等离子点火技术交流(武汉天和)
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1)浆液池增加高位溢流口,排除部分油污和灰尘; 2)原烟道进行防腐处理,设置烟道低位疏水口; 3)设置消泡剂添加系统,添加消泡剂; 4)设置浆液抛弃系统,进行浆液置换; 5)设置事故烟气降温系统,防止入口烟温过高
(因旁路取消);
存在的问题:
1)SO2排放不能达标(因油污和粉尘对浆液质量的影响)、粉尘排放严重超标 (因除尘器不投)。
广东沙角C厂GGH堵塞照片
脱硫系统设计导则一般要求脱硫塔入口含尘至 少小于300mg/Nm3,不投除尘器则将达30000mg/Nm3。
鉴于投油对除尘器的影响以及设计导则的要求 ,目前火电厂有关运行规程规定:锅炉点火启动、停 炉投油运行阶段,除尘器一般不投运(在投油稳燃阶 段,一般也只投部分电场),且烟气必须从脱硫系统 旁路通过,使除尘器和脱硫设备不受到损坏。
无烟气旁路脱硫系统示意图
对脱硫设备的影响(除尘器不投):
1、造成脱硫塔壁和内件表面油污粘结(喷 嘴除雾器堵塞,除雾器垮塌);
2、油污在浆液池内形成泡沫造成液位虚高 (溢出,淮阴电厂);
3、油污和灰尘影响浆液质量,导致脱 硫效率降低;
4、油污和灰尘均影响石膏的结晶; 5、油污和灰尘可致设备、管道积灰、堵塞
一、新的环保政策
重点地区
非重点地区
注: 1、摘自《火力发电厂大气污染物排放标准》第二次征求意见稿。
在新的环保政策下,特别是有些地方环保部 门已经强制“铅封”、“砖封”或取消脱硫旁路 系统,如何解决锅炉点火启动、停炉和低负荷稳 燃(特别是低挥发性煤种)投油对尾部烟气脱硝 装置(SCR)、除尘器、烟气加热器(GGH)以及 脱硫设备(无烟气旁路)的影响,使火电机组实 现安全、稳定、环保以及经济运行。
2)油雾(油粉混合物)和大量粉尘进入尾部脱硫系统,脱硫塔壁和内件表面油 污粘结、积灰问题依然存在,影响部件工作工况和运行寿命。
3)不溶入水的粉尘颗粒,会对泵、阀门、管道造成较大磨损; 4)不能完全杜绝油污在浆液池内形成泡沫造成液位虚高,仍存在浆液向烟道溢
流的风险,需高度关注。 5)浆液抛弃系统的设置、浆液的抛弃(300MW机组约进行48小时的浆液置换,
以及脱水机真空皮带机滤布堵塞; 6、大量粉尘(不溶入水)进入浆液,容易
堵塞喷淋嘴、管道,卡涩阀门,长时间 运行对泵体、阀门和管道将会造成较大 磨损;
对脱硫设备的影响(除尘器投运):
粉尘对脱硫系统设备的影响会 基本消除; 但油污对脱硫系统设备的影响 依然会存在。
除雾器
喷淋嘴
三、几种可能的解决方案
1、脱硫系统改造
3、等离子点火和稳燃
采用等离子点火和稳燃,因不存在未燃尽油雾和油粉 混合物,除尘器、脱硫系统从锅炉点火启动开始就可 全程投运。 不存在油雾(油粉混合物)、烟尘对脱硫系统设备和 GGH运行的影响,也不存在油污对SCR的影响,可全程 实现机组烟尘、SO2达标排放。 存在的问题:
1)与常规大油枪点火方式相比, 等离子和微油点火初期都存在 飞灰含碳量偏高的问题。当然, 可通过加强空气预热器、SCR的 吹灰以及除尘器的及时清灰来 解决。 2)对17%Vdaf以下的煤种还没 有工程应用实例。
被抛弃浆液量约为2000m3)和废浆液、废水的后续处理、原烟道防腐处理均 需大量的人力、物力的投入。 6)GGH堵塞加剧的问题依然存在。
2、除尘器全程投运
有部分电厂被迫采取除尘器全程投运的方式。
除尘器
存在的问题:
除尘器的投运只是 减少了灰尘量,因实际 上存在燃油不完全燃烧, 油雾(油粉混合物)对 SCR、除尘器、脱硫系统、 GGH的潜在危害依然存在。
应用状况
已成功应用 已成功应用 已成功应用 实验室已成功点燃 实验室已成功点燃 正在研发
注:收收到基灰份大于30%时,发生器功率要相应增加。
序号
方案
除尘器
投油对锅炉各设备的影响
SCR
脱硫系统
GGH
环保
成本分析
存在部分催 投运,存在油
SO2排放不达标, 改造费用较高,运行
脱硫系统改
存在油污及粉尘
1
不投运 化剂失效、 污及粉尘的影
烟尘排放严重超 维护成本高,运行要
造
的影响
烧毁的风险
响
标
求高
投运,存在
油污污染及 存在催化剂
除尘器全程
投运,存在油 投运,存在油污
存在一定的维护成本,
2
投运
爆燃等安全 失效、烧毁
污的影响
的影响
SO2排放不达标
运行要求高
隐患,影响 的风险
除尘效率
一定的投资成本,维
3
采用等离子 投运,无风
无风险
投运,无风险 投运,无风险 烟尘、SO2排放 护费用较低,运行要
二、投油运行对锅炉岛部分设备的影响
锅炉
脱硫塔
SCR
除尘器
GGH
引风机
对SCR的影响:
1)油污沉积在催化剂的孔隙中,会阻拦NOx、NH3和氧 进入催化剂内部反应,影响脱硝效率;
2)油污自燃使催化剂的局部过热烧结而失活,甚至烧毁 催化剂(如山西漳山电厂)。
对电除尘器的Βιβλιοθήκη Baidu响:
1)极板和极线积油,甚至会导致短路; 2)油灰容易粘结在除尘器极板,严重时会出现电晕线肥大和极板
向各位领导和专家致敬!
武汉天和技术股份有限公司
Wuhan Tianhe Technology Co., Ltd
燃煤锅炉等离子体点火技术的 环保使命
武汉天和技术股份有限公司
Wuhan Tianhe Technology Co., Ltd
一、新的环保政策 二、投油运行对锅炉岛部分设备的影响 三、几种可能的解决方案 四、等离子体点火技术的优势 五、天和公司等离子体点火应用案例
粉尘堆积,除尘效率下降。 3)存在发生爆燃火灾的危险性(CO、CH,电火花);
对布袋除尘器的影响:
油污或油灰会粘接在布袋上堵塞孔隙,无法清除,使除尘器透 气性变差,阻力增大,电耗增加,也降低了滤袋的使用寿命。
对GGH的影响:
如果烟气中含有大量的油污和粉尘将会使GGH的堵塞雪上加霜。 从而增加引风机能耗,因无旁路,严重时必须停机冲洗。
天和公司针对低反应性煤质的应对措施
1)开发出新一代大功率的等离子体点火装置;
2)针对性设计合适的等离子体点火燃烧器;
(生产计划性,降低设备投资)
燃用煤质 发生器功率
100 KW 200 KW 250 KW 350 KW 600 KW 800~1000 KW
干燥无灰基挥发 份Vdaf
30% 20% 17% 14% 10% 10%以下
(因旁路取消);
存在的问题:
1)SO2排放不能达标(因油污和粉尘对浆液质量的影响)、粉尘排放严重超标 (因除尘器不投)。
广东沙角C厂GGH堵塞照片
脱硫系统设计导则一般要求脱硫塔入口含尘至 少小于300mg/Nm3,不投除尘器则将达30000mg/Nm3。
鉴于投油对除尘器的影响以及设计导则的要求 ,目前火电厂有关运行规程规定:锅炉点火启动、停 炉投油运行阶段,除尘器一般不投运(在投油稳燃阶 段,一般也只投部分电场),且烟气必须从脱硫系统 旁路通过,使除尘器和脱硫设备不受到损坏。
无烟气旁路脱硫系统示意图
对脱硫设备的影响(除尘器不投):
1、造成脱硫塔壁和内件表面油污粘结(喷 嘴除雾器堵塞,除雾器垮塌);
2、油污在浆液池内形成泡沫造成液位虚高 (溢出,淮阴电厂);
3、油污和灰尘影响浆液质量,导致脱 硫效率降低;
4、油污和灰尘均影响石膏的结晶; 5、油污和灰尘可致设备、管道积灰、堵塞
一、新的环保政策
重点地区
非重点地区
注: 1、摘自《火力发电厂大气污染物排放标准》第二次征求意见稿。
在新的环保政策下,特别是有些地方环保部 门已经强制“铅封”、“砖封”或取消脱硫旁路 系统,如何解决锅炉点火启动、停炉和低负荷稳 燃(特别是低挥发性煤种)投油对尾部烟气脱硝 装置(SCR)、除尘器、烟气加热器(GGH)以及 脱硫设备(无烟气旁路)的影响,使火电机组实 现安全、稳定、环保以及经济运行。
2)油雾(油粉混合物)和大量粉尘进入尾部脱硫系统,脱硫塔壁和内件表面油 污粘结、积灰问题依然存在,影响部件工作工况和运行寿命。
3)不溶入水的粉尘颗粒,会对泵、阀门、管道造成较大磨损; 4)不能完全杜绝油污在浆液池内形成泡沫造成液位虚高,仍存在浆液向烟道溢
流的风险,需高度关注。 5)浆液抛弃系统的设置、浆液的抛弃(300MW机组约进行48小时的浆液置换,
以及脱水机真空皮带机滤布堵塞; 6、大量粉尘(不溶入水)进入浆液,容易
堵塞喷淋嘴、管道,卡涩阀门,长时间 运行对泵体、阀门和管道将会造成较大 磨损;
对脱硫设备的影响(除尘器投运):
粉尘对脱硫系统设备的影响会 基本消除; 但油污对脱硫系统设备的影响 依然会存在。
除雾器
喷淋嘴
三、几种可能的解决方案
1、脱硫系统改造
3、等离子点火和稳燃
采用等离子点火和稳燃,因不存在未燃尽油雾和油粉 混合物,除尘器、脱硫系统从锅炉点火启动开始就可 全程投运。 不存在油雾(油粉混合物)、烟尘对脱硫系统设备和 GGH运行的影响,也不存在油污对SCR的影响,可全程 实现机组烟尘、SO2达标排放。 存在的问题:
1)与常规大油枪点火方式相比, 等离子和微油点火初期都存在 飞灰含碳量偏高的问题。当然, 可通过加强空气预热器、SCR的 吹灰以及除尘器的及时清灰来 解决。 2)对17%Vdaf以下的煤种还没 有工程应用实例。
被抛弃浆液量约为2000m3)和废浆液、废水的后续处理、原烟道防腐处理均 需大量的人力、物力的投入。 6)GGH堵塞加剧的问题依然存在。
2、除尘器全程投运
有部分电厂被迫采取除尘器全程投运的方式。
除尘器
存在的问题:
除尘器的投运只是 减少了灰尘量,因实际 上存在燃油不完全燃烧, 油雾(油粉混合物)对 SCR、除尘器、脱硫系统、 GGH的潜在危害依然存在。
应用状况
已成功应用 已成功应用 已成功应用 实验室已成功点燃 实验室已成功点燃 正在研发
注:收收到基灰份大于30%时,发生器功率要相应增加。
序号
方案
除尘器
投油对锅炉各设备的影响
SCR
脱硫系统
GGH
环保
成本分析
存在部分催 投运,存在油
SO2排放不达标, 改造费用较高,运行
脱硫系统改
存在油污及粉尘
1
不投运 化剂失效、 污及粉尘的影
烟尘排放严重超 维护成本高,运行要
造
的影响
烧毁的风险
响
标
求高
投运,存在
油污污染及 存在催化剂
除尘器全程
投运,存在油 投运,存在油污
存在一定的维护成本,
2
投运
爆燃等安全 失效、烧毁
污的影响
的影响
SO2排放不达标
运行要求高
隐患,影响 的风险
除尘效率
一定的投资成本,维
3
采用等离子 投运,无风
无风险
投运,无风险 投运,无风险 烟尘、SO2排放 护费用较低,运行要
二、投油运行对锅炉岛部分设备的影响
锅炉
脱硫塔
SCR
除尘器
GGH
引风机
对SCR的影响:
1)油污沉积在催化剂的孔隙中,会阻拦NOx、NH3和氧 进入催化剂内部反应,影响脱硝效率;
2)油污自燃使催化剂的局部过热烧结而失活,甚至烧毁 催化剂(如山西漳山电厂)。
对电除尘器的Βιβλιοθήκη Baidu响:
1)极板和极线积油,甚至会导致短路; 2)油灰容易粘结在除尘器极板,严重时会出现电晕线肥大和极板
向各位领导和专家致敬!
武汉天和技术股份有限公司
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燃煤锅炉等离子体点火技术的 环保使命
武汉天和技术股份有限公司
Wuhan Tianhe Technology Co., Ltd
一、新的环保政策 二、投油运行对锅炉岛部分设备的影响 三、几种可能的解决方案 四、等离子体点火技术的优势 五、天和公司等离子体点火应用案例
粉尘堆积,除尘效率下降。 3)存在发生爆燃火灾的危险性(CO、CH,电火花);
对布袋除尘器的影响:
油污或油灰会粘接在布袋上堵塞孔隙,无法清除,使除尘器透 气性变差,阻力增大,电耗增加,也降低了滤袋的使用寿命。
对GGH的影响:
如果烟气中含有大量的油污和粉尘将会使GGH的堵塞雪上加霜。 从而增加引风机能耗,因无旁路,严重时必须停机冲洗。
天和公司针对低反应性煤质的应对措施
1)开发出新一代大功率的等离子体点火装置;
2)针对性设计合适的等离子体点火燃烧器;
(生产计划性,降低设备投资)
燃用煤质 发生器功率
100 KW 200 KW 250 KW 350 KW 600 KW 800~1000 KW
干燥无灰基挥发 份Vdaf
30% 20% 17% 14% 10% 10%以下