溶洞处理工作总结

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104国道湖州杨家埠至鹿山段改建及配套工程

第2合同段

开发区高架桥(二)25#墩~30墩桩基溶洞处理工作总结

中交二航局第二工程有限公司104国道

湖州杨家埠—鹿山改建工程施工第2标段项目经理部

二O一三年一月

104国道湖州杨家埠至鹿山段改建工程第2合同段

开发区高架桥(二)25#墩~30#墩桩基溶洞处理工作总结一、工程概况

104国道湖州杨家埠至鹿山段改建工程第2标合同段,起止桩号K2+033.3~K3+450,路线全长1.4167km,采用双向六车道一级公路标准,设计速度80km/h,整体式路基宽32m。其中路基工程长269.18m,桥梁工程长1149.52m,宽31.5m。结构形式:上部结构采用;第一联12-15号墩1x27+1x45+1x27,第二联15-19号墩4x27.9,第三联19-22号墩3x27.9,第四联22-25号墩1x34+1x55+1x34,第五联25-30号墩1x30+3x30.9+1x30,第六联30-33号墩1x75+1x130+1x75,第七联33-36号墩3x29,第八联36-40号墩1x26.9+3x30+1x26.9,第九联40-43号墩3x30现浇砼连续箱梁,引桥采用钻孔灌注桩柱式墩台,主桥下部钻孔灌注桩实体墩,桥台联与联交接处设置120、160、240型单元式多向变位梳形板伸缩装置异型钢伸缩缝

二、不良地质路段情况

不良地质问题为岩溶、浅部饱和粉土可能产生的地震液化问题,特殊性岩土为软土和填土。

1、岩溶

24~31号墩设计阶段共施工钻孔9个,其中7个揭示到灰岩,2个揭示到溶洞;施工阶段勘察共布置钻孔24个,其中18个钻孔揭示到灰岩,8个揭示到溶洞,另外有5个钻孔揭示到溶浊裂隙。场地内灰岩中溶浊现象较发育,以溶浊裂隙为主,局部发育成溶洞,溶洞规模总体不大,洞径一般为0.2~2.8m,多发育在中风化灰岩顶面附近。30-a0处溶洞规模较大,钻孔揭示最大洞径约7.7m。`另场地内岩溶发育具极不均一性,30-a0桩位中心处揭示一洞径约7.7m的溶洞,

而在距周中心约1.2~1.5m范围内的桩周布置的3个钻孔中揭示的溶洞规模约

1.7~1.9m。

2、软土

湖沼积平原区有海积淤泥质土分布,层顶埋深 1.1~11.1m,厚度8.0~20.4m。软土层性质差,具含水量高、强度低、压缩性大、固结缓慢等特点。

3、填土

25~28号墩位于龙溪港老河道中,在航道改造时被用块石、淤泥质土等回填,揭示最大厚度约11.1m,欠固结。

三、前期施工完成情况

在25#墩—30#墩先行施工完成的钻孔灌注桩为:

25#墩:设计8根桩未施工

26#墩:a-1、a-3、a-4、b-3、b-4桩(设计8根桩)

27#墩:a-3、a-4、b-4桩(设计8根桩)

28#墩:8根桩全部完成(设计8根桩)

29#墩:a-0、a-1、a-3、b-0、b-1、b-3、b-4桩(设计8根桩)

30#墩:a-3、a-4、b-0、b-2、b-3、b-5桩(设计12根桩)

四、溶洞预处理、桩端注浆的目的

对开发区高架桥(二)的25#墩~30#墩桩基础(已完成的部分基桩桩端注浆),以提高基桩的单桩承载力,使基桩的单桩承载力满足设计要求。

对开发区高架桥(二)的25#墩~30#墩桩基础桩周(未成孔的桩)进行压密注浆预处理和加深钢护筒,以保证成孔时截面尺寸的准确性,并减少混凝土浇注用量,并预防基桩在施工过程因遇溶洞时致孔内液面快速下降而造成塌孔、地面塌陷等造成桩基施工的安全事故

五、前期钻孔灌注桩施工中遇溶洞情况

前期施工的钻孔灌注桩集中在25#墩—31#墩,正处于地质不良的灰岩路段,在桩基础施工过程中,30a-3、27a-3、26a-1、25b-4 等桩位处在施工中出现了漏浆、塌孔及塌陷问题,其中30a-3、27a-3、26a-1桩目前已完成施工,25b-4桩因塌陷后回填等待后续施工:

1、30a-3桩施工

2011年11月20日在孔深约38m,标高-32.693处施工时发现孔内水位突然下降约11m时,及时反复回填粘土、片石、水泥(回填一层、采用钻头冲击一遍,尽量使片石和粘土保持密实),恢复正常后重新冲孔。施工至2011年11月24日,孔深40m,标高-34.639处。孔内又发现泥浆面下降约12.5m,又反复回填粘土、片石、水泥,恢复正常后重新成孔。目前该桩已完成。

2、27a-3桩施工处理方法

2011年11月27日下午15点在孔深约5米,因孔内出现异常情况,孔位周边约6米发生坍塌,引起地面下沉30~50cm,周边开裂,宽度约10cm,停钻后即回填粘土10M3,以防止孔内再次坍塌,根据设计图纸反应该孔位于废弃航道中心,有近20米淤泥覆盖层,且在航道废弃后被当地作为泥浆排放场地排放了大量的废弃泥浆,另增加钢护筒埋置深度(4只x1.5m,直径1.7m),终孔后安装钢筋笼及导管,在灌注前第二次清孔中(2011年12月18日6时),孔内泥浆面突然迅速下降约14米,在钢护筒底部引起孔壁坍塌,钢筋笼卡在孔内(钢筋数量2.6吨),经过多次打捞,也未完全打捞出孔,该孔按要求进行孔内详勘,表明该桩基础在原终孔标高下部基岩发现溶洞,须加深至-44.5米,在重新成孔施工过程中,因孔内泥浆数次下降,孔内回填水泥、片石、粘土等材料。该桩已施工完成。

3、26a-3桩施工

2011年12月22日早上8点左右孔深在43米处,标高-38.066,孔内泥浆面下降约7米,及时反复回填水泥、片石、粘土(回填一层、采用钻头冲击一遍,尽量使片石和粘土保持密实),恢复正常后,再进行冲孔施工。2011年12月23

日晚上2点在孔深44m,标高-39.066处又发现孔内泥浆面快速下降约20m,又反复回填水泥、片石、粘土,恢复正常后施工。该孔按要求祥勘后终孔高程定为:-44m,该桩已施工完成。

4、25b-4桩施工

2011年12月16日晚上12点在孔深约46.5m,标高-42.223处,发现孔内泥浆面下降约7米,及时反复回填水泥3.5吨,块石40 M3,粘土60 M3,恢复正常后重新冲孔。2011年12月19日,在孔深51.2米,标高-46.92处,又发现泥浆面下降约20m,反复回填水泥4.5吨,片石30M3,粘土70 M3,以堵溶洞,恢复正常后再重新冲孔。2011年12月25日傍晚18点10分时,在孔深49.7m,标高-45.42处,发现泥浆面快速下降引起孔壁坍塌,地面严重沉降约50cm左右。桩位周边范围约6m~7m处呈放射状下沉,周边裂缝约10~15cm左右,目前该孔回填等待后续施工。

从25#b-4孔的施工过程中反应,由于孔位处有近23米的淤泥覆盖层,在施工中,孔内多次遇溶洞泥浆快速下降,护壁因失压坍塌而产生塌孔,在第三次塌孔时,因护壁的大面积坍塌而使桩位及周边处的地面塌陷。

但从27#a-3孔的施工过程中反应,虽然孔位处有近20米的淤泥覆盖层,但在施工中另增加了钢护筒埋置的深度,孔内遇溶洞致泥浆面快速下降时,护壁因失压在钢护筒底部坍塌而产生塌孔,但因钢护筒的作用,在钢护筒底部以上部位的周边淤泥未坍塌,使该孔在后续施工中能顺利完成。

六、施工过程的控制

(一)、在25#墩—27#墩的剩余桩基础施工

因墩位处于龙溪港老航道内,地质勘探反映场内地表部份分布填土,松散,厚约2.8m;下为海积淤泥质土,灰色,流塑,厚约19.2~20.6m,欠固结。在桩基施工过程中易发生缩径塌孔问题。

1、在桩基施工增加钢护筒的埋置深度(加长6米,钢护筒直径为1700mm,钢护筒壁厚为10mm),以防止孔内遇岩溶或裂隙时,孔内泥浆的快速下降,护壁

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