进口环氧树脂灌封料工艺流动性改进研究
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15—12 5 粘 度 为 1 0 8 9 ,2 00 0—1 0 60 0mP -;81的 as 7
大 , 出速率变小 , 挤 流动性 变差,因此该批灌封料粘 度大是 导致工艺 流动性差 的主要原因 。 响粘度的 影 因素主要有温度 、 填料 、 稀释剂等。
表 1 基料 粘度 对挤出速率的影响
3.. 8 1活 性 稀 释 剂 31 7
3. 2
填 料
现场 中使用 的 s 很 松散 ,经查 实为 国产 4带
S 2 而工 艺文件中要 求为进 口 s 。s 的增稠作 i , 0
用 明显 , 同品种 的 s 对基 料性 能 的影 响不 同 , 不 i 如 s 对 17 0 胶性 能的影 响见 表 3。从表 3可以看
主要基料 为二缩亚麻 油酸 二缩 水甘 油醚 , 环氧 当量
为 30—40,2 粘 度 为 40—90mP ・。 9 7 5 0 0 as
2 实验部 分
2. 进 口 三 组分 环 氧 树 脂 灌 封 料 配 制 殛 硬 度 测 试 1
3. 温 度 1
按配 比称取 8 8 7 、1 、s 等组分 配制 灌 2 、81 4 0 封料 , 搅匀后在 真空度 67×1 ~1 3 o P 下抽 0 l3 a 2 x 气除去气泡 , 灌封在产品 中, 行有硬度工 序试样 , 随 固化条件 为室 温/ 2 h再 6 4 0±5 / , 照 A T 2 h按 4 SM
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・
4 ・ 8
裹 2 温 度对 粘 度 的 彤 响
航 空兵器
mP 5 囊・
2 0 年第 2期 O2
非话性稀 释剂不参 与 固化 反应 ,主要 作用 是增 加胶粘体 系的流 动性 , 长使用期 ,固化后有小 分 延 子残留物 ,降低粘接 性能 。 活性 稀释 剂是含有单 环 氧基 的化 合物 ( 5 1 ,或低粘 度 的环 氧 树脂 ( 如 0) 如 8 1, 7 ) 能同环氧 固化荆 发生 反应 , 为胶粘 剂交 联 成 结构 的组成部 分。单环 氧基化合 物的稀 释效果 比低 粘 度环 氧树脂 的好。
行 了研 究 , 论 了 温度 、填 科 及 活 性 稀 释 剂对 其 粘 度 的影 响 ,通 过 试 验 选 用适 量 国产 51 讨 0
稀释 剂,改善了工艺流动性,顺利 完成了产品的交付任 务。 关键词: 氧树脂 灌封料 环 流动性 粘度 活性稀释剂
1 引
言
D 24 标 准测试邵氏 D硬 度, 20 指标 要求大于或等于
8 . 0S D。
某产品中整流头罩 19 年 以前用进 口 组分环 93 三
2. 环 氧 当 量 测 定 2
氧树 脂灌封料进行灌封 , 9 3 以后用 国产化材料 , 1 年 9 都没有 出现问题。到 1 7 9 8 用 国产化 材料 后 9 、19 年 9 经高 低 温试 验 贮存 一 段 时 间 或交 付 后 出 现裂 纹 , 20 年年初决定改用进 口料 , 资部 门紧急采购 的 00 物 进口料 , 理化 入检环 氧当量和胺 值合格 ,在现场 使 用 中工艺流动性差, 粘度大 , 无法灌封。因产 品急 于 交付 , 重新购料周期长 , 浪费大 , 故对现, 加人适量 国产 5 1 0 稀释 剂, 粘度进行 调整 , 对 改善 工艺流动性 , 使其利 于灌封 ,从而顺利 完成 了 当年多发产 品的交付任务 。 进 口三组分环氧树脂灌封料 是 由环 氧树 脂 88 2、 8 1 胺类 固化剂 10和 s 填料 按 比例 配制而成 。 7、 4
收稿 日期 : 0 1 9 7 20 —0 —1
温度 对基料 粘度 的影 响见表 2 。随着温 度的升 高, 粘度降低。从表 2 以看 出温度 从 1 C 可 9。 升高到 2 , 2 5 88的粘 度降低 很多 , 因此可通过升 高温度降 低粘度 , 如在 5 烘箱 中烘热后或在 热水浴中配料 0 灌封 , 可降低粘度 , 改善流动性 , 但工艺较繁琐 , 不 适用于现场大批量作业 。
灌封 料组分之 一 8 1 7 为低粘 度环 氧树 脂 , 有活 性稀释荆 的作用 。 改变 888 1 可 2 1 的配 比,增大 81 7 7 的 比例 , 降低胶粘体 系的粘度 。 选用极端值 8 11 1 7 1 0 4 S =1 / /( 量 比) i 0 3 6重 00 进行 试验 , 度有 所 改善 , 粘 但效果不理 想。 3 3 2 0 活性稀释剂 . . 5 1 51 0 为单环 氧基化 合物 ,化学 名称 为环 氧丙烷
2 4 粘 度测试 . 环氧树 脂 8 8 8 1 2 、 7 及胺类 固化剂 1 ( 4 动力 ) 0 粘 度的测试采用旋转 粘度计 进行 测试。
3 结果与讨论
现场中灌 封料 流动 性 差,主 要原 因是 粘度 大。 粘度与挤出速 率 的关 系见表 1 。随着基料 粘 度的增
醚, 类同国产 E一5 及 68环氧树 脂 ,环氧 当量 为 1 1
由资料得知… : 8的主要基料为双酚 A二缩 水甘油 8 2
环 氧树 脂 88 8 1 5 1 2 、 7 及 0 稀释剂环 氧当量 的测
定按 照 P —C A一 5 s C 1 进行
2. 胺值 的 测 定 3
胺类 固化剂 1 4 0胺值 的测定 按照 P —C A一1 S C 6
进行 。
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2 0 年第 2期 02
・技术笔记 ・
4 ・ 7
进 口环 氧 树 脂 灌 封 料 工 艺 流 动 性 改进 研 究
苗蓉丽 殷胜昔 朱 锋 李新云
( 中国空空导弹研 究院
洛用, 7 09 4 10 )
摘
要: 对慕产品用进 1 三组分 环氧树脂 灌封科 8 8 7 1 0工艺流动性 的改善进 2 " 2 1 11 8 4
大 , 出速率变小 , 挤 流动性 变差,因此该批灌封料粘 度大是 导致工艺 流动性差 的主要原因 。 响粘度的 影 因素主要有温度 、 填料 、 稀释剂等。
表 1 基料 粘度 对挤出速率的影响
3.. 8 1活 性 稀 释 剂 31 7
3. 2
填 料
现场 中使用 的 s 很 松散 ,经查 实为 国产 4带
S 2 而工 艺文件中要 求为进 口 s 。s 的增稠作 i , 0
用 明显 , 同品种 的 s 对基 料性 能 的影 响不 同 , 不 i 如 s 对 17 0 胶性 能的影 响见 表 3。从表 3可以看
主要基料 为二缩亚麻 油酸 二缩 水甘 油醚 , 环氧 当量
为 30—40,2 粘 度 为 40—90mP ・。 9 7 5 0 0 as
2 实验部 分
2. 进 口 三 组分 环 氧 树 脂 灌 封 料 配 制 殛 硬 度 测 试 1
3. 温 度 1
按配 比称取 8 8 7 、1 、s 等组分 配制 灌 2 、81 4 0 封料 , 搅匀后在 真空度 67×1 ~1 3 o P 下抽 0 l3 a 2 x 气除去气泡 , 灌封在产品 中, 行有硬度工 序试样 , 随 固化条件 为室 温/ 2 h再 6 4 0±5 / , 照 A T 2 h按 4 SM
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裹 2 温 度对 粘 度 的 彤 响
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mP 5 囊・
2 0 年第 2期 O2
非话性稀 释剂不参 与 固化 反应 ,主要 作用 是增 加胶粘体 系的流 动性 , 长使用期 ,固化后有小 分 延 子残留物 ,降低粘接 性能 。 活性 稀释 剂是含有单 环 氧基 的化 合物 ( 5 1 ,或低粘 度 的环 氧 树脂 ( 如 0) 如 8 1, 7 ) 能同环氧 固化荆 发生 反应 , 为胶粘 剂交 联 成 结构 的组成部 分。单环 氧基化合 物的稀 释效果 比低 粘 度环 氧树脂 的好。
行 了研 究 , 论 了 温度 、填 科 及 活 性 稀 释 剂对 其 粘 度 的影 响 ,通 过 试 验 选 用适 量 国产 51 讨 0
稀释 剂,改善了工艺流动性,顺利 完成了产品的交付任 务。 关键词: 氧树脂 灌封料 环 流动性 粘度 活性稀释剂
1 引
言
D 24 标 准测试邵氏 D硬 度, 20 指标 要求大于或等于
8 . 0S D。
某产品中整流头罩 19 年 以前用进 口 组分环 93 三
2. 环 氧 当 量 测 定 2
氧树 脂灌封料进行灌封 , 9 3 以后用 国产化材料 , 1 年 9 都没有 出现问题。到 1 7 9 8 用 国产化 材料 后 9 、19 年 9 经高 低 温试 验 贮存 一 段 时 间 或交 付 后 出 现裂 纹 , 20 年年初决定改用进 口料 , 资部 门紧急采购 的 00 物 进口料 , 理化 入检环 氧当量和胺 值合格 ,在现场 使 用 中工艺流动性差, 粘度大 , 无法灌封。因产 品急 于 交付 , 重新购料周期长 , 浪费大 , 故对现, 加人适量 国产 5 1 0 稀释 剂, 粘度进行 调整 , 对 改善 工艺流动性 , 使其利 于灌封 ,从而顺利 完成 了 当年多发产 品的交付任务 。 进 口三组分环氧树脂灌封料 是 由环 氧树 脂 88 2、 8 1 胺类 固化剂 10和 s 填料 按 比例 配制而成 。 7、 4
收稿 日期 : 0 1 9 7 20 —0 —1
温度 对基料 粘度 的影 响见表 2 。随着温 度的升 高, 粘度降低。从表 2 以看 出温度 从 1 C 可 9。 升高到 2 , 2 5 88的粘 度降低 很多 , 因此可通过升 高温度降 低粘度 , 如在 5 烘箱 中烘热后或在 热水浴中配料 0 灌封 , 可降低粘度 , 改善流动性 , 但工艺较繁琐 , 不 适用于现场大批量作业 。
灌封 料组分之 一 8 1 7 为低粘 度环 氧树 脂 , 有活 性稀释荆 的作用 。 改变 888 1 可 2 1 的配 比,增大 81 7 7 的 比例 , 降低胶粘体 系的粘度 。 选用极端值 8 11 1 7 1 0 4 S =1 / /( 量 比) i 0 3 6重 00 进行 试验 , 度有 所 改善 , 粘 但效果不理 想。 3 3 2 0 活性稀释剂 . . 5 1 51 0 为单环 氧基化 合物 ,化学 名称 为环 氧丙烷
2 4 粘 度测试 . 环氧树 脂 8 8 8 1 2 、 7 及胺类 固化剂 1 ( 4 动力 ) 0 粘 度的测试采用旋转 粘度计 进行 测试。
3 结果与讨论
现场中灌 封料 流动 性 差,主 要原 因是 粘度 大。 粘度与挤出速 率 的关 系见表 1 。随着基料 粘 度的增
醚, 类同国产 E一5 及 68环氧树 脂 ,环氧 当量 为 1 1
由资料得知… : 8的主要基料为双酚 A二缩 水甘油 8 2
环 氧树 脂 88 8 1 5 1 2 、 7 及 0 稀释剂环 氧当量 的测
定按 照 P —C A一 5 s C 1 进行
2. 胺值 的 测 定 3
胺类 固化剂 1 4 0胺值 的测定 按照 P —C A一1 S C 6
进行 。
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2 0 年第 2期 02
・技术笔记 ・
4 ・ 7
进 口环 氧 树 脂 灌 封 料 工 艺 流 动 性 改进 研 究
苗蓉丽 殷胜昔 朱 锋 李新云
( 中国空空导弹研 究院
洛用, 7 09 4 10 )
摘
要: 对慕产品用进 1 三组分 环氧树脂 灌封科 8 8 7 1 0工艺流动性 的改善进 2 " 2 1 11 8 4