白庙、桥口低渗凝析气藏工艺挖潜技术-2019年文档

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白庙、桥口低渗凝析气藏工艺挖潜技术

、存在的问题

1.层位分散,常规压裂改造难度大

白庙、桥口气田主要含气层系为S2下、S3上、S3中、S3

下四套,气藏埋深2630.0〜4090.0m。四套层系受沉积环境影响具有不同的储层特征,由于层系多、井段长、层位分散、层间差异大,常规的笼统压裂工艺不但不能有效改造物性差的储层,使相当一部分储量不能得到有效动用,而且造成压裂液体效率低,影响压裂成功率和措施效果。

2.地露压差小,反凝析污染严重

白庙、桥口凝析气藏地露压差小,地层反凝析和井筒积液严重,降低了气井产能和稳产期。气藏采用衰竭式开发方式,随着压力的不断降低,凝析液不断析出,气井普遍存在积液现象,气井产能下降快,稳产难度大。

3.气田压力逐渐下降,排液采气效果逐年变差

近几年,大部分气井低产、低能,作业时洗井液和气举时井液、高压气回流地层的现象比较普遍。既污染伤害地层,又损失高压气,严重影响到气井正常生产。

二、低渗凝析气藏挖潜工艺技术研究

1.多段压裂工艺

1)压裂方式:由于凝析气藏低渗、非均质、井段长,单

层压裂地层压力下降快,反凝析现象严重,稳产期短;同时多次的压裂改造易污染地层,施工成本高,因此,选用多段压裂工艺,一次对气层进行充分改造。在综合考虑多段压裂工艺的技术上,优选封隔器加滑套,顶部悬挂密封的方式实施多段压裂。

(2)压裂工艺:①对需要避压的层,采用封隔器加盲管避

开避压层段。②针对套管完井的水平井,为避免因射孔段过长,

压裂产生过多裂缝,每个压裂段射孔长度控制在2〜4m③为提

高压裂工艺成功率,采取“低砂比、造长缝”的原则,结合“低起步、小台阶加砂”技术,合理控制砂比,降低人工裂缝

对砂浓度的敏感性。

2.精细分层压裂工艺

近年来,针对一般压裂井,为充分改造压裂层,提高薄差层的动用程度,需大力研究推广2〜3段的精细分层压裂工艺,提

高压裂针对性。

对此我们通过开展技术攻关,对压裂工艺进行改进与创新,实现了卡一压二、卡二压二、卡二压三、卡三压二和卡三压三分

层压裂工艺。同时采用机械座封封隔器Y221或Y211与液压座

封封隔器Y241或Y341配套组合,喷砂滑套与水力锚做成一体,配套油管伸缩补偿器,极大地降低了解封风险。

3.闭式气举工艺

随着凝析气田地层能量逐渐降低,积液现象日益严重,传统的开式气举工艺气举时气液倒灌入低压层,影响排液效率,造成

高压气浪费;另外由于气举时间长,在地面增压机负荷一定的情况下,影响整个气田气举工作的正常开展。

针对以上问题,2009 年以来持续开展增压气举管柱的配套工艺的研究,相继配套半闭式气举、闭式气举工艺并取得成功。

由于传统闭式气举管柱仅靠油管空间储存液体,容积小,气举频繁,既增加气举工作量,又会造成气举阀疲劳而缩短使用寿命。通过完善,在封隔器上部油管增加液流通道,使油管与套管环空连通,增加储液空间,既可缩短气举时间,提高气举效率,延长气举周期,又可减缓气举阀疲劳从而延长使用寿命。

三、现场应用情况

1.多段压裂工艺的应用

2011年以来,在白庙气田共实施多段压裂3井次(B\|P1、

B66、B \|P2HF),压裂段数分别为7、9、7段,均取得成功,

工艺成功率100%;措施有效率100%。到2013 年2 月底,3口井

已累计增气1055.96 X 104m3累计增油4587.4t ;单井平均增气

351.92 X 104m3 增油1529.1t。

典型井例:白平1 井

该井于2011年10月7日对井段:3862.0〜4357.0m,

260.5m/8n,进行分7段压裂,共用压裂液1652.6m3,加砂170m3

该井措施前4mn气嘴生产,日产气0.039 X 104m3日产油0.5t ,措施后,4mn气嘴生产,初期油压22.5MPa,套压24.5MPa, 日产气1.376 X 104m3日产液30.2m3,日产油12.9 t。截止2013

年2月底,累计增气335.49 X 104m3累计增油3174.3t。取得

了良好的效果。

2.闭式气举工艺

2011 年以来,结合下阀实施闭式气举8 井次,工艺成功率

100%措施有效率100%累计增气117.5 X 104m3增油1088.5t。

平均单井增气14.69X104m3 平均单井增油136.1t 。

典型井例:白42 井

该井措施前①6mn气嘴生产,油压2.7MPa,套压3.4MPa , 日产气1234m3日产液1.4m3,日产油0t;该井采用闭式气举工艺后,①4mn气嘴生产,油压1.0MPa,套压4.5MPa,日产气

1962m3日产液3.4m3,日产油1.1t。措施前后排液效率提高1.7倍,累计增气33.42 X 104m3累计增油406.3t。

六、结论与认识

1. 采用水平井多段压裂完井工艺技术是提高储量动用程度,改善低渗致密砂岩气藏开发效果的有效途径。多层压裂一次性投入,气井产能高,稳产期长,可避免重复作业,从长远看,可提高开发效益。

2. 在老井剩余气研究的基础上,通过精细压裂,充分挖掘未有效动用层的潜力,是老井挖潜的有效手段。通过优化压裂参数,合理提高压裂规模,可提高单井产能和储量动用程度,改善气田开发效果。

3.气举排液是凝析气田开发的有效手段,在气田低压开采阶

段,搞好储层保护,不断完善高效的气举排液工艺,提高排液效率,是保持低渗凝析气田在该阶段有效开发的有效途径。

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