焦化分馏塔

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焦化分馏塔底循环油系统结焦及堵塞

焦化分馏塔底循环油系统结焦及堵塞

焦化分馏塔底循环油系统结焦及堵塞原因分析及预防措施郭小安(中国石油大庆石化公司炼油厂延迟焦化车间,大庆163714)摘要针对焦化分馏塔底循环油系统结焦和堵塞问题进行了分析,并对换热器E1105CD 进行了检修,由于分馏塔底过滤器无法检修,车间对分馏及焦炭塔系统采取了相应的操作调整,对实现装置长周期运行提供了有力保障。

关键词:循环油结焦堵塞预防措施1 前言大庆石化公司延迟焦化装置于2008年9月建成投产,设计加工能力为120万吨/年,采用一炉两塔的工艺路线和“可灵活调节循环比”流程[1],该流程在常规的流程基础上,增加循环油抽出设施,循环比的调节直接采用循环油与减压渣油混合的方式,反应油气热量采用循环油中段回流方式取走。

由于取消了反应油气在塔内直接与减压渣油换热的流程,不但循环比可以灵活调节,而且可以大大降低在低循环比下分馏塔下部的结焦倾向。

同时,由于进料的减压渣油不直接与含有焦粉的反应油气接触,辐射进料泵的焦粉含量可以大幅度减少,因而可以减缓辐射进料泵的磨损,延长辐射进料泵的使用寿命。

此流程和原料进分馏塔底预热的老流程相比,其优点是生产方案调整灵活,加热炉和分馏塔底结焦倾向小,其缺点是分馏塔底焦粉置换量小,大部分焦粉在循环油系统中,很容易造成循环油系统被焦粉堵塞问题[2]。

图1-1 焦化分馏塔底循环油系统流程图2 基本情况介绍及存在问题2.1 分馏塔底过滤器检修情况2011年7月检修期间对分馏塔底过滤器进行检修,发现堵塞非常严重,几乎被堵死。

检修期间由于焦炭塔油气入分馏塔口法兰未进行拆卸,导致油气线清焦时产生的大量小焦块进入分馏塔底,这样就加速了循环油系统的堵塞。

2011年8月底分馏塔底泵频繁发生抽空后,对塔底过滤器和泵入口过滤器分别进行了清焦。

2.2 换热器检修前后对比焦化车间原料-循环油换热器E1105A~D自焦化装置2008年开工至2011年未进行检修,已累计运行3年。

2011年11月对换热器E1105AB进行切除过程中,发现管程入口阀不严,无法进行检修,副线阀开度约6扣左右,随后车间对换热器E1105CD进行了检修,检修前后运行参数及照片见。

炼油厂焦化分馏塔检修施工技术方案

炼油厂焦化分馏塔检修施工技术方案

炼油厂焦化分馏塔检修施工技术方案内容目录
一、综述2
二、焦化分馏塔检修基本操作及技术要求3
1.检修准备3
2.安全防护3
3.拆除工作4
4.拆除焦化分馏塔5
5.补偿安装工作5
6.检修结束6
三、焦化分馏塔检修施工配合措施6
1.施工前准备6
2.必备施工材料6
3.施工程序7
4.施工技术8
四、焦化分馏塔检修施工质量控制9
1.材质符合性确认9
2.焦化分馏塔补偿安装技术要求9
3.质量检查10
五、焦化分馏塔检修施工组织及安排11
1.施工组织11
2.施工作业安排12
3.安全措施12
六、焦化分馏塔检修施工现场文明作业13
1.施工现场的卫生管理13
2.施工现场文明措施14
3.节能施工措施14
七、总结15
一、综述
石油炼油厂焦化分馏塔的检修是炼油厂运营的必要维护,对于炼油厂
的健康运营来说,它的正确操作和安全施工对设备的稳定运行至关重要。

为确保检修安全高效,有效提高炼油厂经济效益,需要认真编制一份完善
的焦化分馏塔检修施工技术方案。

本文旨在针对石油炼油厂焦化分馏塔检修施工这一行业进行详细分析。

焦化分馏塔高负荷运行的瓶颈及对策

焦化分馏塔高负荷运行的瓶颈及对策

焦化分馏塔高负荷运行的瓶颈及对策摘要:本文从焦化分馏塔提产高负荷运行出现的塔顶温度高、压差大、产品不合格等问题入手,科学分析原因,并结合实际生产经验提出合理、可行的技术改造方案,从而解决了分馏塔高负荷运行的问题,也改善分馏塔操作条件,实现了焦化装置高负荷长周期稳定运行。

关键词:热量平衡、温度、气相负荷延迟焦化装置提产高负荷运行以来,针对原料油换热温度低,顶循油、含硫污水、酚油及焦化汽油输送泵能力不足等问题分批次进行相应的技术改造,取得了一定的效果。

但是依然存在分馏塔压差大,富气压缩机排气温度过高接近联锁值,产品不合格,分馏塔内部气液相平衡与热量平衡不好维持,集液箱液位、柴油及塔顶温度、压力波动大的问题,装置高负荷生产难以为继,已经成为整个系统的生产瓶颈。

本文从分馏塔出现的异常情况入手进行科学分析,找出问题的根源在于柴油量大无法冷却,并结合生产经验提出合理、可行技术改造方案,解决了分馏塔提产高负荷运行的瓶颈问题,实现了焦化装置高负荷长周期稳定运行。

1 焦化分馏塔高负荷运行出现的问题描述延迟焦化装置提产高负荷运行期间分馏塔出现了温度、液位、压力指标升高并且不稳定,分馏塔操作难度增大、产品频繁超标不合格。

分馏塔顶温度超标最高达到135℃,1#集液箱满液位溢流导致分馏塔压差增加到50KPa,富气压缩机排气温度过高接近联锁值,存在联锁停机风险,临时采取措施富气压机频繁补充喷淋水降温又产生大量的污水增加污水处理负担。

2#集液箱(柴油)抽出温度升高,产品柴油密度超标不合格,柴油上回流温度升高至230~240℃,并且2#集液箱液位波动大难以控制。

3#集液箱温度整体升高,致使塔底温度升高,迫不得已降低加工量以后压力、液位、温度才会恢复正常、稳定。

图一为分馏塔高负荷运行期间的工艺参数。

图一:2 原因分析1#集液箱液位、温度上涨,2#、3#集液箱温度上涨,表面反映出冷换设备、输送泵及出口管线能力不足,本质还是塔内气相负荷大幅增加所致。

焦化分馏塔底结焦原因分析与控制

焦化分馏塔底结焦原因分析与控制

焦化分馏塔底结焦原因分析与控制作者:王蕴超来源:《中国化工贸易·上旬刊》2019年第02期摘要:分馏塔底结焦问题的有效控制,一方面能够降低对塔底循环泵运行的损害,使循环泵等设备能够长期保持运行状态;另一方面,更能够解决过滤器频繁堵塞塔底循环系统的问题,以便持续保障分馏塔生产安全性。

本文基于分馏塔底结焦原因展开分析,在明确控制措施同时,期望为后续分馏塔装置的使用提供良好参照。

关键词:分馏塔;底部结焦;原因分析;控制对策1 分馏塔底结焦原因分析1.1 空塔气流速度偏高首先,在炉内蒸汽排除时,设计人员并未根据标准值选择适宜的汽封装置,导致介质流量高于设计标准值,如此便极易使炉内热量流失。

其次,在焦炭塔设备更换后,在小吹气阀使用期间,吹扫阀也在同时使用,如此塔内气流速度大幅度增加,极易使分馏塔底温度降低,从而呈现结焦问题。

1.2 消泡剂层厚升高根据以往调查资料可知,消泡剂在每个结焦周期中添加的数量是一定的,但基于部分设备存在的问题,经常会使得消泡剂添加量存在一定浮动性,不但极易使得消泡剂注入不均匀,使其消泡性能难以得到发挥,同时焦化反应环境温度的降低,同样会使得消泡剂反应不彻底,促使消泡剂层厚变高。

1.3 分馏塔与焦炭塔操作不平稳根据分馏塔与焦炭塔操作资料可知,部分分馏塔在蒸发段温度下限设置期间,为避免蒸发段温度不低于控制标准,操作人员有可能会关小或关闭循环油上流调节阀,如此便极易造成上流循环油流量过低,致使在塔底部位出现结焦现象。

与此同时,操作人员为确保装置液体收率达标,通常也会对蒸发段的温度进行调节,以便维持能耗最低的循环比,但根据实际情况可知,多数情况温度调节并不及时,致使回流量呈现波动性,在部分冷却时段便极易在塔底结焦。

另外,在分馏塔与焦炭塔生产期间,因为急冷油切换时间的缩短,使得老塔温度普遍呈现下降速度过快的情况,当临近标准值时,新塔油气温度通常还有下降空间,如此便极易使老塔底部出现结焦状况。

120万吨延迟焦化分馏 塔施工方案

120万吨延迟焦化分馏 塔施工方案

目录1.工程概况 (3)1.1简介 (3)1.2设备主要设计数据 (3)1.3施工方案简要说明 (3)2.编制及施工依据 (4)2.1设计图纸 (4)2.2施工验收标准及法规 (4)2.3其他标准及文件 (5)3.设备排版图及焊缝编号 (5)4.施工顺序 (5)5.施工方法及技术要求 (6)5.1前期准备 (6)5.2材料验收 (6)5.3基础验收 (7)5.4封头组对 (8)5.5筒节组装 (8)5.6筒体组对 (8)5.7设备安装 (11)5.8人孔、接管及附件安装 (13)5.9塔盘固定件安装 (14)5.10塔盘安装 (15)6.组焊安装质量控制 (17)6.1组焊安装质量控制指标 (17)6.2检查测量方法 (19)7.焊接 (24)7.1焊接质量管理规定 (24)7.2现场焊接管理要求 (24)7.3焊接方法要求 (24)7.4现场焊接管理着重强调的内容 (24)7.5焊接操作要求 (25)7.6焊接接头质量检验项目及要求 (26)7.7焊接接头无损检测 (26)7.8焊缝返修 (27)7.9堆焊 (27)8.压力试验 (27)9竣工验收 (31)10安全方面要求 (32)11机具和辅助材料 (33)12施工人员安排表 (34)13附页-1 (35)14附页-2 (36)1.工程概况1.1简介120万吨/年延迟焦化装置分馏塔(C-7102)规格Φ4600/Φ5000×57200/(20+3)/(22+3),一类压力容器,塔体为复合板,材质16MnR+410S,金属总重260611Kg,其中塔内件重量83280Kg。

塔盘41层,人字挡板6层,集油箱3层,接管114个,保温支持圈23圈。

1.2设备主要设计参数(见表1.2)1.3施工方案简要说明1.3.1根据兰炼厂区运输条件,管架高度5米,两个筒接组对后(4.2米)无法拉运现场,只有在预制厂预制好单节筒节,在现场分段5段组对,每段约重31吨,高约12米。

焦化分馏塔施工现场组对方案复合板三段立式组对

焦化分馏塔施工现场组对方案复合板三段立式组对

焦化分馏塔施工现场组对方案复合板三段立式组对1 概述1.1 工程概况120×104t/a延迟焦化装置焦化分馏塔(T1102)外形尺寸为φ4800×54105×(12+3)/(14+3)/(16+3)/(20+3),重量124.526t(不含塔内件重量),材质为低合金钢复合板,进场状态为半成品,需要在施工现场先预制组装成筒体,再分段进行吊装安装。

为确保焦化分馏塔组对安装质量,特编制本施工方案。

1.2焦化分馏塔主要技术性能参数见下表。

1.3 编制依据1.3.1 中国石化洛阳石油化工工程公司设计一联合延迟焦化装置焦化分馏塔施工图1.3.2 《钢制压力容器》GB150-19981.3.3 《钢制塔式容器》JB4710-20001.3.4 《石油化工不锈钢复合板焊接规程》SH/T3527-19991.3.5 中国石化洛阳石油化工工程公司院标《一般容器内件技术条件》70B109-20031.3.6 《压力容器安全技术监察规程》质技监[(1999)]154号1.3.7 《压力容器无损检测》JB4730-19941.3.8 《锅炉压力容器焊工考试规程》劳人锅[(1988)]1号1.3.9 《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708-20001.3.10 《钢制压力容器焊接规程》JB4709-20001.3.11 公司企业标准《压力容器制造组焊质量保证手册》QG/M4441.10.00-20021.3.12 《化工塔类设备施工及验收规范》 HGJ211-851.3.13 《石油化工钢制塔、容器现场组焊施工工艺标准》SH3524-19992 施工准备2.1对焦化分馏塔的施工图纸进行会审,并做好会审记录。

2.2编制焦化分馏塔现场组焊施工技术方案及各分项施工技术措施,确定施工方法、施工步骤及技术要求和施工质量标准,便于现场施工时操作,以保证施工的质量。

2.3 根据焦化分馏塔的材质和材料规格提前进行焊接工艺评定及焊接人员培训,制定焊接工艺。

焦化装置分馏塔C-102改造试压方案

焦化装置分馏塔C-102改造试压方案

焦化分馏塔(C-102)试压方案1.0 概述九江石化焦化装置分馏塔(C-102)在2011年10月进行了改造,主要是对内构件进行了改造并新增了部分设备开口。

本项目由SEI设计,由检安公司承包、分包长炼通达公司施工。

目前改造工作基本完成,为检验塔体及动焊部分的强度与严密性,根据设计及GB150-1998《钢制压力容器》的要求,对改造后的分馏塔采用水压试验的方法进行检验。

经与车间技术人员及监理人员对接商定,采用装置工艺泵(P101或107)进行给水并配接一台高压试压泵进行打压,塔体开口有阀的关阀,没阀的加盲板,塔顶放空与装压力表,塔底排水,施工单位与生产装置配合完成此次试压工作。

2. 压力试验的技术要求2.1 施工完工的塔器在现场原位立置进行试压,严格按按GB150-1998《钢制压力容器》的要求和设计图纸要求执行。

2. 2 压力试验必须用两个量程相同的并经过校正的压力表。

压力表的量程选用2.5MPa,精度为1.5,且必须在标定期内。

2 .3试验压力按设计图纸的要求立式水压试验压力值为0.93MPa(塔顶表压)。

3.压力试验的方法3.1塔上开口的处理见下表:按与装置商定的原则,封闭人孔11个,两个DN600的开口无阀门控制则加盲板,其他开口关阀控制。

试验时分馏塔顶部设排气口(利用原平衡气口N2,DN80-2.5),以便充液时将容器内的空气排尽。

塔底部设排水口(利用原塔底循环油出口N21,DN200);试验过程中,应保持容器观察表面的干燥;3.2 接试压泵,试压进水接入点选在塔底油气出口(N21号口)管的副线蒸汽线排凝阀(DN25)上,塔内装满水后,用试压泵升压。

3.3试验时压力应缓慢上升,达到规定试验压力后,保压时间一般不少于30分钟,然后将压力降至规定试验压力的80%,并保持足够长的时间以对所有焊接接头和连接部位进行检查;如有渗漏,应处理后重新试验。

3.3液压试验完毕后,应将液体排尽并用压缩空气将内部吹干。

焦化分馏塔

焦化分馏塔

焦化分馏塔摘要:文中介绍了焦化分馏塔的主要的特殊工艺要求,即要求所采用的塔盘具有抗焦粉和结盐沉积能力、好的操作弹性。

结合介绍BJ浮阀的结构特点阐述了BJ浮阀抗焦粉和结盐沉积的机理。

概括性的介绍了BJ塔板在焦化分馏塔中的工业应用情况和令人满意的效果。

关键词:焦化结焦塔板应用1 前言焦化分馏塔是延迟焦化装置中的关键设备之一,选择性能优良的、并得到优化设计的塔内件,对保证装置的长周期运转、保证产品质量和装置生产能力十分重要。

焦化分馏塔下部塔段结焦和上部塔段结盐是焦化分馏塔不可避免的问题。

焦粉沉积和结盐将影响塔盘的分离效率和装置的处理能力,严重的结焦和结盐使得装置不得不停工检修,严重地制约了焦化分馏塔长周期运行。

因此,近年来随着焦化装置的大量建设,都在致力于解决焦化分馏塔中的焦粉沉积和结盐问题,以保证装置的长周期运行。

中国石化工程建设公司在焦化分馏塔设计中积累了丰富的经验,在焦化装置的设计中推荐采用本公司开发的BJ塔盘。

BJ塔板在焦化装置特别是焦化分馏塔中的应用证实了BJ塔板的优异性能和优势。

BJ塔板在抗焦粉聚结、操作弹性、分离效果等方面与其它浮阀相比具有明显优势。

本文立足于介绍焦化分馏塔的主要的特殊工艺要求,即要求所采用的塔盘具有抗焦粉和结盐沉积能力、好的操作弹性。

BJ塔盘能够很好的满足上述要求。

本文在介绍BJ浮阀的结构特点基础上阐述了BJ浮阀抗焦粉和结盐沉积的机理。

多套装置的工业应用效果令人满意。

2 焦化分馏塔的特殊工艺要求焦化分馏塔有自身的工艺要求,只有充分认识到了所针对的工艺过程的特点,才可能有优化的塔内件设计,为焦化装置的长周期稳定运行夯实基础。

焦化分馏塔的主要特殊工艺要求概括如下:● 抗焦粉夹带和焦粉沉积能力焦粉夹带和焦粉沉积是焦化分馏塔设计中力求解决的难题,特别是分馏塔的下部塔段。

严重的焦粉夹带会影响到焦化装置的开工周期。

因严重的焦粉沉积,装置不得不停工检修,清除塔板上的结焦。

因此,要求所选择的塔板具有强的抗焦粉沉积能力。

焦化分馏塔改造

焦化分馏塔改造

焦化分馏塔改造段金庭李毅刘丽华大港石化公司摘要:原设计分馏塔直径Φ4400mm,塔切线高度57559mm,塔盘数36/6,塔盘间距900/950mm。

设有蜡油抽出和回流一个集油箱,顶循和柴油抽出不设集油箱,别离为4层和15层塔盘抽出。

在2005年和2006年实际生产中发此刻焦炭塔小吹汽期间,分馏塔操作波动大,顶循泵抽暇频率高,柴油质量不稳固等问题。

车间经研究决定对分馏塔进行改造。

关键词:焦化分馏塔塔盘改造一、装置概况和存在问题大港石化公司100万吨/年焦扮装置建于2004年11月份,并投入生产。

原设计分馏塔直径Φ4400mm,塔切线高度57559mm,塔盘数36/6,塔盘间距900/950mm。

设有蜡油抽出和回流一个集油箱,顶循和柴油抽出不设集油箱,别离为4层和15层塔盘抽出。

在2005年和2006年实际生产中发此刻焦炭塔小吹汽期间,分馏塔操作波动大,顶循泵抽暇频率高,柴油质量不稳固等问题。

车间经研究决定对分馏塔进行改造。

改造设计委托中国石油天然气华东勘探设计研究院进行。

二、设计方案针对以上实际生产情形,华东设计院按照分馏塔的实际情形和改造周期、设备利旧等提出以下五个方案。

方案一:分馏塔顶循、柴油抽出段各增加1600mm的筒体,设置集油箱,塔高增加3200mm,经核算基础及裙座能够知足塔体高度的增加;塔体上增设内回流返回口两个;塔平台需要调整,并增加一层;柴油回流泵及电机可完全利旧,顶循泵需要改换,电机可利旧;集油箱增设液位计及液位变送口;增加集油箱液位控制的调节阀及相应管道阀门;增加内回流返塔流量控制的调节阀及相应管道阀门;顶循油流程改成先进泵提压后换热。

本方案的改造工程量最大,可是能够充分保证分馏系统的分离要求和产品的质量要求,也最大限度地降低了焦炭塔间歇操作对分馏系统的影响,完全知足改造的要求。

方案二:分馏塔筒体高度不变,利用原顶循、柴油抽出板作半抽出的集油箱,相当于汽油段、柴油段各减少一块精馏板。

焦化分馏塔顶部结盐的原因分析和对策

焦化分馏塔顶部结盐的原因分析和对策
面后,停顶循,在顶循泵入口给蒸汽反吹入口(进分馏塔). ➢ 水洗过程中,顶循流量要定时变化,冲击塔盘.
3.3分馏塔水洗
多次的水洗经验总结,有一点是可以肯定的,就 是水无法溶解焦粉和盐的结合物,长时间的平稳流 量的水,是无效果的,必须人为造成分馏塔顶部波 动,松动塔盘沉积的固体物质,由于水的密度较大, 将该物质带走,柴油采样可以看到明显的焦粉颗粒 和一些粘稠状物质的存在。
✓ 作为分馏塔来说,从焦炭塔带来的焦粉,都是细粉,会在分馏塔的各个 侧线进行分配带走,在分馏塔正常运行的情况下,如果再那个环节出现 了集结停留,那分馏塔在这个位置的运行肯定出现了问题,就广石化的 情况来看,盐的出现,吸附焦粉,从而加速了分馏塔塔盘的恶化,单独 的盐或者焦粉问题都不会很严重,当焦粉和盐结合在一起,问题很快就 出现了,因此分析的前题是;先有盐的析出后有焦粉的堆积。
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TI-319
2.分馏塔顶部结盐的原因分析
根据上图,可以看出温度在早期还是比较高 的,并且稳定在130以上,但是在18日以后 顶循抽出温度变化变大,并在30日突变,抽 出温度下降到109℃,而且无法恢复温差。
从这里可以看出,要防止结盐的形成,要有适当的塔顶温 度,从我们摸索的经验的经验来看,≯210℃的指标目前是个 合适的指标,这需要全厂配合,不是装置可以自己做到的; 当然,原料不同会有不同温度要求,这就需要摸索出合适的 控制指标。
3.2 提高分馏塔塔顶部的负荷
根据装置处理量较低的情况2800t/d), 采用在柴油吸收返塔线上增加汽油注入,我 们在2006年11月水洗后在18层回流线中增加 了2.~6t/h的汽油,提高顶部的气速。

焦化分馏塔培训资料-PPT精品文档

焦化分馏塔培训资料-PPT精品文档

分馏塔顶循环的结盐问题
防止重蜡集油箱结焦措施 分馏相关设备的操作
分馏塔的正常操作
22
四、防止重蜡集油箱结焦措施
工艺操作调整
SINOCHEM OIL
23
四、防止重蜡集油箱结焦措施
调整重蜡油及蜡油回流量
SINOCHEM OIL
24
四、防止重蜡集油箱结焦措施
接触冷却塔塔底回炼油的改进
16
三、分馏塔顶循环的结盐问题
顶循系统结盐的原因分析
SINOCHEM OIL
对顶循泵入口过滤出来的结垢物进行了取样分析。从外观上看 :主要是焦粉的粘结体,黑色之中还夹带着黄色。从分析 结果和样品的外观可以推断出:顶循系统内的物质主要成 分是焦粉、氯化铵、硫化铵、铁锈等。国内的研究结果表 明,焦化原料中的盐类在目前的电脱盐水平下不可能全部 脱除,特别值得指出的是原油中的有机氯通过电脱盐及常 减压蒸馏是除不掉的,原料中的氮化物更不可能彻底清除 ,这是焦化分馏塔顶结盐的内在因素,而结盐的外在因素 是分馏塔顶温较低,分馏塔顶部塔盘温度低于与水蒸气分 压对应的饱和温度,水蒸气凝结成水,造成结盐,并越积 越多,造成生产异常。
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二、分馏流程介绍
SINOCHEM OIL
●工艺流程二:改进的原料油与反应油气塔内换热 优点: a.分馏塔洗涤效果好,焦粉的携带量少。 b.容易实现在线清焦。 c.换热终温、对流段出口温度、分馏塔底温度三者不易形成热 耦合,加热炉对分馏塔的操作影响小,容易实现改变循环 比等操作的调整。 d.加热炉负荷较小,燃料气消耗较少,蒸汽发生量少,较适合 于加工轻组分含量较高的原料。 e.流程简化,投资省,动力消耗较低。 缺点:分馏塔下部换热板设计不当易结焦。
缺点: a.不易实现在线清焦。 b.换热终温、对流段出口温度、分馏塔底温度关联密切,三者 易形成热耦合,在调整操作时往往顾此失彼。 c.分馏塔下部换热板设计不当易结焦,在无循环蜡油等外部取 热的情况下,难以合理实现大循环比操作。

延迟焦化分馏塔应用顶循除盐技术降低装置安全风险

延迟焦化分馏塔应用顶循除盐技术降低装置安全风险

★ 石油化工安全环保技术 ★中国石化塔河炼化有限责任公司常减压—焦化联合装置设计加工新疆塔河重质稠油,常压部分设计处理原油能力为350×104 t/a ,焦化部分设计处理常压渣油能力为220×104 t/a ,2010年9月装置正式投产。

随着上游原油开采难度加大,原油品质不断下降,盐含量逐渐上升,导致焦化分馏塔出现塔盘效率降低、侧线产品馏程重叠、冷却器管束腐蚀泄漏、顶循泵抽空等问题,尤其在生产运行过程中频繁出现焦化分馏塔结盐问题,主要发生在分馏塔顶部多层塔盘,需要洗塔操作维持正常生产。

塔盘结盐及水洗会引发一定程度的腐蚀,随着装置运行到末期,顶循腐蚀问题会表现的更加明显,影响安全生产,如何通过优化改造降低焦化分馏塔顶循系统腐蚀安全风险,是讨论的重点。

1 焦化分馏塔增加顶循除盐装置改造方案1.1 立项理由塔河原油盐含量逐年升高,目前平均在600 mgNaCl/L 左右,电脱盐装置不能将其有效脱除,无机盐在一定温度下水解生成HCl ,有机氯化物在一定温度下会分解生成HCl ,它们与原油中的NH 3相结合,在常压塔和分馏塔上部形成氯化铵盐。

氯化铵可以在一定条件下以气、固、液3种形态进行相互转化,在330 ℃左右固态氯化收稿日期:2019-05-27作者简介:吴振华,男,2005年毕业于中国石油大学石油工程专业,2019年取得南京工业大学化学工程专业工程硕士学位,长期从事炼油工艺生产技术管理工作,高级工程师。

电话:138****2136,E-mail: wuzhenhua.thsh@延迟焦化分馏塔应用顶循除盐技术降低装置安全风险吴振华(中国石化塔河炼化有限责任公司,新疆 阿克苏 842000)摘 要:随着原油重质化、劣质化程度不断提高,延迟焦化装置原料品质也在相应下降,原料中的盐含量日益增加,在生产运行过程中会造成焦化分馏塔上部塔盘、顶循系统结盐,导致焦化分馏塔出现塔盘效率降低、侧线产品馏程重叠、冷却器管束腐蚀泄漏、顶循泵抽空等问题,影响装置的正常安全运行。

一种焦化分馏塔[实用新型专利]

一种焦化分馏塔[实用新型专利]

专利名称:一种焦化分馏塔
专利类型:实用新型专利
发明人:尚家治,王彦题,徐春明,曾兴元,王兰娟,刘玉龙,倪化境,付维享,潘国庆,谷彦坡,董伟,宿立新,赵振波
申请号:CN00201829.2
申请日:20000107
公开号:CN2424814Y
公开日:
20010328
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种焦化分馏塔,这种焦化分馏塔第一层加热塔板上的降液管出口位于塔底油液的液位下,第一层加热塔板的降液管内设有除泡器,第二层和第三层加热塔板的降液管内设有集垢器。

这种焦化分馏塔可保证塔板上气液相水力流动处于正常状态,保证塔板发挥正常的传质传热作用。

申请人:中国石化石家庄炼油厂,石油大学(华东)
地址:050032 河北省石家庄炼油厂技开处
国籍:CN
代理机构:河北省专利事务所
代理人:朱栋梁
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焦化分馏塔的原理和作用

焦化分馏塔的原理和作用

焦化分馏塔的原理和作用焦化分馏塔是炼油过程中的一种常见设备,用于将原油分解为不同沸点范围的馏分。

焦化分馏塔的原理和作用主要包括以下几个方面:1. 原理焦化分馏塔是通过原油在高温下进行热解反应,将原油分解为不同沸点范围的馏分。

在焦化过程中,原油中的大分子烃化合物会发生裂解反应,生成较小分子量的烃化合物。

这些烃化合物在分馏塔中根据不同沸点的特性被分离出来,得到不同油品的混合物。

2. 作用焦化分馏塔起到分离和提纯原油成分的作用。

具体来说,焦化分馏塔的作用主要表现在以下几个方面:(1) 分解原油:焦化分馏塔通过高温下的热解反应,将原油中的大分子烃化合物分解为较小的烃化合物。

这种分解反应可以使原油中重质烃化合物的含量降低,提高原油的轻质馏分产率。

(2) 分离馏分:焦化分馏塔通过不同温度段的分馏操作,将原油分解产生的烃化合物按照不同的沸点范围分离出来。

其中,较轻的烃化合物会在较高的温度段被分离出来,而较重的烃化合物则在较低的温度段被分离出来。

这样就实现了原油的分离和提纯,得到不同油品的混合物。

(3) 产生高值产品:焦化分馏塔在分解原油的同时,还会产生一些高值产品,如乙烯、丁二烯等。

这些高值产品是化工工业的重要原料,可以用于生产合成树脂、橡胶、塑料等产品。

(4) 除去杂质:焦化分馏塔还可以在分离过程中除去原油中的一些杂质,如硫、氮等。

这些杂质会对石油产品的质量和性能产生不良影响,因此,在分馏过程中除去这些杂质可以提高石油产品的质量。

(5) 节约能源:焦化分馏塔在高温下进行反应,热能的利用效率较高。

而且,焦化过程中产生的热量可以通过热交换设备回收利用,降低能源消耗。

综上所述,焦化分馏塔的原理和作用主要是通过高温下的热解反应,将原油分解为不同沸点范围的馏分。

它可以实现原油的分离和提纯,产生高值产品,并除去原油中的杂质,同时也可以节约能源。

这些都为炼油工艺和产品提供了重要的支持和保障。

焦化分馏塔的工艺特点

焦化分馏塔的工艺特点

焦化分馏塔的工艺特点《嘿,焦化分馏塔的那些事儿》咱今儿就来说说焦化分馏塔,这可是个厉害的家伙啊!它就像一个大魔法师,能把那些黑乎乎、黏糊糊的原料变成各种各样有用的宝贝。

你看啊,焦化分馏塔那高高的个子,矗立在那里,就感觉特别威风。

它浑身都是管道和阀门,就像穿上了一层特制的铠甲,神秘又酷炫。

它的工艺特点呢,那可真是一绝。

就像一个超级大厨,把不同的食材做出一道道美味佳肴。

它能把原料精细地分馏出来,让各种成分各归其位,该去哪就去哪。

就像我们分东西一样,分得清清楚楚,明明白白。

这个分馏塔啊,工作起来可认真了。

它不管白天黑夜,一直在那默默地运转着。

就像一个不知疲倦的小蜜蜂,为了我们能得到需要的产品,一直在努力工作。

而且啊,它还得面对各种各样的情况。

有时候温度太高了,有时候压力太大了,就像我们人有时候也会遇到各种难题一样。

但它可不会轻易退缩,总是努力地去适应,去调整,去克服困难。

要说操作这个分馏塔,那可不是一件容易的事儿。

得小心翼翼地,就像对待一个刚出生的宝宝一样。

温度、压力、流量等等,都要控制得恰到好处。

稍有不慎,可能就会出问题。

operators 们可得时刻保持警惕,不能有半点马虎。

它还有一个特点,就是有点“小气”。

你要是不小心惹到它了,它可能就会“发脾气”,给你带来一些麻烦。

所以我们可得好好对待它,哄着它,让它开开心心地为我们工作。

总之呢,焦化分馏塔就是一个非常重要的存在。

没有它,我们的很多产品都没法生产出来。

它虽然看起来很严肃,但其实也有可爱的一面。

它和我们一样,都在为了更好的明天而努力奋斗着。

让我们一起为它点个赞吧,感谢它为我们的生活带来的那些美好!哈哈,你是不是也对这个有趣的焦化分馏塔有了新的认识呢?。

焦化车间分馏塔底改造项目顺利完成.docx

焦化车间分馏塔底改造项目顺利完成.docx

焦化车间分f留塔底改造项目顺利完成
延迟焦化装置杆浆掺炼比高达20% ,好浆中含有大量催化剂粉末,致使焦化装置一直以来存在着出装置产品焦粉携带量大的问题,同时产品焦粉携带量大也直接影响下游装置的安全平稳运行。

针对这一生产瓶颈,车间组织技术人员多方考察调硏, 决走对分馆塔底强化洗涤进行改造,并制走出具体改造方案, 于2019年大检修的对方案进行落实实施。

新的改造方案首
先在焦炭塔大好好管线入分f留塔加双列叶片式反应好分布器。

作用是增加大灯杆分布均匀度;二拆除分馆塔三层人字挡板,它的作用是增加喷淋空间,强化洗涤效果,从而减少焦粉携带量;三、拆除循环好下返塔直管分布管、分布槽,改分布管
为喷嘴,因为喷嘴分布好的颗粒细,洗涤效果好,对焦粉的捕捉能力强,能够达到强化洗涤的目的。

效果,为此焦化车间上下高度重视”由车间工艺设备管理人员组成的联合检查小组每天对分f留塔改造项目进行严密监
控、检查,现场三十几度的高温,塔内温度更是达到了40 多度,进塔里检查时需要穿一身塑料连体衣,不动弹都全身是汗,可他们没有一个人退缩,拿着照明设备在每层塔盘上爬上爬下”仔细认真检查着塔内每一个设备,确保每一处螺
栓禁锢到位,每一处焊接都达到标准……分憎塔内不知撒下他们多少辛苦的汗水,是他们忠实的守卫保证了分催塔洗涤改造项目顺利完工!。

炼油厂焦化分馏塔检修施工技术方案

炼油厂焦化分馏塔检修施工技术方案

☐特殊☐重大☑一般炼油厂焦化分馏塔检修施工技术方案编制:审核:复审:批准:某厂*年*月*日目录1 概况 (1)2 编制依据 (1)3 施工工序及施工工艺 (1)4 安全防护措施 (2)5 施工机具、措施用料 (2)1概况炼油厂焦化分馏塔是一具立式塔类设备,直径Ø4200mm、高40000mm、筒体是用厚度12+3mm复合钢板制成。

内部有27层浮阀塔盘。

塔盘间距600mm 和800mm。

本次检修更换塔内1#~12#塔盘,视现场腐蚀情况,从1#~12#层拆除的塔盘板中挑选出较好的7层,更换19#~25#塔盘板。

2编制依据a)设计图纸及技术条件、业主提供的检修工作量;b)GB150“钢制压力容器”;c)HGJ18-89“钢制化工容器制造技术要求”;d)JB1205-80“塔盘技术条件”。

3施工工序及施工工艺3.1施工准备3.1.1人员组织:根据此次检修时间短,任务重的特点,配备以下人员:a管理人员: 2人b作业人员:8人c起重工:2人d电焊工:1人e电工:1人3.1.2现场准备a将工棚、空压机等大型机具运至现场。

b将电源接通。

c进行进厂前的安全教育及施工技术、安全交底。

e按双方合同要求准备好新更换的塔盘及。

f检修完成后应清理现场,将所有的机具、设备、休息棚,材料等运走,清理干净现场。

3.2拆卸过程3.2.1停车吹扫完毕,达到拆卸要求后方可施工。

3.2.2分别从人孔M7(18100)、M5(25800)、M4(29000)、M2(35600)5个人孔进入,由上至下逐层拆除1#~12#,19#~25#塔盘和27#,26#层通道板。

采用炭弧气刨刨掉固定螺母,气刨时不能损害塔体,塔盘及塔盘固定件。

3.2.3运出塔外,用铁丝捆扎牢固,用吊车运至地面。

在钢平台上按图纸要求和JB1205-80规定对塔盘板进行检查,做好检查记录,由质检人员确认,及甲方人员认定可回用的塔盘。

3.2.4拆除塔盘过程中同时搭设跳板。

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焦化分馏塔摘要:文中介绍了焦化分馏塔的主要的特殊工艺要求,即要求所采用的塔盘具有抗焦粉和结盐沉积能力、好的操作弹性。

结合介绍BJ浮阀的结构特点阐述了BJ浮阀抗焦粉和结盐沉积的机理。

概括性的介绍了BJ塔板在焦化分馏塔中的工业应用情况和令人满意的效果。

关键词:焦化结焦塔板应用1 前言焦化分馏塔是延迟焦化装置中的关键设备之一,选择性能优良的、并得到优化设计的塔内件,对保证装置的长周期运转、保证产品质量和装置生产能力十分重要。

焦化分馏塔下部塔段结焦和上部塔段结盐是焦化分馏塔不可避免的问题。

焦粉沉积和结盐将影响塔盘的分离效率和装置的处理能力,严重的结焦和结盐使得装置不得不停工检修,严重地制约了焦化分馏塔长周期运行。

因此,近年来随着焦化装置的大量建设,都在致力于解决焦化分馏塔中的焦粉沉积和结盐问题,以保证装置的长周期运行。

中国石化工程建设公司在焦化分馏塔设计中积累了丰富的经验,在焦化装置的设计中推荐采用本公司开发的BJ塔盘。

BJ塔板在焦化装置特别是焦化分馏塔中的应用证实了BJ塔板的优异性能和优势。

BJ塔板在抗焦粉聚结、操作弹性、分离效果等方面与其它浮阀相比具有明显优势。

本文立足于介绍焦化分馏塔的主要的特殊工艺要求,即要求所采用的塔盘具有抗焦粉和结盐沉积能力、好的操作弹性。

BJ塔盘能够很好的满足上述要求。

本文在介绍BJ浮阀的结构特点基础上阐述了BJ浮阀抗焦粉和结盐沉积的机理。

多套装置的工业应用效果令人满意。

2 焦化分馏塔的特殊工艺要求焦化分馏塔有自身的工艺要求,只有充分认识到了所针对的工艺过程的特点,才可能有优化的塔内件设计,为焦化装置的长周期稳定运行夯实基础。

焦化分馏塔的主要特殊工艺要求概括如下:● 抗焦粉夹带和焦粉沉积能力焦粉夹带和焦粉沉积是焦化分馏塔设计中力求解决的难题,特别是分馏塔的下部塔段。

严重的焦粉夹带会影响到焦化装置的开工周期。

因严重的焦粉沉积,装置不得不停工检修,清除塔板上的结焦。

因此,要求所选择的塔板具有强的抗焦粉沉积能力。

● 抗塔板结盐能力由于渣油中金属含量较高,焦化分馏塔塔板上结盐是普遍现象,结盐严重的塔板严重影响塔板的传热和传质。

检查采用F1浮阀塔板的焦化分馏塔上部塔段,发现结盐严重,部分浮阀被盐结死。

因此,要求所选择的塔板具有强的抗结盐沉积能力。

● 操作弹性要好焦化分馏塔对操作弹性有较高要求,不仅是分离效率的需要,更是可操作性的需要。

这是因为装置的生产能力的变化、原料性质的变化、产品方案的变化(如根据市场需要多出柴油等),操作条件的变化(如循环比的变化)等都导致塔内负荷的变化很大,这就要求塔板对操作弹性提出了较高的要求。

好的操作弹性可以保证低负荷时塔的可操作性,在高负荷时雾沫夹带少,也就避免了过量的焦粉夹带。

3 BJ 塔板的结构特点BJ 塔板技术的核心就是所用的鼓泡元件为BJ 浮阀,如图1所示。

BJ 浮阀从外形上看是一种条形浮阀和舌形浮阀的结合体。

气体可从阀体的三个方向通过,不仅提高了气体的通过能力,而且因阀腿上所开设的导向孔朝向与塔板上液流方向一致,因而其对液体的流动可以起到很好的导向作用。

BJ 浮阀除具有普通条形浮阀所具有的特征外,还具有以下结构特点:● 在BJ 浮阀的阀腿上开有导向孔,导向孔的开口方向与塔板上的液流方向一致图1 BJ 浮阀示意图◆从导向孔中通过的气体对液相流动起到有效的导流作用,而且这种作用是以最佳位置实现的,并且不会因操作负荷的变化而改变。

这种对液体流动的导向作用,有利于消除至少是在很大程度上减弱塔板上的液面梯度。

消除塔板上的液体滞止区,提高液相流动的均匀性;液相流动的均匀必然导致气相的流动均匀。

由此,可以减小局部漏液(特别是塔板入口区域),气相流动的均匀将同样地减小塔板之间的雾沫夹带,提高生产能力。

低漏液和低雾沫夹带是塔板传质效率高的必要保证。

◆BJ浮阀的前阀腿所开设的导向孔,不但起到对液流的导向作用,而且由于对塔板表面的吹气,增强对液体的搅动,防止固体沉积,对减少塔板焦粉沉积和结盐沉积十分有利。

◆气相能够从三个方向通过,因而BJ具有更大的气相通过能力。

●在导向孔的上端保留有侧条,其与阀两侧的侧条按相同方式弯折其可避免因导向孔的开设而导致的漏液增加不利因素,保证了操作下限。

同时从导向孔通过的气体与液体接触的方式与从阀体两侧通过的气体与液体的接触方式是一致的,这就保证了传质效率不受影响。

●前后阀腿设计为不对称的结构通过不对称的结构设计,修正了因开设导向孔而导致的阀体前后的重量差异,使得阀体前后的重量平衡。

加之阀体尺寸与阀孔尺寸的良好配合,实现了浮阀力和力矩的平衡,从而保证了阀体能够平稳的升降。

4解决焦粉和结盐沉积的机理逐层减小夹带并避免在塔板上聚集是解决焦化分馏塔下部塔段结焦和上部塔段结盐问题的关键。

BJ塔板操作弹性大,可用操作弹性可达45~150%,对焦化装置进料原料性质、操作条件的变化等具有很好的适应性,雾沫夹带小,可实现逐层减少焦粉夹带的目的。

BJ塔板所采用的BJ浮阀是条形浮阀和舌形浮阀的结合体,BJ浮阀的前阀腿所开设的导向孔,其开孔的下缘与塔板面平齐(图2所示),因此不但起到对液流的导向作用,而且由于对塔板表面的吹气,增强对液体的搅动,防止固体沉积,和盐沉积(结盐)问题。

工业应用的成功经验充分证实了BJ塔板的优良抗焦粉夹带、抗焦粉和结盐沉积能力的设计机理。

5工业应用效果BJ塔盘已成功地应用于武汉、荆门、高桥、齐鲁、济南、天津、锦西、克拉玛依等石化公司的大型焦化装置分馏塔、吸收稳定系统塔系和干气脱硫及溶剂再生塔系。

运行一年以上的装置有8套,在建项目有4套,还有几套装置正在设计之中。

BJ塔盘的工业应用情况概括性介绍如下。

5.1 抗焦粉和结盐沉积(2)武汉石化公司延迟焦化装置由40万吨/年处理能力改造为100万吨/年处理能力,全塔共27层塔板,蜡油下回流以下为3层固舌塔板,4~13层更新为BJ塔板(蜡油-柴油段),14层以上(柴油-汽油段)为利旧的F1型塔板。

该塔于2002年11月投用并运行良好。

操作表明,最大处理能力可达110万吨/年。

该装置于2004年随全厂大检修而停工。

我们对该塔进行了查看和拍照,发现(1)因厂方在该塔底油出口处放置了鼠笼式焦粉隔离设施,塔底已积满了焦粉,说明焦化分馏塔进料中焦粉的夹带是不可避免的;(2)BJ浮阀塔段与固舌塔板塔段都非常洁净,无焦粉和重油残留,完全没有了改造工程进行前的严重结焦和重油残留现象;(3)而在最上部的F1型浮阀塔段有明显的固体积聚物,这些固体物质为结盐而非焦粉;(4)F1型浮阀有脱落,而BJ浮阀无脱落。

该塔的操作说明:(1)BJ浮阀塔板和固舌塔板具有良好的抗固体物聚集能力,而F1型浮阀塔板的抗固体物沉积能力则较差;(2)在BJ塔板以上已无焦粉;(3)证实了BJ塔板处理焦化分馏塔焦粉夹带问题的理论,即避免沉积、逐层减小夹带(往上),并逐层带至塔底。

5.2 分离效果高桥石化分公司新建设的140万吨/年延迟焦化装置的焦化分馏塔除最下部换热塔板外均为BJ塔板,于2002年9月一次开车成功并运行良好。

开工后厂方组织了装置标定,焦化分馏塔的分馏效果达到了国内较高水平,如蜡油350℃馏出量小于5%,证实了BJ塔板良好的分离效率。

并根据标定结果,对该塔的操作进行了核算,结果与设计吻合。

5.3 长周期运行2002年7月,天津石化公司对焦化装置进行扩能改造,采用BJ塔盘更换了分馏塔下部12层塔板,装置渣油处理能力提高了20%。

根据厂方的反映:蜡油的残炭指标明显降低,由0.6~0.7%降到0.1%;蜡油中的柴油含量下降。

该装置操作平稳,自2002年改造后连续运行了3年。

2005年7月装置停工检修,对分馏塔塔板上的焦粉聚结情况进行了检查,结果发现只有最靠近塔底的几层BJ塔盘上部分区域有少量聚结的焦粉——其厚度相当于1~2张纸的厚度,且为脆性,容易清扫。

除该装置操作平稳的原因外,我们认为也与BJ塔盘所具有的强的抗固体物沉积能力密切相关。

5.4 操作弹性荆门石化公司焦化装置,在开工时由于辐射进料泵的原因,开工负荷只有设计负荷的~35%,但仍然抽出了合格的汽柴油产品,这充分证实了BJ塔板的下限操作弹性。

同样的,其下限操作弹性在锦西石化分公司100万吨/年焦化装置改造为150万吨/年处理能力后的开工中也得到了证实。

5.5 大型化克拉玛依石化分公司150万吨/年延迟焦化装置为国内最大的原油焦化装置,其分馏塔塔径为5400mm,为目前国内最大直径的分馏塔。

其内件全部为316材质。

因材质高、塔径大,这就对结构设计的合理性提出了更高的要求。

中国石化工程建设公司在大直径塔结构设计方面工程经验,保证了结构设计的可靠性。

6 小结(1)BJ浮阀是条形浮阀和舌形浮阀的结合体,具有更大的气体通过能力和对液相流动的导流作用。

导向孔对塔板表面的吹气,增强对液体的搅动,可有效防止固体沉积。

(2)BJ塔板抗固体颗粒物沉积能力强,应用于焦化分馏塔可解决焦化分馏塔中存在的焦粉沉积和聚集问题。

BJ塔板有很好的操作弹性,雾沫夹带量小,因而焦粉夹带将逐层减小;更重要是BJ塔板能够抗击所夹带的焦粉的沉积,并通过BJ塔板对液体流动的促进作用而将其送入降液管,最终被带至塔底。

(3)工业应用表明,采用BJ塔盘优化设计焦化分馏塔是装置长周期运行的必要保证。

参考文献(1)易建彬,炼油设计,2002;32(12):8(2)焦军等,石油炼制与化工,2004;35(9):67。

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