1204综采工作面回撤工作总结2013.4.22

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1204工作面回撤、1205工作面安装工作总结

自2013年3月27日1204综采工作面进入末采铺网、回撤, 1205综采工作面进入安装以来,在公司领导的正确带领及各部门、各区队积极配合下,历经28天,圆满完成了本次铺网、回撤、安装任务。现从铺网、回撤、安装、运输、“一通三防”、材料消耗等六个方面对这次回撤、安装工作总结如下。

一、概况

(一)1204综采工作面概况

1204综采工作面于2012年6月19日开采,2013年4月9日采终,回采时间8个月20天。

该工作面设计可采长度为1730米,宽度为237米—240米,设计采高2.8米。

1204综采工作面停采线位于该工作面回风顺槽C2测点向外2米处,距2煤辅运大巷中线为102米。停采线位置处工作面煤层厚度为3.2米,工作面直接顶为砂质泥岩,较为破碎,厚度由工作面机尾向机头逐渐变薄,最厚为8.1米,最薄为5.3米。底板为粉砂岩、砂质泥岩,较为坚硬,厚度为1.5至3.8米。

(二)1205综采工作面概况

1205综采工作面可采长度2205米,宽度240米,设计采高2.9米,设计可采储量213万吨。

1205综采工作面切眼长度为240米,巷道净高度为3.5米,净宽7.6米。安装前,切眼内底板已砼浇筑完成,工作面除运输机机尾、支架、采煤机等未安装外,其他均已安装到位。

二、回撤前的准备工作

为确保1204综采工作面回撤、1205综采工作面安装顺利进行,生产技术部、机电技术部针对此次回撤安装做了比较充分的准备,为能顺利完成本次回撤、安装任务打下了一定的基础,同时也存在很多不足。

1、方案制定

生产技术部综合考虑了前几次工作面回撤时存在的问题,如所上钢丝绳最后一根太靠回撤通道没有起到作用;加工的板梁太厚,上板梁时困难;回撤通道两端抹角过小以及抹角处单体支柱影响回撤等问题。提前编制了回撤方案,并对1204工作面回撤工艺进行了改进,多次上会讨论,形成了会议纪要。给回撤、安装措施编写及施工提供了依据。

但方案制定后没有很好的落实,如在制定回撤方案时,工作面支架回撤时掩护架的布置方式为双掩护架,而在措施编写及实际回撤过程中仍然采用了单掩护架,这不但造成了木材的浪费,还增加了劳动强度,延缓了回撤工期。

2、工作安排

为保证工作面回撤、安装能有序进行,2013年3月8日由生产技术部组织公司相关领导、部门及区队人员召开了“1204工作面回撤、1205工作面安装工作安排会”,对本次回撤安装中需要协调解决的问题进行了安排,并落实责任,为本次顺利回撤、安装打下了一定的基础。但是前期工作安排还不够仔细,未提前系统的考虑运输问题,对运输线路上存在的问题没有提前及时解决,如运输线路上电缆未提前进行吊挂、管路未提前安排处理、1205切眼靠回顺抹角过小未提前处理、1205辅运在1206切眼处巷道坡度大未提前准备好防范措施等,给本次安装运输造成了困难。

3、材料落实

在本次回撤、安装前,由生产技术部、机电技术部提前做了详细的材料计划,并在回撤、安装前两个星期安排专人核对材料,对未到的材料及时跟踪落实,确保了回撤、安装不受影响。但还存在个别材料落实不到位,如强制放顶火工品未及时到矿,影响1205工作面顶板欲裂爆破。

4、工作面采法管理

综采二队提前30米对工作面进行了调整,使工作面沿底板推采,为本次工作面支架回撤创造了良好的条件。

5、措施编写及学习

综采二队针对1204工作面情况,提前编写了《1204工作面铺网、回撤安全技术措施》,并在工作面开始铺网前一天组织参与铺网、回撤人员进行集中学习,并进行了考试。

三、铺网工作

1204综采工作面铺网从3月27日8点班开始,4月9日8点班结束,共用时13天零1个班,比计划滞后2天零1个班。共计铺设菱形金属网928张,施工锚杆2000多套,锚索200套。在本次铺网过程中取得的经验与不足有以下几点:

1、存在的问题:

(1)由于本次在开始铺网时,工作面遇地质变化带,顶板比较破碎,造成在工作面铺网时30#-40#、60#-75#、88#-94#支架漏矸,给铺网带来了很大的安全隐患。

(2)在末采割煤过程中,由于采煤机司机操作不一致,割煤过程中抬刀过高,导致40#-70#支架铺网困难,而且通道底板不平整,造成在回撤支架过程中拉架困难。

(3)在施工锚索过程中,由于顶板出现地质变化,造成顶板离层和破碎,很大一部分锚索眼施工完成后锚索安装不上去,需重新打眼,致使施工进度缓慢。

(4)在锚杆施工过程中操作不当,出现个别锚杆施工不合格,托盘接顶不实,需重新补打,加之锚固剂凝固速度慢,也浪费了一定的工时。

(5)在联网过程中,工作面中部(尤其是69#-70#支架处)联网质量差,使支架回撤时出现破网漏矸现象。

2、取得的经验

(1)1204铺网期间人员由综采二队79人、综掘二队16人、综掘一队23人、洗煤厂28人组成。新老工人搭配比较合理,分工比较明确。

(2)工作面在开始扩通道时,采取了割底板的方法进行推采,通道底板低于支架所停位置底板,撤架容易。

(3)建议在以后工作面铺网时,在将钢丝绳向采空区提前敷设2米。

四、1204工作面回撤

1204综采工作面设备、支架回撤从4月9日4点班开始4月18日4点班结束,共计9天,比计划提前8天完成。

1、回撤工作完成情况

(1)拆除工作面液压支架电液控制器140个、电源盒29个、6mm2电源线708米;拆除支架进、回液管路;拆除工作面照明灯29盏、6mm2电源线260米、2.5mm2连线448米;拆除工作面气雾组化管路300米;拆除煤机拖缆带120米、煤机供水管路300米;拆除工作面运输机、转载机、破碎机冷却水管;拆除扩音电话18个;拆除刮板运输机槽子电缆夹板、齿轨、哑铃销;

(2)拆除工作面刮板运输机刮板链480米、转载机链条80米并抽链运至地面;解体工作面采煤机前后两摇臂,将机身及左摇臂运至地面并更换机身左牵引部;处理左摇臂行星头活动油缸;解体工作面刮板输送机机头、机尾电机减速器、机头推移板;解体转载机悬空段、转载机机头、自移机尾并装车升井;解体转载机电机并运至1205工作面;拆除破碎机传动部并装车升井。

(3)回撤工作面运输机机尾高、低速电缆各500米,机头高、低速电缆240米运至1205工作面;回撤采煤机高压电缆240米装车升井;回撤采煤机高压电缆250米、转载机高、低速电缆210米、破碎机电缆225米运至1205综采工作面;

(4)回撤剩余列车2500KVA移变、2000KVA移变、1000KNA移变、制水器各一节、组合开关列车3节、乳化泵车2节、清水泵车2节、清水泵水箱1节、乳化泵箱车1节、照明综保车1节、电缆花车4节;解体工作面运输机槽子并装车升井;安装机头、机尾撤架绞车4台;恢复临时泵站供液系统;回撤液压支架140台;回撤π型梁48根、单体支柱208根。

2、存在的问题:

(1)由于回撤通道3#—45#有一定的坡度,DBT进入回撤通道拉架时容易

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