一起110kV线路保护重合闸误动作事故分析及措施_吕庭钦

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110kV线路保护误动跳闸事故的案例分析

110kV线路保护误动跳闸事故的案例分析
2 :0 0 5 ,运 行 人 员 切 换 厂 用 电 由外 来 变 供 电正 常 。
许手合 加速标志 ;③保护启动 ;④距离保护 I 段 I I 动作 。分析这 4 个条件 :
()现 场查 看 定值 单 ,手合 加速 控 制字在 投入 1 位 ,条件 ①满 足 。
()定值单无流定值整定 72 2 .2 A;检查保护装
确 保胶 带包缠 后 的粘合 密封质 量 。
2 朱德恒 ,严
璋 .高 电压绝缘 [ .北 京 :清华大学出 M】
()处理好绝缘表面。剥削外护套、绝缘屏蔽 4
层 、半 导体 层 时要细 心 ,不得 伤及半 导 体层和 主 绝
版社 ,19 . 9 2 3 L T 2 一19 .交 流 电气 装置的过 电压 保护和 绝缘 D / 6 O 9 7
置时发现 ,当断路器实际在合闸位置时,保护装置
跳 、合 位 开入均 闭合 。对 回路进 行 了检查 ,发现 断 路器 控制 回路 中防跳 继 电器 采 用的是 断路器 本 体 防
手合加速保护误动所致。
3 暴露出的问题
( 1 )定值单管理制度执行不严 , 现场管理松散。
()装 置定 期巡 视 流于 形 式 ,未及 时 发现 开入 2 量 异常 现象 。
l0 V线路保 护动作跳闸是 由于距离手合加速动 1 k
作 而 引起 。
手 合加速 原理 框图 ( 图 1 显示手合加速动 见 )
作跳 闸有 4 条件 :①手合 加速 控制 字投入 ;②允 个
报 “ 线路保护动作” ,线路断路器变位 ,保护装置 显示 “ 突变量启动” 手合加速动作跳闸” 故障 、“ 、“ 录波启动”告警 ,直流系统蜂呜告警 ,2 号机组甩 负荷至空载,厂用 电消失 ,10k 1 V线路 电压正常 。

110kV主变差动保护误动作事故分析

110kV主变差动保护误动作事故分析

生 区外故 障时造成 差动 电流 大干定值引起误 动作。进 一步检查 电流 二次 回路,确定 事故原 因为并联接入 电流
互感器二次 回路 的过 电压保护器误动作对差动保护桥开关 B相 电流产生分流 。本次事故对变 电二次基建 、检修 、
运维等 电力生产环节具有一定警示作用。
关键词 :主变差动保护 ;误 动作 ;过 电压保护器
方式如图 l所示。
l号 主变差 动保护型 号 为 SAT33,2016年 3月
1.2 跳 闸经 过
投运。变压器 连接组 别为 Ydl 1,电流回路采用 全星
201 7年 4月 l 1日 1 9:03:l 8.61 8,该站 1号 主 形接 线方式 ,03、O0、1 1开 关 的 TA回路 分别接 人
图 1事 故 前 的 运 行 方 式
1.1 事故前运 行方式
检查站内其他保护装置时 ,发现同一时刻 10 kV
某 1 l0 kV变 电站 有 2台主变 ,l10 kV高压 侧 景 苑线 36开 关发生过流 l段保护 动作跳闸 ,故 障电
2回进 线 ,采用 单母 线分 段 内桥 式接 线 ,10 kV低 流为 A相 83 A,C相 13 A,说明 l号主变差动保护
I B相差动 电流为 4.0l A,差流大于差动启动定值 影部分为动作区 ,,d州 以上为差动速断保护动作区 ,
’ 1 8 Ao
其他为 比率差动保护动作区 。
羞柑雹囊化 2。『8年第3期总笫37。期
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中图分类号 :TM774
电流 差 动 保护 由于 其 原理 简单 、动 作 可 靠 而

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案近年来,随着电力系统的不断发展,变压器的应用已经越来越广泛,尤其是 110kV变压器的使用越来越普遍。

同时,变压器的使用不可避免地会遇到保护误动等问题,这些问题会对电网的正常运行造成一定的影响。

本文将对一次 110kV 变压器保护误动事故进行分析,并提出相应的处理方案。

一、事故概述2019 年 10 月,某 110kV 变压器相关保护误动,导致电网受到一定的影响。

经过调查,认为此次事故是由保护误动引起的,主要原因如下:1. 动作规则问题此次保护误动的主要原因是变压器差动保护动作规则存在问题。

在系统运行过程中,该变压器的差动保护出现了误动,当时的负荷并不大,但仍然导致了电网受到了一定的影响。

2. 保护参数设置问题另外,该变压器差动保护的参数设置也存在问题。

在保护参数设置方面,需要根据变压器的实际情况进行合理设置,以确保保护系统在工作时能够正常运行。

而在此次事故中,保护参数设置不合理,导致保护系统误动。

二、处理方案为防止类似问题再次发生,需要采取相应的措施,以确保整个电网的正常运行。

具体措施如下:针对此次保护误动事故,需要对保护动作规则进行优化。

需要充分了解变压器的运行情况,合理设置差动保护的动作规则,确保保护系统在运行过程中不会出现误动等问题。

对于 110kV 变压器来说,保护参数设置非常重要,需要根据实际情况进行合理设置。

可以参考相关标准或者根据经验进行设置,但一定要确保保护参数的合理性。

3. 强化差动保护测试为了确保差动保护在运行过程中的准确性,需要对其进行定期测试和校准。

需要明确测试时间,组织专业人员进行测试,以确保差动保护系统的准确性和可靠性。

4. 加强人员培训为了避免保护误动等问题的发生,需要加强人员的培训。

需要对相应的运维人员进行培训,提高其对保护系统的认识和理解,同时,也需要提高其对电网运行的敏感度,以便在发生问题时及时处理。

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案引言在电力系统中,变压器是承担电能传递与转换的重要设备,其保护工作对电网的安全运行具有至关重要的意义。

在实际运行过程中,110kV变压器保护误动事故时有发生,严重影响了电网的安全稳定运行。

如何对变压器保护误动事故进行分析,并制定合理的处理方案,是当前电力系统运行中亟待解决的问题。

110kV变压器保护误动事故是指在变电站运行中,由于各种原因造成变压器保护装置误动而导致的异常情况。

其主要的表现有以下几个方面:1. 变压器跳闸频繁:由于保护误动,变压器跳闸频繁,严重影响了电网的供电能力和稳定运行。

2. 保护动作不准确:变压器发生故障时,保护装置动作不准确,不能及时切除故障,导致变压器继续运行,造成故障扩大。

3. 张保护误动:由于保护设备本身的缺陷或操作不当,造成变压器保护误动,切断正常的供电。

4. 对地故障保护误动:由于基波过载、负载变化等原因,地故障保护误动,导致变压器跳闸,影响电网正常运行。

以上种种异常情况都说明了110kV变压器保护误动事故的严重性和危害性。

110kV变压器保护误动事故的原因主要有以下几个方面:1. 保护设备本身存在缺陷:保护设备故障或设定值不合理,导致保护误动。

2. 运行条件不稳定:电网运行条件不稳定,引起保护装置的动作不准确。

3. 人为操作不当:保护装置操作不当、设定参数错误等也会引起保护误动。

4. 其他外部原因:如环境条件、外部干扰等也可能导致保护误动。

为了有效应对110kV变压器保护误动事故,需要从设备、操作、管理等多个方面进行综合处理。

具体包括以下几个方面:1. 完善保护装置的设备检修制度:定期对变压器保护装置进行检修和维护,确保其正常运行。

2. 健全操作规程和操作流程:建立健全的操作规程和流程,规范操作人员的操作行为,避免人为操作不当导致保护误动。

3. 加强对变压器保护装置的培训:加强对变压器保护装置的培训,提高操作人员的技能和知识水平,确保其能够正确操作保护装置。

一起110kV线路保护误接线导致的事故分析

一起110kV线路保护误接线导致的事故分析

一起110kV线路保护误接线导致的事故分析摘要:本文针对一起110kV线路继电保护接线错误分析的重要性进行了闸述。

希望通过本文的论述,能够为我国继电保护领域提供参考,从而最大程度的满足电力系统运行的安全性。

关键词:继电保护;接线错误;分析引言在经济飞速发展的时代,人们对电的依赖程度越来越高,一旦出现保护误动导致大范围停电将严重影响供电的可靠性和电网的稳定性。

电力系统二次接线的正确性对保护装置的正确动作起着重要的作用。

1事情经过2020年6月16日16时02分43秒,受台风影响,220kV高步站110kV 高黄线被雷击,发生B相接地后转BC相间短路故障,110kV高黄线保护测距21.3km。

事故发生前系统接线如下图1所示:图1事故发生前系统接线图220kV高步站内保护动作情况:①16时02分44秒074毫秒,1号主变中后备零序过流II段一时限动作出口,跳开110kV母联100开关。

②16时02分47秒683毫秒,110kV高黄线保护相间距离II段动作出口跳闸,故障切除。

③16时02分52秒740毫秒,110kV高黄线重合成功。

16时02分44秒074毫秒,220kV高步站110kV母联跳闸后,110kV II母及相连110kV变电站已转为不接地系统。

16时04分36秒08毫秒,220kV高步站110kV高黄线B相再次发生单相接地故障,系统产生零序电压并引起以下变电站主变间隙过压保护同时动作跳闸,造成三个110kV变电站失压:⑴220kV高步站:16时04分36秒512毫秒,2号主变中后备间隙过压动作,跳开2号主变三侧开关,110kV IIM母线失压。

⑵110kV爱心站:16时04分36秒416毫秒, 2号主变高后备间隙过压动作,跳开2号主变两侧开关。

16时04分36秒462毫秒,1号主变高后备间隙过压动作,跳开1号主变两侧开关。

⑶110kV福气站:16时04分36秒412毫秒,1号主变高后备间隙过压动作,跳开1号主变三侧开关。

110kV线路重合闸误动作分析

110kV线路重合闸误动作分析

110kV线路重合闸误动作分析发布时间:2022-07-22T05:14:16.557Z 来源:《中国电业与能源》2022年5期3月作者:邓万力[导读] 本文分析了一起110kV线路重合闸误动作事件,结合近年出现的重合闸误动作事件,邓万力东莞深能源樟洋电力有限公司广东东莞 523000摘要:本文分析了一起110kV线路重合闸误动作事件,结合近年出现的重合闸误动作事件,提出了防范此类事件的技术措施和管理措施。

关键词:位置不对应,重合闸一、背景2022年4月17日,笔者所在的110kV 9E燃机电厂进行黑启动试验,黑启动试验开始前需要断开110kV古电甲线开关,空出一条母线用于黑启动空充线路。

在接到调度令后,运行人员在监控后台操作断开110kV古电甲线125开关,监控画面显示125开关断开后马上自动重合。

线路保护装置面板上报“偷跳启动重合闸”。

保护现场运行人员现场确认125开关三相分闸后自动重合闸。

运行人员立马将这异常现象汇报调度,调度下令黑启动试验暂停,等待线路异常重合闸原因查明后再继续。

二、原因分析110kV古电甲线125开关保护装置型号为CSC-163AN(带操作箱),操作回路集成在保护装置里。

根据设计院提供竣工图,可知125开关控制回路示意图如图一所示。

图一:125开关控制回路示意图监控后台与线路测控装置通过网络线进行通讯,线路测控装置发出的分合闸命令通过两对硬接线发送到线路保护装置的操作回路,最终分合闸命令从线路保护装置出口到就地操作机构。

本次对开关的分闸操作,开关实际可以动作,说明在整个回路上没有通讯中断或者硬接点接触不好、控制电缆断线的可能。

结合保护装置上的动作报告,基本可以确定故障在线路保护装置的操作回路里。

查阅厂家说明书可知:正常情况下,通过远方遥跳命令分开关时,开关是不应该启动重合闸的,只有在重合闸条件满足的情况下,通过保护启动以及断路器位置不对应来实现重合闸的启动。

本次开关分闸异常重合即为断路器位置不对应启动重合闸。

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案摘要:本文针对一次电业公司的110kV变压器保护误动事故,进行了详细的分析和处理方案的制定,旨在提高电力系统设备的可靠性和稳定性,减少类似意外的发生。

一、事故概述某电业公司的一个110kV变压器,日常运行正常,但在夜间巡检中发现保护装置误动,变压器停运3小时后恢复正常。

经故障分析,确认误动原因为保护装置本身问题。

二、误动原因分析1.保护装置调校不当110kV变压器的保护装置是针对变压器过载、短路、接地等故障进行的保护,并为整个变电站提供保护,保护装置必须做好调校工作,一旦保护装置的参数不当,便会引发误动。

2.保护装置间互相影响保护装置种类繁多,且各自具有特定的功能,但是这样也必然会出现各保护装置之间的影响,一旦受到其他保护装置的干扰,也可能会引起误动。

3.保护装置设备老化保护装置是110kV变压器保护系统的重要组成部分,长时间的运行和使用会导致装置的老化,从而引起增量误差,进一步引发误动。

三、处理方案制定1.加强设备维护保护装置的老化是误动的主要原因之一,因此,应加强对设备的维护,及时更换过时的设备。

2.严格检验保护装置参数保护装置的参数是误动的另外一个主要原因,因此,建议每半年对保护装置的参数进行检验,确保其正常。

3.增强人员培训保护装置的操作人员必须接受充分的培训,学习调整、维护和检查保护装置的方法和技巧,提高操作人员的技术水平。

4.定期巡检设备为了及时发现保护装置的问题,并减少操作人员的工作失误,应定期对设备进行巡检,发现异常情况及时进行处理。

综上所述,应采取多种措施来降低保护装置误动的风险,包括加强设备维护,严格检验保护装置参数,增强人员培训和定期巡检设备等,有效的预防和处理措施能够提高电力系统设备的可靠性和稳定性,减少类似意外的发生。

一起带地合闸误操作事故的分析

一起带地合闸误操作事故的分析

一起带地合闸误操作事故的分析某供电局110 kV无人值班变电站操作队运行人员在对某电气检修设备自检修转运行的过程中,忘记拆除检修设备上所挂的接地线,从而造成带地线合闸送电的恶性误操作事故。

1 事故经过2004-07-05下午,黄某等3人在110 kV无人值班变电站从事1号主变10 kV 901号开关储能电机的更换工作。

16:00,操作队正值刘某接受工作任务后,将该站1号变901号开关由停用转检修,并在1号主变的9011号刀闸与901号开关之间、在1号主变10 kV侧避雷器与901号开关之间的接地点放在10 kV开关室外,执行该项操作任务时,根据技术员陈某的建议,将2组接地线都挂在开关柜内开关的两侧。

此项操作未在“五防”模拟图上演习,而是直接解锁操作。

17:37,901号开关储能电机的更换工作完成后,操作队现场人员办理了工作票的终结手续,正值刘某在工作票“工作终结”栏许可人处签了字,同时在接地线拆除栏填写了接地线编号、组数,并签了名。

但接地线实际并未拆除。

这时刘某向调度汇报该站1号主变10 kV 901号开关更换储能电机工作结束,申请投入1号主变。

地调李某随即下令,将1号主变901号开关由停用转运行,刘受令后,由副值程某准备操作票。

当操作票还未填写完整时,技术员陈某就监护正值刘某在“五防”模拟图板上进行演习,随后正值刘某便监护副值杨某在后台机上进行操作。

18:52,当合上110 kV丹苏西151号开关时,突然发生猛烈炸响,1号主变差动保护动作,151号开关跳闸。

到此时,操作队人员才猛然醒悟,忘记拆除地线,造成了带地线合闸送电的恶性误操作事故。

此次误操作事故使1号主变901号开关因三相严重短路而烧坏(ZN63A型开关柜内装VS1真空开关)。

2 事故原因(1) 倒闸操作人员严重违规,违反了《安规》中关于倒闸操作全过程都要录音并做好记录,持票模拟演习,然后再进行实际设备操作的规定。

此事故中操作队人员无票进行操作,而开好的倒闸操作票既不合格又未使用(该站操作票只填写了时间、任务、顺序内容而无监护人,操作队值班负责人也未签名,也无开始操作时间)。

一起110kV线路保护误动实例及原因分析

一起110kV线路保护误动实例及原因分析

一起110kV线路保护误动实例及原因分析摘要:根据某变电站110kV线路保护误动的故障录波数据,分析了该线路保护误动的原因。

由于该线路保护测控装置过程层通信插件(NPI插件)回路中R404焊接接触不良,导致NPI插件接收到的报文有误码,使得错误的报文进入后续GOOSE报文发送流程,误发GOOSE跳闸报文,最终引起110kV线路断路器分闸和备自投保护动作。

根据现场现场实际情况和误动原因分析,讨论了相应对策。

关键词:线路保护;GOOSE;通信插件0 引言本文结合一起现场运行过程中线路保护误发GOOSE跳闸报文,引起断路器误动分闸的实例,深入分析了误动的原因,并讨论了对应措施。

1 110kV线路保护误动实例1.1 故障前运行方式某110kV单母分段接线变电站电气主接线如图1所示。

故障前1#主变单主变运行,1#进线开关745断路器、2#进线开关785断路器均在合位,母联710断路器在分位,处于热备用状态。

110kV备自投处于桥自投运行方式,且满足充电条件。

1.2 相关保护装置型号及厂家110kV745、785线路保护装置型号为WXH-811B,生产厂家为许继电气股份有限公司;745、785智能终端型号为PCS-222C-I,生产厂家为南瑞继保股份有限公司;745、785合并单元型号为UDM-502-GA06,生产厂家为上海思源弘瑞自动化有限公司。

110kV备自投保护装置型号为WBT-821B,生产厂家为许继电气股份有限公司。

1.3 故障发生过程2016年01月02日01时41分20秒512毫秒,某110kV变电站备自投保护装置启动,4501毫秒后跳开1#进线745断路器,5003毫秒后合上母联710断路器,备自投动作成功且动作逻辑正确。

保护班人员接到通知后,立即前往现场查看保护动作原因。

经现场确认,110kV备自投保护装置动作正确,1#主变高后备保护有“高压侧PT失压告警”信号,后台机有“745断路器由合到分”的SOE信号且动作时间在失压告警信号之前,745线路保护无保护动作信号。

110kV主变压器间隙保护误动作原因分析及处理措施

110kV主变压器间隙保护误动作原因分析及处理措施
关 键词 :110kV;主 变压器 ;变 电站 ;间隙保 护
110kV某变 电 站是 110kV 电 网核心 变 电 站机 构之 一 ,其 主要 职 其 务必 满 足国 家标 准 。需要 特殊 提 到 的一点 是 ,自备 应 急 电源 和对
责即为乡镇企业单位供电和百姓群体供电,内在正 常负荷 12MVA 应 电 网 电源 二 者 间应 进 行 正规 电气 闭锁 装 置设 置 与 正规 机 械 闭 锁
制和对应过压保护投入机制均保持正常平稳运行态势,间隙过流定 具体流 向最终会产生相位改变 ,所以需要借助此模式加以辅助操
值详细量度为 4A,需要注意的是 ,正规 间隙过压定值应 为 150V,通 作 ,以此来 作 为基本 判 断依据 ,从而 进行 闭锁 间隙保 护要 素创 建 。基
过间隙零序过流 0.5s以及零序过压 O.5s后,主变压器设备三种位置 层电网综合 自动化监控结构系统创建会增加优异逆向预警定位能
科学 合 理调 整 ,首要 一 点为 小 电 源并 网线 路 切除 ,目标 在 于保 障失
某变 电站 110kV线路 万赞 I线 发生 V相接 地 短路 不 良状 况 ,基 压符合通过上级重合 闸媒介加以调整 ,以至最终实现 自投供电的完
础性 故 障距 离 为 9km,I线 距 离 I段 保 护行 为 ,52ms之 后 171断路 器 美恢 复 。
装配备 1台数量的 ll0kV主变压器设备 ,最终联络站点 电压均为 装 置设 置 ,旨在有 效遏 制倒 送 电状况 产生 。
220kV。ll0kV侧选取内桥接线模式为主要操作手段 ,以桥背投模式
针对终端变 电站中的低压现状 ,需对并网小 电源进行整体规划
为主 ,分位处位置为分段 101断路器设备 ,需要 注意的是 ,此时 与处理 ,有效借助间隙动作保护机制进行并 网线切除,旨在 防止小

某电厂110KV母差保护误动的原因分析及防范措施

某电厂110KV母差保护误动的原因分析及防范措施

There is never a real desperation in life.整合汇编简单易用(页眉可删)某电厂110KV母差保护误动的原因分析及防范措施一、事故前运行方式某厂110KV母线为双母线加旁路母线的型式。

2008年2月15日,出线万田II线111、万田I线112、万华线113、万安线114、万辛线115、万河线116、万七线117、万石线118、万桥线120及#1主变110KV侧主开关101、#2主变110KV侧主开关102运行于I母线,外线万梁119带01高备变空载运行于II母线。

二、事故过程8:32:05 110KV万辛线115对端故障(辛四变高压污水喷到110KVII段PT及其刀闸上),先为B相接地,后为B、C相短路接地,最后发展为A、B、C三相短路,万辛线115零序保护II段动作开关跳闸,重合闸动作重合成功。

8:32:10 万辛线115再次故障(对端喷水越过故障点,停泵后污水回落),后加速启动“永跳”,同时,I母线差动保护动作,I母线上的所有开关跳闸。

8:46 合上#2主变110KV侧主开关102,合上#1主变110 KV 侧主开关101。

8:58 合上110KV各线路开关(除万辛线115外),恢复对外供电。

三、WMZ-41A型母线差动保护原理简介WMZ-41A型母线保护装置是新一代的微机母线保护装置,其保护原理采用复式比率差动原理,差动电流Id为各支路电流的向量和,制动电流Ir为各支路电流矢量取模值的和,在制动量的计算中引入差动电流,使得该继电器在区内故障时无制动,而在区外故障时有极强的制动特性。

复式比率差动继电器非常明确地区分区内和区外故障,而且选取范围很广,灵敏度高。

WMZ-41A装置的差动回路是由一个母线大差动和几个各段母线小差动组成的。

母线大差动是指除母联断路器和分段断路器以外的母线上所有其余支路电流所构成的差动回路;某段母线小差动是指与该段母线相连接的各支路电流构成的差动回路。

一起110kV线路保护误动作案例浅析和防范措施

一起110kV线路保护误动作案例浅析和防范措施

1 引 言
表 1 距离保 护各段定值
时 间 O s
P T变 比
1 1 O , 0 . 1 定值 ( 二 次 值)
C T变 比
6 0 0 / 5 备 注
相 间距 离 I段
O . O1 n
相 间距离 Ⅱ 段
相 间距 离 Ⅲ段
1 . 8 4 n
9 Байду номын сангаас 1 n
0 . 9 s
3 . 4 s
接 地距 离 I 段
图 1
0 O l n O . 1 n 0 . 1 n
O s 0 . 9 s 2 0 s
2 . 2 保 护 动 作 行 为 分 析
接地距 离 Ⅱ 段 接地距离Ⅲ段
( 1 ) 事件经过及继 电保护 安 自装置动作情况。 2 - 3 动 作 分析 2 0 1 2年 4月 O 4日 l 5时 2 8分 5 6秒 , 1 l O k V X X 变 电站 1 1 0 k V X X 线 保护装置上录波图显示保护启动后出现 U A 电压 断 线 , 并有 3 U 0电 接 地 距 离 Ⅲ段 保 护 动 作 , 保护装置发 T v断线信号 , 重合 闸未动作 , 保 护 波形见图 2 。 动作 值 : X一0 . 0 0 7 7 2, 1 R: 0 . 0 0 4 8 n,动作 时 间= 2 0 0 5 7 m s ,时 间故障 相 : 压 一 直 持 续 到 保护 动 作 , ( 1 ) 保护启动情况 的分析 A B C , 测距 2 0 8 k M, 故 障录 波 显 示 区 内无 故 障 , 1 3 3断路 器 跳 闸 。 线 路跳 闸 通过录波 图分析 , 电流有变化, 其中 I 的突变量到达 了 2 . 1 4 A , 满足 时天气晴好, 2 2 0 k V X X 变侧 1 6 1断路 器 运 行 正 常 ,文 山 电 网 内其 余 设备 了保护启动条件。保护启动后 , 才有的 U A断线。 无 故 障 和 异 常 情况 发 生 。 图 3显示了在绿线该时刻对应 的部分采样值 。 ( 2 ) 设备情况 、 保护配置 。 ( 2 ) 距离 I 段、 Ⅱ段 未 动 作 情 况 的 说 明 1 1 0 k V X X I回线全长 1 . 3 7 8 k m,线路两侧均配置某公司线路微 机保 本次情况, 只有 A相 阻抗较小, 在接 地距离保护 四边形动作范围。 其 护装置 , 装置投运 时间 2 0 0 5年 5月 1日 。X X 变1 1 0 k V X X I回线 投 入 差 它 阻抗 ( Z B、 Z C、 Z AB 、 Z B C 、 Z C A) 较 大 , 不在 区 内 。 因此 只 有 A相 接 地 距 离 动保护、 零序 I、 Ⅱ、 Ⅲ、 Ⅳ段 、 相 间距 离 Ⅱ、 Ⅲ段 , 接地 距离 Ⅱ段。相间距 保护 在 四边 形 动 作 范 围 内 。 离 I段、 接地距离 I 段根据 短线路反措要求退 出, 接 地距离 Ⅲ与接地距 在8 7 0 0 m s时, 保护装置测量 的阻抗如 图4 。 离 Ⅱ段 阻 抗 定 值 相 同 , 时限 2 0 s 。

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案110kV变压器是电力系统中重要的设备,负责将高压输电线路上的电能转换成低压电能供给用户使用。

变压器在电力系统中起着不可替代的作用,一旦发生故障将对电网安全和稳定造成严重影响。

变压器的保护工作至关重要。

在变压器保护过程中,由于各种原因可能会出现误动事故,给电力系统带来安全隐患。

本文将对110kV变压器保护误动事故进行分析,并提出相应的处理方案,以确保电力系统的安全运行。

110kV变压器保护误动事故是指变压器保护在正常运行状态下错误地动作,造成误报警或误切除设备的现象。

其主要原因包括以下几个方面:1.1 设备故障引起误动110kV变压器本身存在可能引起误动的故障,例如绕组短路、绝缘击穿等故障,造成保护设备错误地判断为变压器发生内部故障而进行误动作。

保护设备本身存在故障会导致误动作,例如继电器误动、变压器电流互感器故障等。

1.3 环境因素引起误动110kV变压器所处的环境因素也可能引起误动,例如雷击、污秽等因素会导致保护设备误判断。

1.4 人为操作不当引起误动人为操作不当也是引起误动的一个重要原因,例如操作人员误操作保护设备、参数调整不当等。

2.1 完善设备检修制度为了解决设备本身故障引起的误动问题,应该建立完善的设备检修制度,定期对110kV变压器进行检修和维护,及时发现并排除潜在故障,确保设备的正常运行。

2.2 加强保护设备检测和校验要保证保护设备的准确、可靠运行,应该加强对保护设备的检测和校验工作,定期对继电器、电流互感器等设备进行测试,确保其性能良好,避免因保护设备本身故障引起的误动。

2.3 加强环境监测和工作人员培训为了避免环境因素或人为操作不当引起的误动,应该加强对变压器周围环境的监测,及时发现异常情况并加以处理。

也要加强对操作人员的培训,提高其操作保护设备的技能水平,确保操作规范。

2.4 强化故障处理流程和应急预案当110kV变压器保护误动发生时,需要有明确的故障处理流程和应急预案,便于快速、有效地处理故障,降低故障造成的影响,保障电力系统的安全稳定运行。

110kV变电站接地变压器保护误动原因分析与解决措施(一)

110kV变电站接地变压器保护误动原因分析与解决措施(一)

110kV变电站接地变压器保护误动原因分析与解决措施(一)摘要:近年来,福建某地区电网中多次发生110kV变电站接地变压器保护误动事故,严重影响了该地区电网的稳定运行,为了找出问题的所在,分析了引起接地变压器保护误动的原因,并采取相应的措施,阻止类似事故的再次发生,并为其他地区电网提供借鉴。

关键词:110kV变电站;接地变压器保护;误动原因分析;措施目前110kV变电站10kV馈线越来越多地采用电缆出线,以致10kV系统单相对地电容电流大幅度增加。

为抑制单相接地时产生的过电压幅值,110kV变电站10kV电网系统开始加装接地变压器,构成低阻接地接线方式,形成一条零序电流的通道,以便当10kV系统发生接地时,根据接地点所在位置,由相应零序保护有选择性动作将接地故障隔离,以防电弧重燃引发过电压,保证电网设备安全供电。

某地区电网,于2008年开始将110kV变电站10kV电网系统改造为低阻接地接线方式,加装了接地变压器和接地变压器保护设备,实现了10kV系统任意馈线发生接地故障时,能快速切除故障,减少了对电网的影响。

然而,近段时间,该地区电网有五个110kV变电站先后发生了多次接地变压器保护误动事故,造成变电站停电,严重影响了该地区电网的稳定运行,因此,为了阻止类似事故的再次发生,维护地区电网的安全稳定,找出原因,采取措施是非常必要的。

1接地变压器保护误动原因分析10kV馈线发生接地短路故障时,安装在110kV变电站的故障线路零序保护首先启动,切除故障线路,当不能正确切除时,由接地变压器的零序保护越级切除母联开关和主变压器两侧开关,从而隔离故障对系统的影响。

所以防止接地变压器保护误动,10kV馈线保护及开关的动作正确性是保证电网安全至关重要的,从该地区电网五个110kV变电站发生的接地变压器保护误动事故统计分析,引起接地变压器保护误动的主要原因也是10kV馈线不能正确切除接地故障所引起的。

10kV馈线零序保护的构成原理:馈线零序CT采样→馈线保护启动→开关动作跳闸,从10kV馈线零序保护的构成原理可以看出,零序CT、馈线保护、开关是保护正确动作的关键元件,下面就从这几个方面分析引起接地变压器保护误动的原因。

一起110kV线路保护误动原因分析

一起110kV线路保护误动原因分析
i nc o r r e c t v o l t a g e s a mp l e a n d t he ma l f u nc t i o n o f pr o t e c t i o n. Mo d i i f c a t i o n a nd p r e c a u t i o n a r y mea s u r e s a r e p r o p o s e d.
摘要 : 为查找一起 现场资料不全 的 1 1 0 k V线路保 护误动故障原 因, 采用录波分析 、 短 路计 算 、 回路 分析 、 模拟实验等手段进
行综合故障分析 , 发现发生单相故障时 N 6 0 0回路被叠加入某一 电压 , 由此引起中性点发生位移 , 造成电压采样不正确导致保护
拒动和误动 , 并 提 出 了整 改 和 防 范 措 施 。
及试 验 , 证 实 了分析 的正确性 。 这 种综 合分 析 法对解 决现 场保 护误 动 问题起 到 了关键 的作 用 。

图 1 系 统接 线ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ图
1 保 护 动 作 情 况
2 0 1 1 年 5月 2 2 1 3,某 县 级 电 网 1条 1 1 0 k V
线 路未 端 A相 避 雷器 发 生爆 炸 引起 单 相 接地 故 障 , 如图 1 所示 , 故 障点 为 乙线 d l 处。
关键词 : 1 1 0 k V线路 ; 保护误动 ; r n, ; 二次 回路
Ab s t r a c t :I n o r d e r t o i f n d r e a s o n s o f a n 1 1 0 k V l i n e p r o t e c t i o n ma l f u n c t i o n wi t h o u t s u f f i c i e n t i f e l d d a t a , t h e a n a l y s i s o f w a v e r e c o di r n g , c a l c u l a t i o n o f s h o r t c u r r e n t , na a l y s i s o f c i r c u i t , a n d t e s t o f s i mu l a t i o n a r e u s e d t o a n ly a z e c o mp r e h e n s i v e l y t h e f a u l t . I t i s f o l u n d t h a t a v o l t a g e wa s a d d e d i n N6 0 0 c i r c u i t d u i r n g t h e s i n g l e p h a s e f a u l t , a n d t h u s l e d t o t h e n e u t r l- a p o i n t d i s p l a c e me n t , w h i c h c a u s e d t h e

110KV线路保护误动原因及措施分析

110KV线路保护误动原因及措施分析

110KV线路保护误动原因及措施分析摘要随着微机保护的广泛应用,电压互感器二次回路一点接地以及二次回路和子次回路相互独立在电力系统己逐渐达成共识。

但在实际的应用中,依然存在措施落实不到位,甚至造成严重病果的情况发生,本文结合实际运行中发生的一起110kv线路保护连续误动现象,对产生误动的原因进行分析。

对新技术、新设备在运用中产生的一些新的要求,必须要严格地在实际应用中加以落实,这样才能真正地发挥好设备的运行水平,保证系统的安全稳定运行。

关键词110kv;线路保护;误动原因;措施;分析1影响110kv线路保护误动原因及措施为了防止非短路的不正常状态引起保护误动作,就必须采取必要的措施予以防止。

1.1电压互感器回路断线闭锁装置当电压互感器回路断线时,二次侧的相电压及线电压都可能降为零,会引起保护装置误动作。

因此应采取闭锁装置。

断线闭锁装置动作性能满足下列要求:①正常DBJ不动作,保护装置不受闭锁;②电压互感器回路断线时,例如因回路有故障使自动开关(或熔断器)断开一相或几相电路时,W1中有电流通过,DBJ动作,将保护的操作电源切断,即将保护闭锁;③当系统发生接地短路时,零序电压3U0在W2中产生电流,它起着制动作用,此时W1中虽有电流,DBJ 也不能动作,保护不被闭锁。

用自动开关代替熔断器可以克服熔断器往往因熔断较慢而使保护装置误动作的缺点。

1.2振荡闭锁装置当电力系统失去同步而发生振荡时,电流、电压将在很大范围内作周期性变化,因而阻抗电器的测量阻抗也将随之变化。

这就可能引起保护装置误动作。

为此应装设振荡闭锁装置。

1)系统振荡时的特性。

一般说来,任何复杂的网络都可以简化为一个具有两侧电源的开式网络,如图1所示。

设两侧电势EI与EII的大小相等均为E,相角差为δ,两电源之间系统的总阻抗为Z6=Z1+Z11+ZABO其中各元件的阻抗角为φe,振荡时三相对称,不计负荷电流。

图1系统振荡和短路时的等效电路可见系统振荡时电流、电压都是随着δ的变化而变化的。

一起110kV线路保护误动的分析

一起110kV线路保护误动的分析
达到 2 . A, 序 电流 为 2 . A。 0 开 关 03 跳 开 切除 故 障 , 9 4 零 99 7 13 -s 由
4 结 语
定 值 整 定 之 内 , 以一 定 有 所
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起 I0 V线路保 护误 动 的分析 1k
李运 涛
( 原理 工 大 学 电气 与 动 力 工 程 学 院 , 太 山西 太 原 0 0 2 ) 3 0 4

措施 。
要: 以某 电网发生的一起保 护误动 事故为例 , 线路接地距 离保护在运行 中的误动 原因进行 了简要的分析 , 对 并对此类 误动提 出了防范
B 站 A站
10 VA 站 l、≠主变 并 列运 行 , 1k }2 i } } 2台主 变 中性 点 刀 闸均 在 断位 , l0 V I、 1 k Ⅱ段母 线 并列 运行 ,0 、0 15 16开关 在 热备 用状 态 ,0 14开 关 运 行 , 路 2 1 - 7) 电运 行 ,0 线 (0 12 充 4 13开 关在 运 行 状 态 , 并带 A 站 全站 负 荷 , 路 2 12 13 与 20k 线 (8— 0) 2 VB 站相 连 , B站 10k 中 1 V 性 点接 地 。保 护 配 置 :0 、0 保 护配 置 相 同 , 地 距 离继 电器 均 13 1 4 接 是 靠 比较 继 电器 工作 电压 和 极化 电压 的相 位 来工 作 的 。

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案1. 引言1.1 背景介绍110kV变压器是电力系统中承担重要功能的设备之一,其保护系统是确保设备运行安全稳定的重要保障。

在实际运行中,110kV变压器保护误动事故时有发生,给电网运行和设备安全带来了严重影响。

对110kV变压器保护误动事故进行深入分析并提出有效的处理方案具有重要意义。

误动事故的发生往往是由于保护装置故障、操作人员操作失误、设备质量问题等多种因素引起的。

对于110kV变压器保护误动事故,需要深入分析其发生原因,找出问题所在,制定科学合理的处理方案,以减少误动事故的发生,提高设备运行的稳定性和可靠性。

本文将对110kV变压器保护误动事故进行全面概述,分析误动原因,提出相应的处理方案建议,并对实施效果进行评估。

通过对110kV变压器保护误动事故的系统分析和处理,可以为电力系统的安全稳定运行提供重要参考,保障能源供应的可靠性。

1.2 问题意义110kV变压器是电力系统中非常重要的设备,其保护功能对系统稳定运行起着至关重要的作用。

在实际运行中,110kV变压器保护误动事故时有发生,可能会导致设备损坏甚至系统故障。

1. 误动事故可能导致110kV变压器损坏,影响电网运行稳定性。

需要深入分析误动原因,提出有效处理方案,以减少误动事故发生。

2. 误动事故一旦发生,可能会导致停电或电网负荷不平衡,影响用户正常用电。

加强110kV变压器保护误动事故分析及处理方案的研究具有重要意义。

3. 对110kV变压器保护误动事故进行深入研究,有助于提高电力系统的安全性和可靠性,保障电网运行的稳定性和持续性。

对110kV变压器保护误动事故进行系统分析和处理方案研究,对于提高电力系统的安全性和可靠性具有重要意义。

有必要深入研究和总结相关经验,以有效预防和减少110kV变压器保护误动事故的发生。

2. 正文2.1 110kV变压器保护误动事故概述110kV变压器保护误动事故是指在电力系统运行中,由于各种原因导致变压器保护误动,从而造成设备损坏、事故发生的一种电力系统故障。

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案作者:耿玉冰来源:《科技资讯》2019年第12期摘; 要:变压器是电力系统中的核心设备,变压器的运行状态会对电网安全稳定造成影响,但最近变压器保护误动事故频繁发生,对电网的稳定运行造成了威胁,因此该文针对110kV变压器保护误动事故分析及处理方案展开分析。

通过实际的保护误动事故,分析其中原因,并且有针对性的提出具体的处理解决方案,希望可以为电力企业提供参考和借鉴。

关键词:110kV变压器; 保护误动; 处理方案; 原因分析中图分类号:TM407; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 文献标识码:A; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;文章编号:1672-3791(2019)04(c)-0032-02随着科学技术的发展,110kV变电站中都采用电缆出线方式布置10kV馈线,这种布置方式需要和接地变压器同时进行,以此抑制过电压幅值。

随着变压器保护设备的增加,虽然降低了接地故障对电网的影响,但是也有很多地区经常出现变压器保护误动事故,对电网的稳定运行造成严重威胁。

1; 变压器保护误动事故的实际案例1.1 事故经过某110kV变电站的变压器出现保护误动事故,变压器的高压侧和低压侧开关相继跳闸。

故障期间,维修人员查看了仅存的记录文件后,发现变压器出现了保护动作,但是线路本身并没有异常,无法判断具体的故障原因。

通过对该110kV变电站运行方式来看,事故原因还需要进一步分析。

1.2 事故分析该110kV变电站变压器采用的是双套保护装置,主备变压器互为备用,经过维修人员的检查后,发现主备变压器没有按照保护方案设置整定值,保护方案出现漏洞。

为了进一步验证变压器保护误动事故的原因,对变压器进行进一步分析验证,通过实际对比比较后,得出造成事故的主要原因是该110kV变压器的装置范围一直延伸到线路的最末端,而且这个变压器的灵敏度较强,因此发生了越级跳闸的事故。

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第28卷第4期2011年8月现 代 电 力M odern Electric Pow er V o l .28 N o .4Aug .2011文章编号:1007-2322(2011)04-0040-04文献标识码:A中图分类号:T M 774一起110kV 线路保护重合闸误动作事故分析及措施吕庭钦,张国平,王翠霞(福州电业局检修部,福建福州 350005)Analysis on a False Action Accident of 110kV Line Protection Reclosing andIts Improved MeasuresLV Tingqin ,ZHANG Guoping ,WANG Cuixia(Inspectio n Depar tment ,F uzhou Pow er Supply Bureau ,F uzhou 350005,China )摘 要:重合闸是一项重要的继电保护技术,一般只允许动作一次,重合闸误动作时应尽快查明原因并进行整改。

通过对220kV 鼓山变110kV 鼓快线发生的一起永久性故障跳闸、站用电失电后重合闸多次误动作事故进行深入分析,指出在重合闸闭锁回路、断路器储能电源及运行规程方面存在的安全隐患,提出了改进重合闸压力回路、采用直流储能电源、修订运行规程等防范措施,有效避免类似事故的重复发生,为更好地开展继电保护工作、保证设备安全运行提供一定的借鉴价值。

关键词:重合闸;动作;充电;事故;分析A bstract :Reclosing is an important technology in relay pro -tection and generally is allowed to act only once .Then the cause of false action of reclosing should be found out as much as quickly ,and improved measures should be carried out .An accident on multiple false actions of reclosing after the 110kV Gu -Kuai line permanent fault occurred in 220kV Gu -Shan substation and loss of substation electricity is ana -lyzed deeply in this paper ,then some security risks exist in reclosing loop circuit ,stored energy source of breaker and operating standards are pointed out ,and some improved measures are proposed ,which can avoid similar accidents to improve security of relay protections and provide some ref -erences .Key words :reclosing ;action ;charge ;accident ;analysis0 引 言在电力系统中,继电保护是保证系统稳定运行的重要环节。

重合闸是继电保护中的一项重要控制技术,通过重合闸可以提高系统自行消缺能力,进一步提高供电可靠性。

重合闸一般只允许动作一次,当重合于永久性故障而跳闸以后,就不应再动作。

重合闸误动作时可能扩大事故范围,发生此类事故时应该尽快查找原因并及时进行整改。

某年220kV 鼓山变110kV 鼓快线发生线路永久性故障,线路保护加速跳闸,同时站用电失压,在恢复站用电时,线路保护重合闸多次误动作。

本文深入分析重合闸误动作的具体原因,并提出了改进及防范措施,为线路保护重合闸设计、变电站安全运行提供一定的参考价值。

1 事故简述1.1 系统运行方式220kV 鼓山变一期投运一台主变,4条110kV 线路,系统接线图如图1所示。

110kV 鼓快线保护装置为南京南瑞电气有限公司的LFP -941A 保护,110kV 断路器采用ALS TONE 弹簧操作机构。

#1站用变接在10kV I 段母线上,110kV 断路器的弹簧储能交流电源由#1站用变提供。

图1 鼓山变系统接线图1.2 事故情况描述某年220kV 鼓山变110kV 鼓快线发生线路永久性故障,LFP -941A 保护动作跳闸、重合闸之后加速跳闸,同时#1站用变低压侧开关跳闸,全站站用电失压。

变电运行人员马上恢复站用电,110kV 鼓快线又发生重合闸及后加速跳闸,#1站用变低压侧开关又跳闸,全站站用电又一次失压。

再次恢复站用电时,断路器再次跳闸,全站站用电再次失压。

变电运行人员马上汇报相关部门,通知检修人员立即进行检查和处理。

1.3 动作报告分析检修人员调取LFP -941A 保护装置的动作报告和#1主变故障录波报告,现场检查分析发现:①所有保护压板均在投入位置,重合闸切换开关在投入位置,定值整定为投入重合闸;②保护装置第一次报告为距离保护I 段保护动作、重合闸动作及重合闸后加速动作,故障范围为线路近区永久性故障,110kV 母线电压下降约为25%U e (U e 为额定电压),保护动作行为正确;③从#1主变故障录波发现,由于线路近区永久性故障造成110kV 母线电压下降,同时导致#1主变低压侧10kV 电压下降约为22%U e ;④保护装置第二、三次仅为重合闸动作及重合闸后加速动作,因线路近区永久性故障尚未排除,重合闸动作后的后加速动作行为属正确动作,而该重合闸动作行为存在疑点;⑤110kV 鼓快线断路器在分闸位置,而保护装置“TWJ ”开入量为0,“KKJ ”开入量为“1”,开入量是否正确存在疑点。

检修人员检查#1站用变低压侧开关的低压脱扣器整定值为80%U e ,而故障时#1主变低压侧10kV 电压下降约为22%U e ,综合分析认为:①线路第一次发生永久性故障时,#1主变低压侧10kV 电压下降,#1站用变低压侧开关的低压脱扣器由于电压低于整定值而跳闸,属正确动作;②在恢复站用电时,因线路故障并未排除,重合闸动作后再次合闸于故障线路,电压再次下降,因此#1站用变低压侧开关第二、三次合上后瞬间又跳闸也属正确动作。

2 重合闸误动作分析2.1 LFP -941A 重合闸逻辑LFP -941A 保护装置重合闸逻辑如图2所示,图中各逻辑符号说明详见表1。

图2 重合闸逻辑图表1 逻辑符号说明表符号注解说明KK KKJ 继电器的合后接点T WJ TWJ 继电器的常开接点L ΢Q 保护启动元件BC 外部闭锁重合闸接点H YJ 合闸压力继电器接点T TR 跳闸保持信号LA 、LB 、LC有/无电流判别元件UL 低定值线路电压继电器UH 高定值线路电压继电器S YN 电压同期继电器TCD 重合闸充电延时TCH 重合闸动作延时S W15~SW 18重合闸整定运行控制字LFP -941A 重合闸采用三相一次重合闸,可以由保护启动,也可以由位置不对应启动,重合闸必须在充电完成后才能工作。

从图2可知,KK 为“1”、TW J 为“0”、保护启动元件L ΢Q 为“0”,经过15s 后,重合闸充电完成。

在无外部闭锁重合闸信号BC 时,重合闸一直准备合闸。

若合闸压力继电器H YL 动作,经200m s 延时经门4至门3对重合闸放电。

T TR 或TW J 动作时,表明保护动作后断路器跳闸,同时三相均无电流则门6动作至门8,然后根据整定的重合闸方式进行合闸;①若为检同期方式,SW17合上,UH 动作,且SYN 有信号,则门10、门11动作至门12;②若为检无压方式,SW16合上,线路无压时UL 不动作,由门9动作至门12;41第4期吕庭钦等:一起110kV 线路保护重合闸误动作事故分析及措施③若为不检方式,则SW18合上直接至门12。

门12动作后经两个延时出口,tc 为一次合闸脉冲,至合闸继电器H J ,tjs 为后加速信号时间,至加速继电器JSJ 。

2.2 重合闸异常充电分析110kV 鼓快线断路器控制回路原理如图3所示,图中只绘出与本文相关的回路,对其他回路作了简化处理。

当所有回路处于正常状态时,断路器第一次加速跳闸后,断路器处于分位状态,合闸回路导通,TWJ 继电器线圈励磁后常开接点闭合,保护开入量TWJ 为“1”,不满足充电条件。

当断路器手动分闸时,KKJ 合后接点返回,保护开入量KK 为“0”,也不满足充电条件。

图3 断路器控制回路图本文分析的重合闸误动作事故中,线路发生永久性故障引起#1主变低压侧10kV 电压下降,线路保护加速跳闸,同时#1站用变跳闸,站用电失压。

站用电失压后,断路器弹簧机构的储能电源消失,导致图3中的合闸回路断开,TWJ 继电器线圈失磁后常开接点打开,造成TWJ 状态与实际断路器位置不一致,保护开入量TWJ 为“0”,满足充电条件1,如图4所示。

断路器第一次加速跳闸后,现场运行人员在恢复站用电前没有使用图3中的微机防误锁WJFW 进行断路器对位,继电器KKJ 仍保持在合后位置,保护开入量KK 为“1”,满足充电条件2。

保护装置在断路器跳闸后没有启动,保护启动元件L ΢Q 为“0”,满足充电条件3。

图4 重合闸异常充电过程2.3 重合闸误动作分析当线路发生永久性故障,110kV 鼓快线断路器加速跳闸后,3个重合闸充电条件均满足,且无外部重合闸闭锁信号,工程设计时无合闸压力低闭锁重合闸回路(图3中1D46没接线,H YJ 没励磁),所有条件都具备,重合闸装置准备合闸。

事故发生后,变电站运行人员在没有使用微机防误锁WJFW 进行断路器对位的情况下,立即送上站用变,恢复了站用电。

此时,储能电源恢复,断路器完成储能,弹簧未储能接点返回,合闸回路接通,TWJ 变为“1”,而KK 为“1”,满足不对应启动重合闸的条件,断路器重合于永久性故障,保护再次加速跳闸,从而导致了送站用变时多次重合闸、后加速跳闸事故。

3 改进及防范措施为防止类似事故再次发生,本文深入分析重合闸误动作原因后,提出以下改进及防范措施:①在图3中合闸压力回路1D46处接入弹簧未储能接点,改进部分如图5所示,S2为A L -S TON E 断路器合闸弹簧常开辅助接点。

在断路器弹簧未储能时,S2闭合,启动合闸压力继电器H YJ ,H YJ 动作后图2中的H YJ 为“1”,经200m s 延时对重合闸放电,实现了在弹簧未储能时对重合闸放电、闭锁重合闸、防止多次重合闸误动作的目的。

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