锅炉供水系统变频调速节能改造
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摘要:利用三菱F700水泵风机专用型变频器,根据锅炉差压式液位传感器的反馈信号,通过变频器自带的PID 调节控制功能代替原锅炉供水系统中的比例阀节流控制液位功能,实现锅炉供水系统恒液位变频调速节能改造。
关键词:锅炉供水系统变频调速节能
在工业锅炉供水系统中,节能降耗对于各个企业降低生产成本十分重要。
而变频调速技术具有极好的调速作用和节电性能等优点,已成为电力传动技术发展的一个重要方向。
1现存问题的分析
广州统一企业有限公司经常出现锅炉供汽压力波动,导致杀菌机当机,严重影响生产,并造成经济损失。
通过分析发现,当锅炉本体液位发生突变时,锅炉供汽压力也出现明显的波动。
问题的焦点集中在锅炉供水系统,其中比例调节阀对锅炉本体液位起着主要控制作用,该比例调节阀使用压缩空气作为调节动力,当空气压力波动时,比例调节阀容易误动作,导致锅炉供水波动,引起锅炉蒸汽含水量增大,从而引起供汽压力波动。
在此系统中,易产生供汽压力性能不稳,并且伴有能源大量浪费,同时增加了阀体、泵腔的磨损和汽蚀,也破坏了阀门、管路等的密闭性,甚至还会损坏系统设备。
因此,在锅炉供水系统中,变频器驱动逐渐取代了直接驱动的阀门工作模式。
2节能分析
锅炉设计通常会考虑到锅炉最大负荷运行工况的安全问题,会将锅炉供水能力按(1.5-2)倍的锅炉蒸发能力设计,而在实际中,锅炉系统只运行在60%-80%的负荷工况中,因此系统中有较大节能空间,
具体分析如下:
图1水泵流量、扬程关系曲线图
电机轴功率P 和流量Q 、扬程H 之间的关系为:P=K ×H×Q/η其中K 为常数,η为效率。
它们与转速N 之间的关系为:Q1/Q2=N1//N2H1/H2=(N1/N2)P1/P2=(N1/N2)
式中:Q1、Q2———流量,m 3/s;
N1、N2———转速,r/min;P1、P2———功率,kW;H1、H2———扬程,m 。
由上图可知,曲线1为水泵在恒速下扬程H 和流量Q 的特性曲线,曲线2是管网阻力特性(阀门开度为100%)。
设定,水泵在A 工作点时的工作效率最高,输出流量Q1=100%,此时,轴功率P1=Q1×H1与面积AQ1×AH1成正比。
根据工艺要求,当流量需从Q1减少到Q (比例70%)时,如由原来的工况A 点变到新的工况B 点运行,由图中可以看出,扬程反而增加了,轴功率P2与面积BH20Q2成正比,减少不多。
当应用变频调速控制工作模式后,将水泵转速由N1降到N2,依据比例定律,曲线4就描述出在转速N2、下扬程H 、和流量Q 时的特性,由此推断,如果流量Q2相同,扬程H3会大幅减少,功率P3:相等于面积CH3×CQ2也将随之减少,节省的功率△P=△HQ2与面积BH2×H3C 成正比,可见,所节能源量很可观。
流量与转速成比例,而功率与流量的3次方成比例。
在水泵使用过程中,通常通过改变风门或者阀门的开度来达到改变流量的目的,效率比较低。
如果换成转速控制,随着流量的减小,所需功率基本上按照流量的3次方的幅度在下降。
如:流量降到50%,转速也降到50%时,轴功率将会降到额定功率的13%;然而,在实际工作中,节能所能达到的数额不会这么大,但节能效果也很可观。
3锅炉变频调速供水系统方案设计3.1锅炉变频调速供水系统组成
除氧槽
蒸汽出口
液位传感器
烟气出口
止回阀
供水泵
电源
变频器
液位信号变送器
图2锅炉变频调整供水系统示意图
4~
20AM 模拟信号
由上图可知,变频器的作用是代替传统锅炉供水流量进行调节。
在比例调节阀供水系统中,水泵是长期运行在工频,管网压力大于锅炉本体压力,只要调节阀开度变化,
锅炉供水系统变频调速节能改造
黄海燕
(贵州轻工职业技术学院)
[2]徒艳丽,俎永强,沈洪波,李铁.发电厂大型变压器油枕油位计指示突然变零原因分析及对策研究[J].广东科技,2012(19).[3]王世阁.对有载开关储油柜油位计设置的改进意见[J].变压
器,1994(01).
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摘要:文章详细介绍了友嘉机床(FTC-180C )在第一次使用和正常使用过程中的常见故障,分析故障引起的原因,并给出了排除故障、恢复参数的详细方法。
关键词:故障原因排除
1概述
在机械制造中,数控机床由于加工精度和效率高而逐渐取代普通机床得到广泛应用。
但由于数控机床是技术密集型的产品,在维修上明显比普通机床复杂。
数控机床的故障不仅包括硬件故障,还包括软件故障,所以对数控机床的维修,不仅要从硬件上加以判断,还要结合软件,借助于诊断技术来诊断故障原因。
友嘉机床在数控机床领域占有一定的份额,正常使用、维护维修友嘉机床,对其它数控机床也有一定的参考意义。
2机床第一次上电故障排除新机床在刚投入使用时,最容易发生操作、调整不当引起的软故障。
故障现象:机床不能加电,显示屏没有显示,整机处于瘫痪状态。
系统的输入电压(三相220V)错接成380V,即将380V 的电压没有通过主变压器直接接到控制箱的总开关上。
合上总闸后,轴伺服和NC 电源将得电,则可能损坏的元器件有:主轴伺服、X 、Z 轴伺服、NC 电源、主板、存储板等。
仔细检查,除NC 电源上的所有保险全烧坏外,还有主轴伺服放大器和存储板。
此时,除需对所有硬件进行恢复外,还要对系统参数进行恢复。
下面介绍系统参数的恢复方法和过程:
2.1手动数据输入①在急停状态下将参数写保护打
开。
②将系统功能参数输入。
③关机、开机。
④将系统参数逐一输入。
⑤将参数写保护关闭,关机、开机。
2.2通过R231接口自动输入:①在急停状态下将参
数写保护打开。
②将系统功能参数输入。
③关机、开机。
④将有关R232通信的参数修改与通信软件的设置相匹配。
0052.0:1用阅读机/穿孔机接口时停止位为两位
0用阅读机/穿孔机接口时停止位为一位
52.1:1产生奇偶校验
0不产生奇偶校验552:用阅读松懈/穿孔机时,设定波特率,设定值和波特率的关系如表:
119600
⑤按DGNOS PARM 键,以显示PARM 参数画面。
⑥选择EDIT (编辑)方式(必须解除急停状态下)。
⑦按INPUT 键,开始CNC 参数输入,此时,通常会出现P/S0000报警,先将CNC 电源断开,然后再接通。
⑧将参数写保护关闭,关机、开机。
注意:在使用R232通信接口进行自动传输时,通信电缆必须在关机状态下进行插拔,否则有可能将I/O 板烧坏。
3机床使用过程中的常见故障排除
3.1机床撞车机床撞车常见原因有两种:①程序设定错误;②加工过程中的误操作。
①程序设定错误。
在本数控系统中,有公、英制转换功能。
进行公,英制转换时,并不转换工件的原点偏置值、各
友嘉机床(FTC-180C)的常见故障及排除
叶世群
(贵州轻工职业技术学院)
锅炉供水流量就能及时得到控制,而变频调速供水系统在
供水前,需要预置一定的下限频率,使管网压力大于或等于锅炉本体压力,达到与传统供水系统功能等效。
3.2系统电气设计
广州统一企业CB 锅炉有两台SEW15KW 的水泵电机,其工作方式是一用一备。
变频器
电机1
电机2
压差液压传感器变送器锅炉
控制率PLC
开关电源图3
①启动信号②手动加水③PID EN ④模拟输入EN ⑤运行
信号⑥过负荷信号⑦公共端⑧测定值4~20MA
由上图可知,两供水泵电机分别受接触器MC1和MC2控制,两接触器通过各常闭触点实现电气互锁,两接触器同时可以启动变频器。
以电机1为例,当锅炉供水系统开始工作时,手动按启动按钮,接触器MC1闭合,同时变频器启动,由于变频器从启动到正常运行频率需要8秒时间,因此按如图所示的接线方式接线,并不会引起变频器过流故障。
当变频器进入正常运转状态,其频率变化会随着液位反馈信号变化,由于锅炉在正常运转中需要进行
表排和第排,本系统特别利用了变频器高速运转的优先原则,在高速选择端上增加了手动给水选择开关,以满足锅
炉排污的需要。
如果点击在运转中出现故障,由锅炉供水
系统电气图可以知道,变频器会切断两接触器控制回路,并自动将故障信号送至锅炉控制室的PLC 监控系统及时通知锅炉管理人员,避免造成损失。
利用PID 控制对系统进行分析并确定是最优参数,最终达到系统最大限度节能的效果。
这里不再赘述。
参考文献:
[1]杜渐.锅炉及锅炉房设备(第2版).中国电力出版社,2011.[2]窦照英.锅炉水处理实例精选.化学工业出版社,2012.[3]徐生荣.锅炉原理与设备.中国水利水电出版社,2009.
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