DS型硫泡沫过滤机

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“DS型硫泡沫过滤机+熔硫”技术的使用意义

来源:录入时间:2011-10-9 8:51:00点击:63

在生产中,湿法脱硫绝大多数是以硫泡沫浮选的方式来分离单质S 的。硫回收是整个脱硫生产中的一个重要环节,近几年来,我们看到的是,无论焦炉煤气还是半水煤气(或水煤气)还是变换气脱硫,硫回收的重要性越来越明显,而且成为脱硫系统运行正常与否的一个关键因素。因为它不仅影响到脱硫后H2S含量的高低,还直接关系到生产成本,而且由于环保、安全等因素,在操作上也大大增加了压力。

在最初的硫磺回收工艺中,基本采用间歇熔硫,而随着企业规模的不断扩大和高硫煤在企业的广泛使用,间歇熔硫又逐渐被连续熔硫所代替。但是,近几年来,连续熔硫存在的问题日渐明显,碱耗的增加,副盐含量的升高,废液排放量的增多,腐蚀、堵塞、泡沫浮选不好等均与其有关。特别是很多焦化厂,因为连续熔硫等因素,其运行可以说是到了举步维坚的程度,影响相当严重。为此,先过滤再熔硫的技术得到关注,但过滤技术上又有新问题,过滤的效果、操作的难度,处理量上的限制、生产环境的污染、生产成本的高低以及硫泡沫成份的特殊性等,这一系列问题使得我们对过滤机的要求达到了一个更高、更全面的层次。为此,经过不断开发和研究,开发了DS型硫泡沫专用过滤机,过滤后滤饼进熔硫釜熔硫,滤液回系统。DS型硫泡沫过滤技术不同于任何以往曾用于硫泡沫过滤中的过滤技术,它结合了脱硫液的粘度、密度、腐蚀性、硫颗粒大小等因素,并满足了企业生产规模大、煤气H2S含量

高、处理量大的问题,又克服了连续熔硫的诸多不利之处,适应了现代化的脱硫生产。在使用过程中突出了其技术的先进性、实用性和前瞻性。

采用该过滤机过滤后再去熔硫,避免了大量清液进熔硫釜被加热升温再回系统的问题,节约了蒸汽用量,减少了副盐的生成量,降低了碱耗,而增加的只有几千瓦时的电耗。下面从以上几个方面将该技术与连续熔硫技术作以比较。

1 降低了蒸汽消耗量

一般情况下,再生溢流的硫泡沫液体含量90%左右,那么,采用连续熔硫每生产1吨硫磺,将从熔硫釜回流脱硫液9吨,DS型硫泡沫过滤机过滤后,滤饼含水量30%,也就是每生产1吨硫磺,还要有0.43

吨脱硫液随过滤后的滤饼进入熔硫釜,所以采用DS型硫泡沫过滤机过滤后再熔流比直接连续熔硫,每生成1吨硫磺减少进熔硫釜溶液8.57吨,这些溶液进熔硫釜通常需要从35℃左右被加热到70~90℃后出熔硫釜,那么这部分溶液温度的升高需要的蒸汽量计算如下:

Q液=W液C液(T出-T入)

=8.57×103×4.18×(353-308)

=1612017KJ

由热量衡算式得:

Q汽=Q液+Q损

即:R汽·M汽=Q液+Q液×8%

所以:

M汽=

=821kg

式中:

Q液—脱硫液吸收的热量,KJ;

W液—脱硫液的质量,kg;

C液—脱硫液的比热,取水的比热4.18KJ/kg·k

T入、T出—进出熔硫釜脱硫液温度,入口按35℃计,出口温度一般控制在70-90℃,在此按80℃计;

Q汽—蒸汽传给脱硫液的热量;

Q损—传热过程损失的热量,在此按脱硫液吸收热量的8%计;

R汽—蒸汽的冷凝热;KJ/kg,按压力0.45MPa计;

M汽—所需蒸汽的质量,kg。

从计算结果看出,使用DS型硫泡沫过滤机过滤后熔硫将比连续熔硫每吨硫磺节约蒸汽821kg,如此算来,对于一个处理气量为60000Nm3/h 的焦炉煤气脱硫系统,入口H2S按5000mg/Nm3,口控制100mg/Nm3以下,硫回收率85%,则每天节省蒸汽4634kg。

2 减少溶液的温升

采用连续熔硫的厂家,如果不回收回流液是不可能的,因为那样不仅浪费大而又为环保所不容。如果先冷却再回系统,自然是好,但自然冷却需要较长的时间、设备、场地,溶液量的增加等都是问题,如果采用冷却介质来冷却,那就大大增加了运行成本,而且容易在冷却过程出现析盐、堵塞等现象,所以,特别是一些气量大,煤气H2S含量高的大规模焦化企业,熔硫釜回流液回系统前进行冷却处理的几乎没有,大部分直接回系统。这样就导致了溶液温度过高,特别是在夏季,给系统的运行带来很大困扰。还是以气量为60000Nm3/h、煤气H2S为5g/Nm3的焦炉煤气脱硫为例,采用连续熔硫比先用DS型过滤机过滤再熔硫将每天多排出回流液48.4吨。根据热量平衡关系:

M热·C热·(T2-T)=M冷·C冷(T-T1)

则:T=

=(48.4×103×353+1050×103×308)/(48.4×103+1050×103)

=310K=37℃

T-T1=37-35=2℃

式中:

M热—熔硫釜每天回液量kg;

M冷—系统溶液总量, 1000m3×1050kg/m3=1050×103kg;

C热、C冷—分别是回流液和系统溶液的比热,C热=C冷;

T1—脱硫液的初始温度,k,308k;

T2—熔硫釜回液的温度,k,取353k;

T—混合后脱硫液的温度,k。

由上面的计算看出,连续熔硫较DS过滤机过滤后再熔硫,每天内熔硫釜回流液将导致系统溶液温度升高29℃。连续不断的回收熔硫液,特别是在夏季,会使系统温度严重超高,对系统的正常运行带来很大影响,甚至难以维持生产。

3 有利于降低副盐生成率

我们知道,温度过高,有利于副盐的生成,特别是温度超过50℃时,Na2S2O3生成率近乎直线上升。而熔硫釜回流液温度大多在70-90℃之间,虽说釜内溶液中的氧没有再生槽(塔)内那么充足,但硫泡沫及液体从再生槽出来,其中也溶解一定量的氧,在釜内较高的温度下与溶液中的Na2CO3和HS-或单质S生成Na2S2O3的速度是非常快的。我们曾

专门在一气量为60000Nm3/h,入口H2S5000mg/Nm3的厂家多次分析过Na2S2O3含量,当时硫泡沫取样分析Na2S2O3结果平均为:21.3g/L,而熔硫釜出来的清液中Na2S2O3分析结果平均则是51.4g/L。其每天回收硫磺5.7吨,采用连续熔硫,每天最少从熔硫釜排出51.3吨清液,而如果先用DS型硫泡沫过滤机过滤再熔硫,则每天少排49吨清液,这49吨脱硫液经熔硫高温再回流,将多产生副盐Na2S2O3:(51.4-21.3)×49/1.05=1405kg,系统溶液总量1000m3,所以,采用DS型过滤机每天内将能使整个系统溶液中Na2S2O3浓度的增长减少1405/1000=1.405g/L。另外,在大量熔硫釜回流液回至系统时,引起短时间内局部温度过高而副反应加快,副盐生成量大增,在此就不必多论。

4 有利于碱耗的降低

近几年,无论是氮肥待业或焦化行业的脱硫,碱耗高的现象比比皆是,甚至有些厂家高到令人吃惊。关于副盐的增长引起碱耗的升高及熔硫导致副盐增长,大多数企业生产管理人员都有所了解。但是采用连续熔硫增加的碱耗到底有多大,几乎很少有人去关心,出现碱耗高的现象,只是一味的从其它方面找原因,最后也是当举功甚微。在脱硫系统溶液中,Na2S2O3不管是哪种反应而来的,其Na+唯一来源于Na2CO3,所以每生成1molNa2S2O3最终要消耗掉1molNa2CO3,也就是每生成

1kgNa2S2O3,要消耗掉0.67kgNa2CO3象以上(标题3)中所举的气量60000Nm3/h,入口H2S5000mg/Nm3的厂家,每天回收硫磺5.7吨,至少从熔硫釜排出51.3吨清液。清液中Na2S2O3由21.3升至51.4,每天因

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