电厂脱硫增压风机变频改造可行性研究报告

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大唐XXX发电有限责任公司

技术工作(方案、措施、汇报、请示、总结)报告题目:#1、2炉增压风机变频改造可行性研究报告

编写:XXX

初审:

审核:

审定:

批准:

2010年09月19 日

一、前言

(一)项目名称:#1、2炉增压风机变频改造可行性研究报告(二)项目性质:技术改造

(三)可研编制人:XXX

(四)项目负责部门:设备部

(五)项目负责人:

二、项目提出的背景及改造的必要性

(一)承担可行性研究的单位:设备部电气专业

(二)项目提出的背景:

#1、2炉脱硫有二台型号为ANT37e6,流量为1836288Nm3/h,电机功率为1800KW,转速为490r/min的静叶可调轴流式增压风机,在机组开停机过程中,增压风机出力有剩余;另外,由于我厂处于电网的末端,机组长期处于调峰运行状态,负荷不能长期保证满载,需调整增压风机静叶来保证增压风机运行中流量的需要,由于增压风机本身不能调整转速,造成了电能的浪费。(三)项目进行的必要性:

通过对增压风机进行变频改造,通过调整增压风机电机的转速,实现增压风机流量的调整,既满足了运行工况的需要,又节约了电能,尤其是开停机和低负荷工况时,大大降低电机的功耗。(四)调查研究的主要依据、过程及结论:

1. 风机在不同频率下的节能率

风机是传送气体的机械设备,是将电动机的轴功率转变为流体

的机械能的一种机械。从流体力学原理得知,风机风量与电机转速功率相关:风机的风量与风机电机的转速成正比,风机的风压与风机电机的转速的平方成正比,风机的轴功率等于风量与风压的乘积,故风机的轴功率与风机电机转速的三次方成正比(即风机的轴功率与供电

根据上述原理可知改变风机的转速就可改变风机的功率。

例如:将供电频率由50Hz降为45Hz,则P45/P50=453/503=0.729,即P45=0.729P50

将供电频率由50 Hz降为40Hz,则P40/P50=403/503=0.512,即P40=0.512P50

2、增压风机的变频节能改造:

增压风机在设计时是按最大工况来考虑的,在实际使用中大部分时间风机都需要根据实际工况进行调节,传统的做法是调整静叶的方式进行调节,这种调节方式增大了系统的节流损失,在启动时还会有启动冲击电流,且对系统本身的调节也是阶段性的,调节速度缓慢,

减少损失的能力很有限,也使整个系统工作在波动状态;而通过在风机上加装变频调速器则可一劳永逸的解决好这些问题,可使系统工作状态平缓稳定,并可通过变频节能收回投资。

(五)原系统或设备的基本情况:

1.拟进行检修的系统或设备的基本情况说明:

#1、2炉脱硫的增压风机为静叶可调轴流风机,成都电力机械厂生产,型号为ANT37e6,流量为1836288Nm3/h,配套电机为湘潭电机厂生产,型号为YKK800-12W,电机功率为1800KW,转速为490r/min,额定电流220.8A。

2.系统或设备简述:

增压风机是在火电厂湿法脱硫工艺系统中,用于克服烟气流经原烟道、烟气换热器(GGH)、吸收塔、净烟道、挡板门等整个脱硫系统阻力的设备。系统每台炉配置一台增压风机,锅炉烟道尾部烟气经增压风机升压后进入吸收塔脱除大部分SO2、烟尘、氮氧化物、重金属等大气污染物,然后经烟囱排向大气

3.铭牌:

增压风机型号:ANT37e6,490r/min,流量1836288N m3/h

增压风机电机型号:YKK800-12W ,1800KW ,6KV,220.8A,496r/min

4.制造商:

增压风机:成都电力机械厂

增压风机电机:湘潭电机股份有限公司

5.投产日期:

2006年10月

6.技术状况及其他有关技术参数:

增压风机随机组运行工况变化,增压风机的流量及增压风机

电机电流的参数变化如下表:

7.运行简历:#1、2机组增压风机随机组2006年投运以来,一直运行,当机组负荷发生变化时,通过调整增压风机静叶

开度调节流量。

(六)存在的主要问题:

1.缺陷情况的记录和叙述:

只要机组运行,增压风机的流量就为额定工况,运行中根据工况的变化通过调整增压风机静叶开度来满足需求,极大的浪费了电能,提高了厂用电率,减少了上网电量,影响我厂经济效率。2.安全生产:无

3.系统匹配:无

4.环境保护:无

5.节能降耗、提高经济性:

增压风机变频调速改造完成后,在系统工况发生变化时,通过调整电机转速,从而实现增压风机流量的调整,电机输入频率降低,转速减慢,从系统吸收和消耗的功率同比减少,可以节约电能,降低厂用电。

(七)通过项目的实施需要解决哪些问题:

通过对#1、2机组的增压风机电机进行变频调速改造,在机组开停机和负荷变化时,可实现增压风机流量的平稳调整,减少了电机损耗。

三、方案论证

方案一:

采用变频自动切换为工频方式的变频调速系统

在增压风机高压回路上通过串接变频器,采用一拖一旁路的配置方式,保留原工频系统且与变频系统互为备用,调节方式均为闭环调节。当高压变频器发生故障时,增压风机可以通过自动切换旁路开关工频运行,并可在变频器故障排除后重新投入使用时,通过人工给出切换指令,切回变频运行方式,。

一拖一自动切换旁路工频运行方案:

此方案是一拖一自动旁路的典型方案,原理是由2台高压隔离开关QS1、QS2,两台真空断路器QF1、QF2及一台真空接触器KM1组成(见上图,其中Q1为原高压开关柜内的断路器)。其工作原理为:变频运行时,QF1和KM1处于合通状态,QF2处于分断状态,当人工给定切换指令或者系统出现重故障时,变频器自动分断QF1和KM1,然后合通QF2,电动机进入工频运行状态。

当需要变频器重新投入使用时,人工给出切换指令,变频器先合通QF1,变频器进入预充电状态,变频器充电就绪以后自动运行并断开QF2,当确认QF2断开后合上KM1,变频器检测电动机的状态,并以检测到的转速开始将电动机带回50HZ运行工况,此时用户需重新调节节流装置和变频器的给定频率以满足工况。

优点:大幅度减少电机能耗,减小启停时对电机的冲击,延长

电机使用寿命,在检修变频器时,有明显断电点(隔离刀闸QS1和

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