高桥炼厂含硫污水汽提装置改造及运行效果

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含硫污水汽提装置的技术改造

含硫污水汽提装置的技术改造
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基疆 磨 闸
P ̄ 油c l De 石 化 设sgt 工 计r er hmia t e i
2 0 t(I 5 0 2.9 】 6~5 8
含 硫 污 水 汽提 装置 的 技 术 改 造
刘轶青
( 洛阳石油化工总厂设计院,702 4 11)
业学院精细化工专业 , 现在洛 阳石化总厂设计 院从事 卷 9
刘鞔青
含硫污水汽提装置 的技术改造
16 氨 精制塔 操作 参数 不合适 .
而扩大传质面积 , 提高塔 的负荷能力 ; 采用矩形开 孔, 使得塔盘开孔率有 了较大提高 , 使气体不再 由
家 合格 品的标准 , 足 了 全厂 加 工总 流 程 的要求 , 满 取得 了 良好 的经 济效益 和社会 效 益 。
在多次生产标定 中, 当汽提塔 的处理量提 高 时, 汽提塔 的供热呈现不足。主要反 映在塔 底和 塔 中部的温度低 、 气相 流量小 和侧线抽 出量 达不
到要求 。
摘要 : 通过对含 硫污水装置现状 分析 厦奎面核算 , 选用新型塔盘 , 更换 旧设 备, 增加新 设备 , 整操 作 调
参数 , 处理量 由3 th 高到 5th 满足 了奎厂加工总流程的要求。 使 5 提 / 0 , /
关键词 : 污水汽提 氨 精制 处理 ■
洛 阳石化总厂含硫 污水装置采用的是单塔 汽 提、 侧线抽 出工艺集中处理 厂内炼油装 置排放 的 含硫污水。共有两套 : 污水汽提装置 ( 原设计 I)
删 2 雾 辣 采 带 、 鞭 、 板 压 降 核算 结 果 葡 单
2 2 增 设 2 ̄m3 料 水罐 . 0 原
为 减 少 进 塔 原 料 水 中 的 杂 质 , 加 一 个 增 2Om 原 料 水 罐 , 冲 容 积 l O 3 缓 冲 时 间 OO 3 缓 Z m, l  ̄ 1 .h提 高 了装 置 缓 冲能 力 。为 保 证 脱 油 效 果 , 75 , 在 原 料水罐 中设 置 脱 油 结 构 , 脱 油 后 污水 中油 经

炼油厂废水的处理及研究现状

炼油厂废水的处理及研究现状

炼油厂废水的处理及研究现状吴勇,周胜(中国市政工程中南设计研究总院有限公司,湖北武汉430010)摘要:近年来中国对废水治理要求日趋严格,诸多地方炼油企业普遍存在处理工艺落后的现象。

为实践节能减排理念、保证国内环保要求,废水处理达标排放已成为了炼油企业重要的环保节能事项。

针对当前国内炼油厂生产的废水现状,文中介绍了含硫废水、含盐废水、碱渣废水等炼油废水的来源和主要污染物,系统论述了炼油企业污水处理厂废水处理现状,即2级和3级处理工艺,并对其研究应用现状进行了分析。

同时,对炼油废水处理趋势和技术路线进行了展望。

关键词:炼油废水;处理工艺;应用现状;趋势与展望中图分类号:X742文献标识码:B文章编号:1671-4962(2023)06-0015-06Treatment and research status of refinery wastewaterWu Yong,Zhou Sheng(Central&Southern China Municipal Engineering Design and Research Institute Co.,LTD,Wuhan430010,China)Abstract:In recent years,the wastewater treatmentrequirements in China have become increasingly strict,and the treatment technologies adopted by many local refineries generally were outdated.In order to practice the concept of energy conservation andemission reduction and ensure domestic environmental protection requirements,wastewater treatment and discharge up to standard had become an important environmental protection and energy saving matter for refineries.In view of the current situation of waste⁃water produced in domestic refineries,this paper introduced the sources and main pollutants of oil refining wastewater such as sulfur wastewater,salt wastewater and alkali slag wastewater,systematically discussed the status quo of wastewater treatment in oil refining wastewater treatment plants(level2and3treatment processes),analyzed the research and application status,and prospected the trend and technical route of oil refining wastewater treatment.Keywords:oil refining wastewater;treatment technology;application status;trend and prospect2016~2022年,中国炼油能力由79.2×108t/a 增至92.4×108t/a,高于美国2022年88.9×108t/a,已跃居为世界第1炼油国。

炼油厂酸性水汽提装置存在的问题分析及解决措施

炼油厂酸性水汽提装置存在的问题分析及解决措施

炼油厂酸性水汽提装置存在的问题分析及解决措施摘要:在社会经济水平不断提高的今天,我国各个方面在实际发展过程中会面临着越来越多的机遇和挑战,其中也会存在很多问题。

就从目前情况看来,炼油厂在我国发展过程中占据着非常重要的地位,对社会经济发展也有着非常重要的影响,不过炼油厂在实际生产中使用酸性水汽提装置会受到一些因素的影响,从而导致很多问题的出现,这些问题会对整个生产起到极为不利的作用。

所以,炼油厂相关管理人员要在实际生产过程中对酸性水汽提装置存在的问题予以足够重视,结合实际来采取相应对策进行处理,这样才可以提高生产效率。

关键词:炼油厂;酸性水汽提装置;存在问题;解决对策前言:通过实际调查发现,现阶段炼油厂在对酸性水进行处理的时候会用到两种工艺,这两种工艺分别是双塔气提工艺和单塔气提侧线抽出工艺,这两种工艺有着不同的优缺点,工作人员要结合实际情况来采取相应的工艺来确保酸性水汽提装置正常运行。

另外,工作人员也要严格按照相关要求和规定来开展各方面工作,这样才可以对实际生产起到促进作用一、炼油厂酸性水汽提装置存在的问题分析(一)酸性水中固定氨含量增加引起净化水氨氮超标在通常情况下,汽提净化水在酸性水汽提装置当中能够发挥出良好的效果,不过部分炼油厂使用的汽提净化水内部的氨氮含量超出规定的范围,导致这种问题出现的原因主要是整体汽提效率降低或工作人员操作不当,这样酸性水中固定氨的含量就会不断增加。

所谓固定氨,简单的来说就是氨以一种强酸氨盐的形式存在,通过简单的加热是无法将这种固定氨进行有效的分解,固定氨与水紧密的融合到一起而难以分离。

固定氨含量增加会导致净化水氨氮总含量比预期要超出许多,这样就会导致后期对氨进行处理的难度增加,严重的时候还会对自然环境带来一定程度的污染。

(二)流程不合理造成汽提效率降低部分炼油厂受到传统生产模式和理念的影响比较深,多数情况下都是依照以往的流程来开展各方面工作,侧线抽出的富氨气会直接进入到浓氨水塔内部,在这之后可以对富氨气进行充分应用,通过汽提来对浓氨水进行提取。

高含硫净化装置胺液系统的运行及优化

高含硫净化装置胺液系统的运行及优化

0 引 言
普 光 天 然 气 净 化 厂 是 高 含 硫 企 业 , 工 艺 包 其 从美国 B &V公 司引 进 。由于 国 内没 有 大 型高 含
1 高含硫 净化装 置简 介 该厂 以普 光气 田高 含 硫 天 然 气 ( S质 量 分 H:
数 1 . ~ 1 . , O: 量 分 数 为 8 0 ~ 净化 装置 脱硫 工艺 流程 来 自集 气 站 的酸 性 天然 气 进 入 天然 气进 料 过
滤分 离器 , 除携 带 的 液体 及 固体 颗粒 , 后 进 人 脱 然
天然 气 聚结分 离 器 以脱 除液 滴 。过 滤 之后 的酸 性 天然 气进 入两 级胺 液吸 收塔 , 即第一 级主 吸收塔 和 第 二级 主吸 收塔 , 质 量分 数 为 5 的 MD A 溶 用 0/ 9 6 E
c r o i e , a j sig se m n e tmp r t r f r— olr h tr e o e u to f r d cin a h n fl r d t t a i lt e e au e o eb i ,t e a g t f r d cin o p o u to t u n e
收 稿 日期 :2 1 - 9 6 修 改 稿 ) 0 1 0 —1 ( 。 作 者 简 介 :曹生 伟 ( 9 5 ) 男 , 东 定 陶人 , 00年 毕 业 于 17 , 山 20 解 放军 信 息 工 程 学 院 计 算 机 及 其 应 用 专 、 一直 从 事 炼 油 和 岛 禽 【 , 硫 天 然气 净 化 装 置 的 工 艺 管 理 工 作 , ] 程 师 。 任
发泡 造成 的生 产 波 动 及 胺 液 的 跑损 , 现 了 除 去 胺 液 的杂 质 和减 少 胺 液 降 解 等 目标 , 出 了详 尽 的 实 验数 据 。数 据 分 析 表 明 该 实 得

化工生产脱硫技术装置运行与效果评估详解

化工生产脱硫技术装置运行与效果评估详解

化工生产脱硫技术装置运行与效果评估详解化工生产过程中,脱硫技术装置的运行是非常重要的环节。

脱硫技术装置的有效运行,可以降低环境污染,改善生产工艺,提高产品质量。

本文将详细介绍化工生产脱硫技术装置的运行以及其效果评估。

一、脱硫技术装置运行脱硫技术装置通常由烟气处理、原料处理和废物处理等部分组成。

在脱硫技术装置的运行中,需要注重以下几个方面的工作。

1. 原料处理原料处理是脱硫技术装置运行的第一步。

在化工生产过程中,原料中往往含有硫化物等污染物。

因此,在装置运行前,需要对原料进行预处理,减少或去除原料中的污染物。

可以采用物理方法、化学方法或生物方法等进行原料的处理,以达到预期的脱硫效果。

2. 烟气处理烟气处理是脱硫技术装置运行过程中的关键环节。

在常见的烟气处理方法中,湿法烟气处理是较为常见和有效的方法之一。

湿法烟气处理中,通过向烟气中添加脱硫剂,如石灰石或碱液,与烟气中含有的二氧化硫发生反应,将其转化为硫酸钙等物质,达到脱硫的目的。

同时,还需要对湿法烟气处理系统进行合理的运行调节,以确保其正常工作。

3. 废物处理在脱硫技术装置运行过程中,会产生一定量的废物,如废水、废渣等。

这些废物需要进行合理的处理,以防止对环境造成二次污染。

对于废水,可以采用中和、沉淀等方式进行处理。

对于废渣,可以通过烘干、焙烧等方式处理,以回收有价值的物质。

二、脱硫技术装置效果评估脱硫技术装置的效果评估是对其运行效果进行科学评价的过程。

通过评估,可以了解脱硫技术装置运行的效果,是否达到了预期的目标。

脱硫技术装置效果评估通常包括以下方面的内容。

1. SO2去除效率SO2去除效率是评估脱硫技术装置效果的重要指标之一。

可以通过连续在线监测或者定期取样分析的方式进行测定。

通过对比排放前后的SO2浓度,计算出SO2去除率,评估脱硫效果的好坏。

2. 投资和运行成本脱硫技术装置的投资和运行成本对于企业来说也是一个重要指标。

通过综合考虑装置的购置、安装、维护、能耗等因素,进行投资和运行成本的评估,可以帮助企业选择合适的脱硫技术装置。

含硫污水汽提装置优化生产方案探讨

含硫污水汽提装置优化生产方案探讨

中 国石 化金 陵分 公 司炼 油 区域含 硫 污 水 的产
生量 约 2 0t , 2 / 原处 理工 艺为 : 上 游装 置所 排 含 h 将 硫污 水集 中 收集 后 , 过 一 段 时 间沉 降 , 送 工、 经 再 Ⅱ套 污水 汽提装 置 处 理 。受 焦 化 装 置含 硫 污 水 夹 带 的焦粉 和乳化 油 的影 响 , 提 效 果差 , 化 水 所 汽 净 含 污染物 浓 度 相 对 较 高 , OD C 质 量 浓 度 在 20 0 0
左右 , 幅约 4 , O 质量浓 度也 明显 降低 , 降 3/ C D 9 6 由 “ 分储 分炼 ” 的 12 0mgL左 右 降 到 5 0 0 前 0 / 0 ~8 0
mgL, 幅约 4 。随着 Ⅲ套 污 水 汽 提装 置 净 化 ] 降 6 水水 质 的改 善 , 水 处 理 场 入 口含 油 污水 中 的 氨 污

节 能 减 排






21 0 2年 4月
P ETR0LE UM PR0CES I S NG AND TROCHEM I ALS PE C
第 4 3卷 第 4期
含硫污水汽提装 置优化生产方案探讨
吕三 雕 ,陆 鹏 宇
( 中国 石 化 金 陵 分 公 司 安 全 环保 处 ,南 京 2 0 3 ) 10 3
处理 能力 , 以及 充 分 利 用 I(1) 硫 污水 汽 提 装 I 含 置注 碱工 艺 的特 点 ,0 9年 6月 1 l , 含 硫 20 2 E起 对 污水 汽提 装 置 原 料 实 行 “ 储 分 炼 ” 即将 焦 化 装 分 , 置含 硫污 水 以及其 它装 置 停 工检 修 过 程 产生 的部 分 含硫 污水集 中收 集 、 降后 , 配 给 注 碱工 艺 的 沉 分 I( 污 水 汽 提 装 置 处 理 ; 它 装 置 工 艺 过 程 中 Ⅱ) 其

含硫污水汽提装置扩能技术改造

含硫污水汽提装置扩能技术改造
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刘鞔青 等
舍硫 污水汽提蓑 王扩能技 术改造
4 9
含硫 污 水汽 提 装置 扩 能 技 术改 造
刘 轶青 。 王 建设 洛 阳石 油化 工总厂 洛阳 4 11 702
摘 要 通过对含硫污水装置现状分析及全面核算 , 选用新型塔盘, 更换原有设备 , 增加新设备 , 对汽提
1 存 在 问题
11 杂 质含量 高 .
由于总厂炼量的提高及三 、 六联台、 大化纤装 置 的开 工 运 行 , 含硫 污水 量 和 污水 中硫 化氢 、 、 氨
油及 悬 浮物浓 度逐 年 增加 , 目前硫 化 氢为 6o ̄r oo  ̄
L 氨氮为 1 X m / , 汽提难 度增加 : , 8) g 使 (0 L 油浓度增 加, 使汽提塔 内的平衡状态受到影 响, 侧线抽 出带 液; 悬浮物 的增加 , 造成汽提塔塔 盘和换 热器结 垢, 降低了汽提塔塔板效率和换热器的热效率。
重、 塔盘汽相负荷降低 、 塔底供热不足及原料水水 质差等多种问题, 使装 置的进一步扩能和提高净 化水质 量未 得 到解 决 。 随着 该 厂 三 、 联合 及 大 六 化纤装 置 的开 工 , 硫 污 水 量 达 到 8t , 置 扩 含 0/ 装 h
能改造 迫在 眉 睫。参 考 国 内 同类 装 置改 造 经 验 ,
13 塔 底供 热不 足 .
在多次 生 产 标定 中 , 当汽 提 塔 的处 理 量 提 高 时 , 提塔 供热 不足 。主要 反 映在塔底 和塔 中部 的 汽 温度低 , 相流量 小 , 抽 出量达 不到要求 。 气 侧线
14 净化 水质量 差 .
在 3t 5/ h的处 理量 时 , 提 塔 的操 作不 稳 定 、 汽

炼油厂 含硫污水 汽提塔 流程

炼油厂 含硫污水 汽提塔 流程

当它进入炼油厂时,处理脱硫废水不是笑话。

这里面装满了硫化氢和
麦卡普坦等臭硫pound,这绝对不会让人感到愉快。

在这种废水被
放入世界之前,它需要认真的改造。

蒸汽像超级英雄一样冲进来想象一下:一个脱衣舞塔,高高而骄傲,准备用那些麻辣的硫磺来涂抹它。

这就像一个巨大的游戏,"与坏人一起出去,与好人一起",随着
塔的魔法工作来清理废水。

下一次你看到一个炼油厂在工作,记得那个没被击败的英雄——蒸汽剥离塔,使世界少了一点臭味,一次一
个硫磺。

在蒸汽剥离舞中,臭气熏天的脱硫废水将最好的热量和华尔兹排入剥
离塔的底部。

蒸汽或冷却的惰性气体像超级英雄一样从顶部冲进来。

随着废水向下顺流而下,蒸汽或气体随繁荣而上升,形成戏剧性的逆
流流。

这使得挥发性的硫pound可以做一个神奇的消失行为,变成
蒸汽和加入蒸汽或燃气,准备被分离和送走去他们的下一个冒险,无论是得到硫ur还是找到新的家。

这是一个野生的,蒸汽的节目,这
一切都是为了摆脱臭硫磺并让一个令人眩晕的表演!
蒸汽剥离舞成功地从废水中分离出这些麻风硫磺,这取决于整个角色:塔内的温度和压力、液体和蒸汽相交融的方式以及塔内部的细腻设计。

如果没有适当的操作和控制,这座塔无法打破它应该做的动作,而我
们最终会遇到废水状况的臭味。

当它遵循废水处理的环境规则时,这
是禁忌的。

等等,还有更多!硫磺脱脂后,废水可能需要另一种处理方法,比如神奇的化学药剂,或者也许一些迪斯科舞动以生物氧化为
礼,以确保没有剩余的硫磺菌,水才能在旅途中继续积聚。

让我们确保这个废水保持干净和绿色!。

酸性水汽提装置技术改进及运行问题研究

酸性水汽提装置技术改进及运行问题研究

瀚 n

酸性 水 中 氨 氮 的存 在 形 态 和炼 厂 加 工装 置 有
净 化后 的酸 性水 用于 1 0 吨/ 二 套常 压 电脱 5万 年
关 ,例 如 柴 油 加 氢 和 汽 油 重 整 等 装 置 产生 的 酸性 盐注 水 ,而后 将 电脱盐排 水再 经酸 性水 汽提 装置净
AI — 。KANG - ai l Ke i Vu h ,GAO n x a Bi- i
( ui f eyo h n i n h n erlu ( r u ) o, t,ig in7 0 , hn ) Y l Re n r f a x c a gP t e m G o p C .L d J ba 5 0 C ia n i S Ya o n 1 8
需进行脱气、除油等预处理设施 ,以保证汽提装置 1 废碱回收利用 。降低净化水 中N 3 含量 . 2 H一 N
作者 简介 :艾克利 (9 1) 男,陕西子洲人 ,车间副主任 ,工程 师,主要从事重油催化 裂化炼油工 17 一 艺及 能源综合利用方面的管理和研 究工作。
TO1 _ CORROSI N NTROL AL o CO VO 26 No. L 201 L_ 7JU . 2
0 - _ 一蓟 - _吾 ‘ ‘
长周期安全平稳运行

我 厂加 工含硫 原油时 ,一次 和二次加 工装 置都 111脱气 -・
要产 生大 量酸性 水 ,由于酸性 水 不仅含 有较 多硫 化
上游 各装置产 生的酸性 水通过 管线密 闭输送 至
物和 氨 ,同时 含有酚 、氰化 物和 油等污 染物 ,不能 酸性水 汽提装 置的酸性 水脱 气罐 ,由于压 力降低 , 直接 排至 污水 处理场 。为 了满足 我厂扩 能改造新 建 溶于水 中的轻 烃及部分Hz 、NH 会释放 出来 ,通过 S , 10 8 万吨/ 年催化 、3 万吨/ 0 年加 氢 、4 万吨, O 年重整 、 压控 阀排放 至全厂 低压瓦斯 管 网 ,带入 的重烃 可从 10 5 万吨/ 年常压 以及 配套3 0 吨, 3 0 年尾 气硫磺 回收装 脱气罐的排油 口间断排至装 置污油罐 。 置产 生的约3 t1 0l /的废水 ,于2 l年4 0 1 月大修时将酸性 11 脱 油 -・ 2

污水处理设施改进方案实施效果评估报告范文

污水处理设施改进方案实施效果评估报告范文

污水处理设施改进方案实施效果评估报告范文【Title:污水处理设施改进方案实施效果评估报告范文】【Introduction】本报告旨在对某污水处理厂在实施改进方案后的效果进行评估,从而了解该方案对污水处理设施运行效率的改善情况。

【Section 1:改进方案的实施情况】1.1 方案说明根据实际情况,我们制定了针对污水处理设施的改进方案,包括提升设备的处理能力、优化运行参数、改进设备维护等措施。

1.2 实施进展本次改进方案于XX年XX月XX日正式启动,涉及污水处理设施的设备调整、运行参数的优化等方面,整个实施过程持续了3个月。

1.3 实施过程中的问题与解决方案在实施过程中,我们遇到了设备调整困难、运行参数优化效果不佳等问题。

经分析,我们针对每个问题都制定了相应的解决方案,并取得了满意的成果。

【Section 2:改进方案的效果评估】2.1 处理能力提升情况通过实施改进方案后,污水处理设施的处理能力显著提升。

根据实际数据统计,设施的日处理量从改进前的X吨提升至X吨,增幅达到X%。

2.2 出水水质改善情况改进方案的实施使得出水的水质明显改善。

根据监测数据显示,污水处理设施出水中的COD、BOD等指标均达到国家相关标准,符合环境保护要求。

2.3 设备运行稳定性提升情况通过改进方案,污水处理设施的设备运行稳定性得到显著提升。

设施运行过程中的故障次数减少,维护保养工作得到有效加强,设备寿命得到延长。

【Section 3:效果评估结论】基于对改进方案的实施情况和效果评估的分析,我们得出以下结论:3.1 本次改进方案的实施效果显著,处理能力提升、出水水质改善和设备运行稳定性提高等方面均取得了明显的成效。

3.2 污水处理设施的运行效率得到有效提升,达到或超过了国家相关标准。

3.3 改进方案的实施为后续环保工作奠定了良好的基础,具有重要的示范和推广价值。

【Conclusion】通过本次污水处理设施改进方案的实施效果评估,我们深入分析了方案对污水处理设施运行效率的改善情况,并得出了积极的结论。

含硫污水汽提装置中除油措施及应用

含硫污水汽提装置中除油措施及应用

对沉降罐有扰动 , 影响沉降效果 ; 其处 理后 水中含 油 量 约 ×14 0 ,一般 达 不 到进 入 塔 内酸性 水 的油 含
量小于 5 0×1 的要 求 ; 外 , 需 要 定 期 清 除 罐 0 另 还
底 污泥 , 去安全 掩 埋 , 送 以延 长装 置开 工周 期 。
11 破 乳 剂 .
来 自常减 压 蒸 馏 和 延 迟 焦 化 装 置 排 放 的 酸性 水 , 中较 难 处 理 的是 除油 , 其 因为 大 部 分 油 与 水 乳
化 , 成 比较 稳 定 的油 包 水 或 者水 包 油结 构 , 理 形 处
内堵 板 以上 的立 管后 , 自喇 叭 口流 入 原料 水 罐 中 , 喇 叭 口距 离 出油 口有 一定 的距 离 , 以减 少 流动 对 罐 内液 面 的影 响 。罐 内污水通 过长 方孔 进入 堵板 以下 的立 管后 , 自出水 口流 人 另外 的 缓 冲罐 , 后 由原 然
13 增设分布器 .
传统的大罐重 力沉降技术受进料量波动 的影 响较 大 , 导致 罐 内原 料 水 液 面 的扰 动 , 响静 置 除 影
油 的效果 。为此 , 在原 料水 罐 内增 设分布 器 , 高 了 提 除 油效 果 , 同时 减少 了原 料 水 的连 续 流动 对 罐顶 油
面 的影 响【] 图 1 示 , 料水 由进水 口进人 罐 “。如 所 原
硫污水汽提装置主要用于处理常减压 、催化裂化 、 延迟焦化 、 重油加氢 、 加氢裂化 、 加氢精制等装置的 含硫 、 含油 污 水 , 而 酸性 水 带 油 可 能造 成 大量 油 然
气 在 塔 内积 聚 , 坏 汽 提 塔 内 的气 液 平 衡 , 成汽 破 造 提塔 操 作 波 动 , 响汽 提 效 果 和 产 品质 量 ; 时造 影 同 成轻 烃流 失…。 因此 , 酸水 除 油对含 硫污 水汽 提装 置 的平 稳运 行具 有重 要意义 。 酸性 水 除 油应 以不影 响 汽提 过 程 、净 化水 质 、

含硫污水汽提及氨精制工艺改造

含硫污水汽提及氨精制工艺改造

原料水经 过换热至 10℃左右 ,使 Hs和 N 。 5 H 都 以游离态 的分子存 在于热料 中 , 然后进入塔 内进行 闪 蒸。 气体 由塔顶 喷入 的冷进料在塔 的上段精馏段 中进 行吸收 , 由于 Hs和 N 。 H 相对挥 发度 的差 异 ,z HS和 c 。 0 从塔顶逸 出。在塔顶喷入一定 量的净化水 , 以使塔 顶
氨来控 制 , 通常 控制 在 一0℃~ 1 0℃ ) 然后 进入 脱硫 , 吸附塔进行脱硫 吸附 , 除去微量 的 Hs 使硫 化氢 的体 ,
积分 数降低至 5 0 ×1喝以下 ,最后经 过氨压缩 机压缩
冷却 后 , 送至 液氨储 罐 。
3 污 水 汽 提 及 氨精 制 系统 存在 的 问题
效果 良好 。
关键 词
含硫污水 , 提 , 汽 氨精制 , 造 , 改 参数 优化
文 章编号 : 0 5 99 2 1) 0 —0 9 0 中图分类号 :Q 1 . 9 文 献标识码 : 1 0— 58(0 2 - 3 0 4— 3 T 13 2 B
陕西煤业 化 工集 团神木 天元 化工有 限公 司 的污 水 汽提装置原始设计 处理量 2 / ,由于产 能扩大 , 5th 污水量增加 , 导致汽提装 置在原有 的条 件下不 能稳 定 运行 , 因此需 对原有装置进行 改造 , 优化 运行参数 , 设 法降低 蒸汽单 耗 , 提高净 化水 的利 用率 , 保证 氨精 制 系统长周期稳 定运行 。
先 经 过结 晶 器 进 行 结 晶 ( 晶器 的温 度 是 通 过 注 入 液 结
1 污水 组成
在原设计 时 ,污水 主要 是加氢过程 的含硫 污水 , 扩 能改造 后污水 的来 源是 煤焦油 加氢 裂化 和延迟 焦 化产生 的污水 , 尤其是 煤焦油延迟焦 化所产生 的污水 成 分复杂 , 且含 有大量 的氨 、 硫化 氢 、 氧化 碳 、 二 酚类 物质、 氰化物及焦粉类 物质 , 因此在 原有条件下 , 必须 进行 改造 , 重新优化参 数 。

炼厂含硫污水汽提技术分析

炼厂含硫污水汽提技术分析

图 2 含 硫 污 水 双 塔 汽 提流 程
Fi 2 Do be— c ln lsrp ig p o e so o rwae g. u l ou n t pn rc s fS u tr i
含 硫污 水经 原水 泵提 升后分 两路 进入 硫化氢 汽提塔 , 一路 与 原 料 水换 热升 温 后 进入 汽 提 塔 的 中上部 , 另一 路 做 为 冷 进料 直接 进入 汽 提 塔 的 而 上部 , 脱硫 塔底 的热源用 再 沸器或 直接蒸 汽 提供 , 污水 中的硫化 氢 由塔 顶经气 液分 离罐分 离后 出装 置作 为硫 磺 回 收装 置 的原 料 ; 脱硫 塔 的塔 底 净化 水进 入 氨汽 提塔 的上 部 . 底 热 源 由再 沸 器 或 直 塔 接蒸汽 提供 , 氨 蒸 汽 由塔 顶 排 出经冷 却 分 离 后 含 的氨气 配制 氨 水 或 进 一步 精 制 后制 成 液 氨 , 液 分 罐 的液相 一部 分 作 为 塔顶 冷 回流 排 回到 装 置 , 另
在 的问 题 进 行 了技 术 分 析 , 提 出 了相 应 对 策 。 并
1 1 单塔 汽提侧 线 抽 出工 艺 流程 及操 作原 理 .
图 1 典型 的单塔 汽提侧 线 抽 出工艺 …。 为

l 一原 水 罐 ; 2一原 水泵 ; 3一汽 提 塔 ; 4—一级 冷 凝 器 ; 5~一 缴 冷 凝 器 ; 6一二 级 冷 凝 器 ; 7一二 级 冷 凝 器 ; 8一三 级 冷 凝 器 ; 9一三 级 冷 凝 器 ;0 1

结晶器 ;1 1 一吸附罐;2 1 一沉降分离罐 ;3一氨压机 ;4g. pc lpo es o ige— c l I t ie . w o O rwaLr i 1Ty ia rc s fsn l ounP wi sd d a fF U e 1 h r

污水汽提塔的优化设计与运行

污水汽提塔的优化设计与运行
能力 , 阳分公 司新 上一 座汽 提塔 , 计处 理 能 力 洛 设 10 th 主要 设 计 参 数 如 表 1 0 , / 。投 入 运 行 后 净 化
硫 化 氢 精 馏 段
塔 板 型式 板 间距 / mm
两 段 3 U C散堆 填 料 mR P
浮 阀
45 0
表 2 汽 提 塔 主 要 操 作 参 数
水质量 较好 , 侧线 抽 出 比较 小 , 汽 单耗 较 低 , 蒸 硫 化物 、 氮 回流 量 小 ; 上 段 填 料 温 差 较 小 ( 氨 但 3~ 5C) 最 上层 塔板 温 度 控 制 较 低 , 度 升 高 后 , c , 温 填 料 段液 泛 ; 侧线 抽 出 口温度 偏 低 , 汽提 塔 操作 稳定
性 较差 , 线 时有 带硫 严 重 的现象 , 侧 主要 操作 参 数 及运 行参 数如 表 2 。调 查 兄 弟 单位 的 汽提 塔 普 遍
存在 上述 类似 问题 。
表 1 汽 提 塔 设计 参数
规 格 + 0 / 20 0X 33 3 8 0 + 0 4 8
4 9 3 2
水处 理设备 , 将 炼 油 生 产 过 程 中产 生 的 含硫 含 它
氨 污水经 过蒸 汽汽 提后 分离 出高浓 度 污染 物 硫 化
物 和氨 , 离 的酸性 气 做为 生产 硫磺 的原料 , 离 分 分
的氨生 产工 业 液 氨 , 离 污 染 物 后 的净 化 水 回用 分 于其 它装 置或 排 放至 污水 处 理场 , 变废 为 宝 、 是 保 护环 境 的重要 环保 处理设 备 。 1 汽提 塔运 行 中的 问题
下 按功能可分 为三段 : 塔顶 到热 进 料 口为硫 化氢精 馏段 , 热进 料 口到侧 线 抽 出 口为 硫 化氢 汽 提 段 , 侧 线抽 出 口到塔底 为 氨 汽 提 段 ( 1 。含 硫 污 水 中 图 )

含硫酸性污水汽提塔的分析和模拟计算

含硫酸性污水汽提塔的分析和模拟计算

含硫酸性污水汽提塔的分析和模拟计算1 硫酸性污水汽提塔的分析
硫酸性污水汽提塔是一种典型的分离塔,主要承担硫酸性污水的分离净化工作。

在设计这种汽提塔时,需要考虑多重因素,包括原液的特性、满足产品要求的最低成本、操作和维护的需求,等等。

汽提塔的设计和工程越是完善,产品的质量越高,降低投资、操作、维护和管理实际成本,可以有效地减少废水排放量,净化环境。

2 模拟计算
为了确定硫酸性污水汽提塔的精确设计参数,必须对对它进行模拟计算。

模拟计算首先分析污水液体的性能和污水中污染物的实现脱除情况,包括溶解度、稳定性、质量移动等;然后,根据硫酸性污水的性质,设计汽提塔搅拌、塔盘、除湿器和蒸发器等工艺装置的参数及数量,进行模拟计算;最后再根据模拟计算的结果,调整塔的参数设计,进行实际的实验试验,最终汽抽塔的参数确定。

3 结论
硫酸性污水汽提塔是处理硫酸性污染物的重要工艺装置,模拟计算为设计和计算这种汽抽塔提供了重要信息,这些信息关系到硫酸性污水的液体性能、实现的脱除效果、汽抽塔的工艺参数以及调整等,使得我们可以精确设计这种塔,从而达到节能减排的目标。

炼油污水系统的安全运行管理

炼油污水系统的安全运行管理
p 硫 ) C g・ ) ( /r L a
C D ( g・ ) O /m L
10 5

30 O
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50 0
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Байду номын сангаас
20 3


90 0
化炼厂干气分液罐切水 ; 加氢型装 置( 氢处理和 加
柴油加氢) 反应部分冷低压分离器、 分馏 部分硫化 氢汽提塔顶 回流罐排出的含硫含氨污水 ; 连续重整 装置预加 氢分 馏 塔顶 油气 分 离器 切水 ( 量 较 水 少) 酸性气进燃烧炉前分液罐切水。部分装置含 ;
第 2期
冯 明等 .炼油污水 系统 的安全运 行管理
・ 9・ 4
2 污 水 系统 的生产 运行 现 状 2 1 含硫 污水 .
取了多种安全防护措施 : 有的在含硫污水罐罐顶采 取蒸汽保护 , 保持罐顶微正压 , 防止含硫污水 中油 气挥发发生闪爆 ; 的罐顶采用氮气保 护 , 有 通过安 全水封保持罐体微正压 , 突破水封罐顶气处理达标 后排放等等 , 都取得 了一定的效果 。青 岛炼化公司 污水处理系统采用罐顶通氮气保护 , 罐顶尾气加安 全水封 , 同时为防止恶臭 和有毒气体 冲破水封外 泄, 将突破水封罐顶气引入硫磺烟 囱等组合措施 , 取 得 了较好 的效 果 。 3 2 炼 油污 水 的脱油 . 含硫 污 水带 油会 破坏 汽提 塔 内的气 液平衡 , 造 成操作波动 , 影响产 品质量 ; 污水带油会增加除油
式等安全清洁生产现状 , 并针对含硫 污水和含油 污水的脱 气、 油、 量、 除 减 恶臭治理 、 设备 运行 维护 以 及防腐蚀等方面提 出了清洁生产建议 。
关键 词 : 炼油 污水 安全 运行 文章编号 :0 7- 1 X(0 0 0 0 4 10 0 5 2 1 )2- 0 8—0 3 表 1 部分装置含硫污水基本情况 中图分类号 :7 X4 文献标识码 : B

浅谈炼油厂脱硫装置恶臭气体治理技术

浅谈炼油厂脱硫装置恶臭气体治理技术

浅谈炼油厂脱硫装置恶臭气体治理技术摘要:由于炼油厂550万吨炼量扩建工程的完成,脱硫装置的生产能力逐渐扩大,装置区受到的硫化氢等污染将有增无减,恶臭气体对装置的操作人员身体健康和周边环境有较大的危害,威胁着安全生产。

针对这一现象,本文通过对现有脱硫装置进行改造,采用水洗吸收及干法催化氧化组合脱臭技术,治理酸性水罐区域的恶臭气体,添加蒸汽、氮气、净化水及新鲜水进行一级洗涤,经一级水洗后尾气中98%以上的氨及20%的硫化氢被去除,再经固定床脱臭罐脱臭剂的作用,去除硫化氢、硫醇、硫醚等恶臭物质,完成脱臭反应,满足厂界处主要污染物排放达到国家标准《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的规定。

关键词:脱硫装置恶臭气体水洗吸收及干法催化氧化组合脱臭技术一、引言辽阳石化分公司炼油厂脱硫装置酸性水汽提单元现有四个酸性水罐,当罐内液体的液位在发生不稳定波动的时候,液位上升,罐顶呼吸阀排放的尾气中存在挥发的硫化氢、有机硫和氨气,这些气体散发到环境中,硫化氢、氨气体的检测值严重超标,对操作人员健康及环境造成极大污染,威胁生产安全。

二、工艺原理及特点1.水洗吸收及干法催化氧化组合脱臭技术特点1.1脱臭效率高、速度快、操作周期长可在常温下将硫化氢直接转化为元素硫,硫醇、硫醚转化为无毒无味的大分子化合物,单程硫容达30%以上,是普通脱臭剂和活性炭的1~3倍,有机物吸附容量高,使用寿命长,不需在反应器内反复再生,避免了频繁换剂带来的安全隐患。

1.2床层阻力小、不设引风机采用大颗粒高强度活性炭载体,脱臭剂经过70余小时的900℃高温水蒸汽活化,遇水不粉化、不板结,强度高,压降低,不需设置引风或抽真空系统即可保证尾气顺利进入脱臭系统,不会出现酸性水储罐憋压情况。

1.3脱臭过程安全环保脱臭剂不含铁,不会生成硫化亚铁产生自燃,保证了脱臭剂的本质安全。

脱臭过程清洁环保,操作环境友好,没有废碱渣排放,不产生二次污染。

自燃点超过350℃,在正常操作条件下及卸剂过程中不会发生自燃。

含硫污水汽提装置运行与改造

含硫污水汽提装置运行与改造

解 决 了含 硫 污水进 塔 含油 量偏 高、 盘部 分结 焦 , 塔 减缓 了设 备腐 蚀 , 基本 上 克服 了侧线抽 氮 带液 。 关键 词 : 含硫 污水 ; 汽提
含硫污 水汽 提装 置是 对重 油催 化、 常减 压 、 制 加
Hale Waihona Puke 磺 回收装置 作为 其原 料 , 在塔 的 2~ 2 4 6层塔 盘处 形
将 存 贮 电子 文 件 的软 磁 盘载 体 更换 成 光 盘 , 于 长 便
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收 稿 日 期 :o 8 1 1 2 0 一O — 2
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20 年第 8期 08
1 工 艺处 理 流程 与 汽提 塔 塔 底 净化 水 换热 后 的高 含 硫污 水 ( 热
进 料 ) 塔 的上段 入塔 , 从 塔底 出 的净 化水 经重 沸器 加 热 后 产生 的 蒸 汽返 回塔 内作 为 汽提 的 蒸汽 , 一 定 将 量 的 原 料水 ( 进 料 ) 入汽 提 塔作 为冷却 水 , 样 冷 打 这 通 过 含 硫 污 水 与 塔 内汽 提 蒸 汽 的 热 交 换 与 汽 液 转 换, 以及 各种 物 料 的 物理 特 性 , 部 将 出现 H: 上 S的 富集 , 并从 塔顶 排 出 , 通过 汽液 分离等 措施后 进入 硫
较 高 , 相 夹 带 的 液体 多 ; 降 液 管 设计 不 合 理 , 气 ② 降 液 管底 隙过 小 , 成液 相 排 出量 少 , 位下 降慢 , 造 液 处 理量 理更 是 提不 上来 ; 降液管 可 能 出现堵 塞现 象 。 ③ 对策 : 据生 产状 况合理 调 控处 理 量 , 根 在工艺 要 求 的范 围 内尽 量 减 少超 负荷 运 转 的情 况 ; 当抬 高 适 降液管 的高度 , 轻液 相产 生紊 流 , 减 增加 气相 接触 面 积 ; 用高 性 能的塔 盘 , 选 在设 计要 求 的范 围 内适 当增 加塔 盘 的开 孔 率 , 升 因液 相 下 降 速率 增 大 而 减 少 提

石化公司含硫污水的治理

石化公司含硫污水的治理

2O 年第 5 O6 期
刘 国兴 : 石化公司含硫 污水的治理
4 7
烧炉焚烧 , 塔底得到合格的净化水 , 净化水水质满足 污水处理厂进水水质的要求。
元 ・~。 t
22 处 理 效 果 . 该公 司在生产装置满负荷运行情况下 , 最多可
产生 6th 1 一含硫 污水 ( - 正常 6th ) 0・ 进入 汽提 处 理, 其处理效果见表 2 。
H棚 . 1咖 o m f0 s sw g npt e aei e  ̄ r
LU G o ig I u —xn

eltn ol y lm
( abnPt h ms yC . Bac ,Pt .C i ,H ri 105 , h a H ri e wce ir o , r h eo hn t n r a abn 506 C i ) n
行集 中处理 , 取得 了较好的环境效益和经济效益 。
出水水质 只能直接排 向水体 , 造成对环境的影响。
() 2催化柴油加氢产生的污水属于高含硫 、 含氨
的酸性水 , 而汽提又无侧线抽氨措施 , 致使水 中氨氮
1 污水水质及原处理流程存在 的问题
11 含硫污水水质 、 . 水量
炼油厂含硫污水水质、 水量见表 1 。
Ab ta tT es ipn e t l e rc sigW Sa o t osl epo lm fdsoa fsun s e a eb src : h tp igcnr i d po es a d pe t ov t rbe o i slo ressw g y r az n d eh p o n le h ooyi f ey h e rsl ra h ein se ict n n n atwa sd it po u t n,te 8 c n l nri r .T ut e c e d s p cf a o ,ad o e p r sue nor rd c o t g en e d g i i e i h o e at a rie t e a epa t h t rpr sdan i osw g l . w d n n
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Keywords: Sour w at er, St ripping, Plant s r enovat ion
1 前 言
炼油厂含硫污水中含有的污染物主要为硫 化氢、氨及二氧化碳。污水来源主要为蒸馏塔顶 油水分离器、催化压缩富气脱水罐、催化塔顶油 水分离器、焦化分馏塔顶油水分离器及加氢高 低压分离器等装置的排水。对于含硫污水的处 理, 目前较为理想的方法就是汽提, 在保证净化 水达标的情况下, 既回收了副产品氨、硫化氢 ( 目前为制硫原料) , 又不产生二次污染。汽提工 艺目前常用的是带侧线的单塔汽提技术和双塔 汽提技术。两种工艺在实际应用中都取得了一
表 3 是采用有关软件计算的双塔汽提处理 含硫污水的结果。该计算兼顾净化水水质和副 产品氨硫化氢质量的情况下计算得到的。
目前采用的浮阀塔盘效率按 30% ~35% 考虑, 则硫化氢塔显然所需塔盘数为 30 块左右 ( 塔顶的 6m 填料按 4 块理论板计, 事实上由于 塔顶部分的气相负荷较低, 气液相分布不均, 影 响了分离效率, 达不到 4 块理论板) , 而原 1 号 含硫污水汽提装置的硫化氢塔除填料外, 实际 塔 盘数为21块, 显然是导致分离效率低的一个
国内大部分单塔汽提和双塔汽提的主汽提 塔的塔板都采用浮阀塔板, 单塔汽提采用 40~ 45 块, 双塔汽提的两个主汽提塔一般采用 20~ 30 块。上述塔盘数的确定是基于 80~90 年代
时的情况, 当时加工的原油硫含量不高, 二次加 工量和深度不高, 因此含硫污水中的硫化氢和 氨的浓度较低, 一般为< 3000m g/ L ; 而净化水 要 求 也 不 高, 一 般 氨 < 200m g/ L, 硫 化 氢 < 50mg / L ; 处理量也较小。因此, 含硫污水汽提装 置的矛盾并没有显现出来。但随着高含硫原油 加工量的增加, 以及二次加工能力的提高, 炼油 厂含硫污水的浓度也发生了较大的变化, 水质 也较以往复杂, 净化水的质量要求也有较大幅 度的提高, 原有的塔板数已满足不了目前的需 要。
到了设计要求。净化水中的硫化氢含量和氨含 量分别为 20m L / m3 及 70mL / m3 以下。氨精制 系统运行稳定, 副产品液氨的纯度> 99. 9% 。
2 工艺过程简介
图 1 为一般双塔汽提常用工艺, 也是上海 炼油厂 1 号含硫污水汽提装置改造前的流 程。
1—原水泵; 2—硫化氢汽提塔; 3—酸性气脱液罐; 4—氨汽堤塔; 5—回流泵; 6—氨汽提塔顶分液罐; 7—浓氨水 精制洗涤塔; 8—浓氨水循环泵; 9—脱硫剂罐; 10—氨压机; 11—氨冷却器 图 1 1 号汽提装置改造前流程图
2003
年第
26
卷第
2
期 E
N V IR O N M EN T
石 油 化 工 环 境 保 护 A L PRO TE CTIO N IN PET RO CHEM
IC
AL
IN D U ST
RY
·13 ·
高桥炼厂含硫污水汽提装置改造及运行效果
张 谊 邹家敏 王恒亮 薛光磊 齐慧敏 彭德强 朴 勇 林大泉
主要原因。这种情况不只是在高桥分公司炼油 厂的 1 号含硫污水汽提装置上表现出来的, 在 其他炼油厂的双 塔汽提装置上也有类似的情
况, 因为基本上目前双塔汽提采用的塔盘都是 浮阀塔盘, 塔盘数基本上也相同, 由于理论板数 不够, 同样表现出硫化氢塔塔底净化水硫化氢 含量高, 表 4 是部分炼厂硫化氢塔的汽提净化 效果的实例结果。
表 4 部分炼厂双塔汽提硫化氢塔的汽提效果
含硫污水
硫化氢塔
原水浓度/ mg ·L - 1 净化水浓度/ mg ·L - 1
NH3
H2S
NH3
H2S
炼厂 1 炼厂 2 炼厂 3
4 37 9 2 305 0 8 67 1
4 03 4 2 75 68 7 18 3
~ 2 12 71 826 4
< 1000 < 5000 < 3000
含硫污水经原水泵提升后分别进入硫化氢 汽提塔, 一路与原料水换热升温后进入汽提塔 的上部, 而另一路做为冷进料直接进入汽提塔 的顶部, 脱硫塔底的蒸汽由再沸器或直接蒸汽 提供, 污水中的硫化氢由塔顶经气液分离罐分 离后出装置作为硫磺回收装置的原料; 脱硫塔 的塔底脱 H2S 净化水进入氨汽提塔的上部, 塔 底蒸汽由再沸器或直接蒸汽提供, 含氨蒸汽由 塔顶排出, 冷却并经分液罐分离后的氨气进入浓 氨水洗涤精制塔, 经精制后, 进入脱硫吸附罐, 最 后进入氨压机压缩制成液氨。分液罐的液相一部 分作为塔顶冷回流排回到装置, 另一部分返回 到原料罐或原料泵入口, 净化水排出装置。
Zhang Yi Zou Jiam in Wang Heng liang
( T he Ref inery of Gaoqiao Filiale, S I N OPE C, Shanghai 200137)
Qi Huimin Peng Deqian P iao Yong L in Daquan
( Fushun Research I nstit ut e of Pet rol eum and P etrochemical s, 113001)
24 00
46
8
1 10 00
510 0
24 00
39
8
1 20 00
580 0
24 00
58
10
mg/ L 备注
无液氨产品
表中数据显示最终净化水的效果较好, 但 硫化氢塔的净化水效果不好, 说明硫化氢塔的 汽提效果较差。虽然总的净化水效果比较好, 但 是氨精制系统一直没有运行起来。尤其是氨压 机一直存在问题, 无法连续运行, 自 1996 年投 产, 一直没有出过液氨产品。
( 中石化股份公司高桥分公司炼油厂, 上海 200137) ( 抚顺石油化工研究院, 113001)
摘 要: 介绍高桥分公司炼油厂含硫污水双塔汽提装置改造情况及运行结果。并对改造 前的情况进行了分析, 提出了解决 相关类似炼油厂普遍存在的问题的方法。
关键词: 含硫污水 汽提 装置改造
Renovation of Sour Water Stripping Plant in Gaoqiao Refinery
·16 ·
石 油 化 工 环 境 保 护 2003 年第 26 卷
表 3 含硫污水双塔汽提理论板数计算结果 mg/ L
含硫污水原水浓度 汽提塔 理论板数
N H3
H2S
硫化氢 汽提塔 10~13 氨汽提塔 8~10
> 5000
> 8000
净 化水浓度 N H3 H2S
< 50 < 10
表 2 1 号含硫污水汽提装置改造前运行结果
原水浓度( 0 00
H2S 540 0
H2S 17 00
NH3
H2S
61
12
1 30 00
540 0
20 00
63
12
1 30 00
540 0
20 00
51
12
1 30 00
510 0
24 00
54
12
1 30 00
3. 1 硫化氢汽提塔分离效率低 表 2 是原 1 号硫污水的操作数据。
第 2 期 张 谊等 . 高桥炼厂含硫污水汽提装置改造及运行效果
·15 ·
采样日期 2000 年 3 月
13 日 14 日 15 日 16 日 17 日 18 日 19 日 20 日 21 日 23 日 24 日 25 日 26 日 27 日
表 1 高桥分公司炼油厂 1 号含硫污 水汽提装置操作条件
脱硫塔顶 温度 压力/
M Pa
脱氨塔顶 脱硫塔 底温度/ ℃ 温度/ 压力/
℃ M Pa
脱氨塔 底温度/ ℃
< 45℃0. 55M Pa 150~ 125~ 0. 25~ 135~
16 5
135 0. 35
14 5
3 原 1 号含硫污水汽提装置存在问题分析及对策
因为含硫污水中的硫化氢、氨以及二氧化 碳在水中是以硫氢化氨、碳酸氢氨等化合态存 在的。水中的化学体系较复杂。电离平衡、分解 反应、溶解平衡同时存在, 若保证硫氢化氨的完 全分解, 需要求一定的分解温度, 应保证 135℃ 以上。因此, 进入硫化氢汽提塔的热进料的温度
要求一般为 150℃左右, 而塔底的 温度应保证 160℃左右。相应的硫化氢汽提的操作压力为 0. 5~0. 6M Pa ( 表压) 。由于硫化氢汽提塔在原 则上已将硫化氢分出, 氨汽提塔的操作可在较 低的压力下和温度下操作。表 1 是高桥分公司 炼油厂 1 号含硫污水汽提装置的操作条件, 该 操作条件也是双塔汽提装置的常用操作条件。 操作条件如表 1。
有些装置为得到较理想的净化水水质而忽略 了硫化氢及氨气的质量。目前, 硫磺尾气中的氮化 物问题已引发出生产上及环境污染的新问题。
若想达到理想的运动状况, 除在操作上进 行必要的调整外, 必须对原汽提塔进行改造, 可 采用两种方案。一种方案是在原塔基础上增加 塔高( 同时增加塔板) ; 另一种方案是更换效率
较高的塔板。 根据 1 号含硫污水汽提装置的实际情况,
决定在原 1 号汽提装置的硫化氢汽提塔上加 高, 增加 8 块浮阀塔盘, 以增加硫化氢塔的汽提 分离效率。 3. 2 氨汽提塔的塔顶流程不合理
由双塔流程可以看出, 含硫污水经硫化氢 塔汽提后直接进入氨汽提塔, 氨汽提塔的冷进 料由塔顶回流提供, 回流罐的氨气进入氨气精 制罐( 浓氨水洗涤罐) , 然后进入脱硫剂罐精制, 再进入氨压机。该流程存在以下问题:
收稿日期: 2002- 07- 29 作者简介: 张谊, 工程师。1983 年毕业于华东理工大学, 现在高桥分公司炼 油厂设计室从事石油 化工工程设计 工作。
·14 ·
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