大庆石油化工总厂硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析

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重大化工事故案例分析材料

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事故案例分析材料目录一、辽阳石化分公司2002年2月23日聚乙烯装置爆炸事故分析 (1)二、兰州石化分公司2002年8月27日硫化氢中毒事故分析 (16)三、锦州石化分公司2003年9月12日常减压装置闪爆事故分析 (28)四、大庆石化分公司2004年10月27日硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析 (40)五、大庆石油化工总厂2004年10月27日硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析 (52)六、吉林石化分公司2004年12月30日合成气装置爆炸事故、2005年11月13日双苯厂爆炸事故分析 (63)辽阳石化分公司2002年2月23日聚乙烯装置爆炸事故分析按照会议的安排,辽阳石化要对2002年2月23日聚乙烯装置爆炸事故案例,进行一次再剖析,再认识,以此来警醒大家,共同汲取以往事故的教训,举一反三,警钟长鸣,强化安全意识,进一步做好安全生产工作。

“2.23”事故,对辽阳石化来讲,是一次刻骨铭心、十分惨痛的教训,尽管事过四年之久,但是这次事故的教训是极其深刻的,需要我们经常反思,引以为戒。

辽化人一提起“2.23”,至今记忆犹新。

我到辽化工作近半年了,每次参加“2.23”反思日活动,大家都经常回忆起那令人惨不忍睹的场景。

事故的经过是这样的:2002年2月23日,农历正月十二,从凌晨3点左右开始,聚乙烯新线工艺参数不正常,降负荷生产,到早上7点负荷降到了40%。

7时20分,当班班长发现悬浮液接受罐压力急速上升,反应速度下降,于是安排3名操作工到现场关阀门,进行停车处理。

操作工到达现场后发现现场有物料泄漏,立即打电话向装置主控室报告,在班长跑向现场不到1分钟,新线就发生了剧烈爆炸。

结果造成8人死亡,1人重伤,18人轻伤,事后统计,公司直接经济损失高达452.78万元。

整个“2.23”事故调查前后历经半年的时间,而事故善后工作一直持续到2006年。

2005年12月,我刚到辽化工作一个月,就组织人员对“2.23”事故中的重伤人员的赔偿问题进行了专题研究,今年才处理完。

事故案例

事故案例

大庆石油化工总厂“10.27”硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析1.事故经过2004年10月27日,大庆石化总厂工程公司第一安装公司四分公司,在大庆石化分公司炼油厂硫磺回收车间64万吨/年酸性水汽提装置V402原料水罐施工作业时,发生了重大爆炸事故,死亡7人,造成经济损失192万元。

现将大庆石化“10.27”事故汇报如下:2004年10月20日,64万吨/年酸性水汽提装置V403原料水罐发生撕裂事故,造成该装置停产。

为尽快修复破损设备,恢复生产,大庆石化分公司炼油厂机动处根据大庆石化《关联交易合同》,将抢修作业委托给大庆石化总厂工程公司第一安装公司。

该公司接到大庆石化分公司炼油厂硫磺回收车间V403原料水罐维修计划书后,安排下属的四分公司承担该次修复施工作业任务。

修复过程中,为了加入盲板,需要将V406与V407两个水封罐,以及原料水罐V402与V403的连接平台吊下。

10月27日上午8时,四分公司施工员带领16名施工人员到达现场。

8时20分,施工员带领两名管工开始在V402罐顶安装第17块盲板。

8时25分,吊车起吊V406罐和V402罐连接管线,管工将盲板放入法兰内,并准备吹扫。

8时45分,吹扫完毕后,管工将法兰螺栓紧固。

9时20分左右,施工员到硫磺回收车间安全员处取回火票,并将火票送给V402罐顶气焊工,同时硫磺回收车间设备主任、设备员、监火员和操作工也到V402罐顶。

9时40分左右,在生产单位的指导配合下,气焊工开始在V402罐顶排气线0.8米处动火切割。

9时44分,管线切割约一半时,V402罐发生爆炸着火。

10时45分,火被彻底扑灭。

爆炸导致2人当场死亡、5人失踪。

10月29日13时许,5名失踪人员遗体全部找到。

死亡的7人中,3人为大庆石化总厂临时用工,4人为大庆石化分公司员工。

2.事故原因事故的直接原因是,V402原料水罐内的爆炸性混合气体,从与V402罐相连接的DN200管线根部焊缝,或V402罐壁与罐顶板连接焊缝开裂处泄漏,遇到在V402罐上气割DN200管线作业的明火或飞溅的熔渣,引起爆炸。

大庆石化“2004.0.27”火灾事故

大庆石化“2004.0.27”火灾事故

一、事故经过2004年10月20日,大庆石化分公司所属二级单位炼油厂的硫磺回收车间,64万吨/年酸性水汽提装置V403原料水罐发生撕裂事故,造成该装置停产。

为尽快修复破损设备,恢复生产,炼油厂机动处根据大庆石化分公司与大庆石化总厂《关联交易合同》,把抢修作业委托给大庆石化总厂工程公司第一安装工程公司。

该公司接到大庆石化分公司炼油厂硫磺回收车间V403原料水罐维修计划书,安排下属的四分公司承担这次修复施工作业任务。

维修过程中,修要将V402与V403的连接平台吊下。

10月27日8时,四分公司施工员带领16名施工人员到达现场。

8时20分,在炼油厂硫磺回收车间设备主任。

设备人员等人员的指导配合下,施工人员带领两名管工开始在V402罐和V402罐连接管线,管工将盲板放入法兰内,并在盲板与上法兰之间放入一根电焊条以备吹扫,硫磺回收车间设备员随后指挥对该管线用氮气进行吹扫。

8时30分,硫磺回收车间开具了二级用火票。

8时45分,吹扫完毕后,管工将法兰螺栓紧固。

9时20分左右,施工员到硫磺回收车间安全员处取回火票,并叫人把火票送给V402罐顶气焊工,同时硫磺回收车间设备主任、设备员、监火员和操作工也到V402罐顶。

9时40分左右,气焊工开始在V402罐顶排气线0.8米处动火切割。

9时44分,管线切割约一半时,V402罐发生爆炸着火。

爆炸导致2人当场死亡、5人失踪后找到遗体,造成直接经济损失192.27万元。

二、事故原因经事故调查组认定,这是一起重大安全生产责任事故。

(二)事故的直接原因V402原料水罐内的爆炸性混合气体,从由与V402罐相连接的DN200管根部焊缝或V402罐壁与罐顶板连接焊缝开裂引起泄漏,遇到在V402罐上气割DN200管线作业的明火或飞溅的熔渣,引起爆炸。

(三)事故的主要原因1、大庆石化分公司方面的主要问题(1)违反用火安全管理制度规定,违规开具用火作业票。

炼油厂硫磺回收车间在10月27日事故当天开具的二级用火作业票,用火地点是“V403平台上”,用火目的是“V403平台上管线拆除”,V403平台也可视为V402平台(或称共用平台),修复施工中要拆除V406罐上的连带管线,尤其是拆除连接V406和V402罐的DN200管线必然要到V402罐上施工,因此,此火票对用火气割V402罐DN200管线作业是有效的。

石化化工火灾事故案例分析

石化化工火灾事故案例分析

石化化工火灾事故案例分析概述石化化工行业是一个高风险行业,因为它涉及到许多易燃易爆的化学品和高温高压的工艺。

因此,火灾事故在石化化工行业中并不罕见。

火灾事故不仅会造成财产损失,还可能导致人员伤亡和环境污染。

因此,石化化工企业必须高度重视火灾防控工作,加强安全管理和技术保障,以最大程度地防范火灾事故的发生。

本案例对一起石化化工火灾事故进行了深入分析,探讨了事故的原因、背景、影响及应对措施,以期为相关企业提供借鉴和警示。

一、事故背景该火灾事故发生在某石化化工企业的硫化工段,该企业位于工业园区的东部,距离城区20公里,占地面积达500亩。

企业主要生产硫磺、硫酸、硫化氢等产品,拥有完善的生产设施和成熟的生产工艺。

发生火灾的那天,正值夏季高温,气温达到35摄氏度,工人们正在进行硫磺的生产作业。

但由于近期连续高温天气,生产设备和管道出现了老化和破损现象,使得硫磺生产过程中出现了泄漏现象。

由于工人对硫磺的危险性认识不足,对泄漏情况没有及时处理,导致硫磺在高温下与空气中的氧气发生反应,产生了大量的硫化氢气体。

同时,由于硫磺生产工艺比较特殊,需要使用大量的高温高压设备,这些设备的操作隐患没有得到及时排查和消除。

这一系列的问题最终导致了硫磺生产过程中的火灾事故。

二、事故过程据事故调查报告显示,火灾是在下午2点左右发生的。

当时,一个生产车间内的硫磺储罐起火燃烧,火势蔓延迅速,并且向周围空气中释放了大量的硫化氢气体。

由于硫化氢气体具有剧毒性、易燃性和爆炸性,导致了多名工人在逃生过程中中毒,并造成难以想象的人员伤亡。

当地的安全生产监管部门迅速派人赶到现场进行处理,企业也紧急启动了应急预案,进行了全面的疏散和救援工作。

经过数小时的紧张抢救,火灾最终被扑灭,伤者得到妥善安置,事故才算得以基本控制。

三、事故原因1.设备老化和破损。

连续高温天气对生产设备和管道的影响很大,导致了设备老化和破损现象。

这些隐患没有得到及时处理,最终导致了硫磺的泄漏和火灾事故的发生。

6.16事故调查报告

6.16事故调查报告

6.16事故调查报告篇一:事故案例事故案例一、当涂“”盾安化工有限公司特大民用爆破器材生产爆炸事故事故时间: 15:09事故地点:当涂盾安化工有限公司粉状乳化炸药生产车间生产线事故损失:16人死亡、3人重伤、21人轻伤,直接财产损失万元事故性质:企业违法改扩建且超核定生产能力生产、操作工违规操作造成的特大生产安全责任事故事故经过:20XX年6月16日下午,盾安化工有限公司粉状乳化炸药生产车间二班接班后生产线正常生产。

操作工在15:02发现胶体磨出料变慢,估计堵料了,喊另一名操作工和班长帮忙处理。

三人违反《岩石粉状乳化炸药工艺安全操作规程》操作,未能避免螺杆泵空转,造成泵腔内的基质由于剧烈机械摩擦作用升温,至15时09分爆炸,据事故调查组专家推算,整个厂房参与爆炸的药量为吨。

爆炸的巨大能量使厂房彻底摧毁。

直接原因:爆炸的粉状乳化炸药生产线超核定生产能力生产,设备故障和检修频繁,输送高粘度、高温状态乳化基质的螺杆泵等高危险性设备未设置安全连锁控制装置,未能避免螺杆泵空转,使泵腔内的基质因剧烈机械摩擦作用升温,导致生产过程炸药爆炸。

责任人员处理情况:1)盾安化工有限公司董事长、法定代表人、总经理,违反《安全生产法》第17条、《刑法》第134条、135条《安徽省人民政府关于加强安全生产工作的决定》第7条、《安徽省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》第4条的规定,对该起事故的发生负直接领导责任,依法逮捕,追究刑事责任。

2)盾安化工有限公司副总经理,分管生产安全、设备等工作,对该起事故的发生负直接领导责任。

其在这起事故中受重伤,暂缓追究刑事责任。

3)盾安化工有限公司粉乳车间主任,对该起事故的发生负直接管理责任,依法逮捕,追究刑事责任。

4)盾安化工有限公司粉乳车间操作工,对该起事故的发生负事故直接责任,二班班长对该起事故的发生负直接管理责任,二人均已在事故中死亡,不再追究刑事责任。

5)盾安化工有限公司粉乳车间副主任,对该起事故的发生负直接管理责任,盾安化工有限公司生产安全部部长对该起事故的发生负直接管理责任,开除。

大庆石化公司“10.27”酸性水原料罐事故分析

大庆石化公司“10.27”酸性水原料罐事故分析

采购
没有发现 设计 存在质量问题 制造 施工
验收过程 埋下了安全 生产“祸根”
没有补救
说明我们少数管理人员: 责任心不强,缺少“三老四严”的工作作风,缺乏严 肃认真的工作态度 不按规程工作,在工程项目管理及交工验收环节上存 在严重的漏洞
6、基层管理队伍不够稳定,基层管理工作薄弱。

1、加强安全教育培训,提高员工技术业务技能,解决 “安全第一”思想不牢固、在实际工作中“蛮干”和“不 会干”等问题。

加大员工安全教育和技能培训工作力度,培养懂安全、 会安全、能安全的员工,使员工熟练掌握工艺知识和 操作技能 深化岗位操作人员培训,以“一岗精”为目标,重在 提高岗位操作人员的制度执行能力和岗位实际操作技 能 加强操作演练和岗位练兵,提高岗位操作人员分析判 断能力、应急处理能力和日常操作技能 强化员工安全生产过程中的规定动作,进一步提高员 工安全意识、安全技能和自我保护能力
安全生产素质不高、意识不强,违章指挥、违章操作, 监督管理不到位 1、10月24日,在V403罐内物料尚未倒空情况下, 车间组织施工单位在现场进行检修作业准备工作。
V403罐物料 尚未倒空
V403
2、10月27日,在对V403罐取样检测前,车间就 开出“V403罐内有限空间作业票”,允许施工作业人员进 入V403罐内作业。 3、10月27日 开具的用火作业票, 时间为上午8:30, 实际动火是9:40, 动火时超过规定时 限。
V403罐顶开裂处

V403

V402
2、员工教育不够深入,员工的纪律素质和业务素质不高、 安全能力不强。
我们在员工教育培训上不科学、不规范、不系统,缺 乏针对性,实际效果差。
部分员工没有树立起 遵守纪律是保障自身安全 的思想观念。

重大化工事故案例分析材料

重大化工事故案例分析材料

事故案例分析材料目录一、辽阳石化分公司2002年2月23日聚乙烯装置爆炸事故分析 (1)二、兰州石化分公司2002年8月27日硫化氢中毒事故分析 (16)三、锦州石化分公司2003年9月12日常减压装置闪爆事故分析 (28)四、大庆石化分公司2004年10月27日硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析 (40)五、大庆石油化工总厂2004年10月27日硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析 (52)六、吉林石化分公司2004年12月30日合成气装置爆炸事故、2005年11月13日双苯厂爆炸事故分析 (63)辽阳石化分公司2002年2月23日聚乙烯装置爆炸事故分析按照会议的安排,辽阳石化要对2002年2月23日聚乙烯装置爆炸事故案例,进行一次再剖析,再认识,以此来警醒大家,共同汲取以往事故的教训,举一反三,警钟长鸣,强化安全意识,进一步做好安全生产工作。

“2.23”事故,对辽阳石化来讲,是一次刻骨铭心、十分惨痛的教训,尽管事过四年之久,但是这次事故的教训是极其深刻的,需要我们经常反思,引以为戒。

辽化人一提起“2.23”,至今记忆犹新。

我到辽化工作近半年了,每次参加“2.23”反思日活动,大家都经常回忆起那令人惨不忍睹的场景。

事故的经过是这样的:2002年2月23日,农历正月十二,从凌晨3点左右开始,聚乙烯新线工艺参数不正常,降负荷生产,到早上7点负荷降到了40%。

7时20分,当班班长发现悬浮液接受罐压力急速上升,反应速度下降,于是安排3名操作工到现场关阀门,进行停车处理。

操作工到达现场后发现现场有物料泄漏,立即打电话向装置主控室报告,在班长跑向现场不到1分钟,新线就发生了剧烈爆炸。

结果造成8人死亡,1人重伤,18人轻伤,事后统计,公司直接经济损失高达452.78万元。

整个“2.23”事故调查前后历经半年的时间,而事故善后工作一直持续到2006年。

2005年12月,我刚到辽化工作一个月,就组织人员对“2.23”事故中的重伤人员的赔偿问题进行了专题研究,今年才处理完。

石油化工油罐火灾爆炸事故案例分析

石油化工油罐火灾爆炸事故案例分析

石油化工油罐火灾爆炸事故案例分析案例概述:该事故发生在一家石油化工企业的油罐区域。

当时,由于各种原因导致了油罐区域内的石油产品发生泄漏,油气呈现累积状态。

随后,火源引发了油罐区域的火灾,从而导致严重的爆炸。

事故发生后,许多工人被困在事故现场,造成了重大的人员伤亡。

事故原因分析:1.过程控制失误:在事故中,油罐区域内的石油产品泄漏,这主要是由于过程控制失误导致的。

可能是由于操作员疏忽大意或不当操作,导致了泄漏的发生。

2.安全管理不完善:石油化工企业内油罐区域的安全管理存在问题,缺乏完善的安全标准和操作规程。

例如,缺乏泄漏应急响应程序和适当的漏油控制措施等。

3.隐患未及时发现和消除:在此事故中,存在一些潜在的安全隐患,但这些隐患未及时发现和消除。

比如,油罐的检修不充分,存在泄漏隐患。

及时发现并修复这些隐患,有可能避免事故的发生。

经验教训总结:1.强化安全培训和意识教育:加强对员工的安全培训,提高员工的安全意识和工作素质,提醒他们时刻注意安全问题,并熟悉应急处理措施。

2.加强安全管理:建立并完善安全管理体系,明确各个岗位的责任和义务,制定详细的安全操作规程和应急预案。

确保安全设施的完善、安全器材的运行正常,并定期进行维护和检修。

3.加强隐患排查:建立健全的隐患排查和处理制度,定期开展隐患排查工作,及时发现和消除潜在的安全隐患。

4.强化事故应急响应能力:建立健全的应急响应机制,定期进行应急演练,提高应急处理能力和反应速度。

5.重视现场安全管理:对于易发生泄漏和火灾爆炸的危险品装置和设备,要加强现场管理,切实做好安全防护措施。

通过对石油化工油罐火灾爆炸事故案例的分析,我们可以看出事故的发生往往是由于多种因素综合作用的结果。

要提高企业的安全生产水平,必须全面考虑工艺设计、设备设施、人员素质等方面的问题,并加强安全管理和培训等工作。

只有这样,才能及时发现和消除安全隐患,预防和减少事故的发生,保障员工的安全和企业的可持续发展。

大庆石化10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故反思

大庆石化10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故反思

编号:AQ-BH-05498( 文档应用)单位:_____________________审批:_____________________日期:_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑大庆石化10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故反思Reflection on explosion accident of sour water tank in Daqing Petrochemical 10.27 sulfur plant大庆石化10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故反思备注:每次经过学习之后总想着把自己学习到的经验记录下来,这会在潜移默化中濡染到生活中的其他事情,做事更加具有目的性,做事更加具有连贯性,不再是一股脑去做,步步摸棋。

2004年10月27日,我公司炼油厂硫磺回收车间发生重大火灾爆炸事故,造成7人死亡,直接经济损失192万元。

这起事故是大庆石化历史上少有的一起重大亡人责任事故,也是集团公司、股份公司2004年发生的最严重的事故之一。

事故给遇难员工及家庭带来了灾难,也给企业造成了严重的负面影响,教训十分深刻,代价十分惨痛。

事过好多年,我们回顾和反思这起事故,依然刻骨铭心,终生难忘。

一、事故的经过2004年10月20日,我公司炼油厂硫磺回收车间新建投用仅87天的酸性水汽提装置原料水罐V403罐顶与罐壁之间焊口开裂,造成装置停产。

为尽快恢复生产,炼油厂把修复工作委托给大庆石化总厂工程公司第一安装工程公司。

修复过程要将连接原料水罐V402与V403的平台及管线拆除。

10月27日8时,施工人员在车间的指导配合下,用吊车将连接V402和V406的管线吊起,管工将盲板放入法兰内,并在盲板与上法兰之间放入一根焊条以备吹扫,随后车间用氮气对该管线进行了吹扫。

8时30分,车间开具了用火票。

8时45分,吹扫完毕后,管工将法兰螺栓紧固。

9时20分左右,施工员到车间领取火票,并送给V402罐顶的气焊工。

大庆石化“2005.3.03”火灾事故案例分析

大庆石化“2005.3.03”火灾事故案例分析

Great success depends on the team, small success depends on the individual.简单易用轻享办公(页眉可删)大庆石化“2005.3.03”火灾事故案例分析一、事故经过2005年3月3日,大庆石化分公司炼油厂装运车间3名员工进行污油回收作业,操作过程是:将污油桶内的污油,回收到汽车槽车,然后倒入直径4.2米、罐体切线高度4.73米、容积60立方米的Z-4污油罐。

10时05分,操作人员在四栈桥站台西侧从汽车槽车向Z-4污油罐倒装污油时,Z-4污油罐突然发生爆燃,此后,汽车槽车后部爆裂烧毁,相邻的Z-3罐也发生爆炸。

污油流入装车栈桥地沟,引起地沟着火。

事故发生后,我公司立即启动了事故应急预案并立即向总部汇报,在消防部门、铁路部门的配合下,及时将火场附近已装满油品的45节罐车牵引到安全地带,用泡沫对地沟进行控制封堵,防止事故扩大。

10时45分火被扑灭。

在这次事故中,汽车槽车司机及在Z-4罐顶作业的操作工当场死亡,另一名操作工烧伤,直接经济损失249791元。

二、事故原因经现场勘查和目击者取证,排除了衣物静电、汽车静电和手机信号等引爆因素。

现场实测,检测油孔距离罐底高度为5米,槽车至Z-4污油罐罐壁最近距离为1.5米,检测油孔距离罐顶为0.3米,距离罐壁为0.9米,罐顶护栏高度为1.3米。

根据伤者刘春江叙述,确认从泵出口到Z-4罐共接了两根软胶管,总长10米。

经计算,输油管口距离罐底为2.22米,此时Z-4罐内液位低于2.22米。

即,输油管口没有插入罐底,也没有插入液面以下。

(一)事故的直接原因经过认真的调查和分析,调查组确认,这起事故发生的直接原因,是作业人员违反国家《防止静电事故通用条例》、大庆石化公司《防雷、防静电安全管理规定》和车间《汽车油罐车收/倒油工作指导卡》的要求,在用车载泵向污油罐倒污油时,倒油胶管出口未插入污油罐液面,就喷溅卸油,导致污油与空气摩擦产生静电,引燃罐内气体,发生爆炸。

大庆石油化工总厂“0.27”硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析

大庆石油化工总厂“0.27”硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析

大庆石油化工总厂“10.27”硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析1.事故经过2004年10月27日,大庆石化总厂工程公司第一安装公司四分公司,在大庆石化分公司炼油厂硫磺回收车间64万吨/年酸性水汽提装置V402原料水罐施工作业时,发生了重大爆炸事故,死亡7人,造成经济损失192万元。

现将大庆石化“10.27”事故汇报如下:2004年10月20日,64万吨/年酸性水汽提装置V403原料水罐发生撕裂事故,造成该装置停产。

为尽快修复破损设备,恢复生产,大庆石化分公司炼油厂机动处根据大庆石化《关联交易合同》,将抢修作业委托给大庆石化总厂工程公司第一安装公司。

该公司接到大庆石化分公司炼油厂硫磺回收车间V403原料水罐维修计划书后,安排下属的四分公司承担该次修复施工作业任务。

修复过程中,为了加入盲板,需要将V406与V407两个水封罐,以及原料水罐V402与V403的连接平台吊下。

10月27日上午8时,四分公司施工员带领16名施工人员到达现场。

8时20分,施工员带领两名管工开始在V402罐顶安装第17块盲板。

8时25分,吊车起吊V406罐和V402罐连接管线,管工将盲板放入法兰内,并准备吹扫。

8时45分,吹扫完毕后,管工将法兰螺栓紧固。

9时20分左右,施工员到硫磺回收车间安全员处取回火票,并将火票送给V402罐顶气焊工,同时硫磺回收车间设备主任、设备员、监火员和操作工也到V402罐顶。

9时40分左右,在生产单位的指导配合下,气焊工开始在V402罐顶排气线0.8米处动火切割。

9时44分,管线切割约一半时,V402罐发生爆炸着火。

10时45分,火被彻底扑灭。

爆炸导致2人当场死亡、5人失踪。

10月29日13时许,5名失踪人员遗体全部找到。

死亡的7人中,3人为大庆石化总厂临时用工,4人为大庆石化分公司员工。

2.事故原因事故的直接原因是,V402原料水罐内的爆炸性混合气体,从与V402罐相连接的DN200管线根部焊缝,或V402罐壁与罐顶板连接焊缝开裂处泄漏,遇到在V402罐上气割DN200管线作业的明火或飞溅的熔渣,引起爆炸。

大庆石油化工总厂“10.27”硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析

大庆石油化工总厂“10.27”硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析

大庆石油化工总厂“10.27”硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析1.事故经过2004年10月27日,大庆石化总厂工程公司第一安装公司四分公司,在大庆石化分公司炼油厂硫磺回收车间64万吨/年酸性水汽提装置V402原料水罐施工作业时,发生了重大爆炸事故,死亡7人,造成经济损失192万元。

现将大庆石化“10.27”事故汇报如下:2004年10月20日,64万吨/年酸性水汽提装置V403原料水罐发生撕裂事故,造成该装置停产。

为尽快修复破损设备,恢复生产,大庆石化分公司炼油厂机动处根据大庆石化《关联交易合同》,将抢修作业委托给大庆石化总厂工程公司第一安装公司。

该公司接到大庆石化分公司炼油厂硫磺回收车间V403原料水罐维修计划书后,安排下属的四分公司承担该次修复施工作业任务。

修复过程中,为了加入盲板,需要将V406与V407两个水封罐,以及原料水罐V402与V403的连接平台吊下。

10月27日上午8时,四分公司施工员带领16名施工人员到达现场。

8时20分,施工员带领两名管工开始在V402罐顶安装第17块盲板。

8时25分,吊车起吊V406罐和V402罐连接管线,管工将盲板放入法兰内,并准备吹扫。

8时45分,吹扫完毕后,管工将法兰螺栓紧固。

9时20分左右,施工员到硫磺回收车间安全员处取回火票,并将火票送给V402罐顶气焊工,同时硫磺回收车间设备主任、设备员、监火员和操作工也到V402罐顶。

9时40分左右,在生产单位的指导配合下,气焊工开始在V402罐顶排气线0.8米处动火切割。

9时44分,管线切割约一半时,V402罐发生爆炸着火。

10时45分,火被彻底扑灭。

爆炸导致2人当场死亡、5人失踪。

10月29日13时许,5名失踪人员遗体全部找到。

死亡的7人中,3人为大庆石化总厂临时用工,4人为大庆石化分公司员工。

2.事故原因事故的直接原因是,V402原料水罐内的爆炸性混合气体,从与V402罐相连接的DN200管线根部焊缝,或V402罐壁与罐顶板连接焊缝开裂处泄漏,遇到在V402罐上气割DN200管线作业的明火或飞溅的熔渣,引起爆炸。

动火作业事故案例

动火作业事故案例
动火作业事故案例
1、大庆石化总厂“10.27”硫 磺装置酸性水罐爆炸事故
一.事故概况 某年 10 月 27 日, 大庆石化总厂工 程公 司,在大庆石化分公 司炼油厂硫磺 回收车 间 64 万吨/年酸性水 汽提装置 V402 原料 水罐罐顶切割 DN200 排气管 线作业中,引 爆 V402 罐泄漏出的 爆炸 性混合气体,发 生重大爆炸事故。爆 炸 导致 2 人当场死 亡、5 人失踪。10 月 29 日 13 时,5 名失踪 人员遗体在V402 罐 内找到,事故共造成7 人死亡。
三.事故性质 这是一起典型的在装置检修过程中发 生的由于违章指挥、违章动 火作业造成 的重大安全生产责任事故。
四.经验教训 一是严格执行动火作业票证管理制度, 按照分级管理的要求,落 实动火审批程 序,加强作业环境危害因素辨识、分析 和评估,采取有 效防范措施,确保作业 风险可控。 二是进一步明确动火作业中监火人员、 施工人员职责,规范作业 中临时变更管 理,加强作业过程监管,强化程序化、 标准化作业,杜 绝违章操作、违规操作。
(二)间接原因: 4.现场安全监管不严。针对动火作业 现场的临时变更情况,在场 的车间设备 主任、监火员没有及时制止,导致事故 发生。 5.特种作业人员无证上岗。在 V402 罐 顶动火切割 DN200 管线的 气焊工,没 有“金属焊接切割作业操作证”,安全 意识低,自我保护 意识差。
(二)间接原因: 6.员工安全意识不强。事故发生时, 车间设备主任、设备员、监 火员和操作 工等 7 人站在容积为 5000 立方米、高 18 米、液位为 77% 并充满易燃、易爆 气体的事故罐罐顶,说明员工安全意识 不强,缺乏自我保护意识。
Байду номын сангаас
四.经验教训 三是加强施工作业电焊机、切割机、气 瓶等机具设备的检查和管 理,消除设备 隐患。 四是做好施工作业人员安全教育和资质 审查,提高安全意识和技 能,杜绝违章 盲干。 五是实行动火作业分区管理,划定固定 动火区域和限制动火区 域,减少在运行 的装置区、罐区的动火作业,降低作业 风险。 。

大庆石化10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故反思

大庆石化10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故反思

大庆石化10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故反思2020年10月27日,我公司炼油厂硫磺回收车间发生重大火灾爆炸事故,造成7人死亡,直接经济损失192万元。

这起事故是大庆石化历史上少有的一起重大亡人责任事故,也是集团公司、股份公司2020年发生的最严重的事故之一。

事故给遇难员工及家庭带来了灾难,也给企业造成了严重的负面影响,教训十分深刻,代价十分惨痛。

事过好多年,我们回顾和反思这起事故,依然刻骨铭心,终生难忘。

一、事故的经过2020年10月20日,我公司炼油厂硫磺回收车间新建投用仅87天的酸性水汽提装置原料水罐V403罐顶与罐壁之间焊口开裂,造成装置停产。

为尽快恢复生产,炼油厂把修复工作委托给大庆石化总厂工程公司第一安装工程公司。

修复过程要将连接原料水罐V402与V403的平台及管线拆除。

10月27日8时,施工人员在车间的指导配合下,用吊车将连接V402和V406的管线吊起,管工将盲板放入法兰内,并在盲板与上法兰之间放入一根焊条以备吹扫,随后车间用氮气对该管线进行了吹扫。

8时30分,车间开具了用火票。

8时45分,吹扫完毕后,管工将法兰螺栓紧固。

9时20分左右,施工员到车间领取火票,并送给V402罐顶的气焊工。

同时,车间设备主任、设备员、监火员和操作工也到了V402罐顶。

9时40分左右,开始切割,9时44分,V402罐发生爆炸着火。

公司立即启动了事故应急预案,展开扑救工作,10时45分火被扑灭。

爆炸导致2人当场死亡,5人失踪。

10月29日13时,5名失踪人员遗体在V402罐内找到。

二、事故原因黑龙江省、股份公司事故调查组分别对事故原因进行了调查。

V402罐爆炸的原因是:罐内的爆炸性混合气体,从正在切割的DN200管线根部焊缝或罐壁与罐顶板连接焊缝开裂引起泄漏,遇到在V402罐上气割管线作业的明火或飞溅的熔渣引起爆炸。

“10.27”事故是一起典型的在装置检修过程中发生的由于违章指挥、违章作业造成的重大安全生产责任事故。

加氢事故案例

加氢事故案例

加氢事故案例和事故处理预案一、事故案例案例一:火炬冒烟事故分析事故经过:2006的年10月23日2:23加氢主操作发现脱硫塔顶压控由0.61Mpa骤降至0.28Mpa,初步判断为仪表压控远传失灵,于是改自动为手动操作,并联系仪表处理。

7:35脱硫塔顶安全阀起跳,脱硫塔顶温109℃开始迅速上升,至7:45开至200℃,火炬开始冒黑烟。

8:35脱硫塔顶压控远传仪表修复后,火炬停止冒黑烟。

事故原因:由于天气变冷,塔内形成的部分胺盐附着在仪表测点上,造成仪表远传失灵,致使现场实际压力值与远传显示压力值不符,造成现场安全阀起跳,塔顶大量轻组份从安全阀泄至火炬,造成火炬冒黑烟。

因此脱硫塔顶压控仪表失灵造成此次事故的直接原因。

预防措施:1、加强仪表巡检,做好仪表检查工作,该加保温伴热煌加保温伴热。

2、加强员工培训和业务学习,提高职工事故所处理能力。

3、发现问题各单位全力配合查原因,并将所采取措施做好交接班。

事故性质:非责任事故。

事故损失:导致火炬持续冒烟1小时。

处理意见:鉴于此次事故属于非人为因素造成,不与经济处罚,精制车间要组织加氢岗位全员进行学习,以预防此类事故发生。

案例二:精制柴油闪点不合格事故分析事故经过:31日8:00精制柴油采样初馏点133℃,闪点33℃,白班调度立即通知加氢岗位进行调整,至11:00精制柴油闪点分析62℃,装置正常。

事故原因:5:00左右加氢当班操作工发现重沸炉温度下降,以为油品质量发生变化,随即电话询问油品泵房加氢原料时否改罐,得知加氢原料并未改罐后并未将这一情况通知调度,调整不够及时,导致分馏塔底温度最低降至229℃,8:00精制柴油闪点不合格。

防范措施:操作工加强业务学习,装置出现波动时能准确判断,迅速处理,要有责任心,装置出现波动时及时联系调度,协调处理。

处理意见:本次事故为一般操作事故,当班操作工对事故认识较深刻,根据工艺管理相关规定扣罚当班操作工50元。

希望其他职工引以为戒,防止类似事故发生。

大庆石化分公司2004年10月27日硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析

大庆石化分公司2004年10月27日硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析

大庆石化分公司2004年10月27日硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析2004年10月27日,我公司炼油厂硫磺回收车间发生重大火灾爆炸事故,造成7人死亡,直接经济损失192万元。

这起事故是大庆石化历史上少有的一起重大亡人责任事故,也是集团公司、股份公司2004年发生的最严重的事故之一。

事故给遇难员工及家庭带来了灾难,也给企业造成了严重的负面影响,教训十分深刻,代价十分惨痛。

事过一年多,我们回顾和反思这起事故,依然刻骨铭心,终生难忘。

一、事故的经过2004年10月20日,我公司炼油厂硫磺回收车间新建投用仅87天的酸性水汽提装置原料水罐V403罐顶与罐壁之间焊口开裂,造成装置停产。

为尽快恢复生产,炼油厂把修复工作委托给大庆石化总厂工程公司第一安装工程公司。

修复过程要将连接原料水罐V402与V403的平台及管线拆除。

10月27日8时,施工人员在车间的指导配合下,用吊车将连接V402和V406的管线吊起,管工将盲板放入法兰内,并在盲板与上法兰之间放入一根焊条以备吹扫,随后车间用氮气对该管线进行了吹扫。

8时30分,车间开具了用火票。

8时45分,吹扫完毕后,管工将法兰螺栓紧固。

9时20分左右,施工员到车间领取火票,并送给V402罐顶的气焊工。

同时,车间设备主任、设备员、监火员和操作工也到了V402罐顶。

9时40分左右,开始切割,9时44分,V402罐发生爆炸着火。

公司立即启动了事故应急预案,展开扑救工作,10时45分火被扑灭。

爆炸导致2人当场死亡,5人失踪。

10月29日13时,5名失踪人员遗体在V402罐内找到。

二、事故原因黑龙江省、股份公司事故调查组分别对事故原因进行了调查。

V402罐爆炸的原因是:罐内的爆炸性混合气体,从正在切割的DN200管线根部焊缝或罐壁与罐顶板连接焊缝开裂引起泄漏,遇到在V402罐上气割管线作业的明火或飞溅的熔渣引起爆炸。

“10.27”事故是一起典型的在装置检修过程中发生的由于违章指挥、违章作业造成的重大安全生产责任事故。

三、典型化工事故案例剖析

三、典型化工事故案例剖析

酸的二聚体增加0.25 %,阻聚剂将随之缓慢
减少。
阻聚剂消耗,提升了丙烯酸自聚放热导致
最终爆炸条件。
2、停供储罐冷却水的后果估计不够。
丙烯酸生产装置停产检修,公用工程 供应该罐的冷却水也被停用,致使该罐
不能有效撤热。
停供冷却水,削弱了丙烯酸储存的工 艺控制手段。
3、对待温度升高、超标报警的工艺异常处 置,完全处于失控是该罐爆炸的主要致因。
前事不忘 后事之师
事故既是一面镜子,更是一把尺子。 事过境迁,回顾反思, 亡羊补牢,当是上策!
散,致使48人吸入。
操作人员及时关闭液氯、气氯管道上设置的自动 切断阀,同时佩戴空气呼吸器关闭罐车上的卸车 阀门。整个处置历时3分钟,估计约有200kg液氯 外溢。 事故后该公司已经采用 “液体装卸臂” 代替原
有的 “装卸软管”,不仅降低了作业的劳动强度,
还增强了液氯卸车的安全性、可靠性。
事故教训:
【事故原因】

直接原因:罐壁与罐顶板连接焊缝开裂处 泄漏,遇到气割管线作业的明火或飞溅的 熔渣,引起爆炸。
【事故原因】


1、违反火票办理程序,执行用火制度不严格。动 火人未在火票相应栏目中签字确认,而由施工员 代签。在动火点未作有毒有害及易燃易爆气体采 样分析、动火作业措施还没有落实的情况下,就 进行动火作业,没有履行相互监督的责任,违反 了《动火作业管理制度》。 2、违反起重吊装作业安全管理规定,吊装作业违 章操作。
事故案例分析
事故,是我们不愿发生也不愿接受的 既成事实。 事故,留下了一幕幕惊心动出了以鲜血、伤残、生命和
财产损失的高昂代价。
事故教训:宝贵财富,不遗忘,要汲取
案例1:
上海 丙烯酸储罐爆炸 2006年11月13日

重大化工事故案例分析材料

重大化工事故案例分析材料

事故案例分析材料目录一、辽阳石化分公司2002年2月23日聚乙烯装置爆炸事故分析 (1)二、兰州石化分公司2002年8月27日硫化氢中毒事故分析 (16)三、锦州石化分公司2003年9月12日常减压装置闪爆事故分析 (28)四、大庆石化分公司2004年10月27日硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析 (40)五、大庆石油化工总厂2004年10月27日硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析 (52)六、吉林石化分公司2004年12月30日合成气装置爆炸事故、2005年11月13日双苯厂爆炸事故分析 (63)辽阳石化分公司2002年2月23日聚乙烯装置爆炸事故分析按照会议的安排,辽阳石化要对2002年2月23日聚乙烯装置爆炸事故案例,进行一次再剖析,再认识,以此来警醒大家,共同汲取以往事故的教训,举一反三,警钟长鸣,强化安全意识,进一步做好安全生产工作。

“2.23”事故,对辽阳石化来讲,是一次刻骨铭心、十分惨痛的教训,尽管事过四年之久,但是这次事故的教训是极其深刻的,需要我们经常反思,引以为戒。

辽化人一提起“2.23”,至今记忆犹新。

我到辽化工作近半年了,每次参加“2.23”反思日活动,大家都经常回忆起那令人惨不忍睹的场景。

事故的经过是这样的:2002年2月23日,农历正月十二,从凌晨3点左右开始,聚乙烯新线工艺参数不正常,降负荷生产,到早上7点负荷降到了40%。

7时20分,当班班长发现悬浮液接受罐压力急速上升,反应速度下降,于是安排3名操作工到现场关阀门,进行停车处理。

操作工到达现场后发现现场有物料泄漏,立即打电话向装置主控室报告,在班长跑向现场不到1分钟,新线就发生了剧烈爆炸。

结果造成8人死亡,1人重伤,18人轻伤,事后统计,公司直接经济损失高达452.78万元。

整个“2.23”事故调查前后历经半年的时间,而事故善后工作一直持续到2006年。

2005年12月,我刚到辽化工作一个月,就组织人员对“2.23”事故中的重伤人员的赔偿问题进行了专题研究,今年才处理完。

大庆石化0.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故反思

大庆石化0.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故反思

大庆石化10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故反思2004年10月27日,我公司炼油厂硫磺回收车间发生重大火灾爆炸事故,造成7人死亡,直接经济损失192万元。

这起事故是大庆石化历史上少有的一起重大亡人责任事故,也是集团公司、股份公司2004年发生的最严重的事故之一。

事故给遇难员工及家庭带来了灾难,也给企业造成了严重的负面影响,教训十分深刻,代价十分惨痛。

事过好多年,我们回顾和反思这起事故,依然刻骨铭心,终生难忘。

一、事故的经过2004年10月20日,我公司炼油厂硫磺回收车间新建投用仅87天的酸性水汽提装置原料水罐V403罐顶与罐壁之间焊口开裂,造成装置停产。

为尽快恢复生产,炼油厂把修复工作委托给大庆石化总厂工程公司第一安装工程公司。

修复过程要将连接原料水罐V402与V403的平台及管线拆除。

10月27日8时,施工人员在车间的指导配合下,用吊车将连接V402和V406的管线吊起,管工将盲板放入法兰内,并在盲板与上法兰之间放入一根焊条以备吹扫,随后车间用氮气对该管线进行了吹扫。

8时30分,车间开具了用火票。

8时45分,吹扫完毕后,管工将法兰螺栓紧固。

9时20分左右,施工员到车间领取火票,并送给V402罐顶的气焊工。

同时,车间设备主任、设备员、监火员和操作工也到了V402罐顶。

9时40分左右,开始切割,9时44分,V402罐发生爆炸着火。

公司立即启动了事故应急预案,展开扑救工作,10时45分火被扑灭。

爆炸导致2人当场死亡,5人失踪。

10月29日13时,5名失踪人员遗体在V402罐内找到。

二、事故原因黑龙江省、股份公司事故调查组分别对事故原因进行了调查。

V402罐爆炸的原因是:罐内的爆炸性混合气体,从正在切割的DN200管线根部焊缝或罐壁与罐顶板连接焊缝开裂引起泄漏,遇到在V402罐上气割管线作业的明火或飞溅的熔渣引起爆炸。

“10.27”事故是一起典型的在装置检修过程中发生的由于违章指挥、违章作业造成的重大安全生产责任事故。

不严不细事故临头大庆某石化公司炼油厂一水罐爆炸事故分析

不严不细事故临头大庆某石化公司炼油厂一水罐爆炸事故分析

不严不细事故临头大庆某石化公司炼油厂一水罐爆炸事故分析万耀文
【期刊名称】《化工安全与环境》
【年(卷),期】2005(18)33
【摘要】@@ 2004年10月27日9时44分,大庆某石化公司炼油厂硫磺回收车间V402原料水罐发生重大爆炸事故,死亡7人,直接经济损失192.27万元.经黑龙江省安监局、总工会、监察厅等部门和大庆市有关部门组成的"10·27"事故省、市联合调查组现场勘察、技术鉴定和多方取证,确认中石油大庆某石化公司炼油厂水罐爆炸事故是一起重大安全生产责任事故.
【总页数】2页(P2-3)
【作者】万耀文
【作者单位】无
【正文语种】中文
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4.扎根一线终不悔──记总公司劳动模范、大庆石化总厂炼油厂催化车间主任 [J], 许臻
5.“大炼油”精神挺起“油头化尾”--大庆石化公司炼油厂纪实 [J], 赵凤莉;梁薇因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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1.事故经过
2004年10月27日,大庆石化总厂工程公司第一安装公司四分公司,在大庆石化分公司炼油厂硫磺回收车间64万吨/年酸性水汽提装置V402原料水罐施工作业时,发生了重大爆炸事故,死亡7人,造成经济损失192万元。

现将大庆石化“10.27”事故汇报如下:
2004年10月20日,64万吨/年酸性水汽提装置V403原料水罐发生撕裂事故,造成该装置停产。

为尽快修复破损设备,恢复生产,大庆石化分公司炼油厂机动处根据大庆石化《关联交易合同》,将抢修作业委托给大庆石化总厂工程公司第一安装公司。

该公司接到大庆石化分公司炼油厂硫磺回收车间V403原料水罐维修计划书后,安排下属的四分公司承担该次修复施工作业任务。

修复过程中,为了加入盲板,需要将V406与V407两个水封罐,以及原料水罐V402与V403的连接平台吊下。

10月27日上午8时,四分公司施工员带领16名施工人员到达现场。

8时20分,施工员带领两名管工开始在V402罐顶安装第17块盲板。

8时25分,吊车起吊V406罐和V402罐连接管线,管工将盲板放入法兰内,并准备吹扫。

8时45分,吹扫完毕后,管工将法兰螺栓紧固。

9时20分左右,施工员到硫磺回收车间安全员处取回火票,并将火票送给V402罐顶气焊工,同时硫磺回收车间设备主任、设备员、监火员和操作工也到V402罐顶。

9时40分左右,在生产单位的指导配合下,气焊工开始在V402罐顶排气线0.8米处动火切割。

9时44分,管线切割约一半时,V402罐发生爆炸着火。

10时45分,火被彻底扑灭。

爆炸导致2人当场死
亡、5人失踪。

10月29日13时许,5名失踪人员遗体全部找到。

死亡的7人中,3人为大庆石化总厂临时用工,4人为大庆石化分公司员工。

2.事故原因
事故的直接原因是,V402原料水罐内的爆炸性混合气体,从与V402罐相连接的DN200管线根部焊缝,或V402罐壁与罐顶板连接焊缝开裂处泄漏,遇到在V402罐上气割DN200管线作业的明火或飞溅的熔渣,引起爆炸。

“10.27”事故是一起典型的由于“三违”造成的重大安全生产责任事故。

通过对事故的调查和分析,大庆石化总厂主要存在以下四个方面的问题:
(1)违反火票办理程序,执行用火制度不严格。

动火人未在火票相应栏目中签字确认,而由施工员代签。

在动火点未作有毒有害及易燃易爆气体采样分析、动火作业措施还没有落实的情况下,就进行动火作业,没有履行相互监督的责任,违反了《动火作业管理制度》。

(2)违反起重吊装作业安全管理规定,吊装作业违章操作。

吊车在施工现场起吊DN200管线时,该管线一端与V406罐相连,另一端通过法兰与V402罐相连,在这种情况下起吊,违反了《起重吊装作业安全规定》。

(3)违反特种作业人员管理规定,气焊工无证上岗。

在V402罐顶动火切割DN200管线的气焊工,没有“金属焊接切割作业操作证”,安全意识低下,自我保护意识差。

(4)不重视风险评估,对现场危害因素识别不够。

施工人员对V402酸性水罐存在的风险不清楚,对现场危害认识不足,没有采取有效的防控措施。

3.防范措施
第一,事故教训时刻警示我们,必须从思想深处牢固树立“以人为本、安全第一”的思想,真正把安全放在首要位置。

违章指挥就是害人,违章作业就是害人害己,无论是谁,都必须深刻认识安全就是生命、安全就是效益、安全就是和谐的深刻内涵,切实增强安全意识和自我保护意识,以保证人的生命安全和身体健康为根本,真正把安全工作当作头等大事,做到以人为本,在任何时候、任何情况下,都绷紧安全生产这根弦,绝不能放松,绝不能麻痹。

第二,事故教训时刻警示我们,必须以严格管理贯穿全过程、落实到全方位,保证安全监督管理执行有效。

事故虽然发生在基层,但是根源在领导、责任在领导。

作为领导干部,在安全工作上只能加强,不能疏忽;只有补位,没有越位;宁听严格管理招来的骂声,不听事故发生带来的哭声,一定要认真落实陈总“安全思想要严肃、安全管理要严格、安全制度要严谨、安全组织要严密、安全纪律要严明”的“五严”要求,真正把安全工作做严、做实、做细、做好。

第三,事故教训时刻警示我们,必须在细节上夯实“三基”工作,为本质安全打牢坚实的基础。

细节决定成败,安全工作更是如此,安全生产工作的出发点在基层,落脚点在现场,必须从细微之处入手,把“强三基、反三违”落实到实际行动中。

必须强化基本素质培训,解决不知不会、无知无畏的问题;必须在基层的细节和小事上严格监督管理,解决心存侥幸、习惯违章的问题;必须严格规范工艺技术规程和操作规程,解决粗心大意、操作失误的问题。

第四,事故教训时刻警示我们,必须把具体安全措施落实到每一个环节,实现安全工作的全过程受控。

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