汽轮机的积盐与防治123

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汽轮机的积盐与防治

摘要:锅炉给水含盐高,以及过热蒸汽注水调温带入了大量杂质,致使蒸汽中的钠盐严重超标。钠盐以高浓度的盐溶液或结晶盐尘的形式伴随蒸汽一起流经汽轮机,并粘结在汽轮机喷嘴和叶轮上造成积盐。积盐使汽轮机性能下降,影响正常生产。通过水洗和湿蒸汽清洗,汽轮机上的积盐可彻底清除。

关键词:汽轮机;积盐;防治;蒸汽质量

1前言

茂名炼化公司关键机组重整氢气循环压缩机(K201)的驱动机组是一台型号为NK25/28/12.5的凝汽式汽轮机组,由杭州汽轮机公司生产,各设计性能如下:额定功率:1550KW

额定转速:9433r/min

进汽压力:1.0-1.2MPa

进汽温度:265-275℃

排汽压力:-0.098MPa

该机组1991年投入运行,投用初期由于机组频繁跳停和装置产生负荷比较低,没有发生过积盐问题;1996年至2001年,随着机组的长周期运转,先后出现了三次积盐,每次间隔都在一年以上;2002年后,随着机组的满负荷、长周期运转,汽轮机积盐的速度明显加快。一次洗盐后,仅运行了三个月,又严重积盐。

汽轮机的积盐使喷嘴和导叶的通道变窄,引起效率和功率下降,导致汽轮机无能力满足产生需要,严重影响了装置的满负荷、长周期运转,制约了装置效益的提高。同时,还可能引起机械干扰,造成机件损坏,如轴向推力增大,损害止推部件;引起调节阀和速关阀卡涩;引起叶片材料的化学腐蚀等。

2汽轮机积盐的原因

在蒸汽锅炉装置中,总有那么一小部分水以最小的水滴形状从汽包飞溅到饱和蒸汽中去,这些小水滴在过热段,随着温度不断升高,到远远超出对应饱和蒸汽的温度。这时,小水滴中的大部分水被蒸发而剩下高浓度的盐溶液或结晶盐尘。它们以极微小的小颗粒状飘浮在汽流中,伴随着蒸汽进入汽轮机,并以高达每秒几百米的速度流经喷嘴和每个透平级。由于它们的粘结力使之附着在汽轮机流道上。这时,如果溶化物主要含NaOH的话,则它们可以保持液态,如果是处于过冷状态的合成盐混合物,则要凝固。要求后者在这样的情况下分离出来,即飘浮在汽流中的溶化物的温度总是高于所属汽轮机叶片的温度。在这个过程中,盐颗粒按“捕蝇纸”的方式被粘性层抓住,并停留在增高的沉积层上,这就是汽轮机的积盐[1]。

资料表明,蒸汽中盐的浓度越高,汽轮机积盐速度越快。习惯上汽轮机在连续运行8000小时之后,仍未出现明显积盐现象的蒸汽盐浓度称为不积盐浓度;在短时间内出现汽轮机积

盐的蒸汽盐浓度叫极限盐浓度。不同物质的不积盐浓度和极限盐浓度不同,见表1。另外,蒸汽压力、温度和汽轮机的结构形式、负荷大小对积盐速度也会产生附加影响,因此不积盐浓度和极限盐浓度不是一个绝对值,而是在一定的界限内波动。

[1]

重整汽轮机所用蒸汽为本装置余热锅炉生产的低压过热蒸汽,蒸汽压力小于等于1.0MPa,蒸汽温度小于等于270℃。余热锅炉的给水、炉水、饱和蒸汽、过热蒸汽的质量控制指标和实际分析结果如表2所示。

由表2可知,重整锅炉的给水质量是合格的,也符合《工业锅炉水质》GB1576-2001标准,炉水和饱和蒸汽的质量也基本合格,但过热蒸汽的质量不合格,蒸汽中的Na+和SiO2全部严重超标,平均超过最高控制指标的4.77和4.63倍。这是因为:

a)锅炉给水的质量控制不全面,没有对给水的Na+和SiO2等杂质含量进行分析和控制,

导致这些杂质严重超标。重整余热锅炉的给水为软化水和汽轮机的蒸汽凝结水,比例约为1:4。由表3可知,锅炉给水的平均Na+和SiO2含量分别是蒸汽最高控制指标的624倍和284倍。这样的水,即使是少量进入蒸汽中,也会对其质量造成较大影响;

表3重整余热锅炉给水中Na+和SiO2含量分析(2002.8.12-2002.8.19)

b)过热蒸汽的调温工艺存在问题,给蒸汽增加大量了杂质。重整过热蒸汽的调温是混

合调温,即在过热段出来的蒸汽中注入适量的锅炉给水调温,见图1。

图1过热蒸汽调温工艺流程

由表2可知,饱和蒸汽的Na+含量基本合格,但通过加热和注水调温后,过热蒸汽的Na+含量就提高了约9倍,严重超过质量控制指标。这是因为,由过热段出来的蒸汽在减温器中以注水的方式调温,所以调温水中的所有杂质都会进入过热蒸汽中。这样,调温用水量的大小以及水中杂质的多少,将直接影响过热蒸汽的质量。过热蒸汽的调温用水是锅炉给水,由于锅炉给水的平均Na+和SiO2含量分别是蒸汽最高控制指标的624倍和284倍,所以,即使是调温用水量很少,也会对过热蒸汽质量造成较大影响,它的影响比饱和蒸汽从汽包中带出的杂质要大得多。

为了进一步证明注水调温对过热蒸汽的质量影响,做了以下实验:在生产平稳的情况下,将过热蒸汽的控制温度由250℃提高到275℃,这样,调温注水必定减少。结果是:过热蒸汽中的钠离子含量明显下降,由90μg/L下降到60μg/L。由此可知,由于调温用水含盐高,注水调温成为过热蒸汽质量不合格的主要原因。

过热蒸汽的Na+含量严重超标,以及汽轮机满负荷运转,导致了汽轮机频繁积盐。

3汽轮机积盐的防治

3.1汽轮机积盐的清洗

a)停机冷却;

b)按图2流程,接通阀4与阀6;

图2汽轮机洗盐流程图

1-主蒸汽阀,2-旁路阀,3-调节汽阀,

4-机入口放空阀,5-复水泵出口阀,6-泵出口放空阀

c)开复水泵,打开阀3、阀4和阀6,冲洗汽轮机喷嘴和叶片30min,机组加强盘车;

d)打开阀2,控制阀后蒸汽压力不大于0.4MPa;

e)通过阀4,控制机入口蒸汽温度不大于150℃;

f)通过阀3,控制机转速在1000r/min运行30min,然后提高转速至3500r/min运行

30min,如此反复3次,并做好记录;

g)洗盐结束,关闭阀4和阀6,使蒸汽温度逐渐恢复正常。当蒸汽温度升至180℃时,

机组可以提速至6000r/min以上,投入正常运转。

有研究表明,在270℃的蒸汽汽轮机中,积盐的主要成份是SiO2(硅酸盐)和钠盐。但在重整汽轮机中,积盐的主要成分为钠盐,这一点由表4可以看出。

表4汽轮机洗盐过程中蒸汽凝结水杂质含量分析

钠盐为水溶性盐,通过上述洗盐过程,汽轮机喷嘴和叶片上的积盐可基本清除,机组的各项性能指标都得到较大提高。由表5可知,洗盐后机组级后压力明显下降,最大转速显著提高,在调节汽阀未全开的情况下,已接近额定转速;在机组转速、蒸汽压力和温度相近的情况下,蒸汽用量减少,汽轮机效率明显提高。

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