中高水头电站水轮机活动导叶表面破坏机理分析
水轮机活动导叶缺陷的检测方法及精准定位技术研究
1.2.国能大渡河瀑布沟水力发电总厂,四川雅安 625304;2.国家能源集团科学技术研究院有限公司成都分公司,四川成都 610000.3.河海大学,江苏南京 211100)摘要:活动导叶是水电机组重要的能量控制设备之一,其工作环境为恶劣、多变流体,由于振动、真空以及大波动调节引起的动应力等均会引起导叶出现缺陷。
尤其是导叶内部和隐藏遮盖部位的内部缺陷,在导叶不取出的调节下很难检测出来。
本文主要结合笔者多年在水电厂运转设备制造及设计及安装、调试以及维护中所获得的经验,对导叶内部缺陷检测技术和位置标定进行了探索,提出了采用超声相控阵技术对导叶内部缺陷进行定位,以及相控阵探头的移动位置进行坐标标定的方法,并对典型技术进行了介绍,能为从事水电站技术人员对导叶健康运维提供一定启发和借鉴。
关键词: 活动导叶; 缺陷;超声相控阵; 定位; 运维0引言水轮机活动导叶是水电机组重要的导水机构,是水流能量的核心控制设备之一,其质量可靠性、运行稳定性对机组安全稳定、调节性能以及电厂安全稳定运行等影响巨大。
国内大型水电站机组活动导叶多为砂型铸造件,外表面多不规则变截面,为异型件,且活动导叶已大型化。
机组在运行和平常检修时,上、中、下轴颈均埋藏在轴套中,无法从轴颈外部检测。
只能在机组大修全部解体方能从活动导叶外部进行无损检测,但一般水电机组大修周期需6-8年,为了及时掌握活动导叶健康状况,本文提出一种在机组运行或平常临时检修,快速准确的对活动导叶健康监测的和定位方法。
1基于相控阵技术的缺陷检测超声相控阵探头是由多个压电晶片按一定规律分布排列组成,然后逐次按预先设定的延迟法则激发各个晶片,所有晶片发射的超声波形成一个整体波阵面,能有效地控制超声波声束(波阵面)的形状和方向,实现超声波波束扫描、偏转和聚焦。
它为确定工件不连续的形状、大小和方向,比单个或多个探头系统具有更强大的能力。
1.1 纵波和横波探头超声相控阵探头是由多个压电晶片按一定规律分布排列组成,然后逐次按预先设定的延迟法则激发各个晶片,所有晶片发射的超声波形成一个整体波阵面,能有效地控制超声波声束(波阵面)的形状和方向,实现超声波波束扫描、偏转和聚焦。
水轮机运行中的故障分析及处理措施
水轮机运行中的故障分析及处理措施水轮机是一种利用水力能源转换为机械能的装置,广泛应用于水力发电厂和其他水利工程的水力传动系统中。
在水轮机的运行过程中,由于各种原因可能会出现各种故障,这不仅会影响发电效率,还会对水利工程的安全运行造成严重影响。
及时分析水轮机运行中的故障,并采取有效的处理措施是非常重要的。
一、故障分析1. 叶轮磨损水轮机叶轮在长时间的运行过程中会受到水流的冲击和磨损,导致叶片变形或磨损。
一旦叶轮磨损严重,会导致水轮机效率下降、水流动态失调,甚至叶轮脱落,造成严重事故。
2. 偏差过大水轮机运行过程中,由于水流特性、机械安装、叶片制造等因素,导致叶轮和轴线之间的偏差过大,会引起叶轮不均衡运转,产生振动,从而加速叶轮磨损,最终导致故障。
3. 润滑不良水轮机轴承和轴承座的润滑不良,可能会导致摩擦增大、温升加剧,最终导致轴承损坏,影响水轮机的运行。
4. 水质异常如果水轮机运行过程中水质异常,例如含有大量颗粒物或其他杂质,会导致叶轮表面磨损加剧,造成水轮机性能下降,甚至损坏叶轮。
5. 电气故障水轮机在运行过程中,电机、发电机等电气设备可能会出现故障,例如短路、接地、绝缘老化等,会导致水轮机停机或无法正常运行。
二、处理措施1. 定期检查维护水轮机在运行过程中,需要定期进行维护检查,特别是叶轮表面磨损、轴承润滑、轴线偏差等问题,及时发现并采取措施进行修复,可以有效延长水轮机的使用寿命。
2. 控制水质对于水轮机来说,控制好水质是非常重要的。
需要定期对水源进行化验,及时清理水管和水沟,保证水轮机的正常运行。
4. 安全操作水轮机在运行过程中,需要严格遵守操作规程,确保电气设备的正常运行,避免因为电气故障引发事故。
5. 定期维护清洗为了保证水轮机的正常运行,需要定期对叶轮进行清洗和修复,及时清理和更换受损的叶片,确保水轮机的正常运行。
在水轮机运行中,故障分析及处理措施至关重要。
通过定期检查维护、控制水质、定期润滑、安全操作和定期维护清洗等措施,可以有效预防水轮机的故障发生,保障水利工程的正常运行和发电效率。
减少转轮和导叶空化破坏和泥沙磨损的措施
化破 坏 , 汛期过机水 流泥 沙含量较 大, 在 会产 生泥沙磨损 , 论述 水轮 机采购招标 时采取的减 少转轮 和导 叶空化破 坏 和泥沙磨损措 施 , 井进行 了简要分析 。
关键 词 : 轮 机 ; 水 转轮 ; 叶 ; 导 空化 : 沙磨 损 ; 色水 电站 泥 百
中图分类 号 : K 3 .2 ; 7 0 34 T 7 0 3 3 TK 3 2
亿r, n 建成后水库有较大的沉沙作用 , 3 据推算 , 水库
经 3 运行后 , 水季节 平 均 过机 泥 沙含 量 为 0 2 O年 洪 . k / 最大 过机泥 砂含量 为 3k / 。水 轮机 在 汛 gl , m g 期运行 时过 机水 流 的泥沙 含量较 大 是 由于 电站 水 库 运行 方式决 定 的 , 汛期 必须 腾 空 l . 6 4亿 m 的防 洪
收 稿 日期 : 0 1 0—1 2 0 —1 0
作者 简舟: 格秉均( 95 . 江西抚 卅人 . 14 一) 男. 高级工程师。 5 6
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徐秉均 : 减少转轮 和导叶空化 破坏和 泥沙磨损的措施
2 1 严 格 要求 转轮 的 空化性 能
维普资讯
第 2 卷第 1 1 期
红水河
V 【 1N . o 2 .o L
减 少转轮和 导叶 空化破坏和泥沙磨损 的措施
徐 秉 均
( 广西水利电力勘测设计研究 院, 广西 南宁 502) 3 0 3
摘
要 : 江百 色水 电站是 一座 中高水头的大型水 电站 , 右 水轮机 转轮 叶片和导叶 址的流速较 高, 会产 生空化导致空
式 中: Q1 —— 水轮机的单位流量 , s m /;
H—— 水头 , m;
中高水头电站水轮机活动导叶表面破坏机理分析
( 见图 3 。当时机组运行水头比最小水头高 6 但 ) m, 上游库水位低于死水位约 1 机组运转时间约为 0m,
1 0h 0 。
射流、 放电和化学反应产生 , 如果液流中不断形成、 长大的空泡在 固体壁面附近频频溃灭, 壁面就会遭 受巨大压力的反复冲击 , 从而使 固体边壁受到剥蚀
面破 坏是较 普遍 存 在 的 问题 , 一些 电站 运行 两 个 汛
图 1 轴径大于翼型厚度的活动导叶简 图
期后导叶的高度可减少 5 01 n 造成导叶关 闭 ~1 l , T l
后漏 水严重 , 至危 及 电站安 全 运 行 。活动 导 叶表 甚
面破坏 的部位主要分布在活动导叶的上下端面、 叶 片和轴根部 , 导叶叶片表面 的磨损 主要发生在负压 面, 整个叶面出现大面积的鱼鳞状 , 靠出水边处常演
性不断提高 , 其适用的水头范围也有所拓展 。与此
同时 , 水轮机 活动 导叶 的设计也 不断优 化 , 叶翼型 导
更为精准 , 厚度也有所减薄。为满足导叶水力矩要 求, 一些较高水头的水轮机导叶轴径明显大于其翼 型厚度( 如图 1 所示)而为了避免导叶轴根部 的应 , 力集中, 常常采用导叶轴根部到叶片面光滑过渡 的 形式 , 于是 , 在活动导叶轴根下部形成鼓包 。从许多 中高水头电站的运行情况来看, 轮机活动导叶表 水
第 2 卷第 1 9 期 2 1 年 2月 00
红水 河
Ho g h i v r n S u e Ri
V0 . 9. . 12 No 1 Fe . 0 0 b2 1
中高水头 电站水轮机活动导叶表面破坏机理分析
唐 宏 芬
( 龙滩水电开发有 限公司 , 广西 摘 南宁 502 ) 308
负曲率导叶在高水头混流式水轮机中的应用及性能分析
负曲率导叶在高水头混流式水轮机中的应用及性能分析陈元林1.2,李成峰3,史千3【摘要】摘要负曲率导叶具有显著的水力特点和性能优势,应用于高水头混流式水轮机的水力研发,对提高水轮机的性能水平具有明显作用。
通过对负曲率导叶在高水头混流式水轮机水力研发中的应用原理的论述分析,并通过锦屏二级水轮机研发项目工程应用实例,验证了负曲率导叶在提高高水头混流式水轮机水力性能上显著的技术优势,为我国未来500m 左右高水头大容量混流式水轮机的研发提供借鉴。
【期刊名称】防爆电机【年(卷),期】2013(048)004【总页数】4【关键词】关键词负曲率导叶;高水头混流式水轮机;应用原理;性能分析0 引言活动导叶是反击型水轮机中的重要通流部件,主要起导流作用。
其主要功能是在机组起动和运行时控制水轮机的过机流量,保证转轮进口相应的速度矩,调节水轮机轴端功率;在机组停机或故障时导叶关闭切断水流,防止机组发生飞逸事故等。
活动导叶对水轮机水力性能影响较大,其水力损失仅次于核心部件转轮。
影响水轮机性能的导叶参数很多,导叶高度、厚度、分布圆直径等参数均对活动导叶性能产生影响。
由于不同翼型导叶具有不同的流体动力学特征,导叶翼型的选择则直接影响水轮机的整体性能水平。
导叶翼型分正曲率、对称曲率和负曲率三种。
不同水头范围的水轮机其水力特性不同,因而对活动导叶翼型设计的要求也不同。
负曲率导叶在改善水轮机小开度水力性能上具有明显优势,因此在高水头混流式水轮机上得到广泛应用。
本文主要从高水头混流式水轮机的水力特性及其对活动导叶设计的要求、导叶水力损失的影响因素和负曲率导叶的翼型特征、负曲率导叶对修正水流环量的作用等方面,阐述了负曲率导叶在高水头混流式水轮机水力研发中的应用。
针对320m 水头段锦屏二级水轮机研发项目,从不同翼型导叶双列叶栅的水头损失、压力场、速度矢量场、截面流线等CFD 数值结果,以及两种翼型导叶对水轮机效率影响的模型试验结果,对负曲率和对称曲率两种翼型导叶的水力性能进行了比较和论证分析,从工程应用实例角度验证了负曲率导叶对改善导叶区流态和提高水轮机效率上的技术优势。
水电站水轮机组活动导叶裂纹原因与处理措施
水电站水轮机组活动导叶裂纹原因与处理措施摘要:关于水电站活动导叶裂纹问题,该文主要从导叶水力设计、强度估算、叶片材质、制作工序、焊接工艺以及裂纹发展规律等方面,剖析并彻底确定了导叶裂纹的主要原因。
为世界其他地区大中型水轮机活动导叶裂纹的防治处理提供了比较经验和借鉴。
关键字:水电站;导叶;裂纹;分析;预防处理一、电站情况我厂水轮机组是由VOITH SIEMENS生产的HLV200-LJ-428型水轮机组,额定功率137.8MW,最大功率为148.0MW,额定水头88.0m,额定转速166.67r/min。
主要由座环、转轮、水轮机主轴、水导轴承、主轴密封、导水机构、尾水补气系统等部件组成。
其中水轮机导水机构共设有24个活动导叶,活动导叶为三支点支撑,采用自润滑方式,三个轴承分别位于底环、上导叶套筒中。
活动导叶分布圆直径D=4791mm,导叶高度H=1213mm,材料采用不锈钢ZGOCr13Ni4Mo整体铸造。
自2006年投入运行以来,已进行过一轮大修,本次第二轮大修,发现个别导叶存在裂纹,以及局部导叶有汽蚀现象,严重威胁着设备的安全稳定运行。
二、水轮机活动导叶裂纹情况水电站于2022年3月对#1机组进行第二轮A修,在对#1机组24块活动导叶正反面四周边缘部位及R角部位进行磁粉检测时,发现12号活动导叶存在下端R角部位有1处裂纹显示,最长裂纹35mm,其余检测部位未发现应记录缺陷磁痕显示。
如下图所示三、裂纹产生的原因分析水轮机导叶处于高速水流下工作,由于循环载荷和交变载荷引起的疲劳产生裂纹,在扰动应力下的裂纹扩展使新生的裂纹面不断地暴露在腐蚀介质中,从而加速了腐蚀,不断发生的腐蚀过程也使疲劳裂纹更快地形成和扩展,形成了横向和纵向裂纹,裂纹尖端的应力集中最严重,疲劳裂纹的形成破坏了材料的连续性,并且在裂纹尖端形成了一个特殊的应力场,会严重影响材料的安全使用。
中心部分:经过MT故障测试等系列试验后确认,延迟冷裂纹是由于非标准补焊所造成的;问题是补焊前加热温度不足,且焊接时没有后加热,造成焊接时氢气扩散无法有效去除,导致裂纹。
水轮发电机组导叶故障原因分析及改善措施
采用橡皮 密封条 固定在导叶 头部和尾 部相 连接的 地方是常用的方
式, 能 够在机组停 机的时候凭借 橡皮的弹性达 到止水 目的。 但是 这种方 式在 高水头电站 有一定 的弊病 , 因为高水头水 电站 水压大 , 橡皮条很容 易被冲走 。 泥沙较多的水 电站 也不适用这 种方式 , 泥沙对橡皮 条和周围 金属 有巨大 的磨 损, 导致导叶 . ? 属水水量增大 。 研磨 导叶 接触面 , 加大 叶面接 触的紧 密性也 是减 少导叶 漏水量 的 方法 。 在水 轮机接触部 位加不 绣钢保护层有一定的成 效。 但是 这种方式 由于加工精度 比较 难以把握 , 不能彻 底解决漏 水问题。 导 叶漏水后加剧 了密封性 的破坏 , 形成恶性循环 。 导 叶立面 间隙调整将 立面密封 面调 整到同导 叶分 布同心 圆垂 直圆 柱 面上能够 减少 机组停 机状 态下 的漏水量 。随着 新工艺 的产生 , HYG
水轮发电机组导叶故障原因分析及改善措施
徐成林 国网Байду номын сангаас西省电力公司柘林水 电厂 江西九江 3 3 2 0 0 0
【 摘 要 】水轮发电机 组对 电网起 到调频、 调峰、 调相 的作 用, 对电网 形成 了水轮 机漏 水现 象 。 导 叶漏水 很大将 造成威 胁设备 进水 及水淹 厂
的安 全性 和稳定性有着极其重要 的作用。 而导叶是水 轮发电机 组的主要部 房 的安 全 隐患 , 也 给机 组的运 行 的稳定性 造 成影 响 , 同时 检修周 期缩 件 之一 ,其运 行 情 况 的好 坏 影 响 到 整 个 机 组 的运 行 状 态 。 本 文 根 据 自己的 短 时间修 理时 间长 , 造成非 计划停运次娄增 多。 实际工作经验, 总结 水轮水轮发电机组导叶故障, 并分析了 故障原因, 以及 1 、 故 障原因 提 出了 相 应 的解 决措 施 。 机组运行 环境 较差 , 导致导叶 漏水 。 有些泥沙 较多的水电站 , 导叶 【 关键 词J水轮发电机组; 导叶故障; 原 因分析; 改善措施 密 封 面会 受 到泥 沙的磨 损 , 导致 密封 性 降低 , 导 叶的 轴套 间隙也 相应 增大, 机 组停 机过 程 中导叶 关闭不 严实 引起 漏水 现象 。 导叶 本身设 计 原因。 机组 停机 时, 导叶 和顶盖 和底环之 间存 在一定 的间隙,间隙设计 前 言
某水电站水轮机17#活动导叶剪断销频繁剪断原因分析及处理措施
某水电站水轮机17#活动导叶剪断销频繁剪断原因分析及处理措施摘要:某水电站水轮机导叶剪断销投产以来频繁剪断,本文针对剪断现状及检查情况,结合导叶主拐预紧力和下轴套检查情况,分析了剪断销频繁剪断的主要原因,提出处理措施。
关键词:剪断销剪断原因分析措施一、现状2018年6月10日起,某水电站17#活动导叶在机组调整负荷及停机过程中相继剪断。
二、剪断销剪断及检查情况1.6月10日,运行人员在调整2号机组负荷从100MW 增加至 105MW时(导叶开度 76.8%)17#导叶剪断销发生剪断;2.6月23日,机组负荷从110MW增加至115MW时(导叶开度89.5%)17#导叶剪断销发生剪断;3.7月9日,机组负荷从60MW减至55MW 时(导叶开度 58.29%)17#导叶剪断销发生剪断;4.7月10,机组负荷从110MW增加至112MW时(开度 87%),17#导叶剪断销剪断;5.7月19日,在减负荷过程中机组负荷从65MW减至60MW过程中(导叶开度62.8%)17#导叶剪断销发生剪断;更换完剪断销继续关闭导叶时机组负荷从60MW 减至58MW过程中(导叶开度 60%)17#导叶剪断销再次发生剪断。
6.主拐预紧力检查情况8月15日,对17#活动导叶摩擦装置用液压扳手增加了拧紧力矩,增加拧紧力矩共进行了三次,第一次液压扳手预紧压力达到8.4MPa,增加拧紧力矩后试验剪断销剪断;第二次增加拧紧力矩液压扳手预紧压力达到10.06MPa,增加拧紧力矩后试验剪断销剪断;第三次增加拧紧力矩液压扳手预紧压力达到 11.76MPa,增加拧紧力矩后试验剪断销仍剪断(厂家提供的预紧力矩为 1950N.m、2335N.m、2730N.m 与液压扳手压力值相对应)。
三、原因分析根据2号机组在不同负荷、无水状态下开关导叶,17 号导叶连续发生剪断销频繁剪断的现象和2014 年底专项检修时发现的导叶下轴套整体损坏现象,分析后认为剪断销频繁剪断的主要原因有以下几方面:1.由于该水电站汛期水中泥沙含量较大、杂物较多,导叶频繁动作时导叶下轴套O 型密封圈损坏,沙子及细小杂物进入到下轴径和轴套之间,对下轴套内的钢背聚甲醛复合材料造成了破坏,在下轴套内形成堆积、粘连,造成导叶下轴套摩擦阻力增大,致使主拐把合螺栓预紧力无法联动导叶动作,操作力直接作用在剪断销上,导致剪断销频繁剪断。
高水头混流式机组蠕动的原因分析与处理
组 的转速 下降慢 ,导致机组 的停机时间被 动延长 , 甚至出现停机流程失败的现象 ,且在机组制动停机
后 不 能撤 下 风 闸 ( 机械 制 动 ) ,一旦 撤 下 风 闸 ,机
组就会缓慢空转起来。这对机组的安全稳定运行造
成 了很 大 的困扰 。
叶片 材料 为 钢 板 S 3 。导 叶为 整 铸结 构 ,材料 15 为 Z 0 C lN 5 ,2 个 导 叶的布置 圆直径 为 G 6 r3 iMo 4
岭村 ,距坝址 1 k 1 m。一级站机组采用转轮型号为 H D 0 C L一 7 L 3 7 — J 10的立轴混流式水轮机 ,由东方 电机厂制造 ,直径为 D = 0 m。转轮为铸焊结 1 0 7 m
构 ,上 冠 、下环 单独 铸造 ,再 和钢 板模压 成 的 叶片 焊 为 一体 。上 冠 、下环 的材料 为 Z C 1NiMo G0 r6 5 ;
32 更换新的橡皮垫 . 在导叶上下端面的抗磨环下面,垫有一层橡皮
垫 ,该垫 的 良好弹 性是保 证导 叶端 面 间隙值 符合规
抗气蚀性能较差 ,其被导叶、水、泥沙联合作用而
产 生 汽蚀和 磨蚀 后损 坏 的速度 非常 陕,在 机 组一个
大修周期不到的情况下便需要对其进行更换。鉴于 此, 选取不锈钢材料 1 r8 iT 制作新的密封环 , C 1N 9 i
第l (1 第2 ) 3 21 期 卷 0年
电 全 术 力安 技
J
高水头混流 式机组蠕动 的原 因分析与处理
郑建锋 ,朱水丰
(. 江华 电乌溪 江水 力发 电厂 ,浙 江 衢 州 3 4 0 ; 1浙 I 2 0 0 2 浙 江浙 能华 光潭 发 电有 限公 司,浙 江 杭 州 3 12 ) . 1 3 2
机组转轮叶片裂纹及掉块情况分析
◎邓竹林机组转轮叶片裂纹及掉块情况分析一、设备概况江垭水电站共装三台单机100MW 的水轮发电机组,生产厂家为东方电机股份有限公司,#1机1999年5月投运,水轮机型号为HLD257-LJ-367.5,共有13块叶片,转轮重量44000kg,标称直径3675mm。
水轮机转轮采用铸焊结构,转轮上冠、下环材料为ZG20SiMn,叶片采用具有良好抗气蚀和焊接性能对的ZGOCr13Ni5Mo 材料,转轮采用整体方案。
最大直径4004mm,高度2371.25mm。
转轮和水轮机主轴采用螺栓连接,转轮的上冠和下环设置热套OCr13Ni5Mo 不锈钢的止漏环。
转轮上冠设置泄水孔,以减少对顶盖的水压力。
转轮泄水锥采用钢板焊接结构,所有流道尺寸满足与模型尺寸几何相似。
主要技术参数:额定出力:102MW;最大水头109.5m;额定流量:141.68m 3/s;最小水头62.1m;额定转速:187.5r/min;额定水头:80m;飞逸转速:375r/min;安装高程:120.69m;额定效率:91.92%;吸出高程-6m。
二、江垭水电站#1机组转轮叶片历次裂纹及掉块情况2000年至2019年以来,江垭水电站#1机组在14次停机检修过程中共发现叶片掉落4块、贯穿性裂纹32条、非贯穿性裂纹20条,其中最大掉块为890㎜×360㎜,最大裂纹长度达600mm,最多一次发现有7块叶片出现裂纹。
每次由于处理叶片裂纹及掉块导致检修工期延长,影响了机组的经济运行时间,增加了检修成本。
同时叶片掉块给机组安全运行带来很大的威胁,可能造成重大安全事故。
三、裂纹及掉块初步原因分析水轮机转轮在运行中,产生裂纹及掉块的主要原因为东电生产的转轮因高效率要求的设计及加工制造工艺的原因使叶片自身强度、刚度不够,因机组长期在振动区运行受较大的水力振动影响导致叶片疲劳损伤。
从#1机的机组在线监测历史数据来看,机组自身振摆数据正常,对转轮产生不良振动无影响;主要存在问题为以下几点:1.铸造水平及焊接工艺较差。
高水头水轮机导叶漏水的处理
1 1 理 论分析 .
当水 轮机 过 流通道 中 出现低 于 当时水 温下 的汽
D D
化 压力 的低 压 区 , 即 < , 中会 产 生 汽泡 。汽 水 泡 随水 流流 到压力 高 于汽化 压力 的位 置 , 泡破 灭 , 汽 产 生很 高的压 力 和射 流 , 冲击水轮 机 的金属 表 面 , 反 复 多次 的打击 , 得 金 属 材 料 疲 劳剥 蚀 。这 种 现 象 使
水 在各种 温 度下 的汽化 压力 值 , 如表 1所示 。
表 1 水 在 各 种 温 度 下 的汽 化 压 力值
由上表 可 以看 出 , 汽化压 力很 低时 , 常温下水 在
叶局部脱 流 、 水流 急剧 拐弯 等原 因 , 在相应 的 部位 都 会 引起 流速过 大 而使压 力 降低 。如果 压 力降低 到该
T NG Ja . i 0 in xn ( a g h u Eetc l q i e t ok , a gh  ̄3 0 C i ) H n z o l r a E u m n rs H a zo 2 0, hn ci p W 1 1 a
A b t a t Du i g t e r c nsr to fditi trwih hg trhe d,c n rs a iai r so t e srb o n sr c : rn h e o tucin o srbuo t ih wae a o ta tc vt t on eo in bewe n ditiutra d r n rwa n ltal onr se un e s a ay il c ta td,m e nwhi h a s fc v tto r so S e po e n t a g a c r i g t h y a l t e c u e o a ia in eo in Wa x lr d a d is ma e c o d n o t e e d r ltd t e r eae h o y,t e t out n wa o n h n is s l i sf u d. Mo e v r,t e us f 0一h p d s a i n g d v ne be rn c e lwa o ro e h e o s a e e lrng i uie a a i g ne k s a s rs a c e e e r h d,a d s me e p re e i ai g wih wae e ka e Wa g t n o x e inc n de ln t trla g s o .
水电站水轮机磨损原因及防护措施
水电站水轮机磨损原因及防护措施摘要:水轮机磨蚀是指水轮机在汽蚀破坏和泥沙磨损的联合作用下的破坏情况,这个问题一直困扰着运行在多泥沙河流上的水电站。
水轮机中的过流部件,像水轮机叶片、转轮本体、导叶、尾水管等,常常会受到水沙的磨蚀而造成过流部件表面的金属流失,让设备在运行中出现振动与噪音,导致设备低下的运行效率、频繁大修、缩短使用寿命,严重影响机组的稳定与安全。
文章关键针对水电站水轮机磨蚀因素和防护措施实施探讨。
关键词:水轮机过流部件;磨蚀;防护方法1、水轮机的关键磨损形式1.1气蚀汽蚀是指水轮机的过流通道中水压太低让水汽化形成汽泡与水压高时,汽泡的凝结破灭经过所引发的一连串物理化学情况对机器表面的破坏。
这种破坏是一种高压细射流冲击、金属氧化与电解,对机器表面相对严重的损坏。
我们常常见到的机器表面针孔形状、麻面与海绵状等都是以为你气蚀所导致的。
气蚀在机器材料表面的破坏没有显著的方向性,我们不可以小看这种破坏,在破坏严重的时候会让水轮机的叶片非常快失效。
1.2泥沙磨损泥沙磨损是指水流中含有的泥沙对水轮机过流部件导致的磨损破坏。
高速含沙水流通过部件表面时,会导致摩擦与切削功能,含沙水流冲击部件表面的瞬间,能形成高温高压让金属表面氧化,温度的急剧变化会引发金属保护膜的破坏而造成部分冲蚀。
在泥沙的重复冲击下,形成交变应力加速保护膜的破坏。
在冲蚀经过中不一样材料的冲蚀规律随冲蚀角的改变而异。
当冲蚀角相对低时,材料的冲蚀率有一峰值,这是由于韧性材料的微切削是冲蚀的关键机理,抗冲蚀功能的重要原因是水轮机叶片的弹性模量;另外流速、沙粒直径与介质流态等也是关键的影响原因。
当中激烈的偏流会引发部分增大流速,导致增加材料的部分损坏,偏流还会引发侧向加速度,让沙粒与材料表面的接触应力增加了,加剧了材料的冲蚀磨损。
1.3冲蚀和气蚀的复合磨损高速水流在含量有泥沙与气泡的状况下对流过的材料形成磨损被称之为冲蚀和气蚀的复合磨损,一般水电行业把其称之为磨蚀。
水轮机的流场及叶轮叶片设计分析
水轮机的流场及叶轮叶片设计分析一、水轮机简介水轮机是一种转换水能为机械能的机器,是水力发电机组的核心,在能源产业中具有重要的地位。
水轮机主要由水轮机本体和水力机械附件两部分组成。
水轮机本体包括转子、导叶、壳体、轴承和机座等部件。
水力机械附件包括调速机构、导流门、水位计和进气管等部件。
根据水轮机工作原理,可将其分为反作用水轮机和作用水轮机两种类型。
反作用水轮机与作用水轮机不同之处在于,反作用水轮机与作用水轮机的工作原理相反。
反作用水轮机是将水方向分流意味着水流必须对冲传递机械能。
作用水轮机是将水沿叶形进口面的轴向流动转换成叶形出口面的径向流动,这样实现水能机械能转换。
二、水轮机流场分析水轮机的流场分析主要包括对水流动的分析和对水轮机叶轮叶片的分析。
1.水流动分析水流动分析是指对水在水轮机中的流动情况进行分析。
水流动分析包括对水流速、流量、受力情况和流线分布等项指标的确定。
流速是指水在水轮机中流动的速度。
流量是指单位时间内通过水轮机的水体积。
受力情况是指水流中的各种作用力,包括离心力、惯性力和粘性力等。
流线是指描述水流动轨迹的曲线。
2.叶轮叶片分析水轮机的叶轮叶片是实现水能机械能转换的重要组件,在水轮机的运转过程中扮演着重要的角色。
叶轮叶片的设计直接影响水轮机的效率、运行稳定性和生产能力,因此,叶轮叶片的设计十分关键。
叶轮叶片设计分析主要涉及叶片的尺寸和几何形状。
叶片的主要几何特征包括转速、半径和叶片的发展角等。
叶片的发展角是指叶片中心线与剖面平面的夹角。
通过合理设计叶片的尺寸和几何形状,可以使水流在叶轮叶片上产生强烈的反作用力,从而实现水能机械能的有效转换。
三、叶轮叶片设计要点分析水轮机叶轮叶片设计的要点包括合理确定叶轮的类型、选择合适的叶片导角和确定叶片的后掠角等。
1.叶轮类型选择叶轮的类型包括直流式叶轮、斜流式叶轮和轴流式叶轮等。
其中,直流式叶轮的叶片发展角固定,水流方向与叶片方向相同,适用于较小的水头和小流量。
水轮机活动导叶卡阻拒动的分析与处理
水轮机活动导叶卡阻拒动的分析与处理摘要:水轮机组是水力发电的核心组件,它的稳定运行决定着整个发电系统的效率。
但是,自然界水流中均有一定的含沙量,泥沙进入水轮机会对其部件造成不同程度的磨损,从而造成水轮机不能平稳运行,影响发电效率。
据数据表明,我国目前已有的大中型水电站中,遭受泥沙磨损破坏的水轮机组占比为40%。
每年因为磨损破坏而停止和检修所造成的电能损失高达2×108kW·h以上。
因此,如何减缓水轮机磨损,提高水电厂的发电效率,已成为同行学者研究的热门问题。
关键词:水轮机;活动导叶;卡阻拒动引言飞逸工况是一种不稳定的过程,会导致机组转速迅速增大。
不同于常规机组,水泵水轮机组转轮的直径比常规的混流式水轮机组更为狭长,更易出现由惯性力作用的不稳定现象,从而引发高振幅的压力脉动,对机组安全造成威胁。
一般而言,解决失控状态的方案是让机组尽快退出飞逸过程,该方法会涉及到运行工况的切换,对水泵水轮机组而言,频繁在飞逸点附近转换工况,更容易进入S特性的不稳定区。
因此,飞逸工况是机组进入S特性的起始点,为了研究S特性,首先必须对飞逸工况有深入的认识。
在流动不稳定性方面的研究表明,水泵水轮机在非设计工况下时,容易进入S区。
李琪飞等通过数值计算分析了不同导叶开度“飞逸工况”下水泵水轮机尾水管与无叶区的内部流场,发现不同开度下S区流动的稳定性有显著的区别;XIALS等采用数值模拟分析飞逸动态特性,发现飞逸工况下S区形成环状的飞逸轨迹,该轨迹反映飞逸工况运行的不稳定性。
1.概述某水电厂共装设3台43MW混流式水轮发电机机组,水轮机型号为HLD307C—LJ—205,机组额定流量26.4m3/s,额定水头185m,3台机组调速器型号均为MGC4004PS—D80/40。
水轮机活动导叶上轴套为尼龙1010材质,中轴套及下轴套均为聚甲醛钢背复合轴套。
2013年,水电厂1~3号机组全部开展A级检修。
在稳定运行半年后,3台机组均在不同负荷区间内(28~43MW)出现了负荷调整不流畅、调速器有功调整功能退出、调速器“导叶侧大故障”报警等现象。
水轮发电机组导叶故障原因分析及改善措施
水轮发电机组导叶故障原因分析及改善措施某地近年来开始对一批投运了近30年的中小型水电站进行增效扩容改造。
某些电站因机型、流道限制及资金等原因而改造不够彻底,导致这些电站在改造后的初期投运期间总是有故障发生。
水轮机导叶开度的大小控制着水轮机的过流量多少,即控制着发电机负荷的大小,所以导叶是否能正常工作,具有重要的作用。
立式机组的导叶一般由上轴套、中轴套、下轴套和导叶本体构成,导叶的叶型也会直接影响水流的变化,进而引起流态不稳、负荷波动等现象,导叶轴套之间的间隙也会对机组负荷的控制造成影响。
一、导叶轴套以及导叶抱死现象1.1 故障发生情况分析水轮机导叶轴套是最容易引发导叶抱死故障的部件,产生故障有很多原因,譬如选材、结构、制造工艺、安装质量等等;另外还包括不同型线的导叶由于代换后一起工作时,都有可能发生导叶抱死的情况。
为此,具体对某座水电站的水轮机导叶所发生的故障进行分析,并提出具体的改善措施。
某水电站增效扩容改造后装机为4×1500kW,改造过程中导叶轴套更换新品,但是导叶仅做修复处理,致使试运行期间水轮机导叶多次发生卡滞现在,该导叶的结构是上、中、下轴套构成,轴套材料为MC尼龙浇注,导叶轴直径Φ135mm,与轴套之间的安装间隙为0.15mm左右。
在试运行24小时后,在负荷1000kW至1200kW区间运行时,导叶剪断销报警装置发出信号,发生导叶剪断销被剪断事故。
停机后进行检查,初步判定发生导叶抱死故障。
拆解故障导叶后测量,发现下轴套内径缩小了0.4毫米,导叶轴与轴套原本的间隙配合变为过盈配合,进而发生导叶抱死故障。
对正常导叶轴套测量对比后可排除吸水膨胀的原因,最后确定是由于轴套外径有一定的过盈量,制造安装时未充分考虑轴套压入轴套座过盈所引起的内径收缩,而内径的收缩量与外径的过盈量成正比。
通过查阅MC尼龙轴套的设计资料,收缩量与测量数据基本吻合。
1.2 改善措施通过两个方法可以解决导叶抱死故障。
影响水轮机导叶端面和立面间隙的因素及对策
影响水轮机导叶端面和立面间隙的因素及对策《东方电机))2009年第3期19影响水轮机导叶端面和立面间隙的因素及对策罗兰王地召摘要本文分析了影响水轮机圆柱式导水机构装配中导叶端面间隙和立面间隙的因素,并阐述了在设计和制造方面应采取的对策.关键词水轮机导水机构导叶装配1引言水轮机导水机构部分中,大型零部件多,装配工作量大,需要在装配时完成的检查项目多,其中导叶端面间隙和立面间隙是导水机构厂内装配的重要检查项目.我公司生产的水轮机导水机构主要有圆柱式(又称径向式)导水机构和圆锥式导水机构两种,这两种导水机构装配工艺差别较大,装配时影响导叶间隙的因素也不尽相同,本文仅分析圆柱式导水机构厂内装配时影响导叶端面及立面间隙的因素,并论述在设计和制造方面所采取的对策.2导叶端面间隙导叶瓣体端面与顶盖,底环过流面间的间隙简称导叶端面间隙.在导水机构中既要使导叶转动灵活,又要减少导水机构关闭时的水流损失,所以应使导叶端面间隙尽量小,必须满足设计允许的间隙值.特别是高水头机组,如果导叶端面间隙较大,可能造成导水机构关闭后无法停机的后果,因此更需要严格控制高水头水轮机导叶端面间隙.2.1影响导叶端面间隙的主要因素来稿时间:2009年4月从导水机构装配尺寸链(见图1),+=一A:一A一A中容易看出,导致导叶端面间隙(+:)超差的主要原因有四个方面,即与座环配合的顶盖,底环定位面间的距离(A),底环定位平面至过流平面的高度尺寸(A),顶盖过流平面至定位平面的高度尺寸(A,),导叶瓣体高度尺寸(A).图1导水机构装配尺寸链另外还有一些因素也会造成导水机构装配后导叶端面间隙超差或不均匀,如导叶在旋转加工时因导叶瓣体偏重较大,使《东方电机)2009年第3期导叶两端面加工后与其轴线存在不垂直度偏差;顶盖与底环的导叶轴孔不同心,导叶轴颈与轴套间隙值偏大,装配后使导叶轴线偏斜;由于机床的精度误差以及加工时刀具磨损,加工时顶盖,底环的过流面及其与座环的配合面存在一定锥度,波浪度和不平行度误差;对于大型轴流式机组,通常采用支柱式座环结构,由于座环上环及底环刚性较差,易变形,所以座环上环及底环过流面在装配找水平时也存在一定误差. 除上述加工及装配原因会造成导叶端面间隙超差或不均匀外,顶盖,底环及导叶等在加工和装配过程中的测量误差也会造成导叶端面间隙偏差.2.2保证导叶端面间隙的措施造成导叶端面间隙偏差的因素较多,有些因素是可以避免的,有些因素则难以避免.为了尽量减小导叶端面间隙误差,减少导水机构关闭时的漏水损失,结构设计时应考虑零件加工,测量,装配等方面的误差,合理地确定端面间隙值.在加工方面,首先要保证座环,顶盖,底环,导叶等单个零件的加工精度.提高顶盖,底环轴孔加工精度的方法较多,如采用分度镗模加工顶盖及底环轴孔(见图2),同镗顶盖和底环轴孔,用数控机床数控编程单件加工顶盖及底环轴孔等新工艺,所加工出的顶盖,底环导叶轴孔不同心度误差很小.只要根据顶盖,底环尺寸大小以及精度要求制定合理的加工工艺,选择适当的加工设备,就能满足导水机构装配时的导叶端面间隙要求.由于机床精度误差和加工时刀具磨损对顶盖,底环过流面及与座环配合面造成的锥度,波浪度等误差,加工时可以通过在立车刀架上装磨头用磨削的方法予以消除.l1.I:8}r////j/'A【图2分度镗模加工轴孔导叶结构特殊,加工难度大,对于高水头机组的导叶来说,由于其瓣体高度尺寸小,轴颈尺寸大,在普通卧车上采用工件旋转的方法就能保证导叶加工精度(见图3);对于水头较低的中小型机组,采用工件旋转的卧式加工法,在导叶瓣体上加配重后,导叶的同轴度,垂直度也能满足要求,而轴颈的椭圆度可以用反向切削,手提式砂带机砂磨等方法予以消除;对于大型低水头机组的导叶,导叶刚性较差,采用工件旋转的卧式加工方法较难保证轴颈的圆度,而采用旋风切削方式(见图4)虽能使轴颈圆度满足要求,但由于导叶轴颈与瓣体端面需分两次在不同的机床上进行精加工,存在找正误差,因此会造成导叶轴颈与瓣体端面的垂直度误差.在现有设备条件下,同时满足这两方面的要求比较困难.鉴于低水头机组导叶瓣体长度尺寸大,中下轴颈间距大,可以从结构上采取措施,降低这类导叶的加工难度.《东方电机}2009年第3期21图3导叶在卧车上加工图4导叶在旋风铣上加工导水机构装配时应尽量减少各种装配误差.装配前,需对顶盖,底环和导叶等主要部件的加工检查记录数据进行分析,装配时可根据具体情况进行修配和调整.例如,装配时如果出现导叶端面间隙普遍超差,应车修顶盖或底环相应的配合面,以调整顶盖,底环间的距离;如果导叶端面都普遍倾斜,并且方向一致,就应调整顶盖或底环的相对位置,使二者轴孔同心;如个别导叶端面间隙超差,则应钳工修磨这些导叶体端面.根据水轮机在电站的安装进度要求,座环一般需要提前发往电站,导水机构厂内装配只能使用工具座环.而由于工具座环与产品座环不可能完全一致,且产品座环在电站安装后浇筑混凝土时,一般采取保压浇筑的方式,座环上与顶盖,底环配合的平面也会产生不同程度的变形,即使导水机构在厂内装配时端面间隙符合要求, 在电站安装后也可能存在一些误差.因此,电站在导水机构安装前,需要对座环主要配合面进行检查,如果这些配合面发生变形,就要根据座环配合面的变形情况进行处理.对于大型电站的水轮机,由于机组尺寸大,座环配合面变形较大,座环在电站安装后,需要采用专用设备现场加工座环的主要配合面;对于中小型水轮机,座环安装后其配合面变形不大,采用局部修磨或加垫的方法即可解决座环配合面变形的问题;对于端面间隙要求很小的高水头水轮机,可先在导叶端面留少许余量,导水机构厂内装配时端面间隙不作考核,装配完成后先将顶盖,底环运往电站,在电站将顶盖,底环装配到座环上,现场实测顶盖,底环过流面间的间隙,再根据实测数据在厂内配车导叶.这种工艺方法能很好地保证导叶端面间隙,但会给电站增加一次吊装顶盖,底环的工作量.3导叶立面间隙导水机构关闭时,相邻导叶之间的间隙简称立面间隙(见图5).导水机构关闭时,相邻导叶之间应密封严密,立面间隙值一般为零,导叶体长度方向允许范围内的局部间隙值应不超过设计规定值.如果立面间隙较大,不但会增加机组停机时的漏水损失,而且会加剧间隙的空化现象. 3.1影响导叶立面间隙的主要因素导叶转动必须灵活,因此导叶轴颈与轴套之间就需要采用间隙配合,特别是前期设计的机组采用尼龙轴套,这种间隙值较大,容易使导叶偏斜.顶盖,底环加工和装配所产生的轴孔不同心度误差,可能造成导叶装配后发生偏斜;导叶进出水边密22《东方电机))2009年第3期图5导叶布置图封面在加工时与导叶轴线的不平行误差, 也会造成导叶立面间隙超差.另外,由于导叶与导叶臂销孔加工误差,连接板销孔加工误差等累积在一起,可能造成个别导叶不能关闭(立面间隙很大).如果导叶处于关闭状态,连接板就无法连接.3.2保证导叶立面间隙的措施在结构设计方面,为保证导水机构在关闭位置时相邻导叶贴合严密,导叶立面间隙应尽可能小.对于中高水头的机组,通常采用金属接触密封结构;对于水头低于40m的水轮机,在相邻导叶之间可设计橡皮条密封,橡皮条嵌人导叶头部的鸽尾槽内,这样导叶关闭时就与相邻导叶的尾部形成密封,从而改善导水机构关闭时的密封性能.现在,水轮机结构设计时已很少采用尼龙轴套,大多采用聚四氟乙烯作为轴套里衬或采用DEV A轴套.这类轴套与导叶轴颈之间的间隙小,不会因为导叶轴颈与轴套间隙较大而引起导叶偏斜. 对于导叶头尾部密封面的加工,传统工艺是通过划线在大型龙门刨床上加工. 但在龙门刨床上加工导叶进出水边时,是以导叶两端轴颈为基准将其安装在两个V 形铁上.由于每个导叶轴颈尺寸不可能完全相同,且两个V形铁的高度也有差异,所以容易造成导叶轴线与机床走刀方向偏斜,加之龙门刨床的工作台与其导轨也存在不平行度误差,从而加工出偏斜的进出水边.随着公司设备条件的改善,目前生产的大部分导叶头尾部密封面已不再使用龙门刨床加工,而是采用数控龙门铣床加工,其加工质量得到很大提高.用专用工具同钻铰导叶与导叶臂销孔时,需仔细调整和检查二者之间的夹角(见图6),以保证导叶臂与导叶销孔加工图6导叶,导叶臂同铰销.~L_-T-具叶臂精度.中小型水轮机导叶臂与导叶之间的销孔可安排在导水机构装配时完成,即在导水机构装配时研磨好立面间隙后,将导叶捆紧,再用可移式钻床或专用设备钻铰销孔.对于导叶控制机构采用叉头,连杆结构的机组,装配时必须将连杆长度调整至设计要求;对于导叶控制机构采用连板结构的机组,加工连板销孔时应控制加工精度,设备条件具备时,最好采用数控设备加工.连接板与控制环间采用偏心销结构,可解决因连接板销孔误差和导叶臂与导叶销孑L加工误差累积所造成的连接板无法连接的问题,但《东方电机)2009年第3期23装配时不能将偏心销调至最大偏心量,否则电站安装时没有调节余地.顶盖,底环轴孔加工技术已经较为成熟,只要合理制定加工工艺方案,严格控制关键工序的质量,就能满足顶盖,底环导叶轴孔同心度要求.除了提高各主要零部件的加工精度外,导水机构装配时还应进行必要的调整和修磨,最终使导叶立面间隙符合要求.如在全部导叶装入前,应先检查顶盖,底环同心度及顶盖,底环导叶轴孔的同心度;如果采用尼龙轴套,则可修刮轴套,使轴颈四周间隙均匀.主要零部件的结构更趋合理,制造质量也有极大提高,因此各电站除首台机导水机构需要在厂内预装外,其余各台机导水机构已不需在厂内进行预装检查.通过上述分析,我们可以清楚知道影响导水机构装配时导叶端面间隙和立面间隙的原因,在以后设计制造导水机构各零部件时,只要在结构设计及制造工艺方面采取可靠措施,应用新工艺,新技术,降低制造成本,提高各零部件制造质量,就可以很大程度地减少装配过程中的返修及配磨工作量,缩短厂内装配时间.参考文献4结语1程良骏.水轮机.机械工业出版社,1981随着水轮机技术的进步和国际间合作2陈邦怀?水轮机制造工艺学?东电电大教材?的越来越广泛,水轮机设计制造中采用了983许多新结构,新材料,新工艺,导水机构中信,电?香港拟建全球最大海上风力发电厂香港即将在近海区域修建一座全球最大型的海上风力发电厂,该电厂占用海域16km,最高发电可达200MW,可为8万户家庭提供电力.目前全球最大的海上风力发电厂位于英国,年发电量为180MW.预计新风力发电厂的年发电量为201MW,将是全球供电量最大的风力发电厂,届时风电会通过一条25km长的海底电缆,连接入香港电网,预计可为8万户家庭提供足够电力.香港中电将展开为期一个月的公众咨询,如果一切顺利,海上风力发电厂可于2014年落成.。
水轮发电机结构及工作原理介绍_图文
– 中、小容量高转速水轮发电机的转子,常采用 实心磁极结构,整体锻造或铸造而成。转速大 于或等于750r/min的小型水轮发电机,常采用 磁极铁芯连同转子的磁轭与主轴整体锻造加工 。
– 磁极固定方式通常采用螺钉、T尾和鸽尾结构。
• 磁轭与转子支架
– 磁轭的作用是构成磁路并固定磁极。 – 转子支架的作用是固定磁轭。 – 对于定子铁芯外径小于325cm的中小容量的
• 中小型水轮发电机轴承的油循环冷却方式一般为内 循环。
• 水轮发电机制动方式 机械制动、电气制动、混合制动
• 水轮发电机制动系统的组成 制动装置(俗称 风闸)、控制原件、管路系统。
• 机械制动的作用 为避免机组停机减速过程后期时间较长,引起推力瓦的磨损。 一般当机组转速降低到额定转速25%~35%,自动投入制动器, 加闸停机。
– 按布置方式分:可分为卧式和立式两种。
• 卧式水轮发电机适合中小型、贯流及冲击式水轮机。 • 一般低、中速的大、中型机组多采用立式发电机。
– 按推力轴承位置分:立式发电机又分为悬式和伞 式两种。
• 推力轴承位于转子上方的发电机称为悬式发电机,它适 用于转速在100r/min以上。
• 推力轴承位于转子下方的发电机称为伞式发电机,无上 导的称为全伞式,有上导的称为半伞式,它适用于转速 在150r/min以下。
起动试运行的内容和程序 :
1. 机组起动试运行的工作范围很广,要进行从水工建筑物到 机电设备的全面检查。一般说来包括试验检查和试运行两 大部分,而且以试验检查为主。
2. 起动试运行程序: (1)水轮发电机组试运行前的检查
2. 通过检杳发现尚未完善的工作及工程或设备所存在的缺陷, 及时处理以保证电站能顺利地投产。
水轮机导叶卡环、端面间隙调整研究
水轮机导叶卡环、端面间隙调整研究发表时间:2020-12-03T14:58:51.380Z 来源:《中国电业》2020年20期作者:龙明忠[导读] 绿水河电厂水轮机改造完成后,机组进入商业运行。
一年后,发现水轮机导叶有卡塞现象,机组加减负荷和停机不龙明忠华电云南发电有限公司绿水河发电厂云南个旧 661600【摘要】绿水河电厂水轮机改造完成后,机组进入商业运行。
一年后,发现水轮机导叶有卡塞现象,机组加减负荷和停机不能正常进行,存在运行缺陷,严重影响企业经济效益。
为解决此问题,技术人员进行了深入的调查研究和现场试验,2020年利用机组大修时机,对水轮机导叶卡环、端面间隙进行调整处理,最终卡塞问题得到圆满解决,水轮机组开停自如,大大提高运行效率,并将处理方法应用于另外2台水轮机组,都取得满意的效果。
【关键词】导叶卡环、间隙、调整一、概述绿水河电厂是一个运行四十多年的老厂。
绿水河二级电站装机容量为57.5MW(1×12.5MW+3×15MW),设计年发电量3.3亿kW?h。
电站1958年5月开工,第一台机组于1972年10月17日并网发电,#2~#4机组于1973年到1974年陆续投产,水轮机型号为HL006-LJ-140,均为重庆水轮机厂制造,设计水头305m,最高水头315m,最低水头295m,额定流量6m3/s,额定转速750r/min,飞逸转速1300r/min,额定出力15.63MW,转轮为不锈钢铸焊结构。
投产以来,由于绿水河发电用水泥沙含量比较大,机组水头高、转速高,为低比转速水轮机,因此转轮磨蚀、空蚀情况较为严重,因高水头及水质的因素,除水轮机转轮外,蜗壳、固定导叶、座环、尾水管等过流部件也存在不同程度的空蚀,大部分蜗壳板材厚度已减薄40%以上,基本上一年一大修,增加了企业的运营成本和检修的工作量,缩短了设备的利用小时,同时也给电厂的安全运行埋下重大隐患。
鉴于这些原因,针对我厂水轮机存在的具体情况,绿水河二级站#2~#4机组过流部件全部更换为沈阳格泰水电设备有限公司的转轮,水轮机转轮型号为:HLGT106-LJ-144。
第三章 水轮机的工作原理
HL220-L J-140 - - XL220-LH-520 - - ZZ560-LH-250 - - GD103-WP-275 - - XJ02— 60/1× XJ02—W—60/1×14 CJ22— 125/1× CJ22—W—125/1×12.5
第三章
第一节 第二节
水轮机的工作原理
水轮机的基本方程 水轮机的能量损失和效率
弯曲型尾水管
①尾水管进口直径D3 ②圆锥角θ ③尾水管管长L ④尾水管出口直径D5 ⑤尾水室的尺寸
1、圆锥段 弯管段(肘管) 2、弯管段(肘管) 3、水平扩散段
6、水轮机引水室有哪几种类型?
为适应不同条件,水轮机的引水室有开敞式与封闭式两大类。 (1)开敞式(明槽式) (2)封闭式 ①压力槽式和罐式 ②蜗壳式
作用:将射流动能转变为旋转机械能 作用:将射流动能转变为旋转机械能。 动能转变为旋转机械能。
折 流 板
当机组突然丢弃全部负荷时,折流板先转动, 当机组突然丢弃全部负荷时,折流板先转动,在 1~2s内使射流部分全部偏向,不冲击转轮,此时针阀 内使射流部分全部偏向, 内使射流部分全部偏向 不冲击转轮, 可在5~10s或更长时间内缓慢关闭,减小水锤压力。 或更长时间内缓慢关闭, 可在 或更长时间内缓慢关闭 减小水锤压力。
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中高水头电站水轮机活动导叶表面破坏机理分析唐宏芬(龙滩水电开发有限公司,广西 南宁 530028)摘 要:以某电站水轮机活动导叶表面破坏情况为例,从空蚀产生的原因以及空化加剧泥沙磨损作用的微观机理两个方面,深入分析水轮机活动导叶表面破坏机理,以及轴根下方鼓包处破坏较为严重的原因,并对其影响因素进行分析,进而提出若干有效减少破坏的措施及相关运行建议。
关键词:活动导叶;空蚀;磨蚀;水轮机中图分类号:T K730.7 文献标识码:B 文章编号:1001-408X (2010)01-0082-041 概述 活动导叶是导水机构的主体,是水力发电机组负荷调节的重要工作部件,通过改变导叶开度以改变流量,同时也起着封水的作用。
另外,活动导叶对于形成转轮能量转换所需的进口动力学型态即速度三角形也起着极为重要的作用。
随着水力机械设计和制造水平的不断提高,混流式水轮机效率和稳定性不断提高,其适用的水头范围也有所拓展。
与此同时,水轮机活动导叶的设计也不断优化,导叶翼型更为精准,厚度也有所减薄。
为满足导叶水力矩要求,一些较高水头的水轮机导叶轴径明显大于其翼型厚度(如图1所示),而为了避免导叶轴根部的应力集中,常常采用导叶轴根部到叶片面光滑过渡的形式,于是,在活动导叶轴根下部形成鼓包。
从许多中高水头电站的运行情况来看,水轮机活动导叶表面破坏是较普遍存在的问题,一些电站运行两个汛期后导叶的高度可减少5~10mm ,造成导叶关闭后漏水严重,甚至危及电站安全运行。
活动导叶表面破坏的部位主要分布在活动导叶的上下端面、叶片和轴根部,导叶叶片表面的磨损主要发生在负压面,整个叶面出现大面积的鱼鳞状,靠出水边处常演化成较深的沟条状,靠近下部出水边处可发生磨缺。
而对于轴根下方有明显鼓包的水轮机活动导叶,鼓包处的破坏最为严重(见图2),常被冲刷出很深的凹坑或沟槽,最深可达15~20mm 。
在此,以某电站水轮机活动导叶表面破坏情况为例,深入分析水轮机活动导叶表面破坏机理,以及轴根下方鼓包破坏严重的原因,并进一步对其影响因素进行分析,进而提出若干有效减少破坏的措施及相关运行建议。
图1 轴径大于翼型厚度的活动导叶简图图2 活动导叶表面及轴根下方鼓包处破坏情况图 收稿日期:2009-11-09;修回日期:2009-11-27作者简介:唐宏芬(1977-),女,湖南永州人,工程师,工学博士,主要从事流体机械及动力工程研究,E -mail :donnathf @ 。
28第29卷第1期2010年2月 红水河HongShui River Vol 129,No 11Feb 120102 活动导叶表面破坏现象描述 某电站机组启动调试期间,72h 试运行前排水进行各部检查,即发现水轮机活动导叶表面有麻点状破坏痕迹,破坏的部位主要在各片导叶负压面轴根下方的鼓包附近,破坏形式类似于被水中的硬物撞击损伤,形成密布于被破坏部位表面的直径2~3mm ,深度0.2~0.3mm 的凹坑,并伴有明显的锈斑(见图3)。
当时机组运行水头比最小水头高6m ,但上游库水位低于死水位约10m ,机组运转时间约为100h。
图3 活动导叶表面及轴根鼓包处破坏情况图 该电站河流泥沙以悬移质为主,多年平均含砂量为1.05kg/m 3,坝址所在地岩层主要为三迭系砂岩、泥板岩。
活动导叶的材料为ZG 0Cr13Ni4Mo ,由于水头较高,水轮机活动导叶轴径明显大于导叶翼型厚度,在导叶轴根下方采用R 1~R 65光滑圆弧过渡,形成了较为明显的鼓包。
由于机组运行时间很短,破坏处形成的凹坑外观也与常见的空化破坏有所不同,厂家人员指出:活动导叶表面破坏可能是由于机组安装过程中遗留在引水钢管及蜗壳内的硬物在水流作用下撞击导叶表面所致。
但此说法无法解释各片导叶相同部位的表面均出现类似破坏痕迹的原因,以及破坏部位为何在导叶上部靠近轴根下方鼓包处的问题。
基于水轮机空化的相关理论,以及关于水轮机泥沙磨损的一些研究成果,我们认为该活动导叶表面破坏现象为空蚀和泥沙磨损相互作用的结果。
下面分别就空蚀发生的原因以及空化和泥沙磨损相互作用机理进行具体分析。
3 活动导叶表面发生空蚀的原因分析 在流动的液体中,当局部区域的压力因某种原因而突然下降至与该区域液体温度相应的气化压力以下时,部分液体气化,溶于液体中的气体逸出,形成液流中的空泡,这一过程称为空化。
空泡随液流进入压力较高的区域时,失去存在的条件而突然溃灭,原空泡周围的液体运动使局部区域的压力骤增。
在空泡溃灭时,会产生极高的压力,并伴随有高温、射流、放电和化学反应产生,如果液流中不断形成、长大的空泡在固体壁面附近频频溃灭,壁面就会遭受巨大压力的反复冲击,从而使固体边壁受到剥蚀破坏,这种现象称为“空蚀”。
图4 固定导叶与活动导叶对称中面压力分布图图5 活动导叶负压面压力分布图 对于混流式水轮机而言,空蚀往往发生在低压区附近的壁面,而发生表面破坏的活动导叶负压面,正是压力较低区域。
图4、图5给出了活动导叶对称中面及其负压面压力分布情况。
从图中可以看38唐宏芬:中高水头电站水轮机活动导叶表面破坏机理分析出,在活动导叶负压面的中部,存在一个基本平行于导叶立面的低压区,该区域流线较密,流速较高(如图6所示)。
图6 活动导叶附近流线分布示意图 对于轴根下方带鼓包的导叶,由于鼓包的存在,流道相对变窄,其附近流线分布受到影响,速度梯度增大,流线更加密集。
由流动的连续性条件和伯努力方程可知,该区域流速相对较高而压力更低。
也就是说,在活动导叶负压面轴根下方鼓包附近将出现一个压力更低的局部低压区。
以上述电站为例,其水轮机活动导叶轴根下方鼓包最大厚度约38mm ,高度约400mm ,受其影响,流道截面积减小约0.7%,即流道内平均流速增大约0.7%,鼓包附近区域流速将明显增大。
相应地,鼓包附近的压降随流速的增大而增大。
该机组调试期间,机组长时间运行于低水头、大流量工况,故流道内流速较高,导叶负压面轴根下方鼓包附近的压降更显著。
活动导叶负压面轴根部鼓包附近局部低压区的存在,使得液体中空泡在该区域固体壁面附近溃灭,是该部位发生空蚀的主要原因。
与此同时,该电站机组启动调试期间机组运行水头虽然满足要求,但上游库水位明显低于死水位,进水口未完全淹没,导致液体中含气量大幅增加,液体中形成空泡的数量也大为增加,这是加剧该区域空蚀破坏的重要因素。
4 空化加剧泥沙磨损作用的微观机理 当含沙水流中同时发生空化时,将极大地强化泥沙磨损,转化成磨蚀。
对于空化加剧泥沙磨损作用的机理,目前还有许多研究工作待开展。
在此,引用英国华威大学李胜才教授提出的一种微观模型(见图7),对空化和泥沙磨损的相互作用机理进行阐述,并对水轮机活动导叶表面破坏的加剧因素进行更为深入的分析。
图7 基于微射流———颗粒相互作用的泥沙加剧磨损微观模型图 对于流体中的泥沙颗粒,如果没有空化发生,则其速度大致等于流体的流速,并以基本平行于壁面的速度迁移,这时泥沙颗粒最多以几十米每秒的速度划过壁面,不会造成明显的破坏。
当避面附近区域发生空化,空泡溃灭的微射流中挟带着不规则形状的泥沙颗粒时,情况会有很大不同。
我们知道,空泡溃灭的微射流是以很高速度射向壁面的,具有非常高的加速度,在它的作用下,泥沙颗粒的运动速度在极短的时间可被加速至几百米每秒,其方向变为与垂直壁面的方向呈一个很小的夹角。
此外,n 方向的惯性力分量将使得泥沙颗粒被裹挟到微射流的中部(如图7(b )所示)。
在被微射流加速时,泥沙颗粒受到一个很强的沿微射流速度方向的拖曳力,同时会受到一个拖曳48红水河2010年第1期力矩的作用(如图7(c)所示)。
如果没有这个拖曳力矩的作用,在重力的作用下,颗粒的尖端趋向于朝向上方,而在这个强大的拖曳力矩的作用下,泥沙颗粒的最尖端总是被推向前的。
在这样的动力机制作用下,泥沙颗粒不仅具有很高的冲向壁面的速度,而且其尖端总是向着壁面的。
于是,泥沙颗粒在空化的作用下,破坏力大大增强,成为一粒粒微小的“子弹”。
随着空泡在壁面附近溃灭,这些“子弹”不断撞击壁面,造成壁面材料的疲劳破坏。
5 结论及建议 由上述分析可知,水轮机活动导叶在很短时间内即发生明显的表面破坏,是空化加剧泥沙磨损作用的结果。
该电站水流中以悬移质为主的微小的砂粒、泥板粒,乃至木屑等,在高速空化射流的作用下,在水轮机活动导叶表面留下类似硬物撞击的损伤。
以下几方面因素的共同作用,导致活动导叶负压面在很短时间内发生明显的表面破坏,且导叶轴根下方鼓包附近破坏较为严重。
(1)活动导叶负压面的中部压力较低,而轴根下方鼓包的存在导致该区域成为压力更低的低压区,形成空化发生的条件。
(2)机组在低水头条件下,特别是上游水位低于死水位的情况下运行,水流中含气量悬移质泥沙颗粒含量增加。
(3)在空化微射流的作用下,泥沙颗粒获得很高的冲向壁面的速度,同时其尖端始终向着壁面,形成极强的破坏力。
(4)空化与泥沙磨蚀相互作用的程度和结果与很多因素有关,如泥沙颗粒粒径、硬度、比重、形状,部件型线、材料性能,液体性能参数等。
可根据具体情况采取一些措施减少其对过流部件的破坏,主要有:①改用硬度更高的材料,提高过流部件的表面光洁度;②尽量减少机组在低水头、大流量工况运行时间,尤其要避免机组在电站上游水位低于死水位的情况下运行;③适当增加导叶数量,进行导叶水力矩校核计算,尽量缩小导叶轴径,减小过渡圆半径,进而减小轴根部鼓包的尺寸。
在进行此项工作时,应对导叶表面附近压力分布情况进行分析,避免在导叶端面附近产生局部低压区,造成破坏区域向导叶端面集中的情况;④采用两侧带裙边的导叶,或对导叶等过流部件的型线进行优化,改善过流部件表面附近的压力分布。
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