热采井套损原因分析及对策
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材 及 井 况 方 面 : 油 井 套 管 管 材 可 以看 出 ,8 从 T 2油 井 套 管 管 材 绝 大 部 分 为 T 10 占 9 .% , 8 P 1 H, 76 N 0套 管 占 24 , T 1 .% 而 1
序号 井号
1 1 l 8- 2 _源自表 2 稠油热采井套损情 况数 据表
河 南 化 工
・
48 ・
}E A {} l i , N ) : '}、 l { (A} l 1 l I { S
热 采 井套 损原 因分 析 及 对 策
于 同印 高立军 尹风利 牛 强 李保容
( 胜利油 田胜利 采油厂 , 山东 , 东营 ,5 0 0 2 70 )
【 摘要】 稠油油井经过 多轮次 的注汽吞吐 , 套管均 发生不 同程度的损坏 , 本文通过对 T 我厂热采井 调研 分析 , 找出 了注汽
2 ∞65 2 D o 83 2 ∞g 2 2 ∞9 6 2 ∞g 7
4 锗呒
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3
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T2 X 8— 7 5
5 T }2 1 8 X 3 6 T22 8— 7 T 3 3 8 -X 2 8 T 卜5 I 8 Xl
套接 1
油层 1
套变E聃 注汽 l 套变类 套营营材 洼汽压 出 次 防 注 悍注
蛇改 型
2 D o 65 l
力 嘲O
啦 玟盘 玟盘
0 O 3
鹰啦 T 10l I P1I 9 g
2 T 2X 8-I
油层与阱 鱼庙之间
层更为疏松 , 固结 程度更差 ; 是在 ' 2区块 较高 的注汽压 二 1 ' 8
力 下 ( I 南 东 二 为 1 . Mp ) 防砂 墙 更 易 被 推 入 地 层 深 T1 6O a , 处, 回采 过程 巾地 层 砂 出砂 , 得 岩层 骨 架 更 易 遭 到 破 坏 。 使 地 下 压 力 关 系 :o=P 盯 v p+
重要意义。
压力 , 套管外壁上 的有 效应力 降低 。在温 度不变 的条件 下 , 增加套管内的注汽压力 , 套管壁上的 Mi s s 应力会降低 , e 当注
汽温度 30 , 5 % 注汽压力分别取 0 1 、7MP 、2 1 a时 , 套管 内壁应 力分别为 72 6 3 6 0MP , 1 、8 、5 a 应力 降幅 6 MP , 8 7 。这 2 a达 .% 是 由于温度不变 , 增大 内压时 , 套管 增大了径 向变形 , 套管 的 径 向变形抵消 了部 分轴 向热胀 位移 , 而 降低 了轴 向压应 从 力 。不利方面之一 : 坏砂墙 , 破 地层 出砂 , 引起油层 附近地层
窜 )套 损比例为 1. % 。注汽井套 损部位 均在油层 部位附 , 8 1 近 , 损型式 主要 为套管错 断 、 管缩径 , 套 套 其次 为管外 窜槽 、
螺纹掺头泄漏。
2 套 损 原 因 分 析
式 中,0为 上覆 地 层 压 力 , a P I ) Mp ; p为 地 层 孔 隙压 力 ,
1 我厂 目前热采套损 发生情况 我厂 自2 0 04年 T 2、1 8 T 1南东二 段热 采投 产 以来 , 截至
20 09年 9月 份 , 厂 热 采 套 损 井 共 发 生 1 全 1口 ( 括 2口管 外 包
承载失衡。一是 T 2相 比 T 1 8 1 南油层 埋藏浅 10—20 地 5 0 m,
Mp ; 岩层 骨架 压 力 , a a 盯为 Mp 。
我厂稠油热采区块均 为 20 0 4年开 发 , 目前套 损井 均发 生在 T 2块 ,1 南东二段基本无 套损发 生 , 8 T1 为此 , 我们对两 区块存在的差异进行 了调研分析 , 寻找热采井套 损主要影响 因素 。T 2 T 1南东二段热 采主要不 同点如 下 : 8 、1 油井 套管管
高压破坏砂墙引起 地层 出砂 、 油层部位热应力高等引起套管损坏的因素 , 在套 管损 坏原因分析 的基础上 , 出了各种预防套管 提 损坏 的措施 , 尽可能减轻对油层套管的破坏 , 长稠油井的寿命。 延
【 关键词】 热采 ; 套损 ; 注汽高压 ; ; 出砂 热应力
【 中图分类号】 T 821 6 U 3. +
【 文献标识码 】 B
【 文章编号】 10 — 47 21 )2 04 - 2 03 36(000 — 0 8 0
由于注汽热采工 艺 的特殊性 , 随着 吞吐周 期 的增 加 , 套 管损坏率远 高于普通 油井 , 至 目前 , 截 我厂热采开发 6年 , 套 损井 1 1包括 21管外 窜 ) 套损 比例为 1 . %。开展注 11 ( 2 1 2 , 18 汽热采井套 管的损坏机理研究 , 找出造成注汽井套 管损坏的 主要原因 , 制定和实施 有效 的防治措 施 , 可能 减轻对 油层 尽 套管的破坏 , 延长稠 油井 的寿命 , 提高 稠油热 采效益 具有 对
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4 3 3 2 2
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6 8 g l O 8
4 T 4 7 油层与骄 鱼庾之闻 8 -x 2
阽 鱼质与热采封之间 2 ∞9 7
南东二段 T 10 P 1 H套管仅 占 3 % , 8 5 N 0以下套 管 占 4 % , 5 套 管管材方 面 T 2区块 油井 明显好于 T 1南东二 段油井 。从 8 1 油井井 况可 以看 出,8 T 2油 井多为定 向井 和水平 井 , 二者 占 8 .% , 9 5 直井较 少 , 占 1 . %。T 1南东二段 直井较 多 , 仅 06 1 占
油 『 层声 } 1
油层酐1 油层睡部 油层 1
2 0 宅 T1 I l ∞79 睁 径 P1 l 1 2 9 o
3 错断 T 1ol l 2 P1I 7 8 5 错断 T 1ol I 1 P lI 2 9 4 错断 5 4 啪O l 85 2 1 1 缩径 T 10 j P f8 3 9 缩柽 T 1oI l P lI l 9
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【 摘要】 稠油油井经过 多轮次 的注汽吞吐 , 套管均 发生不 同程度的损坏 , 本文通过对 T 我厂热采井 调研 分析 , 找出 了注汽
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重要意义。
压力 , 套管外壁上 的有 效应力 降低 。在温 度不变 的条件 下 , 增加套管内的注汽压力 , 套管壁上的 Mi s s 应力会降低 , e 当注
汽温度 30 , 5 % 注汽压力分别取 0 1 、7MP 、2 1 a时 , 套管 内壁应 力分别为 72 6 3 6 0MP , 1 、8 、5 a 应力 降幅 6 MP , 8 7 。这 2 a达 .% 是 由于温度不变 , 增大 内压时 , 套管 增大了径 向变形 , 套管 的 径 向变形抵消 了部 分轴 向热胀 位移 , 而 降低 了轴 向压应 从 力 。不利方面之一 : 坏砂墙 , 破 地层 出砂 , 引起油层 附近地层
窜 )套 损比例为 1. % 。注汽井套 损部位 均在油层 部位附 , 8 1 近 , 损型式 主要 为套管错 断 、 管缩径 , 套 套 其次 为管外 窜槽 、
螺纹掺头泄漏。
2 套 损 原 因 分 析
式 中,0为 上覆 地 层 压 力 , a P I ) Mp ; p为 地 层 孔 隙压 力 ,
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20 09年 9月 份 , 厂 热 采 套 损 井 共 发 生 1 全 1口 ( 括 2口管 外 包
承载失衡。一是 T 2相 比 T 1 8 1 南油层 埋藏浅 10—20 地 5 0 m,
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我厂稠油热采区块均 为 20 0 4年开 发 , 目前套 损井 均发 生在 T 2块 ,1 南东二段基本无 套损发 生 , 8 T1 为此 , 我们对两 区块存在的差异进行 了调研分析 , 寻找热采井套 损主要影响 因素 。T 2 T 1南东二段热 采主要不 同点如 下 : 8 、1 油井 套管管
高压破坏砂墙引起 地层 出砂 、 油层部位热应力高等引起套管损坏的因素 , 在套 管损 坏原因分析 的基础上 , 出了各种预防套管 提 损坏 的措施 , 尽可能减轻对油层套管的破坏 , 长稠油井的寿命。 延
【 关键词】 热采 ; 套损 ; 注汽高压 ; ; 出砂 热应力
【 中图分类号】 T 821 6 U 3. +
【 文献标识码 】 B
【 文章编号】 10 — 47 21 )2 04 - 2 03 36(000 — 0 8 0
由于注汽热采工 艺 的特殊性 , 随着 吞吐周 期 的增 加 , 套 管损坏率远 高于普通 油井 , 至 目前 , 截 我厂热采开发 6年 , 套 损井 1 1包括 21管外 窜 ) 套损 比例为 1 . %。开展注 11 ( 2 1 2 , 18 汽热采井套 管的损坏机理研究 , 找出造成注汽井套 管损坏的 主要原因 , 制定和实施 有效 的防治措 施 , 可能 减轻对 油层 尽 套管的破坏 , 延长稠 油井 的寿命 , 提高 稠油热 采效益 具有 对
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6 8 g l O 8
4 T 4 7 油层与骄 鱼庾之闻 8 -x 2
阽 鱼质与热采封之间 2 ∞9 7
南东二段 T 10 P 1 H套管仅 占 3 % , 8 5 N 0以下套 管 占 4 % , 5 套 管管材方 面 T 2区块 油井 明显好于 T 1南东二 段油井 。从 8 1 油井井 况可 以看 出,8 T 2油 井多为定 向井 和水平 井 , 二者 占 8 .% , 9 5 直井较 少 , 占 1 . %。T 1南东二段 直井较 多 , 仅 06 1 占
油 『 层声 } 1
油层酐1 油层睡部 油层 1
2 0 宅 T1 I l ∞79 睁 径 P1 l 1 2 9 o
3 错断 T 1ol l 2 P1I 7 8 5 错断 T 1ol I 1 P lI 2 9 4 错断 5 4 啪O l 85 2 1 1 缩径 T 10 j P f8 3 9 缩柽 T 1oI l P lI l 9