燃气退火炉温异常分析

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垫铁中部大致处于同一高度 ,所以虽然垫铁 中间有
孔 ,但 其 位 置 交错 仍 可 能 阻碍 了热 量 的传 导 。
参 … 热 珈 处
茄 3 7
大型拉刀失效分析及改进措施
东风汽 车有 限公 司刃量具厂 ( 湖北 十堰 4 20 ) 杨 4 0 2 锴
拉 刀作 为 一 种在 拉 力作 用 下进 行 切 削 的拉 削 工 具 ,通 常应 用 于成 批 加 工 圆孔 、花键 孔 、键槽 、平 1 6 m的 花 键拉 刀 ,为 寻 找 原 因 我厂 对 两 家 企 业 3r a 生 产 的 拉 刀分 别 进 行 了实 体 切 样 对 比 检 验 。 表 1 是 两 厂 拉 刀材 料 的主 要 化学 成 分对 比表 。
图 1
由图1 可见 ,测量 曲线中温度最高点为7 5 2 ℃, 与 同 期 最 低 温 度 处 的 高 低 温 差 非 常 大 ( 近 接
1 0 ) , 曲线 也 比较 分 散 ,而 从 炉 体 上 的热 电 偶 5℃
许值 。尤其是对铸件 ,如果在升温阶段各部分 间形 成过大的温差 ,必然会 引起较大的应力 ,从而 可能 导致铸件在结构薄 弱处 ( 如内部隔肋处等 )开裂 , 使 工件报 废 。为了找 出炉温异 常的 原 因并加 以解
决 ,决 定 采 用 增设 热 电偶 的 方法 对 炉 内各 区进 行 测
测得的曲线看 ,温差也较大 ,二者均远远超过 了允 许的误差值 ( 标准值 为升温阶段 42  ̄ -0C、保温阶段
±1 ℃ ) 。 0
3 问题检修 .
经 与设 计 厂 家 人 员及操 作人 员共 同 研 究 分析 ,
布 置了5 条铠装热 电偶 ,并 与打 印机联接 ,在退火
炉 点 火 工 作 的 情 况 下 ,得 出该 位 置 即 时 的 温 度 曲
每炉几 乎都要 调整 。 由于 该炉 的喷火方式 为脉 冲
式 ,每 个 烧 嘴 都 是把 热量 直 接 打 到 对面 ,而 烧 嘴 与
线 ,如图 1 所示 ( 图中只画出了标准 、最高和最低 温 度的三 条曲线 )。
构。
jC
W M C 0 r


本厂拉刀l . 6 61 4 1 4 6 1 0 0 ¨ 0 7 . 8 2 . 9 . . . O 9 O 外厂拉 刀l . 4 5 9 4 7 41 1 5 0 l O 2 . . . 8 9 7 8 . .7 8 O
量 大 小 的 调 控 。 首 先 计 量 室 人 员 对 炉 壁 上 的 热 电
怀疑是烟道阀不能 自动关启 ,同时烧嘴可能积碳所 致。于是对以上部位进行 了清理 ,发现 由于长 期处 于较高 的温度 ,烟 道阀 自动关启不正常 ,但烧嘴未
发现 积 碳 现 象 。检修 后 按 与 第 一 次相 同的 方 法 对 炉
圈— 一一 一●
()本厂拉刀刃齿 a ()外厂拉刀刃齿 b
图 1
是控 制 炉 内压 力 始终 保 持微 正 压 。 完 成 上述 调 整 后 ,又重 新 进 行 了第 三次 测 温 ,
得 到测 温 曲线 如 图3 示 ( 画 出部分 曲线 )。 所 只
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

( )重新检测 了炉壁上 的测 温热电偶和购买 3 的铠装热 电偶 ,发现有两个热 电偶补偿导线接触不
燃气退火炉炉温异常分析
齐重数控 装备股 份有 限公 司 ( 黑龙 江 1 1 0 ) 刘恩 宝 6 0 5
我 公 司结 构 件 厂 有 一 台 2 m台车 式 燃 天 然 气退 2 火 炉 ,该 炉 是 为 了对 机 床 上 的 大 型结 构 件 进 行焊 后
去应 力退火用 ,同时担负着一部分铸件的热处理任
拉 刀。2 1年我厂售后服务部门接到某客户反馈信 01 息,该客户在生产制造 当中发现 ,我厂供应的拉 刀
容 易崩 刀 、不耐 磨 ,使用 寿 命远 远 不 及 浙江 某 刀具 企业 供 应 的拉 刀。 为此 ,我 们 进行 了分析 研 究 。
1 拉 刀试件的选取及检验 .
( )化学成分检测 该型号拉刀是最大外径为 1
( )刀齿宏观外形和纵 向截面齿形检测 2
两J ‘
拉 刀 的宏 观 外 形 ( 刃齿 )对 比 如 图 1 示 。两 厂 抟 所 刀 的纵 向截 面 齿形 对 比 如 图2 示 。 所
我 厂作 为东 风 集 团 公 司下 属 的一 家 专 业 刀量 具 生 产 企 业 ,一 直 为 广 大 客 户 制 造 供 应 各 种 规 格 的
线 光 滑 顺畅 ,不 像 第一 次 的测 温 曲线 那 么分 散 ( 温
差 大 ) ,其 最高 与最 低 温 度之 差 在 2  ̄ 之 『 ,芽 0 C: n ]
动模式 ,开炉时有专人负责观察 ,随时操控 ,目的
2 3 0 8 27
值在允许的范围值之内。MW
(0 2 2 1 2 10 1)
表 1 拉刀材料主要化学成分 ( 质量分 数)对 比表 ( %)
面及成形表面等。拉 刀表面上有多排 刃齿 ,各排 刃
齿 的 尺 寸 和 形 状 从 切 入 端 至 切 出 端 依 次 增加 和 变
化 。当拉刀作拉削运动时 ,每个刃齿就从工件上切 下一 定厚度 的金属 ,最终得到 所需要的 尺寸和形 状 。拉刀常用高速钢整体制造 ,也可做成组合式结
良 ,可 能 影 响测 温 的 准确 性 ,及 时 予 以更 换 。 ( )针 对 烟 道 阀 自动 关 启 不 灵 的 情 况 , 因暂 4 时 没有 备 件 ,所 以将 自动控 制 改 为人 为 干 涉 的半 自
图 3
由图 3 见 , 各 条测 温 曲 线 之 间 卜 接 近 … 可 分 I
务。
1 炉温异常 问题 .
2 0 年安装后 ,使用效果一直不错 ,炉温 曲线 08
也 很 正 常 ,但 在 2 1 年 却 出 现 了 炉 温 不 正 常 的 情 01 况 。从 炉 体 上 所 布 置 的 热 电 偶 测 得 的 温 度 曲 线 来 看 ,各 区 温 度 差较 大 ,超过 了该 炉 本 身 设 计时 的允
温进行 了第二次测量 ,第二次结果显示温差与第一 次所差无几 ,仍很大 。于是对原因进行重新分 析认
定 ,最 后 做 出 如下 决 定 :
偶 和 购 买 的 用 于 测 温 的铠 装 热 电偶 进 行 检 测 ;其 次 是 对 各 种 仪 表 也 进 行 检 测 ,保 证 热 电偶 和 仪 表
温 ,并实时记录每一区的温度值以供分析。 2 测温过程 . 该退 火 炉长2 m,炉壁 两侧 是烧 嘴 ( 2 每侧 1 1
个 , 共 2 个 ) , 烧 嘴 上 方 间 隔 布 置 2 个 热 电 偶 2 2 ( 侧 1 个 ) 。 通 过 热 电偶 对 炉 温 进 行 监 测 ,并 每 1 随 时 反 馈 信 号 给 控 制 系 统 ,从 而 实 现 对 烧 嘴 喷 火
ww w . me u w r i g l S c m t/ okn g O o .
热处理 蛳穆
’曷… 热 工 ,’ 。 V 加一
( )在空炉情况 下点火 ,对2 个烧嘴喷火 的 1 2 大小进行调整 ( 图2 见 )。 ( )对台车 的垫 铁进行重新摆 放 ,因为在分 2
析温 差 大 的 原 因时发 现 垫 铁 的 摆 放十 分 混 乱 ,而且
自身没 有 问题 ;然后 在2 1 年6 进行 了第 一次 01 月
测 温 。炉 内 正 常 装 载 工 件 的 情 况 下 , 在 工 件 周 围
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