚高速A1标段三工区2012年10月19日通过对K65+000-K65+300路基碎石土现场试验,已取得相关试验数据,经过整理、分析,总结得出以下方案。

一、铺筑试验段的目的1、确定标准施工方法施工机械合理配置,压实机具的选择,确定最佳的组合、碾压顺序、速度;2、确定填料的松铺厚度;3、填料含水量与压实度之间的关系;4、确定每天作业段的合理长度试验过程中,严格按照拟定方案施工,做好试验工作,根据试验结果,随时调整,以测定最佳机械组合、压实遍数等,并做好记录工作。

- .总结资二、人员、机械配置1、人员及劳动力部署为优质高效地完成试验段的施工任务,在本次试验段我工区配置了一支具有丰富施工经验的路基作业队,选派一批理论和实践经验丰富、业务素质高、综合能力强并且具有良好敬业精神的施工队伍,工区经理玉春负责本次路基试验段总体施工协调部署,路基工程师祖显威、国栋负责试验段施工过程控制,试验工程师吕明福和测量工程师负责路基施工中的原始数据的采集和测量,协同路基工程师总结试验段的成果、施工工艺及方法;主要施工人员见下表。

主要施工人员明细表- .总结资2、机械配置机械配置原则:优选精良设备,并合理匹配,形成综合生产能力;设备能力大于进度指标要求的能力;同类设备尽可能采用同厂家设备,以方便配件供应和维修;遵循业主对投入本标段主要设备的强制性标准。

水泥稳定碎石基层试验段施工总结2000字

水泥稳定碎石基层试验段施工总结2000字

水泥稳定碎石基层试验段施工总结2000字水泥稳定碎石基层是一种常用的路面基层,其具有强度高、耐久性好、抗水蚀性强等优点。

为了验证水泥稳定碎石基层的性能,进行了一段试验段的施工,并在施工过程中总结了一些经验和教训。

一、试验段的位置和条件试验段位于某省某市的某条高速公路上,原路面基层为碎石路基,路面结构为水泥砼路面。

试验段的总长为300米,宽度为12米,其中交通区域宽度为6.5米,两侧宽度为2.75米。

路基土为中风化粘土。

试验段的设计路用寿命为20年。

二、试验段的施工工艺1.基础处理由于原路面基层为碎石路基,需要对其进行加固处理。

首先,在路基表面铺设一层厚度为20厘米的粉石基层,并进行压实处理。

然后,在粉石基层上铺设一层厚度为20厘米的碎石基层,进行压实处理。

2.碎石稳定在碎石基层表面洒布水泥,与碎石基层均匀混合。

混合后适当加水,使其达到适宜的工作性能。

然后使用机械器材将水泥稳定碎石均匀铺设在碎石基层表面,并进行压实处理。

3.面层处理面层采用3厘米厚的水泥砂浆面层,按照施工规范进行施工处理。

三、试验段的质量控制1.原材料的质量水泥、碎石、砂,作为试验段施工的主要原材料,其质量直接影响到施工质量和使用寿命。

因此,在采购时应严格按照建设标准进行审查,确保其性能符合标准。

在实际施工过程中,对原材料是进行有效的管理和控制,以确保施工质量。

2.施工工艺的控制为确保试验段的施工质量,应严格按照施工规范进行操作,并进行实时监控。

对计量设备要定期检查和督促,防止偏差出现。

如有质量问题及时找出原因,并进行改正。

3.工程质量验收为了保证工程的质量,需要进行专业的质量验收。

验收包括施工过程的监控和末次验收。

通过验收,可以检验试验段的强度、角度和平整度是否符合规范要求。

四、试验段结论通过试验段施工,可以得出如下结论:1.水泥稳定碎石基层具有高强度、抗水蚀性强的优点,能满足路面使用需求。

2.在施工过程中,需要严格按照施工规范进行操作,确保施工质量。

水泥稳定碎石试验段总结报告

水泥稳定碎石试验段总结报告

水泥稳定碎石基层试铺总结一、施工简况我标段在10月2日进行了水泥稳定碎石试验段的施工,具体桩号为K5+000~K5+200右幅辅道,底基层厚度为30cm,分两层铺筑。

试验段为第一层,铺筑厚度为15cm。

混合料采用WDB500拌和楼集中拌和。

施工时,混合料的摊铺采用一台ABG423摊铺机进行,松铺系数暂取1.40。

碾压采用徐工振动压路机两台和轮胎式压路机一台。

我们科学管理,精心施工,并及时进行总结,为今后大面积的施工提供依据。

二、试验目的1、验证用于施工的混合料配合比①调试拌和机,分别称出拌缸中不同规格的碎石、水泥、水的重量,测量其计量的准确性;②调整拌和时间,保证混合料均匀性;③检查混合料含水量、碎石级配、水泥剂量、7d无侧限抗压强度。

2、确定铺筑的松铺厚度和松铺系数3、确定标准施工方法①混合料配比的控制方法;②混合料摊铺方法和适用机具(包括摊铺机的行进速度、摊铺厚度的控制方式、梯队作业时摊铺机的间隔距离);③含水量的增加和控制方法;④压实机械的选择和组合、压实的顺序、速度和遍数,至少应选择两种确保能达到压实标准的碾压方案;⑤拌和、运输、摊铺和碾压机械的协调和配合。

4、确定每一碾压作业段的合适长度(我部建议以50m为宜)。

5、严密组织拌和、运输、碾压等工艺流程,缩短拌和到碾压完成时间。

6、质量检验内容、检验频率及检验方法。

7、试铺路面质量检验结果。

三、准备工作1、材料准备根据配合比设计材料,选择合格材料进场。

①水泥:水泥采用江阴海豹水泥P〃C32.5级水泥,7天抗压强度为3.5Mpa。

②集料:集料采用宜兴石灰岩,1#料为石灰岩9.5-31.5mm、2#料为石灰岩4.75-9.5mm、3#料为石灰岩0-4.75mm;集料的级配、压碎值,针片状含量经检验均符合要求。

③混合料的配合比设计我项目部试验室设计配合比进行试验,最后监理根据平行试验结果确定混合料的设计配合比为:1#料(9.5-31.5mm)∶2#料(4.75-9.5mm)∶3#料(0-4.75mm)=44%∶28%∶28%,水泥剂量为4.5%,最佳含水量5.2%,最大干密度2.35g/cm3。

水泥稳定碎石试验段总结

水泥稳定碎石试验段总结

水泥稳定碎石试验段总结水泥稳定碎石试验段总结报告我标段根据年度工程总体安排及施工现场人员、设备准备情况,于2015年6月8日完成了路面基层水泥稳碎石试验段施工工作,现水泥稳碎石试验段已经过7天养生,试验段的各项检测数据均已得出,现将试验段施工及检测情况总结如下:1.机械设备投入及人员配备1.1机械设备投入1.2劳动力安排:技工10人,民工20人。

1.3施工管理人员经试验段的检验,以上人员、机械设备组合能够满足施工的要求,拌合场生产能力,运输设备的运输能力和作业段的施工能力搭配良好,且没有窝工现象。

2.技术指标:2.1石料:所用石料筛分合格。

2.2水泥:采用P.S.A32.5水泥,质量合格。

2.3水:采用人畜饮用水2.4组成设计中各种材料的百分比(%):水稳碎石配合比:水泥用量为 4.5%,最大干密度为 2.406g/cm3,最佳含水量为5.1%。

2.5压实厚度:h=0.16m3.试验段施工过程和施工工艺3.1试验段地点:K40+460—K40+760。

3.2施工时间:2015年6月8日3.3下承层的验收由项目经理部总工程师组织测、试、检人员,协同总监办、市质监站对12%石灰土下承层进行了验收,能够满足施工要求。

3.4水稳碎石的施工工艺3.4.1施工准备:3.4.1.1清理下承层上浮土,水车洒水湿润。

保证摊铺水稳碎石时有合格的下承层。

3.4.1.2在已合格的下承层上,放出中桩,根据图纸定出水稳碎石的宽度,并根据水稳碎石的宽度,放出路肩的内边缘线(即水稳碎石外边缘),并洒灰线标明,培出土路肩。

3.4.1.3路肩内外边缘线及水稳碎石的压实厚度16cm。

3.4.1.5布点为确定底基层水稳碎石的松铺系数,由测量人员布设检测点,布点的起始桩号为K40+460,终止桩号为K40+760,每20m一个断面,每断面2个点,摊铺前测出断面高程。

3.4.2拌和与运输3.4.2.1水稳碎石的拌和采用WCB700型拌和站,各种集料的掺配量、加水量和拌和时间均已调试完毕,经调试标定,该拌和楼每小时的最大生产能力为700吨,拌和楼的料斗上装有去除超大粒径的过滤网,由5台装载机负责拌和楼的上料,保证上料及时,拌和过程中,试验员对混合料的含水量、水泥剂量进行了抽检,混合料的含水量分别为5.4%、5.3%、5.6%、5.1%,水泥剂量平均值为4.5%,满足施工需要。

水泥稳定碎石基层试验段施工技术总结[优秀工程范文]

水泥稳定碎石基层试验段施工技术总结[优秀工程范文]

水泥稳定碎石基层试验段施工技术总结一、试铺段概况我部于2010年5月29日在K19+600-K19+900左幅进行水泥稳定碎石基层的试铺,铺筑长度为300米.基层为厚38厘米水泥稳定碎石(分两层摊铺),宽度为15.80米,横坡为2%.二、批准的配合比1、原材料品种及产地(1)水泥:采用铜川声威生产的P.O42.5普通硅酸盐散装水泥,初凝时间大于等于3h,终凝时间大于等于6h,经检测各项指标满足设计要求.水泥质量检测表格的碎石(37.5-19 米米;19-9.5 米米;9.5-4.75 米米;4.75-0米米),经检测各项指标满足设计要求,其中压碎值为21.3,19-37.5 米米的针片状含量10.6%,9.5-19米米的针片状含量14.4%,4.75-9.5 米米的针片状含量11.9%.(3)水:采用拌和场内机井抽取的饮用水.2、配合比配合比集料比例为:A料(19-37.5米米):B料(9.5-19米米):C 料(4.75-9.5米米):D料(0-4.75米米)=36:22:11:31,水泥剂量为4.0%,最大干密度2.33 g/厘米3,最佳含水量5.2%.三、试验段采用的机械设备情况a)WCB500型水泥稳定碎石拌和机2台;b)ABG423摊铺机3台;c)柳工620单钢轮压路机1台,龙工520单钢轮压路机2台,德玛格221单钢轮压路机1台,柳工622单钢轮压路机2台;d)XP302轮胎压路机1台;e)自卸车30辆;f)10吨洒水车2辆;g)ZL50装载机6台;h)小型平板振动夯1台.四、试铺段施工工艺1、试铺过程5月29日上午10:05以4.5%的水泥剂量进行了试铺,于16:10试铺顺利结束.2、混合料的拌制(1)采用两台WCB500型水泥稳定碎石拌和机集中拌和混合料(第二拌合站拌制),每台拌和机的产量为450T/h.;(2)拌和楼采用社会用电,并配备有发电机备用,整个拌和过程运转正常;(3)我部试验室对整个拌和过程严密监控,并对混合料进行取样试验,各项试验结果符合技术指标的规定要求,试拌结果见下表:拌和楼集料筛分结果(1)水泥稳定碎石混合料采用30台自卸汽车运输,在装料前将车厢清洗干净.(2)车辆装料由前至后分次放料,每装一斗料挪动一下汽车的位置,成“品”字型装料,减少粗细集料的离析现象.(3)运输车辆采取篷布覆盖措施,并尽早将混合料运送到摊铺现场,防止混合料水分散失,限制装料高度 ,避免沿途抛洒.(4)运输车辆在装料、卸料时,必须听从现场管理人员的指挥,并按照规定的路线和速度行驶.4、混合料的摊铺(1)采用三台ABG423摊铺机按4.5米,5.0米,6.5米进行组合,摊铺前检查摊铺机各部件的运转情况,将底基层表面适当洒水湿润.初步设定松铺系数为 1.25,调整好熨平板高度 ,用木块支垫,其厚度与松铺厚度相等,使熨平板牢固放在上面.(2)调整好传感器臂与导向控制线的关系,严格控制底基层的厚度和高度 ,保证路拱横坡度满足设计要求.(3)摊铺机宜连续摊铺,供料能力、运输能力与摊铺速度相匹配,保持有3台以上的运料车在等候卸料.禁止摊铺机停机待料,摊铺机的摊铺速度宜控制在1.5-1.7米/米in左右.(4)运料车辆在摊铺机前方20~30厘米处停车,防止碰撞摊铺机,由摊铺机迎上去推动卸料车,边前进边卸料,卸料速度应与摊铺速度相协调.(5)基层混合料采用三台摊铺机挂线摊铺,靠低侧(4.5米)摊铺机在前,其左侧挂钢丝,右侧采用移动铝合金导梁控制横坡;另一台摊铺机(5米)左侧在已摊铺好的混合料上走“雪橇”,右侧采用移动铝合金导梁控制横坡;第三台摊铺机(6.5米)左侧在已摊铺好的混合料上走“雪橇”,右侧挂钢丝.每两台摊铺机前后间距宜控制在5—8米,且其机型、摊铺速度、摊铺厚度、松铺系数、路拱坡度、摊铺平整度、振动频率等均应一致保证路面的初始压实度在较高范围内.(6)摊铺机的螺旋布料器根据摊铺速度保持稳定的速度均衡地转动,两侧保持不少于送料器2/3高度的混合料,以减少在摊铺过程中的离析.(7)摊铺机后面设专人消除粗细集料离析现象,特别应该铲除局部粗集料“窝”,并用新拌混合料填补.5、碾压成型(1) 碾压过程中严格控制碾压遍数和碾压速度初压采用1台柳工620单钢轮压路机前静后振稳压1遍(振动时采用低频高幅);复压采用1台龙工520单钢轮压路机低频高幅振动碾压2遍、1台德玛格221单钢轮压路机高频低幅振动碾压2遍和2台柳工622单钢轮压路机,高频低幅各振动碾压1遍;终压采用1台XP302胶轮压路机碾压1遍消除轮迹,总碾压遍数为8遍.压路机的碾压速度头两遍控制在1.5—1.7千米/h,以后控制在1.8—2.2千米/h.(2)靠中央分隔带及路肩压路机不便重叠处,增加1遍的压实遍数.六、试铺总结1、拌合机产量通过试拌试铺,结合我部拌和楼产量为450T/h(每台),摊铺速度在1.5-1.7米/米in,每天铺筑单幅单层1000米是合适的 .2、配合比验证配合比为:A料(19-37.5米米):B料(9.5-19米米):C料(4.75-9.5米米):D料(0-4.75米米)=36:22:11:31,水泥剂量为4.0%,最大干密度 2.33g/厘米3,最佳含水量5.2%,摊铺面平整、局部有粗细集料离析现象,从钻芯取样结果看,能取出完整芯样,芯样密实.3、松铺系数确定根据试铺段摊铺前,摊铺后及压实后标高的检测,计算出的松铺系数为1.259(见附表).根据碾压后的高程检测结果(见附表)及厚度检测结果(厚度共检测9点,最大值为20.5厘米,最小值为18.8 厘米,平均值为19.5 厘米,代表值为19.1厘米),1.260的松铺系数(松铺厚度为23.9厘米)可以作为大面积施工的指导依据.4、模板支挡根据基层试验段现场施工情况,钢模固定结实,没出现塌边、跑模等情况,证明支模工艺可行,满足施工要求.5、混合料拌和、运输在试铺中水泥稳定碎石拌和机的生产能力为450t/h(每台),拌和场距试验段的距离为600米,配20t以上的自卸车30台,每台车的载重量控制在25t—30t范围内,现场摊铺、碾压控制在40—50米之间,根据拌和机的产量,运输设备能够满足施工要求.6、混合料摊铺采用三台ABG423摊铺机按4.5米,5.0米,6.5米进行组合摊铺.拌和设备的生产能力为450t/h(2台),通过计算,摊铺速度按1.5-1.7米/米in控制.靠低侧摊铺机(4.5米)在前,其左侧挂钢丝,右侧采用移动铝合金导梁控制横坡;第二台摊铺机(5米)左侧在已摊铺好的混合料上走“雪橇”,右侧采用移动铝合金导梁控制横坡;第三台摊铺机(6.5米)左侧在已摊铺好的混合料上走“雪橇”,右侧挂钢丝.每两台摊铺机前后间距宜控制在5—8米.摊铺机熨平板的振动频率采用5.5级,振捣频率采用4.5级,经对试验段的观测,摊铺后表面均匀、密实,证明是合理的 .7、碾压顺序及碾压遍数等通过对试铺段的压实度检测中,其压实度均满足规范和细则要求,共检测9个点,最小值98.3%,最大值99.6%,平均值98.9%;同时,施工过程中我部试验室从碾压第二遍起每增加一遍即做一次压实度检测,并形成压实度曲线.压实度资料及曲线图见附表:8、正式施工中基层的养生方法及采取措施的确定此次试铺段的施工中,养生方法采用:试验段施工终压结束后立即采用透水土工布进行覆盖,待水泥终凝后,用2台水车进行洒水养生,使基层表面潮湿,在透水土工布覆盖养生期间,保证基层表面始终潮湿.通过此次基层试铺段施工中养生的效果来看,此种养生方法和采取的措施是可行的,能够保证基层的养生质量.9、铺筑中高程、平整度、横坡等技术指标的控制方式通过对试铺段高程、平整度、横坡等技术指标的检测,全部符合施工规范的要求.所以,在正式的施工中,我部将采用靠路肩侧及中分带侧采用挂钢丝控制,内侧用铝合金梁引导高程的方法进行控制施工.10、试铺段的质量检测2010年5月29日--2010年6月5日,我部质检人员会同总监办、驻地办共同对基层试铺段的各项技术指标进行了检测,根据检测结果试铺段的各项技术指标均达到规范规定和指导意见的要求,具体检测资料附后.检测结果汇总表11、实际用料与设计用料的比较试验段设计用料为2169.2t,实际用料为2215.95t,亏损46.75t,分析其原因如下:基层检测厚度为:最大值为20.5厘米,最小值为18.8 厘米,平均值为19.5 厘米,代表值为19.1厘米,整体偏厚.12、试验路施工中存在的问题及大面积施工采取的完善措施在管理处、总监办、中心试验室、驻地办和专家的指导下,试验路段取得了成功.通过检测,施工质量满足规范和细则的要求.但是,在施工中还存在一些问题,需要在大面积施工采取的完善措施.WCB600型拌合楼成品料运输皮带速度太快,导致混合料装料前出现离析,后在皮带上加设了挡板,离析现象得到了明显改善.通过试验路段施工与总结,我们将在各位领导和专家意见的基础上进一步改进.。

2024年水泥稳定碎石试验段施工、监理总结

2024年水泥稳定碎石试验段施工、监理总结

2024年水泥稳定碎石试验段施工、监理总结近年来,随着交通事业的飞速发展,公路建设也快速推进。

为了提高公路的承载能力和使用寿命,水泥稳定碎石试验段作为一种常用的路基加筑方式,被广泛采用。

在2024年,我作为施工方的一名工程师,参与了一条水泥稳定碎石试验段的施工工作,并担任了监理工作。

在此,我将对这次施工和监理工作进行总结。

首先,施工方面。

在本次施工中,我们严格按照设计方案进行了施工工作。

在施工材料的选择上,我们选择了优质的水泥、石子和填充料,确保了施工的质量。

在施工过程中,我们注重施工工艺的控制,采用了合理的施工工艺,保证了土壤和水泥的充分混合,达到了预期的效果。

同时,我们还加强了对施工人员的培训和管理,确保了施工人员的技能和素质,提高了施工质量。

其次,监理方面。

作为监理方,我们充分发挥了监理的作用,确保了施工的质量和进度。

在监理过程中,我们密切关注施工现场的情况,认真对照设计方案进行质量检查,及时发现和纠正施工中存在的问题。

我们与施工方保持密切的沟通和协调,解决了施工中遇到的各种问题,确保了施工的顺利进行。

同时,我们还对施工过程中的安全措施进行了监督和检查,保障了施工人员的安全。

总结起来,本次水泥稳定碎石试验段的施工和监理工作取得了良好的成绩。

通过我们的努力,最终完成了试验段的建设,保证了施工的质量和进度。

同时,我们对该项目进行了全面的总结和评估,为今后的类似项目提供了宝贵的经验和教训。

然而,我们也意识到在本次施工和监理工作中存在一些不足之处。

首先,在施工中,我们有时对施工人员的指导和培训不够细致,导致有些细节工作没有做到位。

其次,在监理过程中,我们对施工方的考核和评价不够严格,有时未能及时发现和纠正问题。

针对这些问题,我们将认真总结经验,加强施工和监理的管理,提高工作质量和效率。

综上所述,通过我们的共同努力,本次水泥稳定碎石试验段的施工和监理工作取得了圆满成功。

与施工方保持良好的合作,充分发挥监理的作用,提高了工程的质量和进度。

水泥稳定碎石基层试验段施工总结(2000字)

水泥稳定碎石基层试验段施工总结(2000字)

水泥稳定碎石基层试验段施工总结(2000字)水泥稳定碎石基层试验段施工总结我项目部于20xx年x月x日进行水泥稳定碎石基层试验段施工,位置选在永缙线一期B合同段K3+700-K4+000右幅。

试验段全长300m,压实厚度20cm。

通过现场试验检测和各工序记录资料,编制水泥稳定碎石基层试验段施工总结。

一、现场情况1、中线、水平高程已测量完毕。

2、路基已通过验收。

二、施工工艺水泥稳定碎石基层采用的施工工艺流程:调平路基→施工放样→水稳拌和机拌合→自卸汽车运输→摊铺机铺筑→压路机碾压→接缝处理→洒水养生。

三、材料1、水泥采用红狮牌P.C32.5 水泥,其技术指标符合设计要求(资料附后)。

2、集料采用本地产的坚硬花岗岩,经破碎机破碎而来,其质地坚硬、洁净,符合设计要求(资料附后)。

3、混合料用水,来自于高山上的泉水。

四、施工过程(一)准备工作1、在铺筑前进行施工放样,包括中线、边线位置,高层及铺筑宽度。

2、清除路基上的浮土、杂物,并使表面湿润。

3、将YZC12双轮压路机、CLG626振动压路机、XP261胶轮压路机、DTU95C摊铺机、洒水车运到现场,并调试完毕。

4、安装自动找平钢丝,测设钢线位置,钢丝应拉紧,不能下垂,其次,根据摊铺速度陆续拆除和安装。

5、根据水泥稳定碎石基层的设计配合比,结合现场材料的质量,对水稳拌合进行调试,确定水稳拌和机各种材料的流量,其混合集料符合规范和设计要求。

(二)水稳混合料的拌合拌合场位于永缙线一期A合同段K1+300处,按配合比分四个料仓,碎石中最大粒径为31.5mm,分0-5mm、5-10mm、10-16mm、16-31.5mm四种,混合料采用电脑控制的MWB300I的拌和机,试铺时采用5%水泥剂量,最佳含水量为4.9%,配合比为107(水泥):427(0-5mm):427(5-10mm):640(10-16mm):640(16-31.5mm):113 (水)试验段3月x日上午9点开始拌合,至下午3点结束,生产的混合料经项目部、监理部试验检测,混合料的级配、含水量、水泥剂量等指标都符合试验室配合比的要求。

水泥稳定碎石基层实验段工作总结报告

水泥稳定碎石基层实验段工作总结报告

XX境改建工程
水泥稳定碎石基层试验段




水泥稳定碎石基层实验段工作总结报告
我标段为保证施工质量,并本着精心组织、科学管理安排施工进度计划,组织连续均衡地生产和工序衔接,做到紧张有序,确保工程质量,尽量缩短工期。

并做到采用先进的施工技术和设备,提高机械化、标准化施工工作业水平。

在指挥部和总监办的指示下,依据公路施工技术规范,于20XX年10月5日进行了我标段的水泥稳定碎石基层的实验铺筑工作,现将工作总结如下,以在以后的施工过程中启到一个指导作用。

一、试验段概况
起止桩号:K19+250---K19+550
工程量:长300M,宽9M共计工程量2700M2
二、试验路段施工组织
1、人员组织:技术负责人(),施工负责人(),驻地监理工
程师(),试验监理工程师(),试验人员(),测量人员(
),民工20人。

2、设备:9米宽摊铺机一台,18T振动压路机两台,光面
压路机一台,洒水车一台。

3、检测仪器:全站仪一台,水准仪一台,50M卷尺一把,
EDTA测灰剂量实验仪器一套,灌砂法测压实度仪器一
套。

三、试验路段所取得的经验数据:
1、集料配合比(水泥剂量6%):
10-20mm碎石:5-10mm碎石:石粉=30:45:25
2、施工最佳碾压含水量5%
3、松铺系数:1.3
4、松铺厚度:23.5厘米
5、碾压遍数:振动压路机快跑稳压一遍,大振4遍,三轮光面压路机碾压2遍
二零零二年十月五日。

水泥稳定碎石基层试验段施工总结

水泥稳定碎石基层试验段施工总结

水泥稳定碎石基层试验段施工总结一、施工背景:随着交通运输的不断发展,道路建设成为了国民经济的重要组成部分。

而道路建设中的基层施工对道路的安全和使用寿命有着至关重要的影响。

为了改善道路基层的力学性能和增加基层的稳定性,本次施工采用了水泥稳定碎石基层试验段进行了试验。

二、施工步骤:1.原材料准备:按照设计要求准备好水泥、碎石、混凝土等原材料,并通过质量检测合格。

2.现场准备:在施工现场进行查看、勘测,确定施工范围和区域,并进行清理和平整。

3.基层处理:对基层进行清理,清除上面的杂物和泥土,并通过加固、夯实等方式增加基层的稳定性和密实度。

4.水泥稳定碎石的配制:根据设计要求,按照一定的比例将碎石和水泥混合,并对混合物进行充分搅拌,以确保水泥均匀分布在碎石中。

5.基层施工:将配制好的水泥稳定碎石铺设在基层上,并使用压路机进行夯实。

夯实过程中,应注意均匀夯实,确保水泥与碎石充分结合。

6.养护:施工完成后对水泥稳定碎石基层进行养护,不得让车辆通行,以确保基层的充分硬化和稳定。

三、施工质量检测:施工过程中,应严格按照相关标准和规范进行施工,对于水泥稳定碎石基层的稳定性、密实度、厚度等指标进行检测。

通过现场质检,能够及时发现问题并采取措施进行调整。

四、施工总结:1.基于本次水泥稳定碎石基层试验段的施工,基层处理的清理和基层加固是非常重要的环节,必须保证基层的平整度和紧实度。

2.水泥稳定碎石的配制要按照设计要求进行,确保水泥与碎石的充分分布和结合。

3.压路机在施工过程中要均匀夯实,确保基层的密实度和稳定性。

4.施工完成后对基层进行养护,保证水泥的充分硬化和基层的稳定。

5.施工过程中要注意安全,做好现场的防护和标志,确保施工人员和过往车辆的安全。

综上所述,水泥稳定碎石基层试验段的施工对于道路基层的稳定和使用寿命具有非常重要的作用。

通过本次施工,我们对水泥稳定碎石基层施工的工艺、质量控制和安全要求有了更深入的了解,对今后的道路基层施工具有积极的促进作用。

碎石路面试验段总结报告

碎石路面试验段总结报告

碎石路面试验段总结报告1. 引言本文档旨在总结碎石路面试验段的情况和结果。

本试验段共经历了XX个月的运营,旨在评估碎石路面在不同负荷和环境条件下的性能和耐久性。

以下是试验段的总结报告。

2. 试验段概述- 试验段长度:XX公里- 路面结构:碎石路面- 路面设计参数:XXX3. 试验段运营情况3.1 交通负荷试验段经过的车辆类型和负荷情况如下:- 小型客车:XXX辆/日- 中型货车:XXX辆/日- 重型货车:XXX辆/日3.2 环境条件试验段经历了以下环境条件的变化:- 温度变化范围:XX℃-XX℃- 降雨情况:XX月降雨量为XX毫米4. 路面性能测试结果4.1 平整度测试车辆在试验段行驶时,采集了路面平整度数据。

测试结果显示,在试验段的大部分区域,路面平整度符合设计要求。

4.2 抗滑性测试采用标准化的抗滑测试方法,测试结果表明碎石路面在湿滑条件下具有良好的抗滑性能。

4.3 承载力测试通过静载试验和动载试验,评估了碎石路面的承载能力。

结果显示,在试验段的大部分区域,路面的承载能力符合设计要求。

5. 路面维护与保养情况根据试验段的情况,进行了定期的路面维护与保养工作,包括补充碎石、清理排水系统等。

这些维护措施有助于保持路面的性能和寿命。

6. 结论综上所述,碎石路面试验段在经历一定时间的运营后,路面性能和耐久性仍然符合设计要求。

对于类似条件下的道路建设和维护,碎石路面是一种可行的选择。

7. 建议在今后的路面设计和施工中,可以考虑根据试验段的经验,对碎石路面的设计参数进行优化,以进一步提高路面的性能和耐久性。

8. 参考文献- [参考文献1]- [参考文献2]- [参考文献3]。

碎石填筑试验段总结汇报

碎石填筑试验段总结汇报

碎石填筑试验段总结汇报碎石填筑试验段总结汇报一、试验目的:本次试验的主要目的是通过对碎石填筑试验段的建设和观测,研究碎石填筑的工程性能和对地质环境的影响,为碎石填筑工程设计和施工提供现场实测数据和经验总结。

二、试验方法:1. 建设试验段:选择一段已有路基的区域,根据工程设计要求,在原路基上进行碎石填筑,并定期进行巡视和观测。

2. 观测数据采集:定期对填筑土体进行密实度、水分含量、抗剪强度等特性参数的测量,并记录观测结果。

3. 监测变形:设置边坡位移监测仪器,定期测量填筑段的变形情况,记录并分析监测数据。

三、试验结果:1. 碎石填筑的工程性能:通过对填筑土体的密实度、水分含量和抗剪强度的测量,发现碎石填筑土体具有良好的密实性和较高的抗剪强度,具备较好的工程性能,适合用于路基加固和填筑工程。

2. 土体变形观测结果:通过边坡位移监测仪器的定期测量,发现填筑段的变形情况较小,且变形稳定。

说明碎石填筑对边坡的稳定性具有一定的改善作用。

四、预期效益:通过本次填筑试验段和观测工作,我们可以得出以下预期效益:1. 为碎石填筑工程提供实测数据和经验总结,为设计和施工提供参考依据。

2. 加深对碎石填筑土体工程性能的了解,提高填筑工程的质量和效益。

3. 通过对边坡位移监测数据的分析,总结碎石填筑对边坡稳定性的改善效果,并为相似工程提供参考。

五、存在问题及改进建议:在本次试验过程中,我们也发现了一些问题,并提出了改进建议:1. 测量设备精度不高:在测量过程中,有部分设备精度不够,导致测量结果的准确性受到一些影响。

建议在后续工作中选用更精准的设备进行测量。

2. 观测周期过长:由于各种原因,本次试验的观测周期较长,无法对填筑土体的短期变化进行及时观测和总结。

建议在后续的试验中缩短观测周期,以便及时了解填筑土体的变化情况。

3. 深入研究异地填筑效果:本次试验选择的填筑段与设计路基位置相同,未能进行异地填筑的研究。

建议在后续的试验中选择异地填筑,并对填筑效果进行深入研究和分析。

共振试验段施工总结Doc1

共振试验段施工总结Doc1

绵阳市区域性综合交通枢纽(绵梓路)改造提升工程(共振碎石化试验段)施工总结四川川交路桥有限责任公司绵梓路项目经理部2009年11月共振碎石化试验路段施工总结一、试验段试振2009年10月23日确定共振碎石化试验路段为K19+870—K20+070段,该段全长200 m,宽10.35 m。

2009年11月08号项目部对该段进行了试振。

二、试验段相关检测数据1、2009年11月08日,我部对该段进行了试振碾压后对相关指标进行了检测,0-1/2板厚粒径平均值为6.2cm,1/2板厚以下部分粒径平均值为15.58cm,就粒径来讲,基本满足0-1/2板厚粒径小于7.5cm,1/2板厚以下部分粒径在7.5-23cm的要求,碾压密实,表面效果看起来比较好。

2、2009年11月10日,我部对该段平整度进行了检测,检测20点,合格20点,满足平整度小于2cm的设计要求。

3、与此同时,我部对该段横坡、高程进行了检测,发现较设计标高高出1-1.5cm左右,共振后路面高程普遍上浮。

4、2009年11月27日,回弹模量检测报告出来后,K19+950为185.3Mpa,满足顶面回弹模量代表值大于等于150Mpa的设计要求。

三、试验段施工小结共振破碎设备利用振动梁带动工作锤头振动,锤头与路面接触。

通过调节锤头的振动频率接近水泥砼面板的固有频率,激发共振击碎水泥面板,并经传感器反馈振动频率,自动调节搜索被击物的自有频率,让其内部产生共振,碎石化水泥砼面板。

根据试验段施工过程和施工效果的反馈,在以后施工中应注意控制:1、共振碎石化前,应对旧水泥混凝土路面进行充分的路况调查,掌握路面损坏及路面沿线构造物状况,以判定是否采用共振碎石化技术,要避开结构物,同时应根据旧路基地基承载力状况划分出不适宜采用碎石化施工的路段。

2、必须有稳定的施工平台。

3、要对原有排水系统进行调查评估,原有排水系统完好且排水效果良好,可只对原排水系统进行疏通或修复;若原有排水系统损坏严重、排水不畅,则应重新安置排水系统。

碎石试验段报告总结

碎石试验段报告总结

碎石试验段总结
2009年11月9、10两日我项目部在新城路东侧慢车道进行了水泥稳定碎石试验段铺设工作,具体步骤如下:
一、将拌合站拌合好的5%水泥稳定碎石用自卸车拉至新城路。

二、每车按吨位数估算摊铺长度均匀卸开。

三、按照1:1.35的松铺系数确定各桩号厚度并挂线,人工挂线
摊铺、整平。

四、用20t振动压路机先静压一遍,大振两边,再平压一遍,
再用18t三轮压路机压两遍,压实时须遵守“先轻后重,先
慢后快,先静后振,先边后中”的原则。

五、采用水泥:石粉=1:6的比例均匀洒布压成碎石面灌缝,并
用压路机压实一遍。

六、压后立即取压实度平均为96(≥95)合格,平均厚度14.5cm
符合要求。

七、每天洒水两遍养生成型碎石面,连续养生7天。

附:5%水泥稳定碎石配合比:1方水泥稳定碎石为2.36t,其中水泥0.118t,+3石子0.944t,﹣3石子0.664t,石粉0.8496t.
该试验段共用碎石570t摊铺面积为:1689m²平均厚度14.5cm。

许昌市市政实业有限公司临颍项目部
09.11.19号。

2024年水泥稳定碎石试验段施工、监理总结

2024年水泥稳定碎石试验段施工、监理总结

2024年水泥稳定碎石试验段施工、监理总结一、项目背景____年水泥稳定碎石试验段位于XX省XX市,是一条用于试验水泥稳定碎石的公路段,总长XXX公里,设计合理,具备了较好的试验条件。

本次施工及监理工作由XX公司负责。

二、施工总结1. 施工组织在项目前期,我们充分了解设计要求和试验要求,制定了详细的施工方案。

并成立了专门的施工团队,包括工程师、技术人员、管理员等,确保施工工作能够顺利进行。

2. 施工过程水泥稳定碎石试验段的施工主要包括:试验段路基处理、水泥稳定碎石层施工、涂装草袋边坡等工作。

在施工过程中,我们严格按照设计要求和技术规范,保证施工质量。

在路基处理中,我们对原有的路基进行了深度开挖和填筑,保证了路基的平整度和稳定性。

在水泥稳定碎石层施工中,我们采用了先预埋水泥搅拌桩,再进行碎石拌合施工的方法,确保了水泥和碎石的充分混合,提高了层间粘结力和稳定性。

3. 施工质量在施工过程中,我们严格执行施工方案和质量控制要求,采取了多项措施确保施工质量。

我们对原材料进行了严格筛选和试验,保证了水泥和碎石的质量。

在施工现场,我们进行了多次检查和验收,保证了水泥稳定碎石层的均匀拌合和一致厚度。

4. 安全管理在施工过程中,我们高度重视安全管理,采取了多项措施确保施工安全。

我们严格遵守施工现场各项安全规定,做好安全防护工作,保证施工人员的人身安全。

我们对施工现场进行了巡查和整治,及时消除各类安全隐患,保证了施工期间的安全。

三、监理总结1. 监理工作机构监理工作由XX公司负责,我们成立了专门的监理团队,包括监理工程师、技术人员、管理员等,负责监督施工过程中的工作质量和安全。

2. 监理工作内容我们对施工过程进行了全程监督,包括施工前的准备工作、施工过程中的质量控制和安全管理、施工后的验收工作等。

我们对施工方案进行了审查和评估,确保施工过程符合设计要求和技术规范。

3. 监理工作亮点在监理过程中,我们采取了多项措施确保监理工作的质量和效果。

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甬临线宁海段(K53+000—K60+233)2015年路面大修工

混凝土路面共振施工试验段总结
浙江良和交通建设有限公司
甬临线宁海段2015年路面大修工程项目部经理部
2015年06月28日
第一章工程概况
一、编制依据
1、业主提供的甬临线宁海段(K53+000—K60+233)2015年路面大修工
程设计图纸
2、本工程施工组织设计
3、《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40—2004)
4、《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006)
5、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004)
6、《水泥混凝土路面再生利用施工工艺指南》(交通部公路科学研究院)
7、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)
8、其它相关规范及标准
二、工程概况
甬临线宁海段(K53+000—K60+233)2015年路面大修工程起点位于现状甬临线K53+000处(海洋村口),线位沿原路向南经十二堡桥、江瑶街一桥、江瑶街二桥、新建桥、凫溪桥、直至终点,终点位于38省道宁海县桥头胡至深甽段改建工程交叉口以北,全长7.2公里;参照一级公路标准,设计时速80km/h,一般路段路基宽度26.5米,凫溪桥路段路基宽度31.5米。

本次改造主要工作内容包括对全线行车道、硬路肩现状水泥路面改为沥青混
凝土路面、修复完善沿线排水沟等排水设施、交通安全设施、景观绿化工程、同时对病害桥梁进行病害处治和加固改造等工程。

本工程分为1个标段,桩号为K53+000-K60+233的路基、路面、桥梁、交通安全设施、绿化景观工程等改造工程的施工及缺陷责任期内缺陷修复。

主要路面工程量如下表:
主要路面工程数量表
质量要求:合格。

安全要求:安全无事故。

三、道路结构设计
1、甬临线宁海段(K53+000—K60+233)2015年路面大修工程主车道和辅车道的水泥混凝土路面均采用“碎石化”方法改造。

2、人非混行道路段采用横坡度为2.0%的直线路拱,坡向人行道,现状道路坡度不满足2.0%横坡的,通过沥青调平层(AC-25C)下面层找平,厚度可以在8~20cm之间调整。

3、主线机动车道沥青面层采用三层结构,上面层为4cmSBS改性沥青混凝土(SBS-13型)(加入0.3%玄武岩纤维),混合料空隙要求:3%~4%。

中面层为6cm中粒式SBS改性沥青混凝土(AC-20C型)(加入0.3%抗车辙剂),混合料空隙要求:4%~6%;下层为8cm粗粒式改性沥青混凝土(AC-25C型),混合料空隙要求:3%~6%。

主车道及辅车道的水泥砼路面采用“碎石化”方式改造。

上铺三层结构沥青面层。

碎石化主车道路面顶面设计弯沉值现为暂定,具体以试验路面检测数据为准。

碎石化改造路面结构层如右图。

碎石化改造路面共约163240m2。

三、现场施工条件
甬临线是浙东沿海地区—宁波市与台州之间重要的运输通道,也是沈海高速的集疏道路,在路网中的地位更加重要。

沿线道路交叉口多、民居密布,同时路面施工期间必须保证车辆正常通行,因此交通管制压力巨大。

四、试验段位置确定
旧水泥混凝土路面破碎质量主要受破碎机械自身参数设置、破碎顺序、破碎施工方向以及不同基层强度、刚度条件对破碎机械调整要求等的影响,这些因素均对旧水泥混凝土路面的破碎程度、粒径大小排列、形成的破碎面方向、破碎深度等产生影响。

因此,在正式的大规模破碎化施工前有必要进行试破碎,即设置试验段,通过试验段的试破碎进行破碎机械参数的调试和施工组织措施,以达到规定的粒径和强度要求。

在路面共振碎石化施工正式开始前,应根据路况,在有代表性的路段选择一段至少100m长、一个板块宽度的路面作为试验段。

本工程拟选取甬临线K57+460—K60+233段左幅作为试验段,该段道路中间无桥梁,桩号K57+460~K60+233左幅,总长度约2773m,实际共振面积约34662.5m2。

试验段具体位置见下图。

试验段位置
K57+450~K57+750
四、施工过程
1、封道时间
为进行试验段混凝土路面共振碎石化工作,经交通管理部门同意,我单位于2015年5月24日对试验段进行了封道。

试验路段共振时间段安排为2015年5月25日至2015年6月25日。

2、混凝土路面共振碎石化
第一次共振时间2015年5月25日8:30开始进行共振碎石化工作,至16:30完成试验段共振碎石化工作。

(共振过程图片附后)
5月25日上午采用钢轮压路机对路面进行碾压。

3、试验检测
5月25日下午对试验段进行了弯沉检测;5月25日下午进行回弹模量检测,并对共振后的路面进行了取芯检查。

(检测数据附后)
4、天气
5月25日至5月26日第一次共振施工及试验检测期间,宁海天气未出现降雨现象。

五、机械设备选用
1、设备介绍
RB500系列水泥路面共振破碎机为世界领先的高科技产品,主要用于公路、机场等水泥路面的改造工程,是水泥路面改造工程的主力机型和碎石化技术比较成功的示范机型。

RB500系列共振式碎石机可轻而易举地一次性破碎厚度达660㎜的水泥板块,破碎厚度随水泥板块厚度而调节,锤头振动频率可调节,振幅约20㎜,最大振幅为25㎜,破碎粒径主要分布在5~18㎝左右,并满足上小下大、碎块相互嵌锁、纹理倾斜等工程要求,施工振动冲击小,效率高,是水泥路面碎石化改造工程中比较理想的施工机械。

2、工作原理
RB500型共振式破碎机利用振动梁把发动机的强大功率转化为工作锤头的振动,锤头与路面接触,通过调节锤头的振动频率,使其接近水泥板块的固有频率,激发水泥板块在锤头下局部范围内产生共振,使混凝土内部颗粒间的内摩擦阻力迅速减小而崩溃。

六、人员配置
混凝土路面共振班组人员配置:组长1人,技术人员2人,机修工2人,司
机2人,普工5人。

七、施工工艺
1、水泥混凝土路面碎石化施工流程如下:
设置排水设施→不稳定特殊路段挖补处理→设置测量控制点→试验确定施工参数→共振碎石化施工→清除表面粗颗粒→压实→乳化沥青透层或封层施工→技术指标检测
2、工程共振破碎之前,参建各方对试验段位置进行了详细调查,对于破损严重的板块进行了更换,该段板块更换在4月25日前已完成。

对于破损严重的板块采用液压镐头机拆除,清理基层,对于基层松散的,换填C25贫混凝土,然后浇筑抗压强度为C25的混凝土。

3、共振施工
在试验段开始时,共振破碎机的振动频率为44Hz,振幅为20mm,目测破碎效果,并逐级适当调整,当碎石化后的路表呈鳞片状时,碎石层粉尘(小于0.075mm)含量不大于7%。

破碎层在0~5cm以内时级配控制在级配碎(砾)范围以内,破碎层在5~20cm以内时级配接近级配碎(砾)石。

施工时,先破碎路面两侧的行车道,然后破碎中部的行车道,即破碎的顺序为由两侧向中间逐步进行。

两幅破碎一般要保证20cm左右的搭接破碎宽度。

机械施工过程中灵活调整速度、落锤高度、频率等,尽量达到破碎均匀,初始参数如下表。

因共振破碎机锤头不能做水平移动,路面两侧边缘50~75cm无法进行破碎,解决方案是使采用镐头机进行破碎。

八、路面压实
压实的作用主要是将破碎的路面的扁平颗粒进一步的破碎,同时稳固下层块料,为新铺筑的水稳及沥青面层提供一个平整的表面。

破碎后的路面应采用钢轮振动压路机压实,碾压遍数2~4遍,一般不超过5遍,压路机进行速度不宜超过5km/h。

在路面综合强度过高或过低的路段应避免过度压实,以防造成表面粒径过小或将碎石化层压入基层。

九、技术指标检测
十、试验路段数据总结
在2015年6月28日已完成K57+450—K60+233段(左幅)路面共振碎石化,并已得出该路段的所有试验数据。

1、主车道共振碎石化后,水泥砼基层顶面回弹模量E0≥200MPa,能没满足设计要求;辅车道共振碎石化后,水泥砼基层顶面回弹模量E0≥200MPa,达不到设计要求(具体检测数据见附件)。

2、主车道共振碎石化,喷洒透层和封层后,基层顶面弯沉值80.0(0.01mm)
能没满足设计要求;辅车道共振碎石化,喷洒透层和封层后,基层顶面弯沉值80.0(0.01mm),达不到设计要求(具体检测数据见附件)。

3、主车道共振碎石化,完成沥青混凝土下面层的沉弯值68.0(0.01mm),能没满足设计要求;辅车道共振碎石化后,完成沥青混凝土下面层的沉弯值68.0(0.01mm),达不到设计要求(具体检测数据见附件)。

4、主车道共振碎石化,完成沥青混凝土中面层的沉弯值50.0(0.01mm),能没满足设计要求;辅车道共振碎石化后,完成沥青混凝土中面层的沉弯值50.0(0.01mm),达不到设计要求(具体检测数据见附件)。

根据实际检测数据,建议对辅车道水泥砼基层顶面的回弹模量及沥青混凝土面层的弯沉值进行调整。

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