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提高破碎系统破碎筛分设备生产的工作效率

破碎机的生产能力与待破物料的物理性质(矿石可碎性、密度、解理、湿度、粒度组成等)、破碎机结构参数及工艺要求

破碎比、开路和闭路工作)、负荷率、给矿均匀性有关。实际生产中,在矿石物理性质、原矿和破碎产品粒度不变的情况下,主要与破碎机排矿口尺寸、破碎比和筛分作业有关,通过调整这些数据,改进设备,可以提高破碎机的生产能力和设备的利用率。

、改造目的及存在的问题

1、因本次改造及破碎流程的计算主要目的为解决原用的

PYB2235圆锥破碎机给生产造成的诸多不利;也因此印证了设备

在处理该种矿石时不同的排矿口下的处理量。

粗碎处理量:

理论值:150—230吨/小时;排矿口:95—165毫米;最大

粒度:900 毫米;

650 可调至:350 吨/ 小时;排矿口:165 毫米;最大粒度:毫

米;

中碎处理量:

500—1000吨/小时;排矿口:30—60毫米;最大粒度:350

毫米;

细碎处理量:

125—350 吨/小时;排矿口:5—15 毫米;最大粒度130毫

米;

2、原矿的最大粒度按600 毫米设计计算,实际中比之要小。

3、为了达到270吨/小时的处理量,生产中可以将900X 1200

毫米鄂式破碎机的排矿口尽量调大,以增大粗碎的设备处理能力力,使之与中碎和细碎的设备负荷匹配。

4、增大粗碎的排矿口,势必增大粗碎的排矿粒度,会对1

号皮带运输机的运输带来负面影响:如皮带打滑等。生产中根据实际情况可自行调节

5、选用的PYD2213短头圆锥破碎机能满足生产工艺的要求。

但单位时间矿石处理量还是有欠缺。若想完成每班的生产任务,可能还要延长碎矿时间。但因实际的原矿粒度比设计的要小,正好弥补了这点不足――即筛上返回的实际量没有计算大,细碎设备的处理量能得到相应提高。

二选择合适的排矿口尺寸和破碎比

2.1 排矿口尺寸

在破碎机排矿口尺寸的调节范围内,破碎机均能正常工作,但根据待破碎物料的特性,每种破碎机通常在中间都有一个最佳的排矿口宽度,在此排矿口宽度下工作,可获得更高的破碎效率,并能延长破碎机的寿命。

1)鄂式破碎机排矿口尺寸的选择。查设备性能参数表,

得知鄂式破碎机(PE900X 1200)的排矿口调整范围是95〜165 mm实际选择e1 =140mm

2)弹簧圆锥破碎机排矿口尺寸的选择。查设备性能参数

表,得知PYB2235 标准型弹簧圆锥破碎机的排矿口调整范围是

30〜60mm实际选择e2 = 45mm其最大给矿粒度为300mm鄂

破产品最大粒度d大=200mm小于圆锥破碎机的最大给矿粒度,因此两种破碎设备排矿口的选择是符合理论要求的。

2.2 破碎比

3.1 破碎筛分流程

通过理论计算,各破碎筛分设备在调整排矿口和破碎比之

后,其计算的处理能力都符合各设备的理论处理能力。调整后的破碎筛分流程见图1。

3.2 筛分设备的改进

筛分机的生产能力主要与筛孔的大小和筛分效率有关。筛孔

愈大,筛分效率愈低,则振动筛的生产能力愈大。在筛分过程中,难筛下,因此可以用增大筛孔尺寸和降低筛分效率的办法,提高振动筛的生产能力,这时虽然筛下产物的大粒度略有增加,但筛

各种粒级通过筛孔的过程是不相同的,愈接近筛孔尺寸的粒级愈

产物的细粒含量也略有增加,筛下产物的平均粒度将不会改变,这一事实已被试验资料所证实。为了提高振动筛的作业率,尽量降低筛上产物的循环量,减轻返矿皮带的负荷。鉴于上述经验,实际生产中对筛分设备作了如下改进:

(1)采用自编筛孔尺寸25mm的方形孔筛底,(此尺寸由

a=1.2d 大得到)。

2)将筛箱角度略加调整为18o 19o 。

3)对下矿漏斗进行改造,使两台振动筛的给矿量基本一

致,达到给矿均匀,下矿角度适宜。经过调整破碎机的排矿口、改变给料机的速度和对筛分设备的改进,破碎机、筛分设备的处理力得到了提高,达到了理论计算的生产能力,也就是说,上述设计的各种数据经实践检验是合理的,是符合实际要求的。

3.3 各种指标比较

系统改造前后的综合指标见表1。

破碎系统生产能力的提高,不仅缩短了工人的工作时间,提高了劳动生产率,而且大大节约了成本,年减少电费58.4 万元,降低筛底钢材消耗费用1. 3 万元,其它间接费用如油料、备品备件、其它材料和下段磨矿作业成本也相应降低,符合“ 多破

四结束语

1)实际生产中,在两段一闭路工艺流程条件下,按照所

选定破碎设备排矿口进行调整,不仅提高了破碎机的生产能力,

保证了破碎产品粒度符合要求,而且小时最高处理能力可达到

270 t ,几乎是原设计能力的 2 倍,满足了企业扩大再生产的要

求。

2)由于破碎筛分设备生产能力的提高,工人的劳动强度

大大降低,节约了电耗和钢材消耗,并缩短了工作时间,延长了设备的使用寿命,在很大程度上起到了提产降耗的作用。

3)通过对筛分设备部分操作因素和筛箱角度进行调整,

既提高了筛分设备的生产能力和作业率,又使矿石在筛面上均匀分布,作低振幅、高振次的运动,解决了以前筛子利用率低和筛子碰帮的问题,达到筛下产物平均粒度符合要求,筛上产物又不造成返矿皮带过负荷。

4)破碎工作制度现仍为两班制,但每班工作时间都比原

来低3.7h ,这样既可以保证索道运输所需的供矿量,又为职工提供了较为合理的休息和作业时间。

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