某电厂凝结水精处理

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最新现代电厂的凝结水精处理

最新现代电厂的凝结水精处理

现代电厂的凝结水精处理《电厂锅炉设备及原理》课程论文课题名称现代电厂的凝结水精处理学生姓名学号系、年级专业2013年 12 月 5 日现代电厂的凝结水精处理摘要:在现代核电、热力发电厂中,需要大量高纯水,作为压水反应堆、电厂锅炉给水之用。

凝结水精处理系统,对目前的国内电厂机组而言,是更为重要的一个辅助系统。

凝结水精处理混床投运是否正常,关键还待再生系统的选择,再生系统致关重要。

要彻底将阴、阳树脂分离开,再进行分别再生。

再生系统对树脂设有光电检测系统,以利达到阴、阳树脂更有利分离起到一定的作用。

这是“锥斗分离”和“光电检测”的专利所在。

关键词:凝结水精处理树脂“锥斗分离”再生树脂的光电检测正文:凝结水精处理装置首先应用于20世纪60年代和70年代,广安电厂是20世纪90年代中期新建工程,能否借鉴国外的最新技术,且有成熟运行经验用于广安电厂。

1996年,据有关资料介绍,在大亚湾核电站、秦皇岛电厂,在国外只有三十多家电站使用普获专利的“锥斗分离”(CONESEP)技术经验,用于广安电厂的凝结水精处理再生系统。

由于对凝结水精处理了解初浅,仅从有关资料介绍的先进性,将“锥斗分离”技术选用在广安电厂的应用,简述如下:1 全面认识凝结水精处理的意义中国的电网很大,高参数,大容量机组相继推出,对凝结水精处理也有更高的要求。

水是火力发电机组机炉间能量传递的唯一介质,为此,它对机组安全、经济作用是很大的,特别是凝结水的质量(相对于整个汽水系统)是起决定作用的。

例如元宝山电厂1号机组凝结水系统正常投入运行,10年后割管检查垢量不到100 g/m2,可以不清洗。

而另一个电厂也是引进机组,运行不到半年,锅炉大量暴管,凝结水处理没有正常投入运行是主要原因之一。

认识凝结水处理的作用只是一种备用措施,并不认为其必不可少,当看到钛管也有泄漏时,做为一种防漏设施,它才成为必需,这是其一的防漏设施。

其二,更重要的是:汽水在机炉间的不同参数和形态在循环,不可避免在推带溶解的各种金属盐类和泄漏其它盐类杂质(包括凝汽器泄漏、换热器、水箱、加药泵等部位),尽可能是微量的,是不间断的和可积存的,都是可能形成危害的。

凝结水精处理混床运行方式及控制指标探讨

凝结水精处理混床运行方式及控制指标探讨

凝结水精处理混床运行方式及控制指标探讨摘要:近些年来,新建机组基本以高参数等级为主,因此机组凝结水水质变得尤为关键,其直接关系到机组是否可以安全的运行。

为满足锅炉给水的水质要求,凝结水必须经过精处理。

文章结合相关的理论知识和工作实践,着重分析了凝结水精处理混床运行相关控制指标方面问题,并且对其展开了分析研究和探讨,对实际工作的指导有一定的意义。

关键词:凝结水;精处理;混床;指标分析近些年新建机组基本以高参数等级为主,因此机组凝结水水质变得尤为关键,其将直接关系到机组是否可以安全的运行。

而锅炉水汽的质量主要依靠凝结水精处理混床来完成水质的净化,因此凝结水精处理混床的合理有效运行就成为了水质把关的关键。

所以,我们对凝结水精处理混床的运行控制分析就显得非常必要。

1 精处理混床运行状态与水汽品质之间的联系水处理的原理其实依然采用的是化学方式,就是将阴阳树脂在充分均匀的混合情况下,水中的阴、阳离子与阴、阳树脂相互交换,这两个过程是同时进行的。

高速混床的优势在于它是在机体外再生水的,这样使得机体内部的结构变得简单,大大减少了设备本身对水流的阻力,使得水质的精处理满足了更高的要求。

对于精处理混床运行状态与水汽质量之间的联系,我们可以通过实际的实验来验证。

例如在日常工作过程中,可以实时的监测机组给水、蒸汽氢电导率的指标,我们就会发现他们之间存在这非常明显的变化联系。

如给水氢电导率与精处理混床制水量就成正比变化。

2 凝结水精处理混床运行控制指标分析的必要性火电机组控制过程中有着诸多的难题,可是凝结水控制是其中比较突出的,一方面的原因是除氧水位与凝气水位之间的相互影响。

另一方面的原因是外部扰动较大尤其是水量、减温水量、凝结泵出口压力等;此外还有其他一些干扰因素,同样严重制约其投运。

凝结水精处理并不是一个简单的过程,其是一个特点非常鲜明的复杂系统,主要特点有系统规模很大、工艺流程相当复杂、设备分布也非常的分散,多变量、多回路、大滞后的现象表现明显。

660MW火电厂凝结水精处理常见问题探讨

660MW火电厂凝结水精处理常见问题探讨

660MW火电厂凝结水精处理常见问题探讨【摘要】超临界火力发电机组对给水中各项参数要求非常严格,对凝结水进行进一步深度净化处理,从而保证汽水品质和机组安全经济运行。

超临界火电机组的锅炉给水带入盐类或者其他杂质,要么在锅炉锅炉炉管内形成沉积物,要么会随蒸汽带入汽轮机沉积在蒸汽通道部位,还有少部分会返回到凝结水。

下面就凝结水精处理装置常见问题分析与探讨。

【关键词】凝结水精处理系统;杂志;压差;超临界1.电厂精处理概述商洛发电公司机组容量为2×660MW,采用高效超超临界直流炉,由于超临界机组对给水品质要求很高。

在机组正常运行时,由于凝汽器、轴封等泄漏而进入部分盐类及空气等杂质,以及热力系统本身的腐蚀产物及补给水中杂质未能完全除尽等原因,必然影响锅炉水质,进而导致汽机、锅炉等热力系统的腐蚀、结垢和积盐,从而危及到机组的安全经济运行。

因此,必须设置凝结水精处理系统。

工艺流程如下:商洛电厂凝结水精处理系统采用中压凝结水处理,具体为前置过滤器与高速混床串联,每台机组设置2×50%管式前置过滤器和3×50%球形高速混床,即每台机组正常运行时:两台前置过滤器并联运行,不设备用;两台高速混床并联运行,一台备用,可满足每台机组的100%凝结水处理量;7.1.2.2 每台机组设有一台再循环泵,在高速混床投运前,用再循环泵进行高速混床的循环正洗。

在每台高速混床的出口装有一台树脂捕捉器,以截留少量跑出的树脂。

精处理装置设有100%通过能力的两个旁路装置,在前置过滤器和高速混床进口分别设置一个旁路,旁路装置包括自动旁路门和手动旁路门,自动旁路门采用电动调节蝶阀进行调节,手动旁路门为事故人工旁路;2、凝结水系统被污染火电厂的汽轮机凝结水时蒸汽在汽轮机做完功以后冷凝形成的。

理论上说凝结水的指标是合格的,但是凝结水在形成过程中会受到一定的污染。

污染物主要是金属腐蚀产物、空气、补给水中的杂质及加药系统未正常投运。

电厂凝结水精处理混床氨化运行

电厂凝结水精处理混床氨化运行

电厂凝结水精处理混床氨化运行1 概述嘉兴发电厂一期工程安装2台300 MW发电机组,每台机组设有3台中压凝结水精处理混床,2台混床同时运行,1台混床备用,汽机凝结水进行100%处理。

混床树脂设计为H-OH型运行。

水汽系统采用加氨处理以提高pH值。

机组正常运行时,控制锅炉给水pH值为9.2~9.4,氨量为0.80~0.85 mg/L。

当发电机组正常运行条件下,汽轮机凝结水是比较纯净的,其主要杂质是人为加入的氨,绝大部分氨被精处理混床树脂除去。

因此,精处理混床树脂的工作交换容量主要消耗于除去水中方面,结果使混床中的H型阳树脂的工作交换能力很快被NH4所耗尽,并转化为型树脂。

此时混床将发生穿透现象,混床出水中的Na+和Cl-也会增加,产水导电率升高,导致混床失效。

因此,H-OH型混床运行制水周期较短,再生次数频繁,酸、碱耗也大。

此外,H-OH型混床除去了水中不应除去的,不利于热力设备的防腐,而且增加了水汽系统中氨的补充量,也是不经济的。

为了克服H-OH型混床的上述缺点,采用NH4-OH型混床运行工艺取代H-OH型混床是必要的。

凝结水精处理混床实行氨化运行,可以大大延长混床运行制水周期,提高制水量,节约酸、碱耗,节约氨的用量,减少化学废水的排放,有利于环境保护,有较好的经济和社会效益。

2 系统设备配置与改造凝结水精处理系统主要由以下设备组成:(1)混床。

数量6台,直径2200 mm,树脂层高1000 mm,阳树脂体积∶阴树脂体积之比为3∶2,运行流速100~120 m/h;运行出力380~450 m3/h;工作压力<3.4 MPa;工作温度<50℃。

(2)阳树脂再生塔(兼分离塔)。

数量1台,直径1800 mm。

(3)阴树脂再生塔。

数量1台,直径1250 mm。

(4)树脂贮存塔。

数量1台,直径1600 mm。

主要改造项目有:(1)安装Φ100 mm稀氨溶液再循环管道,将树脂再生塔出水管与再生自用水泵进口相连接。

火力发电厂凝结水精处理混床参数异常的影响及措施

火力发电厂凝结水精处理混床参数异常的影响及措施

火力发电厂凝结水精处理混床参数异常的影响及措施摘要本文结合大唐乌沙山发电厂凝结水精处理的实际运行情况,分析凝结水精处理混床异常运行对蒸汽品质的影响,有针对性地提出使凝结水精处理正常运行的措施,从而保证蒸汽品质。

关键词精处理;异常;措施0 引言超临界直流炉对蒸汽品质的要求较高,而凝结水的水质直接影响着蒸汽品质,所以要保证合格的凝结水,需要加强对凝结水混床运行状况的监督检查,发现参数异常时,及时进行处理。

1 凝结水精处理设备简介大唐乌沙山发电厂600MW机组的凝结水精处理混床采用中压高速混床处理系统,该系统串接于凝结水泵与轴封加热器之间,高速混床按H+/OH-运行条件设计,每台机配有3台高速混床、3台树脂捕捉器及1台出力为单台高速混床正常出力50%~70%的再循环泵;按3×50%凝结水全容量处理及100%容量的旁路系统设计。

正常情况下每台机组凝结水精处理高速混床两台运行、一台备用,凝结水100%处理。

凝结水精处理高速混床作用是:主要除去水中的盐类物质(即各种阴、阳离子),另外还可以除去水中的悬浮物及胶体等杂质。

2 凝结水精处理混床参数异常情况在2014年某天大唐乌沙山电厂某机组凝结水精处理A和C高速混床正常运行,B高速混床备用。

08:00,A高速混床制水量129859t、出水DDH:0.06μs/cm、Na+:0.852μg/L、SiO2:2.98μg/L;C高速混床制水量82294t、出水DDH:0.055μs/cm、Na+:0.351、SiO2:3.59μg/L;炉水DDH:1.08μs/cm、饱和蒸汽DDH:0.07μs/cm、过热蒸汽DDH:0.11μs/cm、再热蒸汽DDH:0.12μs/cm,过热蒸汽处于超期望值(≤0.1μg/cm),且A及C高速混床未出现失效。

09:30,A高速混床正常运行,A高速混床制水量131246t、出水DDH:0.06μs/cm、Na+:0.844μg/L、SiO2:3.05μg/L;炉水DDH:1.12μs/cm、饱和蒸汽DDH:0.09μs/cm、过热蒸汽DDH:0.13μs/cm、再热蒸汽DDH:0.14μs/cm,A高速混床未失效、进行强制失效处理,投运B高速混床、撤出A高速混床运行。

某电厂凝结水精处理系统漏树脂情况分析

某电厂凝结水精处理系统漏树脂情况分析

某电厂凝结水精处理系统漏树脂情况分析◎蔡思奇周卓茜一、前言凝结水精处理是使用精处理技术和设备对凝结水进行过滤和除盐处理,以除去凝结水中由于凝汽器泄漏、水汽系统金属腐蚀产物带入以及补给水带入的溶解性盐类、金属腐蚀产物和SiO2等,防止这些杂质和溶解盐类随给水进入热力设备,在系统中沉积引起设备的结垢和腐蚀。

投入凝结水精处理系统之后,由于水汽品质得到改善,能够有效降低机组启动时水汽质量达到合格值的时间,更快的使汽水品质达到机组冲转要求,加快了机组启动的速度。

凝结水精处理系统常使用的是过滤器及高速混床系统,通常使用的离子交换树脂为高分子有机化合物,在高温高压下会分解产生低分子有机酸,如甲酸及乙酸等,锅炉补给水系统内的树脂通常很难进入到给水系统,但是凝结水精处理系统的装置因为就在给水系统之内,因此一旦出现事故发生泄漏,很容易进入给水系统。

高速混床内的树脂如果泄漏进入给水系统,会随着给水系统进入锅炉,因为给水系统不存在能够拦截树脂的装置,进入到锅炉后会导致水汽质量下降、增加水量和热量损失及管壁腐蚀,可能会导致锅炉爆管。

因此需要密切关注树脂泄露情况,时刻关注高速混床内树脂高度及进出口差压,出现问题及时处理。

二、系统概况本项目为3×135MW 汽轮发电机组配套3×436t/h 超高温亚临界煤气锅炉,因此每台机组配备一套凝结水精处理系统,保证给水及蒸汽品质符合标准。

凝结水精处理系统每套系统设计处理凝结水正常流量为260t/h,设计压力为4.0MPa,设计高速混床进水温度≯50℃;每台机组的过滤器按1×100%设计,高速混床按2×100%设计,3台机组公用两套体外再生系统,再生系统运行设计压力值为0.65MPa。

全套装置由前置过滤器、混床、体外再生装置、水样分析和控制等部分组成,此外,每台机分别设有前置过滤器旁路、高速混床旁路和凝结水精处理系统大旁路。

凝结水精处理主要系统流程如下图:凝结水精处理采用的树脂为GRAVER (美国)生产的中压凝结水精处理专用超凝胶型均粒树脂,阳(H 型)、阴(OH 型)树脂体积比1:1。

电厂凝结水精处理树脂分离系统调试研究

电厂凝结水精处理树脂分离系统调试研究

机用来树脂擦洗 , 而压缩空气 罐则是 用来提 供气 源进行 树脂 输送 。系统调试之 前 要对 分离 塔本 体及 一些 附 属设 备进 行 检 查 , 保 检 查 设 备 在 调 试 过 程 中状 态 良 好 , 行 稳 定 。冲 确 运 洗水泵 和罗茨风机要求进 出 口管 道及 阀门安装完 毕 , 设备 试 运 正常 , 种仪表 安装完成 且完成 调试 , 备远方 启停 正常 。 各 设 压 缩 空 气 罐 要 求 进 出 口管 道 及 阀 门 安 装 完 成 , 备 出了设备 完善 改进措施 , 注 为同类 系统 的调试提供 了借 鉴和参 考 。
关 键 词 : 结 水 精 处理 ; 脂 分 离 塔 ; 洗 ; 离 ; 送 ; 试 凝 树 反 分 输 调 中 图分 类 号 : B T 文献标识 码 : A 文 章 编 号 :6 23 9 ( 0 1 1—2 90 1 7— 18 2 1 ) 80 8— 2
现代商贸 工业 Mo en B s e a eId s y d r ui s Trd n ut ns r
2 1 年第 l 期 01 8
电厂凝结水 精处 理树脂分 离 系统调试研究
李 曼然 范 日新 ( 广州粤能电力辑技开 发有限公司, 广东广州 500) 160
摘 要 : 据 某 电厂 凝 结 水 精 处 理 分 离 系统 调 试 过 程 , 绍 了 精 处 理 系统 树 脂 分 离塔 的 功 能 特 点 , 述 了 分 离 系统 调 根 介 叙
保持 稳压 阀后冲洗 水压力 为 0 5 a . MP , () 离塔 上部 进水 装 置为 异形 支母 管 结构 , 能使 上 压 阀前后压 力表压力 , 2分 既 如不能保持 则进行 校 验 调整 。稳压 阀是保 证树 脂反 洗分 离 部 进 水 配 水 均 匀 , 能 避 免 树 脂 反 洗 分 离 时 树 脂 跑 出 。下 部 又 避免 出现波 动 , 影响分离效果 。 进 水 装 置 同时 也 是 出水 装 置 和 树 脂 擦 洗 进 风 装 置 , 的 结 构 过程 中水压 的稳 定 , 它 冲 洗 水 系 统 流 量 计 的 校 验 工 作 是 冲 洗 水 系 统 调 试 的 关 为 穹 形 多 孔 板 加 双 速 水 帽 。这 样 的装 置 既 能 保 证 树 脂 反 洗 冲洗 水流 量作为树脂 反 洗分 离及 再生 的依 据 , 准 其 和空气擦洗时水气均匀 分布 , 又能使 树脂 流畅输送 。树脂 分 键环节 , 离塔 共 有 9个 树 脂 窥 视 镜 , 别 设 置 在 特 定 的位 置 , 来 观 察 确性 直接决定 树脂分 离和再 生 的效果 。设备 厂家 提供 的流 分 用 树脂 分离输送 的效果 。分离 塔 的下部 对 开 的窥视 镜上 设置 量计参 数都是理 论计算 值 , 调试 时要对 其 校验 , 确保 流量 计 了 光 电 开 关 , 来 监 测 树 脂 和 水 的 界 面 , 据 树 脂 和 水 反 射 计 量 的 精 度 和 准 确 性 。 我 们 此 次 调 试 校 准 的 方 法 就 是 通 过 用 根 光对 光 电 开 关 的 反 应 不 同 , 制 阳 树 脂 的输 送 终 点 。 控 分离塔 两个 窥 视 镜 之 间 的距 离 , 算 出这 段 设 备 的 容 积 。 计 该 () 离 塔 反 洗 流 量 调 节 阀 为 D 5的 气 动 隔 膜 阀 , 节 记录该 容积注水 时 间 , 容 积 与注 水 时 间的 比值 就 是 冲 洗 3分 N6 调

王曲发电厂2×600MW超临界机组凝结水精处理控制系统介绍

王曲发电厂2×600MW超临界机组凝结水精处理控制系统介绍

统改造 的建议和方案 。
关 键词 凝结水精 处理 ;P C;D S L C 中 圈分 类号 T M 文献 标识 码 A 文 章 编号 17—6 1(001102一 63 97一2 1)1- 14 叭
1 凝 结水 精处 理系 统介 绍
11凝结水精处理原理 . 凝结水在形成过程 中因凝汽器泄露 ,热力系统腐蚀 、机组负荷变化 等原因会产生不同程度 的污染。通过对凝结水的深化处理 ,彻底 除去凝 结水 中的各种盐份、胶体 、硅、金属氧化物 、 浮物 ,才能保证整个机 悬 组热力系统水汽品质合格和机组 的安令可靠运行 。
12 工艺 设 备 概 况 .
成组操作和点操 , 现在手动操作主要用于调试和检修 。现场手动操作通 过现场操作箱上的按钮 、旋钮开启或关闭设备 。现场操作箱按主设备配 置,每 台主设 备就近设置一台操作箱 。操作 箱上设有与主设备有关的操 作选择旋钮 ,当打在 “ 远程”位置,接受控制室上位机的控制 ( 包括 自 动、成组和点操 )。控制室上位机操作默认现场操作箱上的选择旋钮 为 “ 远程”方式 ,因此在现在操作结束后 , 必须将选择旋钮打在 “ 远程 ”
硅 ,每个混床出 口导电度 、P 、纳 、硅。每路样水在取样架 内经减压 降 H
温后进入传感器 。混床出 口的每 回路样水设控制 电磁阀 ( 参加程控 )和 安全 阀。硅表为多通道形式 ,每 台混床 出口 ( 个测点 ) 共3 与出水母管 合 用 一 台 四通 道硅 表 。
1 P C L 系统分为 三个单元 ,分别为 :1机过滤器混床单元 、 ) L 。P C # 2 滤器混床单元 、公用酸碱再生单元 ,每个单元设双C U 埘 P 实现双机热 备 。C U P 型号是SE E S 7 4 0  ̄C U 1 — H, 主存储器7 8 I M N 的s — 0 系: P 4 4 4 J 6 K, I yeR M存储 卡。最小位操作时间01 秒 下设两个D 从站 ,遵守 Mbt A . P

电厂凝结水精处理系统步序优化分析

电厂凝结水精处理系统步序优化分析

创新观察—420—电厂凝结水精处理系统步序优化分析张海峰(国电铜陵发电有限公司,安徽 铜陵 244000)引言:应用凝结水精处理系统能够有效去除凝结水中溶解的各种微量矿物质,维护给水系统稳定运行。

避免铁、铜、钠、氯等少量的固定溶解物以及悬浮物和凝结水精处理系统中的金属发生反应作用,从而破坏凝结水精处理系统或者造成积盐沉积在系统的管道管壁中,降低给水系统效率。

一、电厂凝结水精处理系统(高塔法)工艺阐述电厂凝结水精处理系统的最终运行效果主要取决于树脂分离再生方案的选择。

目前,最为常见的凝结水精处理系统树脂分离再生方法是高塔分离法。

高塔分离法和浓碱浮选法、氨化法、锥体分离法以及中间抽出法相比,设计原理简单,能够高效运行凝结水精处理系统。

通过利用水力分层原理、阴阳树脂比重以及树脂粒径差异实现阴阳树脂的分离。

凝结水精处理系统一般包括前置过滤器单元、高速混床单元以及再生单元等。

机组启动初期,电厂需要在前置过滤器单元配置2台50%的中压前置过滤器,用于处理凝结水中的过量铁离子,投运初期反洗周期短,待机组实现稳定运行,铁离子数值趋于稳定后,反洗周期恢复正常值[1]。

需要注意的是,操作前置过滤器需要采用DCS 程控步序控制,禁止手操。

在高速混床单元配置3台中压高速混床单元及再循环泵1台,当运行混床出现数据指标异常时,投入备用混床运行,与此同时,失效混床则会退出运行解列。

当凝结水精处理系统中的凝结水温度超过55摄氏度时,或者当凝结水精处理系统旁路差压大于0.35MPa 时,旁路门将会自动开启,确保整个凝结水精处理系统的正常运行。

再生单元是低压单元,实现树脂分离再生。

二、电厂凝结水精处理系统步序的优化策略(一)混床升压步序优化 电厂凝结水精处理采用中压运行以及体外再生系统。

每台机组均会设置混床和自动旁路。

每台机组旁还设有再循环泵,在高速混床刚投入运行时,能够通过再循环泵实现高速混床的循环正洗。

凝结水精处理一般采用中压凝结水混床系统,具体而言主要包括前置过滤器和高速混床的串连,再生系统内含分离塔、阴塔和阳塔,此外还有酸碱设备、热水罐、罗茨风机以及冲洗水泵等基本设备。

电厂化学凝结水精处理篇

电厂化学凝结水精处理篇

电厂化学凝结水精处理篇第一章总则1.1凝结水精处理的目的凝结水在形成过程中会因为凝汽器渗漏或泄漏、热力系统腐蚀、汽机负荷变化等原因受到不同程度的污染。

凝结水是给水的主要组成部分,为了提高给水水质,适应我厂亚临界高参数大容量机组对给水水质的严格要求,不仅需要对锅炉补给水进行净化除盐处理以及对炉水进行加药调节处理,还需对凝结水进行深化处理,彻底除去凝结水中的各种盐份、胶体、金属氧化物、悬浮物等杂质,从而保证给水的高纯度,保证机组在凝汽器发生少量泄漏时,能满负荷运行;在较大泄漏时,能给予申请停机所需时间。

1.2系统概况我厂二期2×300MW机组对全容量凝结水进行除盐处理,凝结水处理采用中压系统。

每台机组各有一个混床单元,配备两台高速混床(含旁路与再循环),正常情况下两台混床均处于连续运行状态,设备没有备用。

每台混床出口设置树脂捕捉器,确保破碎树脂不会被带入热力系统。

每台高速混床处理水量正常为380m3/h,最大流量为456m3/h,机组正常运行时,两台混床流量达760 m3/h,可满足单台300MW机组凝结水量的处理。

混床设计温度50℃,正常运行温度≤50℃,装填树脂允许温度为55℃,设计压力为3.5 Mpa。

每台机组还设置有一台再循环泵,同时设置一个可调节旁路阀。

混床为球形高速混床,采用美国陶氏公司的中压大孔均粒树脂。

阳树脂为型号MonoplusSP112H,阴树脂为MonoplusMP500,阳、阴树脂体积比为3:2。

两个混床单元共用一套体外再生装置,设计压力为0.6 Mpa,再生系统采用FULLSEP高塔分离法,具有较高的分离度,可以保证阴阳树脂分离后,使阴树脂中的阳树脂和阳树脂中的阴树脂的交叉污染保证值小于0.1%,可满足氨化运行对树脂高分离度的要求。

中压除盐系统和低压再生系统的连接树脂管道上装有带筛网的压力安全阀,筛网可以泄放压力而不让树脂漏过。

该系统程控部分由两台可编程控制器、主控盘、可编程计算机系统软件组成。

发电厂凝结水精处理系统讲义

发电厂凝结水精处理系统讲义

一期精处理系统组成及操作一期精处理概述一期2×600MW机组设全容量凝结水处理系统,每台机组设置处理2×50%凝结水量的前置过滤器和高速混床,前置过滤器和混床系统均设有100%气动旁路。

精处理系统设有100%电动大旁路系统。

每台机组设一台再循环泵,其出力相当于每台混床出力的70%。

两台机组共用一套体外再生系统,每台过滤器及高速混床的最大出力为768t/h。

再生采用CONESEP锥斗分离法,可保证阴阳树脂分离后,阴树脂在阳树脂层内的含量(体积比)≤0.4%,阳树脂在阴树脂层内的含量(体积比)≤0.1%。

1.除盐系统:1.两台前置过滤器.2.两台高速混床. .3.一台再循环泵4三个电动旁路.如下图44 1 1 2 2 342体外再生系统:阳再生塔(兼贮存罐).阴再生塔(兼分离罐).隔离罐.酸储存罐.碱储存罐.冲洗水泵阳再生塔(兼贮存罐) 阴再生塔(兼分离罐) 隔离罐酸储存罐碱储存罐热水罐以冲洗水泵3.一期精处理工艺流程图示4.前置过滤器以及混床运行方式及设定前置过滤器旁路可开启0~100%,一台过滤器退出运行,自动开30%;两台过滤器退出运行,自动开100%。

当满足下列条件之一时,判断混床失效:混床运行进出口压差大于0.35MPa。

混床出口电导率大于0.2µS/cm。

混床出水SiO2含量大于15µg/L。

混床出水钠含量大于5µg/L。

混床周期制水量达到设定值。

在遇到下列情况之一时,100%大旁路系统的电动调节阀自动打开,解列凝结水精处理系统:进口凝结水水温≥60℃时。

精处理进口压力大于3.9MPa。

5一期精处理系统设备规范每台机凝结水量正常:1470t/h 最大:1536t/h系统运行压力正常:3.5MPa 最大:4.0MPa6.一期精处理过滤器以及混床投运方法(一)前置过滤器的投运(红色为重点注意)开前置过滤器加压门给系统加压。

系统压力稳定后,开过滤器进、出水门,关前置过滤器加压门,过滤器投入运行。

火力发电厂凝结水精处理系统运行中的问题分析

火力发电厂凝结水精处理系统运行中的问题分析

火力发电厂凝结水精处理系统运行中的问题分析摘要:在火力发电厂增加电机组的背景下,锅炉汽水品质需进一步提高,因为凝结水精处理系统属于二次净化设施,对锅炉汽水品质会带来一定的影响,所以需优化该系统,守住提高锅炉汽水品质的一道“屏障”。

本文通过分析火力发电厂凝结水精处理系统运行中的问题,以期为优化该系统并提高锅炉汽水品质提供参考。

关键词:火力发电厂;凝结水精处理系统;二次净化;火力发电厂凝结水精处理系统正常运转能很好的去除杂质,这些杂质是锅炉中的腐蚀产物、锅炉补水杂质及凝汽器泄漏后所产生的杂质,若不及时的清理这些杂质将会缩短机组的受命,亦可能影响机组运行的稳定性。

当前国内超600MW的机组选用“过滤器+高速混床”这种凝结水精处理模式。

新时代火力发电厂朝着绿色、稳定、高效、安全的方向发展,基于此为了延长机组寿命并打造稳定的营运环境,探析火力发电厂凝结水精处理系统运行中的问题显得尤为重要。

一、概述火力发电厂凝结水精处理系统火力发电厂凝结水精处理系统在中压系统的支撑下运转并发挥作用,中压系统、热力系统由控制单元连接到一起,600MW的机组需基于“两用一备”的原则配备高速混床,还需配备2个过滤器,1000MW的机组需推行“三用一备”原则,并配备2个过滤器。

在系统内高速混床、过滤器串联在一起,充分处理凝结水,同时机组配备混床单元、过滤器单元,这两种单元安装在旁路上,与相应的控制系统、取样监测系统相连,高速混床与树脂捕捉器串联,以免树脂进到热力系统的内部。

由混床、过滤器构成的凝结水精处理系统(见图一)还需在压缩空气系统、自用水系统、投加系统、废水排放等系统共同作用的前提下优化处理效果[1]。

图一凝结水精处理系统二、火力发电厂凝结水精处理系统运行中的问题及解决问题的措施(一)水量下降造成水量下降的主要原因是混床内部树脂歪斜且厚度不够匀称,在混床偏流的情况下,会出现水量周期性减少的问题,同时水质不稳定。

高速混床装置设计不达标、装置结构形变、液位开关控制不良、混床带气运行等均会造成树脂偏流的后果。

电厂凝结水精处理系统典型案例剖析及预防措施

电厂凝结水精处理系统典型案例剖析及预防措施
图1凝结水精处理系统无阀旁路流程
2体外再生系统方法及组成
2.1高塔分离法
分离塔分离流程为:①从顶部进水,分离塔充水至液面到达树脂层上方200~300mm处。②利用罗茨风机对塔内混合离子交换树脂进行空气擦洗,以除去混合离子交换树脂表面截留的杂质和由于运行输送过程而产生的破碎树脂。③空气擦洗完成后对塔内树脂进行反洗,将杂质和碎树脂由顶部排水管路排除。④重复1~3步,完成对混合离子交换树脂的擦洗。⑤空气擦洗完成后对塔内混合离子交换树脂进行底部反洗,通过阴阳离子交换树脂的密度差实现分离,阳离子交换树脂由于密度较大,在高流速下反洗膨胀到顶部时流速下降并逐渐下沉,而阴离子交换树脂仍保持向上流动,阴阳离子交换树脂在此处得到初步分离,同时将上一步树脂层中未清除的杂质进一步分离出来。⑥阴阳离子交换树脂分离完成后,待树脂沉降静止后,阴树脂被水力输送至阴再生塔。⑦在阳离子交换树脂的输送过程中,需要重点关注控制好上部进水流量与底部托脂流量的比例大小关系,若比例关系过大,树脂层由于上部压力过高,会导致底部阳树脂出口处的树脂层脱稳,会致使混脂层在上部进水的压力下压入阳树脂层中。
3.3解决措施
(1)在对床体进行深入检查后,制造商发现注水装置完好无损,但用于出水的穿孔板完全下沉。修复焊接可用于解决问题,即床体内景观白缝处的衬里部分被拆下并重新焊接;打磨完塔壁后,再把橡胶重新打扮一下。(2)在设计大直径中压截止阀时(例如b .混合床进/出阀)需要考虑建立完善的热控链,如果水母入口管与高速混合床主体之间的压力小于0.10 MPa,则高速混合床/进气阀可以打开。现场电磁阀箱,挂锁是必需的;“重要阀门报警标志”应挂在阀门上局部,以免误操作。(பைடு நூலகம்)加强《两票三制》、《运营服务管理条例》和《岗位值班管理制度》等运营管理制度的培训。同样,找出生产管理系统的薄弱环节,制定相应的技术措施,有效提高值班人员的操作能力。

火电厂凝结水精处理存在的问题和对策

火电厂凝结水精处理存在的问题和对策

火电厂凝结水精处理存在的问题和对策发布时间:2021-05-06T16:42:51.637Z 来源:《当代电力文化》2021年第3期作者:文世鑫[导读] 近几年来,我国的电力企业随着社会经济的飞速发展得到了较快的发展文世鑫重庆大唐国际石柱发电有限责任公司,409106摘要:近几年来,我国的电力企业随着社会经济的飞速发展得到了较快的发展,而且它在生产的过程当中所投入使用的各项工艺装置及系统测试都进行了不断的优化,单就我国的凝结水精处理来看,我国的凝结水精处理工艺在不断的改善,目前来看,大部分的设备设计制造也逐渐实现了国产化。

但是在火电厂凝结水的精处理过程当中,仍然存在着一些问题,尚未得到优化,比如说水质的适应性,装置的性价比等诸多问题,这些问题都需要进行不断的了解,才能够更好的完善凝结水精处理流程,因此,本文对火电厂凝结水精处理过程当中所存在的各种问题进行简要探讨,并提出针对性的解决策略。

关键词:火电厂,凝结水精处理,问题及对策 1、前言就目前我国的火电厂来看,由于所采用的都是大容量超临界直流炉机组,所以对于水汽的品质要求相对较高,在传统的水汽处理过程当中,必须要更好地保证水质的优良,因此,要着重关注热力系统当中对水汽质量造成影响的凝结水问题,只有充分了解火电厂凝结水的精处理流程,并对其中所存在的各种问题进行针对性探讨,才能够更好地集成专家智慧,解决各项问题,充分发挥人工控制灵活性,使得火电厂的凝结水精处理系统出水品质达到最优化,避免出现由于设备积盐,结垢等问题所造成的发电机组热效率下降,锅炉爆管等安全问题。

2、火电厂凝结水精处理的问题分析。

2.1树脂填充量不均匀。

在我国的大部分火电厂进行凝结水精处理的过程当中,往往都需要着重关注,凝结水精处理的混床出水,它是影响热力系统水气质量的一个根本因素,因此在机组投入使用的过程当中,如果混床运行条件不到位,那么往往会影响到出水的水质,达不到要求。

而造成凝结水高速混床质量不达标的一个重要因素,就是树脂的装填量存在不均匀的现象。

火电厂凝结水精处理系统典型案例剖析及预防措施

火电厂凝结水精处理系统典型案例剖析及预防措施

火电厂凝结水精处理系统典型案例剖析及预防措施发布时间:2022-07-13T03:32:13.584Z 来源:《福光技术》2022年15期作者:贾云亮[导读] 案例1。

某燃煤电厂一期2×600MW机组由上海电气总承包,2007年全面投产。

其中,凝结水主系统流程:凝结水泵→粉末覆盖过滤器→低压加热器。

粉末覆盖过滤器(下简称过滤器)的技术参数为:DN1700mm、PN4.50MPa、流量850t/h。

调试过滤器反洗程序期间,当步序进行到进气步序时(见表1),表中×是关状态,○是开状态。

过滤器反洗排水瞬间将排水沟盖板掀开,反洗排水冲至精处理所在区域的楼顶,再弹落至地面,造成地面大面积积水,同时,严重威胁附近设备的安全运行。

国家能源集团乐东发电有限公司摘要:凝结水精处理系统会消耗大量的除盐水,占电厂除盐水消耗总量的50%以上,且设备再生过程中产生的酸碱废水也是高盐废水的重要来源。

对此,可通过增大周期制水量和减少自用水量大幅度降低自用水耗。

采用西安热工研究院有限公司研发的凝结水精处理系统节水减排降耗新技术,其中包括高速混床运行优化技术、精处理混床智能控制技术、提高高速混床布水均匀性技术以及再生废液中氯离子减排技术,显著地提高了凝结水设备的周期制水量,降低水耗,同时大幅节约除盐水和新鲜水,减少废水排放量和酸碱用量,并且能够极大地降低废水零排放工程的造价和运行费用。

这种过程节水法已在国内三十多家大型发电厂成功应用,是一种低成本的节水方式,具有良好的推广应用前景。

关键词:火电厂;凝结水;精处理系统;异常分析;预防措施1粉末覆盖过滤器因排水设计压力高而威胁周边设备运行1.1异常事件案例1。

某燃煤电厂一期2×600MW机组由上海电气总承包,2007年全面投产。

其中,凝结水主系统流程:凝结水泵→粉末覆盖过滤器→低压加热器。

粉末覆盖过滤器(下简称过滤器)的技术参数为:DN1700mm、PN4.50MPa、流量850t/h。

某发电厂凝结水精处理再生系统问题分析与解决

某发电厂凝结水精处理再生系统问题分析与解决

某发电厂凝结水精处理再生系统问题分析与解决摘要:凝结水精处理设备的安全、稳定运行对于火力发电厂水汽品质具有较大影响。

目前国内凝结水精处理设备存在混床布水装置不合理、树脂输送不彻底、树脂再生水耗量大等问题。

为了深入研究上述问题,笔者以若干电厂凝结水设备改造为背景,对改造前后的效果进行了比较,同时提出了相关建议,保证系统安全稳定的同时达到了节约资源的目的。

关键词:发电厂;凝结水精处理;再生系统;问题分析;引言在超超临界机组运行中,凝结水精处理系统起着至关重要的作用,主要是去除凝结水中的金属腐蚀产物、微量的溶解性盐,提高了凝结水水质,降低了凝结水含盐量和铜铁等金属腐蚀产物含量,净化了给水水质;可以减少因凝汽器泄漏而带来的停机次数,在凝汽器轻微泄漏时可保证机组正常运行,在凝汽器较大泄漏时可保证机组正常的安全停机;还可以减少机组启动的冲洗时间,节约冲洗用水,增加发电量。

为了提高精处理树脂的再生程度,防止交叉污染及再生酸碱进入水汽系统,减少再生设备对凝结水的运行阻力,故凝结水精处理树脂都采用体外再生的方式,设置再生系统,再生系统的运行对凝结水精处理的正常运行起着决定性的作用。

1凝结水精处理系统作用精处理主要是净化机组的凝结水。

凝结水污染杂质主要来源于循环水的渗入,水汽系统的腐蚀产物溶入,还有凝汽器真空状态下外部的空气漏入。

精处理系统可以除去水中的悬浮物质和溶解于凝结水的杂质,使凝结水更洁净,为机组的水汽品质提供保障,减少机组腐蚀、结垢和积盐事故发生的概率。

火力电厂的亚临界汽包炉机组和直流炉机组均要求设置凝结水精处理系统,在机组正常运行中有效去除凝结水中的腐蚀产物、溶解盐和悬浮性杂质,为机组运行提供高清洁的给水。

2问题分析凝结水精处理再生系统在长期运行中,对分离塔中的废树脂进行分离,实际效果并不是十分理想。

如果提高冲洗总流量,上层阴树脂就会被冲出分离塔,但当冲洗总流量减少时,就不能使得阴阳树脂较好的分离。

在树脂分层程序运行完成后,一些阴性树脂会混合在阳性树脂中,在阳性树脂进行再生时会发生阴阳树脂的交叉感染,也就影响实际的再生效果,进一步降低了高速混床的运行周期。

电厂化学-6凝结水精处理

电厂化学-6凝结水精处理
• ②树脂层压降小。如果颗粒不均匀,小的填充在大的之间, 水流阻力大,压降大,均匀颗粒不存在此问题。
• ③水耗低。均粒树脂颗粒反洗时,无大颗粒树脂拖长时间, 所以反洗时间短,用水少。
(5)高速混床的型式
• 混床中的阴、阳离子交换树脂常用氢型混床(H— OH型)和氨型混床(NH4—OH型)两种。
• 采用氢型(H—OH)混床时的交换反应为:
– 该反应逆向程度比前述反应要大得多。因此易漏钠和 氯。要求树脂再生要彻底,再生度要达到阳99.5%、阴 95%以上,否则不能采用。
(6)高速混床树脂的再生
• 采用体外再生。即把失效的树脂转移到专用的再生器中进 行再生,其再生过程与体内再生相同,整个系统由混床、 再生器和再生后树脂的贮存器组成。树脂的移送一般采用 水力、气水混合输送。
• 通过水力分层达到阴阳树脂彻底分离的目的(交叉污染均 低于0.1% ) 。
(9)阴树脂再生塔
• 树脂在分离塔中分离后, 上部的阴树脂输送到阴 再生塔进行擦洗再生。
• 再生塔的进口装置采用 支母管式结构,底部进 水、出水;出树脂装置 采用的是双速水嘴的结 构。
• 阳再生塔兼树脂贮存塔 的结构与阴再生塔类似, 它的作用是将输送来的 阳树脂进行擦洗再生。
电厂化学-6凝结水精处理
2021/5/5
生产计划部
第6章 凝结水精处理
• 1 凝结水精处理的必要性 • 2 凝结水精处理
(1)凝结水精处理的必要性
➢ 凝汽器泄漏 • 凝汽器的泄漏可使冷却水中的悬浮物和盐类进入凝结水中。
泄漏可分两种情况:严重泄漏和轻微泄漏。
• 前者多见于凝汽器中管子发生应力破裂、管子与管板连接 处发生泄漏、腐蚀或大面积的腐蚀穿孔等。此时,大量冷 却水进入凝结水中,凝结水水质严重恶化。后者多因凝汽 器管子腐蚀穿孔或管子与管板连接处不严密,使冷却水渗 入凝结水中。

电厂化学岗前培训 凝结水精处理

电厂化学岗前培训  凝结水精处理

第三节 凝结水混床除盐
一、凝结水混床的工作特点 (1)运行流速高。
运行流速一般在100~120m/h,最高运行流速为150m/h。 (2)工作压力较高。
一般都采用2.5~3.5MPa的工作压力 (3)失效树脂宜体外再生。
凝结水混床之所以用体外再生大致有以下几个原因: 1)可以简化混床的内部结构,减少水流阻力,便于混床高流 速运行; 2)混床失效树脂在专用的设备中进行反洗、分离和再生,有 利于获得较好的分离效果和再生效果; 3)采用体外再生时,酸碱管道与混床脱离,这样可以避免因 酸碱阀门误动作或关闭不严使酸碱漏入凝结水中; 4)在体外再生系统中有存放已再生好树脂的贮存设备,所以 能缩短混床的停运时间,提高设备的利用率。
态杂质,而且由于颗粒很细,可以有效地除掉水中悬浮态和胶态杂质,如金属的
腐蚀产物和胶态的硅酸化合物。
用于除盐的离子交换树脂粉覆盖过滤器,要采用强酸性和强碱性树脂,在开
始工作时,其出水电导率为0.06~0.10µS/cm,当出水电导率升高到0.2~ 0.4µS/cm后,就应将工作过的树脂粉排掉,换上新的树脂粉。
运 运 水 压 气 洗水 压
气洗 水 压
气水 排
行行


擦排 气


洗气0.25 Nhomakorabea5
1 1. 0.
2
55
1 1. 0.
2
55
1 0. 0.25 5
60
60
76 768
8
S6
S6
S6
前置过滤器
██
██
██




██
██




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试论某电厂2×300MW机组凝结水精处理系统若干问题
摘要:针对某电厂2×300MW机组凝结水精处理系统在设计、设备制造、调试及运行过程中存在的问题提出自己的见解,以对今后同类型系统的调试及运行有一定的参考意义。

关键词:电厂300MW机组精处理存在的问题
一、前言
凝结水作为锅炉给水主要组成部分,其水质将直接影响给水质量,尤其是随着机组参数的增大,为了机组的安全经济运行,对凝结水质量提出了更高的要求。

机组在运输、保管、安装及启停过程中,不可避免地形成金属腐蚀产物,同时,尽管补给水带入热力的杂质一般较少,但凝汽器总是存在一定的泄漏,影响了给水质量,因此必须对凝结水进行精处理,除去金属腐蚀产物及泄漏所带入的杂质。

二、凝结水精处理系统工艺流程概述
1.某电厂一期工程2×300MW机组2台机组共设计凝结水精处理系统为六台高速混床,采用两台机组共用一套再生系统的运行方式。

该系统采用单元制中压系统,混床采用H/OH运行。

凝结水精处理系统出力按850吨/时设计,配置六台Φ2200空气擦洗体外再生高速混床。

单台机组正常运行时,两台混床运行,一台作备用。

并分别设有一台再循环泵,既保证投运时的水质,又节省了凝结水,缩短了混床出水合格时间。

经该系统处理后的水质为:
电导率≤0.2μS/cm(25℃,加氨前)
SiO2≤15μg/L
硬度~0μmol/L
凝结水精处理系统流程图为:
三、水质指标及实际测定指标
1.混床初次投运水质情况
凝结水精处理系统高速混床是在机组空负荷试运结束后,进入带负荷整套调试阶段时初次投运的,投入运行均采用点动控制。

控制混床入口含铁量≤1000μg/L,结合机组负荷情况,为避免树脂污染严重,尽量等凝结水水质达到最佳而除盐设备补水已满足不了机组负荷要求时才投入精处理高速混床,对凝结水进行回收。

四、凝结水精处理系统在整套试运中所起的作用
高速混床的及时投运对启动过程中除铁、硅起了关键作用。

机组在启动初的一段时间里,凝结水系统中的悬浮铁及二氧化硅含量较高,此时锅炉给水主要是由除盐水直接经除氧器补充,凝结水不能回收,大量的悬浮铁及粒装铁通过凝结水泵再循环不断排出系统外,凝结水不断净化,待机组负荷达10MW时,凝结水含Fe1000μg/L,SiO2100μg/L,此时投入高速混床,不但可有效保护树脂少受污染,同时起到了截流过滤悬浮铁及二氧化硅的作用,使凝结水含Fe量降至20μg/L左右,而且也使给水SiO2含量逐渐下降至合格,随之炉水及蒸汽的SiO2含量也随着锅炉的洗硅进程下降,促进了锅炉洗硅的顺利进行,同时蒸汽品质在较短时间内即达到合格指标。

在水汽系统发生故障时,精处理系统高速混床具有缓解事故的能力。

在1#机组试运中,因凝汽器抽气导管出口焊缝先后多次出现裂纹发生泄漏,致使凝结水水质严重恶化,硬度最高达到100多微摩尔每升,由于设备原因又无法隔绝处理,在这种情况下,精处理系统高速混床发挥了很大的作用,一直坚持到有关调试项目顺利进行完毕,为整个调试工期争取了时间。

五、凝结水精处理系统存在的问题及对策
1.设计弯头过多
在2号机精处理系统调试中,发现由再生系统往2号机4、5、6号高速混床输脂时,由于输脂管路在经过厂房大门时因高度差而增加了四对弯头,造成沿程阻力过大,在启动冲洗水泵进行输脂时,输脂效果不佳,时间过长,并要反复输送多次才能输送干净,同时水泵工作压力过大,对其工作寿命不利。

本设计已作为设计更改项目在整套试运结束后进行更改。

2.树脂捕捉器差压超标问题
六台高速混床在投入运行一段时间后有四台先后发生树脂捕捉器差压急剧上升直至超标的现象,即使未超标的两台压差也稍偏高,经反复冲洗无效果,同时在排碎脂口取样观察发现有大量完好树脂,即对高速混床水帽进行了检查及加固,并对树脂捕捉器多次冲洗,恢复运行后压差仍然偏高,最后决定对树脂捕捉器进行全面彻底的检查,发现其原因是厂家刷涂的防腐层工艺较差,在运行过程中脱落、粘附在滤元上,加上水帽漏树脂和细碎树脂由于粘附作用无法冲洗彻底所致,经对滤元进行刷洗和对树脂捕捉器内部清扫、冲洗后,恢复正常运行。

综合以上因素,对树脂捕捉器及高速混床等设备安装前的检查工作应认真细致,不得马虎,尤其是对水帽子的检查一定要细心,而设备投入运行后,树脂反复输进、输出,对水帽子也是一个较严峻的考验,在运行中,一定要认真监视各运行参数,一旦发现异常数据,要及时作出分析并进行准确的判断,以便及时处理,保证设备正常运行。

3.基地式调节阀的问题
在凝结水精处理系统再生设备中,电热水箱温度调节阀和冲洗水泵出口调节阀是两个非常重要的气动式调节控制阀,经调试整定,两个基地式调节阀最佳工况为电热水箱温度调节阀为31℃,冲洗水泵出口调节阀整定为0.16MPa,可满足程控各步序所要求的流量及阴树脂再生时所要求的温度。

但在实际应用中,冲洗水泵出口调节阀较容易损坏,就地又没有温度及流量指示,要在控制室上位机上观察各参数,再生操作过程中人为增加劳动强度。

建议尽快修复此阀门。

4.再生系统腐蚀泄漏问题
本套精处理装置再生计量间设计在水处理车间,输送浓酸碱管道长度约200米,在调试过程中曾发生过一次由于酸管道衬胶接口破损,钢材质的外壁腐蚀穿而泄漏的事故,泄漏约2吨浓盐酸,造成地沟大面积损毁。

当时阳再生罐正在进酸,在进酸取样点取样测不到浓度,即查系统、调整稀释水流量及酸计量泵出口流量,反复查找各种原因,最后确定浓酸管道泄漏;酸计量泵出口压力表管座也由于酸腐蚀作用而泄漏,多次修补,反复泄漏,计量间工作环境非常恶劣,设备、变送器、仪表及阀门等均受到腐蚀,最后只好加堵头堵死,估计是材质问题造成的。

建议在设计精处理系统再生装置时,要综合考虑设备一次性投资、工程造价、设备布局、设备材质及防腐工艺等多种因素。

运行中也应加强监视,一旦发现异常,及时查明原因予以解决。

5.在线仪表及程控装置存在的问题
凝结水精处理再生系统和高速混床在线仪表包括温度计、差压计、酸碱浓度计、pH计、导电率表、流量计,其中大部份信号就地与控制室显示值有较大的差距,有的表计直至调试完成后仍未安装,有的工作状态极不稳定,影响精处理程控装置的正常调试及投运。

鉴于配套仪表存在的质量问题,在对仪表尽量进行技改的同时,不妨逐步投入资金对现有仪表进行换型,特别是影响程控运行的关键数据的采集点,要采用稳定性高、测量精度及准确性高的国产或进口仪表逐步替代现有仪表。

6.国产树脂与进口树脂在使用中的性能差别
本套精处理装置未设计前置过滤设备,考虑到启动初期系统较脏,水中携带有大量的含铁杂质、悬浮态及胶状的金属腐蚀产物组成的混合物,这些杂质随水流进入离子交换树脂交换孔道,会逐渐发生淤塞现象,使树脂受到污染,树脂颗粒颜色变深,交换容量及再生效率降低,再生剂用量及自耗水量增加,交换性能下降,周期制水量也大幅减少。

虽可利用酸浸泡处理对树脂进行复苏,但毕竟耗时、耗药品,费时费事,复苏效果也不敢保证。

因此,高速混床在投运初期采用国产001×7、201×7普通凝胶型树脂作为进口均粒树脂替代品,相对于特种树脂和进口树脂,国产普通树脂从粒度、均匀度、强度等各方面来说,物理性能差异还是存在的,特别是试运期间因水质较差,失效树脂的空气擦洗次数也比较多,高速混床树脂在空气擦洗、反洗及输送过程中会造成一定数量的损耗,几个运行周期下来,树脂磨损将近50%,但在出水品质、再生效率、高速混床旁路门全关状态下的混床出力、运行流速及进出口压差等方面均可以达到设计及运行要求,没有明显差距。

至于运行周期,因为两种树脂投运时的水质等方面因素不一致,无法进行对比。

7.精处理系统阀门内漏问题
高速混床工作在3MPa左右的压力下,球阀不容易泄漏,但其中一些重要的阀门如精处理旁路门、高速混床进出口电动门均为蝶阀,容易发生内漏,对设备运行安全及水质影响较大,尤其是高速混床进出口电动门一旦发生内漏,将造成备用混床缓慢升压并带压,影响对备用混床的操作,甚至有可能串压至再生系统对低压设备造成破坏,#1机组#1高速混床进口电动门就曾发生过泄漏,因发现及时未造成事故。

为避免发生此类事故,除了在操作前应注意观察混床是否已完全泄压,还应该培养按规程操作的良好工作习惯,在停运的同时将进出口手动门一并关闭,尽量避免阀门内漏造成的事故可能;而旁路门的泄漏直接影响到精处理出水品质,所以加强对精处理系统阀门的维护及检修工作,以保证阀门能长期安全可靠运行是相当重要的。

8.罗茨风机冷却水问题
罗茨风机设计有冷却水,但未安装,致使出口风温可达90℃以上,运行中很容易损坏设备及树脂,建议按设计施工安装冷却水系统。

9.安全门整定的问题
在高速混床进脂管、出脂管及冲洗水管路上各有一个安全门,是为了保护低压再生系统设备、管道安全而设计的,一旦中压高速混床系统阀门内漏或发生误操作时,安全门应能及时动作,泄掉压力以达到保护效果。

#1机曾发生过一次误操作,在运行过程中,备用混床准备输脂进行再生,因误开了运行床的出脂门,造成输脂管法兰接口垫圈爆裂,并损失大量树脂,此时安全门未动作,所幸未有更大的损失。

因此对安全门的维护和调整工作应严格细致,在主设备检修时,加强对安全门的检修。

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