汽机阀门活动性试验方案9.8新

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威信公司第一电厂

汽轮机主汽门、调门活动试验方案

批准:

审核:

编写:

2014年9月

1.试验目的

检查汽轮机主汽门、调门开关动作的灵活性,防止汽轮机跳闸或停机过程中因主汽门或调门卡涩造成机组超速引起的事故,保证机组的安全运行。

2.试验标准

试验过程中所有的高、中压主汽门和调门能全部关完,并能自动开启至相应开度,机组能自动调节维持相应的负荷基本不变。

3.试验周期

一周一次。

4.组织措施

4.1 整个试验过程由运行部负责指挥、操作、检查、记录,当班值长统一指挥和调度,并按公司《重大操作各级人员到位管理规定》要求,通知相关人员到场见证并签字确认。

4.2 设备管理部热控人员负责检查相关控制逻辑和就地控制设备,汽机点检负责检查现场阀门动作情况。

5.安全措施

5.1试验前,热控人员检查DEH就地遮断模块电磁阀5YV、6YV、7YV、8YV,试验电磁阀、快关电磁阀是否处于带电状态,接线是否可靠;DEH系统电源是否正常投入, 41、42控制器伺服卡工作状态是否正常;检查汽轮机的安全监测系统(TSI)柜、汽机危急遮断系统(ETS)柜电源及卡件均正常工作;检查DEH系统控制逻辑应正确无误,阀门行程开关信号无误发。

5.2汽机点检就地检查阀门阀杆处无造成卡涩的地方和异物,阀门连杆等机械部分完好。5.3运行主操应熟知主汽门、调门活动试验存在的风险,试验开始前应认真检查操作员站DEH 系统主画面的“阀门活动试验”画面上阀门到位信号正常,阀门活动试验到位信号正常,“开关量监视”画面检查电磁阀的动作情况,“主、再热蒸汽系统”画面阀门到位信号正常,DEH 系统主画面的“自动控制画面”所有调门及主汽门指令和反馈一致,并在就地确认所有阀门试验前的实际开关位置。巡检人员就地检查确认主汽门、调门周围无人进行工作,检修和运行人员把检查结果汇报值长后,值长确定是否开始试验,试验过程中运行人员要严格按照试验操作票进行。

5.4试验过程中就地应派运行人员和汽机点检检查阀门的实际开、关情况,判断阀杆是否完好。

5.5试验过程中运行人员应加强对汽轮机各道轴承温度的监视,尤其要对1号轴承温度重点监视,防止因某个高调关闭后进汽不均引起轴承温度升高而跳机。

5.6试验过程中要做好阀门卡涩后的事故预想,若某调门或主汽门关闭后卡涩不能开出,应立即停止试验,并立即启动阀门卡涩事故预案处理流程,安排机务和热控人员立即进行处理。

5.7试验过程中运行人员应加强燃烧调整,维持机组参数稳定,防止因主汽压力过高主汽门关闭后前后压差增大而开不出来。

5.8运行主操人员在试验过程中的操作,需要逐一试验,逐一观察试验结果无异常后,待机组各参数稳定后,才允许进行下一个调门或主汽门的活动试验。

6.试验应具备的条件

6.1 机组静态主汽门、调门活动试验合格。

6.2 当班值长提前向调度申请和联系,并告知试验过程中会引起负荷波动。

6.3 机组负荷在400MW~500MW之间,锅炉燃烧稳定,主、再热蒸汽参数稳定。

6.4 当班值长申请切除AGC(自动发电量控制)和一次调频功能,解除CCS控制。

6.5 DEH控制方式为“自动”,并投入“功率回路”。

6.6 试验前相关人员必须到位,并进行安全和技术交底(运行人员必须提前对主汽门、调门卡涩事故预案进行学习);热控人员和汽机点检提前准备相应容易出问题的电磁阀、伺服卡、位移传感器(LVDT),以备设备损坏后的更换。

7.试验风险及预控措施

7.1 主汽门、调门关闭后开不出,会引起锅炉压力上升,运行人员应做好锅炉快减负荷的准备。

7.2 高压主汽门活动试验过程中负荷会降低当前负荷的10%-15%,中压联合汽阀活动试验过程中负荷会降低当前负荷的9%左右。

7.3 若主汽压力过高引起主汽门、调门差压过大不能开出,应适当降低主汽压力,试验过程中尽量控制主汽压力在19~21MPa。

7.4 若卸荷阀弹簧弹力不够,不能封闭安全油,应就地关闭该阀门的EH油进油门,待主汽门开出后再缓慢开出该阀门的EH油进油门。在试验过程中,若卸荷阀弹簧弹力不够,主汽门关闭后同时会伴随EH油压力下降,EH油泵电流增大,就地EH油回油量大等现象,运行人员需密切监视这些参数的变化。

7.5 试验过程中出现的伺服阀、快关电磁阀、试验电磁阀损坏,需隔绝油路然后进行更换。由于在试验过程中,如果上述电磁阀坏,将可能导致主汽门、调门不能正常开关,所以“阀门活动试验”画面将显示该阀门活动试验不成功,立即停止试验,联系热控人员和汽机机务人员进行处理。

7.6 主汽门、调门关闭过程中,将引起机组负荷大幅波动、主汽压力大幅波动,给水系统自动调节也将受到影响,运行人员应密切监视给水流量变化,并及时进行调整。

7.7 高压调门关闭后,汽轮机1、2号轴承温度变化剧烈,运行人员应密切监视温度变化,轴承温度的最大允许值为115℃。

7.8 试验过程中应调出油枪画面,加强对炉膛负压、火检的监视,发现异常,及时投油稳燃,

保证锅炉燃烧的稳定。

8.试验步骤

8.1 热控人员检查DHE系统中相关控制逻辑是否满足试验条件,控制逻辑是否正确;运行人员控制机组负荷在400MW ~500MW,主汽压力维持在19~21MPa。

8.2 当班值长向中调申请解除机组AGC、一次调频功能和协调控制,在DEH系统“自动控制”画面中投入“功率回路”。

8.3 运行人员在DEH系统“阀门活动试验”画面中点击“MSV1试验”(高压主汽门1)按钮,在弹出的对话框中点击“开始”按钮,然后在操作员站CRT画面和就地检查MSV1是否开始关闭,待MSV1关完又重新开完后,弹出对话框中指示灯指示“成功”,则表明MSV1阀门活动试验结束,运行人员再次检查阀门行程开关动作是否正常,阀门实际是否开到位。

8.4 运行人员在DEH系统“阀门活动试验”画面中点击“MSV2试验”(高压主汽门2)按钮,在弹出的对话框中点击“开始”按钮,然后在操作员站CRT画面和就地检查MSV2是否开始关闭,待MSV2关完又重新开完后,弹出对话框中指示灯指示“成功”,则表明MSV2阀门活动试验结束,运行人员再次检查阀门行程开关动作是否正常,阀门实际是否开到位。

8.5 运行人员在DEH系统“阀门活动试验”画面中点击“RSV1试验”(中压联合汽门1)按钮,在弹出的对话框中点击“开始”按钮,然后在操作员站CRT画面和就地检查ICV1是否开始关闭,待ICV1关闭后,RSV1则快速关闭,待RSV1关闭又重新开完后,ICV1再逐渐开启直至开完,弹出对话框中指示灯指示“成功”,则表明RSV1联合汽门活动试验结束,运行人员再次检查阀门行程开关动作是否正常,阀门实际是否开到位。

8.6 运行人员在DEH系统“阀门活动试验”画面中点击“RSV2试验”(中压联合汽门2)按钮,在弹出的对话框中点击“开始”按钮,然后在操作员站CRT画面和就地检查ICV2是否开始关闭,待ICV2关闭后,RSV2则快速关闭,待RSV2关闭又重新开完后,ICV2再逐渐开启直至开完,弹出对话框中指示灯指示“成功”,则表明RSV2联合汽门活动试验结束,运行人员再次检查阀门行程开关动作是否正常,阀门实际是否开到位。

8.7 运行人员在DEH系统“阀门活动试验”画面中点击“CV1试验”(高压调门1)按钮,在弹出的对话框中点击“开始”按钮,然后在操作员站CRT画面和就地检查CV1是否开始关闭,此时其它调门会相应开大保证机组负荷不变,待CV1关完又重新开启至相应开度后,弹出对话框中指示灯指示“成功”,则表明CV1活动试验结束,运行人员再次检查阀门行程开关动作是否正常,阀门实际是否开到试验前位置。

8.8 运行人员在DEH系统“阀门活动试验”画面中点击“CV2试验”(高压调门2)按钮,在弹出的对话框中点击“开始”按钮,然后在操作员站CRT画面和就地检查CV2是否开始关闭,此时其它调门会相应开大保证机组负荷不变,待CV2关完又重新开启至相应开度后,弹出对话框中指示灯指示“成功”,则表明CV2活动试验结束,运行人员再次检查阀门行程开关动

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