太钢第二炼钢厂转炉生产线高效化改造生产实践

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转炉改造是以 2 号、3 号顶吹转炉扩容、煤气回 收和转炉复吹改造为主要目标进行的, 过程中同步 完成了转炉溅渣护炉、供氧系统等功能设施的改造 和完善。 1.1 转炉炉体扩容
二钢厂冶炼碳钢的 2 号、3 号转炉, 公称容量为 50 t, 是 1970 年从奥地利引进投产的, 在扩容改造前 实际出钢量为 70 t。随着日益增长的生产需要和节 能降耗的要求, 2000 年开始对 2 号、3 号转炉进行了 以扩容和煤气回收为主要目标的改造。
mm 3 500
炉体外径( d)
mm 5 000
炉体总高( h)
mm 7 228
炉口直径
mm 1 850
小炉底直径
mm

扩容后 80 80
5 950 3 960 5 410 7 590 2 260 2 800
1.2 转炉氧枪改造 为 了 缩 短 冶 炼 时 间 , 1999 年 将 原 使 用 的 !159
WANG Guohua LI J ianmin
( Taiyuan Iron Steel( Group) Co. Ltd., Taiyuan 030003)
Abstr act: The No.2 Steel Making Plant has carried on a series of works of technical revamping and project construction, mainly about converter, continuous caster efficient production. All those make the main technical and economic indexes improved greatly. With 2.4 million tons carbon steel pro- duction capacity per year, the No.2 Steel Making Plant have been a competitive modern steel making plant. Key wor ds: converter, efficient, revamp
比较
13 ̄16
-4
冶 炼 周 期 /min
34
30
-4
1995年太钢二钢厂率先成功开发应用了转炉溅 渣护炉技术。根据当时的实际情况, 开发溅渣护炉技 术时利用了旧有的 1 号转炉底吹氮气管道, 改造安 装了 3 座转炉的溅渣用氮气管道系统, 起到了投资 少、见效快的效果。但是供气压力流量调节和防漏氮 保质量的措施过于简单, 因此, 在 2000 年改造时围 绕防止氮气泄漏保证钢水质量、实现供气压力流量 调节, 进行了供气控制标准化设计改造, 并达到了预 期的目标。
( 责任编辑: 胡玉香)
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mm 三孔锻造氧枪改造为 !194 mm 四孔铸造氧枪。 2000 年转炉扩容后原供氧系统设计氧枪。但是实际 使用过程供氧时间较长, 一般在 17 min ̄19 min, 比 国内同类转炉吹炼时间长 3 min ̄4 min, 限制了二钢 厂整体装备能力的进一步发挥和经济效益的提高, 因此, 缩短供氧时间成为挖潜转炉生产能力的主要 措施之一, 为此 2002 年又针对供氧系统进行了改 造。改造前后氧枪主要参数比较见下页表 2。
摘 要: 太钢第二炼钢厂以转炉、连铸机高效化生 产 为 主 线 进 行 了 一 系 列 的 技 术 改 造 和 项 目 建 设 , 主 要 技 术 经
济指标大幅度提高, 具备了年产 240 万 t 碳钢的生产能力, 成为一个具有竞争力的现代化炼钢厂。
关键词: 转炉 高效化 改造
中图分类号: TF748.21+1
· 38 ·
山西冶金
第 29 卷
表 2 氧枪主要参数比较
氧枪直径
mm
159
194
喉口直径
mm
31
30.5
出口直径
mm
40.5
38.3
出口马赫数

2.0
1.92
中心夹角
( °)
10
11
供氧强度 Nm3/(min·t) 2.8
3.4
喷头孔数



203 33.5 42.45 1.94 12 3.66

LIU Wangze ( Materials Science and Engineering College, Science and Technology University Beijing,
Beijing 100083)
Abstr act: In this paper ,the possibility and necessity of impling hot delivery and hot charging to con- tinuous casting billet in Lingang are discussed, and the technical scheme of hot delivery and hot charging to continuous casting billet are put forward. Some works which should be attended on spreading hot delivery and hot charge are pointed out. Key wor ds: continuous casting billet, hot delivery and hot charging, saving energy and reducing consumption
参考文献 [ 1] 王 国 华.连 铸 工 艺 技 术 在 太 钢 二 钢 厂 的 应 用[ J] .山 西 冶 金 ,
2005(4):38- 40.
( 责任编辑: 侯雪峰)
Pr oduction Pr actice of Conver ter Efficient Pr oduction Revamping at the No.2 SteeFra Baidu bibliotek Making Plant of TISCO.
120 100
80 60 40 20 0
1999
铁水预处理比 /% 2000 2001 2002
2003
2004
2005
图 2 近年铁水预处理比
( 下转第 43 页)
2006年第 1 期
刘旺泽: 临钢实现连铸坯热送热装的探讨
· 43 ·
Discussion on Implying Hot Deliver y and Hot Char ging to Continuous Casting Billet in Lingang
14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000

炉衬寿命 /( 次 / 炉役)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 图 1 近年转炉平均炉龄增长情况
表 3 氧枪改造前后效果比较
项目 吹 炼 时 间 /min
!194
17 ̄19
!203
二钢厂原有一座 年 处 理 能 力 为 脱 磷 10 万 t 和 脱硫 30 万 t 的喷吹铁水预处理站。过去一直采用石 灰基脱硫粉剂进行脱硫处理, 但深脱硫效果及能力 有限。随着以冷轧硅钢为代表的超低硫钢的开发生 产和对预处理铁水的大量需求, 原来的铁水预处理 站能力已经不能满足要求, 因此进行了铁水预处理 站的改造和新建。通过改造可以将硫含量处理至 0.002%以 下 , 处 理 能 力 由 原 来 的 50 万 t/a 增 加 到 100 万 t/a, 2005 年实际处理量达到 190 万 t/a, 处理 量大幅增加, 满足了冷轧硅钢、石油管线钢和汽车大 梁钢等高附加值低硫钢的生产需求。图 2 是近年来 的铁水预处理比。
总第 101 期 2006 年第 1 期
文章编号: 1672- 1152( 2006) 01- 0037- 02
山西冶金 SHANXI METALLURGY
Total 101 No. 1, 2006
太钢第二炼钢厂转炉生产线 高效化改造生产实践
王国华 李建民
( 太原钢铁( 集团) 有限公司, 山西 太原 030003)
长期以来, 二钢厂转炉造渣一直采用萤石化渣 工艺。但由于其不仅严重侵蚀炉衬、污染环境, 而且 价格较高, 为此二钢厂试验采用了铁钒土造渣工艺, 并实现了正常使用。2005 年铁钒土消耗为 6.53 kg/t, 吨钢成本仅为萤石的一半。吹炼过程平稳, 喷溅小, 保证了转炉溅渣护炉效果, 炉龄大幅度提高。通过改 造, 转炉作业率由 1999 年的 81.68%提高至目前的 85.5%, 转炉炉龄也大幅度地提高。目前二钢厂转炉 周转时间的控制是以太钢系统年检为准, 每年周转 一次。图 1 是逐年转炉平均炉龄, 其中单炉役最高炉 龄达到了 16 022 次。 1.4 2 号、3 号转炉复吹改造
了金属的喷溅, 金属收得率可提高 0.1% ̄0.5%。③ 底吹气体搅拌提高了石灰的利用率, 吨钢石灰消耗 可减少 3 kg/t ̄5 kg/t。④ 降低氧气消耗约 5%。 2 煤气回收系统
多年来, 二钢厂转炉冶炼中产生的煤气一直采 用燃烧法加热蒸汽进行能源回收, 利用率低, 除尘效 果不好, 达不到环保指标和清洁生产的要求, 因此进 行了煤气回收系统的改造。采用湿法除尘, 进行煤气 回收。投用后经过不断的探索和完善, 目前煤气回收 进行顺利。2005 年煤气回收热值达到 1 517 kcal/Nm3, 吨钢回收量达到 101.1 Nm3。 3 铁水预处理的新建和改造
( 上接第 38 页)
除以上改造外, 还对 1 号、2 号连铸机实行高效 化改造[ 1] 。 4 结论
几年来, 太钢二钢厂通过对转炉生产线的高效 化改造, 建成了一条铁水预处理—转炉复合吹炼— 精炼—连铸工艺路线, 提高了生产效率, 增加了产
能, 具备年产 240 万 t 碳钢能力, 使二钢厂成为了一 个具有竞争力的现代化炼钢厂。
文献标识码: A
收稿日期: 2006- 01- 27
太原钢铁( 集团) 有限公司( 以下简称太钢) 第 二炼钢厂是太钢的主要炼钢厂。从 2000 年开始, 围 绕转炉扩容、转炉复吹改造、连铸机高效化生产为主 线进行了铁水预处理、转炉、精炼和连铸等一系列的 技术改造和项目建设, 实现了转炉碳钢生产的高效 化生产。通过一系列技术改造和工艺优化, 目前第二 炼钢厂( 以下简称二钢厂) 已形成了一条“铁水预处 理—转炉复合吹炼—精炼( RH 和 LF) —连铸”生产 碳钢的现代化炼钢生产线, 是太钢黄金生产线上的 重要环节, 具备年产 240 万 t 碳钢能力, 可生产硅 钢、管线钢、纯铁、车轴钢、气瓶钢、汽车大梁钢、冷镦 钢、碳结钢、合金结构钢和军工钢等 200 多个品种。 1 转炉改造
改造后的转炉公称容量为 80 t, 具有以下特点: ① 炉型为矮胖型; ② 炉底设计为可更换插入式活 炉底。扩容前后转炉的主要参数见表 1。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
表 2 扩容前后炉型主要设备参数
名称
单位 扩容前
转炉公称容量

50
转炉出钢量

70
炉子有效内高( H) mm 5 950
炉膛内径( D)
通过供氧系统的改造和氧枪的优化, 达到了供 氧强度增加、吹炼时间缩短的目标。表 3( 见下页) 是 !194 mm 氧枪改造为 !203 mm 前后效果比较。 1.3 溅渣护炉系统完善和采用铁钒土造渣工艺
作 者 简 介 : 王 国 华 , 女 , 1969 年 生 , 现 在 太 钢 技 术 中 心 从 事 技 术 管 理 工 作 , 工 程 师 。 Tel:0351- 3010824,E- mail: wangghemai1@163.com
2 号、3 号转炉原为两座顶吹转炉, 1965 年从奥 地利引进, 1970 年投产。2004 年四季度采用了北京 钢铁研究总院长寿复吹转炉冶炼技术(LCB)对 2 号、 3 号转炉进行了复吹改造, 热负荷试车一次成功。
采用长寿复吹转炉冶炼技术后, 体现出如下几 方面的经济效益: ① 底吹搅拌可降低渣中的氧化铁 含量 2.0% ̄3.0%。② 由于降低了渣中的全铁、减少
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