深部调驱生产和工艺技术改进与完善

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

深部调驱生产和工艺技术改进与完善

根据大洼油田的油藏特点和水井吸水剖面情况,应用整体深部调驱技术来控制油井含水上升速度,提高二次开发试验区油层动用程度。在特定参数条件下采用合理的施工工艺将调驱剂注入目的层中,利用化学剂在油层条件下发生反应形成堵塞物,从而在纵向上改善吸水剖面,有效地限制高渗透层吸水,提高注水压力,启动新层吸水,在平面上改变后续注入水的渗流方向,扩大波及体积,提高水驱效率。通过现场生产和工艺技术改进与完善,提高调驱应用效果,通过效果分析,调驱对应油井含水稳定,油井液面降低,增油效果明显。本方法能较好地解决大洼油田含水上升、水驱效率低、采出程度低的问题。

标签:深部调驱;工艺技术;改进与完善

1 前言

我国陆上油田80%以上是靠注水开发,长期注水开发引发油藏纵向和平面上的非均质性问题,从而降低了水驱波及体积和驱油效率。凝胶深部调驱技术是近年发展起来的用于注水井深部处理以改善井组水驱开发效果的一项提高采收率新技术。在复杂小断块油田实施凝胶调驱技术并将其作为三次采油的重大措施,可取得明显的增油降耗效果。

2 地质概况和方案部署

2.1地质概况和开发现状

洼清5块构造上位于辽河盆地中央凸起南部倾末带大洼断层西侧。探明含油面积为 2.72km2,石油地质储量758.7×104t,可采储量195×104t,标定采收率25.7%。主力含油层系为东营组。

2.2 存在问题

2.2.1注水利用率低,提高注水波及体积难度大

大部分注入水沿着高渗带推进,被油井采出,形成了注入水的大量无效循环,水驱效果变差,提高注水波及体积的难度很大。

2.2.2 主力层水淹严重

平面上主要受沉积相影响,注入水沿分流河道的主流线快速推进,使得主流线部位的油井水淹严重。纵向上d2I4水淹最严重,该段累积注入量达186×104m3。强水淹面积占总面积的80%以上。

2.2.3 吸水状况不均衡

统计断块所有注水井吸水剖面测试情况显示,d2I3射孔厚度113m,吸水厚度77.7m,吸水百分比为68.9%;d2I4射孔厚度241m,吸水厚度173m,吸水百分比为71.9%,所以,仅仅依靠分层注水改善吸水不均衡的状况难度很大。

2.3 油藏方案部署

以d2Ⅰ为目的层深部调驱2011年方案实施7口:洼10-13、洼11-15、洼11-18、洼13-17、洼13-19、洼14、洼12-19。2012年方案扩大实施4口:洼16-21、洼15-22、洼15-23、洼15-25。

3 生产和工艺技术改进与完善

3.1 聚合物药品吸入方式的改良,确保药剂浓度的均匀

最初的加药方式是利用漏斗,简单的倒入,这样配制的药剂十分不均匀,因此对加药方式进行了改良,采用普通塑料软管利用干粉射流吸入器产生的负压将聚烯酰胺吸入罐中。但是加药管刚接触聚丙烯酰胺,就会造成聚丙烯酰胺粉末飞溅落在操作人员的脸上或是进入眼睛,若加药管插入过深,吸药过快易造成管道堵塞,无法正常加药,既有害员工的身体健康、污染环境,又降低工作效率。

3.2 柱塞泵阀的改良,确保泵的连续运转,保证药剂连续注入

在设备维修保养方面,加入现场作业人员的看法和见解,并对阀芯和阀座进行了改进将阀芯顶角改为90度角阀芯,阀座底部改为丝扣衔接,通过这两处改动,增加了柱塞阀工作的稳定性。并减小了阀每次工作的漏失量。

3.3 成胶影响因素的研究

药剂的影响因素主要包括药品单体本身的性能、水质和配置工艺,通过现场水样和药剂化验分析,发现影响凝胶剂成胶的主要原因是因为水里的机杂含量超过了药剂要求。当机杂含量较高时,凝胶剂中会出现黑色絮状沉淀悬浮物,而机杂含量较少时,凝胶剂是透明的白色液体,不含任何沉淀物。因此认为机杂含量较高是影响现场凝胶剂成胶的主要因素。

4 实施效果

调驱工作开展以来,取得了显著的效果,现场实施调驱注剂井8口,目前空白水驱井1口,待压力恢复后即开始注剂,井组压力上升明显,调驱区块产量明显上升。开井数从37口上升到43口,增加了6口。日产油从70.4t上升到99t,上升了28.6t,累增油2.56×104t,累增气1559.3×104m3。目前已经注剂的8口井压力上升明显,调驱前平均注入压力9MPa,目前平均注入压力12.8 MPa,上升了3.8 MPa,累计注入6.8×104m3。

5 结论和认识

①弱凝胶调驱技术,能进一步缓减层间和层内矛盾,改善纵向渗透率级差,提高水驱波及效率,降低油水黏度比,改善水驅油的流度比,防止注入水快速突进所造成的单层水淹,提高油藏注入水的波及面积及水驱效率。

②有机铬弱凝胶调驱剂影响因素很多,对水质要求高,水质中的机杂含量直接影响其成胶性,大量的现场化验表明,当现场水质机杂含量控制在20mg/L内,凝胶剂成胶稳定性良好。

参考文献:

[1]弓玉杰.利用整体调剖技术改善新站油田开发效果[C].大庆油田开发论文集.2005-01.

[2]董庆军.浅谈注水井调剖效果分析[J].科学技术,2010(1):31.

吴超(1982- ),男,毕业于大庆石油学院石油工程专业,在职研究生,工程师,现在辽河油田兴隆台采油厂工艺研究所从事生产管理工作。

相关文档
最新文档