汽机冲转过程中循环水泵跳闸故障分析
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
汽机冲转过程中循环水泵跳闸故障分析
摘要:循环水系统在电厂二回路运行中起着重要的作用,作为二回路的最终
热井,该系统通过两条带有联通管的管道向凝汽器提供冷却水,带走乏汽热量,
保证凝汽器一定的真空度以满足发电的需要。提供SEN 系统运行所需要的冷却水,带走常规岛设备运转产生的热量。
关键词:冲转;循环水泵;跳闸
汽轮机进行冲转时,机组核功率一般维持在12-14%,控制棒处于手动控制方式。汽机检修完成后,成功并网是检验检修质量的一个重要节点。在冲转并网过
程中如果突发一台循环水泵跳闸故障,将造成机组大的瞬态,影响冲转工作的顺
利进行。
一、汽轮机冲转时CRF002PO跳闸的原因
1、凝汽器钛管损坏。由于我厂安装时的问题,CRF002PO实际上是为凝汽器
A列水室供水,由于CRF002PO跳闸,使凝汽器A列丧失CRF冷却水。此时凝汽器
热阱的热量来源有两个:一个为汽机冲转时进入凝汽器的残余做功蒸汽;另一个
蒸汽旁路系统经喷淋减温后的水或者汽。虽然凝汽器汽侧相连,真空不至于迅速
恶化,仍能靠CVI抽真空来维持(可能会导致备用真空泵启动),但是此时相当
于反应堆产生的热量大部分都进入了没有冷却的凝汽器A列热阱,对凝汽器钛管
造成严重威胁。承受蒸汽或者高温水汽冲击的钛管,由于管壁厚度不够或不均匀,极易造成钛管胀接处损坏或破裂。钛管破裂后必须停机进行检修堵管处理,否则
继续运行一是会造成海水进入二回路,导致二回路水质恶化,对蒸汽发生器和二
回路设备造成苛性腐蚀,损坏设备,机组由于水质条件限制无法满功率运行甚至
停堆;二是会造成热交换效率下降。最终由于机组的停运检修会导致电厂的经济
效益受到影响。汽机旁路系统GCT-c的第一组阀(GCT121V V、GCT117V V、
GCT113VV)和第二组阀(GCT115VV、GCT119VV、GCT123VV)都是排放至凝汽器A 列。在冲转时,GCT-c的第一组阀部分开启以带出一回路的热量,此时经过喷淋
减温的旁路蒸汽进入丧失冷却水的凝汽器的A列。虽可通过关闭第一组蒸汽旁路
系统排放阀前的手动隔离阀来阻止蒸汽的排放,但此时GCT-c处于压力控制模式,第二组阀会自动开启,仍是排放到凝汽器A列,并没有解决对钛管的威胁。GCT-
c压力模式闭锁第三组阀的开启,所以此时凝汽器B列并不能接收旁路排放蒸汽。所以,此时只能通过降低反应堆功率,并将一回路的热量切换至大气排放系统GCT-a进行排放,以阻止对凝汽器和钛管的威胁。
2、辅助冷却水系统SEN泵气蚀导致常规岛闭式冷却水系统SRI失去冷却、
汽机轴承损坏,CRF002PO跳闸后,对应的辅助冷却水系统入口阀SEN002VC会自
动关闭。但是由于SEN002VC动作时间过长(大概2分钟左右),会导致SEN泵
入口大量积气,造成SEN泵出力不足,电流下降,甚至泵气蚀。此时机组冲转若
处于临界转速区附近,极有可能由于CRF002PO跳闸导致凝汽器A列真空环境恶化,汽轮机轴系受力不均,汽机由于轴承振动高或胀差大而跳闸。由于SEN泵出
力不足,会造成SRI水温升高,此时汽机惰转,润滑油得不到足够的冷却,轴承
温度上升,造成轴承损坏甚至烧毁的事故发生。
二、CRF 002PO跳闸后的事故
根据运行规程,每次启机冲转都要经过多次的挂闸打闸,规程PTGSE003 要
求汽机转速在400rpm及600r/min 时分别在主控室和就地做打闸实验。如果冲转
刚好到对应转速则应果断打闸停机,如果不在对应转速,考虑到机组处于低状态,主动打闸相当于多做了一次打闸实验,对机组的影响很小。这个时候保守决策,
应及时打闸停机。打闸后二回路操纵员确认主汽门、主调门、再热主汽门、再热
调门关闭,汽机转速开始下降,到对应转速后检查顶轴油泵、盘车正确投入。同
步确认CRF002PO 跳闸后相关系统自动动作正常,否则及时手动干预。为使蒸汽
旁排阀关闭,一回路操纵员插棒降功率,并由专人密切监视蒸发器水位等参数,
保持与一回路操纵员沟通,防止功率变化过程中水位异常导致停堆。将核功率降
至P10 以下,蒸发器排气切至排大气。这时二回路负荷有除氧器、汽机轴封、管
路散热损失、GCT 排大气等。主控操纵员通过调节控制棒棒位维持核功率在8%Pn,通过GCT-A 控制一回路平均温度。通知检修人员排查CRF002PO 跳泵原因。如果CRF002PO 检修时间较长,则将除氧器及汽机轴封供气切至辅助蒸汽供应,核功
率降2%Pn以下,蒸发器供水切至ASG,等待CRF002PO 重新启动后再升功率冲转。如果仅仅是虹吸破坏阀失气、失电误开导致CRF002PO 跳闸,故障处理简单,则
保持在8%Pn 功率平台,故障处理完成后,及时启泵,再次升功率冲转。
三、汽轮机冲转时CRF002PO跳闸后的运行
干预处理的总原则是保证机组状态稳定,确保设备的安全,避免风险发生。
根据规程将机组状态稳定后进行缺陷的处理。
1)CRF002PO跳闸后主控会出现CRF006AA(CRF002PO跳闸)报警,一名操纵
员根据报警卡AACRF001进行故障的判别和处理;二回路操纵员继续负责监视汽
轮机的运行情况和相关报警,关注低压缸排气温度等凝汽器相关参数;一回路操
纵员监视一回路相关参数无异常。
2)关注汽轮机是否由于轴承振动高或胀差大而自动跳闸(否则立即手动打闸),一回路操纵员迅速插棒,以降低反应堆功率,减少旁路蒸汽向凝汽器A列
的排放。同时降低到核功率10%FP P10(P7)以下,也是为了保证在处理事故的
过程中不会由于与P7相与的逻辑信号出现而导致停堆反应堆共有6个信号与P7
信号相与产生停堆信号。与此同时,二回路操纵员将大气排放阀GCT132/134VV
置于“L”方式,将定值调至当前压力值,并将GCT401RC定值缓慢上调至7.6MPa,由GCT-a带出堆芯热量。
3)按照GS3规程进行打闸后的操作,确认汽轮机交流润滑油泵GGR003PO和
高压密封备用油泵GGR010PO运行正常,顶轴油泵在相应转速正确投运,油温正常,汽机排汽口喷淋系统CAR喷淋阀正常开启,汽轮机惰转至“0”后迅速投入
盘车,停运汽机调节油系统GFR油泵。
4)CR F002PO跳闸后,根据报警卡进入ICR F001规程,检查CRF002PO跳闸
后的自动动作正确,安排常规岛人员迅速对SEN泵进行排气,保证SEN泵的正常
运行。若常规岛人力不足,可从其他岗位调派人手进行支援。若SEN泵已气蚀损坏,应密切关注SRI水温和汽轮机轴承温度及轴承回油温度,必要时对SRI进行
换水操作。若汽轮发电机组任何一轴承瓦块金属温度大于112℃,或轴承回油温
度大于82℃,需立即破坏真空。