石灰土首件施工总结

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石灰土首件综合项目施工总结

石灰土首件综合项目施工总结

305省道阜阳王店至阜南长安段改建工程6%石灰土试验段总结安徽水利开发股份305省道阜阳王店至阜南长安段改建工程01标项目部7月1日6%石灰土试验段总结一、概述依据S305阜阳王店至阜南长安段改建工程01标招标文件及相关资料, 为确保6%石灰土填筑质量, 确定6%石灰土施工合理参数, 我部选择K7+400~K7+600段全幅作为本协议段6%石灰土试验段施工段落。

为确保路基边缘压实度, 路基边侧多出30cm超宽碾压, 则实际施工总宽度为29.78m。

开始施工日期为6月25日, 成型验收日期为6月30日, 现就本段落施工总结以下:二、施工准备1.施工原材料⑴土: 土样为取土坑借用土方。

⑵石灰:石灰采取现场桩号为K1+080处消石灰, 有效钙加氧化镁含量为64.7%, 达成图纸设计要求三级灰。

2.原材料相关数据6%石灰土最大干密度1.751g/cm3, 最好含水量15.8%。

⑴石灰该段落长度为200m, 施工宽度29m, 压实厚度为20cm, 施工体积为1160m3, 则该段需要总干灰土混合料为1160*1.751*6%=121.87t:石灰消解后测得消解后石灰含水量为3%, 消石灰总量为121.87*1.03=125.5t 考虑到现场施工过程中石灰损耗, 故定石灰损耗系数为5%, 则该段实际需要石灰总量为125.5×1.05=131.775t现场方格网10m*10m, 总面积为200*29=5800㎡, 共有方格网5800/100≈58个, 每个方格网石灰量131.775/58=2.271t。

50铲车每斗约1.8t, 每铲全部均匀摊铺6个方格网, 人工将方格网内石灰撒布均匀。

⑵土该段落取土为2#取土坑。

3.技术交底落实技术资料到对应技术人员, 包含施工中各项要求及注意事项。

施工前对该段中线及边线进行测量放样, 并依据基准点测量摊铺高程为试验段施工提供高程数据。

待监理抽检合格以后, 进行下步工序。

二灰土试验段首件总结

二灰土试验段首件总结
中交一公局德商四标项目部
四、控制要点
3.混合料焖料拌和控制:在铺土、布石灰、布粉煤灰以及第一次拌 和过程中,及时检查含水量,用喷管式洒水车补充洒水,使混合料 的含水量接近最佳含水量,同时保证布灰过程中不扬尘。将土、石 灰、粉煤灰拌合后,采用多点检测混合料的含水量,计算出含水量 达到29%所需补洒的水量,用洒水车按计算的数量均匀洒在拌合好的 混合料上,此项工作须在傍晚进行,洒水后焖料7小时以上,待第二 天早晨再进行整平铺拌水泥施工。(根据实验确定的最佳含水量是 27%。 4.二灰土碾压控制:稳压时将高程调整在厚度 21公分为宜。先用 振动压路机静压一遍,然后重叠半轮振动压实 3 遍(往返一次为一 遍),最后用胶轮压路机碾压两遍成型。经试验段测试压实系数为 1.14。压实度达到97%以上。胶轮碾压过程中由于日晒风干,表层失 水严重,可适度补水,以减少表层松散,保持表面潮湿,焖一段时 间后,用轮胎压路机跑光,消除起皮现象。
中交一公局德商四标项目部 二灰土试验段首件总结
2015年6月22日
中交一公局德商四标项目部
目 录
一、前言
二、施工现场组织
三、施工概况及详细施工流程 四、控制要点 五、检测成果 六、结论
中交一公局德商四标项目部
一、前言
我于2015年6月11日至2015年6月12日在 K36+375~K36+605段左半幅进行了二灰土底 基层试验段工程施工。试验段单幅全长230m, 根据设计要求全线路面底基层采用18cm二灰 土(石灰:粉煤灰:土=10:30:60,外掺 1.5%水泥)进行处理,路面底基层二灰土采 用路拌法施工。现就该工程试验段施工进行 总结,敬请总监办、驻地办领导审查并提出 宝贵意见,以便指导后续施工。
中交一公局德商四标项目部

路基灰土回填首件工程施工总结报告

路基灰土回填首件工程施工总结报告

108国道合阳过境公路二期工程8%灰土填筑技术总结申请表108国道合阳过境公路二期工程8%石灰土试验段技术总结报告(K1117+100~K1117+300)B合同段项目经理部2016年6月26日8%石灰土试验段施工总结报告根据施工规范和合同要求,2016年6月24日至6月26日我项目部成功进行了路基灰土回填试验段施工,现将施工总结予以上报。

为了指导以后的施工,我单位把试验段施工选择在地质条件、断面形式均具有代表性的K1117+100~K1117+300段,所用材料和机具与将来全线施工所用的材料机具基本相同,通过试验段施工确定了不同机具配合压实、填料的最佳含水量、适宜的松铺厚度和相应的碾压遍数等。

一、首件工程施工条件:K1117+100—K1117+300段已率先报验合格,在此作路基灰土回填试验段施工,以方便为后续施工提供指导意见。

二、施工准备:1、试验段施工前,我项目部组织工程技术人员对取土场地质、地形等,进行了踏勘,并取土样、石灰送试验室进行了土工试验。

各项指标均合格,可以做填料.2、测量队依据设计图和现场标高计算出路基中、边桩坐标,使用仪器逐点放样,边桩撒灰线,对该段进行了平面位置和标高的测量,并按检验标准进行了检验.3、按试验段施工检测进行了布点放样、编号。

4、对参加作业的人员,从设计图、施工技术要求进行施工前的技术交底,掌握施工要点,关键工序及衔接,检测项目及技术指标,做到人人心中有数,杜绝违反施工规范的现象发生。

5、原材料准备:(1)石灰:选用蒲城响石盖产钙质生石灰,经检测等级大于II级,即生石灰有效氧化钙含量大于等于80%,并在施工前充分消解(消解时间不小于24小时),过5mm筛,对未消解开的灰块进行挑拣,石灰堆放地远离周围村庄、住户及农作物,水源方便,对其场地周围进行警示性围护措施,确保周围民众的正常生活.(2)土:土块最大粒径不大于15mm,有机物含量超过10%的土不宜选用,含水率满足施工需求。

水泥石灰土施工总结 最终

水泥石灰土施工总结 最终

纬七路(天生路-芦泾路)工程A标项目首件工程认可申请表纬七路(天生路~芦泾路)工程A标段水泥石灰土底基层试验段施工总结南通市港闸市政工程有限公司纬七路工程A标项目经理部2014年10月目录一、工程概况二、首件施工部署三、首件施工准备四、首件施工的目的五、施工组织与安排六、主要施工情况七、水泥石灰土施工总结水泥石灰土基层施工总结一、工程概况在本次实施的纬七路A标工程中,果园路改造段的18m宽行车道和新建的纬七路20m 宽的机动车道部分设计均采用了20cm厚水泥石灰土底基层,该基层混合料设计配比为水泥:石灰:土=6:10:84,其7天无侧限抗压强度≥0.8Mpa,压实度≥96%。

二、首件施工部署为保证工程进度和质量,根据现场实际情况、结合合同文件及业主要求,首件施工段为:K0+906.2~K1+006.2行车道段,其长度为100m,宽度22m,施工日期为:2014年10月13日至2014年10月16日。

三、首件施工准备1、材料准备(1)石灰:根据设计要求,本工程采用符合Ⅲ级消石灰或生石灰,现经对进场的石灰原料取样检测,有效钙、镁含量已达到Ⅲ级生石灰的技术指标要求,并且在施工前一周将其进行了充分消解。

(2)水泥:选用初凝时间4小时以上和终凝时间达6小时以上的普通硅酸盐水泥,其标号为P042.5级,每批进场水泥必须在复试检验合格后方可使用。

(3)土:采用本次就地采集的亚粘土作水泥石灰土基层混合料用土。

2、机械设备稳定土拌和机1台,推土机1台,挖掘机2台,12t振动式压路机1台,18~21t光轮压路机1台,平地机1台,装载机2台,电动夯实机3台,洒水车1辆,5t自卸汽车2辆。

3、现场人员安排本试验段施工总负责人:左德明,现场施工负责人:张荣祥,施工技术负责人:王伟,施工测量员:卞巍,质检员:蒋亮,安全员:李建华,试验员:陈波。

施工队配备4名技工人员配合做好测量与工后的检查检验工作,普工人员10名,并随施工机械相应配齐了机架人员。

10%灰土首件监理总结

10%灰土首件监理总结

宜兴市滆湖东路10%灰土底基层首件工程监理总结2013年8月,宜兴市滆湖东路工程进行了10%灰土底基层首件工程施工,10%灰土底基层首件工程选在K1+060~K1+260主车道路段,长度200米,根据设计图纸要求填筑20cm厚10%石灰土,压实度要求≥96%,主线设计宽度29.18m。

施工中监理组基本上进行了全过程监理。

开工前监理组审查了承包人的各项准备工作:1、监理组审查了承包人提交的首件工程施工技术方案。

2、监理审了查承包人的设备及人员进场情况。

3、监理审查了原材料和标准试验。

4、监理审查了96顶的验收情况。

5、施工过程中,监理组做了以下监理工作:1)、施工准备该首件路段下承层路基顶于7月中旬完成施工,施工单位自检、监理组抽检、中心实验室几方验收合格后,开始进行10%石灰土底基层备土,由于土源紧张、备土工作陆陆续续于7月底完成。

在施工前,项目部、监理组首先分别向作业人员就施工路基宽度、平整度、中线、翻晒工艺以及含水率控制、掺灰方案、碾压顺序进行了施工技术交底,对底基层施工提出具体的要求。

2)、铺土掺灰挖机配合推土机进行铺土,用推土机初平、平地机粗刮平,然后测量机械整平后的虚铺厚度,根据高程检测用平地机细平,力求表面平整,控制好横坡。

然后用大拖将土粉碎,检测土的含水量。

控制含水量比最佳含水量高2%左右时,人工测量做好控制点,用平地机整型后,振动压路机静压一遍。

然后组织上灰,上灰采用装载机配合自卸汽车上灰,严格按计算的面积打格子上灰。

每车消石灰经过磅平均约5吨,每车石灰摊铺面积5/(1+36%)/(1.673×0.2×96%×0.1)=114m2。

上灰的同时,安排工人均匀布灰并捡去石灰中的石头块。

铺灰时人工配合挖掘机撒铺,撒铺完成后表面没有空白位置也没有石灰过分集中的地点。

开始拌和灰土,翻拌形式采用1拌(小宝马)+3铧+3拌(小宝马)。

第一次翻拌未至层底,防止了石灰落到底部,然后采用小宝马和大铧犁进行翻拌,最后再用小宝马拌和一遍,拌和结束后,现场监理对翻拌深度进行了检查,满足要求,且混合料色泽一致,无花白料。

2%+4%石灰水泥土首件总结

2%+4%石灰水泥土首件总结

宿迁市枫杨路(水杉大道至三台山大道段)工程项目承包单位:江苏燕宁建设工程有限公司合同号:监理单位:江苏中设集团股份有限公司编号:首件工程施工总结报审表2%水泥+4%%石灰土路基试铺段总结一、工程概况和实施过程1、试铺段施工情况试铺桩号:K0+000~K0+280左幅试铺段结构层位:原地面处理天气情况:多云、气温:190c、风力:2级2、试铺段施工情况试铺长度:280m试铺宽度:16。

11m试铺厚度:20cm石灰掺入时间:2015年10月11日下午水泥掺入拌和开始至终了时间:10月12日8:00~9:00二、施工组织实施方案1、进场机械设备2、人员进场情况3、施工进度:2015年10月10日~11月13日三、施工工艺技术和过程质量控制根据试铺施工方案,试铺路段采用的施工工序如下:1、施工放样1。

1在路基上恢复中线,直线段每20m设一桩,并在路肩边缘外设指示桩.1.2进行水准测量,在两侧指示桩上用明显标记标出路基边缘的设计高。

2、备料2.1施工前,将现场树木、草皮和杂土等垃圾清除干净。

2.1石灰集中堆放,堆放处已事先加高、整平、压实。

堆放时间较长时,准备用500m2塑料布封存。

生石灰在使用前7-10天充分消解并保持一定的湿度,杜绝出现扬尘和结团现象。

2.3水泥应存放在临时搭建的库房内,库房基础应高于四周20cm左右,并进行硬化,同时准备塑料布200m2,在下雨时立即覆盖严实,防止水泥受潮,影响使用。

3、原地面翻晒根据试铺段拟定的施工方案,为避免过湿土上路而影响下承层质量,预先翻挖晾晒;按照设计要求采用铧犁、旋耕机对素土进行翻晒整平,及时进行含水量检测;11月10日经检测含水量约16。

5%,随后用22J振动压路机对素土进行稳压。

4、掺石灰、水泥根据施工方案中拟定的石灰摊铺方案:自卸汽车每车石灰约3.5吨,根据每平方石灰用量25.84kg,每车石灰摊铺面积约116m2,随后按照宽度进行打格,尺寸为:20m/格。

石灰土首件施工总结

石灰土首件施工总结

8%石灰土首件总结一、概述根据天津市政建设发展有限公司的《设计任务委托书》等文件精神及监理要求,为保证8%石灰土填筑质量,确定8%石灰土施工的合理参数,我部选择支路六K2+600~K2+803.142段落作为本合同段8%石灰土首件施工段落。

由于本段属于加宽段,道路宽度由17.66m加宽至27.66m,现场每侧多碾压50cm,则实际施工总宽度由17.76加宽至27.76m。

开始施工日期为2009年3月25日,成型验收日期为2009年3月26日,现就本段落施工总结如下:二、施工准备1、施工原材料⑴土:土样为此段落开挖土,最大干密度1.85g/cm3,最佳含水量为13.6%,现场土样实际含水量为38.4%,液限为46.7%,塑限为23.6%,塑性指数为23.1。

⑵石灰:采用易县西陵春宝灰厂生产的石灰,石灰采用支路六现场桩号为K2+850处的消石灰,有效钙加氧化镁含量为59.1%,含水量为33.9%。

2、原材料相关数据8%石灰土最大干密度1.61g/cm3,最佳含水量21%。

⑴石灰该段落长度为203.142m,施工宽度由17.76加宽至27.76m,压实厚度为20cm,施工面积为5658.89m2,造价人才网则该段需要的总的干灰土混合料为(现场压实度按96%计算):5658.89×0.2×1.61×(1+0.21) ×0.96=1445.68t则该段需要的现场石灰质量为(现场石灰含水量为33.9%):1445.68×0.08×1.339=154.86t考虑到现场施工过程中石灰的损耗,故定石灰损耗系数为5%,则该段实际需要石灰总量为154.86×1.05=162.6t用ZL50装载机现场铺散石灰,装载机每铲过磅3.8t,总共需要162.6/3.8=43次,每次布灰面积为5658.89/43=131.6m2。

⑵土该段落需要的总干土量为:5658.89×0.2=1132m3,采用推土机摊铺。

二标灰土首件总结

二标灰土首件总结

灰土拌和
混合料整型碾压
• 石灰土拌合完成后,先用压路机进行初步静压, 再用平地机刮平,在直线段,平地机由两侧向路 中心进行刮平;在平曲线段,平地机由内侧向外 侧进行刮平。在用平地机整平前,要用齿耙把低 洼处的表层10㎝以上耙松,避免在较光滑的表面 上产生薄层上找补的情况。
• 每次整型都要按设计的坡度和路拱进行,并应特 别注意接缝处的整平,必须使接缝顺适平整。在 整型过程中,严禁任何车辆通过。
6%灰土首件段总结
江苏金领 京泰路项目部
参建单位
建设单位:泰州市城市基础设施 建设发展有限公司
设计单位:中国市政工程中南设计 研究总院有限公司
勘探单位:泰州市岩土工程有限公司 监理单位:江苏祥和项目管理有限公司 施工单位:江苏金领建设发展有限公司
6%灰土首件位置
• 为保证6%灰土施工的工程质量,避免盲目 施工,确定合理、标准的施工工艺和方法, 确保工程质量符合设计要求,根据现场施 工进展情况,京泰路K3+250—K3+350右幅 机动车道具备6%灰土施工的条件,并且满 足试验段的施工要求,我方决定选取该段 作为本工程6%灰土施工的首件工程。
• 机械:挖机1台,推土机1台,振动压路机1台,铁三轮一 台,平地机一台,翻地机1台,电夯1台,洒水车1辆。
• 人员:技术员4名,机械驾驶员7名,工人8名。
测量放线
一台全站仪,控制路基宽度。根据道路横断面图,机动车道 15cm厚灰土路基宽度不少于16米(按12米标准宽度), 20cm厚灰土路基第一层宽度不少于15.4米(按12米标准宽 度),考虑到压路机不能碾压到路边,路基每侧增加20— 30cm;
• 取得路基开挖宽度、素土的摊铺厚度、拌 合前及拌合后的含水量、石灰剂量、拌合 均匀程度、碾压顺序及人员机械组合形式 等各项控制参数,用以指导以后的施工工 作。

路基6%石灰土试验段首件施工总结

路基6%石灰土试验段首件施工总结

首件施工总结(6%石灰路基土试验段)一、工程概况XX大道扩建工程路基石灰土92区为6%石灰土,为了确定合理的施工机械、机械数量及机械的组合方式;检验施工方案的可行性、适应性;全面检查材料及施工质量;同时确定石灰的消解时间、每延米消石灰的用量及适宜的松铺系数、碾压遍数等施工参数,在石灰土大规模施工前进行试验段施工,施工时间在2012年7月1号,天气晴。

本次试验段施工起讫桩号:K6+450~K6+590左幅92区,长度140m,宽度:7.5m,试验时根据压实的遍数不同,分三个区进行典型试验施工,采用路拌法施工。

二、施工准备1、准备下承层(1)、用18t压路机对下承层进行碾压,不得有松散和弹簧现象,发现表土过干,松散应适当洒水碾压密实。

如有弹簧土,应坚决进行开挖、换填等措施处理。

(2)、准备下承层施工完成后,进行高程、中线偏位、宽度、横坡度、压实度、平整度等检测,各项指标均合格后方可进行石灰土的施工。

2、原材料准备(1)、石灰:采用经试验检测合格的Ⅲ级以上的石灰标准。

石灰采用插管法消解,消解后的石灰存放7~10 天。

施工中进场的石灰首先进行有效成份的检测,看是否满足技术指标,不合格品坚决清除出场。

为减少因存放引起的钙、镁含量的损失,施工中按计划购买石灰且尽量缩短石灰的存放时间。

石灰土路基施工工艺流程图(2)、土:在K6+450~K6+590左侧原地面开挖取土。

经试验,为细粒土可用于灰土施工。

3、工艺准备配合比设计:按设计图纸及规范的要求,在K6+450~K6+590左侧原地面开挖取土样,在工地试验室进行配合比设计,以6%的灰剂量进行试验,得出如下结论:(1)、土样均为细粒土,适宜做灰土施工。

(2)、通过试配6%灰剂量的灰土,确定灰剂量的允许偏差为±0.5%。

(3)、6%灰土混合料的最大干密度为 1.711g/ m3 ,最佳含水量为18.4%。

4、施工方法粘土和石灰采用挖掘机或装载机装车,自卸汽车运输,推土机摊铺粘土,装载机及人工摊铺石灰,推土机初平,平地机精平,专用重型压路机压实,洒水车洒水养护。

路基6%石灰土试验段首件施工总结

路基6%石灰土试验段首件施工总结

首件施工总结(6%石灰路基土试验段)一、工程概况XX大道扩建工程路基石灰土92区为6%石灰土,为了确定合理的施工机械、机械数量及机械的组合方式;检验施工方案的可行性、适应性;全面检查材料及施工质量;同时确定石灰的消解时间、每延米消石灰的用量及适宜的松铺系数、碾压遍数等施工参数,在石灰土大规模施工前进行试验段施工,施工时间在2012年7月1号,天气晴。

本次试验段施工起讫桩号:K6+450~K6+590左幅92区,长度140m,宽度:7.5m,试验时根据压实的遍数不同,分三个区进行典型试验施工,采用路拌法施工。

二、施工准备1、准备下承层(1)、用18t压路机对下承层进行碾压,不得有松散和弹簧现象,发现表土过干,松散应适当洒水碾压密实。

如有弹簧土,应坚决进行开挖、换填等措施处理。

(2)、准备下承层施工完成后,进行高程、中线偏位、宽度、横坡度、压实度、平整度等检测,各项指标均合格后方可进行石灰土的施工。

2、原材料准备(1)、石灰:采用经试验检测合格的Ⅲ级以上的石灰标准。

石灰采用插管法消解,消解后的石灰存放7~10 天。

施工中进场的石灰首先进行有效成份的检测,看是否满足技术指标,不合格品坚决清除出场。

为减少因存放引起的钙、镁含量的损失,施工中按计划购买石灰且尽量缩短石灰的存放时间。

石灰土路基施工工艺流程图(2)、土:在K6+450~K6+590左侧原地面开挖取土。

经试验,为细粒土可用于灰土施工。

3、工艺准备配合比设计:按设计图纸及规范的要求,在K6+450~K6+590左侧原地面开挖取土样,在工地试验室进行配合比设计,以6%的灰剂量进行试验,得出如下结论:(1)、土样均为细粒土,适宜做灰土施工。

(2)、通过试配6%灰剂量的灰土,确定灰剂量的允许偏差为±0.5%。

(3)、6%灰土混合料的最大干密度为 1.711g/ m3 ,最佳含水量为18.4%。

4、施工方法粘土和石灰采用挖掘机或装载机装车,自卸汽车运输,推土机摊铺粘土,装载机及人工摊铺石灰,推土机初平,平地机精平,专用重型压路机压实,洒水车洒水养护。

石灰土7%首件总结

石灰土7%首件总结

江阴市海港大道HG-C标7%灰土(路床)首件施工总结江苏中瑞路桥建设有限公司江阴市海港大道HG-C标项目部96区7%灰土首件施工总结一、概述我部承建的江阴市海港大道一级公路HG-C标土方工程,主线路床为7%石灰土施工,设计厚度为80cm,分四层施工,压实度要求达到96%,为确保路基石灰土施工质量达到设计和规范要求,掌握路床施工的合理参数,为更好指导现场大面积施工,我部选择在K18+113.6—K18+224.8段主线全幅铺筑试验段;长度111.2m,宽28.6m,根据现场土质情况和机械配备,确定采用外购土现场掺灰路拌法施工;2013年4月12日,在项目部精心组织下,本段路床试验段开始施工,施工过程中,项目部技术人员和监理组人员对现场施工进行了全过程的跟踪和旁站,对施工工艺和方法进行了全过控制,铺筑、拌和、整平和碾压等多道工序均按规范执行;于2013年4月15日碾压结束,经检测,各项指标均满足设计和规范要求;通过试验段的施工,综合全程中出现的问题和解决方法,掌握了第一手施工参数,现总结如下:二、施工准备工作1、材料:石灰:选择金坛生产的石灰,经现场取样检测,Cao+Mgo含量为66.5%,达到Ⅲ级以上的消石灰指标,可以进场使用,并注意存放时间不宜过长;土:土源为甲供,经检测,天然含水量在18.1%左右,采取现场掺灰路拌法施工,让土块砂化粉碎后使用;石灰土的标准试验:由中心试验室和监理工程师共同现场取样,通过平行试验,确定7%灰土最大干密度为1.686g/cm3,最佳含水量为16.8%,并确定EDTA 与灰剂量对应关系曲线;2、下承层准备96区域的下承层为5%灰土,先用21T三轮压路机碾压检查,如发现土过干,表层松散,应适当洒水;如土过湿,发生“弹簧”现象,应挖开晾晒,换土,掺灰等措施进行处理;确保5%灰土层平整密实,无起皮、松散、“弹簧”等现象,经监理工程师验收合格,开始进行96区7%灰土的施工;3、施工放样在下承层上恢复中线,直线段每20m设一中桩和两侧边桩,曲线段加密,在边桩外30cm(施工超宽)处用石灰打出底层上土边线;下承层标高测量数据如下:三、石灰土混合料参数计算本段长111.2m,本层设计宽为28m,施工加宽值为0.3m,施工宽度为28.6m,压实厚度控制在20cm内,需要灰土混和料111.2*28.6*0.2=636.06m3;需要消石灰:636.06 m3*1.686g/cm3*0.07=75.07t;需素土:636.06-(75.07t/0.5t/ m3)=458.92m3,换算成自然方为550m3(压实系数按1.2计算)四、施工方法施工工序: 上土摊铺→翻晒、粗平→掺灰→拌和→整平和轻压→平地机精平→碾压→接头和调头处理→检测→养生;1、素土运输、摊铺由自卸车运土卸在填筑段路基内,按压实厚度20cm和经验松铺系数1.2计算出松铺厚度为24cm,则每平米松铺方量为0.24m3,现场运输车辆按每车可拉土18m3计算;现场用白灰划出8.5m*8.5m的方格,一个方格可卸一车土;按此画格卸车的办法进行卸土,专人现场指挥卸车,以保证上土厚度准确;2、布灰①.布灰前,用振动压路机对初平的松土碾压1-2遍,保证布灰时不产生大的车辙,严禁重车在作业段内调头;②.在整平好的素土路基上,采用装载机上灰,每斗3.0m3,根据设计灰剂量及石灰土最大干容重计算出每平方(20cm厚)土的石灰用量为(0.2 m3*1.686g/cm3*0.07/0.5t/m3)0.047 m3,每斗灰可布(3.0m3/0.047 m3)64m2,即用石灰打出8m*8m尺寸的方格,将经检验合格的石灰运至路基上并布在打好的方格内,用人工均匀撒布在方格内;3、灰土拌合①.对布好石灰的路基填土用五铧犁翻开填土一半深度,将石灰埋入土内,然后采用路拌机拌和,直到拌和均匀为止,灰土中土块的最大尺寸小于10cm,专人跟随拌和机检查拌和深度;②.拌和的过程中随时检测混合料的含水量,使其含水量略大于最佳含水量1%左右为宜,在拌和过程中应随时对灰剂量进行检测,对含水量、灰剂量自检合格后,应及时报请监理工程师进行了检验,合格后进行碾压成型;③.拌和好的灰土混合料的停放时间不得超过24小时,应在当天将拌和后的混合料碾压成型;控制要点:拌和过程中安排专人检查,确保拌和深度,以防止出现素土夹层,拌和适当破坏下层1cm左右,以利于两层粘结;灰土拌和完成标志是:混和料色泽一致,没有灰条、灰团和花面,没有粗细颗粒“窝”或“带”,且水份合适、均匀;4、整平、碾压①.灰土拌和均匀后,碾压前含水量应控制在略大于最佳含水量1%,以备碾压过程中的水分散失,含水量偏低时,采用洒水车补洒水分,且灰剂量必须符合设计要求;②.路基稳压完毕后,用平地机配合人工进行整平,保证路基没有大的坑槽和波浪,并做好路拱,以保证路基排水顺畅;③.压路机碾压时遵循先轻后重,由两边向中间,从低处往高处,先慢后块以及轮迹重叠1/2等原则压实;先用振动压路机静压1遍,再用振动压路机振压2-3遍,然后用三轮压路机碾压,最后用振动压路机静压1-2遍收光;④.碾压时现场试验人员用灌砂法跟踪检测压实度,压实不足及时进行补压,直到满足压实要求为止,同时表面无明显轮迹;5、养生石灰土碾压成型,压实度自检合格后,即可养生,在养生期间,任何车辆不得在灰土上行驶(洒水车除外);五、施工参数的确定1、现场人员配备施工员一人,测量人员2人,试验人员2人,机械操作手14人,民工6人2、机械组合装载机1台,平地机1台,挖机1台,21T振动2台, 24T三轮压路机2台,灰土拌和机(小宝马)2台,灰土拌和机(大宝马)1台,旋耕机3台,水车1台;3、松铺厚度层厚20cm,松铺厚度为24-25cm,松铺系数1.2,测量数据如下:4、碾压①.先用振动压路机静压1遍,测出各控制点的标高,用平地机初步整平和整型;平地机由内侧向外侧进行刮平,每平整一边后测量标高和横坡度,直到满足要求为止;②.振动压路机轻振一边,稳压后重振4遍,然后三轮压路机碾压1遍进行压实度检测,检测数据为:94.2%,93.7%,93.9%,94.0%,94.2%,94.3%,93.7%,93.9%;三轮压路机碾压第3遍后进行压实度检测,检测数据为:95.1%,95.7%,95.0%,95.2%,95.7%,95.6%,95.6%,95.6%;三轮压路机碾压第5遍后进行压实度检测,检测数据为:96.7%,96.7%,97.3%,96.7%,97.2%,97.2%,97.4%,97.3%;5、横缝的处理两工作段的搭接部分,采用对接形式,前一段压实后,用平地机、人工配合将高程、平整度都满足要求的断面铲齐,上下层施工缝错开1.5~2.0米,成台阶状,以便衔接;6、检测碾压完成后对压实度进行了检测:96.7%,96.7%,97.3%,96.7%,97.2%,97.2%,97.4%,97.3%;高程数据如下:7、养生碾压成型并经检测合格后,及时洒水或覆盖上层土方;六、注意事项1、施工前应控制石灰土含水量在18%-19%左右,成型后含水量在16-18%之间;2、石灰拌和不均匀,需人工补灰,土颗粒充分粉碎,石灰中的石块要用人工捡除;3、翻拌深度的控制:为保证成品不出现夹层,用旋耕机翻拌时一定要彻底;在翻拌时派专人跟踪挖检,如有局部不到底,则及时补耕,翻拌均匀后取样送试验室做灰剂测定;4、施工全部结束后,及时进行检查(压实度、灰剂量、高程等);5、施工过程中应及时收听天气预报,施工应避开雨天;6、养生:三分做七分养,保持湿润,禁止车辆通行;七、施工总结1、施工工艺能满足要求①、混合料的松铺系数平均为1.2;②、材料的摊铺方法和适用的机具:用挖机摊铺土方,平地机整平;③、合适的拌和机械和拌和遍数:小宝马拌和机拌和4遍,大宝马拌和1遍;④、整平和整型合适的机具和工艺方法:土方摊铺后要用平地机整平,测量标高、横坡,拌和后再进行碾压;⑤、压实机具的选择与组合,压实的顺序、速度和遍数: 21T振动压路机错轮1/3轻振1遍,速度为1.5-2.0km/h;21T振动压路机错轮50-60cm重振4遍,速度,2-3.0km/h;24T三轮压路机错轮10-15cm碾压5遍,速度为2km/h;试验段中,振动碾压4遍,三轮碾压5遍,经试验压实度达到设计要求;⑥、确定每一作业段合适长度:振动压路机重振速度按2.5km/h和施工段长度111.2m计算,算出振动压路机往返用时5分钟,错轮60cm碾压全幅宽度28.6m需往返18次(1遍)用时1.5个小时,因此振动压路机重振4遍(2台)需用时3个小时;三轮压路机速度按2km/h和施工段长度111.2m计算,算出三轮压路机往返用时7分钟,错轮15cm碾压全幅宽度28.6m需往返82次(1遍)用时9小时34分钟,因此三轮压路机碾压5遍(2台)需用时23小时50分钟;按此机械设备配置每工作日可碾压完成100-150m;2、确定施工人员组合施工现场负责: 1人(周国庆)施工员: 1人(周志强)技术员: 1人(朱建林)试验员: 2人(瞿艳丽、曹禺方)测量员: 2人(陶永清、包锋)总之,在监理工程师的指导和帮助下,我们将在今后的工作中,按照试验段路基在整个施工工艺和得到的数据,来指导我标段总体路基施工,并对碾压设备进行有效更新,按照施工工艺和碾压遍数进行压实度控制;但在后续路基施工中,我们还会遇到很多不同问题,相信有更多的领导和技术总工帮我们解决问题不断积累经验和数据,保质保量完成路基施工任务;八、附件压实度、灰剂量,高程检测记录江阴市海港大道HG-C标项目经理部2013.4.20。

水泥石灰土底基层首件总结

水泥石灰土底基层首件总结

水泥石灰土底基层首件总结水泥石灰土底基层首件评价报告一、水泥石灰土底基层首件概况 (2)二、首件目的 (3)三、试验段的原材检验及混合料的配比设计 (3)四、机械设备情况 (3)五、施工现场人员情况 (4)六、施工过程 (4)七、各工序检测试验数据及相关报告 (8)八、首件工程质量评价 (9)九、总结与提高 (9)十、附件 (10)1水泥石灰土底基层首件评价报告一、首件概况道路标准横断面布置型式为:60m(红线宽)-15.5(机动车道)-6m (绿化带)-15.5m(机动车道)-5m(绿化带)-8m(双向非机动车道)-2m (绿化带)-5m(人行道)-3m(绿化带),道路东侧规划布置20米宽绿化带。

新建机动车道路面结构从上至下依次为:4cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13C),5cm中粒式改性沥青混凝土(AC-16C),7cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C),18cm厚4%水泥稳定碎石,18cm厚3%水泥稳定碎石,18cm厚水泥石灰土(水泥:石灰:土=4:12:84)。

根据设计文件及施工组织设计,现结合现场情况,计划将K6+700~K6+900路段左幅机动车道(道路宽度约为15.5m)作为水泥石灰土底基层首件工程首件路段。

该段道路水泥石灰土底基层厚度18cm、长200m、面积3536㎡、道路纵坡为0.185%(顺桩号为上坡)。

路面结构层图2二、首件目的通过本次首件试验段,拟确定以下主要施工参数:(1)确定适宜的施工机械和机械组合方式;(2)通过试拌,确定路拌机的拌合深度、宽度、速度、找平方式以及路拌机的一些性能参数等;(3)消石灰和水泥的撒布厚度,素土的摊铺厚度;(4)确定压实机具类型,压实顺序、碾压速度、碾压遍数及压路机的一些性能参数等;(5)确定二灰土底基层松铺系数;(6)确定适宜的养生方式及方法。

三、试验段的原材检验及混合料的配比设计本次二灰土底基层首件所用石灰,水泥经试验检验合格;石灰符合图纸规定的宜III级以上的技术要求,水泥采用普通硅酸盐水泥42.5。

路基6%石灰土处理首件工程施工总结

路基6%石灰土处理首件工程施工总结

路基6%石灰土处理首件工程施工总结一、工程概况:根据本标段特点,结合现场具体情况以及桥涵分布情况,我标段于2011年4月3日至8日选定K19+879~K19+982作为试验路段。

通过在试验路段实施不同的施工方案,从中找出了 6%石灰土施工的最佳方案以指导全线施工,确定了拌合、压实机具和最佳含水量、碾压遍数,最佳的机械配备和施工组织计划和工艺流程,确定了全线路基6%灰土处理的施工方法。

二、施工准备1.施工力量准备:根据本试验段以及实际情况,项目部安排项目管理人员及专业技术人员8名,路基机械化施工队及机械设备进场。

2.技术准备:①将施工中要采用的施工图、参考资料及施工规范验收标准及时发到有关施工人员手中,并将各种施工用表、质量记录表格配备齐全。

②项目部试验室作好原地面土样取样以及石灰和标准击实试验并送监理组、总监办中心试验室并协助完成相关土工试验。

③测量技术人员进行主线中桩的测设及边桩的放样。

3.设备准备:根据试验段情况,安排以下施工机械进场。

4、工作面准备①试验段为填方地段,填方高度3—5米左右。

②试验段填筑,施工前先放出边桩,挖出排水沟,将经过原地面掺5%灰土处理且报验合格后的工作面复压至无轮迹。

三、施工时间安排按照原试验段计划于2011年4月2日至4月8日完成了试验工作,取得了试验结果,经检测各项指标均合格,施工方案可以指导路基施工。

四、施工步骤及流程图路基6%石灰土填筑施工工艺框图1、施工测量根据设计线路的中桩坐标复测原地面掺灰处理后标高进行边桩放线,放出路基6%石灰土填筑施工范围。

经过准确放样后,提供放样资料及图表,报监理审批,经批准后进行施工。

2、施工前的复查和试验试验段施工前,项目部组织技术人员对该段路基工程范围内的取土坑土质情况进行详细调查,对取土坑进行取样试验,土工试验取样按规范和设计文件提供的资料,每一种土类取样至少三组,并将试验结果报监理。

其试验方法按《公路土工试验规程》JTG E40—2007办理。

10%灰土首件工程监理总结

10%灰土首件工程监理总结

戴合二标路面底基层首件工程监理总结一.概述兴化市戴合公路改造工程二标项目部于2008年7月13日——7月15日,在K6+250—K6+450采用配合比为石灰:土=10:90进行10%灰土首件工程,10%灰土第一层设计厚度为15cm,采用路拌法一次施工。

二.施工前的准备工作1.审查10%灰土工程施工组织设计,施工技术方案。

2.主要施工机械。

稳定土拌和机一台,160平地机一台,V1400振动压路机一台,3Y14/16T,3Y18/21T铁三轮压路机各一台、18T振动压路机一台,上海120推土机一台,中型拖拉机两台。

3.材料:土:土样来源于3#取土坑,经试验10%灰土最大干密度为1.65g/cm3 ,最佳含水量为石灰:采用溧阳上黄石灰、经试验消石灰钙镁含量符合Ⅲ级灰标准。

配合比设计根据试验室试验结果确定配合比为石灰:粉煤灰:土=10:90三.施工过程1.消解石灰生石灰进场后安排专人,按插管法进行消解。

石灰消解用水量按每T500kg -800kg按制,消解后闷灰七天。

2.备土,做素土高程,(以石灰:土=10:90说明)。

10%灰土试验段在路基顶试铺,已备土相对较密实,素土层厚按15cm控制,实测含水量,因路基顶高程有一定误差,备土后按设计高程严格控制素土标高。

3.铺石灰素土高程精确控制整平后,根据石灰用量打格上石灰,用人工放灰整平,确保灰的均匀性,本次试验段采用5*5的方格布灰0.65T,现场实测平均厚度为4cm。

4.灰土拌和石灰铺完后,紧接着用稳定土拌和机进行拌和拌制速度为每分钟〈20m,拌和中跟人在拌和机后检查拌和深度、检查是否有夹层,是否拌和过深,拌和深度达下层顶面下0.5~1cm为最佳。

拌和后检查1.5cm土粒含量、含水量。

含水量偏大还应进行翻晒。

夏季施工如含水量不足时要进行补水。

5.整型、终平经检测灰剂量、含水量都符合要求后取样做无侧限抗压强度试件,先用120推土机跑一遍,再用振动稳压一遍,用平地机粗平一遍后,用灰点法控制标高。

首件-底基层12%灰土总结

首件-底基层12%灰土总结

首件-底基层12%灰土总结(总8页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--通甲路(教育路-园林路)工程水泥石灰土首件施工总结南通市港闸市政工程有限公司通甲路(教育路-园林路)工程项目经理部2014年6月目录一、工程概况...................................................... 错误!未定义书签。

二、首件目的...................................................... 错误!未定义书签。

三、施工组织...................................................... 错误!未定义书签。

四、施工过程及质量控制.................................... 错误!未定义书签。

五、出现问题及解决方案.................................... 错误!未定义书签。

一)首件中存在的问题....................................... 错误!未定义书签。

二)下步施工注意事项....................................... 错误!未定义书签。

六、总结............................................................ 错误!未定义书签。

12%石灰土底基层分项工程施工总结我项目部2014年2月19日~2014年2月21日在K2+450~K2+850南侧段进行12%灰土底基层试验路段的施工,在施工过程中,严格按照JTG F10-2006《公路路基施工技术规范》进行施工,对施工过程中出现的问题及时进行了调整,以达到铺筑试验路段的目的,以最佳的施工工艺,最合理的经济支出达到最好的质量要求,通过对试验路段的施工,总结出施工经验,加快底基层的施工进度。

灰土施工总结

灰土施工总结

灰土施工总结灰土试验段总结报告我项目部于2016年6月13日至2016年6月20日完成K19+~K19+。

然后组织推土机进行粗平,并用平地机进行初步精平。

素土标高测量及含水量测定:2016年6月14日测量人员恢复中桩并布设右12米,右20米点位,进行素土顶面标高测量,同时试验人员在施工现场取样检测素土含水量。

标高测量结果与复测标高差值为,含水量试验数据显示平均含水量在%。

布灰:2016年6月14日组织人工和机械布灰。

根据设计图纸要求右幅机动车道灰土宽度16米,厚度为20cm,灰剂量6%,则计算得试验段共需要石灰21t。

根据计算每个格子需要石灰量为。

组织翻斗车将试验段所需石灰全部运至试验段路基上,共计运输6车。

然后用30装载机,在每个灰格内放置1铲灰,现场技术人员逐个检测每个灰格的体积,保证每个灰格内石灰体积。

然后组织人工将每个灰格内石灰均匀的撒在每个灰格内,同时将石灰中个别石块及未消解的石灰剔除。

拌合2016年6月15日先用铧犁翻拌一次,使石灰置于中下层,然后用旋耕机粉碎翻拌一次,再用铧犁翻拌一次,用旋耕机粉碎在翻拌一次,使石灰和水分分布均匀,并闷料一夜。

2016年6月16日检测含水量合适时,用平地机粗平一遍,组织一台灰土拌和机拌合2遍。

拌和时派专人跟机挖坑检查拌和深度,每隔5-10米挖验一处,检查拌和是否到底,防止有素土夹层。

对拌合不到底的段落,及时提醒拌和机操作手返回重新拌合。

在进行第三遍拌和前,用压路机静压一遍,然后进行第三遍拌和。

并对已拌和的灰土粗平和压实,然后在进行拌和,达到拌和均匀,同时试验人员随时测量混合料的含水量。

检测灰剂量试验:对已拌和均匀的混合料,按规定的频率检验其灰剂量,灰剂量低于设计要求,重新布灰,重新拌和均匀,再检验合格后的方可进行下道工序。

混合料松铺厚度检测:测量人员恢复中桩及右12米、右20米点,检测各点虚铺标高。

混合料含水量检测:试验人员检测混合料含水量,当含水量大于最佳含水量2%左右时,通知施工人员组织平整碾压。

灰土试验段总结报告

灰土试验段总结报告

青洋路快速化先导段路基90区施工原地面处理首件总结江苏华盛建设工程有限公司青洋路快速化工程先导段项目部2014-9-9路基90区灰土首件总结2014年9月6日~9月8日项目经理部在K10+850~K11+000段左幅进行了90区原地面处理6%灰土首件施工,根据首件施工积累的原始数据,我们总结出了我标段90区灰土施工的一些基本施工参数。

具体内容总结如下:一、首件施工的目的:本首件段是为了验证混合料的质量和稳定性,检验所采用的机械能否满足备料、运输、摊铺、拌和及压实的要求和工作效率,以及施工组织和施工工艺的合理性及适用性。

通过首件段的施工,确定压实设备的类型及最佳组合方式;确定碾压遍数、速度等工序;以指导以后大规模的90区灰土土方原地面处理施工。

二、施工前准工作:2.1施工场地的布置:2.1.1 选择K10+850~K11+000段左幅做为首件段,共计150米,次段路基6%的最大干密度为1.667g/cm3,最佳含水量为20.3%。

2.1.2 组织测量人员进行首件段90区标高的复测和中桩放样,并且用灰线画出灰土施工区域。

2.2 材料的准备:试验室对进场石灰进行检测,对达到Ⅲ级以上的石灰方可使用。

石灰在使用前7-10天内充分消解,并消解后的石灰保持一定的湿度,减少石灰飞扬,并将消解好的石灰用彩条布覆盖,防止石灰出现水化现象,影响石灰改善土的强度。

2.3 施工机械配置:2.4 人员及检测仪器、试剂配备:本次工艺性试验,配备人员如下表:其中包括各种机械操作手25人。

检测仪器、试剂配备:全站仪、水准仪、灌砂筒及EDTA试剂等。

2.5 组织机构:施工组织机构网络图施工流程图 3.2施工过程质量控制:3.2.1 2014.9.6进行标高复测及灰土施工区域的确定:组织测量和相关人员进行上土前中桩放样和标高的复测,并且用灰线打出灰土施工区域。

3.2.2 挖机向下翻松20cm 深度原地面土方。

然后组织推土机进行粗平,并用平地机进行初步精平。

水泥石灰土底基层首件总结

水泥石灰土底基层首件总结

水泥石灰土底基层首件总结水泥石灰土底基层首件评价报告一、水泥石灰土底基层首件概况 (2)二、首件目的 (3)三、试验段的原材检验及混合料的配比设计 (3)四、机械设备情况 (3)五、施工现场人员情况 (4)六、施工过程 (4)七、各工序检测试验数据及相关报告 (8)八、首件工程质量评价 (9)九、总结与提高 (9)十、附件 (10)1水泥石灰土底基层首件评价报告一、首件概况道路标准横断面布置型式为:60m(红线宽)-15.5(机动车道)-6m (绿化带)-15.5m(机动车道)-5m(绿化带)-8m(双向非机动车道)-2m (绿化带)-5m(人行道)-3m(绿化带),道路东侧规划布置20米宽绿化带。

新建机动车道路面结构从上至下依次为:4cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13C),5cm中粒式改性沥青混凝土(AC-16C),7cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C),18cm厚4%水泥稳定碎石,18cm厚3%水泥稳定碎石,18cm厚水泥石灰土(水泥:石灰:土=4:12:84)。

根据设计文件及施工组织设计,现结合现场情况,计划将K6+700~K6+900路段左幅机动车道(道路宽度约为15.5m)作为水泥石灰土底基层首件工程首件路段。

该段道路水泥石灰土底基层厚度18cm、长200m、面积3536㎡、道路纵坡为0.185%(顺桩号为上坡)。

路面结构层图2二、首件目的通过本次首件试验段,拟确定以下主要施工参数:(1)确定适宜的施工机械和机械组合方式;(2)通过试拌,确定路拌机的拌合深度、宽度、速度、找平方式以及路拌机的一些性能参数等;(3)消石灰和水泥的撒布厚度,素土的摊铺厚度;(4)确定压实机具类型,压实顺序、碾压速度、碾压遍数及压路机的一些性能参数等;(5)确定二灰土底基层松铺系数;(6)确定适宜的养生方式及方法。

三、试验段的原材检验及混合料的配比设计本次二灰土底基层首件所用石灰,水泥经试验检验合格;石灰符合图纸规定的宜III级以上的技术要求,水泥采用普通硅酸盐水泥42.5。

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8%石灰土首件总结
一、概述
根据天津市政建设发展有限公司的《设计任务委托书》等文件精神及监理要求,为保证8%石灰土填筑质量,确定8%石灰土施工的合理参数,我部选择支路六K2+600~K2+803.142段落作为本合同段8%石灰土首件施工段落。

由于本段属于加宽段,道路宽度由17.66m加宽至27.66m,现场每侧多碾压50cm,则实际施工总宽度由17.76加宽至27.76m。

开始施工日期为2009年3月25日,成型验收日期为2009年3月26日,现就本段落施工总结如下:
二、施工准备
1、施工原材料
⑴土:土样为此段落开挖土,最大干密度1.85g/cm3,最佳含水量为13.6%,现场土样实际含水量为38.4%,液限为46.7%,塑限为23.6%,塑性指数为23.1。

⑵石灰:采用易县西陵春宝灰厂生产的石灰,石灰采用支路六现场桩号为K2+850处的消石灰,有效钙加氧化镁含量为59.1%,含水量为33.9%。

2、原材料相关数据
8%石灰土最大干密度1.61g/cm3,最佳含水量21%。

⑴石灰
该段落长度为203.142m,施工宽度由17.76加宽至27.76m,压实厚度为20cm,施工面积为5658.89m2,则该段需要的总的干灰土混合料为(现场压实度按96%计算):
5658.89×0.2×1.61×(1+0.21) ×0.96=1445.68t
则该段需要的现场石灰质量为(现场石灰含水量为33.9%):
1445.68×0.08×1.339=154.86t
考虑到现场施工过程中石灰的损耗,故定石灰损耗系数为5%,则该段实际需要石灰总量为154.86×1.05=162.6t
用ZL50装载机现场铺散石灰,装载机每铲过磅3.8t,总共需要162.6/3.8=43次,每次布灰面积为5658.89/43=131.6m2。

⑵土
该段落需要的总干土量为:
5658.89×0.2=1132m3,采用推土机摊铺。

3、技术交底
落实技术资料到相应技术人员,包括施工中各项要求及注意事项。

检查下承层碎石垫层,并恢复中线及边线,并采集该层次高程为首件施工段提供高程数据。

待监理抽检合格之后,进行下步工序。

三、施工流程
施工放样→备料→摊铺土→摊铺石灰→拌和→整平→碾压→检测
四、施工机械准备
1、挖掘机一台
2、推土机两台
3、装载机一台
4、平地机一台
5、光轮压路机一台
6、振动压路机一台
7、稳定土拌和机一台
五、施工工艺
1、施工放样
由测量员放出主路六K2+600~K2+803.142段中桩,用水准仪测量计算出施工宽度、高程,石灰洒出边线(含施工加宽值50cm),现场打桩做点用来控制上土的厚度。

2、备料
⑴试验参数
消石灰天然干密度650Kg/m3
8%石灰土最大干密度1.61Kg/m3
石灰土最佳含水量21%
⑵备灰
石灰消解后,应保持一定湿度(含水量约为39.9%),以免过干飞扬,石灰的消解方法为注水消解。

3、摊铺土
由于含水量偏大,先用挖掘机戗灰翻拌至适宜的含水量。

挖掘机从道路两侧将土倒入施工段落,推土机摊铺。

4、摊铺石灰
检测人员对现场土样进行含水量检测,当土样的含水量控制在最佳含水量以上2%左右时,用装载机装卸石灰,并运送石灰至首件施工段落内,经计算每铲石灰摊铺面积131.6m2,据此打格。

按数量布灰后,人工将石灰均匀摊在素土层表面上,用稳定土拌和机进行拌和,随时检测拌和深度,对石灰土进行检测如下:
实测含水量:21.6%、22.3%、23.0%、21.9%、22.6%、21.7%、22.0%、22.3%、21.8%、22.8%。

实测灰剂量:8.3%、7.9%、7.7%、8.2%、8.6%、7.8%、8.1%、8.5%、7.9%、8.3%。

5、整平
灰土拌和均匀后,用东方红推土机进行排压,而后用平地机粗平,恢复中线及7m边线。

测量人员现场对各点进行高程测量,并作出各点位置,最后用平地机精平,由两侧向路中心线进行刮平,整平后做出路拱。

精平时应将高出标高处的灰土刮出路外,严禁形成薄层贴补现象,在整形过程中,严禁任何车辆通行。

6、碾压
整平结束后,立即用振动压路机进行静压一遍,接着用振动压路机进行开振碾压。

第一次先弱振一遍,然后在强振碾压两遍,振动碾压结束后,用3Y18三路压路机碾压一遍,碾压顺序由两侧向中线。

从强振碾压一遍时开始,每碾压一遍都进行压实度的检测,检测方法为灌砂法,检测结果如下:
第一遍强振压实度:93.5%、93.2%、93.0%、92.8%、93.3%、93.5%;
第二遍强振压实度:94.1%、93.9%、93.8%、94.2%、94.0%、94.2%;
第三遍静压压实度:94.8%、95.0%、94.3%、94.6%、95.1%、95.3%。

7、成型验收
经自检合格后,报监理工程师进行验收,抽查合格方可继续下道工序。

六、检测
1、外观检查平整密实,无坑洼松散和“弹簧”现象,无碾压轮迹。

2、碾压结束后,用灌砂法检测现场压实度,并检测灰土高程、宽度、横坡度、平整度等指标。

七、劳动组织
K2+600~K2+803.142段8%石灰土首件施工段参加人员共计18人。

其中:
负责人:刘光辉
生产负责人:王碧琛
技术人员:王刚、朗振豪
试验人员:李鹏
测量人员:谷峰、张胜
驻地监理:郭秉强
民工:10人
八、施工质量管理
现场负责人要召集有关技术人员进行施工效果分析,总结经验,做好每道工序的施工记录,并及时上报监理,力争一直处于最佳施工状态,确保该工程高效优质完成。

施工工艺小结:
1、根据铺筑情况,我部灰土填筑路基施工工艺为:施工放样→备料→摊铺土→摊铺石灰→拌和→整平→碾压→检测
2、根据碾压成型后的标高和厚度,检测灰土的松铺系数宜控制在1.2;施工过程中含水量应控制在最佳含水量±2%范围内;碾压时含水量应控制在大于最佳
含水量2%范围内;灰剂量控制在设计灰剂量±1%范围内,并且保证灰剂量平均值大于设计值。

3Y21三轮压路机碾压遍数控制在1-2遍。

3、现场石灰的消解要充分,时间应在7天以上。

4、适宜的工作长度在200m左右。

5、碾压时应从低向高(边向中)碾压,两边多压两遍,压轮重叠1/2轮宽,后轮压完路面全幅时,即为一遍。

碾压过程中压路机速度不宜过快,第一、二遍振动压路机碾压速度控制在2.0~2.5 Km/小时。

碾压过程中碾压顺序依次为振动压路机静压一遍,开弱振一遍、强振碾压两遍;3Y18-21三轮压路机碾压一遍,以确保压实质量。

碾压过程中,石灰土的表面始终保持湿润,如水份蒸发过快时,应及时补洒少量水,表面如有“松散”、“起皮”等现象,应及时翻开,加入适量的石灰重新拌和或者是翻开晾晒,使之达到质量要求。

6、接缝和调头处的处理、
⑴当现场施工分几个作业段施工时,接头部位如不能交替填筑,则先施工段落应按1:1坡度分层留台阶;如能交替填筑,则应分层相互交替搭接,搭接长度不小于2m。

⑵拌和机和其他机械不宜在碾压成形后的灰土上调头,如必须调头应采取最佳的措施。

⑶石灰土施工应避免纵向接缝,在必须分两幅施工时纵缝必须垂直相接,不应斜接
7、养生
⑴如石灰土验收结束后,能够及时进行下道工序,则不需要养生。

⑵石灰土验收结束后未能及时进行下道工序,则需要采取养生措施,除洒水车外,应封闭交通,不能封闭交通时,应限制车速不得超过30Km/h,禁止重型卡车通行。

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