液碱泄漏事故报告
碱伤害事故案例
碱灼伤事故案例一[案情介绍] 1981年10月18日,“华春”轮驶进某港,在所载的货物中有一批烧碱。
包装方式为钢制圆桶型密封容器,外用塑料薄膜,木制托盘简易成组包装。
卸货时港区采用的钢丝绳吊具没有支架,起吊时钢丝绳收紧后使包装件受勒,导致塑料薄膜破损,并且因包装件受力后钢桶受挤压,造成不同程度的损坏。
进入仓库使用叉车归桩、堆码时,包装破损的货物没有及时妥善处理。
桶内储存的片状及珠状的烧碱直接暴露在空气中。
在该批货物卸货及储存的十余天内,先后造成了40余人的皮肤、眼睛灼伤。
经采取紧急措施及时处理破损的烧碱桶后,事故才得以有效控制。
[事故原因分析] 烧碱,正式名称为氢氧化钠,属第八类•腐蚀品,联合国编号1823。
在“三酸两碱”中,氢氧化钠排行第四,为强碱性腐蚀品。
氢氧化钠的工业用途相当广泛,用于制造各种钠盐、制皂、造纸、纺织、粘胶纤维、橡胶制品的再生、金属清洗、电解提炼锌、镀锡、氧化物涂料、漂白等。
投入运输的数量相当大。
氢氧化钠具有极强的吸湿性,一旦暴露在空气中即能大量吸收水份和二氧化碳。
固体状的氢氧化钠吸收水份后形成糊状物,同时放出大量的热能,能使可燃物着火。
受潮后的氢氧化钠或其浓溶液对铝、锌、锡等金属有腐蚀性,反应时放出氢气,与各种酸类反应剧烈,与铵盐类物品也能发生化学反应。
不仅如此,氢氧化钠还能与玻璃的主要成分二氧化硅反应,生成易溶于水的硅酸钠,从而使玻璃腐蚀。
因此,对于使用玻璃或陶瓷器皿为包装容器储存氢氧化钠溶液(俗称液碱)的,要特别注意,尽管这种反应相当缓慢,但仍然会因腐蚀而使包装易于破损。
氢氧化钠的浓溶液能使不溶于水的活体组织成为能溶于水的酸脂钠和醇,因而丝、毛织物的活体组织会受到强烈的腐蚀。
人体皮肤接触后就会被严重灼伤。
凡是与水能迅速反应的腐蚀品会生成烟雾状物质,对人体的眼睛、咽喉及肺部产生强烈的刺激作用,而且有毒。
人体组织沾染上氢氧化钠的浓溶液后,就会因其强烈的吸附力而无法及时清除,这期间还会通过皮肤等组织吸收,造成全身中毒,因此化学灼伤较难痊愈。
罐区液碱泄漏应急处置方案
班长
3.依灾情发展决定是否启动第二阶段应急处置方案,或请求厂外支援。
应急总指挥
警戒
将液碱泄漏区域设定为危险区,在此范围内,对通往该区域的各道路设立安全警戒区,禁止非救援人员、车辆来往。
现场应急小组
人员疏散
撤离警戒区内非救援人员。
现场应急小组
急救
对烧伤人员用用水冲洗至少15分钟或用敌腐特灵冲洗,配合医务人员将伤员送往医院急救。
罐区液碱泄漏应急处置方案
1.罐区液碱泄漏应急处置方案步骤ຫໍສະໝຸດ 处置负责人发现/识别
1.中控通过画面发现液碱储槽液位或输送流量异常,通知现场操作员确认状况。
班长
中控操作员
2.现场操作员发现液碱泄漏,立即向班长和中控操作员报告。
班长
现场操作员
报警
1.向中控室报告:液碱泄漏位置、泄漏量,现场是否有人员受伤。
现场操作员
2.若泄漏点为液碱输送管线:停止去生产装置的液碱进料,同时关闭切断阀将泄漏点隔离。
中控操作员
3.若泄漏点为液碱储槽:停止罐区卸料操作,关闭围堰出口阀门,保持泄漏的液碱收集在围堰内。
现场操作员
启动
应急预案
1.启动危险化学品泄漏专项应急预案,组织班组人员开展事故应急处置工作。
现场应急指挥
班长
2.若大量泄漏,工厂内部力量无法处置,报告应急总指挥,请求厂外支援。
现场应急指挥
工艺工程师
3.将罐区围堰中的地面碱进行回收,将回收的液碱打至空罐等候处理。
现场应急小组
清理
1.对泄漏液碱污染的机器、设备、设施、工具、器材等,用醋酸溶液进行集中洗消,防止造成二次污染。
现场应急小组
维修
具备作业条件后,组织维修人员进入现场修理。
液碱泄漏应急处置方案
液碱泄漏应急处置方案一、液碱泄漏的定义和潜在风险液碱是指具有碱性的液体物质,常见的液碱包括氢氧化钠、氢氧化钾等,这些物质具有强碱性和腐蚀性,泄漏后可能对人体健康和环境造成严重危害。
液碱泄漏后容易与水反应产生大量热量,同时释放出有毒有害气体,导致化学灼伤、呼吸道刺激以及环境污染等潜在风险。
1.事故报告及组织应急救援发生液碱泄漏事故后,首先要及时报告有关部门和单位,组织应急救援。
事故报告应包括泄漏事故的时间、地点、泄漏物质名称、品牌和浓度等相关信息。
2.安全区域划定和人员疏散根据液碱泄漏的情况和风险评估结果,划定安全区域,并向周边区域人员发出疏散指令,确保人员安全。
3.穿戴个人防护装备受训人员应穿戴好个人防护装备,包括防护服、防护眼镜、防护面具、手套等,并确保装备的完好无损。
4.隔离泄漏源尽快将泄漏源与其他物质隔离,并防止其进一步扩散。
可以用沙土、泥浆等物质对泄漏物进行覆盖,以防止进一步蔓延。
5.快速降温对于液碱泄漏事故,首先要快速降温,降低泄漏物温度。
可以使用大量的水冲洗或使用冰块进行冷却,以减缓泄漏物的反应速度。
6.采取安全措施根据实际情况,采取安全措施,可以是中和措施或稀释措施。
中和措施可以使用硫酸等酸性物质与液碱反应,将其中和为盐和水,降低其腐蚀性。
稀释措施可以使用大量的水将液碱稀释,降低其浓度。
7.灭火措施液碱泄漏事故发生后,如果涉及着火情况,应采取相应的灭火措施。
可以使用泡沫、二氧化碳等灭火剂,防止火势蔓延。
8.现场监测和监控在应急处置过程中,需要对现场进行监测和监控,包括气体浓度、温度等参数的实时监测,以及对周边环境是否受到污染的监控。
9.污染物清除和处置液碱泄漏后,应对现场进行清理和处置工作,包括污染物的收集、分装、运输和安全处置等。
处理过程中应严格遵守相关的法律法规和环保要求,以减少对环境的影响。
10.事故调查和事后处理液碱泄漏事故处理完成后,应对事故进行调查和事后处理。
通过事故调查,总结经验,进一步完善应急预案和安全管理制度,并采取措施避免类似事故再次发生。
液碱泄露处置方案演练总结
液碱泄露处置方案演练总结概述液碱是一种强碱性溶液,常用于清洗、腐蚀和其他工业用途。
然而,液碱泄漏事件可能会对工作环境、入侵者和生态造成严重的影响。
因此,及时处置液碱泄漏是非常重要的。
本文将介绍一种液碱泄漏处置方案,并总结我们之前进行的演练所得到的经验教训。
处置方案本次液碱泄漏处置方案旨在检验对于液碱泄漏事件的应急响应、场地隔离、急救和后续处置。
以下是具体步骤:第一步:疏散如果有人员在液碱泄漏区域内,请首先确保他们的安全。
优先考虑疏散上风方向的人员并远离泄露区域。
第二步:隔离尽可能远离泄漏区域,并确保泄漏区域得到充分隔离以防止液碱扩散。
在封锁时需要避免直接接触液碱。
第三步:通知立即告知应急部门,并告知液碱的流向和其他细节信息。
尽量避免在气流穿透下风向流,并保持正确的距离。
第四步:应急响应液碱泄漏事件发生后,我们需要对事件进行应急响应,以防止液碱进一步泄漏。
其中包括:•对发生区域进行隔离•成立应急小组并进行协调•限制物资流动并封锁所有进入事件现场的道路•处置泄漏现场第五步:现场处置下面是在液碱泄漏现场处理的细节:1.穿戴必要的防护装备。
液碱泄漏会对人体产生很强的刺激,因此需要穿戴适当的设备来保护我们的皮肤和呼吸系统。
2.制定被动防漏策略,包括裂缝、管线或其他泄漏部位、地下沉渍点以及留存于进入海洋或地下水的管线处。
3.隔离污染点,并在现场添加酸性物质中和泄漏物质,使其中和。
确保此过程得到适当的资源和时间。
4.收集中和后液体,安全储存以及作为废物管理。
第六步:监测液碱泄漏后,我们需要对面临泄漏影响的地区进行监测,以确定是否存在进一步的危险。
我们可以通过各种不同的监测技术来监测液碱的扩散和影响。
第七步:清理最后,我们需要清理液碱泄漏区域,以恢复工作环境和防止未来液碱泄漏事件进一步发生。
清理需要制定详细计划并严格按照规定开展,以保证安全。
演练总结之前我们进行了液碱泄露处置方案的演练。
这次演练教授了我们关于应急响应、协调和执行的最佳实践。
衡水天润化工科技有限公司“11.19”中毒事故调查报告
Just because I wanted to survive, I started to learn and understand to let go.同学互助一起进步(页眉可删)衡水天润化工科技有限公司“11.19”中毒事故调查报告2016年11月19日1时20分左右,在衡水天润化工科技有限公司(以下简称“天润公司”)和南京隆信化工有限公司(以下简称“隆信公司”)合作实验生产噻唑烷过程中发生甲硫醇等有毒气体外泄,致当班操作人员中毒,造成3人死亡、2人受伤,直接经济损失约500万元。
事故发生后,市委、市政府高度重视,市委书记李谦、时任市长杨慧等领导相继作出重要批示,要求全力抢救伤员,做好善后工作,举一反三,依法处理。
接到事故报告后,副市长刘玉华带领市政府办、市安全监管局有关负责同志第一时间赶赴事故现场处置。
依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定,11月19日,市政府成立了由市政府副秘书长袁向前任组长,市安全监管局、市监察局、市公安局、市总工会等部门人员参加的“衡水天润化工科技有限公司‘11?19’中毒事故调查组”(以下简称事故调查组),并邀请市检察院派员参加,聘请有关检测检验机构和专家参与,对事故展开全面调查。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘察、检测检验、调查取证、询问有关人员,查清了事故发生的经过、人员伤亡和直接经济损失,查明了事故原因,认定了事故性质,提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议,并针对事故暴露出的突出问题制定了防范整改措施。
现将有关情况报告如下:一、事故发生单位概况(一)天润公司。
位于衡水市桃城区北方工业基地冀衡大道南侧三号路西侧,成立于2013年5月23日,注册资本叁仟万元,公司占地280亩,现有员工200余人。
企业统一社会信用代码/注册号:131100000053496,法定代表人:崔巧惠(女),实际控制人:王朋勋(系崔巧惠丈夫)。
氢氧化钠溶液泄漏事故处置措施
为预防类似的事故再次发生,需要采取一系列的预防措施,如定期检查设备、加强安全管理、规范操 作流程等。
05 相关文件与记录
紧急响应计划和流程图
紧急响应计划
为处理氢氧化钠溶液泄漏事故,需要准 备详细的紧急响应计划,包括事故处置 流程、人员分工、物资储备和应急通讯 等内容。
VS
流程图
制作详细的流程图,指导应急人员快速有 效地处理泄漏事故,包括事故评估、隔离 、疏散、急救、消防等环节。
总结处置措施的经验教训
处置措施回顾
回顾氢氧化钠溶液泄漏事故的处置措施,包括采取的步骤、使用的设备、人员组织等,总结成功的经验和不足之 处。
经验教训总结
根据处置措施的回顾,总结经验教训,如加强设备维护、规范操作流程、提高应急响应能力等。
提出改进建议和预防措施
改进建议
针对处置措施的不足之处,提出改进建议,如使用更高效的应急设备、制定更完善的应急预案、加强 人员培训等。
对受污染的土壤和水进行清理和修复
评估受污染土壤和水 的影响范围,并采取 适当的措施防止扩散 。
对受污染的土壤和水 进行监测,以确保其 恢复到安全状态。
使用适当的化学剂或 物理方法对受污染的 土壤和水进行中和处 理。
处理中和废液和废弃物
01
将中和后的废液和废弃物收集在 适当的容器中,并按照相关规定 进行处理。
02
避免将中和后的废液和废弃物排 放到环境中,以免造成二次污染 。
04 分析与总结
分析事故原因和影响
事故原因分析
氢氧化钠溶液泄漏事故的原因可能包括设备故障、操作失误、管道破裂、容器损 坏等。在分析事故原因时,需要详细调查事故现场,了解事故发生的经过和可能 的原因。
事故影响分析
液碱泄漏事故应急救援预案
一、目的为有效预防和应对液碱泄漏事故,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,确保人民群众生命财产安全,特制定本预案。
二、适用范围本预案适用于公司内部液碱泄漏事故的应急处置工作。
三、组织机构及职责1. 成立液碱泄漏事故应急救援领导小组,负责统一指挥、协调和监督事故应急救援工作。
2. 小组成员:(1)组长:负责全面领导应急救援工作,协调各部门、各单位共同应对事故。
(2)副组长:协助组长工作,负责组织应急救援队伍、协调相关部门。
(3)成员:负责具体实施应急救援工作,包括现场处置、人员疏散、医疗救护等。
四、应急响应程序1. 事故报告(1)液碱泄漏事故发生后,现场人员应立即向应急救援领导小组报告事故情况,包括泄漏地点、泄漏量、泄漏原因等。
(2)应急救援领导小组接到报告后,立即启动应急预案,组织相关人员赶赴现场。
2. 现场处置(1)设置警戒区域,隔离泄漏区域,防止事故扩大。
(2)穿戴防护装备,对泄漏点进行封堵,控制泄漏源。
(3)对泄漏区域进行通风,降低空气中液碱浓度。
(4)对受污染区域进行清理,消除安全隐患。
3. 人员疏散(1)组织现场人员迅速撤离泄漏区域,确保人员安全。
(2)向周边单位、居民通报事故情况,提醒注意防护。
4. 医疗救护(1)对受伤人员进行现场救治,及时送往医院。
(2)对受污染人员,立即进行清洗、消毒,防止中毒。
5. 事故调查(1)事故发生后,立即进行调查,查明事故原因。
(2)对责任人进行追责,防止类似事故再次发生。
五、后期处置1. 事故现场清理(1)对泄漏区域进行彻底清理,消除污染。
(2)对泄漏物进行收集、处置,防止二次污染。
2. 事故善后处理(1)对受伤人员、财产损失进行赔偿。
(2)对事故原因进行调查,提出整改措施。
六、应急演练1. 定期组织液碱泄漏事故应急演练,提高应急救援队伍的实战能力。
2. 对演练中发现的问题,及时进行整改,完善应急预案。
3. 加强对员工的培训,提高员工的安全意识和应急处置能力。
(完整word版)氯碱行业安全生产事故案例
氯碱行业安全生产事故案例本帖面向业界同仁征集历史上行业内所有有记载的事故案例,力求以史为鉴,让悲剧不再重演。
为维护企业利益,我们建议不发布未经证实的事故案例,如有发布,请发帖人特别注明,并自行承担可能带来的一切法律后果。
2004年重庆天原化工总厂爆炸事故1.事故概况2004年4月15日21:00,重庆天原化工总厂氯氢分厂1号氯冷凝器列管腐蚀穿孔,造成含铵(NH+4)盐水泄漏到液氯系统,生成大量易燃的三氯化氮。
4月16日凌晨发生排污罐爆炸,1:33全厂停车;2:15左右,排完盐水4h后的1号盐水泵在停止状态下发生粉碎性爆炸。
16日17:57,在抢险过程中,突然听到连续2声爆响,经查是5号、6号液氯储罐内的三氯化氮发生了爆炸。
爆炸使5号、6号液氯储罐罐体破裂解体,并将地面炸出1个长9m、宽4m、深2m的坑。
以坑为中心半径200m范围内的地面与建筑物上散落着大量爆炸碎片。
此次事故造成9人死亡,3人受伤,15万名群众疏散,直接经济损失277万元。
2.事故分析经调查分析确认,爆炸直接因素的关系链是:氯冷凝器列管腐蚀穿孔→盐水泄漏进入液氯系统→氯气与盐水中的铵反应生成三氯化氮→三氯化氮富集达到爆炸浓度→启动事故氯处理装置因震动引爆三氯化氮。
1)直接原因(1)设备腐蚀穿孔导致盐水泄漏,是造成三氯化氮形成和富集的原因。
根据重庆大学的技术鉴定和专家分析,造成氯气泄漏和和含铵盐水流失是1号氯冷凝器列管腐蚀穿孔。
列管腐蚀穿孔的主要原因是:①氯气、液氯、氯化钙冷却盐水对氯气冷凝器存在的腐蚀作用;②列管内氯气中的水分对碳钢的腐蚀;③列管外盐水中由于离子电位差对管材产生电化学腐蚀和点腐蚀;④列管和管板焊接处的应力腐蚀;⑤使用时间较长,并未进行耐压实验,对腐蚀现象未能在腐蚀和穿孔前及时发现。
1992年和2004年1月该液氯冷冻岗位的氨蒸发系统曾发生过泄漏,造成大量的铵进入盐水,生成了含高浓度铵的氯化钙盐水。
1号氯冷凝器列管腐蚀穿孔,导致含高浓度的氯化钙盐水进入液氯系统,生成并大量富集具有极具危险的三氯化氮,演变成16日的三氯化氮大爆炸。
液体事故案例分析报告范文
液体事故案例分析报告范文一、事故概述本报告旨在分析一起液体泄漏事故,事故发生于2023年4月15日,地点位于某化工厂的储罐区。
事故发生时,储罐区的一个装有危险化学品的储罐发生泄漏,导致大量有毒液体外泄,造成了环境污染和人员伤害。
二、事故发生背景该化工厂主要生产各类化工原料,事发储罐存储的是高浓度的硫酸。
事故发生前,该储罐已连续运行超过两年,期间未进行过全面检查和维护。
事故发生当天,由于操作人员疏忽,未能及时发现储罐的泄漏迹象,导致事故的发生。
三、事故经过1. 发现泄漏:事故发生当天上午9时,操作人员在进行日常巡查时,发现储罐区域有异常气味,随后发现储罐底部有液体泄漏。
2. 应急响应:发现泄漏后,操作人员立即启动应急预案,通知相关人员并关闭相关阀门,同时疏散附近人员。
3. 事故处理:应急小组迅速到达现场,对泄漏液体进行围堵和收集,同时联系专业环境处理公司进行后续处理。
4. 事故影响:泄漏的硫酸对周边土壤和水源造成严重污染,部分工作人员因吸入有毒气体出现中毒症状,被紧急送往医院治疗。
四、事故原因分析1. 设备老化:储罐长期运行未进行定期检查和维护,导致密封件老化,无法承受内部压力,最终发生泄漏。
2. 操作失误:操作人员未能及时发现泄漏迹象,延误了事故的初期处理。
3. 管理缺陷:工厂管理层未能建立完善的安全管理体系,对设备维护和员工培训重视不足。
五、事故处理措施1. 立即停止泄漏源:事故发生后,迅速关闭泄漏储罐的进出阀门,切断泄漏源。
2. 人员疏散与救治:对泄漏区域进行封锁,疏散附近人员,并为中毒人员提供紧急救治。
3. 环境处理:联系专业环境处理公司,对泄漏液体进行收集、处理和无害化处置,减少对环境的影响。
4. 事故调查:成立事故调查小组,查明事故原因,总结经验教训。
六、事故教训与建议1. 加强设备维护:定期对储罐等关键设备进行检查和维护,确保设备处于良好状态。
2. 提高员工培训:加强对操作人员的培训,提高其安全意识和应急处理能力。
8月14日液碱泄漏事故报告
8月14日液碱泄漏事故报告一、事故描述:事故描述人:耿晓军、侯召军、李杰、程春平、朱强事故调查人:王孟2013年8月14日上午11点左右,采购主管耿晓军将刚采购回来的液碱提至液碱储罐时,液碱储罐人孔盖突然损坏,液碱从人孔中直接喷出,液碱储罐开始变形并出现裂痕,导致液位计法兰口损坏。
耿晓军马上停止提液碱,并开始将液碱储罐内液碱转移至车间液碱计量罐,最后统计损失如下:液碱28吨,价格合计20720元;液碱储罐损坏,价格47000元;液碱储罐保温损坏,价格合计13030元。
合计损失80750元。
二、事故原因分析:事故责任人:朱强1、液碱储罐放空管被花纹板封住。
2012年11月底,原设备部负责人程春平安排设备主管李杰将液碱储罐顶部备用法兰口封住,李杰将工作安排后离开我公司。
之后维修工吴顶山和朱强将液碱储罐顶部法兰口全部封住(维修工吴顶山已经离开公司)。
2、我公司液碱储罐采用玻璃钢,容量为52吨(储罐容积38.6m3,32%液碱密度为1.35 T/m3)。
液碱储罐放空管被封后,当通过泵往储罐内提进液碱或用提料泵提出液碱时,因流速变化缓慢,空气可以通过被封放空管慢慢排放。
当液碱提到31吨后,压力比较大,液碱储罐人孔盖承受不住压力被损坏,液碱从人孔直接喷出,流速很快,导致储罐内出现瞬间真空,储罐被大气压压缩变形后损坏(压力过高损坏储罐与储罐损坏现场不相符)。
3、安装时没有安装呼吸阀。
我公司委托中易建设安装液碱储罐,根据规范,应该在储罐顶部安装呼吸阀,而中易建设没有为我公司安装呼吸阀,也没有提出应该安装呼吸阀。
4、人孔盖存在质量问题。
液碱储罐在装本批液碱前,人孔盖已经被腐蚀,开始出现渗漏。
采购主管耿晓军为人孔盖增加垫片后开始装本批液碱。
当液碱撞到31吨后,人孔盖承受不住压力而损坏。
5、设备部负责人程春平和设备主管李杰交代任务不清楚,造成员工违规全部密封液碱储罐法兰口。
6、采购主管耿晓军及其员工在明知人孔盖滴漏的情况下,即通过简单维修后开始大量存放液碱,安全意识不强。
液碱泄漏事故报告
8月14日液碱泄漏事故报告一、事故描述:事故描述人:耿晓军、侯召军、李杰、程春平、朱强事故调查人:王孟2013年8月14日上午11点左右,采购主管耿晓军将刚采购回来的液碱提至液碱储罐时,液碱储罐人孔盖突然损坏,液碱从人孔中直接喷出,液碱储罐开始变形并出现裂痕,导致液位计法兰口损坏。
耿晓军马上停止提液碱,并开始将液碱储罐内液碱转移至车间液碱计量罐,最后统计损失如下:液碱28吨,价格合计20720元;液碱储罐损坏,价格47000元;液碱储罐保温损坏,价格合计13030元。
合计损失80750元。
二、事故原因分析:事故责任人:朱强1、液碱储罐放空管被花纹板封住。
2012年11月底,原设备部负责人程春平安排设备主管李杰将液碱储罐顶部备用法兰口封住,李杰将工作安排后离开我公司。
之后维修工吴顶山和朱强将液碱储罐顶部法兰口全部封住(维修工吴顶山已经离开公司)。
2、我公司液碱储罐采用玻璃钢,容量为52吨(储罐容积38.6m3,32%液碱密度为1.35T/m3)。
液碱储罐放空管被封后,当通过泵往储罐内提进液碱或用提料泵提出液碱时,因流速变化缓慢,空气可以通过被封放空管慢慢排放。
当液碱提到31吨后,压力比较大,液碱储罐人孔盖承受不住压力被损坏,液碱从人孔直接喷出,流速很快,导致储罐内出现瞬间真空,储罐被大气压压缩变形后损坏(压力过高损坏储罐与储罐损坏现场不相符)。
3、安装时没有安装呼吸阀。
我公司委托中易建设安装液碱储罐,根据规范,应该在储罐顶部安装呼吸阀,而中易建设没有为我公司安装呼吸阀,也没有提出应该安装呼吸阀。
4、人孔盖存在质量问题。
液碱储罐在装本批液碱前,人孔盖已经被腐蚀,开始出现渗漏。
采购主管耿晓军为人孔盖增加垫片后开始装本批液碱。
当液碱撞到31吨后,人孔盖承受不住压力而损坏。
5、设备部负责人程春平和设备主管李杰交代任务不清楚,造成员工违规全部密封液碱储罐法兰口。
6、采购主管耿晓军及其员工在明知人孔盖滴漏的情况下,即通过简单维修后开始大量存放液碱,安全意识不强。
化学品泄漏事故调查报告
化学品泄漏事故调查报告[公司名称][日期]化学品泄漏事故调查报告[简要介绍事故背景:发生事故的地点、日期、事故起因等]调查人员:[姓名]调查日期:[日期]一、事故概述在[日期],我们公司发生了一起化学品泄漏事故,造成了重大影响。
本报告旨在对该事故进行详细的调查与分析,以便确定事故原因,并提出相应的防范措施,以减少类似事故的再次发生。
二、调查过程1. 事故现场勘查我们的调查小组第一时间赶到事故现场,并进行了详细的勘查工作。
根据勘查结果,事故涉及的化学品为[X],泄漏源为[Y]。
2. 事故过程再现通过现场采集的证据和调查人员的证言,我们初步确定了事故的过程。
事故前:[描述事故发生前的状态]事故发生:[详细描述事故发生的过程,包括泄漏时的情况、泄漏物扩散的路径等]事故后:[描述事故发生后的情况和处理过程]3. 相关证据收集为了全面了解事故原因,我们收集了以下证据:- 事故现场照片和视频资料- 相关设备运行记录- 工作人员的日常操作记录- 相关文件和报告等4. 人员访谈我们对参与事故相关工作的员工进行了访谈,以了解他们的工作流程、操作习惯以及对事故原因的个人看法。
三、事故原因分析经过对事故过程的深入分析和证据的综合对比,我们得出了以下初步原因判断:1. 设备故障经检查,事故发生时的设备存在明显故障迹象。
维修记录显示相关设备在[日期]曾发生故障,并修复过。
然而,在事故发生前未能彻底排除潜在故障。
2. 操作失误在事故中,调查员发现了工作人员的操作失误迹象。
根据访谈和证据分析,工作人员在执行工作任务时存在疏忽和不规范操作,未能按照标准操作程序进行。
3. 不当维护与保养我们发现,相关设备在事故发生前未经过充分的维护和保养工作,导致设备性能下降和隐患积累。
这使得设备故障和泄漏事故的发生风险进一步增加。
四、结论与建议基于对事故的调查分析,我们得出以下结论和建议:1. 强化设备维护加强设备的定期维护和保养,确保设备始终处于良好的工作状态。
金川集团股份有限公司“7.31”液氯泄漏事故调查报告
No kind of education can match adversity.精品模板助您成功(页眉可删)金川集团股份有限公司“7.31”液氯泄漏事故调查报告2017年7月31日17时27分左右,在金川集团股份有限公司化工厂氯碱车间液氯充装站管道检修作业中发生一起液氯泄漏事故,造成两人受伤。
事故发生后,金川集团股份有限公司立即向市安监局和市政府应急办进行了报告。
接报后市委书记吴明明,市委副书记、市长杨建武,副市长张绍民第一时间到市应急指挥中心指挥调度,市政府相关部门按照市政府统一安排部署积极做好应急响应。
金川集团股份有限公司立即启动各级应急预案,迅速组织人员疏散撤离和抢险救援,18时57分成功将泄漏部位堵住,险情得到有效控制,19时46分解除应急状态,金川集团股份有限公司相关单位逐步恢复生产。
8月1日,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》,经市政府授权,成立了由市安监局主要负责人任组长,市安监局、市公安局、市总工会等部门相关人员组成的金川集团股份有限公司“7.31”液氯泄漏事故调查组,并邀请市检察院派人参加,事故调查组下设应急评估组、管理组两个小组开展事故调查工作。
一、生产经营单位基本情况1.金川集团工程建设有限公司(以下简称工程建设公司)是金川集团股份有限公司下属的全资子公司。
持有压力容器一级、起重机械A级、压力管道GB1、GC1级、特种设备安装改造维修许可证,主要负责人和安全管理人员持有安全生产《主要负责人合格证》、《管理人员合格证》。
机电安装工程分公司(以下简称机电分公司)是工程建设公司的分公司,主要负责人和安全管理人员持有安全生产《主要负责人合格证》、《管理人员合格证》。
2.金川集团股份有限公司化工厂(以下简称化工厂)是金川集团股份有限公司下属的二级单位。
安全生产许可证号:(甘)WH安许证字0223,2018年07月15日到期,发证单位为甘肃省安全生产监督管理局。
主要负责人和安全管理人员持有安全生产《主要负责人合格证》、《管理人员合格证》。
日液碱泄漏事故报告
日液碱泄漏事故报告一、事故概述XX年XX月XX日XX时许,我公司XX车间发生了一起液碱泄漏事故。
事故发生时,车间内部有20名员工正在工作,经过及时处置和紧急疏散,无人员伤亡。
然而,液碱泄漏导致车间环境污染,给周边环境带来了一定的安全隐患。
二、事故原因分析1.设备故障:事故发生时,液碱储存罐发生泄漏,导致液碱大量泄漏出来。
初步判断,此次泄漏是由于储存罐内部设备故障导致,具体原因需要进一步检测分析。
2.维护管理不到位:在事故前,车间设备维护管理存在一定问题。
由于维护不及时,设备长时间使用,造成设备老化,增加了设备发生故障的概率。
3.人为操作失误:在事故发生前,可能存在员工操作不规范,未能及时发现设备故障迹象或者未能正确处理设备故障。
三、事故应急措施及处理情况1.应急处置:事故发生后,我公司立即启动应急预案,组织专业人员进行紧急处置。
首先,对液碱泄漏口进行封堵,以控制泄漏情况。
其次,对目标区域进行隔离,并组织人员进行疏散。
最后,启动车间内的防爆装置,并对泄露液体进行收集和处理,以降低环境污染程度。
3.环境修复:事故发生后,我公司立即启动环境修复工作。
首先,进行环境监测,确保周边环境的安全。
其次,对泄漏液体进行收集和处理,以防止进一步污染。
最后,对受污染的区域进行清洁和修复,以恢复环境的正常状态。
四、事故教训及改进措施1.加强设备检修和维护管理,建立完善的巡检制度,及时发现和处理设备故障,确保设备正常运行。
2.加强员工培训,提高员工对设备操作规范的意识,加强安全知识的培训,提高认识和应对突发事故的能力。
3.完善应急预案,对各种可能发生的事故情况进行充分考虑,并制定具体的应对措施,以保障事故发生时的及时应对和处置。
4.加强环境监测和治理工作,定期对环境进行检测,及时发现和解决污染问题,保护周边环境的安全。
五、总结此次液碱泄漏事故虽然未造成人员伤亡,但对车间环境造成较大影响,也给周边环境带来了一定的安全隐患。
8月14日液碱泄漏事故报告
8月14日液碱泄漏事故报告一、事故描述:事故描述人:耿晓军、侯召军、李杰、程春平、朱强事故调查人:王孟2013年8月14日上午11点左右,采购主管耿晓军将刚采购回来的液碱提至液碱储罐时,液碱储罐人孔盖突然损坏,液碱从人孔中直接喷出,液碱储罐开始变形并出现裂痕,导致液位计法兰口损坏。
耿晓军马上停止提液碱,并开始将液碱储罐内液碱转移至车间液碱计量罐,最后统计损失如下:液碱28吨,价格合计20720元;液碱储罐损坏,价格47000元;液碱储罐保温损坏,价格合计13030元。
合计损失80750元。
二、事故原因分析:事故责任人:朱强1、液碱储罐放空管被花纹板封住。
2012年11月底,原设备部负责人程春平安排设备主管李杰将液碱储罐顶部备用法兰口封住,李杰将工作安排后离开我公司。
之后维修工吴顶山和朱强将液碱储罐顶部法兰口全部封住(维修工吴顶山已经离开公司)。
2、我公司液碱储罐采用玻璃钢,容量为52吨(储罐容积38.6m3,32%液碱密度为1.35 T/m3)。
液碱储罐放空管被封后,当通过泵往储罐内提进液碱或用提料泵提出液碱时,因流速变化缓慢,空气可以通过被封放空管慢慢排放。
当液碱提到31吨后,压力比较大,液碱储罐人孔盖承受不住压力被损坏,液碱从人孔直接喷出,流速很快,导致储罐内出现瞬间真空,储罐被大气压压缩变形后损坏(压力过高损坏储罐与储罐损坏现场不相符)。
3、安装时没有安装呼吸阀。
我公司委托中易建设安装液碱储罐,根据规范,应该在储罐顶部安装呼吸阀,而中易建设没有为我公司安装呼吸阀,也没有提出应该安装呼吸阀。
4、人孔盖存在质量问题。
液碱储罐在装本批液碱前,人孔盖已经被腐蚀,开始出现渗漏。
采购主管耿晓军为人孔盖增加垫片后开始装本批液碱。
当液碱撞到31吨后,人孔盖承受不住压力而损坏。
5、设备部负责人程春平和设备主管李杰交代任务不清楚,造成员工违规全部密封液碱储罐法兰口。
6、采购主管耿晓军及其员工在明知人孔盖滴漏的情况下,即通过简单维修后开始大量存放液碱,安全意识不强。
液碱烫伤事故总结
液碱烫伤事故总结概述液碱烫伤事故是指在工业生产、实验室操作或个人日常生活中,由于接触液态碱性物质而导致的皮肤和组织损伤。
这类事故常常给人们的生活和工作带来严重的威胁和影响。
为了加强对液碱烫伤事故的预防和处理工作,本文对液碱烫伤事故进行了总结和分析,以期提供有效的应对策略。
事故原因液碱烫伤事故的发生原因主要包括以下几个方面:1. 操作不规范许多液碱烫伤事故是由于操作人员未按照正确的操作步骤进行操作,或是对安全注意事项缺乏足够的重视而导致的。
例如,操作人员未佩戴好防护装备,或是没有将液碱储存于安全的容器中。
2. 设备故障液碱储存和输送设备的故障也是液碱烫伤事故的常见原因。
设备泄漏、泄压等问题可能会导致液碱溅到人体上,造成烫伤。
3. 不当的应急措施当液碱溅到人体上时,正确的应急措施非常关键。
但是,许多工作人员在事故发生时没有及时采取正确的措施,导致事故后果更加严重。
事故后果液碱烫伤的严重性取决于多个因素,包括液碱的性质、浓度、接触时间和面积等。
一般来说,液碱烫伤会导致以下后果:1.皮肤烫伤:液碱溅到皮肤上会导致组织损伤和溃疡。
严重的烫伤可能需要进行手术治疗。
2.眼睛烫伤:如果液碱溅入眼睛,会造成角膜损伤,甚至导致视力减退或永久性失明。
3.呼吸道损伤:当液碱蒸汽或气体被吸入呼吸道时,会引起气道刺激和损伤,甚至导致呼吸困难和肺炎等严重后果。
预防措施为了有效预防液碱烫伤事故的发生,应采取以下预防措施:1.做好安全宣传教育工作:必须加强对使用液碱的人员进行安全宣传和教育,提高他们的安全意识和紧急处理能力。
2.严格遵循操作规程:操作人员应按照标准操作规程进行操作,并正确佩戴相关的防护装备。
3.定期检查设备并做好维护:对液碱储存和输送设备进行定期检查,确保设备的正常运行,防止设备故障导致液碱泄漏。
4.建立健全应急响应机制:制定液碱烫伤事故应急预案,培训操作人员的应急处理能力,确保在事故发生时能够迅速有效地采取措施。
化学品泄漏事故通报
化学品泄漏事故通报尊敬的各位客户:根据我公司的安全管理规定,我特此通报一起化学品泄漏事故的情况。
事故发生在我们位于XX省XX市的工厂,本通报旨在向各位详细介绍事故原因、应对措施以及对环境和人员的影响等方面的情况。
一、事故经过2021年X月X日X时X分,我公司位于XX市的化学品仓库发生了一起泄漏事故。
该事故涉及化学品XX,具体原因是由于操作人员在储存和处理过程中出现了操作失误,导致化学品泄漏。
二、事故应对措施1. 紧急处理事故发生后,公司立即启动应急预案,组织紧急处置。
首先,确保操作人员的安全,迅速撤离事故现场,并通知相关部门进行紧急处置。
同时,启动应急联络机制,及时与有关政府部门进行沟通和协调,制定详细的处置方案。
2. 漏洞堵塞在事故发生后的第一时间,我们迅速采取了措施堵塞泄漏源,以阻止化学品继续外泄。
相关人员戴上防护装备,使用适当的材料和工具,对泄漏点进行堵塞,以最大程度地减少化学品的扩散和危害。
3. 清理和处理事故现场清理是化学品泄漏事故中非常重要的一环。
我们组织专业清理团队,采取科学有效的方法,对泄漏的化学品进行清理和处理,避免对环境产生进一步的影响。
清理过程中,我们注重安全,确保操作人员具备相应的防护装备,并进行全程监控和指导,以确保清理工作的顺利进行。
三、事故影响1. 环境影响化学品泄漏事故对周边环境带来了一定的影响。
我们立即采取了措施,尽最大努力遏制了污染方的扩散,并对受污染区域进行了清理和恢复工作。
同时,我们保持与当地环保部门的紧密合作,及时提交相关报告,并接受监督和检查。
2. 人员影响事故发生后,我们迅速对受到事故影响的人员进行了救治和咨询,确保他们的生命安全和身体健康。
同时,我们建立了一套完善的心理疏导机制,为相关人员提供必要的心理支持和帮助。
四、事故教训和改进通过对该次化学品泄漏事故的教训总结,我们深刻认识到安全管理的重要性。
在此次事故中,操作人员的失误是造成事故发生的主要原因,因此我们将进一步加强对员工的培训和安全意识教育,以提高员工的安全意识和操作熟练度。
突发化学品泄漏通报
突发化学品泄漏通报尊敬的各位领导、市民:本通报是关于我市突发化学品泄漏事件的情况通报。
以下是事发地点、情况描述、紧急措施和处理进展的详细内容:1. 事发地点:本次化学品泄漏事件发生在我市X区Y路Z号某化工厂。
该厂主要从事化学原料生产和储存,是一个具有一定危险性的企业。
2. 情况描述:据实地调查和目击者的描述,事发时由于化工厂内一储罐出现泄漏情况,未知的有害化学物质被释放到空气中。
泄漏导致有毒气体在周边区域弥散,并对附近居民和环境造成潜在威胁。
3. 紧急措施:我市紧急启动了应急预案,迅速组织了相关部门展开救援和处置工作。
主要采取了以下紧急措施:3.1 人员疏散:事发区域内的居民和相关单位人员被紧急疏散到安全地带,并设置了临时安置点提供基本生活保障。
3.2 封锁隔离:事故现场被及时封锁隔离,限制了人员和车辆进入事故区域,以减少可能的二次伤害。
3.3 救援救治:事发后紧急调派了专业救援队伍,快速进行人员搜救和伤员救治,保障伤者得到及时救治。
3.4 环境监测:立即启动了对事发区域周边环境的监测工作,全面了解有毒气体扩散范围和浓度,及时采取措施防止进一步蔓延。
4. 处理进展:目前,突发化学品泄漏事故正在得到积极应对和处理。
相关部门已针对此次事故迅速采取多项措施:4.1 风向风速监测:采取无人机和气象专家联合实施风向风速监测,及时掌握有害气体传播情况,为环保部门提供科学的决策支持。
4.2 环境处置:对事故现场进行全面清理和处置,确保有毒物质不会继续污染环境,同时防止进一步危害。
4.3 安全排查:对类似企业进行全面排查,加强隐患整治,提升化工厂及其周边区域能够应对突发事件的能力。
4.4 事故调查:立即成立了事故调查组,全面调查事故原因和责任,追究涉事单位和责任人的法律责任,以避免类似事故再次发生。
我们将持续关注该次事件的进展情况,并及时向公众发布最新通报。
请广大市民相信政府和相关部门的应急处置能力,保持冷静,听从指挥,减少不必要的外出和长时间停留事发地附近,确保人身安全。
甘肃景泰一液碱罐车发生泄漏白银景泰消防紧急排险
甘肃景泰一液碱罐车发生泄漏白银景泰消防紧急排险
佚名
【期刊名称】《化工安全与环境》
【年(卷),期】2015(000)013
【摘要】2015年3月29日17时48分,甘肃省白银市景泰县境内省道201线47kin+100m处发生罐车与半挂车相撞事故,造成液碱槽车发生泄漏。
白银景泰消防中队接到命令后,立即出动1台8t水罐车、1台高喷车、1台抢险救援车以
及13名消防官兵赶赴现场。
通过侦查发现,一辆重型半挂牵引车与槽罐车发生侧面相撞,造成液碱罐车驾驶员受伤,而罐车在经受猛烈撞击下使罐体刮蹭产生破裂,车上装载的45t强腐蚀液碱(烧碱,NaOH)不断向外泄漏。
【总页数】1页(P20-20)
【正文语种】中文
【中图分类】TU998.14
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液碱泄漏事故报告
一、事故描述:
事故描述人:xxx
事故调查人:xxx
201x年8月14日上午11点左右,采购主管耿晓军将刚采购回来的液碱提至液碱储罐时,液碱储罐人孔盖突然损坏,液碱从人孔中直接喷出,液碱储罐开始变形并出现裂痕,导致液位计法兰口损坏。
耿晓军马上停止提液碱,并开始将液碱储罐内液碱转移至车间液碱计量罐,最后统计损失如下:
液碱28吨,价格合计20720元;液碱储罐损坏,价格47000元;液碱储罐保温损坏,价格合计13030元。
合计损失80750元。
二、事故原因分析:
事故责任人:朱强
1、液碱储罐放空管被花纹板封住。
2012年11月底,原设备部负责人程春平安排设备主管李杰将液碱储罐顶部备用法兰口封住,李杰将工作安排后离开我公司。
之后维修工吴顶山和朱强将液碱储罐顶部法兰口全部封住(维修工吴顶山已经离开公司)。
2、我公司液碱储罐采用玻璃钢,容量为52吨(储罐容积38.6m3,32%液碱密度为1.35 T/m3)。
液碱储罐放空管被封后,当通过泵往储罐内提进液碱或用提料泵提出液碱时,因流速变化缓慢,空气可以通过被封放空管慢慢排放。
当液碱提到31吨后,压力比较大,液碱储罐人孔盖承受不住压力被损坏,液碱从人孔直接喷出,流速很快,
导致储罐内出现瞬间真空,储罐被大气压压缩变形后损坏(压力过高损坏储罐与储罐损坏现场不相符)。
3、安装时没有安装呼吸阀。
我公司委托中易建设安装液碱储罐,根据规范,应该在储罐顶部安装呼吸阀,而中易建设没有为我公司安装呼吸阀,也没有提出应该安装呼吸阀。
4、人孔盖存在质量问题。
液碱储罐在装本批液碱前,人孔盖已经被腐蚀,开始出现渗漏。
采购主管耿晓军为人孔盖增加垫片后开始装本批液碱。
当液碱撞到31吨后,人孔盖承受不住压力而损坏。
5、设备部负责人程春平和设备主管李杰交代任务不清楚,造成员工违规全部密封液碱储罐法兰口。
6、采购主管耿晓军及其员工在明知人孔盖滴漏的情况下,即通过简单维修后开始大量存放液碱,安全意识不强。
7、安全员孟晓光检查不到位。
罐区是我公司安全巡检重点位置,但是安全员孟晓光对液碱储罐的安全隐患没有检查出来。
8、安环主管王孟管理不到位。
对安全员孟晓光要求不严格,没有对罐区的安全巡检次数和巡检注意事项做出明确规定。
三、整改措施:
1、更换液碱储罐。
将液碱储罐改为不锈钢材质。
总公司液碱储罐为不锈钢材质,没有出现类似事故。
2、更换液碱储罐前要加强质量检查,确保储罐质量证书齐全,附件全部安装,且无质量问题。
3、加强安全巡检,罐区是我公司安全重点部位,每天最少巡检一次,并对巡检注意事项作出明确规定,确保排除安全隐患。
4、加强仓管部员工的安全培训,加强培训所保管的危化品相关知识。
5、加强基层干部培训,提高基层各岗位干部管理能力。
四、处理意见:
1、合计损失80750元。
该款建议由安装公司中易建设承担60%,数额为48450元;液碱储罐供应商河北华强承担40%,数额为32300元。
2、主要责任人维修工朱强处罚500元,仓储主管耿晓军处罚300元,原设备部负责人程春平300元,设备主管李杰300元,仓储班长关乔丽处罚200元,仓管侯召军处罚200元,安全员孟晓光处罚300元,安环主管王孟处罚300元。
并对以上责任人全厂通报批评。
安环部
2013-8-24。